湿法熄焦技术的改进及实践
常规湿法熄焦的改进与提高
没 于水 中时 ,在 3 s内仅 会 吸 人 微 量 的水 ,接 下 0
来 ,蒸 汽 停 止 产 生 ,这 块 5 r 的焦 炭 将 在 1 s 0m a ~2 后达 到充 满水 状 态 。 由此 可见 ,焦 炭 在 被冷 却 到熄
焦 目标 温 度后 ,由吸人 微 量 的水状 态 再 到充 满 水状
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1 70
燃 料 与 化 工 F e & C e cl rcs s ul hmia Poes e
20 0 2年 7月
常规 湿法 熄焦 的改进 与提 高
郑文华 张晓 光
( 山焦 化 耐火 材 料设 计 研 究 总院 ) 鞍
摘 要 :阐述了 两种新型湿法熄焦对 常规湿法熄 焦的改进与提高 ,分 析了其工作原理及相关闾题 。
A bsr c : Two k nd fn w tc k u n h n r c s e m p o e n t ss o o - ta t i s o e we o e q e c i p o e s s i r v d o he ba i fc n
v nt n l e i a we o e o t c k qu nc ng r c s a e l b r td. Ther wo k n p i c p e a r l tv e hi p o e s r e a o a e i r i g rn i l s nd ea i e
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第 3 3卷 第 4期
燃 料 与 化 工 F e & C e clPoess ul h mi rcse s
1 湿 法熄 焦原理及 有关 问题
我 们 知道 ,湿法 熄 焦过 程 是水 与 赤 热焦 炭 的换 热过 程 ,期 间伴 有大 量 的熄 焦水 蒸 发 。熄 焦 时 间是 我们 确 定 湿法 熄 焦工 艺必 须 考 虑 的最 重要 的工 艺参 数 。熄 焦 时 间 的长短 与水 从 每块 焦 炭 的表 面 进入 中 心所 需 要 的时 间 有关 。因 为焦炭 是 一 种多 孔 体 ,其 显 气 孔 率 高 达 4 % 一 5 % ,据 测 定 ,一 块 5mm 1 6 0
一种降低焦炭水分的湿熄焦工艺方法与流程
一种降低焦炭水分的湿熄焦工艺方法与流程焦炭是煤炭在高温下加热脱除水分、挥发分和硫等元素后残留的一种黑色块状固体燃料。
焦炭的主要用途是作为冶金原料和燃料来使用。
而焦炭的品质在很大程度上取决于其水分和挥发分含量。
因此,如何控制焦炭水分是生产过程中需要解决的一个关键问题。
本文将介绍一种降低焦炭水分的湿熄焦工艺方法与流程。
工艺方法湿熄焦是一种将焦炭投入水中进行熄焦的工艺。
这种工艺方法可以有效地降低焦炭的水分,提高焦炭质量,同时也能减少环境污染。
工艺原理焦炭水分是指焦炭中含有的非结合水分。
该水分主要来自于焦炭在高温下被加热时,煤中的氧化物和水在热分解过程中所释放出来的水蒸气和氧化物与炭反应生成水。
如果焦炭中的非结合水分不及时被除去,可能会导致焦炭在冷却和储存过程中发生开裂和质量损失。
湿熄焦的主要原理是利用水的热传导能力和高温水蒸气的冷凝作用将焦炭中的水分和挥发分迅速定向冷却,达到除去水分的目的。
同时,在水中熄焦还能减少焦炭的蒸发和氧化反应速率,达到防止焦炭腐蚀和延长焦炭寿命等目的。
工艺流程湿熄焦的工艺流程很简单,主要包括熄焦池、熄焦装置和排水处理三个部分。
1.熄焦池熄焦池通常是一种具有一定深度的状槽型结构,主要用于放置焦炭。
熄焦池的深度应根据生产需要而定,通常可以根据车间环境和设备条件进行设计。
熄焦池的底部应设置排水孔,以方便水的循环使用。
2.熄焦装置熄焦装置是将焦炭加入熄焦池内的设备,通常有两种类型:手动式和自动式。
手动式熄焦设备需要工人手动将焦炭投入熄焦池内,而自动式熄焦设备则可以通过电控系统将焦炭自动送入熄焦池内。
3.排水处理排水处理是将熄焦池中的冷却水排出的环节,通常情况下,排水要通过水平流沉降池等装置来进行沉淀和处理。
处理后的排水可循环利用。
工艺优点湿熄焦是一种简单、适用范围广的降低焦炭水分的方法。
其优点可以简述为以下几点:1.降低焦炭水分主要用途是作为冶金原料和燃料来使用。
焦炭的水分和挥发分含量是其品质的重要因素。
关于湿法熄焦运行中存在问题的分析
