发电机转子绝缘不合格原因分析及处置

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660mw发电机转子绕组绝缘低的分析及处理

660mw发电机转子绕组绝缘低的分析及处理

运行与维护2019.18 电力系统装备丨101Operation And Maintenance2019年第18期2019 No.18电力系统装备Electric Power System Equipment 1 实际案例1.1 概述某厂两台超临界660 MW 燃煤机组,发电机由东方电机有限公司制造,型号为GFSN-660-2-22B ,额定功率660 MW ,采用水氢氢冷却方式,励磁系统为ABB 公司UNITROL 6800控制系统。

其中#1发电机于2015年投入商业运行,至今已正常运行4年。

在今年机组检修期间,将发电机碳刷拆除后,单独测量发电机转子绕组对地绝缘仅为0.3 M Ω,较上一年测试历史数据比较(18年转子绝缘4500 M Ω)变化较大,且不满足厂家技术要求和电气预防性试验规程要求。

初步判断发电机转子绕组绝缘存在局部受潮的情况。

1.2 处理工艺针对初步检查的结果,将转子绕组绝缘问题作为本次发电机检修的一项重要工作。

查阅厂家相关资料,转子绕组是通过导电螺钉将转子引线、导电杆、集电环三部分进行连接,构成完整的转子绕组回路。

其中导电杆分别由两个半圆构成两极,通过绝缘绑扎后,整体放置于发电机转子大轴中心孔内,而后由本体堵板采用冷套技术将导电杆进行封堵,堵板中心留有堵塞螺钉,也可叫做锥型螺钉,作为中心孔端部密封。

首先把发电机转子两极引线拆除,将发电机转子绕组从励端护环处一分为三,分别测量外集电环、内集电环、转子本体绕组对地绝缘。

各部位试验数据见表1。

表1 转子绕组受潮后各部位绝缘情况转子本体绕组对地绝缘内集电环对地绝缘外集电环对地绝缘内、外集电环之间4800 M Ω50 M Ω0.3 M Ω50 M Ω由表1可以发现发电机转子绝缘缺陷集中在端部,其中包括集电环、导电杆、导电螺钉。

由于转子具体受潮的部位不明确,首先对中心孔开展气密试验,通过试验发现内、外环集电环小螺钉(见图1)多处均有漏气的情况,分别将内、外集电环与导电杆连接的导电螺钉逐一拆除,在拔出的螺钉内侧发现螺钉上附着有小水珠的情况(见图2)。

#3发电机转子绝缘低原因分析及检修方案

#3发电机转子绝缘低原因分析及检修方案

#3发电机转子绝缘低原因分析及检修方案原因分析:#3发电机自2006年A级检修以来一直长期运行,转子绝缘水平始终在200M 以上,运行情况良好。

2007年7月19日,转子绝缘降至4M,初步怀疑主要原因是机组运行时间较长,电刷磨损积粉较多,积粉部位是刷架绝缘板与固定螺栓绝缘套管缝隙间,由于机组运行无法得到彻底清理。

另外,转子线圈绝缘材料老化,劣化,线圈端部积灰,积油污或碳粉也能造成绝缘性能降低。

于是对刷架主要绝缘部位使用电气绝缘清洗剂处理绝缘,当天处理后绝缘恢复到18M。

7月25日,转子绝缘再次降至3M以下,反复几次彻底清洗后,转子绝缘提高无效果。

7月30日,维护更换6块电刷后,绝缘由1.8M降至1.2M,已接近运行低限。

8月1日,再次清洗后,绝缘恢复至18M。

为了保证#3发电机安全稳定运行,需彻底治理提高发电机转子绝缘水平。

为确保此项工作安全、顺利、圆满地完成,特制定本方案。

1.组织机构总指挥:白德地现场指挥:费伟东安监部:李涛生产部:韩宏基电气工区负责:王龙尹彦禄技术负责:王志本孟广新安全负责:于滢深尹峰班组负责:电机班-尹峰继电班-王英志试验班-冯贵文施工人员:电机班、继电班、试验班2.#3发电机转子绝缘低提高治理工作程序:2.1现场设置围栏,工作区域铺好胶板,明确拆下件位置。

2.2机组停运,氢气置换。

2.3打开发电机底部人孔门,分解发电机定子绕组内冷水出、入口水管法兰,检查内冷水出、入口水管法兰对口是否不正及存在应力,如有应力存在,联系汽机工区改造内冷水管路,消除应力。

2.4用压缩空气吹扫后,从人孔门进入发电机内部,清理内部油污之后,拆开内冷水汇水环下方接管上的疏水管卡箍,拆开疏水管接头,拆下汇水环与引水瓷套管之间的接管。

拆开引水瓷套管螺栓,取下半环和衬垫,清除发电机外壳与引水瓷套管之间的密封填料。

用软绳将引水瓷套管固定。

2.5发电机下方,分解引水瓷套管固定法兰螺栓,取下法兰环和第一道衬垫,解开发电机内部固定软绳,取下引水瓷套管,取下引水瓷套管与发电机壳之间衬垫。

发电机转子磁极绝缘损坏原因分析与处理

发电机转子磁极绝缘损坏原因分析与处理

发电技术POWER GENERATION TECHNOLOGY0引言水轮发电机的转子绝缘直接影响到机组的安全运行,而导致转子绝缘降低常见的因素有转子受潮和碳刷、滑环上碳粉清扫不彻底。

当发生转子绝缘降低时,如不及时查找原因进行处理,将引起保护动作,严重时可能导致转子匝间短路,造成设备损坏事故。

1故障概述江西赣能股份有限公司居龙潭水电厂(以下简称“居电”)位于江西省赣州市赣县区大田乡夏湖村,距离县城23km 。

坝址控制流域面积7739km 2,电站总装机容量60MW ,多年平均发电量1.97亿kWh 。

发电机组是由东芝水电设备(杭州)有限公司生产的灯泡贯流式,容量30MW ,冷却形式是强迫风冷,定、转子绝缘等级均为F 级。

发电机技术参数见表1。

表1发电机技术参数2015年10月29日,2号发电机组汛后C 级检修拆除安全措施时,用1000V 兆欧表测得2号发电机转子绝缘电阻仅为0.2M Ω(退出备用时测量值转子绝缘电阻为0.7M Ω),未达到《Q/GJD-JO2-SC.00—2015居龙潭水电厂发电机维护规程》和《DL /T 596—2005电力设备预防性试验规程》(以下简称《规程》)规定的不低于0.5M Ω要求。

