高温渣油进罐罐顶爆裂破损
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【1】高温渣油进罐罐顶爆裂破损
1991年4月19日5时30分,九江石化总厂原油车间711#渣油罐开始收贮常减压车间渣油。约8时40分,发现该罐罐顶透光孔和检尺尺口均冒大量白色蒸汽。未及查明原因,一声巨响,罐顶与罐壁约1/3焊口焊裂,罐体上部久1/4罐壁塌陷变形。
事故原因常减压车间减粘反应器反1至反2D的连通线阀门(Dg200)阀板脱落,导致反1压力剧增,安全阀起跳,操作员未及时发现;安全阀泄压线直接连在701#线上,从安全阀泄出来的高温渣油经701#线直接进入711#罐;罐底有少量存水,在高温渣油的加下突沸爆罐。
教训
(1)常减压车间未及时了解加工原油的性质,在减粘渣油量少的情况下,操作员未对照物料平衡,查找原因,致使减粘渣油从安全阀泄出较长时间未发觉。
(2)设计存在缺陷。减粘反应器安全阀泄压线直接连在出装臵的701#线上,且现场无温度指示,增加了判断的不利因素。
(3)油槽员巡检不细致,没有及时查出渣油入罐温度超高,并查明原因。
【2】54. 送出油浆未冷却油罐爆裂起大火
1991年6月13日7时,洛阳石化工程公司炼油实验厂104#蜡油罐发生爆裂事故,直接经济损失1.95万元。
当日6月40分,催化装臵因回炼油罐液面满造成溢流,使分馏塔底
液面偏高(90%以上),决定启用Dg50外甩线向104#蜡油罐进油。6时50分,104#罐改线,并将该罐扫线蒸汽放空阀关死,开启扫线进罐阀门。随后,将Dg50mm外甩线阀门打开,使温度为192℃的油浆未经冷却水箱再次冷却,直接从蜡油罐扫线口进罐。7时左右关闭外甩线阀门时,104#罐爆裂起火,罐体局部变形,拱顶被掀掉。
事故原因这是一起因违章操作导致的事故。367℃的塔底油浆抽出后,只经过油浆换热器(温度降至192℃),未经冷却箱再次冷却,而直接从104#罐扫线口进罐,产生静电火花引燃爆裂。
【3】55. 罐脱水现场离人油气爆燃罐着火
1992年5月9日晚,广州石化总厂西油品车间9#罐区发生脱水跑油并导致重大火灾事故。直接经济损失16万元。
该车间903#、904#罐按计划,于当年2月初改造为内浮船轻质油罐,并先后进水试浮船合格。由于试验时,使用的进罐油管线向罐内送水,致使将管线内存油19.3吨轻油随水送入罐内。加之903#罐前阀内漏,又串入约3吨轻油。浮盘试浮合格后,陆续放水。至5月9日16时,903#罐的液位200mm。由于生产需要,厂调要求903#罐于5月11日具备投用条件。车间在放水过程中发现脱水阀法兰泄漏,经研究立即拆阀换垫。但由于脱水井排水管堵塞,井内积水不便于拆阀换垫作业,车间领导便指示将水井壁打开一个缺口,让水直接流到罐区里。在更换完垫片后,将脱水阀打开向罐区内地面直接继续放水。车间领导安排当班班长不要把油放出来。班长于17时40分离开现场回岗位吃饭,使放水现场无人看管。18时10分以后,虽有多名操作员轮换去现场放水,但都没能分清
油、水,致使罐内水排净后,减粘汽油也排出罐外,经防火堤内明沟流出堤外雨水排水沟,继而流至厂外西排洪沟,恰遇沟西侧潮阳水电队民工用砂轮切制金属片产生火花,使沟面扩散的油气爆燃,引起西排沟起火。火沿着跑漏轻油流经的渠道,又迅速窜回厂内9#罐区。且引燃了901#罐顶呼吸阀冒出的瓦斯,装有3000吨减粘汽油的901#罐罐顶着火燃烧。