需要根据使 用情 况 及设 备管 理维 护部 门对新设 备的技术性能和检查 中的关键点关注 加上焦丁焦 末对消火泵叶轮也有一定程度磨损 , 定期抓粉焦 , 定期清理吸水头 , 检查更换消火泵 转子 。 这些工作和干 认识 不到位。 经过两年多 的生产摸索 了解 , 找出整理相应 现象 的原 熄焦系统使用 的状况有 较大 的关系, 在干 熄焦系统正常的时候 , 一 因, 提 出改进方法, 较大程度的缓解了生产与设备维护之间的矛盾 , 个月湿法熄 焦系统生成可能不到7 2 个小 时, 但是往往这种不确定的 下表 是2 0 1 2 年及2 0 1 3 年全年 干熄 焦故障统计 。 ( 如表1 ) 生成作业 区和设备管理系统没有足够 由以上表格统计数据可 以看 出, 通 过对相 应故 障的分 析, 做出 备用设备容 易出现管理疏漏, 的精力 来重视备用的湿法熄焦系统 , 后果就会导致湿法熄焦系统 因 相应 的改造 , 并加强制度管理 , 故障率下 降明显 , 以下就对相应故障 为 以上种种 原因, 出现 消火 泵上水速度慢 , 不能满足湿法熄焦系 统 进行分析 , 并提 出切合实 际的改造办法 。 的连续生产 , 勉强 应付就是 车厢 红焦熄 不透 , 烧坏耐热衬板及部 分
大部 分 情 况 下 6 座 焦炉 3 座 干 熄 焦 工 艺正 常 生 产 , 需要 进 行 湿 法 熄 焦 的耐热衬板长期在高温环境运行而变形 , 延长车厢使用寿命 。 生 产 时候 , 直 接 更 换 成 湿 法 熄 焦工 艺 生 产 。 自2 0 1 0 #投产以来, 备 用 3熄焦 水 系统 补 水慢 的两 座水熄焦在使 用过程 也发现了较多问题 , 主要故障有 : 电机车 由于 管 理 原 因 , 没有对熄焦池消火泵吸水头及时进行清理 , 焦 空压 机系统故障 , 消火塔系统故障 , 水熄焦车厢耐热板及钢结构烧 消火 泵阻力增加 , 上水速度变慢。 坏频繁等 , 究其 原 因 有 主 要 是 生 产 管 理 过 程 中出 现 缺 失 , 生 产 部 分 丁焦末堵塞 吸水头部分孔洞以后 ,
湿法熄焦的污染现状及改进
湿法熄焦的污染现状及改进1.常规湿法熄焦概述1.1工艺简介焦饼成熟后,由推焦车将出炉红焦推入拦焦车,拦焦车再将焦炭导入熄焦车中送往熄焦塔用水冷却熄火,熄焦后焦炭由熄焦车送至凉焦台,局部未熄灭的红焦在此用水补充熄灭,凉放、蒸发焦炭中的水分后,焦炭由刮板放焦机刮至胶带机送往筛焦工段。
1.2工艺流程图1 现有湿法熄焦工段工艺流程1.3 污染物排放现状焦化废水来源于焦化过程中煤的高温干馏、煤气净化以及煤化工产品提取、精制过程中产生的废水。
它具有成分复杂、浓度高、毒性大等特点, 主要含有酚类化合物、氰化物、NH3- N 及硫化物等。
熄焦水中污染物成分复杂、浓度高、毒性大, 其中CODCr、NH3- N 属于国家总量控制污染物, 如果要采用传统的水处理方法, 达标排放难度大, 处理费用高, 将之用于熄焦又对空气形成了二次污染。
烟尘、二氧化硫属于国家总量控制污染物, 年排放量分别为211. 3 t、18. 8 t; 一氧化碳年排放总量为9 140 t, 对周边环境有影响, 而且还将产生温室效应; 二氧化氮是一种光化学污染物, 年排放总量为463. 7 t; 酚类物质年排放总量为7. 3 t, 氨年排放总量为52. 7 t, 甲醛年排放总量为0. 5 t。
2.改进的熄焦工艺--干法熄焦概述2.1工艺简介装满红焦的焦罐由带驱动的运载车运至提升井架底部,提升机将焦罐提升并送至干熄炉炉顶,通过带布料器的装入装置将焦炭装入干熄炉内。
在干熄炉中焦炭与惰性气体直接进行热交换,焦炭被冷却至200 ℃以下,经排焦装置卸到带式输送机上,然后送往焦处理系统。
循环风机将冷却焦炭的惰性气体从干熄炉底部的供气装置鼓入干熄炉内,与红热焦炭逆流换热。
自干熄炉环形气道排出的热循环气体,经一次除尘器除尘、并吸入空气将循环气体中可燃组分及部分焦粉燃烧后,再进入干熄焦锅炉换热,温度降至约170 ℃,由锅炉出来的冷循环气体经二次除尘器除尘后,由循环风机加压,再经热管换热器冷却至130 ℃左右进入干熄炉循环使用。
湿法熄焦工艺的改造
()配 无 烟煤 炼焦 相对 于 涟 钢现 行 生产 炼焦 的 4 焦 炭强 度 提高 2个 百 分点 左 右 ,其炼 焦 配煤 成本 有 所 降低 。
参考 文 献
Il 韩 永霞, l 扬俊和, 钱湛芬, 无烟煤 配煤炼焦试验. 等. 燃料与化
3 结论
( )用 无 烟 煤 配煤 炼 焦 可 选用 金 竹 山 、胜 利 、 1 洪水 岭 一矿 和大 地 4种无 烟煤 ,其 4种无 烟煤 均 属 于无 烟煤 2号 ,且可 以混合 使用 。
7 0 0 。 每 个 喷 洒 管 道 由 4套 6 5 7mm 2 mm、 长 l10 m 的管箍 固定 在熄 焦塔 内。改 造 中,必 须 保 0 r a 证 新安 装 的喷 洒管 不影 响原 系统 。经 过 对原有 参 数
种喷洒 系统 .只要 打 开相 应 管道上 的 阀 门即可 。
[ , 00 3 (: 46. J 20, 12 6— 6 】 )
[1 盛建文。 鑫海, 2 王 江中砥, 添加无烟煤配煤的试验. 等. 燃料与化工
,
2 0 , 3() 2 - 3 . 0 2 3 5: 9 2 2 2
刘 晓 明 编 辑
湿法熄焦工艺 的改造
蒋 莉 萍 ( 海焦化 有 限公 司 ,上 海 204 ) 上 02 1 我厂 5 焦炉为 6 5孔 5 一Ⅱ型 复热 式 焦 炉 , 8
