新型GGH设置方案
平圩烟气系统GGH调试方案
淮南平圩电力有限责任公司2×600MW烟气脱硫工程GGH调试方案中电投远达环保工程有限公司工程部2006年十月十五日调试作业文件审批表批准:会签:审核:编写:1烟气系统GGH概况烟气-烟气换热器(RGGH)采用回转式烟气再热器。
GGH的主轴垂直布置,中心传动。
蓄热元件宜采用耐腐蚀的低合金钢,蓄热元件搪瓷采用进口,干燥静电喷涂工艺。
RGGH 采取低泄漏密封系统,减小未处理烟气对洁净烟气的污染。
RGGH(35%BMCR工况)漏风率始终保持小于1%,并配有清扫装置。
当FGD进口原烟气温度在大于或等于设计温度时,进入烟囱的净烟气温度不低于80℃。
在35%BMCR负荷情况下,保证进入烟囱的净烟气温度不低于72℃。
烟气-烟气换热器的辅助设备有低泄漏风机、密封风机、吹灰器和高压水冲洗水泵。
正常运行时采用压缩空气对换热器进行吹扫;烟尘浓度过高、换热器压损超过设计值时采用高压水对换热器进行吹扫;停机后采用工艺水进行冲洗。
烟气换热器(GGH)设计参数见下表:2编制依据2.1电建[1996]159号《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》2.2建质[1996]40号《火电工程启动调试工作规定》2.3建质[1996]111号《火电工程调整试运质量检验及评定标准》2.4国电电源[2001]218号《火电机组达标投产考核标准及其条文解释》2.5电建[1996]868号《电力建设工程调试定额》2.6 DL/T5047-95《电力建设施工及验收技术规范-- 锅炉机组篇》2.7 DL5009.1-2002《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)2.8 国电发[2000]589号《防止电力生产重大事故的二十五项重大要求》2.9淮南平圩电力有限责任公司2×600MW烟气脱硫装置工程合同附件《技术规范》2.10 《淮南平圩电力有限责任公司2×600MW烟气脱硫装置调试大纲》2.11 《淮南平圩电力有限责任公司2×600MW烟气脱硫装置运行手册》2.12 设备制造厂的技术标准及相关资料3调试范围及目的调试GGH及密封风系统、隔离风系统、吹灰器。
徐州华鑫GGH改造方案书
徐州华鑫发电有限公司GGH改造方案书无锡巴克杜尔技术有限公司2009年09月目录一.概述 (3)二.G GH存在问题分析 (4)三.可行性方案分析 (7)四.改造方案 (9)五.改造效益 (10)一.概述徐州华鑫发电有限公司2 330MW机组脱硫系统自投运三年以来,GGH频繁堵塞,GGH单侧压差升高至1000Pa,增压风机电流升高至320A,增压风机喘振非常严重,甚至影响到锅炉的正常运行(严重时锅炉负荷仅能升至260MW),并因此造成脱硫系统经常停运,必须定期对GGH进行停机人工冲洗。
GGH频繁堵塞,不仅严重影响了主机的正常运行,造成发电量下降,经济效益下滑;而且脱硫系统的投运率达不到国家环保要求;造成脱硫系统能耗及维护成本大大增加。
为彻底解决上述GGH存在的堵塞问题,综合考虑国内市场上GGH运行比较好的电厂,我公司派专业人员到现场实际考察后,针对电厂现有GGH的实际运行状况,与电厂各专业人员认真分析探讨后,提出了确实可行的改造方案。
二.GGH存在问题分析(一)GGH压差大目前电厂GGH运行情况基本如下:锅炉满负荷时,脱硫系统刚投运时GGH 压差正常,运行一段时间后,压差上升至1000Pa(单侧)以上,增压风机输出压头及功率大幅增加,经常出现喘振现象,整个脱硫系统运行不稳定,必须停机进行人工离线冲洗,但冲洗完后,刚投运时压差仍高达600Pa(单侧)。
从冲洗时GGH元件结垢情况看,换热元件板结非常严重,难以清洗。
尽管使用的离线高压水冲洗压力高达300bar,但元件仍无法彻底清洗干净。
造成GGH差压大的原因,经分析,基本如下:1.从GGH换热元件堵塞物分析来看,主要为灰份及石膏。
从国内外电厂采用湿法石灰石脱硫系统运行情况来看,GGH普遍容易发生堵塞现象,究其原因:一是经过除尘器除尘后,原烟气在通过GGH时,其携带的剩余灰尘吸附在换热元件表面;二是从吸收塔过来的净烟气携带的石膏雾滴凝结在换热元件表面。
GGH改造介绍 -
1.2、L系列大通道波形外形及冲洗效果图
喷射出的流体
喷射出的流体动能保持时间较长
L型大通道传热元件,冲洗动能可保持较长的时间 冲洗效果好
1.3 干法静电喷涂工艺生产的高质量、 长寿命的产品
我们拥有德国进口的静电涂搪生产线,采 用日本新日铁生产的涂搪专用零碳钢板(含 碳量低于0.0015%)及进口的优质釉粉, 采用目前最先进的干法粉末静电喷涂工 艺、搪瓷厚度均匀光滑,尤其是边缘的包 裹十分完美,突破了传统湿法工艺需添加 附加密着剂才能增加搪瓷涂层于金属间的 附着力的难题(添加附加剂会影响搪瓷元 件的使用寿命) 主要特点:1、耐腐蚀性能明显增强 2、抗 疲劳性增强 3、密着性能提高 4、传热性能 更好
1.2 GGH结构原理 本体部分(上下外壳,转子,换热元件) 驱动器(主驱动和辅驱动,一般只使用主驱动) 吹灰器(吹灰器推进装置,高压水泵,管路系统) 低泄露风系统(低泄露风机,管道系统) 密封风系统(密封风机,管道系统) 转子旋转监测系统( 接近开关安装在导向轴承的端轴上,
用于监测转子的转动情况。在GGH旋转的时候,这些传感器经 过附在轴上的一些凸耳产生信号。)
创建于 1950
GGH系统概述
