B型双模定型硫化机常见故障及解决措施

合集下载

硫化车间常见质量问题及解决办法

硫化车间常见质量问题及解决办法
5,例如某些氟橡胶,塑性很差,当胶料以片状、块状、条状毛坯装模时,各胶片、腔块、胶条之间在正常的硫化温度下融合就很困难,常有分层,开裂现象发生。若采用低温硫化,问题会更严重。预防措施是:①热炼要充分②采用与制品形状相似的毛坯装模 预热胶料。④尽量采用高温硫化。
5
脱模开裂
1,过硫。
2,脱模时模温过高,橡胶分子仍处于剧烈的运动中,遇冷空气时局部先行冷却,与后冷却的部分形成内应力,极易造成脱模裂伤。
1,应查明原因,采取相应措施。
2,应适当增加压力。
3,缓缓加压,时模具慢慢闭合。
4,缓压应掌握时机,过早过迟都不利于排气,带来其它弊病。
5,对于结构复杂制品,应采用多镶块式模具,这样有利于气体从模具缝处逸出;对易出现气孔的地方可加开跑气槽:上模板型腔不宜太深等。
6,装料时尽量使胶料均布模腔。
7,提高胶料热炼质量。
8,对于厚的产品采用低温长时间硫化法或分阶段升温硫化法。
9,调整配方。
4
分层,开裂
1,返回胶(胶料热炼后没有用完剩下的胶料又与新胶料合在一起热炼,选种剩余胶料称返回胶)与新胶料一起热炼时混合不均匀,致使硫化程度不一致,造成分层。
2,胶料或模具被油脂或其他杂质污染,在被污染的地方造成分层。
3,脱模剂喷洒太多,使部分浸入胶料中,造成产品分层,开裂。
5
硅橡胶
收缩率不易掌握,产品尺寸较难保证,
6
氟橡胶
7
乙丙橡胶
8
聚氨酯橡胶
3,这常常是造成厚制品抽边的主要原因。制品外部硫化后,由于胶料传热慢,内部还处于未硫化状态.如果这时降压启模,内部硫化反应中的挥发物就会迅速外溢,同时由于温度下降,胶料严重收缩。这两方面的因素使得对合线处抽边。应当调整硫化条件.采用低温长时间硫化法或分阶段升温硫化法。

硫化机运行中出现的问题要如何解决

硫化机运行中出现的问题要如何解决

硫化机运行中出现的问题要如何解决
一、升温过程变长或温度无法到达145℃
1.加热板同机架间是否放置木质隔热板,如未放置木质隔热板或隔热板丢失,则安装隔热板后再进行升温检查;
2.如果无法升温,应当检查控制箱左上角的硫化时间开关是否打开,如果打开,则硫化机已经进入了保温阶段,则温度自然无法上升;
3.上述两种正常却无法升温,可检查隔热板是否潮湿,如果隔热板因见水后潮湿,则要用加热板温度将其正常烘干后温度才能达到要求;
4.通过上述检查后,如果仍然不能升温,则应联系生产厂家进行进一步技术咨询或返厂维修。

二、接头出现部分不能紧密粘合
1.检查隔热板是否出现破损,隔热板破损导致加热温度不均的一个重要原因;
2.隔热板完好,则可将加热板进行单独加热,然后采用测温仪对加热板各部位进行,如果出现问题,则有可能内部加热片出现损坏,可联系厂家提供加热片进行更换或返厂维修。

三、压力上不去
1.检查水压板进水口是否因机架螺栓过紧导致进水口被压,如果出现此情况,可适当松一松螺栓;
2.检查手动泵是否存在漏气现象或各接头松动,并对其紧固,并检查水压泵的垫圈是否存在破损。

四、水压板出现渗水现象
1.检查渗水部位,是水压板表面还是四周胶皮同水压板下板的接触地,如果是四周缝隙漏水,则应当按顺序将四周螺丝全部进行紧固;
2.如果漏水部位是水压板胶皮表面,漏水部位为针状,在抢修的情况下,可使用520胶水等进行修补,但抢修结束后必须进行面板更换;
3.漏水严重的情况下,则不能使用,必须更换水压板。

通过阅读本文,大家都认识到了硫化机使用中的问题和解决办法,虽然有些故障很小,但是都需要引起关注,在下次使用过程中,严格按照操作规程进行就不会再出现了。

硫化工序常见问题分析及解决方法

硫化工序常见问题分析及解决方法

硫化工序常见问题分析及解决方法1表皮气泡(1)硫化不充分,导致制品表面有气泡,割开其内部呈蜂窝海绵状。

解决方法:延长硫化时间,提高硫化温度。

保证足够的硫化压力;调整配方,提高硫化速度。

(2)有气体裹入胶料,不易排除,随胶料一起硫化,导致制品表面出现气泡。

解决方法:增加模具合模后的放气次数,对模具进行抽真空;提高混炼胶温度,采用门尼粘度较大的橡胶;入料前挑破胶料上的气泡,改进模具的排气槽。

(3)胶料配方中有易挥发物。

解决方法:适当调节硫化条件,温度不宜太高;应注意原料使用前的防潮,必要时可进行干燥;减少低沸点增塑剂、填充油和软化剂的使用。

2胶料表面发粘(1)模具型腔局部滞留气体,从而影响传热和胶料受热硫化。

解决方法:对模具进行抽真空,保证胶料进入型腔内处于真空状态;增加模具合模后的放气次数;在模具上设置排气槽。

(2)模具型腔不对称、有死角,传热不均匀导致硫化不均匀。

解决方法:调整胶料配方,使硫化曲线平坦期延长;延长硫化时间或提高硫化温度。

(3)胶料挤出或压延夹入气体。

解决方法:改进挤出、延压条件和工艺。

3分层(1)胶料表面污染,特别是油污。

解决方法:清洁胶料表面或换用干净的胶料。

(2)喷霜。

按喷霜方法解决。

(3)胶料混合不均匀。

解决方法:在配方设计时选用相容性好的胶种。

4橡胶-金属粘接不良(1)金属件表面处理不良。

解决方法:金属件表面不能有锈蚀,不能沾到油污、灰尘和杂质等。

(2)胶浆涂刷工艺稳定性差,胶浆太少、漏涂、少涂或残留溶剂。

解决方法:认真操作,防止胶浆漏涂和少涂;涂好胶浆的金属件应干燥完全,让溶剂充分挥发。

(3)胶料硫化速度与胶浆硫化速度不一致。

解决方法:改进配方以保证充足的焦烧时间;模具和配方改进,使胶料以最快的速度到达粘合部位;改进硫化条件(温度、时间和压力);减少易喷霜物和增塑剂的使用;尽量使用新鲜的胶料。