2 新 熄 焦 系统 的 设计 与 安 装
f
1 原 熄 焦 系统 简 介
原 湿法熄 焦 装置 采用 喷洒管 上 开孔 的方式 ,熄
焦 水 泵 流 量 1 6 m / .喷 洒 时 间控 制 在 1 5 。 为 03 2 h 2s
2 管道的设计与安装 . 1
传统湿法熄焦改为低水分熄焦的生产实践
传统湿法熄焦改为低水分熄焦的生产实践1 传统熄焦工艺存在的问题我厂现有10座焦炉,其中5,10号焦炉均已配套干熄焦,而1,4号焦炉仍然沿用开孔管直喷水的湿法熄焦方式,大量的水通过数百个开孔呈柱状喷出,虽然也加有挡板,但熄焦效果依然不好,水量在空间的分布难以达到均匀,更主要的是喷淋水打击力很小,而水与高温焦炭接触后产生大量的蒸汽,一方面造成水的蒸发量大,并带有大量焦粉,污染环境;另一方面使焦炭的水含量和强度不稳定。
熄焦时间短时有红焦,长时含水量较高、强度降低,喷孔堵塞也时有发生,给生产操作带来极大不便。
随着熄焦技术的不断发展,低水分熄焦逐渐成为湿法熄焦改进的新型熄焦工艺。
针对我厂湿法熄焦的现状,我们对1,4号焦炉进行了低水分熄焦的改造,改造后的系统运行近一年来,效果良好。
2 喷雾低水分熄焦原理为了减少改造的投资,降低改造的难度,根据1,4号焦炉的具体情况,我厂引用了喷雾低水分熄焦技术,此技术的关键是用美国进口的低压大流量实心喷嘴代替原来管子上的开孔进行喷水熄焦。
其熄焦原理是:虽然喷嘴的孔径达50mm,是原管子上开孔孔径的2倍,但总通水面积仅为原来的约1/10。
因而在相同的操作条件下,不仅喷水均匀,而且喷水的冲击力大,可以迅速(理论上为10s)实现窒息熄火,然后通过控制喷水量进行降温;同时由于喷水的冲击力大,与蒸汽混合冷却好,使溢出的蒸汽量大为减少,相应减少了补水量。
3 喷淋系统改造与熄焦泵的工艺设计3.1 喷淋系统的改造(1) 喷嘴的选择与技术要求。
喷嘴是实现喷洒效果的关键。
我们根据1、2号熄焦塔的实际情况,通过对喷嘴喷雾中的流量、管道中的摩擦损失、不同管道的水流量与压力降低的对应关系、喷雾角度和覆盖范围、喷雾液滴的大小、冲击力等参数进行了综合分析,并结合影响喷雾喷嘴性能的因素,最终选择5HF-I280型号的实心锥形喷雾喷嘴(见图1)。
这种喷嘴属美国Spraying System Co(拥有的专利Spray Quenching(即喷雾熄焦)技术,其技术参数列于表1。
低水分湿法熄焦工艺除尘水系统技术改造
低水分湿法熄焦工艺除尘水系统技术改造作者:宋显斌李刚郝永胜张立军闫晓波来源:《文化产业》2014年第11期摘 ;要:5.5m焦炉熄焦采用低水分湿法熄焦生产工艺,熄焦塔木格子除尘喷淋泵不能满足生产工艺要求,达不到除尘效果。
本文从节能和节约两方面考虑,在不更换原设备和主要工艺管道的前提下,利用泵的串联特性对工艺管道进行技术改造和论述,解决了熄焦塔除尘系统水路压力不足、除尘效果不的问题。
关键词:捕雾除尘系统;木格子除尘器;除尘效率;除尘喷淋;喷淋管路并网中图分类号:TQ520.6 ; ; ;文献标识码:A ; ; ;文章编号:1674-3520(2014)-11-00-01引言:低水分熄焦生产工艺中,熄焦塔除尘系统主要由两部分构成,一是捕雾除尘,一是木格子除尘器遮挡沉降除尘。
但是在实际生产运行中,自投产以来木格除尘系统一直不能满足除尘要求,主要是因为双层的木格子除尘器只有下面的一层能够进行喷淋清洗重复使用,上层木格子除尘器因除尘系统水压不足无法喷淋清洗,在长期使用中被焦粉堵实起不到除尘作用。
同时由于熄焦蒸汽上升气流被阻挡,熄焦蒸汽大量从熄焦塔的熄焦车进出口溢出,造成熄焦塔2-4层栏杆及平台腐蚀速度加快,现已经将平台栏杆进行了更换。
随着环保压力越来越大,单层木格除尘器效果已不能满足环境排放要求。
如想满足环保废气排放要求同时从根本上解决平台栏杆的腐蚀就必须对除尘喷淋系统进行技术改造。
本文将对除尘喷淋系统改造情况进行论述。
除尘上层现状如图一一、熄焦塔除尘系统现状分析(一)捕雾除尘系统与木格除尘器的主要除尘设备基本参数1、木格除尘器:“M”型结构,上下层旋转90°交叉安装。
2、木格除尘系统喷淋水泵:型号:KQW150-315,扬程:H=125m,流量:Q=200m3/h,配套电机功率:110kW,转速:n=2900r/min。
3、捕雾除尘泵:型号KQSN250-M6/4C,扬程:H=65m,流量:Q=186m3/h ,配套电机功率:132kW,转速:n=1480r/min。
新型湿法熄焦工艺的应用
炭的接触 、 却 , 冷 同时对焦 炭起到整粒作用 。
2 工艺设 备
新型熄焦系 统与 一点 定位 熄焦 车联 用 , 点接 定 焦、 定点熄焦 , 从而达到每一 炉焦 在熄焦 车 中的位置 与焦炭表面状 况 大致相 同 , 以保 证获 得稳 定 的熄焦
~
3 新 型湿 法熄 焦 的优越 性
3 1 投 资费 用低 。和传统 湿法 熄焦 相 比无 大 的成 .