1.1 运行原理 湿法FGD(脱硫)系统的GGH用于再加热从喷淋塔出来进入烟囱之 前的净烟气。 GGH主要包括有许多仓隔的转子,用于盛放传热元件。转子‐外 壳有4个连接管道,用于原 、净烟气的进、出。低泄漏密封系统用 于降低从GGH原烟气到净烟气的泄漏。 传热元件由带波形的、涂搪金属板组成,从原烟气中吸收热量 ;转子转到净烟气侧,热量释放到净烟气中,原 、净烟气是相反方 向流通过传热元件的。高温原烟气从下部进入,低温净烟气从上部 进入,因此GGH的低温端位于其上部。 传热元件的材料和波形是根据抗腐蚀、传热效率及易清洗的原 则选用的。
脱硫GGH加装吹灰器平台施工方案
1工程概况及工程量1.1 工程概况针对脱硫GGH堵灰严重,及在投压缩空气吹灰时粉尘排放含量超标的现状。
经开专业会讨论及了解其它电厂GGH上吹灰器使用情况,建议在机组扩大性C修期间增加一台蒸汽吹灰器。
现提前制作吹灰器安装平台。
1.2 工程量二、吹灰器及平台主要工作量1、安装全伸缩式蒸汽吹灰器 1台,就地控制柜 1台2、增加设备安装及检修平台50M2,铺设蒸汽管路φ57×4 180米,疏水管路φ28×4 100米,管路保温8M3,加装保温外护板60 M23、安装高压焊接阀门 DN50 3台、 DN20 2台、铺设电缆规格 3×35mm2 100米4、烟道开孔2编制依据2.1招标文件2.2《火力发电工程施工组织设计导则》;2.3《电力建设技术管理手册》;2.4《电力建设施工和验收技术规范》等现行有效版本的国家及部颁施工和验收技术规范系列篇;2.5《火电施工质量检验及评定标准》等现行有效版本的电力工业部颁发的施工质量检验及评定标准系列篇;2.6东北电力设计院《火力发电厂钢制平台扶梯设计手册》(2001年版);《电力建设起重机械性能手册》;《电力建设安全健康与环境管理工作规定》;2.7国家现行法律、法规、规程、规定、标准和原机械工业部颁发的有关标准;我公司类似工程的施工经验。
3作业前条件及准备3.1设备及技术资料齐全,施工图纸设计完成,并经业主、监理检查验收合格,会审签字通过。
3.2工程用材准备充分,相应资质证书经业主、监理检查、验收合格,审查签字通过。
3.3参加施工人员应经过技术培训、安全培训并经考试合格。
3.4参加施工的特种作业人员具有在有效期内的合格特种作业资格证书;3.5施工用工机具、材料应经检查合格,并出具合格证,并经业主、监理检查验收合格,会审签字通过。
3.6设备、材料搬运道路平整、畅通。
3.7施工用临时电源安置完毕并投入使用,施工机具准备齐全、完好。
3.8施工作业场地整洁无杂物,照明充足,消防设施齐全。
GGH烟气-烟气换热器
GGH堵塞
配置GGH存在的主要问题是除尘器效率不高、积灰严重导致GGH易堵 塞,同时也降低脱硫系统投运率。
一般情况下,在火电厂脱硫除尘运行中,我们采取以下减少主要措施来 GGH堵塞:
(1)减少吸收塔和除雾器出口的携浆量。通过优化喷淋层设计、除雾器 及烟道设计,提高除雾器的除雾效果,减少进入GGH的浆液量;
取消GGH的优缺点: (1)无论安装GGH与否,经石灰石-石膏湿法脱硫工艺处理后的烟气均存在对烟 囱和烟道的腐蚀问题,烟道和烟囱防腐措施仍必不可少。认为安装GGH是多余 的。 (2)取消GGH,由于不存在GGH的腐蚀和堵塞问题,可提高FGD系统的可靠性 和可用率。 (3)取消GGH,脱硫烟气系统得以简化,减少了与GGH相配套的蒸汽吹扫系统、 压缩空气、冲洗水系统。可节省脱硫系统建设投资和GGH的维护费用,经济性 显著。 (4)烟囱防水防腐环境复杂、优良的防腐材料价格高昂。
GGH的泄漏控制手段
? 双道密封技术 ? 焊接静密封 ? 增压密封技术 ? 转子内部净化技术 ? 旁路密封技术
GGH防腐设计
? 传热元件采用搪瓷表面保护 ? 转子和外壳构件应采用耐硫酸腐蚀材料 ? GGH壳体内部采用玻璃鳞片层防腐 ? 用特殊材料密封结构 ? 采用设备防腐
GGH清洗系统设计
? 使用特殊的传热元件波形 ? 使用多介质吹灰器 ? 配置大流量低压水冲洗设备
GGH干燥设备
由于GGH在潮湿环境下工作,特别在停机阶段,烟气中腐蚀成分(含硫酸水分、 飞灰灰尘等)会随烟气流速的降低而沉降在转子上,对设备产生腐蚀,因此通常 GGH停机前要求作一次彻底清洗。但通常FGD烟道内会有一定的腐蚀性烟气扩 散过来,继续腐蚀设备,为保证GGH安全,有些GGH系统设计有干燥设备。 在GGH上下两侧烟道,必须布置隔离挡板,以保证能隔开GGH和FGD系统,减少 腐蚀性的烟气来源,这些挡板应是完全气密的形式。 转子干燥一般用外部热源形式,GGH每侧烟道各布置1个。电加热形式的干燥器 (也有用其它热源的)输出90~120℃的热风,从GGH下部送入烟道,通过转子, 从GGH上方的烟道人孔排出。干燥期间,GGH应维持转动,直到完全风干转子和 烟道。
GGH施工方案
GGH施工方案
在城市建设和基础设施发展中,施工方案的制定起着至关重要的作用。
GGH项目作为一个复杂的建设工程,其施工方案影响着项目进度、质量和安全。
本文将从施工前准备、施工流程和施工安全等方面提出关于GGH施工方案的建议。
施工前准备
在开始实施GGH项目之前,必须进行全面的施工前准备工作。
首先是对工程
区域进行勘测和测量,以确保施工的准确性和稳定性。
其次是制定详细的施工计划和进度表,包括施工阶段划分、人员配备和材料准备等。
还需要对施工场地进行清理和布置,确保施工过程中的通畅和安全。
施工流程
GGH项目的施工流程应按照施工计划和进度表进行有序进行。
首先是进行基础工程施工,包括基坑开挖、基础浇筑等。
接着是进行主体结构的施工,包括楼板、墙体和柱子等部分的建设。
