分解炉撒料箱技改方案(节能减排)

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方案

制造分厂

节能减排工艺技改的方案

为适应节能减排要求,充分展示低投入高产出的要求,并结合海螺其它基地的生产经验,对海螺制造分厂进行如下工艺技改,发挥减排之功效。

一、分解炉撒料板技改

(一)、技改思路

生产过程中,分解炉下面两个撒料箱在煤料接口时起主要作用,本次技改主要是对下面两个撒料箱进行技改,具体要求是:

1、撒料板角度调整范围:25°-45°;

2、撒料板伸进炉壁长度为200mm。

(二)、施工方案

1、停窑待分解炉内完全冷却后,确认炉内无挂料、耐火材料无脱落迹象,通知在撒料箱位置搭设脚手架;

2、割开撒料箱,将原撒料箱内部有关浇注料拆除;

3、对轴承座、滑槽、及丝杆进行定位;

4、焊接轴承座、滑槽、撒料板加强筋、联节轴与撒料板等;

5、现场检测调节角度(要求在25°-45°范围内);

6、调试结束后,铺设浇注料(保证撒料板的调节);

7、撒料箱整体焊接,并进行内部确认。

(三)、材料

1、δ12mm、面积9平方米的耐热钢板;[材质:1Cr25Ni20Ti]

2、UCP211轴承(带轴承座)四个;[材质:1Cr18Ni9Ti]

3、(δ8mm)宽度40mm需长3600mm、宽度50mm需长810mm、

宽度70mm需长810mm(做加强筋用);[材质:1Cr18Ni9Ti]

4、φ60实心钢棒:6米[材质:1Cr18Ni9Ti];φ50实心钢棒:6米[材质:1Cr18Ni9Ti]

(四)、撒料箱简图如下:

二、印尼煤和无烟煤搭配使用

英德海螺地处煤炭资源相对贫乏广东省,煤炭从外省供应,受季节

性和运输的影响较大,煤炭价格居高不下,今年年初,公司领导组织召开了用劣质煤代替烟煤使用的会议,根据会议要求加大劣质煤使用比例,降低用煤成本,根据我公司具体情况,决定试用印尼煤掺无烟煤使用具有很好的经济效益和社会效益,提高能源的综合利用,做好使用以下使用预案:

(一)、首先做好安全预案,印尼煤是一种高挥发份、低灰份、高内水的煤种,极易产生自燃、爆炸,为了确保安全使用,制造分厂制定了《使用印尼煤的安全操作规程》,在采购和贮存上规定存放时控制在3000吨以内(一条线使用时),印尼煤原煤仓位控制在50%以内,长期停机必须核定,配备好安全消防设施,先到的煤先用,及时跟踪煤自燃情况,并作好记录。在生产过程中印尼煤与烟煤的比例,印尼煤按40%,无烟煤60%,细度小于2.5%,并增加联锁保护,即当无烟煤断料时,印尼煤入磨皮带秤立即停机,出磨温度达75℃时,联锁关闭入磨热风挡板,打开冷风挡板,对主要操作参数作了严格限制。同时在磨房的充氮装置,静电接地,气体分析仪做定期检查、维护和保养。

(二)、做好使用配料预案,根据两种煤的搭配情况做好煤料对口,并确定入窑煤的热值控制在KH:1.00t 0.02、SM:2.50~2.60;熟料成份目标值控制在KH:0.91~0.92、SM:2.40~2.50; 煤粉工序质量细度≤2.5%,入窑煤水份≤5.0%。

(三)、烧成系统参数变化

按照40%的印尼煤和60%的无烟煤搭配使用后,由于入窑

(炉)煤粉水分一般在7%左右,挥发份为18-20%范围,煤粉的发热量在5000±100卡,在烧成系统会有以下变化:

1、回转窑

烧成带后移,窑前温度明显下降,窑筒体5-20米位置很难出现高温点,但在25-32米温度偏高,比使用正常烟煤时温度约上升50℃,窑内NOX一般为300-500ppm(下降200ppm,有利于保护环境),窑电流一般为500-700A(约下降100A),主窑皮长度基本变化不大,一般在22-24米范围,但窑内较多位置出现辅窑皮尤为突出的位置是在42-56米,严重时会出现10-15cm厚的辅窑皮,对窑内的通风构成一定的影响。窑尾温度偏高,一般在1150-1250℃。如果系统跳停需重新投料时,煤粉燃烧滞后性很强,经常造成分解炉煤粉爆燃,窑内28米易结圈现象。

2、分解炉及预热器

分解炉出口温度波动有所加大,正常时约在870-900℃范围,当煤质变化较大时,波动范围还会超出这个范围;分解出口负压也会上升,如果窑喂料为380t/h时,分解炉出口负压约上升0.5kpa,主要是缩口积料造成;同时预热器出口负压也上升约0.5kpa,氧含量只能在1.5%范围。五级筒溜管结皮加剧,三、四、五级旋风筒存在不同程度的结皮;窑尾积料和分解炉缩口积料有所加大。

(四)、工艺(操作)调整措施

针对印尼煤和无烟煤的燃烧特性,英德海螺工艺人员经过多次反复研讨,进行如下方面调整,基本上保证了窑的正常运行。

1、成立劣质煤使用攻关小组

为保证印尼煤和无烟搭配使用后窑系统正常运行,英德公司成立劣质煤使用攻关小组,对用煤品种改变后工况的波动进行跟踪、记录及调整,确保窑系统正常稳定。

2、烧成系统相关调整

针对印尼煤和无烟煤燃烧的滞后性,工艺专业人员首先是统一思路、统一调整,在使用过程中作出如下调整:

①对四级筒入炉分料阀进行调整。为保证分解炉内煤粉燃烧完全,给分解炉的煤粉有一个充分燃烧的空间,在以前的基础上,适当加大四级筒入炉上面料管的流量,经生产验证效果较好。

②对窑头燃烧器的调整。由于煤质发生较大的变化,窑头燃烧器的火点位置也发生较大的变化,为避免出现火点后移过多,燃烧器调整原则是尽量缩短火焰,为此,我们增大一次风机压力,缩小伸缩节的间隙,燃烧器向中下方向调整;从而保证火焰顺畅。

③三次风档板。三次风档板调整原则是保证窑内通风的前提下尽量开大,以缩短窑头火焰。

④篦冷机。为防止篦冷机一段斜墙结大块,在一段斜墙落料点增设三门空气炮,有效控制篦冷机前端结过大的“雪人”,从而保证二次风和三次风的正常供应。同时,对一室两台充气梁风机风管拉直,加大了一段熟料的急冷效果;操作方面,以厚料层为主。

(五)、使用效果预测

无烟煤和印尼煤均属于劣质煤,有利于社会能源综合利用,各经济技术指标达到如下标准:

1、窑喂料量:370-380t/h

2、吨熟料煤成本:下降15元

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