350MW机组锅炉配煤掺烧及燃烧调整

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电力技术
350MW 机组锅炉配煤掺烧及燃烧调整
蔡志荣 (华能福州电厂,福建 福州 350001)
【摘要】面对供应紧张的煤炭市场,来源多源化的煤种,尤其是锅炉燃煤煤质偏离设计煤种,我厂在 需要做好配煤掺烧及燃烧调整这方面做了大量的措施改进、方案优化工作。实践证明,将两项工作有机结 合后取得了良好的效果。
BCDE磨:EE层72%、DE层51%、CD层34%、BC层50%、AB层67%;210MW,BCD磨:DE层62%、CD层
38%、BC层35%、AB层64%;
7、倒宝塔配风的NOx 排放量较缩腰配风低8%;
8、优煤:350MW负荷(主蒸汽流量1170t/h)耗煤量≤136t/h;差煤:350MW负荷(主蒸汽流量1170t/h)耗煤量>136t/h。
2 燃烧优化调整(包括近 4 年来机组各 经济技术指标对比)
2.1 一期锅炉燃烧调整思路
#1/#2 锅炉燃烧调整:通过对锅炉不同运行工 况的优化调整,以实际的发电煤耗、供电煤耗、厂用 电率,以及飞灰可燃物、炉底渣含碳量数据为依据, 确定机组锅炉主要的控制参数和最佳运行曲线,保证 机组始终在最佳状态下运行。2005 年 7 月 10 日- 8 月 10 日对 #2 炉进行了燃烧优化调整试验。通过本次 燃烧优化调整试验,制定出 #2 锅炉安全经济运行的 最优运行指导卡片。不同负荷下按照最优运行指导卡 片组织的最佳工况较基准工况,炉效有 0.5% 左右的 提高;在保证安全运行的前提下,通过降低一、二次 风压以及炉膛负压等措施,降低了三大风机的电耗并 将其推广到 #1 锅炉使用。目前一期锅炉已实现二次 风门单层独立控制,使得锅炉低负荷运行时可以手动 配风来强化炉内燃烧,尤其是低负荷期间、单台运行 期间,可以通过调整各个二次风门达到调整燃烧,控 制一次风压的作用。#1/#2 维护运行指导卡片见表 1。
9、氧量控制以空预器入口实测值为准,应定期校对表盘氧量指示值,以确定控制范围。
2.2 二期锅炉燃烧调整思路
不同于一期锅炉强制循环、四角切圆燃烧方式, #3/#4 于锅炉采用的是自然循环汽包炉,是前后墙 对冲旋流燃烧方式。由于一、二期炉膛参数不同,就 使得锅炉运行性能如燃烧稳定性、煤粉燃尽、炉内结 焦、高温腐蚀、NOX 生成等也有所不同,所以只有 燃用煤的燃烧及结焦特性与炉膛参数相适应,才能保 证锅炉良好的运行效果。#3/#4 炉的容积热负荷低 于一期锅炉,根据多年运行观测经验,炉膛燃烧区温 度也低于 #1/#2 锅炉,对于神木煤种,相对来说 不容易产生结焦及刷墙结焦;主要的问题就是要避免 燃烧器因为神木煤着火点前移造成喷口烧损。
(8)由于当前煤炭市场较无序,来船各地优混 煤种(尤其计划外)存在质量不稳定、混掺不均匀的 特点,要避免同一优混煤种全部直送加仓,要求新来 煤种和已知的库存煤种混加为宜。尤其是对于含有夹 层劣质煤的来船,要求驻港人员尽可能及早通知配煤 小组成员。
(9)为确保锅炉燃烧稳定安全,原则上不允许 一台炉只加一种煤种,尤其是平 3、东北煤、劣质天 津优混煤;必须是两种煤加不同的仓位或与稳定的神 木、伊泰 3 混加。
1.2.1 两种主要的混煤方式: (1)一种是采用不同的制粉系统,不同燃烧器 分别燃用不同煤种,使煤种在炉内燃烧过程混合,但 是要考虑不同层次燃烧器燃烧煤种配置,根据前几年 的经验,这种方式不太适合我厂情况,二期机组燃烧 器多次发生因为单独燃烧高挥发份的神木煤,烧损燃 烧器喷口的事件。 (2)当前采用的是事先在煤仓里进行煤种混 合。我厂采用的是在上煤仓加仓过程进行混掺。只是 要根据煤场存煤的煤质特性(热值、挥发份、水分、 含碳量、灰份、含硫量、灰熔融点高低等)决定配煤 的掺混比例。 1.2.2 配煤掺烧的主要原则: (1)煤种热值在 5200-5800kcal/kg 之间、灰 熔点 T2>1150℃、挥发分<30%,且其它煤质指标无 严重偏离设计煤质的燃煤,可认定为正常煤种。无须 进行配煤,可直接加仓。 热值≤5200kcal/kg 或≥5800kcal/kg 或灰熔点 T2≤1150℃ 或固定碳≥60% 的燃煤,可认定为非正 常煤种。必须实行配煤加仓,掺烧其它煤种。 (2)煤的灰熔融点 T2≤1150℃,必须掺烧其它 高灰熔点煤种,且每台炉(一、二期)不得超过三个 仓使用该煤种。燃用该煤种(主要是纯神木煤)时, 应加强锅炉吹灰以及人为大幅度增减机组负荷,以防 止锅炉严重结焦影响生产。 (3)煤种全水含量大于 15%、内水大于 7% 的 湿煤,为防止煤仓和落煤管堵塞,不得直接加仓。在 雨季或连续下中雨二天以上,必须掺烧或使用干棚内