2故障原因分析故障发生后,技术人员根据工作经验对此情况进行了分析,认为导致发电机转子绝缘电阻降低可能的原因主要有以下几个方面。

1)检修期间对机组的碳刷架、滑环中的碳粉清扫不彻底而造成绝缘降低;2)机组检修期间转子受潮而引起的绝缘低(之前曾经发生过类似情况);3)转子磁极因制造工艺问题而存在绝缘降低。

3故障检查及处理根据上述分析原因,生产人员分步骤对该故障进行了检查处理。

先用无水酒精对碳刷架和滑环清扫,再对碳刷架及滑环内、外检查,未发现异常,最后测得绝缘电阻仍为0.2M Ω,故障未消除。

排除以上原因后,结合曾经发生过汛前检修后转子绝缘电阻降低的情况和本次检修期间环境空气湿度较大的情况,推断转子绝缘降低可能是受潮所导致。

发电机转子及附属设备绝缘偏低原因和处理

发电机转子及附属设备绝缘偏低原因和处理

发电机转子及附属设备绝缘偏低原因和处理摘要本文主要针对发电机转子及附属设备绝缘偏低原因和处理方式进行分析,通过分析总结有效的处理方法,从达到处理技术推广的目的。

文章研究分为两部分,第一部分主要探讨发电机转子及附属设备绝缘偏低的主要原因,研究过程中结合文献资料和工作经验,从理论角度总结了转子及附属设备绝缘偏低的主要原因,并且提出了多种处理方法。

第二部分,为了确保研究具有实践性,以某发电机转子绝缘降低故障为例,总结了绝缘降低的现象,分析了偏低以及具体处理方式。

关键词:发电机转子;附属设备;绝缘偏低原因发电机转子及附属设备是发电机运行的关键结构,对于发电机运行有非常重要的影响。

而通过工程实践发现,发电机转子及附属设备在应用过程中最常见的故障为绝缘偏低故障,在该故障的不断影响下,发电机转子及附属设备有可能逐渐失效,也会造成发电机工作异常。

因此,为了确保发电机良好运行,需要对发电机转子及附属设备进行定期检查,确认其绝缘性能,如果确认结构绝缘降低,则需要立刻采取必要的方法解决绝缘偏低问题。

1.总结发电机转子及附属设备绝缘降低的根本原因和处理方法1.1文献分析,总结发电机转子及附属设备绝缘降低原因发电机运行对于发电厂而言至关重要,发电机在整个电力生产中无停止工作,给设备造成严重的损耗,影响到设备运行效果,因此发电机故障问题也比较常见。

尤其是发电机转子及附属设备运行过程中,常见的故障问题便是设备绝缘降低问题。

而本文为了研究该问题,结合文献资料以及实践工作经验,总结发电机转子及附属设备绝缘降低的主要原因包括以下几方面:(1)外部环境原因发电机转子及附属设备运行过程中,势必会受到外部环境的影响,同样外部环境变化也会引起故障问题。

而在本文研究中发现,外部环境因素的变化,会引起发电机转子及附属设备绝缘降低问题。

如,外部湿度过大,将会造成绝缘降低问题,湿度过大、说明空气中的盐分含量较大,而盐中Na离子具有一定的导电性,研发过多,空气的电子搬运能力更强,继而使环境内的转子及附属设备绝缘性能先下降。

水轮发电机定子转子绝缘故障原因及预防

水轮发电机定子转子绝缘故障原因及预防

水轮发电机定子转子绝缘故障原因及预防汪伟【摘要】电力系统中,发电机扮演着重要角色,地位与作用显著.因此,保证发电机的稳定、可靠运行具有重要价值.就发电机的具体分析来看,其安全性与定子、转子的绝缘性能具有显著关系.因此,实践中必须要分析和评价发电机转子、定子的绝缘性,实现对发电机的安全控制.水轮发电机实际利用中发现,定子和转子会发生绝缘故障.为了有效消除该故障,需具体分析故障产生的原因,并基于故障构建预防措施.基于此,分析了水轮发电机定子、转子产生绝缘故障的原因,提出了预防措施,旨在为实践提供帮助和参考.【期刊名称】《通信电源技术》【年(卷),期】2019(036)003【总页数】2页(P210-211)【关键词】水轮发电机;定子;转子;绝缘故障【作者】汪伟【作者单位】湖北省谷城银隆电业有限公司,湖北襄阳 441700【正文语种】中文0 引言目前,水轮发电机广泛应用于电力系统,表现出了较好的应用效果。

分析目前水轮发电机的具体应用,发现其在实践中会出现定子、转子绝缘故障,严重威胁水轮发电机的安全性必须给予解决。

1 水轮发电机定子绝缘故障原因分析第一,水轮发电机存在潜伏性故障。

从目前的实际分析来看,水轮发电机在设计、制造、运输和安装过程中存在较为明显的局部质量问题。

虽然有些问题较小,在出厂验收和交接验收中不会产生异常,但是随着水轮发电机运行时间的增加,这种问题会越来越明显,问题部位也易出现绝缘击穿事故,进而造成定子绝缘故障。

第二,铁芯硅钢片存在局部短路的情况。

就目前分析来看,水轮发电机铁芯硅钢片存在局部问题,如碰伤、电腐蚀、松动和高温等情况的持续作用会对片间的绝缘造成破坏,进而造成局部短路[1]。

依目前的资料来看,铁芯硅钢片发生局部短路时,铁损现象显著,如果不及时处理,铁芯会发生严重烧损,甚至出现定子绝缘击穿事故。

第三,定子主绝缘损坏会引发绝缘故障。

水轮发电机定子绕组在机组检修时,因起吊、搬运等工作的碰撞、刮擦,会引发局部变形或者绝缘面受损。

水轮发电机定子转子绝缘故障原因及预防

水轮发电机定子转子绝缘故障原因及预防

水轮发电机定子转子绝缘故障原因及预防摘要:在电力系统中,发电机是非常重要的组成部分,发挥着非常大的作用,电力系统供电的可靠性在很大程度上由发电机的运行决定,在发电机中,定子和转子是非常重要的组成部分,定子转子的绝缘性能保证发电机的安全运行。