最后是进行装饰和设施的安装,包括油漆、瓷砖和水暖等配套工程。
施工安全
在施工过程中,必须高度重视施工安全。
首先是对施工现场进行安全检查和监控,确保施工人员的安全。
其次是进行安全培训和演练,提高施工人员的安全意识和应急能力。
还需要配备完善的安全设施和防护措施,确保施工过程中不发生事故。
总的来说,GGH项目的施工方案必须科学合理、严谨细致,以确保项目的顺利进行和质量保障。
只有通过良好的施工方案的制定和执行,才能实现项目的成功建设和运营。
ggh专项方案
ggh专项方案一、背景介绍近年来,全球气候变化问题日益严重,威胁着人类的生存和发展。
为了应对气候变化挑战,各国纷纷制定了相应的应对措施和行动计划。
本文将详细介绍ggh(以下简称“专项方案”)专项方案的目标、重点内容和实施方案,以期在全面推进可持续发展的过程中有效应对气候变化。
二、专项方案目标专项方案的目标是在未来十年内降低温室气体排放、推动可持续发展和保护生态环境。
具体目标如下:1. 减排目标:通过整体减少温室气体排放量,使全球平均升温控制在1.5°C以内。
2. 可持续发展目标:促进绿色低碳发展,推动能源转型,提高资源利用效率,并增加再生能源在能源消费结构中的比重。
3. 生态保护目标:加强生态环境保护,保护生物多样性和生态系统健康,减少对自然资源的消耗。
三、重点内容1. 温室气体减排措施(1)能源结构转型:大力发展清洁能源,减少对化石燃料的依赖,加快推广利用可再生能源,例如太阳能、风能等。
(2)节能降耗:推动能源、交通、建筑等领域的节能减排,倡导低碳生活方式和生产方式。
(3)工业减排:推动工业领域减少温室气体排放,鼓励企业采用清洁生产技术和设备。
2. 可持续发展措施(1)推动绿色经济发展:鼓励企业采用循环经济模式,有效利用资源,减少浪费。
(2)加强政策支持:制定和完善相关政策和法规,提供财政、税收等方面的支持,为可持续发展创造良好的政策环境。
(3)促进技术创新:加大对绿色科技研究和应用的投入,推动技术创新在可持续发展中的应用。
3. 生态环境保护措施(1)生态修复和保护:加强对生态系统的保护和修复工作,恢复生态系统的功能和稳定性。
(2)生物多样性保护:保护和恢复濒危动植物物种,加强自然保护区的建设和管理,提升生物多样性保护水平。
(3)减少污染物排放:制定严格的环境污染控制标准,加强大气、水和土壤等环境的监测和治理。
四、实施方案为了有效实施专项方案,需要采取以下步骤:1. 设立专门的机构:成立专门的机构负责监督和落实专项方案的执行。
最新GGH(烟气换热器)
• 传热元件的材料和波形是根据抗腐蚀 传热效率及易清洗 的原则选用的。
• 转子是一个焊接结构件,由径向和轴向隔板组成,形成用 于盛放传热元件的仓隔。转子的径向隔板及上、下圆周法 兰组成密封系统的旋转部分。转子中心与主轴相连,把转 子的载荷转移到推力和导向轴承上。
• GGH的外壳包括三个部分:
• 清洗装置 清洗装置主要由以下部件组成:外部的吹灰 器、内部的吹灰介质管腔、顶部有多嘴喷头和分组的蒸气 和高压水喷嘴、吹灰器推进装置、高压水泵、管路系流动的气体比外界的空气压力高。 因此所有通往壳体的通道必须被密封的气体隔绝。密封的 气体由一个风机导入并由一个密封空气加热器加热。管道 把密封的气体送到下面的部件中:导向轴承顶部的轴密封 处、推力轴承底部的轴密封处、驱动装置轴密封处、吹灰 器热端的轴承、吹灰器冷端的轴承。
检查GGH的温度和是否含有有毒气体。 • ⑥检查吹灰器的空气和水的供应是否完全切断,电动阀门
是否完全关闭以及整个装置是否切断电源。 • ⑦准备好用于烟道内的手提照明。 • ⑧准备好进入到GGH转子下方所必须的两个烟道内的脚手
架。 • ⑨确保当烟道内有人时,在没有预先警告的情况下不会有
人通过手摇装置转动GGH转子。 • ⑩穿戴适当的防护服装和安全帽。
GGH(烟气换热器)的检修工艺 一 GGH的概述
1.GGH的主要作用及工作原理 GGH是利用脱硫前高温原烟气的热量加热脱硫后
净烟气,来提高净烟气温度的一种热交换装置。脱硫后 净烟气温度的提高减小了烟气中的腐蚀性气体对烟囱的 危害,同时也增加了烟囱中气体的抬升高度;随着原烟 气温度的降低,既有利于吸收塔中二氧化硫更好的吸收, 也减小了高温气体对吸收塔内耐腐蚀材料或设备的危害。
膨胀节、密封框架调节装置、转子、导向轴承系统、推 力轴承系统、上下轴封、上中下壳体、围带、驱动装置、 检修平台、清洗装置、低泄露风机、气体密封系统、阀 门站等部分组成。 • GGH主要包括有许多仓格的转子,用于盛放传热元件。 转子-外壳有4个连接管道,用于原烟气净烟气的进出。 低泄露密封系统用于降低从GGH原烟气到净烟气的泄露。 传热元件由带波形的 涂搪金属板组成,从原烟气中吸收 热量:转子转到净烟气侧,热量释放到净烟气中,原净 烟气是相反方向流通过传热源件的。高温原烟气从下部 进入,低温净烟气从上部进入,因此GGH的低温端位于 其上部。
湿法脱硫GGH设置技术分析
饵 台 ̄ ) L t l 4 燃煤量 : 设 计煤种 : 5 3 7 t / h ; 校核煤种 : 5 7 8 t / h 。 炯气脱 硫 方案拟定为白灰石湿法炯 气脱硫T 艺 , 一炉一 塔 , 不设置脱硫
抑制尾部烟气腐蚀强度和节水几个方面进行技术经济分析。
1 . 2 GGH 对 烟 气抬 升 高 度 的 作 用
O . 0 O 3 4
0 . 0 0 3 3
ห้องสมุดไป่ตู้
0 . 9 ( 1 小 时1