(4)压力不足。

解决方法:增大硫化压力,保证模具配合紧密,防止局部压力损失过大;注意溢料口、抽真空槽的位置和尺寸,防止局部与大气过多沟通。

B型轮胎定型硫化机动力水管路系统的改进

B型轮胎定型硫化机动力水管路系统的改进

B型轮胎定型硫化机动力水管路系统的改进众所周知,轮胎的硫化过程是一个加热加压的过程,硫化质量除决定于模具的加热温度(外温)、胶囊内过热水的温度和压力(内温和内压)外,很大程度还取决于硫化机中心机构、装胎、卸胎机构的驱动力,即动力水,它的压力稳定与否直接关系到机台工作的正常和影响轮胎的质量。

1 存在问题分析B型硫化机的管路阀门控制系统主要分两大部分,其中一部分就是动力水管路控制系统。

长期使用过程中观察、统计、数据显示,硫化机产生的许多问题大多由动力水管路、阀门控制系统产生的泄漏、堵塞、误动作等而引起的。

原B型硫化机动力水控制系统简图见图1。

1.1 轮胎制品产、质量下降各种动力运动机构因动力水泄漏或堵塞,导致运行缓慢或停止不动。

例如:机械手不升、不进出;中心机构上、下环不升降;卸胎支臂不升降、不进出等,由此而带来的问题是开模脱胎或合模硫化时间超过轮胎硫化工艺要求而发生过硫、报废胎坯、胎体变形等质量事故(我双模硫化分厂1996年因上述原因引起轮胎质量问题占全年轮胎质量问题的28.6%)。

1.2 设备损坏硫化结束启模后,通过主令控制器以及限位行程开关的配合,二位五通机械阀切换完成,将0.35MPa动力阅门组操作控制气源接通,才有下环升→卸胎支臂进→上环升→下环降→上环降、卸胎支臂升、翻转等一系列动作,其中该动力阅门组中局部泄漏、误动作、卸胎支臂降、退到位限位行程开关失控等,易造成在开模过程中上、下环同时升或卸胎支臂误进、误升,致使中心机构活塞杆挂弯、卸胎支臂被蒸汽室压变形等。

1.3 胶囊使用寿命缩短轮胎定型硫化机用有关工作介质,必须经过处理,否则将影响硫化机的正常运转。

特别是对水质要进行软化处理,过热水除氧处理等。

由于中心机构上环升降活塞密封件磨损和阀门泄漏,致使在轮胎硫化完毕��开模到位抽真空期间,动力系统未经除氧处理的软化水串人胶囊内腔,其中软化水中的溶解氧在高温(高压〉下会游离出来,依附在胶囊的内壁上,造成点状腐蚀,形成胶囊的局部软洞。

橡胶技术网 - 硫化产品常见问题及解决方法

橡胶技术网 - 硫化产品常见问题及解决方法
5、例如某些氟橡胶塑性很差,当胶料以片状、块状、条状装模时,各胶片、胶块、胶条之间正常硫化温度下融合就很苦难,常有分层、开裂现象发生,如采用低温硫化,问题会更严重。预防措施:热炼要充分,采用与制品相似的毛坯装模,尽量采用高温硫化
5
脱模开裂
1、过硫
2、脱模时模温过高,橡胶分子仍处于剧烈运动中,遇冷空气时局部先冷却,与后冷却的部分形成内应力,极易造成脱模裂伤
6、按规定清洗模具
2、胶料或模具被油脂或其他物质污染,在被污染的地方造成分层
3、脱模剂喷洒太多,使部分侵入胶料中,造成分层、开裂
4、混炼不均或喷霜
5、胶料塑性太差
1、适当增加薄通次数
2、如果油污发生在制品表面,该处就有开裂的可能,因此,胶料要妥善保管,模具在使用前要清理干净
3、处粘模部分外,其他地方可不涂或少涂
4、胶料在使用前要经过充分热炼,可以部分消除混炼不均和喷霜现象,热炼好的胶料最好立即使用,不能停放太久,否则,喷霜现象还可能发生
7、对合线处局部疏松,胶料之间结合强度小
8、缓压太迟
1、增加或检查压力波动的原因
2、使硫化压力降到合适的水平,防止过大或过小。如果降压后飞边增厚,可酌情减少加料量或加大流胶槽,有条件时,可使模具在压力下冷却,然后启模,这样因冷却收缩可以部分或全部抵消上述体积增大现象,减少或杜绝对合线开裂
3、这常常是造成制品抽边的主要原因,制品外部硫化后,由于胶料传热慢,内部还处于未硫化状态,如果这是降压启模,内部硫化反应中的挥发会迅速外溢,同时由于温度下降,胶料严重收缩,这两方面的因素使得对合处抽边,应当调整硫化条件,采用低温长时间硫化法或分阶段升温硫化法
1、压力不足或压力波动,使硫化过程中胶料内部压力大于硫化压力
2、硫化压力过大,胶料被严重压缩,起模时,压力急剧下降,硫化胶体积增大,制品其他部分因受模具限制无法膨胀,而模具对合线处则可自由膨胀,因膨胀不均造成的内应力就导致开裂

25885093_B型机械式轮胎定型硫化机大修常见问题、原因分析及维修方法

25885093_B型机械式轮胎定型硫化机大修常见问题、原因分析及维修方法

作者简介:张晓琳(1988-),女,工程师,产品工程师,本科,主要从事双模定型硫化机的设计研发工作。

收稿日期:2021-04-30B 型轮胎定型硫化机(以下简称硫化机)大修是指对硫化机设备进行全面修理,使设备完全恢复精度,需要对设备所有零部件进行清洗检查,更换或加固主要零部件,调整机械和操作系统,配齐安全装置和必要附件,按设备出厂时的性能进行验收。