水轮发电机在使用的过程中会受周围环境的影响,会使材料绝缘性能降低,本文针对这一问题做出简要分析。

关键词:水轮发电机,定子,转子,故障分析,预防一、水轮发电机定子转子的绝缘故障分析1.1定子产生绝缘故障的原因1.1.1非工作状态下的问题水轮发电机不仅存在工作状态下产生的问题,其中在没有工作的状态下就有可能产生很多问题,水轮发电机被设计出来之后,会经过制造,这个过程就有可能产生问题,由于工人制造的问题,使制造工艺非常差,很多部位绝缘性很差,有时还会出现定子绕组不牢固不合理的现象,这些被制造出来的产品,在高温高压的环境下,很容易产生局部老化的现象,而且还经常产生定子的开裂、松动等现象,随着使用时间的增加,绝缘问题会越来越明显,较严重的会产生恶性事故,并且引发火灾。

除此之外,在投入到使用的过程中,水轮发电机会由制造厂运输到发电厂,在运输的过程中,有些由于道路崎岖,也会对水轮发电机造成一定的损伤。

在安装的过程中由于工作人员的操作问题,也会给水轮发电机造成一定的质量问题。

而且当水轮发电机出现较小的损伤时,在试验和验收的过程中,并不会出现异常情况,但是在日后的使用过程中,随着使用时间的增加,这些部位就会越来越明显,很容易引发绝缘击穿的事故。

1.1.2铁芯硅钢片局部短路在水轮发电机的定子中,有一部分是铁芯硅钢片,这一部位的绝缘性很容易受到损伤,在工作的过程中,很容易产生碰伤,这样一来就会造成松动,而且电腐蚀比较明显,除此以外由于工作环境常处于高温状态下,所以也会受到非常大的影响,这样一来,片间的绝缘性就会被逐渐破坏,从而造成局部短路的现象,局部短路的现象,一旦出现就会在很大程度上增强铁损耗,造成局部发热比较明显,从而就会加速绝缘部位的老化,如果在日后的使用过程中没有被发现,并没有做出合理解决,就很容易引发事故。

发电机转子匝间绝缘的缺陷和处理

发电机转子匝间绝缘的缺陷和处理

发电机转子匝间绝缘的缺陷和处理发电机转子匝间绝缘的缺陷和处理(作者:XXXXXX限责任公司检修公司XX )摘要:在处理一起转子一点接地故障中发现转子冷却水泄漏存在的隐患,介绍了对这一缺陷的处理情况,提出了加强运行监视的建议。

关键词:发电机;转子;线棒绝缘;处理新沪热电有限公司60MW汽轮机发电机组是一台2007年从南市发电厂拆迁的上海发电机厂生产的汽轮发电机。

2台汽轮机发电机组已于2008年7月投入商业运行。

发电机为60000KVA,双水内冷机组。

2号发电机带40MW负荷正常运行时,经运行人员在现场巡检发现有水从发电极端盖处甩出,确认发电机转子冷却水泄漏。

并立即通知值长下令停机检查,针对转子冷却水泄漏打开端盖检查的结果,就转子转子冷却水泄漏的原因和预防进行了分析和探讨。

1转子绕组端部绝缘损坏的发现及原因分析1.1绝缘隐患的发现抽出发电机转子后打压试验发现转子汽侧大护环出有水泄漏,导致绝缘下降。

在对转子滑环损坏部分进行分离后,测量不带转子滑环的直流电阻为0.2560Ω(34℃),折算到25℃后为0.2474Ω,与投产时直流电阻0.2472Ω(25℃)基本一致,同时对发电机转子的交流阻抗的测试结果均正常。

经过技术分析,引线的烧蚀和发电机转子绝缘下降的原因是,滑环引线与通往绕组的导电棒的连接处折螺丝紧力不够,长期承受大电流运行,逐渐发热而松动。

最后引起滑环引线接头熔化、移位,产生火化,导致正负极间弧光短路和接地。

在处理发电机转子滑环引线大面积烧坏,导致绝缘下降的故障期间,根据上海发电机厂专家对发电机转子端部的绕组线圈进行了检查,发现转子绕组匝间的绝缘介质发生大面积的移位。

1.2绝缘发生移位的原因分析一般情况下转子匝间短路有2方面的原因:(1)制造、运输或保存等原因。

由于制造工艺不良,在绕组下线、整形等工艺过程中损伤了匝间绝缘;或绕组铜导体边角毛刺末打光,导电金属屑等清理不彻底;或选用不当的绝缘胶粘剂,由于运输、保存不当导致转子内部受潮、铁芯生锈,随后铁锈进入绕组,造成匝间短路。

电站发电机定、转子绝缘低检查及处理

电站发电机定、转子绝缘低检查及处理

可能引起定、转子绝缘低的原因:定、转子比较脏,滑环上碳粉过多定子、转子受潮严重定子、转子绝缘老化定子、转子本身存在接地短路检查方法转子:断开集电环和碳刷之间的连接,对转子进行绝缘检测(500V 挡)。

定子:断开机坑下的发电机出口电缆及中性点的连接;断开开关柜中发电机出口电缆和其他一次设备的连接,然后对定子出口电缆绝缘进行测量(2500挡);注意:测量电阻绝缘时应对当时的湿度及温度进行记录。

处理步骤一、清洗电缆接头及集电环步骤:对每个检查时断开电缆接头进行清理,用汽油对集电环进行清理。

如果在清洗后转子绝缘还是很低,建议将集电环和转子线圈的连接断开以确认是转子绝缘低还是集电环绝缘低,因为在清洗时有可能因为某个集电环和转子的夹缝没有清洗干净,使碳粉因汽油而凝集导致绝缘低,但又没有发现。