2、热一次风压的控制以磨入口热风门开度65-75%为宜;

3、负荷250MW以下,通过逻辑将投用磨的燃料风开度强制设定为25%;
4、ABDE磨组合及缩腰配风利于水冷壁防结焦;
5、缩腰配风的低负荷稳燃特性好;

6、缩腰配风示例:350MW,BCDE磨:EE层98%、DE层77%、CD层59%、BC层77%、AB层98%;280MW,
(6)根据神木煤的燃烧特性,特别注意两方面 的问题:① 神木煤着火特性优于典型的烟煤,在实 际燃烧过程不宜采用过分强化着火的措施;② 神木 煤较大同优混煤可在较低的温度下产生更高的燃烧速 度,极易在燃烧器区附近形成强烈燃烧,形成局部
高温,容易烧损燃烧器,所以神木煤一定要掺烧优混 煤,适当推迟着火距离,降低燃烧器烧损的可能性。
当前,由于我厂采购的煤种来源多样化,煤种特 性偏差较大,一些煤种不适应我厂锅炉类型,对此, 我厂配煤掺烧的思路就是利用各种煤在特性上的差 异,发挥各掺配煤种的优点,配掺出综合性能最佳、 相对稳定的新“煤种”,以适应燃烧优化调整,满足 锅炉设计要求,尽可能的提高锅炉效率降低煤耗,达 到节能减排的目的。
1、配煤掺烧的思路及技术措施
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1.1 煤种特性及配煤思路
近年来,我厂消耗的煤量中,将近三分之一是 神木和伊泰 3。利用神木煤种的特性与我厂设计煤种 (各种优混煤)特性相结合掺烧,了解神木煤种与 各种优混煤配烧的特性,不但对指导锅炉燃烧优化调 整、改善锅炉燃烧效果提高锅炉效率具有重要的现实 意义,而且在推动我厂的节能减排工作方面也是很有 必要的。
(1)神木煤是我国现有发电用煤中着火、燃尽 性能优、含硫量低、锅炉效率高、低负荷稳燃性能好 的优质电站用煤,尤其是燃烧速度对炉膛温度的依赖 不像大同、平朔煤,能在较低的炉膛温度下燃烧,所 以,在配煤中,一般将其与低热值、高灰份、高硫的 煤种(如平 3 或平 6 煤)按照 6:4 或 5:5 比例掺混, 就能满足锅炉负荷的需要,同时可取得十分理想的燃 烧和环保效果。而在低负荷期间,需要加大神木煤的 掺烧比例,提高入炉煤的热值和挥发份含量,确保锅 炉燃烧稳定机组安全可靠供电。
负荷
炉膛负压(kPa)
风箱炉膛差压(kPa)
热一次风压(kPa)
磨出口温度(℃)
燃尽风
角度 ห้องสมุดไป่ตู้度
表 1 #1/#2 锅炉最优运行指导卡片
350MW
280MW
-0.08
0.8
0.8
7.8
优煤:75-80;差煤:80-85
50/50%(25/75%)
水平
210MW 0.8
10/10%
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的煤种。雨季低负荷期间,一期 1E/2E 仓必须加热 值中等的干棚煤种,定期投运防止煤仓搭桥。
(4)含水量高、含碳量高、挥发份低的煤应加 在下层燃烧器(A、B),挥发份高的煤应加在上层 燃烧器(C、D、或 E)。
(5)弹筒硫含量大于 1% 以上煤种,必须与低 含硫的煤种混加,当前主要是与含硫低的神木、伊 泰 3 煤混加;确认加仓高硫煤种时,及时通知运行 人员,由值长下令调高暖风器出口温度 95-100℃ 设 定。除了夏季平均气温高于 30℃ 退出暖风器运行 外,其余时间都需投运暖风器。
(7)神木煤中碱性成分(尤其是 CaO、MgO) 含量较高,而 CaO 等金属氧化物会与煤燃烧过程中 生成的 SO2 发生化学反应,具有一定的自脱硫作用, 而一般优混煤中,这种能力比神木煤的差,从这点意 义上说,神木煤掺烧优混煤可以降低污染物的排放。
1.2 技术措施
为了做好配煤掺烧工作,我厂专门制定了《配煤 管理制度》,每年根据实际情况进行修订。