从 对 比结 果 可 以 看 出 , 因N O x 、 S O 和 粉 尘 的 污 染 源 强 度 在 炯 仃 】 的 贡献 只 占标 准 允 许 值 的很 小 一 部 分 。 1 . 3设 置 GGH 对尾 部烟 道 和 烟 囱腐 蚀 影 响
增 乐风机 ( 与 引风机合 并 ) , 不设置 烟气旁 路 , 脱 硫效 率 ≥9 6 %,
S 0 , 排放浓度 《1 0 0 mg / N m ’ 。
本工程两台 1 0 0 0 MW 机组合用一座单筒双管烟 囱, 炯囱高度
2 l 0 m, 出 口内径 8 . 7 m。 脱 硫 系统 排 烟 温度 约 5 0 %, 如设 置 G G t t 后
住湿烟气的露点中 , 有水蒸气 露点和酸露点两个概念 。水蒸 用将部分 S O 转成 S O , ,尽管转化 比例 不高 ,但 提高 _ r娴气酸露 气露点一般 7 5  ̄ C 以下 , 而酸露点一般在 9 0 ~ 1 3 5 o C 之间。以前认 点 , 有试验证 明, 经G G H后烟气 S O 的 比例有提高。f 3 )由于炯气 为脱硫 后的娴气经 G G H加 热 , 炯气温度提高到 8 0 ℃以上 , 可 以减 酸 露 点 在 9 0 ~ 1 3 5  ̄ C 之间 , 而G G H后的烟温仅 8 0 ℃, 凶此 , 在F G D 轻 净炯气腐蚀强度。运行中发现 , 升温的净烟气温度仍低 于酸露 下 游 炯 道 和 烟 囱表 面 , 仍 然 会 产 生酸 凝 结 液 。 点, 炯 闯和尾部炯道 中仍 然凝 结稀酸液 。因此 , 认 为设置 G G H 后 减轻麝蚀足错误的 。主要原 因分析如下 : 因此 ,认为安装 G G H以减轻对下游设备 和设施 腐蚀 是一个 误 区。 无论是否安装 G G H, 湿法脱硫的烟囱都须采取防腾措施 , 并
GGH烟气-烟气换热器
GGH安装优点
1、提高烟气温度,防止烟道、烟囱结露腐蚀。
2、提高烟气温度,增加烟气自拨能力。
GGH在脱硫系统中的安装位置
GGH热平衡图
GGH细节
安装GGH的实例
根据对某电厂的实际案例的计算,对于2x300MW机组合用一个烟囱, 烟囱高度为210m,在环境湿度未饱和的条件下,安装和不安装GGH的 烟气抬升高度分别为524m和274m,有明显的差异。 污染物的最大落地浓度点到烟囱的距离,安装和不安装GGH分别为 10529m和6689m。 安装GGH后排烟温度在80℃左右,因此只能使得烟囱出口附近的烟气 不产生凝结,使白烟在较远的地方形成。
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GGH烟气-烟气换热器
GGH工作原理
利用除尘器出口的锅炉排烟,加热脱硫装置吸收塔输出的脱硫后烟气,将 喷水后的烟气重新加热到符合环保法规要求的排放温度(通常不低于75~ 80 ℃) ,以保证锅炉排放的污染物能扩散到较大范围内,从而避免其在电 厂周围集中沉降。
GGH系统标准
1、GGH利用装在转动转子中的数十万平方米的换热元件的蓄热和放热, 吸收锅炉排出的烟气(120—140℃)热能加热脱硫塔排出的烟气(45-50℃), 达到热量交换的目的,最终将脱硫后烟气加热到70-80℃以上。 2、脱硫系统要求GGH从原烟气侧漏到净烟气侧的泄漏率需小于1%。 3、GGH 中传热元件、转子和外壳构件、壳体内部、密封结构以及外部 轴承、减速机和吹灰器驱动机构等重要设备采用特殊防腐设计。 4、GGH为保证换热性能而配置清洗、吹灰系统及干燥系统设备
GGH的泄漏控制手段
双道密封技术 焊接静密封 增压密封技术 转子采用搪瓷表面保护 转子和外壳构件应采用耐硫酸腐蚀材料 GGH壳体内部采用玻璃鳞片层防腐 用特殊材料密封结构 采用设备防腐
超低排放项目管式GGH烟气冷却器布置位置分析
于烟气温度的降低 , 烟气量 和烟气流速减小 , 有利 于粉尘 的捕 集 ; 同时 , 结露 的硫酸雾被 烟尘 吸附 、 中和 , 烟尘 比电阻降低_ 5 I , 避免反
电晕 发 生 , 提高除尘效率。 1 . 1 . 2协 同去 除 S O 烟气温度 的降低 , 烟气 中的 S O 结露成硫 酸微 液滴并随烟尘 在电除尘器 中一起被去除1 6 f , 从而 降低下游烟气露点 , 减轻后续设 备 的低 温腐 蚀 。
. 2 . 2充分利用烟气余热 着动静 间隙 , 原 烟气侧总是 向净烟气侧泄 漏… , 为保 证脱硫效 率 , 1 烟气 经过 引风机后 有明显的温升 , 烟气冷却器 布置于吸收塔 目前超低 排放改造普 遍采用管 安 G G H来替代 回转式 G G H 的技 人 口处 , 可以充分利用这部分炯气余热 。 ’ 术路线1 2 1 。 1 . 2 . 3布 置数 量 少 1烟 气 冷 却 器 布 置 位 置 选 择 烟气 冷却器布置 于吸收塔 入 口, 仅需设 置 1 台, 可降低 投资 炯气冷却器 回收的热量有两种利用途径 , 一是加热烟气排放 费用 。 温度 ; 二是加热 汽轮机凝结水 , 此 时烟气冷却 器也称 为低 温省煤 1 . 2 . 4除尘 效 率 不 影 响 器 。根据 目前 电厂加装炯气冷却器的情 况 , 设备一般布置在两个 与低 温电除尘技术 相 比, 烟气冷却器 布置 在吸收塔 入 口处对
Hale Waihona Puke 除 尘效率需求 、 烟 气冷 却 器 可 布 置 空 间 、 脱除 S O 需 求 等 具体情况 . 综合 分析 两种 方 案 的技 术 可 行 性 与 经 济 性 。针 对 嘉兴电厂 撑 1 、 # 2机 组 ( 2 : , < 3 3 0 MW ) 超 低 排 放 改造 工 程 的 具 体 情 况 .对 烟 气 冷 却 器 布置 方案 进 行 技 术 经 济 分析 , 得