注意:清洗时,对每个夹缝都要认真清洗。

(危险点:汽油燃烧。

安全措施:在使用汽油时远离火源,禁止在工作地点吸烟)二、干燥法1、外部升温步骤:用电暖器对机坑空气进行烘干,烘干时应将盖板打开使机坑通风,空气湿度到20—30%为宜,时间为24h_48h。

注意:在烘烤时起暖器应以设备保持一定的距离,不得与设备过近,尤其是电缆与互感器(危险点:烧坏设备。

安全措施:在使用起暖器时应和设备保持一定距离,定时调动起暖器的位置,注意监控。

)2、、空转除湿步骤:关闭发电机空气冷却器阀门,将发电机通风口及定子上、下风板全打开,起到更良好的通风效果,然后将机组开起到额定转速,使其空转18—24个小时。

注意:在空转时注意发电机各温度变化。

(危险点:误关冷却水阀门。

安全措施:关闭发电机空气冷却器阀门时防止轴承冷却水被关闭。

)3、以上处理方法后,绝缘如果还是很低时,考虑对发电机定、转子进行清扫。

4、发电机定、转子外电源加热步骤:将定子出口、中性点断开,并短接,转子与集电环连接断开,用直流电焊机对定子、转子绕组进行加热,利用铜损消耗所产生的热量进行加热干燥。

1000MW发电机转子绝缘故障的原因分析与预防

1000MW发电机转子绝缘故障的原因分析与预防

参 考 文 献 :1。东 方 发 电 机 有 限 公 司 1000MW 机 组 出 厂 试验报告
作者简介;刘锦龙 男 生于 1964 年 10 月 1 日
1981 年 12 月 参 加 电 力 系 统 工 作 ,1991 年 7 月 毕 业 于 沈阳电力专科学校 现 就 职 于 绥 中 发 电 有 限 责 任 公 司 从 事 电 气 检 修 和 电 气 试 验 工 作 工 程 师曾于 1993 年 获东北电管局科技进步三等奖 住宅电话;04296613758
全掌握,因此发电设备的制造质量还存
发展,对电能的需求量会大幅度增加,
在一定的问题。绥中发电 B 厂安装的
同时国家大力倡导清洁环保发电,因此
QFSN1000-27-2 氢冷机组的四号发电机
对发电设备的发电环保指标提出了很高
转子在出厂前和安装期间就出现了转子
的要求并同时影响发电的成本和效益。
绕组匝间短路和转子绝缘击穿的故障,
试验次 数
压降法 直流电阻
电压(V) 电流(A) (Ω)
直流电阻 平均值(Ω)
直流电桥法 用电桥测量直流电阻
(Ω)

13.7
193
0.07098
0.06911

17.1
243
0.07037
0.07063
0.06910

20.6
292
0.07055
0.06908
1000MW 发电机转子绝缘故障的原因分析与
预防
刘锦龙
(绥中发电有限责任公司检修分公司 邮编:125222)
摘要:本文对 1000MW 发电机转子绕组匝间短

发电机转子绝缘降低原因分析及处理措施

发电机转子绝缘降低原因分析及处理措施
尹永利,周小建,郭红伟,李 泉,李 斌
( 雅砻江流域水电开发公司锦屏水力发电厂,四川 西昌 615000)
摘要: 水轮发电机组转子绝缘降低故障会严重影响水电站的正常运行。究其原因有: 转子受潮、集电环室滑环碳粉堆
积、漏水或冷凝水进入转子中、转子线圈端部积油污及导电性粉尘、转子线圈绝缘材料老化等。经采取相应措施,可以有
4) 检修期间对发电机各导轴承冷却系统密性 进行检查,确保各导轴承冷却系统可靠封闭。
5) 在机组年度计划检修中检查发电机转子槽内 绝缘情况,及时处理绝缘层老化、异常等问题[4]。
2 某水电站水轮发电机组转子绝缘降 低分析与处置
某水电站在巡检中发现#1 发电机转子接地保护 装置上转子绝缘值在 175 ~ 220 kΩ 之间变化( 正常为 300 kΩ,报警值为 10 kΩ) ,接地参考位置 α 在 20% ~ 25% 之间变化( 正常为 50% ) 。数日后,发现 1 号发电 机转子持续降低,平均每日降低 7 kΩ。采取增加碳粉 收集装置的临时措施后,1 号机转子绝缘值下降趋势 减缓。经过分析,确认发电机集电环室内集电环支架 绝缘支撑套管处碳粉堆积过多,造成滑环爬电至滑环 支撑( 接地) 引起发电机转子绝缘降低。
5) 转子因使用年限较长或运行中转子过热造成 线圈绝缘材料老化,槽内绝缘破损等原因,导致转子绝 缘电阻过低或接地[3]。
针对上 述 原 因,可 提 出 相 应 的 处 理 措 施,具 体 如下:
1) 在发电机组处于冷备用期间,冷备用时间达到
尹永利,等: 发电机转子绝缘降低原因分析及处理措施
2019 年 4 月
10 d 时,将发电机组由冷备用状态转至空载态,空载 运行 1 h 左右。空载过程中利用机组产生的热量对转 子各部位进行加热,可以有效的去潮。

转子绝缘不良的原因分析及处理方法

转子绝缘不良的原因分析及处理方法
可能 。
2刑继 电器 。
发电机组的主要参数如下 :
型号 :S I J00 425 额定功率 :2 0k F — 20 —1/1 0 00W
功率囚数 : _ 滞后) 08( 额定电压 :6 0k 0V 3 额定频 率 :5H 0z 额 定电流 :29 I 2 .A 转 子电流 :264 6 .A 转 子 电压 :9 .V 02 额定转速 : 2 .r i 486 rn / a 飞逸转速 :9 l mn 9r i / 绝缘等级 :B级别 转子温升:9 ℃ o 定子 温升 :8  ̄ 0C 出厂 日期 :1 1 9 9 年 月 9 生产厂家 :杭州发电设备厂 一