本增加 , 且设 备检修 、 更换简易方便 。 3 2 适应大 型焦 炉熄 焦要 求 。因采用 柱状 水 流熄 .
4%, 0 用此低水量初步 冷却顶层焦 炭 , 成蒸汽 阻 形
力层 , 之后水流增至设计速度 , 使供 水量远 大于焦 块
少堵塞。
垂 直方向的水分 分布 的作 用 , 达到 了短 时间 内完 全 熄 灭焦炭的要求。不过此间水分较高 ( 见表 1 。 )
表 1 20 0 4年 7~1 2月焦 炭 水分 统计
月 份 7月 8月 9月 1 1 1 0月 1月 2月
() 2 增加一气 动控制 阀作 为 主要控 制 阀。气 动
( w Io - kn l t Ne rnma igPa ) n
Ab t a t T e p p rito u e h rn i l sr c : h a e n r d c st e p i c pe,e u p n n d a tg so en w・y e e o e q e c i g tc n l ・ q i me ta d a v n a e ft e tp d w tc k u n h n h oo h e g tNe r n ma i g P a t ic s i g i p l ain a d i r v me t Y a w Io ・ k n l ,ds u sn t a p i t n mp o e n . n s c o
加强湿熄焦炭水分控制,降低焦炭水分含量
加强湿熄焦炭水分控制,降低焦炭水分含量摘要:临涣焦化湿法熄焦焦炭水分始终较高,严重影响湿熄焦炭交易价格,企业利润空间被压缩,降低湿熄焦炭水分十分必要。
关键词:湿熄焦水分控制改造效果前言临涣焦化湿熄焦炭含水现状。
冶金焦炭是高炉炼铁的重要燃料和还原剂, 也是整个高炉料柱的支撑剂和疏松剂。
湿熄焦炭水分含量和水分波动是评估焦炭质量的重要因素。
临涣焦化按湿熄焦实际化验水分含量与客户结算,含水量高严重影响湿熄焦炭交易价格,临涣焦化湿法熄焦焦炭水分始终维持在10%左右,有时甚至达到12以上,企业利润空间被明显压缩,因此,降低湿熄焦炭水分,成为改善临涣焦化湿熄焦炭质量、提高企业利润的重要课题。
一、湿熄焦炭含水量大的危害1、影响湿熄焦炭质量焦炭中水分增加1%,高炉的综合焦比要提高1.1%-1.3%,吨铁耗焦增加81kg;焦炭中的水分波动1%时,对吨铁热平衡的影响率为1.51%-1.77%。
焦炭含水量大严重影响焦炭质量。
2、造成环境污染湿熄焦炭含水量大时,水与焦末混合进入皮带通廊,造成皮带下方污染。
3、增加职工劳动量湿熄焦炭水量大时焦末量增加,清扫器磨损加快,加大职工维修清理工作量。
4、加快设备腐蚀速度由于湿熄焦炭含水具有腐蚀性,加快了对皮带机支架、站腿、皮带通廊、彩钢瓦的锈蚀速度。
二、湿熄焦炭含水量大原因分析经过现场调查,我们发现,湿熄焦炭含水量大主要原因是以下几种情况,导致晾焦台下面运焦皮带上积水较多,未能及时排出,排焦时皮带上积水与落入皮带湿熄焦炭混合,导致湿熄焦炭水分较高。
1、熄焦不充分,湿熄焦炭中含有红焦,需要在焦台二次喷洒熄焦。
2、熄焦炉沥水不充分,湿熄焦炭水分没有完全控净就排到焦台。
3、焦台附近地下水位高、压力大,地下水通过焦台膨胀缝进入皮带后混入湿熄焦炭。
三、针对以上原因制定整改措施1、针对熄焦不充分,湿熄焦炭中含有红焦的问题制定整改措施如下:1.1改造熄焦喷头出水方式,出水口从下部改为上部,开口孔径中间大、二端小。
熄焦系统优化技术的研究与应用
层部位焦炭且继续降低熄灭焦炭温度 , 中水量保持
全部 降温及 进一 步熄 灭沉 层焦炭 。
通过此工艺优化供水参数精确度 , 实现全面熄
焦 , 免 出现“ 避 红焦 ” 现象 。
收稿 日期 :0 1 9 5 21 —0 —2 作者简介 : 张利峰( 9 5 ) 男, 华蒙西煤 化股份 有限公 司工程师 , 17 - , 神 主要研 究方 向: 煤化 工 自动控 制 系统。
选型 不合 理 , 严重 制 约着焦 炉继 续提 产 的要求 , 给焦 炉 生产 、 标 、 产带 来 困难 。 达 达 原 熄 焦 系 统存 在 的 主 要 问题 : 熄 焦泵 补 水 量 ①
炭, 防止高温焦炭遇大量水 , 剧烈放热发生爆炸现象 后, 落入熄焦塔水槽, 造成沉积。大水量持续熄灭深
增加 了员工 的工 作量 。
能力不足的问题 ; 如熄焦水供水量与出炉时间不同 步 , 常 出现 “ 焦 ” 不透 现 象 ; 焦过 程 中 , 量 经 红 熄 熄 大 焦 粉 、 炭 沉 积在 熄 焦 池 内 , 焦 使熄 焦水 外 溢 等 问题 , 严 重 制 约 着 焦 炉 产量 的 提高 及 生 产运 行 的 顺 利运
范 围较 大 , 不能 准确 控制 供水量 。现 改为 远程 控制 ,
2 主要 技 术创新 点
技术创新点如下 : ①熄焦供水控制方式、 工艺参 数 , 照曲线工 况控制熄焦水量 ; 按 ②熄焦 水喷淋方 式 , 构 尺 寸 ; 熄 焦 水 泵 的配 备 方 式及 工 况 参数 ; 结 ③ ④ 均 匀堆 积 熄 焦车 箱 内焦 炭 的方 式 ; 均匀 焦 炭 层 ⑤ 厚 度 , 式 ; 熄焦 水池结 构 优化 , 式 。 方 ⑥ 形
