皮带轮安装工具的研制和应用

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之间的绝缘者随成很大的影响;而且由于油层出砂
严重,因耗时停井时间过长容易造成砂卡躺井。目 前调冲次耗时没有达到中石化集团公司标准规定, 因此,研制了专门的安装皮带轮的专用工具。
2以前皮带轮的安装方法 以前皮带轮安装过程:(见图1) 抽油机电机皮带轮与其轴是键连接,安装时 只能沿着电机轴向平稳移动,但现场安装没有可使 用的专用工具,主要利用榔头沿着皮带轮与轴的结 合边缘进行锤击迫使皮带轮慢慢移动而与轴配合。 以前安装皮带轮的蚨点:
科耥
科l技!论l坛
抽油机皮带轮安装工具的研制和应用
杨永超1矫金泽2周桂军-田继民1郭爱英1
(1、河南省中原油田采油三厂,河南濮阳457001 2、河南省中原油田井下特车3-.程部,河南濮阳457001)
摘要:精细设备管理水平、降低躺井率、提高采油时率一直是采油队的工作目标。在日常的生产管理过程中,油井由于生产动态的变化,井场需要对油井 进行参数的调整,其中以调整冲次为主,也就是通过更换不同直径的电机皮带轮来达到改变油井冲次的目的,使抽油机在最合理的工作制度下进行生产,但是 在E1常调整过程中,都要拔出电机皮带轮,然后再安装上,这样安装不仅费时费力,对电机的安全运行也构成一定的影响,而且由于油层出砂严重,停井时间过
皮带轮槽上,装上千斤顶挡板固定千斤顶,千
斤顶施力让电机皮带轮均匀受力匀速推进将
皮带轮平稳装在电机轴上(见图3、4)。
4现场使用效果
该工具加工完成后,我们于2008年5月
16日在我区明191、明1—31井上进行了实
验,安装皮带轮,只需2人配合就可以完成的
平稳安装工作,操作方便,省时省力,安全可
目1
靠,以前要由3~4人才能完成的工作,现在只
5结论
机率,提高了采油工作时率。
电动机皮带轮安装工具经使用表明,此装置
54劳动强度小。由原来3人操作变为2人操
达到了设计目的,能够在较短的时间里将皮带轮安 装在电机轴上。其具有如下优点:
作。 5.5安全陡能提高,符合HSE管理体系的要
5.1成本低。制作材料由采油对常用材料制成, 求。
充分利用废旧物资,达到修旧利废的目的。参考文献
fl=220×2=0.044(万元)
wenku.baidu.com
h.减少停井时间产能12吨,每吨原油按2600 元计算。
则:fa=12 X2600=3..12(万元)
c每年节约皮带轮费用以及电机损坏费用
。.
B:4.5万元。
图3
d新工具使用后获得的总经济效益:
f-f2+£一£=3.12+4.5—0.044=7.576(万元)
社会效益:
3皮带轮安装工具的结构和原理 3.1依据。在抽油机调冲次过程中拔掉皮带轮 和更换新皮带轮都是必须的工序,比较两种工序我 们发现两者之间有着相同之处:无论是拔、安装皮 带轮所需要的力都是要克服皮带轮和电机轴之间 的摩擦力,只是这种力跟皮带轮和电机轴之间的配 合紧密程度有关,方向不一样,力本质上是相同的。
长容易造成砂卡躺井。新研制的皮带轮安装工具解决了以上问题,大大地提高了皮带轮、电机的使用寿命,达到了中石化该操作标准用时。 关键词:皮带轮千斤顶;拉杆;轴挡板;皮带轮挡板
1概述 精细设备管理水平、降低躺井率、提高采油时 率—直是采油队的工作目标。在日常的生产管理过 程中,对油井进行参数的调整,以调整冲次为主,也 就是通过更换不同直径的电机皮带轮达到改变油 井冲次的目的,现场没有专门的皮带轮安装工具, 用大锤捶击安装,极易造成皮带轮内外损伤;影响 电机的运行l生能,多次大力砸击会使电机内部产生 较大的震动,这样对电机的轴承、线圈以及线与线
拉杆固定在电机上,通过研究发现另一端的轴
尾可以作为同定端的施力点。用专用工具固定
千斤顶来代替人用力。
3.2安装工具组成
此工具由三部分组成:施力千斤顶、扶正
部分、固定部分(拉杆、圆形皮带轮挡板、轴挡
板、千斤顶挡板)。(见图2)。
原理。使用时将工具组装起来,轴挡板固
定在电机尾轴,装上拉杆、将扶正装置固定在
5.2结构简单。制造容易']:具零部件能在区级 [1】中国石油学会.石油大学编.石油技术辞典Ⅲq北
维修班制造。
京:石油工业出版强1996
万方数据
—12—
这的两可者逆之悱间过可程以。相通互过看对作电一机个皮工带序轮是拔另出一工个具工的序研
究发现:拔皮带轮是对皮带轮实施的是拉力,那么 装皮带轮就需要对皮带轮实施推力;拔皮带轮的过 程中顶丝要顶在电机辅J二,固定端同定在皮带轮
上;根据两者之间的逆操作过程,因此安装皮
表1活动后调冲次耗时统计表
带轮时,顶丝要顶在皮带轮上。固定端要通过
a.安装困难i砸击时皮带轮只有卟点受力,
对于要求配台县有方向性和紧密眭的键结合来说, 很难保证皮带轮平稳进人要求位置,这样就会造成 电机轴键槽与皮带轮键槽的不同平面,容易造成 返,时费时费力。
b极易砸坏皮带轮。因为榔头砸击时皮带轮瞬 间受力很大,多次砸击会直接导致铸铁构成的皮带 轮与轴的结合部位严重变形,皮带轮内圆不规则后 将无法再使用。另外多次砸击产生的震动会使皮带 轮内部产生应变裂纹,而用肉眼很难发现,给抽油 机电机造成安全隐患。
需2^、就可轻松完成。随后对12台抽油机进
行了实验测试,测试各工序耗时统计数据,新。
工具应用以后,游梁式抽油机调冲次平均时间
由三人协作41.4分钟/台次降为343分钟,4-5-顶扶正装置轴挡恐t斤顶挡板皮带轮挡板拉杆
台次,收到了较好的效果,见表l。
。‘
经济效益:
共加二[蝴2套,总成本: a新工具从设计到完成,单套成本为220元,
c砸击会严重影响电机的运行眭能。多次大力 砸击会使电机内部产生较大的震动,这样对电机的 轴承、线圈以及线与线之间的绝缘都造成很大的影 响,严重影响电机的运行性能。
d操作用时长。用榔头拍击皮带轮过程中,操
作者—般都要站在抽油机底座上,距离地面有一定 的高度,会影响操作者的工作速度,但是这是客观 存在的因素,不能改变。
a该工具在使用时,省时、省力、操作方便、安 全可靠,大大减少了电机皮带轮安装时间,有效的
降低了工人的劳动强度,提高了采油工作时率。
h改变了原来用杜&头砸皮带轮的操作,避免损 坏皮带轮及电机内其他零部件,而且消除了安全隐
图4 53操作时间短。将工作时间由原来的42 9《#
患,节约了成本,可在全区范围内推广。降低到现在34分钟,从而减少停井时间,减少砂卡
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