超低排放系统中GGH温度调节方法
超低排放系统中GGH温度调节方法0 引言超低排放采用高效协同脱除技术,对原有的脱硝、除尘、脱硫系统进行提效,实现烟气超低排放的目标。
通过脱硝系统、管式烟气-烟气换热器(简称GGH)、低低温电除尘、脱硫吸收塔系统、湿式电除尘、烟道除雾器、管式GGH烟气加热器后脱除了绝大部分NOx、SO2、烟尘等有害物质,实现超低排放,使燃煤机组的主要烟气污染物排放指标达到燃气机组排放标准,即SO2不超过35 mg/Nm3、NOx不超过50 mg/Nm3、烟尘不超过5 mg/Nm3的烟气经烟囱排入大气。
1 超低排放流程超低排放流程如图1所示。
2 湿式电除尘系统2.1 原理通过湿电循环水将水雾喷向集尘板,水雾在放电极形成的强大的电晕场内荷电后分裂进一步雾化;电场力、荷电水雾的碰撞拦截与吸附凝并共同捕集烟尘粒子,最终烟尘粒子在电场力的驱动下到达集尘极而被捕集。
在集尘极上形成连续的水膜,流动水将捕获的烟尘冲刷到灰斗中随水排出。
湿电配套采用了水循环再利用系统和废水处理系统,不额外增加废水,湿电废水处置后上部清水供吸收塔除雾器冲洗水回用,下部沉淀物由湿电排泥泵打回至吸收塔。
2.2 湿式电除尘循环水系统湿电水系统由喷淋水系统和循环水处理系统组成。
喷淋水系统:通过合理的管道布置和喷嘴布置,选用适合的喷嘴以确保极板极线的清洗效果。
其分为两条供水支路,一条来自补水箱,一条来自循环水箱。
循环水系统:收集粉尘的喷淋水汇集到灰斗,排入排水箱,排水箱上部的水溢流入循环水箱,底部废水通过排水泵排入废水澄清器。
循环水箱内的水经过加碱控制,其pH为7-10,通过循环水泵进入湿电。
湿电循环水处理系统主要包括循环水箱、循环水泵、自清洗过滤器、湿电工艺水箱、湿电工艺水泵、喷淋回水箱、喷淋回水箱排污泵、储碱罐及加碱泵等。
湿电循环水流程图如图2所示。
2.3 湿电废水处理系统湿电废水回用系统主要包括湿电废水预澄清箱、湿电废水预澄清搅拌器、湿电废水排污泵、除雾器冲洗水箱、除雾器冲洗水泵等。
GGH设备操作规程
GGH设备操作规程目录1、设备技术规范 (3)1.1设备技术性能及主要参数 (3)1.2设备结构示意图 (4)2、设备操作规程 (4)2.1设备启动操作方法 (4)2.2设备启动 (4)2.3吹灰 (4)2.4设备运行中的检查和注意事项 (5)2.5安全注意事项 (6)2.6设备停车操作与紧急停车处理 (6)3、维护规程 (7)3.1设备维护职责分工及具体内容和要求 (7)3.2设备日常点检及维护具体要求 (7)3.3设备常见故障的判断及处理 (7)3.4设备的清洁及环境卫生要求 (8)3.5交接班的具体工作和要求 (8)4、设备检修规程 (9)4.1维护前注意事项 (9)4.2检修施工要求 (9)4.3维护后的注意事项 (9)4.4临时停机抢修项目的上报、批准和实施执行流程 (10)4.5检修安全注意问题及严禁事项 (10)1、设备技术规范1.1设备技术性能及主要参数GGH换热系统由GGH本体设备、低泄漏系统、吹灰器等组成。
GGH通过进出脱硝系统的原、净烟气间的换热,回收脱硝系统需要的绝大部分热量。
GGH换热器垂直布置,原烟气和净烟气以逆流方式换热,即原烟气由下向上流,净烟气由上向下流,使得烟气换热器的上部为热端,下部为冷端。
转子由冷端的支撑轴承支撑,支撑轴承通过耳轴与中心筒连接,通过换热元件的旋转不断的将热量从高温侧的净烟气转移到低温侧的原烟气。
GGH吹灰系统采用耙式吹灰器的清灰装置。
耙式吹灰器安装在每层催化剂上方,以吹掉催化剂上的粉尘及附着物。
结构参数换热原件热端NC厚0.5mm深1150低碳钢冷端NC厚1.05m深950考登钢换热元件盒型号热端Ⅲ型,冷端IV型,可倒置材料热端低碳钢,冷端考登钢气流布置净烟气向下,原烟气向上驱动电机每台驱动装置电机数量,2台,13kW,热敏保护设定为155℃;防护等级IP55,B级温升,F级绝缘;电源,380V±10%,三相,50Hz±5%,变频控制驱动电机非驱动端带手动盘车输出轴减速箱齿轮减速箱锁紧盘驱动装置轴套锁紧盘设计额定电源380V交流,三相,50Hz。
GGH修改方案1
南海发电一厂脱硫提效改造工程GGH拆除施工方案编制:审核:批准:目录一、编制说明 (2)二、编制依据 (2)三、GGH拆除施工方案 (2)四、安全、文明施工措施 (4)五、危险源辨识与预控措施 (6)一、编制说明:本施工方案因编制时无图纸参照,按我单位以往类似安装空预器的施工经验编制。
因此具体施工时须按照本工程GGH的正版图纸结合现场条件完善本方案然后进行施工。
二、编制依据:2.1国家现行相关施工验收规范、规程和验收标准;2.2当地现行的基本建设方针、政策、条例、细则;2.3《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇)(1996年版);2.4《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇);2.5《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2002;2.6本单位相关施工经验三、GGH拆除施工方案3.1 烟气换热器的拆装施工,其起重吊装及拆除部件转运作业的顺利进行是保证施工工作的重点,由于施工部位大型吊装机械无法进入,且数家单位交叉作业,给吊装及转运作业带来一定的困难,吊装通道为换热器运转层至净烟气侧地面,转运通道为业主指定堆放场地经湿电除尘器北侧钢架下至GGH净烟气侧烟道地面。