47 ・
维普资讯
运行与维护 清理干净 ,转子转动时由于离心力的作用 ,线圈与 铁芯之间产生相对位移 ,使磁极主绝缘 因磨损而损 坏。缝隙间 积有 灰 尘 、油 污 时也 会 使 转 子绝 缘 下降 。 ②磁极主绝缘损坏 、断裂或者磁极线圈上下两 层的主绝缘存在木纹 ,在电场、高温 、机械应力以 及臭氧、湿气 、污秽沉积物等的作用下 ,绝缘板的 裂缝和木纹就会成为绝缘薄弱点 ,达到一定程度就 会沿木纹或裂缝 的纹路放电。如果磁极 主绝缘 中, 两层绝缘 的同一位置同时存在缺陷 ,而且两处 的缺 陷存在有位移 ( 磁极线圈的底层和面层 的绝缘是在 线圈上垫一层绝缘板 ,再加上一层较厚的一层绝缘 圈组成) ,则在转子转动时,两处缺 陷错位 ,接地 故障消失 ;停机时两处缺陷又回到同一位置 ,故障 出现 。 ③机组并 网过程中的非同期 、运行过程中系统 冲击等引起 的机组振动 ,使得转子线圈与铁芯之间 产生一定的位移 ;在正常运行时机组离心力的作用 下 ,磁极线圈离开转子磁轭 。这些位移都会使磁极 主绝缘与铁芯之间产生摩擦 。如果铁芯表面不光滑 或有 突 起 的地 方 ,就 会使 磁 极 主绝 缘 因 摩擦 而 受损 。

近尾洲水电厂发电机组转子绝缘低故障处理模版(三篇)

近尾洲水电厂发电机组转子绝缘低故障处理模版(三篇)

近尾洲水电厂发电机组转子绝缘低故障处理模版尊敬的领导:一、故障分析1. 故障现象:发电机组转子绝缘低。

2. 故障原因:可能由于长期使用、维护不当、过载运行等因素导致转子绝缘降低。

具体原因需要详细检查分析。

二、故障处理步骤1. 仔细检查转子绝缘电阻值,确保测量准确性。

2. 检查转子绝缘表面是否有油污、水珠等物质,如有需要进行清洗。

3. 检查转子绝缘状况,如发现严重损坏或老化,需进行更换或修复。

4. 检查转子绝缘系统的接地情况,确保接地良好,避免电流通过绝缘物质流入地面。

5. 检查转子绝缘与绕组绝缘之间的连接情况,确保连接牢固,无松动现象。

6. 检查转子绝缘与外壳绝缘之间的连接情况,确保绝缘之间无漏电现象。

7. 对转子绝缘进行维护保养,包括定期清洗、检查和修复,确保绝缘的良好状态。

8. 建立完善的绝缘检测和维护制度,定期对发电机组转子绝缘进行检测和维护,并做好相关记录。

三、故障处理注意事项1. 在处理故障期间,应确保操作人员具备相关的安全知识和操作技能,采取必要的安全防护措施。

2. 对于转子绝缘状况严重损坏或老化的情况,应及时更换或修复,避免影响发电机组正常运行和安全性。

3. 在处理过程中,应严格按照操作规程进行操作,不得随意改变电气连接方式或处理方法。

4. 处理完毕后,应进行必要的测试和检查,确保故障得到有效解决,并记录相关处理过程和结果。

四、故障预防措施1. 建立健全的设备维护保养制度,定期对发电机组进行维护保养,及时清洗、检查和修复转子绝缘。

2. 在使用过程中,避免过载运行,合理控制电流负荷,减少对转子绝缘的损害。

3. 提高操作人员的维护保养意识和技能水平,定期进行培训和考核,确保操作规程得到严格执行。

4. 加强设备的定期检测和维修,及时发现和处理转子绝缘低故障。

五、总结通过对近尾洲水电厂发电机组转子绝缘低故障的处理模版分析,我们可以得出以下结论:1. 故障处理需要从多个方面进行检查和处理,包括测量绝缘电阻、清洗、修复等。

发电机绝缘低的分析和处理

发电机绝缘低的分析和处理

www ele169 com | 99实验研究0 引言发电机定子、转子绕组绝缘测量通常作为判断备用中发电机是否在良好备用状态的手段之一。

发电机绝缘良好有效防止因绝缘不良在运行过程中出现绝缘击穿而造成相间或接地短路,定转子绕组绝缘薄弱部位被瞬间击穿对发电机的损坏短时间很难修复,甚至需返厂检修,机组的可靠性大幅降低,将对电厂造成很大的经济损失,特别对于供热机组也会造成一定的社会影响。

1 发变组一次系统介绍该厂为西门子E 级燃气-蒸汽联合循环机组,燃机发电机和汽机发电机均采用发电机-变压器单元接线,用220kV 电缆接入厂内220kV 室内GIS 配电装置。

燃机发电机引出线至燃机主变,汽机发电机引出线至汽机主变、高厂变高压侧、励磁变高压侧,采用全连式离相封闭母线,高厂变低压侧、起备变低压侧至汽机房内6kV 配电装置,采用共箱封闭母线。

燃机发电机型号为QF-180-2,额定容量211.8MVA,额定功率180MW,额定电压18000V,绝缘等级F 级,发电机为空气冷却方式,具体一次接线如图1所示。

汽轮机发电机型号为QF-100-2,额定容量117.6MVA,额定功率100MW,额定电压10500V,绝缘等级F 级,发电机为空气冷却方式,具体一次接线如图2所示。

图1 燃机发变组一次接线图按运行规程规定:发电机启动前、停机后均需测量发电机组绝缘,备用中的发电机按规定定期测量绝缘电阻,并将绝缘数值记录于《电气设备绝缘电阻记录薄》内,所测结果规定如下:发电机定子对地绝缘电阻用2500V 摇表测量,在相同的温度和空气湿度下与前次测量结果比较不得低于1/3~1/4,并且所测阻值不低于1MΩ/kV,吸收比R60"/R15">1.3;发电机转子绕组,对地绝缘电阻用500V 摇表测量,其值不得小于0.5MΩ。