硫化机是轮胎在生产过程中使用的关键设备之一,也是保证轮胎产能、质量的基本条件。

由于硫化机使用环境及连续工作的性质,使得硫化机大修周期比其他机械设备要短。

硫化机机型更新周期快,硫化工艺变化大,气、电、液等控制水平不断更新和进步,以及环保节能、改善劳动强度等社会要求进一步推动轮胎生产企业尽快的更新设备或对原有的硫化机进行大修和技术升级改造。

近几年我公司对大量的硫化机进行了大修和升级改造工作,总结了硫化机在这过程中常见的问题、原因分析及维修方法如下:1 开、合模过程中有卡顿、异响原因分析:(1)主传动减速机磨损。

(2)传动轴、传动齿轮的键槽与传动键变形,导致配合出现间隙。

(3)传动齿面磨损。

维修方法:(1)检查减速机磨损情况。

减速机蜗轮一般采用B 型机械式轮胎定型硫化机大修常见问题、原因分析及维修方法张晓琳1,颜建龙1,郭良刚1,陆永高1,于波2,王爽1(1.青岛海琅特种装备科技有限公司,山东 青岛 266400;2.青岛双星轮胎工业有限公司,山东 青岛 266400)摘要:机械式轮胎定型硫化机长时间使用后需要大修,我公司在硫化机的大修和升级改造过程中总结了一些常见的问题,对其进行原因分析,并总结了在维修过程中对各类问题的解决方法。

关键词:轮胎定型硫化机;大修;原因分析;维修方法中图分类号:TQ330.491文章编号:1009-797X(2022)01-0065-05文献标识码:B DOI:10.13520/ki.rpte.2022.01.014锡青铜,减速机正常运行时,磨损很慢,有些减速机能够使用10年以上。

硫化机常见的故障汇总

硫化机常见的故障汇总
硫化机常见的故障汇总
中国废旧物资综合服务平台橡胶硫化工艺所 需的预加热、上料后的自动排放气、保压硫化、计 时报警、自动开模、制品出模等功能于一体。
硫化机横梁轴轴头磨耗
由于硫化机为金属材质,硬度较高,在生产运 转进程项中遭到振荡冲击和其它复协效用力气,诱 致器件构成空隙,形成磨耗。传统的修复方法有堆 焊、热喷涂、电刷渡等,但几种方法都存在必然毛 病:堆焊会使零件表面到了颀长温度,形成零件变 型或发生裂纹,影响尺寸精密度和正常使用,严肃
时还会诱致断开;电刷渡虽无热影响,但渡层厚度 不克比不过太厚,污染严肃,运用也遭遇到莫大的 限止。
现时西方国家针对上面所说的问题多运用高 分子复合资料方法,个中运用最为成熟的是美嘉华
0c65f0e EBET
技能系统。其具备的综合功能及在不论什么工夫内 可机械加工的特点标志,可以满足修复后的使用要 求及精密度,还能减低设施在运转中接纳的冲击震 荡,延伸使用生存的年限。
因资料是“变量”关系,当外力冲击资料时,
资料会变型收缴外力,并跟着轴承或其他器件的胀 缩而胀缩,一直和器件坚决保持紧并肩,减低磨耗 的概率。针对大型硫化机的磨耗,也可认为合适而 使用“生产模型”或“并肩器件”针对毁坏的设施 施行在场修复,避免设施的总和拆解,最大限止地 担保器件并肩尺寸,满足设施的生产运转要求。
0cБайду номын сангаас5f0e EBET
硫化机热板焊缝渗漏
硫化机在长时间运转进程项中,因为受振荡、 磨耗、压力、温度以及重复拆装等影响,各连系面 的静严密封闭部位漏油景象非常处处,常常见的有 硫化机热板焊缝渗漏等。既形成油品的众多靡费,
又影响的在场治理。
传统一管理理方法要拆解并翻开硫化机后,转 换严密封闭垫片或涂抹严密封闭胶,不但需要耗时 间辛苦,况且难于确尽力照顾隐蔽的事封最后结 果,在运转中还会再次闪现走漏。认为合适而使用

B型轮胎定型硫化机常见故障分析与处理

B型轮胎定型硫化机常见故障分析与处理

B 型轮胎定型硫化机常见故障分析与处理王 亮(银川佳通轮胎有限公司,宁夏银川 750011) 摘要:通过对B 型轮胎定型硫化机日常的开合模、装胎机构、中心机构、卸胎机构的各类故障原因进行分析,并从硫化机各部分的结构及生产操作方面给出故障处理方法,供轮胎工厂的设备管理、维修部分在分析、处理硫化机常见故障时参考。

关键词:B 型硫化机;合模;开模;机械手;中心机构;卸胎支臂 轮胎定型硫化机是目前轮胎制造中的主要设备,但随着全钢子午线轮胎的不断普及,轮胎定型硫化机在通过最初的安装调试后,将处于长时间的日常生产运行阶段。

硫化机的日常维修是轮胎工厂设备管理、维修部门日常投入精力最多的工作,硫化机各类运行故障的及时、正确排除,是保证轮胎产能、轮胎质量的基本条件。

同时,由于硫化十分重要,在处理故障时若时间掌握不当,方法选用不当,会直接造成轮胎质量缺陷。

因此,在处理故障时,应由易到难,由浅到深,即先检查直观的、维护用时短的部位,若故障没有得到解决,再逐步的检查不易找出问题的部位。

综合我公司全钢子午线轮胎定型硫化机日常生产运行所发生的各类故障,介绍其中的常见故障及其分析、处理方法,供各轮胎工厂的设备管理、维修部门在分析、处理硫化机常见故障时参考。

1 开合模故障1.合模接近到位时不合模,手动合模电流大。

原因分析:合模不到位或合模过位;活络模具上模偏转。

处理方法:查看触摸屏“限位显示”界面、横梁左右连杆,确认合模角度,调整旋转编码器,使连杆与曲柄齿轮垂直;调整活络模位置,校正锅罩定位条。

2.合模到位后,运行硫化步序,步序时间不运行。

原因分析:控制柜程控器没有打通;控制柜转换开关档位不正确。

处理方法:控制柜程控器打“通”;控制柜面板转换开关的档位“主机手/自动”转换开关打在“自动”档位上;“机械手手/自动”打在“自动”档位。

3.合模到位后,运行步序时间,硫化步序不运行。

原因分析:控制柜程控器没有打通;控制柜转换开关档位不正确。

硫化机控制系统常见故障分析与处理

硫化机控制系统常见故障分析与处理

硫化机控制系统常见故障分析与处理The manuscript was revised on the evening of 2021硫化机控制系统常见故障分析与处理黄山军(双钱轮胎江苏有限公司)摘要:通过对硫化机外温控制系统日常的维修故障原因进行分析,并从硫化机这部分的结构及生产操作方面给出的故障处理方法,对设备问题进行分析维修,供维修人员常见故障时参考。