转运时,除尘器钢架下路面需做修整,整个转运通道需保证一台9米长的5吨自装自卸车(随车吊)能顺利通过。
保证施工转运及吊装通道的畅通是保证工期的重点。
3.2针对现场情况,拟设置使用一台2吨卷扬机进行换热器拆除部件的垂直吊运,将拆除部件从换热器运转层吊放至地面,再由5吨自吊自卸车平板车转运至业主指定堆放地点。
3.3拆除GGH下部净烟气侧烟道底部面对转运通道部位保温,贴烟道底部采用气割割出一个2*2米见方的进出口,同时在GGH的检修孔处进入换热器内部并进行换热元件的拆除,选择合适部位,在换热器净烟气侧上部烟道位置装设吊装支架及滑轮组,先将相邻几个换热元件向上抽出堆叠在其他元件盒上,再使用气割将抽出部位底部栅架割除,使用卷扬机及滑轮组将元件盒从掏空的底部往下放至烟道底部,使用2吨手动液压叉车将拆除件拖运至烟道外,及时使用5吨自装卸车(随车吊)清理转运。
烟气换热GGH说明书
一、烟气再热器(GGH)概述豪顿旋转再生式烟气再热器是设计用于脱硫(FGO)系统的。
它在相对较小的空间内包含了一个很大的换热面。
该换热面吸收进入吸收塔之前的末处理烟气热量,将进入烟囱前的处理烟气再次加热。
在再生式热交换器内,换热元件被流经它的气流依次加热和冷却。
在不同时间热、冷气流流经同一区域,这样再生体(换热元件)就从热气流吸热后再将热量传递给冷气流,这一点与同流换热器不同。
这一过程可以是周期性的。
如果象豪顿烟气再热器那样的再生体旋转,该过程也可以是连续的。
烟气再热器内,末处理的烟气流经再热器的一侧,处理后的烟气流经另一侧。
再热器缓慢转动使得经特殊设计的换热元件依次经过热的末处理烟气流和冷的处理烟气流。
当换热元件经过末处理烟气侧时,未处理烟气携带的一部分热量就传递给换热元件;而当换热元件经过处理烟气侧时又把热量传递给处理烟气。
这样,末处理烟气携带的热量就得到重复使用并用来升高了将要进入烟囱的处理烟气温度。
末处理的烟气和处理烟气两股气流流经转一子相对的两部分,两部分之间有一带密封板的盲区将它们隔开。
两股气流的流向相反,即对流。
在该合同下,气流的布置为未处理烟气流向上、处理后烟气流向下。
为维持大中的未处理烟气的最低泄漏率,两股气流之间的密封布置起着至关重要的作用。
转子是烟气再热器的中心部件,其中装有换热元件。
从中心轴向外延伸的径向隔板将转子分为24个扇区,这些扇区又被分隔板和二次径向隔板分隔。
垂直于分隔板和二次径向隔板的环向隔板起增强转子和支撑换热元件盒的作用。
转子重量由底部的滚柱推力轴承支承,而位于顶部的导向轴承则用来承担径向载荷。
外壳包围转子,包含有转子外壳和四个过渡烟道。
这些过渡烟道通过烟气再热器从增压风机传送未处理烟气至吸收塔,处理烟气通过烟气再热器从吸收塔返回直至到达烟囱。
转子外壳上还有密封系统将处理烟气与未处理烟气隔开,从而使未处理烟气至处理烟气的直接泄漏率最小。
转子外壳与烟气再热器的主结构相连。
垃圾发电厂GGH改造
烟气换热器GGH改造1.前言为控制电厂排放物中硫化物浓度,对燃煤、燃油机组,必须考虑采用锅炉尾气脱硫设备(简称FGD系统)。
锅炉尾部烟气脱硫的方式诸多,但湿法脱硫以其成本低、效果好(95%以上)、不受地理环境限制等特点而得到普遍推广应用。
为提高湿法脱硫后净烟气排放温度,使其扩散范围增大,须对排烟前的净烟气进行加热。
对净烟气加热的方式有火焰、蒸汽和容克式烟气加热器(GGH)等几种。
GGH采用原烟气加热净烟气,不需要另外供能,因此在烟气脱硫系统中采用GGH加热净烟气对电厂而言是最经济的方法,目前已在世界范围内广泛应用。
2.烟气换热器(GGH)运行中出现的问题近几年,随着FGD系统越来越多的投运,烟气加热器(GGH)设备也暴露出诸多问题。
其中最主要的是,GGH运行时经常严重堵塞造成压差大幅增大,引起增压风机超负荷运行、出现喘震甚至跳闸现象,从而导致整个FGD系统的运行障碍,甚至无法正常运行。
然而,随着国家对脱硫排放的管理越来越严格非常---要求保证脱硫系统投运率要达到95%以上,正常情况下脱硫旁路挡板门不允许开启等,对整个FGD的运行也提出了更高的要求。
因此,如何解决GGH压差偏大问题已经迫在眉睫,这也是诸多电厂在脱硫系统运行中所面临的棘手问题。
GGH换热元件堵灰:另外,随着国内FGD的大量投运,GGH设备换热元件的腐蚀问题也随之而来,特别是投运较早、运行环境比较恶劣、或者是出现严重运行障碍(高压水使用频率频繁)的FGD系统。
有些GGH运行环境极其恶劣,比如使用高硫煤、烟气中含硫量高、腐蚀性更强的环境;还比如海水脱硫,脱硫后的烟气温度较低(只有1 2℃~16℃,在冬天甚至降到10℃以下)的环境。
国内有些项目,在运行不久(在一年保证期内、有的甚至还不到半年时间),镀搪瓷换热元件就出现了严重腐蚀、甚至搪瓷剥落现象,严重影响了GGH的换热效果,也给GGH的正常检修维护带来了困难。
目前,在FGD系统运行中,换热元件的腐蚀问题也越来越得到大家的重视。
GGH预热器措施要点
一、工程概述日照电厂二期扩建工程2×680MW机组烟气脱硫工程,每台机组配备一座脱硫吸收塔,脱硫后的锅炉烟气经经除雾器除雾、烟气预热器加热排放吸收SO2后的海水在曝气池中与新的海水混合,曝气处理,使其中不稳定的亚硫酸根被氧化成为稳定的硫酸根,并使海水的PH值与COD等指标恢复到海水水质标准后排入大海。