图2 汽机发变组一次接线图2 发电机定子回路绝缘燃机发电机定子回路相关设备:发电机定子绕组、发电机出线封闭母线至发电机出口压变、主变压器低压侧,SFC 外部闸刀发电机侧。

水电站发电机转子绝缘降低原因分析与处理

水电站发电机转子绝缘降低原因分析与处理

水电站发电机转子绝缘降低原因分析与处理发布时间:2021-02-19T09:14:08.423Z 来源:《电力设备》2020年第31期作者:游洋[导读] 摘要:水电站发电机转子绝缘降低,会破坏发电机组的正常运行,严重的情况下,还会致使电机发生跳闸故障因此影响电站发电,使电网形成负荷波动。

(安顺水力发电厂 561000)摘要:水电站发电机转子绝缘降低,会破坏发电机组的正常运行,严重的情况下,还会致使电机发生跳闸故障因此影响电站发电,使电网形成负荷波动。

由此对水电站安全生产形成较严重的影响。

因此做好水电站发电机转子绝缘降低问题的防护便显得特别重要。

所以在此情况下,本文首先对水电站发电机转子绝缘降低问题进行了详细的探究,之后在此基础上提出水电站发电机转子绝缘降低问题的处理对策,望可以为水电站发电机组的正常高效运行提供相应的参考。

关键词:水电站;发电机组;转子绝缘降低原因;处理对策针对水轮发电机来说,如转子回路只出现了一点接地故障时,因为转子绕组未产生短路回路,并且接地点如不存在故障电流,那么所造成的后果就不会太严重。

然而,如继续出现第二点的接地故障,那么一些转子绕组就会被短接,在此情况下流过接地点的故障电流便会烧坏转子本体,一些励磁绕组会被短接,这样气隙磁场所形成的畸变就会致使转子振动增大。

除此之外,转子如两点接地以后还极有可能形成轴系与水轮发电机的现象。

这些问题均会对水轮发电机运行安全造成影响。

所以在发电机组转子绝缘降低情况发生时,必须及时地对绝缘降低原因进行深入地分析,同时采取有效地处理对策来解决。

1.水电站发电机转子绝缘降低原因 1.1发电机转子出现受潮水轮发电机运行环境当中的空气湿度非常大,因为发电机转子绝缘长期受空气内水分的侵蚀,所以如果发电机的停机时间太长,一定会发生绝缘降低故障。

1.2油雾的影响水电站发电机组设置了上下导、推力,及水导油槽和一些油管路。

如发电机组油槽的密封不够严实,一定会形成油雾,如果问题严重还会出现渗油的情况,在机组运行过程中,这些油雾在受到温度及风的影响下会大量发散,同时吸附于发电机设备表面,特别会附着于发电机的定转子线圈及铁芯的表面,由此这些设备更易吸附灰尘。

发电机转子绕组对地绝缘低分析及处置

发电机转子绕组对地绝缘低分析及处置

发电机转子绕组对地绝缘低分析及处置摘要:近年来,我国电力事业发展迅速,发电设备的可靠性有长足的发展和提高。

但是在火电机组日常运行中,发电机系统相关故障仍常有出现。

笔者对近期某1000MW超超临界压力燃煤发电机组发电机转子一点接地故障进行分析,提出运行技术措施,并对故障排查确认以及处理进行总结,供大家参考。

关键词:超超临界机组发电机转子一点接地分析及处置一、概述及故障现象某电厂超超临界压力燃煤发电机组,锅炉、汽轮机和发电机由上海电气集团设计制造,发电机型号为 THDF125/67,额定容量1112MVA,额定输出功率1000MW,自并励静止可控硅整流励磁系统。

2023年5月,机组C修结束,启动前测量发电机定子绕组、励磁系统绝缘,测得发电机定子绕组绝缘15/60S:102/131MΩ,吸收比:1.28,发电机定子绝缘合格。

测得励磁系统(含转子)绝缘1.28MΩ,励磁系统绝缘≧0.5MΩ标准值,绝缘合格。

5月15日,在发电机并网后,DCS及FECS上间断触发“发电机转子1点接地”灵敏段警告。

FECS系统数据显示,并网后励磁电压180V,其中正极电压160V,负极电压-20V。

负极对地电阻阻值低,在5-15kΩ之间波动,α值(接地位置)为0%左右。

随着机组运行,负荷增加,励磁系统投运行时间延长,转子及励磁回路运行温度上升后,转子励磁回路负极对地绝缘值(RG)有逐渐上升趋势,转子接地报警消失。

15日转子接地报警频繁,16日只有一次报警,17日后未出现报警。

接地电阻波动范围,15日在5-15kΩ之间,16日在13-17kΩ之间,17日在14-20kΩ之间。

其后在27-37kΩ之间(在30kΩ以上的数据占比大),α值在2-3%之间波动,“转子1点接地”灵敏段报警消失,但励磁系统负极对地绝缘值仍然偏低。

二、转子接地保护装置说明该厂发电机转子接地保护装置采用南瑞继保的RCS-985RE注入式发电机转子接地保护装置。

水轮发电机组转子绝缘降低原因分析及优化

水轮发电机组转子绝缘降低原因分析及优化

水轮发电机组转子绝缘降低原因分析及优化摘要:本文先分析了水轮发电机组转子绝缘降低研究意义以及水轮发电机组转子绝缘材料概述,然后分析了水轮发电机组转子绝缘降低原因,并从水轮发电机组转子绝缘降低的预防措施和优化方法以及水轮发电机组转子绝缘阻值降低的优化方法这两个方面分析了水轮发电机组转子绝缘降低的优化。

关键词:水轮发电机组;转子;绝缘;降低;优化1水轮发电机组转子绝缘降低研究意义事实上在我国的中、小型水电站中,我们会发现经常出现发电机转子绝缘阻值降低的这样一种状况,而这样的情况很容易导致机组多次被迫停止运转,进而就会严重影响了水电站的经济效益而且还严重影响了安全生产。

