输液一号车间年年终述职详解演示文稿

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通过比对更换大功率循环泵、增加二次冷却、
出柜风冷操作; 效果:温差控制在10℃以内,并辅以辅助降温 措施,使目前上述品种5-羟始终处于相对较好 的受控状态。使洛缓批量可以200件/批,提高 至330件。灭菌柜选择多,缩短班工时。
主药与氯化钠含量相差5%,接 近各自的上下限,存在质量控 制风险; 浓配体积80%,导致批量较低
2011年输液一号车间前三季度产品得率对比
得率
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
碘 22.5
碘 17.5
碘30
碘15
洛缓
果糖
替硝 唑
碘35
第一季度平均 87.60 85.00 90.00 87.90 92.40 91.30 91.70 0 第二季度平均 91.90 90.31 93.76 92.34 94.93 95.30 94.36 84.90 第三季度平均 93.03 91.31 94.75 92.39 94.78 95.70 94.60 91.50
▪ 二、生产计划管理
1、11年考核指标完成情况综述:
项目 供货
工作指标
完成情况
不得出现车间原因导致的脱供
全年未出现脱供情况
原因分析 /
2、生产任务完成情况(1-10月份)
产品及规格
计划下达(件)
欧苏(50ml:15gI)
欧苏(100ml:30gI)
欧苏(50ml:17.5gI)
欧苏(75ml:22.5gI)
▪ 五、成本管理
1、11年考核指标完成情况综述:
项目
工作指标
/ 产品消耗不超出定额规定
完成情况 整体消耗定额未超出
原因分析 /
2011年1-10月份,较2010年平均生产成本累计节约708万元。
主要开展的工作: 1、积极开展得率提升工作; 结合试验评估与国标要求,优化操作流程; 灌装控制标准合理设计; 瓶外观质量差异控制前移; 产品批量扩大(洛缓、小碘、甲帕、35g碘); 包装得率定期趋势分析制度、减少灌装过程回液等
输液一号车间年年终述职详解 演示文稿
优选输液一号车间年年终述职
2、技术攻关工作的开展:
序 号
攻关项目
攻关背景
开展攻关及成绩
(1)
快冷灭菌柜降温 段均一性攻关
甲磺酸帕珠沙星 (2) 氯化钠注射液工
艺、处方优化
(3)
替硝唑配制工艺 优化
甘油果糖氯化钠 (4) 注射液灭菌工艺
优化办补
灭菌柜不同点降温段温差明显, 导致洛缓、果糖品种5-羟值偏 高且偏差较大
完成变更性验证及风险评估;
效果:主药与氯化钠含量间差距得到有效降低, 产品质量得到有效控制的同时产品批量由150 件/批扩大至230件/批。
受浓配体积限制,生产效率较 低
完成变更性验证及风险评估; 效果:批量由一号楼原先230件/批扩大至750 件/批(2班),单批最大520件/批,人均效率 由原10.14件/人提高至13件/人,增幅近28.21 %
确保上瓶与洗瓶工段之间的沟通
提高设备运行稳定性,降低工人工作 强度
全年未出现 /
▪ 2、设备管理体系的完善 ▪ 2.1.设备维护人员后备力量的重视,现有机长
实现前后道互动;
▪ 2.2.机长维护技能提升的重视(更换规格件, 提高动手能力);
▪ 2.3.OEE效率数据分析; ▪ 2.4.设备班组硬件设施维护保修奖励制度; ▪ 2.5.考勤管理实时完善,保证效率数据准确。
产品
第一季度平均 第二季度平均 第三季度平均
主要开展的工作: 2、减少用工与工时; 取消氮气岗位人员设置,评估后改为监控式管理,减少1人; 洛缓、果糖包装形式改进,平均每班减少7人; 一人多岗,每班减少用工1个; 勤杂一人多岗,扩班不加人。
3、改进包材设计; 洛缓、果糖纸盒包装改为瓦楞隔板包装; 直接生产成本洛缓节约5.00元/件,果糖节约4.70元/件。
项目
工作指标
完成情况
改造后效果
粗洗机增加纯化水低压报警装置 精洗机增加纯化水低压报警装置
已完成
大幅降低了员工劳动强度。杜绝了采 用人工目测检查所带来的质量隐患
轧盖机增加铝盖计数装置
技改立 项
完成 技改 立项9 项
洗瓶机压瓶气缸增加防护装置 灭菌柜增加水量调节装置
灯检安装质量陷阱检测系统
南线包装转盘增加大功率电机 上下瓶机增加对讲电话
备注
合计不含替硝唑; 人员不充裕情况下 2天3班生产; 一人多岗、大学生 顶岗等;
3、新品种投产 :
(1)、车间完成碘海醇注射新规格100ml:35g (I)的投产工作
(2)、对10年新投产品种甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液完成工艺优化工作,提 高新产品生产效率。
▪ 三、设备管理
1、11年考核指标完成情况综述:全年未出现设备对生产产生影响的生产故障
灯检上瓶便捷化技改
安全管 理
不得出现重大安全事故
已完成
能准确统计铝盖的使用情况,确保数 据的真实性。确保了生产总量的真实 性,确保了车间OEE的顺利实施
已完成 已完成
ຫໍສະໝຸດ Baidu
保证了员工操作时的安全性
确保了灭菌柜冷却的效果,保证了产 品的质量
已完成 提高了灯检工段做质量陷阱的质量
已完成 已完成 已完成
提高了了设备运行的稳定性
欧苏(100ml:35gI) 护康(100ml:0.2g) 甘油果糖氯化钠注射液
250ml 甲磺酸帕珠沙星氯化钠
注射液 果糖氯化钠注射液250ml
替硝唑
生产总计
22500 53000 27800 2659
707 536 23000 660 21660
/ 152522
实际完成(件) 21462 50873 26133 3035 707 523 23054 667 21345 13664 147132
降低产品初始5-羟值
省局已于2011年5月受理此办补,受理号: CYHB1104840苏。6月22日提交国家局审评中心, 目前在专业审评过程。11月22日查询进度,目 前排在补充申请序列: 第638位。
3、质量管理体系的提升
3.1.异物防范体系的完善
2011年全年未出现一起市场异物投诉;
关键的要素是坚持执行现有“异物防范制度、灯检管理制 度、灯检质量陷阱制度”,并坚持每周灯检数据分析等, 每月坚持反考核制度执行,并执行质量控制前移,前道工 序积极落实灌装、胶塞等工序“稳轻准”的操作原则,积 极关注环境质量趋势数据变化等,从日常抽检情况来看, 灯检质量控制在较好的水平内。
4、其他 车间下发生产性、非生产性劳保用品班组定额消耗表,每月控制发放; 注射用水使用点滤芯更换周期1个月延长至3个月严格合格,仅北线每季 度节约:5*1300*2=13000元; 多点共用照明线路节能改造等。
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