关键词:硫化机;热板模套,模拟量模块,温控组合,薄膜阀组合,压缩气源硫化机是硫化轮胎的关键设备,日常维修是轮胎工厂设备管理、维修部门投入精力最多的工作,硫化机外温是硫化合格轮胎三要素的重中之重,运行故障的及时、正确排除,是保证轮胎产能、质量的基本条件。

同时,由于硫化是最后工序,在处理故障时若时间掌握不当,方法选用不当,会直接造成轮胎质量缺陷。

因此,在处理故障时,应由易到难,由浅到深,即先检查直观的、维护用时短的部位。

综合我公司全钢子午线轮胎定型硫化机日常生产运行所发生的外温各类故障,介绍其中的常见故障及其分析、处理方法如下:首先对我公司定型硫化机外温控制系统原理解说分析:是通过热电阻检测管道温度转送给温变,温变将温度的转换再传送给模拟量输入模块,经过PLC(CPU)编程的程序和设定要求的检测读数、比对,再由模拟量输出模块输出不同的电压或电流(4之20毫安),再输送给电器转换器,使电气转换器接受工作使命,开启气源的大小输送给机械薄膜阀!周而复次,使外温在任何需要工作条件的过程中,根据工艺要求中进行着调节工作达到硫化合格轮胎的标准要求!一,硫化机上、下热板、模套三温不升!原因分析:电路故障;显示屏未连接好CPU;外部设置是否正确;模拟量输入、输出模块异常;无气源或气源太小;机械管理故障;输入蒸汽总管路手动阀未打开或卡死!处理方法:检查电源是否完好,220V转24V转换电源块是否损坏及保险烧坏更换;查看触摸屏界面其他显示和跟CPU连接线及CPU自身、触摸屏是否完好,必要时修理更换;查看CPU和显示屏表面设置是否正常及重新设置;检查模拟量输入、输出模块电源及显示异常时更换;检查桌面手动气源阀有没有打开及损坏处理,气源调节分配器及显示是否正常或有泄漏情况导致气源太低,修理压缩空气泄漏点将气源调到要求范围;检查处理输入蒸汽总管道是否阻塞和输入总手动阀修理更换!二,硫化机上、下热板、模套三温任何一项不升!原因分析:某一项的检测系统电气线路故障:设置真确性;模拟量输入、输出模块某一项的点异常;无气源或气源太小;薄膜阀卡死,输入蒸汽总管路手动阀未打开或卡死,输出管路输水不顺畅!处理方法:检查某一项的电气所以元件是否正常;设置是否在要求值内,模拟量输入、输出模块某个通道损坏更换;检查电器转换器是否损坏和输出气源大小效验更换;检查输入管路、薄膜阀、手动阀是否完好修理及更换;检查输出管路系统三通阀、止回阀、手动阀是否卡死、孔板、过滤器、过滤网及管道是否阻塞处理及更换。

造成硫化机压力不正常的原因与解决方法

造成硫化机压力不正常的原因与解决方法

造成硫化机压力不正常的原因与解决方法
在长期的使用过程中,硫化机总会出现一些小问题、小故障,这些是不可避免的。

有时,在硫化机的正常工作中,可能会出现压力不正常的状况,这就会影响硫化机的正常运作,影响最终产品的质量,那么是什么原因造成的硫化机压力不正常呢?别急,小邦告诉你。

硫化机压力不正常包括:没有压力、压力偏低、压力不稳定和压力过高。

一、没有压力
当发现硫化机没有了压力时,操作人员要保持冷静,对硫化机进行仔细的检查。

出现这种情况原因可能是,油泵吸不进油液,油液全部从溢流阀回邮箱,泵的定向控制装置位置出现了错误或是泵的驱动装置扭断。

相应的解决办法是:油箱加油、换过滤器等,调整溢流阀,检查控制
装置线路,更换、调整联轴器。

二、压力偏低
造成硫化机压力偏低的状况可能是减压阀或溢流阀设定值过低,减压阀或溢流阀损坏,泵转速过低。

相应的解决办法是:进行重新调整,对损坏的部分进行修理或更换,对原动机及控制器进行检查。

三、压力不稳定
造成硫化机压力不稳定的原因可能是油液中有空气,溢流阀内部磨损以及油液被污染。

相应的决解办法是:将油液中的空气排除,对损坏的部分进行修理或更换,将被污染的油液进行冲洗和换油。

四、压力过高
造成硫化机压力过高的原因可能是溢流阀、减压阀或卸荷阀失调,变量泵的变量机构不工作和溢流阀、减压阀或卸荷阀设坏或堵塞。

相应的决解办法是:对溢流阀、减压阀或卸荷阀重新设定调整,对变量泵进行修理或更换,对溢流阀、减压阀或卸荷阀进行修理与清洗,
严重时要对其进行更换。

以上是硫化机压力不正常的四种变现形式,通过上述的讲解,希望能对大家有所帮助。

常见硫化质量缺陷的成因与一般改进方法

常见硫化质量缺陷的成因与一般改进方法
2、调整配合剂用量
3、混炼辊温要适宜
常见硫化质量缺陷的成因与一般改进方法
6、增加合模后的回松次数
分层
1、表面油污
2、喷霜
1、保持胶面清洁
2、减少喷霜物的用量
重皮、重叠
表面开裂
1、胶料硫化速度太快,流
动不充分
2、模具不净,胶料表面沾