此次火灾,20时05分接警,总厂出动13辆消防车,广州市出动15个消防队26辆车。大火于23时37分扑灭。
【4】56. 道岔不复位误入撞坏车
1983年8月2日19时50分,大庆石油化工总厂机车车间机车在浓硝作业后,连接员没有把道岔子复位。当机车二次作业时,本应向新线推进,机车驾驶员超速行驶,致使机车误入浓硝线,与停放的5个空车相撞。其中两辆车不同程度损坏,直接经济损失3千余元,另有3人轻伤。
连接员、机车驾驶员都要认真负责,严格执行岗位责任制和操作规程,才能保证行车安全。
【5】57. 呼吸阀被冻油罐抽瘪
1984年1月19日,前郭炼油厂油品车间304#(1000m3)汽油罐被抽瘪。造成罐顶及罐壁严重塌陷,损失价值0.85万余元。
当天22时40分,该罐向外装车。23时左右,操作员在装车室内听到响声,误认为是火车的声音。23时40分,操作员到罐区关阀时发现该罐已抽瘪。
事故原因当天下雪,气候突然变冷,致使304#罐机械呼吸阀片冻死。同时,透光孔又被封闭,装车时罐内形成负压,罐体抽瘪。
防范措施加强防冻、防凝检查,入冬前要详细检查各罐呼吸阀。【6】58. 蒸罐遭雨袭油罐被抽瘪
1984年6月18日17时25分,镇海石化总厂炼油厂油品车间一台5000m3的油罐(原为煤油加氢原料罐,后临时改做蜡油罐,罐壁无保温),在通蒸汽进行蒸罐过程中,因受大暴雨突然袭击,罐内蒸汽急剧冷凝,罐温由99℃突然降到63℃#,产生负压;而当时罐顶二只透光孔开度太小,外界空气来不及流入罐内补充,致使油罐被油瘪。罐顶1/2的面积下凹,最深凹陷深度达1.5m,罐顶钢板6处断裂,罐根有1/2以上罐底板抬起,造成经济损失7万元。
事故原因忽略了蒸罐过程中的特殊情况。对大自然的破坏力认识不足,缺乏经验,在特大暴雨时,没有及时采取应急措施。同时,煤油罐改蜡油罐,无安全措施。
防范措施
(1)蒸罐前打开所以透光孔,并拆除机械呼吸阀;在透光孔上复以麻袋等物。
(2)在蒸罐时严密注意天气预报,有大雨或暴雨预报时做好应急措施。
(3)完善蒸罐、清罐操作规程。
【7】59. 扫线蒸汽量过大透气孔堵罐抽瘪
1985年7月18日,茂名石油工业公司炼油厂油品车间润滑油原料罐区3000m3的拱顶309#罐,由于该罐所属的泵房停汽进行改造,需用蒸汽吹扫管线和设备。扫出的油汽进入309#罐,并在该罐放空。在停止吹扫50分钟后,油槽工听到罐响声,走到罐区检查,发现309#罐顶已瘪塌,一,二,三圈壁板严重变形,直接经济损失3.05万元。
事故原因吹扫蒸汽量过大,时间较长(第一次11个小时;间隔3小时后,第二次从18日9昌至21时56分,计近13小时之久)。蒸汽中夹带的杂质和油污粘在Dg150的透气孔内的阻火铜丝上;加之负责该罐保养人员未定期检查,使透气孔铜网上原有部分被铁锈杂物堵塞。当停止扫线后,进入罐内的空气量不足,因而蒸汽冷凝罐内形成负压。当负压达到罐顶的耐压极限时,使罐顶瘪塌,壁板变形。
【8】60.突降暴雨热罐变形
1991年6月14日,巴陵石化公司长岭炼化总厂原油车间根据厂调度指令,对702#蜡油罐加温准备清罐。15时,操作员打开蒸汽盘管加温。15日8时20分,关阀停汽。10时,长岭地区降暴雨。约11时,操作员发现702#罐有响声,保温砖向下坠落,随即罐体发生严重变形。直接经济损失5万元。
事故原因按操作规程在清罐前对该罐进行加温是必要的。在停止加热后,罐内的气体开始冷却。由于罐壁有保温,散热速度是缓慢的。经两个小时的自然冷却后,罐内蒸汽已冷至临界状态,只要能及时散,