时 阀门开 度 3 , 5 运行 时 间 4 0秒 。
干法熄焦与湿法熄焦技术的对比分析
题目:干法熄焦与湿法熄焦技术的对比分析班级:硕士0908班专业:热能工程学号:0901107姓名:郎冬余干法熄焦与湿法熄焦技术的对比分析摘要:本文概述了干法熄焦、湿法熄焦的工艺流程,介绍了干法熄焦的装置及各主要系统,并通过与湿法熄焦的对比,分析了干法熄焦的特点。
关键词:干法熄焦;湿法熄焦1 前言目前大多数焦化企业都采用传统的湿法熄焦技术,即将出炉的红焦用喷水的方式熄焦。
这种熄焦方式不但使红焦携带的显热无法回收,造成能源严重浪费,而且在熄焦过程中产生大量的含酚、氰、氨、硫化物的废水、废气,废气中的粉尘、化学污染物,可漂移至数十里外,大气污染非常严重;而干法熄焦是用惰性气体在封闭的设备中将焦炭温度降至常温,降低了对环境的污染,且将红焦的显热回收利用,节能效果明显,焦炭质量得到改善,焦炭产率得到提高,优化了高炉生产。
在钢铁工业中,干法熄焦技术是具有较显著节能增效的技术措施。
2 干法熄焦的发展近年来,由于能源危机的冲击及环保意识的增强,干法熄焦技术得到了较大的发展。
它起源于瑞士,盛行于前苏联,再发展于日本。
尤其近年日本在装置的大型化、自动化上取得了很大的进步。
中国在1985年开始引进该装置。
目前宝钢、上海浦东煤气厂、鞍钢等单位已经引进了该技术,尤其宝钢二期工程除吊车、循环风机、炉顶等装入装置、电控设备和部分仪表由新日铁公司组织引进外 ,设计、设备、施工和烘护开工全部立足于国内。
可以说我国在吸收干法熄焦技术实现部分国产化上已经前进了一步。
在国内有条件的企业推广干法熄焦技术显然具有重要的意义。
3 湿法熄焦与干法熄焦概述3.1 湿法熄焦概述湿法熄焦设备主要包括熄焦车、熄焦塔、喷洒装置、水泵、粉焦沉淀池及粉焦抓斗等。
推焦杆通过拦焦车上的导焦槽将炭化室内赤热的焦炭推至敞口的熄焦车上,熄焦车驶往熄焦塔,在熄焦塔下用清水或工业废水喷洒赤热的焦炭,使焦炭迅速冷却。
熄焦过程中形成的大量水蒸气与熄焦塔两端开口处吸入的大量空气混合后夹带大量的水滴、焦粉以及酚、硫化物、氰化物、氮氧化物、一氧化碳等几十种化合物,从塔顶逸出,对环境造成严重的污染[1]。
湿法熄焦技术的改进及实践
湿法熄焦技术的改进及实践湿法熄焦技术是一种常见的炼焦工艺,其改进和实践一直是炼焦行业的重要课题。
本文将从湿法熄焦技术的原理和特点入手,探讨其改进和实践的方法和效果。
一、湿法熄焦技术原理和特点湿法熄焦技术是一种利用水蒸气、氮气等气体将焦炭表面的燃烧过程扼制,使焦炭中心部分继续燃烧,从而达到熄焦的目的。
其特点主要有以下几个方面:1. 熄焦效果好:湿法熄焦技术可以有效地熄灭焦炭表面的火焰,使焦炭中心部分继续燃烧,从而达到熄焦的目的。
与传统的干法熄焦技术相比,湿法熄焦技术的熄焦效果更好。
2. 保护环境:湿法熄焦技术可以减少焦炭表面的燃烧过程中产生的污染物排放,保护环境。
3. 节约能源:湿法熄焦技术可以利用水蒸气、氮气等气体将焦炭表面的燃烧过程扼制,从而节约能源。
二、湿法熄焦技术的改进方法湿法熄焦技术在实践中存在一些问题,主要表现为熄焦效果不稳定、熄焦时间长、能耗高等方面。
为了解决这些问题,需要对湿法熄焦技术进行改进。
具体的改进方法如下:1. 改进熄焦气体的配气方式:熄焦气体的配气方式对熄焦效果和能耗有很大影响。
传统的湿法熄焦技术采用的是混合气体,这种方式的缺点是混合气体中的氧气会影响熄焦效果,同时也会增加能耗。
因此,改进熄焦气体的配气方式是提高湿法熄焦技术效果的重要途径。
可以采用分别喷出水蒸气和氮气的方式,从而达到更好的熄焦效果和更低的能耗。
2. 优化熄焦工艺参数:湿法熄焦技术中的工艺参数对熄焦效果和能耗也有很大影响。
例如,熄焦气体的温度、流量、配气比等参数都会影响熄焦效果和能耗。
因此,优化熄焦工艺参数是提高湿法熄焦技术效果的另一重要途径。
3. 应用新型熄焦剂:湿法熄焦技术中的熄焦剂也是影响熄焦效果的重要因素。
目前,一些新型熄焦剂如草酸钠、聚丙烯酸钠等已经被广泛应用于湿法熄焦技术中。
这些新型熄焦剂具有更好的熄焦效果和更低的能耗,可以有效提高湿法熄焦技术的效率。
三、湿法熄焦技术的实践效果经过改进和实践,湿法熄焦技术的效果得到了显著提高。
重钢湿法熄焦运行中存在问题的分析
磨 电道变形时候的横向阻力 , 并且能够一定程度适 应现场的生产环境 ,通过对瓷瓶根本结构改造 , 提 高 了磨 电道 由于 温度 收 缩 膨胀 导 致 的 横 向抗 剪 切
强度 , 定 期 对 磨 电道 瓷 瓶 附 近进 行 清 扫 吹灰 , 解 决 了这个 困扰 熄焦 车连 续生 产 的问题 。
将运 行模 式设 置为 了 自动模 式 , 该 厂也 没有技 术 员
清池 内有 3 m深 的 循环 水 , 池 内 大于 6 0 ℃, 且 有 多种 有 毒 有 害 物 斗 的电气 系统设 计不 合理 。 控制
雨淋, 多数 时 间 故 障发 生 在小 车
人 员 不得 不搭 临时跳 板 , 绑好安: 检修 , 非常 的危 险 。 拖 拽 系统 问 题 跳槽 、 卡轨 , 故 障非 常高 。 再者 , 过 斗 机构 不 合理 , 由于在 粉 焦抓 取{ 池 中会形 成不 规则 的 凹坑 斜面 , 与