3、成型形状不合理
4、隔离剂选用或涂擦不当
1、调整配方,减慢硫化速度
2、加强模具与半成品管理不使沾污来自3、改变成型形状,使各部位
同时与模具接触
缺陷
产生原因
一般改进方法
缺陷
产生原因
一般改进方法
缺胶、明疤
1、橡胶与模具表面之间的
空气无法逸出
2、压力不足
3、胶料流动性太差
4、模温过高
5、胶料焦烧时间太短
6、装胶量不足
1、加开气槽或改进模具
结构
2、加压后回松让空气逸出
3、提高压力
4、胶料表面涂硬脂酸锌及
提高胶料可塑性
5、胶料中加石蜡
6、调整配方,减慢硫速
4、减少隔离剂用量
制品模口
扯裂
1、操作不当
2、配方不合理
1、提高模型精度,按
最小量加料,减少胶边
2、预热胶料
3、采用低温长时间硫化
4、SBR胶并用BR
5、降低含胶率60%以下
6、避免快速硫化
7、选用补强性大的填充剂
喷硫、喷霜
1、欠硫
2、某种配合剂用量超过它
在胶料中的溶解度
3、混炼温度太高
1、增加硫化时间
色泽不均
1、升温过急,受冷凝水或
湿蒸汽的冲击
2、压缩空气中带水

硫化机外温控制系统常见故障分析与处理

硫化机外温控制系统常见故障分析与处理

硫化机外温控制系统常见故障分析与处理黄山军(双钱轮胎江苏有限公司)摘要:通过对硫化机外温控制系统日常的维修故障原因进行分析,并从硫化机这部分的结构及生产操作方面给出的故障处理方法,对设备问题进行分析维修,供维修人员常见故障时参考。

关键词:硫化机;热板模套,模拟量模块,温控组合,薄膜阀组合,压缩气源硫化机是硫化轮胎的关键设备,日常维修是轮胎工厂设备管理、维修部门投入精力最多的工作,硫化机外温是硫化合格轮胎三要素的重中之重,运行故障的及时、正确排除,是保证轮胎产能、质量的基本条件。

同时,由于硫化是最后工序,在处理故障时若时间掌握不当,方法选用不当,会直接造成轮胎质量缺陷。

因此,在处理故障时,应由易到难,由浅到深,即先检查直观的、维护用时短的部位。

综合我公司全钢子午线轮胎定型硫化机日常生产运行所发生的外温各类故障,介绍其中的常见故障及其分析、处理方法如下:首先对我公司定型硫化机外温控制系统原理解说分析:是通过热电阻检测管道温度转送给温变,温变将温度的转换再传送给模拟量输入模块,经过PLC(CPU)编程的程序和设定要求的检测读数、比对,再由模拟量输出模块输出不同的电压或电流(4之20毫安),再输送给电器转换器,使电气转换器接受工作使命,开启气源的大小输送给机械薄膜阀!周而复次,使外温在任何需要工作条件的过程中,根据工艺要求中进行着调节工作达到硫化合格轮胎的标准要求!一,硫化机上、下热板、模套三温不升!原因分析:电路故障;显示屏未连接好CPU;外部设置是否正确;模拟量输入、输出模块异常;无气源或气源太小;机械管理故障;输入蒸汽总管路手动阀未打开或卡死!处理方法:检查电源是否完好,220V转24V转换电源块是否损坏及保险烧坏更换;查看触摸屏界面其他显示和跟CPU连接线及CPU自身、触摸屏是否完好,必要时修理更换;查看CPU和显示屏表面设置是否正常及重新设置;检查模拟量输入、输出模块电源及显示异常时更换;检查桌面手动气源阀有没有打开及损坏处理,气源调节分配器及显示是否正常或有泄漏情况导致气源太低,修理压缩空气泄漏点将气源调到要求范围;检查处理输入蒸汽总管道是否阻塞和输入总手动阀修理更换!二,硫化机上、下热板、模套三温任何一项不升!原因分析:某一项的检测系统电气线路故障:设置真确性;模拟量输入、输出模块某一项的点异常;无气源或气源太小;薄膜阀卡死,输入蒸汽总管路手动阀未打开或卡死,输出管路输水不顺畅!处理方法:检查某一项的电气所以元件是否正常;设置是否在要求值内,模拟量输入、输出模块某个通道损坏更换;检查电器转换器是否损坏和输出气源大小效验更换;检查输入管路、薄膜阀、手动阀是否完好修理及更换;检查输出管路系统三通阀、止回阀、手动阀是否卡死、孔板、过滤器、过滤网及管道是否阻塞处理及更换。

常见硫化质量缺陷及改进措施

常见硫化质量缺陷及改进措施

常见硫化质量缺陷及改进方法
质量缺陷 产生原因
1、装胶量不足 2、半成品尺寸过短 缺胶 3、胶料流动性太差 4、压力不足 5、模温过高 1、橡胶与模具表面之 间的空气无法逸出 2、合模过快空气来不 闷气明疤 及溢出 3、胶料沾上油污 1、压力不足
改进措施
1、加足装胶量 2、工艺要求保证半成品尺 寸 3、调整配方或烘热胚料使 用流动性增加 4、提高压力 5、降低模温 1、加开气槽或改进模具结 构 2、慢合模或加压后回松让 空气逸出(排除) 防止胶料沾油污 1、提高压力
1、胶料硫化速度太 快,流动不充分 重皮、折 2、模具不净,胶料表 叠或表面 面沾污 开裂 3、成型形状不合理 1、过硫 2、模温过高 撕裂 3、脱模剂不足 4、启模方法不妥 5、模具结构不合理
5、改进模具结构,方便启 模 1、升温过急,受冷凝 1、慢升温 水或蒸汽的冲击 色泽不 2、压缩空气中带水 2、压缩空气经过干燥去水 均,有水 处理 渍斑点 3、平板温度不均匀 3、清除平板内水垢,使平 板温度均匀 1、严重欠硫 1、增加硫化时间 喷硫、喷 霜 2、某些易喷出的配合 2、调整配方 剂用量过高
2、挥发分或水分太多 2、调整配方、加强对吸湿 的原材料的干燥 3、模内积水或胶料沾 3、清除膜内积水,坯胶预 胶层、起 水 沾污 热干燥防止沾污 泡 、呈海 4、压出或压延夹入空 4、改进压出,压延工艺, 绵状 气 硫化前用针挑破气泡 5、胶料粘性差或喷霜 5、改进配方,减少喷霜物 用量,增加胶料粘性 6、硫化温度太高 6、降低硫化温度1、液压不ຫໍສະໝຸດ 或波动 接头开裂1、调整压力
2、胶料不新鲜,喷霜 2、重新热炼胶料,并做好 或沾灰尘,油污和脱 胚料清洁工作 模剂等 3、胶料焦烧时间太短 3、调整胶料的配方 1、调整配方,减慢硫化速 度 2、加强模具与半成品管 理,不使其沾污;减少隔离 剂硅油 3、改进成型形状,保证各 部位胶料同时与模具接触 1、降低硫化温度,缩短硫 化时间,也可改进配方 2、冷启模 3、在撕裂处适当多涂脱模 剂 4、改进启模方式

