碳刷滑环冒火故障诊断与处理

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2、间接经济效益:发电机减少停机处理次数与原故障次数相比,按5 台次/年考虑。自发电成本按0.47元/度、网购电价按0.5元/度考虑。 每次故障处理时间按3天(72小时)考虑,设备负荷系数按0.9考虑。 年产生间接经济效益为: (2×12000+3×25000) ×0.9 ×(0.5-0.47)×72=19.25万元
5.4与国内同类技术比较
查找国内相关文献资料,未见与本课题相同的中 小容量火力发电机组运行中采用“两测两磨法”综 合诊断不停机处理碳刷滑环冒火故障的内容,属于 国内领先水平。
5.5成果的创造性、先进性
传统处理方法是等机组停机后,通过现场判断来 对症下药,通常在停机后或开机前解决问题。采用 我们的新工艺后,可以在运行中对问题进行准确判 断,运行中能处理的运行中解决,重大问题如滑环 灼伤太深,也可以通过过程控制来延长机组运行时 间,实现计划检修,避免造成停机事故。
2.研制内容与实施过程
2.1 发电机碳刷冒火原因分析
碳刷 质量不良
阻值过大
选型不对
碳 刷 冒 火
接触面有杂质 滑环 表面灼伤 表面光洁度差 调整方法不当 现场环境差 其他 阳极蒸发 阴极粉化
2.2发电机碳刷冒火形成过程
碳刷 碳刷
碳刷
滑环
碳刷
电流变小
电流变大
正常情况下各碳刷所带电流基本平衡,温度相差不大。 由于某种原因,有的碳刷导电性变小,致使其他碳刷电流 急剧增大,如不及时处理,将会导致冒火现象出现。
5.6技术成熟程度及推广应用前景
“两测两磨法”是在我厂12~25MW火力发电机组 基础上研究摸索出来的滑环碳刷冒火工艺方法,历 时3年时间,它的工艺理论体系已经比较成熟,适 用于中小容量火力发电机组滑环碳刷转子接线的所 有场合,有非常广泛的应用前景。
3.2测电流: 运行中用交、直流钳形电流表直流挡逐一测量各 碳刷是否带有电流,调整各碳刷所带电流基本一致。 因空气中杂物、油污等影响,在有些碳刷表面附着, 就有可能使某块碳刷带不上电流。 3.3磨碳刷:
用测流法逐一查出不带电流的碳刷,拔出后用砂 纸打磨碳刷接触面,放进去加一适当压力,将受到良 好的效果。
2.4.3采用新工艺与传统方法的比较
名称
碳刷温度 滑环温度 碳刷电流
要求
不能过高 不能过高 基本平衡
原处理方法
手摸 无 无
改进措施
用测温仪 用测温仪 用钳形表 打磨电流小 的碳刷
优点
数值准确 数值准确
准确测出各碳 刷电流 有针对性
碳刷ຫໍສະໝຸດ Baidu
滑环
使电流平衡
表面光滑
盲目磨

用砂纸打磨 能有效消除电 烧伤滑环 腐蚀
中铝山西分公司热电分厂老系统,始建于八十年代中期, 由八炉、六机组成,是山西分公司动力的心脏,担负着氧化 铝生产的汽、电供应任务。发电容量为3×12MW+3×25MW,属 中小容量火力发电机组。
1.2存在的问题
发电机滑环冒火问题是发电机运行中最常见顽固 性故障,尽管这方面的研究一直没有停止,但却一 直没有取得实质性的突破。该问题已经成为制约中 小容量火力发电机组稳定运行的重大技术难题。
3.4磨滑环:
就是用上述方法处理后,仍没有好的效果,则有可能 是滑环出现了电腐蚀,这就需要对滑环进行处理。运行中, 将白布折成多层,然后,将水砂裹在外面,逆着滑环旋转 方向打磨。垫多层白布的目的是保证接触滑环是一个平面, 不会造成滑环凹凸不平,打磨一定时间后,用测温枪比较 打磨前后的温度明显降低,打火现象明显减少或彻底消除。
碳刷 温度
滑环 温度
碳刷最 高电流
碳刷最 低电流
3. 发电机碳刷、滑环冒火处理 “两测两磨法”工艺的确定
我们对发电机碳刷、滑环冒火首次采用“两测两磨法”进行处理。 两测:测温度、测电流。两磨:磨碳刷、磨滑环
3.1测温度: 每天用测温枪对每台机碳刷、滑环的温度逐一进行测量。经我们多 次试验、总结,夏天滑环温度不超过60℃,碳刷温度不超过80℃;冬天 滑环温度不超过50℃,碳刷温度不超过70℃,超过这个温度,就要分析 原因,进行处理。在同一极上有一块碳刷温度高,首先看这块碳刷压力 是否过大,可适当放松;如果这块碳刷放松后又出现打火现象,则需用 测流法调整。
4.实施效果评价
4.1对出现冒火的4台机组处理后效果都比较理想。
4.2从2007年3月份至今,6台机组均未出现冒火现象。 4.3到2009年2月份发电力率完全可以达参数运行。