二、编写依据1、《烟气预热器安装图纸》2、《烟气预热器安装说明书》3、《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T 5047-954、《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇)建质(1996)111号5、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-20026、《施工组织总设计》7、《脱硫专业组织设计》8、《施工机械主要技术性能汇编》三、主要工程量四、施工准备(一)所需主要机械及工器具1、主要机械(1)cc600 一台主吊机械(2)30t拖车一辆设备运输2、主要工具:(1)撬棍、手锤、工具包、磨光机、千斤顶25吨2个、样冲、线锤。
(2) 倒链 10t 2件 5t 2件 3t 2件 2t 4个(3)各类活口搬手(4)钢丝绳:φ39 L=41米 4根;φ32.5 L=20米 4根,φ28 L=20米 2根φ19.5 L=16米 2根5) 卡环:20t 4件 16t 4件 10t 4件 5t 8件3、主要量具:1) 50米盘尺1把2) 0-760KN力矩1把,0-2000KN力矩1把。
3) 500mm 拐尺两把、 1m钢板尺2把。
0-500mm铁水平2把4) 水平仪1台、精密框式水平1台、弹簧秤、游标卡尺、玻璃管水平仪、百分表、塞尺等4、消耗性材料:紫铜棒、石棉扭绳、石棉橡胶板、生料带、煤油、密封胶、红丹粉、橡胶板、砂布、白布、破布等。
(二)施工进度及劳力安排(1)施工进度(2)劳力安排:安装工20人起重工4人电焊工8人技术员1名施工员1名安全员1名质检员1名五、施工前应具备的条件1、施工场地清理干净,工机具准备齐全。
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成的阻力增量为 93 Pa,总阻力为 1122 Pa。 除尘器出口处烟气温度为125℃左右,设计工况(BRL)下烟气流量
329.1Nm³/s换算,除尘器后风机内烟气体积流量约为457.3m3/s。 风机效率按0.7 电机效率按0.94 传动效率按0.98 由此可计算出风机功率的变化量:
获得更大的爬升力,且有利于烟气中有害物质的扩散,同时有效减轻湿烟囱周围的“石 膏雨”现象,并大大降低烟囱的建造成本。
作为一种新型的换热器,具有结构紧凑,换热效果好,维护简单等特点,且重量轻,加
工方便,使得设备与安装投资可以大大减少。专门设计的阻灰管束可以有效阻拦净烟气 侧的灰渣,降低积灰,保护换热器;同时在原烟气温度过低时还可以作为备用加热器预 热净烟气,保证排烟温度始终达到要求。
由于换热器工作温度较低,受热面不可避免地会受到烟气低温露点腐蚀。因此,换热器需使用特 殊的耐腐蚀钢材。
本方案换热器板材及烟道内部构件均采用华汇衡新型耐酸腐蚀钢,既耐硫酸腐蚀,也耐盐酸、氢 氟酸腐蚀。同时对钢热面喷涂高分子耐酸涂层,进行表面处理,进一步提高钢材的耐腐蚀性。
为了防止换热器内积灰,建议在新型GGH上安装自动除灰装置,可实现在线清灰,保证换热器始 终处于高效率运行。同时,也可以防止设备积灰而引起的风机运行负荷增大。
目前GGH有两种形式:即回转式和热管式
回转式GGH:换热效率高,但存在能耗高、漏风、易腐蚀、易堵灰、设备投资费用和维护
成本高等问题。
热管式GGH:传热过程无需外加动力,漏风少,在使用性能上不消耗外界能源,结构简单,
更换传热元件也很方便。
但是,热管作为低温烟气再热装置有其自身的局限: 一、是大型烟气脱硫工程由于其换热量很大,要求具有很大的传热面积,一个大型整体式热
4
系统布置——加热阻灰器
15
华汇衡新型GGH
5
设备耗材及运行估算
16
6
华汇衡新型GGH 方案总结
17
8
注:专利技术说明
18
附:吹灰器设置建议
附1
为有效控制污染物排放,已投产的350MW机组均采用石灰石-石膏湿法脱硫(FGD)的方式处 理尾部烟气。锅炉尾部烟气SO2含量为1580mg/Nm³,经过除尘段后温度为125℃以上,在脱硫塔中 通过喷淋石灰石浆液中和烟气中的SO2,经过脱硫工序后,烟气中的SO2含量将降低至200 mg/Nm³, 同时烟气温度也降低至45℃左右,这部分烟气直接进入烟囱排放。
项目背景一 项目背景
项目背景二 传统方案分析
华汇衡新型GGH 方案特点
华汇衡新型GGH 方案收益
华汇衡新型GGH 方案概述
各工况条件下 烟气流量及温度表
华汇衡新型GGH 技术要点
华汇衡新型GGH
1
系统设计计算
10
华汇衡新型GGH
2
系统换热器设计
11
华汇衡新型GGH
3
系统流程及布置
13
系华汇衡新型GGH
换热器分两组,原烟气 与净烟气分别在各组换热器 中换热。原烟气从烟道中平 均分为两部分,分别进入两 个换热器分烟道,通过分烟 道从上方进入换热器组,换 热后从换热器组下方混合后 进入FGD脱硫。
1---换热器组A 2---换热器组B 3---原烟气进口烟道A 4---原烟气 进口烟道B 5---原烟气出口烟道A 6---原烟气出口烟道B 7---原 烟气汇集烟道 8---FGD系统 9---净烟气阻灰及预热烟道A 10--净烟气阻灰及预热烟道B 11---净烟气进口烟道A 12---净烟气进口 烟道B 13---净烟气出口烟道A 14---净烟气出口烟道B 15---烟囱
由于针对腐蚀特性采用了专门的钢种,并在其表面喷涂树脂涂层,使得系统的耐酸碱腐
蚀能力及耐磨效果大大提高,寿命得以延长,换热器寿命可达10年以上。
1)授权实用新型专利: 用于烟气余热回收的一次表面换热器 专利号:
2)授权实用新型专利: 电站锅炉板式省煤器 专利号:
谢 谢!