硫化机的故障分析与处理

硫化机的故障分析与处理
5.检查更换密封圈或零件
6.检查电气,修理
3.增加预热时间,提高模型温度
4.适当减小次定型压力
3
调模困难
1.润滑脂消耗完
2.螺纹有异物或生锈
3.调模螺纹发生变形
1.注入新润滑脂,电动调模装置上、下移动数次。
2.在螺纹顶部注入轻机油或拆下清洗调模螺柱和调模螺母,然后上下运动几次,后注入润滑脂。
3.拆下螺纹进行修理
4
胶囊不膨胀或定型动作缓慢
1.定型阀不工作
2.自力式调节阀膜片破损、阀芯卡死或阀芯脱落
3.中心机构泄漏
1.修理线圈,阀芯或更换定型阀
2.修理或更换膜片,清洗阀芯
3.更换中心机构密封件
5
胶囊不排汽或排汽不净或不断膨胀而爆破
1.气动切断阀因污垢被卡死
2.电磁阀不复位,致使切断阀处于常闭状态
1.清除污垢
2.检查电路故障,更换电磁阀线圈.或清洗阀芯。
3.正确调整松胎时间
4.选择合适的定型高度
5.选用合适的胶囊
9
严重噪音压力波动流量不足
1.油泵吸空,吸入滤油器堵塞或太小
2.油的粘度过高
3.油泵转速过高
4.油箱内油面过低
5.联轴器松动造成机械振动
6,管路振动
7.溢流阀不稳定
8.液压系统中有空气
1.清洁或换新的滤油器
2.便用推荐粘度的液压油
3.降低电机转速到规定转速
4.加油到正确位置
5.对正中心紧固螺栓
6.紧固或增加管卡
7.换装适当的阀
8.系统排气
10
压力不足
1.油泵转向不对,油管吸入空气
2.油泵磨损或损坏功
3.压力调整错误
4.液压阀内有脏东西卡住或零件磨损

硫化机内温低故障维修

硫化机内温低故障维修

硫化机内温低故障维修在硫化机的运行过程中,如果出现了温度过低的故障,将会对硫化的效果产生不良影响。

因此,及时维修硫化机内温低故障是非常重要的。

本文将介绍如何识别硫化机内温低故障,并提供一些解决方案。

首先,我们需要了解硫化机内温低故障的可能原因。

以下是一些常见的原因:1. 加热系统故障:硫化机的加热系统负责提供硫化过程所需的热能。

如果加热系统出现故障,比如电热管损坏、温度控制器失灵等,就会导致硫化机内温度过低。

2. 冷却系统过于高效:硫化机的冷却系统用于控制硫化机内的温度。

如果冷却系统过于高效,例如风扇速度过快,冷却水温度过低等,就会导致硫化机内温度下降。

3. 外部环境温度过低:硫化机通常是在恒温环境下运行的,如果外部环境温度过低,将会对硫化机内温度产生影响,导致温度降低。

一旦我们确定了硫化机内温低的原因,接下来就是解决这个问题。

以下是一些可能的解决方案:1. 检查加热系统:首先要检查加热系统是否正常工作。

检查电热管是否工作正常,是否需要更换或维修。

同时,确保温度控制器能够准确控制加热系统的温度。

如果发现任何故障,需要及时修复或更换。

2. 调整冷却系统:检查硫化机的冷却系统是否过于高效。

可以尝试调整风扇的速度,减缓冷却水的流量,以提高硫化机内的温度。

如果冷却系统的温度过低,可以尝试调整冷却水的温度。

3. 保持恒温环境:如果发现硫化机内温度低是由于外部环境温度过低造成的,可以考虑采取一些措施来保持恒温环境。

例如,可以在硫化机周围设置保温屏障来阻挡寒冷的空气进入。

除了以上解决方案,我们还可以采取一些预防措施来避免硫化机内温低故障的发生:1. 定期检查硫化机的加热系统和冷却系统,确保其正常工作。

2. 根据硫化机的使用手册,正确设置和调整硫化机的工作温度和冷却系统。

3. 注意硫化机周围的环境温度,并采取必要的措施来保持恒温环境。

4. 培训操作人员,让他们了解硫化机的工作原理和常见故障处理方法。

总结起来,处理硫化机内温低故障需要进行认真的诊断,并采取相应的维修措施。

轮胎定型硫化机液压系统常见故障与解决措施(2)

轮胎定型硫化机液压系统常见故障与解决措施(2)

轮胎定型硫化机液压系统常见故障与解决措施(2)液压式轮胎硫化机液压系统常见故障分析⼀、液压硫化机概述液压式轮胎定型硫化机区别于机械式轮胎硫化机的地⽅就在于硫化机的多个主要部套都采⽤了液压驱动,⽐如活络模装置、升降驱动装置、中⼼机构和加⼒装置。

正因为如此,液压式硫化机克服了机械式硫化机固有的缺陷,具有结构紧凑、效率⾼、⾃动化程度⾼、轮胎定型精度⾼、更换轮胎规格容易、维护使⽤⽅便等优点。

从产品质量、能源消耗和⽣产率(直接产出率和设备利⽤率)诸⽅⾯看,液压式硫化机⽐机械式硫化机具有更佳的性价⽐,是轮胎硫化机的发展⽅向。

近⼏年,液压式硫化机已经⼤范围取代机械式硫化机,并且这种替代速度也呈加速态势。

当然,在液压硫化机得到轮胎⼚商认可和⼴泛使⽤的同时,我们也不能忽视现有液压硫化机存在的问题。

液压式硫化机的优势在于其采⽤了液压的传动⽅式,所以要想最⼤化发挥其优势,提⾼⽣产率和设备使⽤寿命,那么做好硫化机的液压系统维护和保养⼯作就显得⾄关重要。

本⽂将就液压硫化机液压系统在⽇常⼯作中的常见故障进⾏分析和解决。

⼆、液压硫化机液压系统⼯作原理2.1 概述液压硫化机在升降驱动装置、活络模装置、加⼒装置、中⼼机构上皆采⽤液压驱动。

整机的液压系统主要由油箱装置、泵机组、冷却装置、过滤装置、阀台以及管路组成。

液压硫化机⼯作时,升降油缸带动上模沿导向柱上升到位后,装胎机械⼿抓胎后转进装胎,中⼼机构的上下环上升,胎胚定位,装胎机械⼿卸胎后退出,升降油缸带动上模沿导向柱下降合模,胎胚定型后合模到位,在模座下⾯的加⼒油缸作⽤下,产⽣要求的合模⼒。