所以说我们就要切实做好发电机转子绝缘降低的防护工作,与此同时还要把优化改造工作当做是水电站的一项重要工作,换句话说也就是必须要引起一定的重视。

我们知道水轮发电机组作为水电站中最重要的设备,那么就导致了其正常运转对水电站具有重要意义,所以本文就主要研究水轮发电机组转子绝缘降低原因分析及优化。

2水轮发电机组转子绝缘材料概述一般水轮发电机组主要包括发电机、水轮机以及调速器这三个重要的组成部分。

那么在以前的时候,水轮发电机转子采用的绝缘漆实际上大多是环氧型无溶剂绝缘漆的这种材料,这主要就是因为这种材料的变形温度值通常较低,而且不仅如此随着水轮发电机组容量的不断增加的情况下,现在来说其绝缘性能已经不能满足发电机转子对于绝缘的较高的要求。

所以就导致我们现在广泛使用的绝缘材料多是不饱和聚酯绝缘漆,那么这种材料的特点就是其热变形温度可以很高,耐热性也是较好,所以说这样一来的话不容易发生变形和脱落,那么也就进而极大的增强了发电机转子的绝缘性能。

3水轮发电机组转子绝缘降低原因一般情况下由于发电机连续工作时间较长,那么这样一来的话就会导致其转子长期高速转动产生大量的转动热量。

然后长此以往长时间的热量积累达到绝缘材料的变形温度值,最终就非常容易使得转子的绝缘漆加速老化,不仅如此还很有可能会出现局部脱落现象,进而也就是导致绝缘电阻降低。

发电机定子绝缘低的原因分析及处理

发电机定子绝缘低的原因分析及处理

发电机定子绝缘低的原因分析及处理摘要:定子绕组有良好的绝缘是确保发电机安全运行的关键之一,若在绝缘不良的状况下运行是极危险的,在高电压冲击下,会导致绕组薄弱环节瞬间击穿,造成绕组相间、匝间、对地等,严重时三者同时存在。

故发电机定子绕组绝缘达不到要求后,必须对绝缘降低的原因进行分析和采取相应处理措施来恢复绝缘值。

关键词:发电机定子;绝缘低;原因及处理引言为了防止发电机定子转子绝缘性能的降低,我们对其常见的绝缘故障进行分析、研究,找到故障发生的根本原因,然后在此基础上开展维修以及检测工作,避免在以后的运行中出现相似的故障问题。

确保发电机的安全、稳定运行。

一、发电机定子绝缘电阻下降原因分析1、受潮为了进一步了解,打开发电机两侧端盖检查,发现绕组表面有较多灰尘,但不见绝缘老化及其他异常情况;打开空冷室,发现空冷室有结露现象;打开封母,发现母线、支持瓷瓶有小水珠、水膜。

基于绝缘值比较低、吸收比、极化系数不合格,且灰尘、水的导电性,表明受潮是主要原因。

受潮原因:一是发电机等设备不完全密封,也不像主变压器一样浸在变压器油里,而天气湿度高,特别是冬天阴雨天气,母线、支持瓷瓶、穿墙套管、电缆头绝缘材料表面易结露形成水珠、水膜,降低绝缘值;二是电气设备绝缘表面灰尘会吸湿,支持绝缘瓷瓶表面光洁度差,灰尘也容易留存在表面。

三是停机时间过长。

2、热劣化定子的成型绕组和散绕绕组都会发生热劣化,这或许是定子绕组绝缘失效方面最常见的故障原因,特别是空气冷却的电机更是如此。

热老化有多种发展过程,这取决于绝缘的特性(热固性还是热塑性)和运行环境(空气或氢气)。

由于线棒主绝缘与槽壁间存在的间隙不是个别点或一小段,而大部分是全槽或大半槽的间隙。

环氧粉云母带是一种热固性绝缘材料,在运行温度下,几乎没有膨胀,因此线棒与槽壁之间的气隙得不到填充,致使线棒表面与铁芯失去了接触。

3、热循环当气隙间电场强度达到一定数值时,即产生高能量的电容性放电。

近尾洲水电厂发电机组转子绝缘低故障处理

近尾洲水电厂发电机组转子绝缘低故障处理

近尾洲水电厂发电机组转子绝缘低故障处理姓名:XXX部门:XXX日期:XXX近尾洲水电厂发电机组转子绝缘低故障处理1 引言近尾洲水电厂位于湘江中游,地处衡南、常宁、祁东、祁阳四县交界处,距衡阳市公路75公里,是湘江干流开发规划中的第五级电站。

近尾洲水电枢纽工程主要由大坝、发电厂房和船闸三大建筑物组成,水库总库容4.6亿立方米,正常蓄水位66米,坝顶高程76米,大坝全长810米,安装有三台由奥地利制造的灯泡贯流式水轮发电机组,单机容量为21.06Mw,总装机容量63.18Mw,设计年发电量2.92亿千瓦时。

是一座具有发电、航运、灌溉等综合效益的水电工程。

近尾洲水电厂发电机型号为SV628/80-155,额定转速75r/min,定子槽数480,转子磁极40对,额定电压10.5kV,额定电流1286.7A。

发电机冷却为具有空气冷却器的双密闭循环强迫通风冷却方式,即回流热空气由密闭循环冷却水冷却、冷却热风后的冷却水流经发电机表层冷却器由河水冷却后循环使用。

2存在的问题在机组运行过程中,1#发机组转子绝缘在运行过程中出现降低。

2009年2月中旬在机组维保中发现转子绝缘仅为0.2MΩ,随即进行了风洞内的全面检查。

检查发现组合轴承与大轴密封良好、未见明显渗油,在风洞内检查未见明显油痕;检查空冷器完好、未见渗水;风洞内干燥、停机加热器及除湿器工作正常;检查转子磁极,从外观检查未见有破损,但转子磁极和定子上的碳粉较多。

