试生产总结表
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试生产总结表
百度《试生产总结表》,感觉很有用处,重新了一下发到百度。
篇一:试生产总结(样本)捷马化工股份有限公司年产/双氧水扩建项目试生产总结报告年月日目录一生产项目概况二目的三试生产组织结构领导小组职责四试生产准备工作五试生产过程单机试车离心泵空压机配制釜:联动试车水试车现场控制室离心泵化工投料试车时间:总体报告具体内容开车前开车:改造六安全及对策:七环保及对策:八制度:九产品质量:十评价一生产项目概况捷马化工股份有限公司/双氧水扩建项目,是为更加合理利用草甘膦脱氢工段尾气中的氢气,减少环境污染,为公司循环经济体中的重要一环。
本项目由浙江工程设计有限公司设计,浙江省开元安装集团有限公司于年月份开始施工安装,于年月份安装完毕。
设计单位和施工单位资质符合国家有关规定,申报手续符合国家有关规定。
于年月日化工投料试运行(报试生产备案批复:年月日至年月日)。
二目的在公司领导的密切关注和全体员工的共同努力下,试生产终于圆满结束,即将进入正式生产阶段。
特作此生产项目化工投料试运行总结。
三试生产组织结构领导小组组长:周良(总经理)副组长:徐国明(总工程师)林水根(设计院专家)成员:周荣列(人事部)张震宇(生产助理)邱晖(生产部)唐立新(生产部)余斌(车间)程志
刚(车间)舒金华(安全科)王寿银(环保科)郑平源(设备科)童志清(机修车间)秦福华(用电科)职责组长:全面负责项目试生产领导工作。
副组长:负责编写工艺规程和安全技术规程最全面的范文写作网站,试生产方案审核,生产工艺优化。
全面指导项目试车。
试生产总结。
生产部:岗前培训、指挥、调度。
人力资源部:负责招工及教育培训工作。
安全科:组织编制健全完善试生产方案、应急预案、安全技术说明书,以及安全设施三同时的确认工作。
环保科:编制环保应急预案,实时监控、确保环保设施正常运转。
设备科:负责编写设备操作规程和设备周知卡,试生产前完成各项检验检测工作,各类设备编号,试漏、试压、计量。
确保各单机设备完好待用。
用电科:稳定供电,确保系统、电气、仪表控制稳定、显示准确,正常运作。
机修车间:配合试生产,及时抢修,保证装置正常运转。
动力车间:保证正常供气、冷、水。
质监部:监督保证产品过程分析和产品检测,同时安全报警、环保监测分析数据。
双氧水车间:严格执行工艺规程和设备操作规程,组织车间员工培训、完成各步骤试车以及各工序数据及时准确采集、汇总,各阶段试车(试生产)情况的书面报告。
四试生产准备工作已经通过化工建设项目设立安全审查;范文写作试车范围内的工程已按设计文件规定的内容标准完成;试生产前生产装置及现场环境准备工作试车范围内的设备和管道系统的内部处理及耐压试验、严密性试验合格;试车范围内的电气系统和仪表装置的检测、自动控制系统、连锁及报警系统等符合相关设计文件的规定;试生产所需的水、电、气及各种原辅材料已满足试生产的需要;试车现场及周围已清理干净,道路、照明等满足试生产的需要。
试生产前公司管理上的准备工作公司已建立试生产安全管理机构,明确了安全管理人员;建立健全了各级、各部门岗位安全生产责任制度和安全管理制度;编制了安全操作规程、工艺规程和事故应急预案,并予以挂镜上墙;参加试生产人员进行了专门的安全教育和技术培训,做到考核合格持证上岗。
五试生产过程本次试生产包括四个步骤:)单机试车;)联动试车;)水试车;)投料试车。
单机试车离心泵氢化液泵:起动后,声音较大,经机修工叶立忠检查确认,电机前轴承有问题,决定将前后轴承更换,联系电工(叶青、芦里华、曾建岗)更换。
起动前,思想汇报专题排气时发现止回阀关不死,维修阀芯;再
生液泵:起动后,压力表显示无压力,经查确认压力表针形阀堵塞,疏通。
起动前,排气发现止回阀关不死,维修阀芯。
空压机#空压机引线烧断,送往大修房维修。
已修好确定可以使用;#空压机电机启动不了,经查,电机潮湿,须烘干。
已烘干(洪志生、李树发);#空压机不起压,经查,密封不好;叶立忠已维修;#空压机不起压,经查,密封不好;叶立忠已维修;配制釜:起动一分钟后震动较大。
检查油无缺少,更换减速机轴承,焊接耳座等。
联动试车联动试车主要指空压机空气进氧化塔、仪表气源、涡轮机运转情况,消防水系统情况,循环水系统情况;各系统运转情况正常,各压力均大于,涡轮机运转正常;水试车现场再生液贮槽液变量程偏小:联系厂家来调大至要求量程;纯水计量槽因为是后来添加,仪表上不在合同范围内,将净化塔液位变送器拆来安装上;氢化下塔气液分离器液变量程偏小,联系厂家更换;氧化塔#分离器压力不准,压变现场压力表不符,经查,压力变送器进水。
进水原因:从支架下面牵线引出,范文未装导水口。
检查所有牵线口,安装导水口(三通)。
以上责任根据合同由安装方自行赔偿;新装置至老装置桥架露天部分没有排水孔,以及三楼至二楼拐角处无排水孔,通知安装队重新
施工;再生液气动调节阀前截止阀的后阀兰有裂纹,已更换阀兰;控制室老装置设计画面后,由浙大中自绘入电脑编程处理;新装置流程图新设计一总貌图画面,由浙大中自绘入电脑编程处理;已投入运行;趋势图设计满足不了数据分析要求;总貌图一气动调节阀还需完善,不能投入运行;以上已联系浙大中自公司来处理,并已处理好。
离心泵再生液泵和氢化液泵水试最大流量,出口压力分别为和。
决定更换此两台离心泵,换为磁力泵即可满足要求,年节省电费多万;各压力容器现场压力表已更换为已检仪表;再生液贮槽经水试,确定正常生产时液位不要超一半,否则紧急情况时会溢料到回收槽;氧化#气液分离器偏小;注意问题:开车时注意空气流量及物料流量;碱分离器#开车时注意调小进口;水试车最大流量时,后处理除工作液计量槽至干燥塔须旁路开两圈,其他均无问题;化工投料试车时间:年月日~年月日总体报告百度工艺操作规程依据苏化模板编写,生产工艺依据工艺操作规程控制,工艺控制情况良好;产量已达到设计年产万吨%双氧水目标;生产部已经对车间作出生产考核;自控仪表运行良好;生产初期成本和消耗会比较高,因此具体成本和消耗需要半年以上时间才能达到控制指标;员工操作能力基本能够满足生产控制要求;各类安全设施均已投入运行;具体内容篇二:试生产总结报告上海化学工业区鸿鹄科技年产吨汽车涂料项目试生产情况总结报告上海化学工业区鸿鹄科技年产吨涂料项目在通过危险化学品建设项目设立安全审查之后,各项安全设施与主体工程同时设计,安全设施设计报