合模后,轮胎在硫化室内在加热、加压状态下保持⼀段时间后,硫化完毕。

轮胎硫化结束后,加⼒油缸卸压,升降油缸带动上模上升,轮胎脱出上模,上模上升到位后,卸胎机构转进卸胎,中⼼机构上环上升,卸胎⼿提胎上升到位后转出,将硫化好的轮胎送⾄后充⽓冷却。

之后如此反复。

2.2 主要元件及功能液压式轮胎定型硫化机的液压系统图如图1所⽰。

[讲稿]定型机工作原理及常见故障

[讲稿]定型机工作原理及常见故障

定型机工作原理及常见故障家庭熨烫服装,用电熨斗来完成。

操作时将服装放平整,并根据布料材质不同来调节熨烫的温度,手拿熨斗一面向下用力,一面作来回运动。

通过以上可以了解到,要想把衣服烫平,烫挺,一定要由以下几个条件.1.平整.2.温度.3.压力.4.水分.5.时间.6.干燥.TAS-100, 120, 150,各种系列定型机定型袜子原理和熨烫服装原理都一样,工作时也必须有以上一些条件。

1. 平整:用袜板来完成.根据不同尺寸的袜子来用不同尺寸的袜板,目的:将袜子全部撑开来保正袜子平整。

2.温度,压力,水分,时间:将袜子放入同一缸体内,这一缸体称定型箱.在定型箱内通一定量的蒸汽,来满足定型箱内的温度,压力,水分,时间的需要,定型箱蒸汽量的多少是根据袜子的品种来决定的,蒸汽与压力成正比,压力越大,温度越高,蒸汽量越多。

3. 干燥:用干燥箱来完成.通过定型箱定过型的袜子,再到干燥箱烘干.干燥箱效果越好,袜子越挺。

4.其它:用电来完成各种机械传动.由于蒸汽阀门是用压缩空气来完成,故还需要压缩空气,通过以上四点可了解到,要使定型机正常运行,必须要具备以下一些条件,a .蒸汽,b.压缩空气,c .电..a: 蒸汽:要有一定的蒸汽量及压力.5 ~ 7公斤/平方厘米,蒸汽量:182公斤/时(1.5秒.车速)。

b:压缩空气:压力必须在4公斤/平方厘米以上.压力量:150nl / 分(拔取动作时)。

c:电:来完成各种机械传动。

开车前,确认一下,导轨上是否有异物,打开空压机源,公司采用集中供气的,故所以打开凡尔即可.按起动按钮,袜板就沿著有规律的运行,将多块袜板编为一组,通过链条送入定型箱,(老机型通过辅助台轨上升送入定型箱)随后再将定型过的袜子送入干燥箱烘干.一直重复以上动作,将袜子定型好。

要使袜子做的好,做的挺,要具备以下几个方面:1.袜子在定型箱内时,压力,时间,温度,要保证好.如果没有时间的保证,就等于没有压力保证,无压力温度再高,也没有用的.可想而知,用电熨斗烫服装,温度再高,没有压力,或者只有一点压力,没有时间保证将会产生啥情况.2.干燥的好坏也会影响到袜子的挺与不挺。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

B型双模定型硫化机常见故障及解决措施
B型双模定型硫化机是生产载重子午线轮胎的主要设备之一。

硫化机主要由装胎机构、蒸汽室、中心机构(胶囊操纵机构)、调模机构、安全机构及润滑系统、管路系统、传动系统、电气系统等组成。

硫化子午胎与硫化斜交轮胎所用的硫化机主机除精度要求高,其它部件基本相同,其区别就是所使用的模具不一样。

硫化子午胎采用活络模具,活络模主要是由若干扇型胎冠模块和上、下侧模板组成。

上、下侧模板固定在蒸汽室上,靠向心机构内侧带斜面的磨擦片上下滑动使模块收拢或张开。

在机械手抓胎、装模、定型、合模硫化及启模出胎整个工艺过程中,时常会因硫化介质变化或设备故障影响轮胎质量。

现就B型双模定型硫化机生产子午线轮胎常见设备故障以及解决措施加以整理,仅供参考。

1 装胎合模后,大量蒸汽从上、下蒸汽室间泄漏
1.1 原因
合模不到位、限位开关没合或失灵、汽室密封圈老化损坏或错位,均能造成外压蒸汽密封圈处泄漏,会造成外压温度、压力下降,严重威胁轮胎质量。

1.2 解决措施
(1)汽室压力降到0.1~0.2MPa,温度降到100℃时,可保持此种状态内外压,同时延长硫化时间二个周期(将自动调为手动延长硫化时间)。

如汽压降到0位,温度低于100℃时,则应关闭外压蒸汽阀门,延时三个硫化周期,靠内压过热水来完成整个硫化过程。

(2)硫化结束开模后,要检查调整限位开关或更换汽室密封圈。

(3)如外胎欠硫有生胎沾在模型上时,要及时进行清理掉,同时要检查排汽孔是否堵塞,若堵塞严重,应卸下模进行清洗。

2 机械手运转失灵,下夹持环升起20mm就运转正常
2.1 原因
此故障是控制机械手和下夹持环升降的二位四通换向阀损坏窜水,使动力水压力不足,导致机械手运转失灵。

2.2 解决措施
修复或更换二位四通换向阀。

3 机械手装胎不自动定型
3.1 原因
机械手下降限位开关错位(或失灵)或液压输出开关有问题。

3.2 解决措施
(1)检查机械手下降限位开关,不许错位或失灵,确保限位开关灵敏正确。

(2)装胎前要检查操作键盘上开关按钮是否在正确的位置,若不相符,则要调整正确后方可装胎硫化。

4 装胎合模后压力指示灯不亮
4.1 原因
合模时压力开关未压合,时序控制器失灵或电磁阅故障。

4.2 解决措施
(1)检查合模压力开关是否正确;
(2)检查并排除电磁阅故障。

(3)将硫化机自动调至手动,清除时序控制器已走完的程序,并重新设定硫化程序,再将手动调整为自动位,即可正常硫化。

5 合模后时序程控器失灵
5.1 原因
装胎合模后,时序控制器不走程序,无内压显示,合模限位开关失灵或没压合,合模不到位、凸轮内压力开关错误、时序程控器调节错误及硫化条件设定不合格等都可使合模后时序程控器失灵。