第2 6卷 2 0 1 6年第 3期( 总第 1 1 7期 )
Hale Waihona Puke 重 钢 机 动 能 源 重钢湿法熄焦运行中存在问题的分析
钟 继 文
( 重 庆钢 铁股 份有 限公 司维检 部 ) 摘 要 湿 法熄 焦是 传统应 用较 广的 炼焦 工序之 一 , 重钢 湿法熄 焦在 使 用过程 存 在较 多
由表 1 统计数 据 可 以看 出 , 通过 对 相应 故 障的 分析 , 做 出相应的改造 , 并加强制度管理 , 故障率下 降 明显 。
2 . 改进 措 施
焦在使用过程发现 了较 多问题 , 主要故 障有 : 电机 车 空压 机 系 统故 障 , 熄 焦 塔 系统 故 障 , 水熄 焦 车 厢 耐热板及钢结构烧坏频繁等 , 其主要原 因有生产管 理过程 中出现缺 失 , 生产部 门及 设备 管 理维 护部 门
焦化湿法熄焦系统工艺技术升级改造
2019年第2期南钢科技与管理39焦化湿法熄焦系统工艺技术升级改造金以鑫(燃料供应厂)摘要:分析燃料供应厂原湿法熄焦系统存在的问题,阐述湿法熄焦系统通过工艺技术升级改造实现低水分熄焦的思路、实施过程和运行效果。
关键词:湿法熄焦工艺技术升级改造低水分熄焦Technological Upgrading and Revamping of Wet Quenching System in Coking PlantJIN Yixin(Fuel Supply Plant)Abstract:This article analyzes the existing problems of the original wet quenching system of the Fuel Supply Plant,and describes thought,implementation and operation effect of the technological upgrading and revamping in order to realize coke quenching with low moisture.Keywords:Wet Coke Quenching,Process Technology,Upgrading and Revamping,Low-moisture Coke Quenching**—u-刖a燃料供应厂现有JN60型2x55孔和1x60孔6m 焦炉共三座。
对应2x55孔和1x60孔焦炉两套生产系统,配套建设了140t/h和75t/h干熄焦各一座,另有一套湿法熄焦系统作为干熄焦系统检修期间和日常生产调节备用。
按照常态计划,我厂每年各安排一座干熄焦装置大修,视装置情况检修时间1-2个月不等。
长期以来,干熄焦检修期间大量湿法熄焦单炉作业时间长、熄焦水消耗大,更重要的是湿熄焦水分高并且极不稳定,对高炉生产会产生较大冲击。
湿法熄焦技术的改进及实践
湿法熄焦技术的改进及实践湿法熄焦技术是一种重要的冶金工业技术,它在炼钢、铁合金等行业中发挥着重要的作用。
在实践中,湿法熄焦技术不断得到改进和完善,以提高生产效率、降低生产成本、改善产品质量等方面发挥着重要的作用。
本文将从湿法熄焦技术的基本原理、改进措施、实践应用等方面进行探讨,以期对相关领域的专业人士提供一些有益的参考。
一、湿法熄焦技术的基本原理湿法熄焦技术是一种通过水蒸气或水雾来熄灭焦炉煤气的技术。
其基本原理是利用水蒸气或水雾的冷却效果,将焦炉煤气中的高温烟气迅速降温,使其燃烧过程中产生的燃烧温度低于焦炭的点火温度,从而达到熄灭焦炉煤气的目的。
湿法熄焦技术的主要优点在于能够有效地降低焦炉煤气中的CO含量,减少CO对环境的污染,同时还能够提高炉顶温度,促进焦炭的热解反应,从而提高焦炭的质量。
二、湿法熄焦技术的改进措施为了进一步提高湿法熄焦技术的效率,降低生产成本,改善产品质量,相关领域的专业人士不断进行改进和完善。
下面将从以下几个方面进行探讨。
1、改进水雾喷淋系统水雾喷淋系统是湿法熄焦技术中的关键部分,它直接影响到煤气熄灭的效果。
为了提高水雾喷淋系统的效率,可以采用双层喷淋系统,即在喷淋系统中增加一层细雾喷淋,以增加水雾的覆盖面积和覆盖深度,从而提高煤气的冷却效果。
此外,还可以采用变频调速技术,对喷淋泵进行控制,以适应不同的生产情况,提高系统的自适应能力。
2、改进煤气管道结构煤气管道的结构对湿法熄焦技术的效果也有重要影响。
为了减少煤气管道中的阻力,可以采用流线型的管道设计,增加管道的直径和弯头的半径,从而减少管道的摩擦损失和阻力损失。
此外,还可以在管道中增加节流装置,以控制煤气的流速和压力,从而提高湿法熄焦技术的效率。
3、改进炉顶结构炉顶结构的改进对湿法熄焦技术的效果也有一定的影响。
为了提高炉顶温度,可以采用高温陶瓷材料或高温合金材料来制作炉顶,以增加炉顶的热稳定性和耐热性。
此外,还可以在炉顶中增加透气孔或高温气体喷嘴,以增加炉顶的透气性和热传导性,从而提高焦炭的热解反应速率。
低水湿法熄焦技术的应用分析(精选5篇)
低水湿法熄焦技术的应用分析(精选5篇)第一篇:低水湿法熄焦技术的应用分析低水湿法熄焦技术的应用分析熄焦技术的现状熄焦技术分为湿法和干法两种。