(6)热值低、灰份高的平 3/5 煤及东北煤原则 上不允许直接加仓,必须与高热值、低灰份的神木、 伊泰 3 或着大优 1 按照 4:6 比例混加,确保燃烧稳 定。
(7)不明煤种或新煤种,原则上不能直接加 仓。特殊情况下经配煤小组同意,允许先加一期锅炉 的一个指定的煤仓,待试烧合格后,方可按照配煤清 单规定加仓。
(5)我厂一期锅炉的结构特点和神华煤强结焦 的特性,水冷壁上积灰、结焦易引起蒸发吸热量减 少,造成炉膛出口温度增加。曾做过一期锅炉变煤种 试验:将神木煤更换为秦皇岛优混煤后,额定负荷下 过热器减温水量变化较小,但再热器减温水量明显降 低。针对一期锅炉的结构特点,长期以来,一期机组 配煤加仓时,神木与优混煤混加仓最多安排 2-3仓。
350MW机组配煤掺烧及燃烧调整
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负荷
350MW
280MW
210MW
燃料风(%)
辅助风(%) 氧量(%) 表盘(总空气流量)
磨分离器档板
FAD(%) 65 25
2.0-2.5
给煤量(t/h)
25
34
40
缩腰配风:中:50;次中:70;两头:95
3.5-4.0
4.5-5.0
8.5/10
1、炉膛风箱差压的控制以辅助风平均开度85%为宜;
(3)由于国家对减排要求越来越严格,神木煤 不但有低含硫量的优势,而且易于实现低氮氧化物控 制方案。低氧燃烧、低温燃烧、布置 NOX 还原区等 措施都会影响煤粉燃尽,而神木煤受到的影响较小, 可使 NOX 排放量控制在较低水平,同时也防止较低 排烟温度下空预器传热元件的低温腐蚀。所以我厂利 用其特点,掺烧神木煤,采用低氧运行方式,锅炉效 率提高了,SO2 和 NOX 排放也大幅度减少;一、二 期空预器低温腐蚀的程度也明显减轻。
【关键词】燃煤特性;配煤掺烧;结焦;低氧燃烧;飞灰可燃物
华能福州电厂 1、2 号机组为 350MW 日本三菱 亚临界机组,于 1988 年投产;锅炉为三菱— CE 亚 临界、强制循环、一次中间再热、平衡通风、固态 排渣煤粉炉,采用直吹式制粉系统、四角切圆燃烧 方式。3、4 号机组为 350MW 德国西门子亚临界机 组,于1999 年投产;锅炉为英国三井巴布科克亚临 界、自然循环、一次中间再热、平衡通风、固态排渣 煤粉炉,采用直吹式制粉系统、前后墙对冲燃烧方 式。四台锅炉的设计煤种均为晋北烟煤,校核煤种为 阳泉煤与寿阳煤按 25:75 的比例混合的混煤,具有热 值、挥发份、灰份中等,而含硫量及灰熔点较高的特 点。
(10)燃供部应在来船前向运行部、燃料部提供
来船的煤质报告。燃供部驻港员要尽可能多点采样即 将装船煤种,随船到达后交给煤化验员进行快速化 验;煤化验员应在直送卸煤 4 小时内将煤质快速化验 结果汇报值长与煤控。入厂煤与每天入炉煤的化验结 果(包括灰熔点的四T温度),应在 24 小时内由煤 化验员登录化水化验数据网络。煤化验员应对入厂 煤、入炉煤的取样、制样、化验准确度负责。
(4)由于神木煤挥发份较高、灰熔融点低、具 有典型的短渣特性,很容易使锅炉水冷壁严重结焦。 所以掺烧较低挥发份、高灰份的煤种,可以抑制其结 焦特性,提高一次风温温度,有利于炉膛燃烧;同 时,避免单独仓烧神木煤,造成火焰前移,烧坏燃烧 器喷口问题的发生。现在控制磨煤机入口一次混合风 温的允许值从 280℃ 提高到 300℃;同时,根据控制 炉膛结焦的特点,在实际有掺烧神木煤的锅炉燃烧过 程,磨煤机也适合采用“低温运行方式”,控制磨煤 机出口温度比原设计温度低 5-10℃,缓解炉膛结焦 趋势。
(2)因为神木煤极易着火、燃烧速度快、燃尽 性能优越的特点,所以,一般将按 5:5 比例与其它
350MW机组配煤掺烧及燃烧调整
经验交流
优混煤混合后,就可实现炉膛低氧燃烧运行。原设 计煤种要求额定负荷下,炉膛出口氧量控制范围为 3.8-4.2%,现在将其降低到 2.0-2.5%,一方面保 证燃烧稳定、效果良好,飞灰可燃物和炉底渣含碳量 大幅度降低,另一方面,风烟系统六大风机马达电流 有较大幅度下降,降低了厂用电和供电煤耗。
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