瓦斯保护动作原因及处理方法浅析

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瓦斯保护动作原因及处理方法浅析

作者:吴崇华

来源:《科技创新导报》 2014年第32期

吴崇华

(国网西藏电力有限公司拉萨供电公司西藏拉萨 850000)

摘要:瓦斯保护是油浸式变压器主保护,反映其内部故障的一种基本保护。瓦斯保护分轻瓦斯和重斯瓦斯,轻瓦斯作用于信号,重瓦斯作用于跳闸。在变压器运行中,导致瓦斯保护动作的原因很多,受到运行、试验、检修人员高度重视。该文从瓦斯保护动作原因、故障判断和处理进行分析,为现场变压器内部故障处理提供帮助。

关键词:重瓦斯保护故障分析事故处理

中图分类号:TN948.53;TM863

文献标识码:A

文章编号:1674-098X(2014)11(b)-0082-01

1 瓦斯保护动作原因

1.1 变压器内部故障

当变压器内部严重故障时,必然会有强烈的气体产生,变压器内部压力突然增大,内部

油流冲向油枕方向,当流速达到整定值,启动继电器直接跳闸,切除故障。当继电器内聚集气体超过30mL时,只报警发信号不跳闸,即轻瓦斯动作。变压器内部故障主要有匝间短路、铁芯过热损伤、接触不良、铁芯多点接地等,这些内部故障都会导致热量突增,分解出可燃气体,启动瓦斯继电器。

1.2 附属设备异常

变压器附属设备主要有呼吸器、净油器、冷却器等,这些附属设备与变压器内部相通,其油路不通、堵塞、进气等原因均可导致变压器瓦斯保护动作。总结变压器运行情况,其附属设备异常主要有:

呼吸器不通畅或堵塞,此时会引起变压器轻、重瓦斯动作,并伴随喷油或者跑油现象。

冷却器密封不严漏气,特别是新投变压器时此现象会引起瓦斯频繁动作于轻瓦斯。此外,在变压器新安装、大修等工作后,冷却器阀门未打开均会造成瓦斯保护频繁动作。

潜油泵异常时在烧伤潜油泵的同时会使油分解产生可燃气体,引起瓦斯继电器动作。

当变压器密封垫老化、焊接处砂眼、法兰盘结合面不吻和时可能造成变压器本体进气,这种情况主要使用于轻瓦斯发出报警信号。

检修、新安装时误关闭油阀口,当气温下降时,变压器内部油面下降缺油得不到及时补充,会在油箱内或继电器内形成负压,导致继电器动作。

新安装、大修后,变压器油枕、净化器气体未彻底排出,或者密封不严,使空气进入变压

器均可导致轻瓦斯动作,发出报警信号。

瓦斯继电器在下雨时,雨水进入接线盒,接通跳闸回路,当出口电压达到整定值,重瓦斯

将启动,引起变压器跳闸。

1.3 保护动作跳闸

大修、新安装变压器需排气时,运行人员操作方法不当,快速将打开阀门,油枕压力突然

降低,油箱的油快速流向油枕,导致保护动作跳闸。

1.4 瓦斯保护动作

除上述3种原因,变压器由于安装不当、瓦斯继电器部件设计不合理在运行中均可能造成

瓦斯保护动作。

2 瓦斯保护动作判断

2.1 监控人员通过后台机信号判断

后台机“重瓦斯保护”动作,主变各侧开关闪烁,电流、功率等指示为“0”;若备自投装置投入,此时备自投装置动作。从上述现象,监控人员可以判断主变重瓦斯动作,主变跳闸。

2.2 运维人员检查

(1)核对现场运行方式是否与监控一致,保护屏信号与监控一致、备自投动作情况与监控一致、开关变位情况与监控一致。

(2)现场检查:对主变本体进行检查,瓦斯保护范围为主变本体内部,在现场检查主要内容为:油温、油色、油位变化情况;释压器是否动作,有无着火、喷油等现象;检查变压器外

壳是否有变形;透过瓦斯继电器观察窗检查瓦斯继电器内是否有气体;检查防爆管膜是否被冲破。现场人员通过上述现象进行是否是重斯斯动作。

运维人员在现场通过瓦斯保护范围内的现象进行检查,通过上述现象,运维人员可以判断

瓦斯动作情况。在检查中,运维人员必须做好相应的防范措施,不得在检查造成人身伤害,或

者扩大事故。在瓦斯保护动作的同时,可能会伴随差动保护动作,此时,运维人员要对差动保

护范围内的设备进行检查。

在现场检查中,若主变压器本体没有上述异常及故障痕迹、瓦斯继电器亦无充满油、冒泡、其他设备和线路亦无故障动作信号,此时,要查阅直流系统是否有“直流接地”信号发出,若

有说明是直流多点接地引起的保护误动作。

2.3 试验人员对变压器内部故障的判断[1]

试验人员主要通过现场取样,对油中溶解气体和继电器中自由气体的浓度进行分析判断。

自由气体含量与实测值比较,若结果相等,且故障气体各组分含量偏少,可以

判断变压器无异常。

自由气体含量与实测值比较,若结果大于实测值,可以判断变压器存在早期潜

伏性故障。此时,可以采用特征气体法、三比值法、产气率来分析故障的性质和变化速度。

自由气体与油中溶解气体比较,若小于溶解气体,可以判断该台变压器内部不

存在潜伏性故障,可能是主变压器附属设备造成。

在试验中,若发现自由气体中氢气、氧气含量偏高,但总烃含量低,可以分析

出存在漏气,有空气进入。

3 处理方法

在处理瓦斯保护动作时,要分析动作原因,判断到底是内部故障或是附属设备导异常引起,根据不同的原因采取不同的方法。下面以运维人员现场处理经验对变压器重瓦斯动作处理进行

研究。

在事故处理中,运维人员根据调度命令进行处理。首先按调度命令将故障变压

器由备用转为检修,不建议运维人员在此时采集气体;等待专业人员到现场进行气体采集、检查、试验。在试验人员给出试验合格的结论后,汇报调度,在调度命令下将变压器投入运行。

运维人员在事故处理中,若现场备自投入使用或者备自投未成功动作,此时,

运维人员按事故处理程序,将失压母线上所有开关转为备用,并检查另一段运行母线负荷

情况向调度申请,通过分段对失压母线进行送电,出线投入情况按调度对负荷控制进行投入。

在此运行方式下,监控人员要加强对运行变压器负荷、油温进行监视,不得越限运行,扩大事故。[2]

参考文献

[1] 陈化钢.电力设备异常运行及事故处理手册[M].中国水利水电出版社,2009.

[2] 陶苏东.国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材变电运行(110kV及以下)[M].中国电力出版社,2010.

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