(QC成果)提高ALC墙板安装效率
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提高
ALC
墙板安装效率QC
小组简介制表人: 陈坚标 制表时间: 2015年9月15日
固定勾头、板材安装、质量检验、勾缝及修补处理6个步骤分别计时,并绘制了如下统计折线图和平均用时统计表:
单块ALC墙板安装计时统计折线图
制图人:孙友林制图时间: 2015年9月17日
ALC墙板安装各步骤平均用时统计表
表2
序号安装各步骤抽样点数平均用时(mi
n)
频率(%)累计频率(%)
1施工准备2021010
2板材运输2052535
3201540
4板材安装2094585
5质量检验2011095
6板缝、接头2025100
合计12020100/制表人:孙友林制表时间: 2015年9月17日我们通过调查和对统计数据分析,绘制了如下饼分图。
ALC墙板安装各步骤平均用时饼分图
制图人:陈聪制图时间:2015年9月17日从饼分图可知,影响ALC板材安装效率最大,耗时最多的为板材安装和板材运输这两个步骤。
五、设定目标
1、确定目标:
(1)通过QC活动,缩短ALC板材运输和吊装的时间,将每块ALC板材安装减少到13分钟,即每台班安装量提高到70.6m2。
安装时间目标设定对比图
每台班工作量目标设定对比图
制图人:陈坚标制图日期:2015年9月17日
2、设定目标的依据:
(1)工期要求在 2015 年 10 月 15日前必须完成剩下的 1800m2
ALC墙板安装,如果需按期完成可另增加一个班组,但无疑会大大增加施工成本。根据现状调查及对ALC板材安装施工过程各步骤平均用时统计可知,按目前安装速度每天工作时间10小时计,则按一个班组一天能够完成工程量计算(以层高3米计)3块/小时×10小时×1.8 m2/块×0.85(工作效率)=45.9㎡,需要1800÷45.9≅39天。
(2)如果通过QC活动,减少ALC板材起吊装和板材运输这两个步骤的时间,提高ALC 板材安装效率,则(26天×10×1.8×0.85×60)÷1800=13.26分/块,即每台班工作量70 .6m2,每块板材的安装时间应控制在13分钟以内,可满足工期要求。
(3)根据《浙江省建筑工程预算定额》2010版计算,ALC板安装人工消耗定额为10.5 2 m2,按一个班组6人计,则每台班工作量为10.52×6=63.12
m2,可以看出,设定的每台班工作量70.6 m2/工日是合理的。
综上所述,此次QC活动的目标一定能够实现。
六、分析原因
根据现状调查可知,影响ALC墙板安装施工效率的主要是板材吊装及板材运输速度,Q C小组成员通过“头脑风暴法”,认真进行原因分析,并绘制了如下因素关联图:
图4 影响ALC安装效率因素关联图
制图人:孙友林制图日期:2015年9月17日七、确定主要原因
(1)从上述关联图可看出,影响板材运输和安装的末端因素有13条,小组成员通过现场验证、现场调查、现场测试三种方法认真确定要因:
要因确认计划表表3
序号末端原因确认内容
确认
方法
标准
负责
人
完成时间
1未实行质量奖
罚考核制度
检查项目部制定的
奖罚制度及执行情
况
现场
调查
制度齐全,
有执行记录
王静
烽
2015.9.1
8
2岗前培训不足检查培训纪录和技
能考核情况
现场
调查
培训纪录齐
全,专项考
核合格
孙友
林
2015.9.1
8
3施工作业人员
少
施工作业人数
现场
调查
班组作业人
员数不少于6
人
陈
聪
2015.9.1
8
4未做好进场材
料检查验收工
作
检查进场材料验收
记录
现场
调查
材料进场出
厂合格证,
检测报告资
料齐全
郭燕
青
2015.9.1
9
5材料堆放不当检查进场材料堆放
情况
现场
调查
进场材料堆
放按规范规
定
郭燕
青
2015.9.1
9
6搬运机械选择
不当
检查搬运机械性能
现场
调查
机械性能满
足施工要求
黄
剑
2015.9.2
7吊装机械不合
适
检查机械性能参数
现场
测试
机械性能满
足使用要求
黄
剑
2015.9.2
,运行正常
8板材多次搬运检查板材搬运情况现场
调查
板材搬运次
数不多于3次
孙航
杰
2015.9.1
8
9板材选择及排
列布置不当
检查板材长度尺寸
及安装质量
现场
调查
设计合理,
材料损耗少
孙友
林
2015.9.1
9
1 0安装连接不合
适
检查节点施工情况
现场
调查
符合图纸、
图集及质量
验收规范规
定
孙航
杰
2015.9.2
1 1测量工具仪器
未定期检测
检查测量仪器鉴定
记录
现场
调查
仪器鉴定合
格率100%,
并在证书有
效期内
陈坚
标
2015.9.1
8
1 2主体砼质量差
检查砼试块报告,
现场回弹强度
现场
测试
砼强度符合
设计要求
陈
聪
2015.9.2
1 3捆绑吊装方式
不当
检查吊装捆绑材料
及方式
现场
调查
符合施工方
案要求
赵
煜
2015.9.1
9
制表人:陈坚标制图时间:2015年9月17日
(2)要因确认:根据要因确认计划表,我们QC小组对13个末端因素通过调查分析、现场验证等方法认真确定要因,逐一进行确认。
末端因素一:未实行质量奖罚考核制度
确认方法确认内容确认标准确认人确认时间
现场调查检查项目部制定的
奖罚制度及执行情
况
制度齐全,有
执行记录王静烽2015.9.18
验证情况小组成员王静烽于2015年9月18日检查了项目部资料,项目部已按照集团公司要求制定了质量管理奖罚制度,奖罚条款详细,项目部按奖罚制度执行,对质量存在的问题按规定进行处罚,有处罚记录四条,奖励记录一条。通过对奖罚制度的实施,施工人员的责任心得到增强。
结论非要因
末端因素二:岗前培训不足
确认方法确认内容确认标准确认人确认时间
现场调查检查培训记录和技
能考核情况
培训纪录齐全,专项
考核合格
孙友林2015.9.18
验证情况
小组成员孙友林于2015年9月18日检查项目部培训记录及技能考核记录等资料,发现ALC安装小组共10名成员的培训和考核纪录齐全,同时也发现培训和考核的专业知识简单且针对性不强,未能覆盖特殊部位、复杂情况的处理,需要进一步完善和培训。
结论是要因
末端因素三:施工作业人员少
确认方法确认内容确认标准确认人确认时间