华汇衡节能科技(上海)有限公司 上海同润节能科技有限公司 上海市静安区延平路123弄三和花园 3号楼 5E TEL: 021-62460668
6、净烟气中由于含湿量高温度低,结构问题严重,因此在净烟气的进气烟道中设置几排阻 灰管排,以阻挡大部分净烟气灰渣,降低积灰速度,保护换热器烟道。
设计工况下锅炉系统原FGD进口烟气温度取125℃。为保证在烟温较低时仍有足够的 热量加热净烟气,原烟气出口设计温度90℃。设计工况采用BRL工况,此时原烟气 量为329.11Nm³/s,以BMCR工况和50%BMCR工况作为校核工况,校核换热器工作 效果。
加热堵灰器阻灰管束由4排叉排光管组成。烟道内部材 料同样采用华汇衡新型耐腐蚀钢材结合高分子表面处理工艺。
从FGD出来的净烟气经过时,大部分的灰渣将附着在阻 灰管束上,从而减少换热器中的烟气灰分,降低换热器的结 垢风险。
当锅炉在50%BMCR情况下运行时,原烟气的热量不足, 需将净烟气预热至58℃。本方案采用厂内蒸汽作为备用热源。 如图所示,在管束上下方分别设置蒸汽分气缸及凝结水集箱 分别用于将蒸汽分配至管路以及收集换热后产生的凝结水。 厂内蒸汽压力温度200℃,0.8MPa,完全冷凝可放热 2119kj/kg,需要蒸汽量3.37t/h,即组预热管道所需最大蒸 汽量1.7t/h。
16---阻灰及预热管束 17---备用预热蒸汽 分气缸 18---备用预热蒸汽管道 19---凝 结水集箱 20---凝结水管道近换热器吹灰器的地点,或者 添加吹灰器以处理结垢问题。
同时,由于烟道的设置优势, 可以在满足一定工况条件下,关闭 一条烟道。从而在保证锅炉的正常 运行的同时,进行加热阻灰器维护 除垢作业。
1---换热器组A 2---换热器组B 预热管束 4---备用预热蒸汽阀 阀 6---FGD系统 7---烟囱
3---阻灰及 5---凝结水
1、耗材估算 新型板式GGH系统中,换热器组、烟道内壁以及阻灰与预热管束的烟道内
部分采用新型耐腐蚀钢,其总重量为204.5吨,阻灰与预热管束的烟道外部分 及支架等烟道外围材料采用普通碳钢。
4、钢材表面喷涂高导热环氧高分子耐酸特种涂层。该涂层耐酸碱腐蚀能力较强,可以有效 提高钢材的腐蚀寿命,且有着很好的耐磨特性。喷涂材料添加高导热性能的纳米材料也 大大提高了涂层的导热性能,使其导热系数接近于钢材的水平,从而涂层对导热效果的 影响可以忽略不计。
5、吹灰装置建议采用燃气冲击波吹灰形式,其工作原理为通过爆燃形成压缩波,在经过燃 气导管时火焰压缩波被不断加强,形成一道稳定的激波,这道激波进入发生器后,被调 制成强度和波形可控的瞬间冲击波,同时伴有高声强声波振荡和热清洗作用,当冲击波 作用于积灰表面时,其声能和动能将对灰粒子产生冲击和加速扰动,使之与受热表面分 离,从而脱落。通过对两种气体的配比浓度和蓄能量的控制生成不同形式和不同强度的 冲击波,可完成不同程度、不同类型积灰的清除。从而达到吹除积灰,保证受热面有清 洁,提高传热效率的目的
由于排放的烟气中含湿量较大,在环境温度较低、湿度较大时,就会在烟囱周围产生“石膏雨” 现象,且排放温度低,不利于烟囱内烟气的爬升及脱离烟囱后烟气中物质的扩散,会严重危害周边 环境。
为满足国家电厂大气污染物排放标准(执行标准为GB13223-2011),加装烟气-烟气换热器 (GGH),提高脱硫塔出口的排烟温度,降低烟气对烟囱腐蚀,减少石膏雨现象,改善周边环境。
边环境更为友好;
烟气温度过低对于烟囱的防腐要求很高,提升烟气温度可以很大程度降低烟囱的建造维 护成本。
降低了进入吸收塔的烟气温度后,可显著减少因蒸发所致的排放烟气含湿量,有效减轻 湿烟囱周围的“石膏雨”现象;
充分利用原烟气的余热来提高净烟气温度,正常情况下无需使用外部热源,降低运行与 维护成本。
2、新型板式GGH系统结构主要由四部分组成:即板式换热器芯体、烟气导流/分流通道、吹 灰系统及净烟气阻灰与预热装置;
3、GGH的原烟气端位于脱硫塔前,额定工况下原烟气在换热器中由原来的125℃降低至 90℃左右。该部分的烟气温度低于烟气露点温度,因而会产生硫酸低温露点腐蚀;净烟 气端位于脱硫塔后,烟气在换热器中由45℃被加热至75℃左右。该区域烟气温度较低, 已低于酸露点温度。当烟气温度低于80℃时,其主要腐蚀来自氢氟酸与盐酸,而脱硫塔 中SO2不可能完全去除,SO3又无法去除,硫酸的腐蚀威胁依然存在。由此可知,管壁的 腐蚀情况较为复杂。实验表明华汇衡新型耐酸腐蚀钢材性能卓越,能很好的防止来自氢 氟酸,盐酸及硫酸的腐蚀
1—新型板式烟气-烟气换热器 2---脱硫塔 3---烟囱
1、本方案采用新型板式烟气-烟气换热器,冷、热两端烟气无需通过蓄热容器或中间载热体 而直接进行换热,该种具有专利技术的换热器,其结构紧凑,抗积灰效果好、耐磨性强, 非常适合烟气余热回收利用系统;且由于原烟气与净烟气直接换热,可以最大程度利用 原烟气的热量。
350MW机组尾部烟气进入脱硫塔前温度为125℃以上,烟气各工况下流量与温度如表,脱硫后排 放烟温为45℃。目前该温度烟气直接排放,易形成“石膏雨”,危害周边环境。同时过低烟温造成烟囱 腐蚀严重。为了改变这种局面,必须提高烟气排放温度。
本方案计划在烟道加装新型板式GGH,使净烟气与原烟气直接换热,吸收脱硫塔前原烟气热量, 将其从125℃降至90℃左右,并将该部热量传至脱硫塔后净烟气,使烟气排放温度从45℃提高到75℃以 上。(见系统示意图)
华汇衡采用新型板式换热器
原烟气与净烟气通过换热表面直接换热,换热效果好; 压降合理; 具有重量轻; 安装维护方便; 不易结垢; 耐腐蚀性能强,寿命长
本方案拟对烟道尾部实施技术改造,希望通过加装新型GGH,利用进入脱硫塔前的高 温烟气来加热脱硫后的低温烟气,将烟囱内的烟气温度提高到75℃或更高。加装新型GGH 能够带来多方面的收益: 被加热后的脱硫塔出口烟气能够获得更大的爬升力,且有利于烟气的扩散,使工厂对周