对磁极绝缘进行了分段测量,数据如表1,数据测量显示磁极整体绝缘偏低。

表1 磁极绝缘测量表磁极绝缘值磁极绝缘值磁极绝缘值71#~80#0.8MΩ1#~70#0.4MΩ1#~68#0.4MΩ磁极绝缘值磁极绝缘值磁极绝缘值69#~80#第 2 页共 7 页1MΩ1#~40#0.5MΩ41#~80#0.5MΩ通过排查,排除了油、水对磁极的污染,碳粉对磁极的污染是造成绝缘降低的主要原因。

而后对转子磁极进行全面彻底地单个绝缘测量,并1#机转子磁极采用爱斯50带电清洗剂进行全面彻底的清洗,清洗后绝缘提高到4MΩ,但运行一段时间后绝缘又有所下降,后经多次清洗,转子绝缘仍然不稳定。

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发电机转子绝缘不合格原因分析及处置
1 发电机转子绝缘降低的主要原因
1.1转子因受潮而造成绝缘电阻降低到允许值以下,如发电机停运时间较长,环境潮湿等原因造成绝缘电阻降低。

1.2转子因使用年限较长,或运行中因各种原因使转子过热造成线圈绝缘材料老化、劣化。

1.3滑环下有碳刷粉末或油污堆积,使转子引出线绝缘损坏。

1.4由于发电机的冷却系统密封不严或因其轴瓦漏油使转子线圈端部积灰、积油污或碳粉,造成绝缘性能降低。

这种原因受转子离心力的影响较大。

1.5由于运行中通风和热膨胀的影响,转子槽口处的槽衬保护层老化、断裂甚至脱落,使槽口处槽衬的云母逐渐剥落,断裂被风吹掉再加上槽口积灰等因素造成。

1.6转子的槽内绝缘断裂造成转子绝缘电阻过低或金属性接地。

2 转子绝缘的检查方法
2.1停机后的检查方法: 用1000伏摇表测试转子对地绝缘,当绝缘电阻低于2MΩ时应进行处理。

2.2运行中的检查方法: 发电机在运行中通过在线转子绝缘监测装置进行测量,当转子正极或负极对地有电压时应视为转子绝缘电阻已降低,且对地电压越高,绝缘电阻降低的幅度越大,出现这种情况,
应停机处理。

3 绝缘电阻降低的处理方法
3.1因潮湿而使转子绝缘电阻降低,我们采用直流电焊机烘干法或采用发电机定子三相短路,利用自产热量进行烘干。

3.2转子线圈绝缘老化,则采取拔护环方法,解体转子进行大修。

3.3转子线圈端部积灰、积油,通常处理的方法:
3.3.1用干燥的压缩空气进行吹扫。

3.3.2采用拆卸护环,对转子线圈端部的油、灰、碳粉进行清理,然后对端部的绝缘进行重新处理。

此方法工艺复杂、工期长,直接影响发电机的经济效益。

3.3.3用机电设备清洗剂处理转子绝缘,笔者重点介绍这种方法。

4 机电设备绝缘清洗剂方法处理转子绝缘
4.1前几年,我厂接连出现发电机转子绝缘降低,严重影响了发电机的正常运行。

发电机转子的正负极对地最高电压达到180-200伏,针对出现的这种问题,我们采取了除拔护环之外的所有方法,但效果都不明显,并且出现了一种异常现象,也就是在冷态情况下转子绝缘合格,在热态情况绝缘下降,并网后,出现绝缘不合格。

我们排除了转子绝缘老化问题(因为我厂发电机当时投产不到10年),得出了转子绝缘电阻与转速有关也就是与转子旋转的离心力有关。

初步判断,为转子端部积灰、积油。

这一问题只能采用拔护环的处理方法,
但我们厂不具有拔护环的条件。

所以我们试着采用机电设备清洗剂进行清洗,最后取得了明显的效果。

4.2机电设备清洗剂处理发电机转子绝缘的方法
4.2.1清洗剂的选择
4.2.1.1绝缘性能良好,耐压在25kV及以上;
4.2.1.2在常温下不易燃烧且易挥发;
4.2.1.3能清洗引起电气设备绝缘降低的粉尘、油污、水分等杂质,且不留残渣;
4.2.1.4对电气设备的绝缘无损伤;
4.2.2具体的操作方法
4.2.2.1打开发电机定子两侧的大小端盖;
4.2.2.2采用普通的汽车清洗机进行清洗,出口压力调整到04-1Mpa,喷头喷出液调整到雾状,将喷头伸入转子前端的通风口进行喷射清洗;
4.2.2.3清洗时转子必须在旋转状态下进行,转速在每分钟7-8转;
4.2.2.4两个端部分别进行连续清洗10-30分钟;
4.2.2.5喷射过程采用清洗剂回收装置,回收的清洗剂经沉淀过滤后可重复使用;
4.2.2.6清洗过程中,用1000V摇表对转子绝缘进行测试,绝缘达到10MΩ即为合格,停止清洗;
4.2.2.7转子绝缘合格后,在盘车情况下,空转8-12小时,使
清洗剂充分挥发,再用1000V摇表测试转子绝缘,合格后回装发电机端盖,开机运行。

4.2.2.8清洗剂喷射时的转子必须在盘车转速下运转,否则可能产生因清洗过程不均匀,造成积灰死点,转子绝缘无法提高;
4.2.2.9喷头喷出必须是雾状,否则因压力过大造成转子线圈绝缘损伤;
4.2.2.10绝缘清洗剂的耐压必须在25kV及以上,且挥发性良好,这样才能使绝缘清洗剂在线圈上形成一层绝缘性能较高的镀膜,提高转子绝缘强度;
5结论
5.1发电机转子绝缘不合格主要原因一是不按规程操作,二是转子线圈端部积灰、积油和积碳粉造成。

5.2除了解决发电机端瓦渗油之外,还要加强对发电机端盖的密封,防止灰尘进入发电机内部。

5.3用机电设备清洗剂处理转子绝缘电阻的降低,最长时间不超过20小时。

这种处理方法比拔护环费用低,时间短,经济效益高。

5.4清洗剂不仅能把转子端部的灰尘、油污清理出来,最主要的是在转子线圈端部镀上一层高绝缘介质,从本质上提高转子的绝缘强度。

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