发电力率的统计表:
时间 发电力率 2006年 0.89 2007年 0.836 2008年 0.813 2009上半年 0.801
1.4目标任务的确定
2006年后半年,在分厂、车间领导的大力支持下, 决定在出现冒火严重机组上进行技术攻关。 要求此次攻关达到以下目标: 1、分析查找碳刷、滑环冒火的原因。
2、在实践中不断改进发电机碳刷滑环运行维护工 艺。
3、总结出具有推广价值的发电机运行中碳刷滑环 冒火故障诊断与处理的成套完善工艺。
2009年中国铝业山西分 公司科技成果鉴定资料
中小容量发电机组运行中 碳刷滑环冒火故障诊断与处理
中国铝业山西分公司 二00九年八月
汇报提纲
1、项目实施背景和目标任务确定 2、研制内容与实施过程 3、“两测两磨法”工艺的确定
4、实施效果评价
5、效益及应用前景
1.项目实施背景和目标任务确定
1.1热电分厂概况
2.3传统发电机碳刷冒火处理办法
冒 火
手摸碳刷温度 眼观冒火情况
调 整 碳 刷 压 力
简 单 擦 拭 滑 环
更 换 损 坏 碳 刷
效果不好,保持时间 短,下次冒火更严重
2.4探索与实施过程
2.4.1工具的改进 缺少仪器 向分厂申请配备 测温仪 钳形电流表
2.4.2 摸索过程
原来碳刷冒火处理办法:碳刷温度采用手抓刷辫来感觉,然后调整压力 或酒精擦拭降温。主要以调整为主,逐块增加弹簧压力,直至冒火消除。 经过一定时间后,冒火更加严重。处理问题在很大程度上存在着盲目性。 随着检测工具的不断应用,车间首先配备了测温仪,对发电机碳刷、滑 环进行温度测试。我们查阅相关资料及摸索总结,又提出了碳刷电流检 测的建议。分厂给车间配备了交、直流两用钳形电流表,通过对碳刷电 流测试,用数据为指导,进一步配合压力调整,实现了发电机碳刷调整 质的飞跃。 在调整碳刷过程中, 暴露出碳刷不带电流的问题。 实践发现:不带电 流的碳刷往往都存在接触面有油污或碳刷本身材质中存在杂质,碳刷接 触面出现烧伤痕迹等问题。经过打磨碳刷接触面后,发现碳刷接带电流 能力明显提高。 当碳刷滑环出现冒火时,用测温测流法找出温度高、不带电流的碳刷, 采用磨碳刷方法处理,打火仍不能消除的,则认为是滑环问题,需停机 处理。但在运行中,我们通过多次试验,用砂纸打磨滑环表面,能使滑 环表面温度降低,并消除打火现象。
发电力率参数:0.8
5.效益及应用前景
5.1投资费用
由于此次创新属于工艺方法的改进,采用新的设 备处理工艺,一切均在人力条件下均可完成,除了 以前配备测温仪以外,再加上后来的交直流两用钳 形电流表,价格在1000元左右,其他成本均可忽略 不计。
5.2产生效益
1、直接经济效益:采用中小容量火力发电机组“两测两磨”法后,6 台发电机平均年消耗碳刷减少100块,每块碳刷按25元考虑,年产 生直接经济效益:25×100=2500元。
我厂从1986年一期机组开始试车投运到2006年 前后,发电机曾多次出现过滑环、碳刷冒火现象, 更有甚者出现“团火”,被迫停机处理。 2006年 尤为严重,对氧化铝的汽、电供应产生了很大影响。
1.3历史调查
2006年发电机碳刷滑环冒火情况调查表: 冒火时间 2006年1月 2006年3月 2006年5月 2006年8月 2006年9月 合计 机组名称 2#机 6#机 6#机 1#机 4#机 停机时间 (小时) 284 42 50 260 260 896 影响发电量 (万度) 340 105 125 312 650 1532
3、社会效益:本技术创新将会提高电网运行安全性,提高系统联网力 率。
5.3关键技术创新点
研制出了中小容量火力发电机组碳刷滑环冒火故 障处理的“两测两磨法”,重点突出了运行中消除 碳刷电流不平衡和打磨滑环的新概念,把碳刷冒火 消除在萌芽状态,预防了碳刷冒火的出现,并丰富 完善了发电机碳刷滑环冒火故障处理工艺,实现机 组冒火处理新工艺质的飞跃。
2.4.4 现场试验情况
2006年10月11日 4#机西侧出现冒火 110℃ 85℃ 73℃ 62℃ 40A 1.3A 28A
处理前 178A 处理后
碳刷 温度
滑环 温度
碳刷最 高电流
碳刷最 低电流
2007年1月5日 1#机东侧出现冒火 89A 81℃ 68℃ 68℃ 52℃ 35A 2.8A 13A 处理前 处理后
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