干熄焦具有环保、回收热能的效果,曾被指望能广泛应用,但由于投资和运行费用高,短时内还难以推广,所以采用更好的低水熄焦技术已经成为许多老厂改造和新建焦化厂考虑的方案。
同时随着低水熄焦技术的不断优化,其在环保等方面有着和干法同样或更好的性能。
几十年来,湿熄焦一直是采用管子上开孔喷淋水的落后工艺,喷水孔频繁堵塞,熄焦时间长了水分高、短了有红焦,熄焦后焦炭强度、水分均不够稳定。
喷雾低水熄焦技术概述喷雾低水熄焦技术是美国喷雾公司的专有技术。
该技术是在整个熄焦过程中,通过安装在原熄焦车上方的喷嘴喷雾来达到熄焦的目的,其原理是:通过喷嘴喷出的水打击力大、分布均匀,使喷水与高温焦炭接触后产生的大量蒸汽(上升速度可达15m/s)被压在焦车周围循环,从而隔绝了焦炭与周围空气的接触,实现了窒息熄火的作用。
据国外试验,通过喷水雾隔绝空气窒息的条件下,可以在3s内熄灭明火,剩余的喷水仅是用于焦炭降温和调整水分。
因此熄焦时间可以缩短,焦炭水分可以长期稳定在设定值;该设定值可以按需要控制,最低2.5%。
焦炭强度M25提高约1%。
喷雾低水熄焦导致焦炭温度很快下降,缩短了生成水煤气和H2S 的反应时间,使外排蒸汽中的CO和H2S等有害成分减少。
其它优点包括:外排蒸汽量大幅减少(减少30%~50%),且基本不夹带焦粉。
这会使焦化厂周围的粉尘和臭味得到控制,大气质量明显改善。
由于采用大孔径(50mm以上)的专用喷嘴,可以使用焦化厂的废水或中水,也就是说喷嘴对水质没有要求,可以每吨焦炭处理利用废水约0.3~0.5t。
原有熄焦系统改造很方便,只需要以下几步(以4.3m焦炉为例):1)在保持原有的供水泵、阀门、总水管、支管不变的条件下,重新制作两条新的供水管。
这使得改造时间和改造量最小,可以利用生产间隙时间既可完成。
1#湿熄焦塔喷淋系统改进与运用
1#湿熄焦塔喷淋系统改进与运用倪菠;卢静【摘要】Pick to:this paper introduces the sintering plant of wet coke quenching spray system in the process of coke quenching, quenching is not completely,coke quenching process interruption of electricity,coke quenching part of coke was steam flow out of the problem such as coke quenching car.Through the understanding of the coke quenching principle,structures,spray quenching condition,puts forward the measures and implement improvement,after debugging and actualinspection,several problems be solved.%本文介绍了重钢焦化厂湿熄焦喷淋系统在熄焦过程中,出现熄焦不彻底、熄焦过程中断电、熄焦时部分焦炭被蒸汽流带出熄焦车厢等问题.通过对该熄焦原理的理解,观察喷淋结构、熄焦状态,提出解决措施并实施改进,经过调试和实际运行检验,存在的几个问题得到解决.【期刊名称】《科技创新导报》【年(卷),期】2015(012)021【总页数】2页(P115-116)【关键词】熄焦系统;存在问题;分析原因;改进完善【作者】倪菠;卢静【作者单位】重钢焦化厂、重钢钢研所重庆 400084;重钢焦化厂、重钢钢研所重庆 400084【正文语种】中文【中图分类】TQ520.6重钢焦化现有3套150t/h的干熄焦系统和2套湿熄焦系统,其熄焦工艺分为干法熄焦和湿法熄焦两种工艺。
处理湿焦粉的设备改造及应用
1设备改进前状况及改进的意义河南省安阳钢铁集团公司焦化厂熄焦过程中水冲混合焦的收集筛分时,传统工艺通常采用粉焦抓斗取料,由汽车运输,倒运到料场进行人工筛分或直接销售。
安钢焦化厂现有焦炉八座,其中4.3 米焦炉六座,每天生产焦炭4500 吨,6.0 米焦炉两座,每天生产焦炭3000 吨,现全部采取改进型湿法熄焦,熄焦方式1—4# 焦炉采用大流量低水分熄焦,5—6# 焦炉采用沸腾熄焦,每月水冲混合焦的处理量约5000 吨,混合焦送往加工组进行人工筛分。
根据焦化厂现有设备和建筑设施现状,结合焦化厂持续发展的需要,对运焦四个生产系统熄焦过程水冲混合焦收集筛分进行工艺设备改造,实现熄焦过程中水冲混合焦炭筛分机械化,取消人工筛分势在必行。
2需要解决的技术问题通过调查研究,根据不同生产系统实际情况,充分考虑熄焦池通过粉焦抓斗取料,如何与运焦系统进行衔接,着力解决以下三个方面的问题,实现熄焦过程水冲混合焦入系统筛分运输新工艺应用。
2.1解决两条中心线相距较远,落差较大运输设备间的物料周转困难问题。
2.2依据熄焦过程中水冲混合焦在焦池中的沉淀状态不同,合理控制受料,保证物料输送顺畅。
2.3熄焦过程中水冲混合焦同系统焦炭一同入运输,解决单独运输混合焦对筛分设备的影响,避免因筛网的堵塞造成分级不清等问题。