5.2 解决措施
(1)检查合模是否到极限,限位开关必须固紧在正确的位置。

(2)检查凸轮内的压力开关位置是否正确,不许提前压合。

(3)检查时序程控器调节系统以及硫化条件的设定,使其达到工艺要求。

6 充入内压蒸汽的温度、压力达不到工艺要求
6.1 原因
热水站供应的蒸汽介质符合工艺要求.但由于热排阀门调节不适当,使内压蒸汽循环不好,产生冷凝水,造成内压温度、压力降低。

6.2 解决措施
(1)温度过低可将热排阀向逆时针方向?调节,排放冷凝水,将温度调整到工艺规定标准。

(2)压力过低时,可采用减少蒸汽循环来保持蒸汽压力(将热排阅向顺时方向调节)。

调节热排阀门是保证内压蒸汽温度、压力的关键,必须掌握好调节循环流量对温度、压力不相互影响,不得顾此失彼。

7 硫化机操作失灵(机械手、安全杆正常)
7.1 原因
开模、合模、上环升失灵是由于操作键盘上的开关设定错误,时序程控器设定指示或硫化结束指示错误或带锁开关错误所造成。

7.2 解决措施
(1)及时检查调整操作键盘上各开关按钮,使其在正确位置。

(2)检查时序控制器,对错误的指示及设定重新调整并重新设定硫化时间。

8 单机台过热水温度、压力下降
8.1 原因
记录仪表不正确、各种内压管路泄漏、仪表风压低、热水过滤网堵塞均可造成单机台温度压力下降。

8.2 解决措施
(l)检查记录仪表,保证记录仪表反应灵敏、正确。

(2)及时修复上环、下环密封,修复热排阀、冷排阔的泄漏处。

(3)清洗过热水过滤网,有损坏要及时更换。

(4)如果仪表风压力不足,要查找是否有泄漏或清洗过滤网。

9 冷凝水温度低,达不到工艺要求
9.1 原因
(1)记录仪表指针或调节器故障。

(2)仪表风压不足或有泄漏,打不开调节阀门。

(3)冷凝水过滤网堵塞。

(4)泛水回收总管内压力大于机台冷凝水压力,逆回泛水阻止排放冷凝水。

9.2 解决措施
(1)检查记录仪表指针及调节部位,工作时应灵敏、正确。

(2)检查仪表风压是否符合工艺要求,对泄漏处要及时修理。

(3)清洗冷凝水过滤网,如不畅通或损坏要及时更换。

(4)检查泛水管内是否背压大,如超出标准范围要采取降压措施。

10 汽室报警
蒸汽室内的压力升高,超出压力开关设定的工作压力值而进行汽室报警。

汽室报警发生在一侧或两侧,报警时会自动切断控制内压进的电磁阀电源,使内压温度、压力下降,处理不及时会影响轮胎质量。

10.1 原因
(1)记录仪表调节器失灵或记录笔卡在某一部位。

(2)压力开关故障。

(3)外压设定过高。

(4)记录仪表连接泛汽间的导压管堵塞。

(5)夹持环或胶囊泄漏水,流入蒸汽室。

10.2 解决措施
(1)记录仪表要定期校对,更换记录纸时指针不许卡在任何部位。

(2)及时修复失灵的压力开关,固紧松动的螺丝。

(3)正确设定外压压力值,不许超出公差范围。

(4)卸下压力导管,用风管吹通或更换。

(5)操作工要及时发现并尽快消除汽室报警,确保内压温度、压力稳定。

(6)更换夹持环0型密封圈,固紧夹持环,对有损坏的胶囊要更换。

11 硫化结束不自动开模
11.1 原因
(1)外压排放过慢,冷凝水排放不彻底或不排放。

(2)夹持环0型密封圈老化或损坏。

(3)零压开关失灵。

(4)抽真空电磁阀失灵。

11.2 解决措施
(1)清洗冷凝水过滤网。

(2)更换损坏或老化的夹持环O型密封圈,并固紧松动的夹持环。

(3)定期检查零压开关,使其灵敏、正确。

(4)抽真空风压表若无显示,要检查电磁阀是否正确,如失灵要及时更换。

12 抽真空失灵
12.1 原因
(1)胶囊预热开关没关闭。

(2)电磁阀或阀门故障。

(3)内压冷却水温度过高。

12.2 解决措施
(1)预热模型或预热胶囊结束要及时关明胶囊预热开关。

(2)定期检查电磁阀门或管路阀门,出现技障要及时修复或更换。

(3)清洗内压冷却水过滤网。

l3 开模出胎时卸胎器不进
3.1 原因
(1)下夹持环升降部位开关失灵。

(2)安全杆两侧的限位开关不正确。

3.2 解决措施
(1)更换控制夹持环升降的失灵限位开。

(2)调整固定安全杆两侧限位开关,使安是杆与限位开关间保持适当的间隙。

14 卸胎器没进到位下夹持环下降
正常的工作程序是卸胎器进,压合限位开关,下夹持环开始下降。

卸胎器没进到位,下夹持环下降,胎冠部位被顶撞,易使胎体或胎圈产生变形。

14.1 原因
下夹持环下降时间设定有误,卸胎器进限位开关失灵。

14.2 解决措施
(1)重新调整设定下夹持环下降时间,确保卸胎器进到位,下夹持环再下降。

(2)若卸胎器进限位开关失灵,要及时更换。

15 卸胎器没进到位上夹持环升起
卸胎器没进到位上夹持环升起,极易使轮胎下滑,掉到下夹持环以下,使出胎困难,容易刮坏轮胎子口部位或造成胎圈变形。

15.1 原因
上、下夹持环升降延时设定不合格,卸胎器限位开关失灵和电磁阀故障。

15.2 解决措施
(1)正确设定上下夹持环升降延时。

(2)检查控制夹持环升降的电磁阀,若电磁阀失灵,则应及时修复或更换。

相关文档
最新文档