高炉布料论文

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2.2.3 上下部调剂相结合,应对炉墙粘结: 上下部调剂相结合,应对炉墙粘结:
这一时期典型的布料制度是: 这一时期典型的布料制度是: 38° 38° 2 3 35° 35° 4 3 32° 32° 4 2 28° 28° 2 2 15° 15° 4
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这样的操作制度能维持较长时间不出现粘结现象, 这样的操作制度能维持较长时间不出现粘结现象,但 也没有完全避免, 也没有完全避免,而且势必带来燃料比的升高和高炉寿命 的降低。 的降低。
2.唐钢高炉布料技术的发展历程 2.唐钢高炉布料技术的发展历程
2.2 布料技术的探索与进步: 布料技术的探索与进步:
随着三座高炉的投产, 随着三座高炉的投产,布料技术不断得到 总结和提高, 总结和提高,陆续总结了一些适应不同情况的 布料方式和上、下部调剂方法: 布料方式和上、下部调剂方法:
2.2.2 以“小批半倒”的方法处理失常炉况: 小批半倒”的方法处理失常炉况:
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高炉技术指标达到改善:利用系数达到2.2以上, 高炉技术指标达到改善:利用系数达到2.2以上,综合 2.2以上 焦比500kg/t以下,煤比130kg/t以上。 500kg/t以下 130kg/t以上 焦比500kg/t以下,煤比130kg/t以上。
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38° 38° 1 1
35° 35° 7 1
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这样虽然能勉强维持了炉况的稳定, 这样虽然能勉强维持了炉况的稳定,但带来的损失就 是燃料比的大幅度升高和炉墙的侵蚀。实际上, 是燃料比的大幅度升高和炉墙的侵蚀。实际上,这时的矿 石布料方式相当于单环布料。 石布料方式相当于单环布料。
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相应的,下部缩小风口已获得较高的鼓风动能, 相应的,下部缩小风口已获得较高的鼓风动能,并加 长风口、力争吹活炉缸。 长风口、力争吹活炉缸。 在原燃料质量较好的情况下, 在原燃料质量较好的情况下,这种操作制度能够较好 地发挥高炉的潜力,产量高、接受高煤比、高富氧、 地发挥高炉的潜力,产量高、接受高煤比、高富氧、重负 可以获得较好的经济技术指标。 荷,可以获得较好的经济技术指标。
2.2.2 以“小批半倒”的方法处理失常炉况: 小批半倒”的方法处理失常炉况:
高炉开炉时也曾采用这种料制, 高炉开炉时也曾采用这种料制,较快地形成了相对合 理的气流恩不,加快了达产的速度。 理的气流恩不,加快了达产的速度。 曾经有一段时间,因焦炭质量不好, 曾经有一段时间,因焦炭质量不好,长时间采用这样 的布料制度,甚至更加偏激,曾采用过: 的布料制度,甚至更加偏激,曾采用过: 42 °
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2.唐钢高炉布料技术的发展历程 2.唐钢高炉布料技术的发展历程
2.1 初步认识无钟炉顶: 初步认识无钟炉顶:
1989年 唐钢1#1260m 高炉投产, 1989年,唐钢1#1260m3高炉投产,唐钢由 100m3级小高炉跨越到 级小高炉跨越到1000m 以上的大型高炉, 100m3级小高炉跨越到1000m3以上的大型高炉, 许多大型高炉操作和技术管理的理念还没有形 对无钟炉顶布料技术也是刚刚接触, 成,对无钟炉顶布料技术也是刚刚接触,使用 单环布料方式,一般αo 30~35° αc= αo= 单环布料方式,一般αo=30~35°、αc= 27~32° 对布料规律也只是粗线的认识。 27~32°,对布料规律也只是粗线的认识。 1994年 高炉投产、1998年 1994年2#1260m3高炉投产、1998年#2560m3 高炉投产,逐渐开始使用多环布料,一般3 高炉投产,逐渐开始使用多环布料,一般3~4 个档位,后来开始使用中心加角技术, 个档位,后来开始使用中心加角技术,这时高 炉的利用系数达到2.0以上。 2.0以上 炉的利用系数达到2.0以上。
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2.唐钢高炉布料技术的发展历程 2.唐钢高炉布料技术的发展历程