3可行性研究3.1焦化厂四个炼焦生产系统每月产生湿粉焦约5000 吨,人工筛分占地面积较大,汽车运输成本较高,而运焦系统筛分运输能力富裕,完全可以通过改进,取消汽车运输湿粉焦和人工筛分,全部实现入系统处理。
3.21# 炼焦生产系统熄焦池与运焦皮带机中心线偏差800㎜,且地沟受料皮带距粉焦抓斗落差较大,有足够的空间,完全可以通过延长粉焦抓斗基础,采用过渡溜槽周转,实现1、2# 焦炉湿焦粉入系统运输筛分。
3.32# 生产系统熄焦池与运焦皮带机中心线偏差较大,水冲混合焦直接入系统困难,采用高倾角裙带边运输机过渡,先将混合焦输送到熄焦车上,然后再由熄焦车将湿粉焦放到焦台与焦炭一起入系统进行筛分。
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l (二 1 改造后 ) 一一 ( 乡泛
图 1 喷水改造前后比较
() 定点取样, 2强化操作。 多测量几次取平均值, 从而减少测试误差, 与实际值尽量相等, 并要求操作
人员按标准操作。 () 3设备改进。 保持原有水泵不变, ( 0m 在 D 0 m的熄焦塔外总 4
易堵塞。
管间距 1 m 并在每条支管上安装 7 . , 2 只大流量空心 锥形喷嘴, 空心锥喷嘴间距为每 1 m一个。用法兰 . 2 把空心锥形喷嘴和支管连接选用 M 0 2 的螺丝, 可以 保证各喷嘴喷出的水在熄焦车厢内重叠均匀。 将原来的圆锥形喷嘴改为大流量空心锥形喷 嘴。改造前的喷水比 较见图 t o
4 效果及经济效益 () 1焦炭含水量稳定控制在 5 %一 . 比原 . 5 %, 1 2 来降低0 %一 . . 1%0 6 0 () 2单炉熄焦时间原来为 17, 4s现在为 17, 1s节
约 3s炉。 0/ () 3每吨焦原来用水 1 t ., 6 现在为 1 t ., 3 吨焦节约
管 上安装一个D40 g 的闸阀, g 0 0 在D4 的闸阀 0 前接 一 ( 0m 根 D 0m的总进水管, 4 并安装一个D30 g 的闸 0
阀。
水0 t .. 3
() 4每年节电2 万元。 . 9
在原喷嘴下布置 2 ( 5m 条 D 0 m的支管, 2 两条支
11 9
第 2 卷 增刊 7 20 年 6 05 月
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湿法熄焦技术的改进及实践
罗文悟, 邓志平, 汪汉生, 喻小刚
( 新余钢铁有限责任公司, 江西新余 380) 301 摘 要: 新钢焦化厂改良 湿法熄焦技术后采用, 降低了 焦炭水分, 提高了焦炭质量, 改善了 炼铁焦比 指标。
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() 3取样不标准、 测试有偏差、 操作工技术水平 低、 不按照标准操作。
3 改进及实践
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() 放焦工打水多, 1工艺改进。 晾焦不充分, 可以 尽量留充分的晾焦时间。结焦时间变化可以调整熄
焦时间, 熄焦不充分、 熄焦水压下、 喷水不均匀, 覆盖 面小, 这就需要对熄焦塔内的喷嘴进行改造。
关键词: 湿法熄焦技术; 改进; 实践
1 概 述 目 国内钢铁行业把降低焦炭水分、 前, 硫分、 提 高机械强度作为提高高炉冶炼强度、 降低焦比的突 破口, 以降低炼铁成本。焦炭水分偏高及波动大会 影响焦炭产量和质量,同时影响炼铁生产的稳定, 增加炼铁焦比。 近几年在炼焦行业普遍采用三类熄焦技术: 绝
表 1 00 20 年以来焦炭水分情况统计
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2 3 4 5 6 7 9 8 62 . 1 .2 67 56 .0 58 .9 62 .0
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20 0 3
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06
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针对上述状况, 对原湿法熄焦技术进行改进, 降 低了焦炭水份, 为高炉生产创造了好的外部条件。
2 原因分析
焦炭水分偏高的主要原因有以下几种情况: () 1熄焦不充分, 喷水不均匀, 覆盖面小, 熄焦水 压小, 放焦工打水多, 晾焦不充分, 结焦时间变化。 () 2熄焦设备故障、 时间继电器不精确、 喷嘴容
大多数焦化厂采用普通的焦炭熄焦技术, 焦炭含水 量高达 6 -%, % 9 且不稳定、 熄焦时间长; 部分焦化 厂采用引进的低水位熄焦技术, 焦炭含水量可以降 低到 3 -%, % 5 但改造量大, 投资较多; 少数焦炉采 用干熄焦技术, 投资特别高, 同时还需要低水位熄 焦系统做备用。 新钢焦化厂原采用的是普通的焦炭 熄焦技术, 焦炭含水量在6 -% % 7 之间, 详见表 l a