2.2 布料技术的探索与进步: 布料技术的探索与进步:
2.2.4 薄壁炉衬高炉布料制度的摸索 :
2007年 唐钢南区3200m3高炉开炉, 3200m3高炉开炉 2007年9月,唐钢南区3200m3高炉开炉,这座高炉炉身 下部和炉腰采用的铜冷却壁,属薄壁炉衬结构, 下部和炉腰采用的铜冷却壁,属薄壁炉衬结构,通过对武 钢等同类型高炉的学习和我们的摸索,确立了“大角度、 钢等同类型高炉的学习和我们的摸索,确立了“大角度、 大角差、大矿批、重边缘”的装料模式: 大角差、大矿批、重边缘”的装料模式: • • • • 大角度” “大角度”是布料的最大角度要使矿石的落料点在距离炉 150~300mm的位置 的位置; 墙150~300mm的位置; 大角差” “大角差”是矿石布料最大角度与最小角度的差值要在 12° 14°之间,以获得较宽的布料平台; 12°~14°之间,以获得较宽的布料平台; 大矿批”是矿石批重尽量提高,3200m3一般控制在90t以 一般控制在90t “大矿批”是矿石批重尽量提高,3200m3一般控制在90t以 上; 重边缘”是通过加大边缘的矿焦比、 “重边缘”是通过加大边缘的矿焦比、使十字测温边缘温 度控制在80℃以下(甚至低于50℃),还包括铜冷却壁的 80℃以下 50℃), 度控制在80℃以下(甚至低于50℃),还包括铜冷却壁的 温度和炉身中上部铸铁冷却壁的温度没有大的波动并保持 在一个合理的范围; 在一个合理的范围;
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2.唐钢高炉布料技术的发展历程 2.唐钢高炉布料技术的发展历程
2.2 布料技术的探索与进步: 布料技术的探索与进步:
随着三座高炉的投产, 随着三座高炉的投产,布料技术不断得到 总结和提高, 总结和提高,陆续总结了一些适应不同情况的 布料方式和上、下部调剂方法: 布料方式和上、下部调剂方法:
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3.对高炉布料技术中几个问题的探讨 3.对高炉布料技术中几个问题的探讨
3.1 气流分布形式与原燃料质量的关系: 气流分布形式与原燃料质量的关系:
通过实践,我们认识到, 通过实践,我们认识到,选择什么样的气流分布 形式,与原燃料质量, 形式,与原燃料质量,特别是焦炭的质量有直接的 关系,原燃料质量好,则料柱透气性好、 关系,原燃料质量好,则料柱透气性好、炉缸通透 性好,就可以适当抑制气流、特别是边缘气流, 性好,就可以适当抑制气流、特别是边缘气流,反 就需要适当发展两股气流以保持顺行。 之,就需要适当发展两股气流以保持顺行。 这只是基本原则,实际操作中, 这只是基本原则,实际操作中,气流控制到什 么程度算是到了原燃料质量的承受范围, 么程度算是到了原燃料质量的承受范围,这一点很 难掌握的,需要与其他高炉进行详细地对比分析, 难掌握的,需要与其他高炉进行详细地对比分析, 来判断自己的高炉处于什么状态、是否还有潜力。 来判断自己的高炉处于什么状态、是否还有潜力。
2.2.1 确立了“以中心气流为主、适当发展边缘”的基 确立了“以中心气流为主、适当发展边缘” 本操作模式: 本操作模式:
通过学习和研究,逐渐形成了布料的基本模式, 通过学习和研究,逐渐形成了布料的基本模式,控制 气流分布以“中心为主、适当发展边缘” 气流分布以“中心为主、适当发展边缘”,十字测温边缘 120~180℃,中心400 600℃,中间几点的温度在100 400~ 100~ 120~180℃,中心400~600℃,中间几点的温度在100~ 300℃之间 由边缘到中心依次升高。 之间, 300℃之间,由边缘到中心依次升高。 布料制度一般为: 布料制度一般为: 38° 38° 3 3 35° 35° 3 3 32° 32° 3 2 28° 28° 2 15° 15° 2
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2.唐钢高炉布料技术的发展历程 2.唐钢高炉布料技术的发展历程
2.2 布料技术的探索与进步: 布料技术的探索与进步:
2.2.4 薄壁炉衬高炉布料制度的摸索 :
布料制度大致是: 布料制度大致是: 42 ° 4 2 39° 39° 4 2 36° 36° 2 2 32° 32° 2 2 28° 28° 2 2 15° 15° 3
2.2.3 上下部调剂相结合,应对炉墙粘结: 上下部调剂相结合,应对炉墙粘结:
唐钢高炉在2007年以前,经常出现炉墙粘结现象, 唐钢高炉在2007年以前,经常出现炉墙粘结现象,那时 2007年以前 逐渐摸索了一套上下部相结合的操作制度以避免炉墙粘结, 逐渐摸索了一套上下部相结合的操作制度以避免炉墙粘结, 主要是:上部始终保持充足的边缘气流( 主要是:上部始终保持充足的边缘气流(一般十字测温边 缘温度不低于150℃),下部靠缩短风口 150℃),下部靠缩短风口、 缘温度不低于150℃),下部靠缩短风口、扩大风口面积促 使初始煤气流向边缘的发展。 使初始煤气流向边缘的发展。其基本想法就是通过上下部 配合,始终让炉墙温度保持在较高的区间, 配合,始终让炉墙温度保持在较高的区间,而且还要采取 减少冷却水量、提高冷却水温等“中部调剂”措施。 减少冷却水量、提高冷却水温等“中部调剂”措施。
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38° 38° 2 4
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32° 32° 2 2
28° 28° 2
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2.唐钢高炉布料技术的发展历程 2.唐钢高炉布料技术的发展历程
2.2 布料技术的探索与进步: 布料技术的探索与进步:
随着三座高炉的投产, 随着三座高炉的投产,布料技术不断得到 总结和提高, 总结和提高,陆续总结了一些适应不同情况的 布料方式和上、下部调剂方法: 布料方式和上、下部调剂方法:
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主要内容: 主要内容:
一、前言 二、唐钢高炉布料技术的发展历程 三、对高炉布料技术中几个问题的探 讨 四、结束语
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1.前言 1.前言
无钟炉顶在我国大型高炉上应 用已有20多年的历史,近几年400m 20多年的历史 用已有20多年的历史,近几年400m3 级的小型高炉也多数开始采用无钟 炉顶。 炉顶。无钟炉顶给高炉冶炼带来的 好处不言而喻, 好处不言而喻,无钟炉顶布料的方 法灵活多样,这也使之成为高炉操 法灵活多样, 作人员重点研究的课题。 作人员重点研究的课题。 唐钢高炉布料技术经历了从认 识到逐渐成熟的历程, 识到逐渐成熟的历程,期间也走过 很多弯路, 很多弯路,目前仍有一些具体问题 需要进一步研究和探讨。 需要进一步研究和探讨。
关于高炉布料技术中 几个问题的探讨
赵 军 刘东英 (河北钢铁集团唐钢炼铁厂) 河北钢铁集团唐钢炼铁厂
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要: 本文叙述了唐钢无钟炉顶布料技术的发展历 程, 并根据生产实践总结了无钟炉顶布料的一些规律,探讨 了一些生产实践中关注的技术问题。 关键词: 关键词: 高炉、无钟炉顶、多环布料。 河北钢铁集团唐钢炼铁厂
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2.唐钢高炉布料技术的发展历程 2.唐钢高炉布料技术的发展历程
2.2 布料技术的探索与进步: 布料技术的探索与进步:
随着三座高炉的投产, 随着三座高炉的投产,布料技术不断得到 总结和提高, 总结和提高,陆续总结了一些适应不同情况的 布料方式和上、下部调剂方法: 布料方式和上、下部调剂方法:
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2.唐钢高炉布料技术的发展历程 2.唐钢高炉布料技术的发展历程
2.2 布料技术的探索与进步: 布料技术的探索与进步:
随着三座高炉的投产, 随着三座高炉的投产,布料技术不断得到 总结和提高, 总结和提高,陆续总结了一些适应不同情况的 布料方式和上、下部调剂方法: 布料方式和上、下部调剂方法:
2007年以前 年以前, 在2007年以前,对于炉况失常或焦炭质量较差引起的 炉况难行,常采用“小批半倒”的装料制度,即缩小矿批、 炉况难行,常采用“小批半倒”的装料制度,即缩小矿批、 边缘和中心同时减少矿石环数增加焦炭环数, 边缘和中心同时减少矿石环数增加焦炭环数,以强制发展 两道气流,类似于钟式炉顶“半倒装”的装料方式, 两道气流,类似于钟式炉顶“半倒装”的装料方式,这对 改善料柱透气性、扭转炉况失常摆动局面、 改善料柱透气性、扭转炉况失常摆动局面、在一定程度上 起到了积极的作用。 起到了积极的作用。 这时的布料制度一般为: 这时的布料制度一般为:
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