煤矿选煤厂2015年上半年工作总结
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洗煤厂2015年上半年工作总结
2015年上半年,煤炭市场持续低迷。这就对洗煤厂提出了更高的要求。在上半年洗煤厂在保证产品质量的前提下,根据矿井提升情况,增加了入洗量,圆满完成了矿下达的洗选任务,在煤炭市场持续低迷的当下,洗煤厂洗选产品附加值提升,经济效益凸显。在安全管理方面,2015年上半年洗煤厂杜绝了重大机电设备隐患,保持安全稳定的生产氛围。并根据现场实际生产情况,重点开展了各项技术改造工作,特别是进行了选煤厂生产工艺升级改造,大幅提高了选煤厂入洗量,并提高了精煤产率,同时自主完善了浮选精煤泥生产系统,提高浮选精煤泥产量,提升了**煤矿经济效益。现将**煤矿选煤厂2014年上半年工作进行总结,并向领导汇报如下:
一、洗煤厂2015年上半年工作开展情况
1、生产经营方面
洗煤厂上半年共计入洗原煤459039吨,具体生产情况见下表:
洗煤厂上半年生产情况统计
原煤入洗量(吨)精煤产量
(吨)
精煤产率
(%)
洗混产量
(吨)
矸石产量
(吨)
煤泥产量
(吨)
1月77817 37871.5 48.67% 8386.3 18413.64 20209 2月51149 22984 44.94% 7328 12517.02 17350.9 3月95970 54545.8 56.84% 9577.58 19527.74 27747.4 4月86299 47613 55.17% 8710 23364.52 12785.8 5月94968 48163.92 50.72% 6562.04 18493.28 26444.66 6月52836 20216.28 38.27% 4109.72 3970.72 14566.8 总计459039 231394.5 50.41% 44673.64 96286.96 119104.56
备注:1、原煤量依据洗煤厂112皮带秤
2、精煤、中煤采用销售量计算
3、洗矸、煤泥库存量少,且洗煤厂无计量矸石、煤泥量设备,
故依据矿销售量计算。
4、选煤厂6月份实际洗出精煤30019吨,库存精煤9802.72
吨未进行统计
选煤厂上半年共入洗原煤459039吨,洗出精煤231394.5吨,精煤产率为50.41%;洗混煤44673.64吨,产率为9.73%;洗矸96286.96,产率20.98%;煤泥119104.56吨,产率25.95%。若计入库存精煤,则选煤厂上半年产洗出精煤241197.22吨,实际精煤产率为52.54%。
2015年上半年洗煤厂保持安全稳定的生产态势,实现了安全文明生产,较好的完成了矿下达的工作任务。特别是1月、2月,受矿井提升原煤煤质限制(1306过变薄区,1309水煤严重)。选煤厂积极调控洗选参数,保证了洗出精煤质量。3月份后,煤质情况逐渐好转,选煤厂精煤产出率也有了较大提升。6月份,选煤厂生产工艺改造进入停机安装阶段(6月6日——6月18日)及调试生产阶段(6.18——至今),精煤产率略有下降,但新生产系统现运行已逐步趋于稳定。
2、安全管理方面
1)、加强日常安全检查和专项安全检查,加大隐患排查治理力度,做到超前防范。今年上半年以来洗煤厂共自查隐患50多条,都得了及时的整改,整改率达到了100%,为实现安全生产提供了有力保障。
2)、开展安全专项治理整顿,把规范操作作为安全管理的重点,对各个岗位的工作标准进行重新修定,使每个职工熟练掌握每个人、每件事、每一天、每一处的行为标准,现场做到了作业标准化、操作程序化。
3)、加强职工技术培训,今年以来洗煤厂通过每日一题、特殊工种培训、班组强化培训及周四安全学习等方式对职工进行培训,督促职工进行学习,使职工逐步掌握应知应会的内容,职工的操作水平和业务水平得到不断提升,为上半年实现安全生产提供了条件。
4)、完善相关管理制度,细化各岗位操作流程,不断优化完善洗煤厂管理制度汇编,尤其是对班组建设、划分制度等方面的完善补充。做到了公平、公正、公开,提高了职工的积极性。
3、现场管理及技术改造方面
上半年以来,洗煤厂充分利用检修时间,进行多项技术改造工作,并取得明显效果,具体工作开展情况如下
1)、脱介筛护板改造
选煤厂主洗车间中煤、矸石振动筛原有护板长时间使用磨损严重,且铁质护板磨损后易与不锈钢筛板间产生间隙,造成筛上跑粗。经现场研究,采用木质压条代替铁质护板,木质压条与筛板间使用胶皮密封。使用木质压条后,可省去全部的护板材料费用,木质压条可由矿木材场直接加工,定期进行更换,木质压条压紧筛板后避免了跑粗情况,延长筛板使用寿命,筛板由每月更换一次延长至每一个半月更换一次。
2)、落煤、介流流冲击点防护处理
选煤厂各落煤,介质流冲击点处钢板易磨损,针对这种情况,在各落煤点及介质流冲击点附加旧皮带,具体为振动筛筛下集料漏斗管道连接处,各振动筛下料溜槽。加装旧皮带后可有效的减少溜槽磨损,防止跑冒滴漏情况。旧皮带可定期进行更换。且加装皮带后也起到了降噪作用。使用旧皮带防护下料溜槽,有效的降低了溜槽磨损,极大延长了溜槽的使用寿命,溜槽由每两年更换一次延长到四年更换一次,大大降低了材料消耗,真正做到了修旧利废。
3)、弧形筛入料导流装臵现场应用
原有弧形筛入料箱存在入料不均的情况,导致弧形筛筛板使用寿命降低,此次主要是对弧形筛入料箱进行优化,一是入料箱内部加装分流挡板,减轻入料压力,二是内衬耐磨材料,提高使用寿命,三是加装溢流堰,保证平稳入料,四是出料端安装导流挡板,增大了弧形筛入料面积,保证物料沿弧形筛顶端平稳进入弧形筛,并延长了弧形筛的使用寿命。加装导流装臵后提高了弧形筛使用寿命,脱介效果显著提高,弧形筛使用寿命可延长1/3,每块弧形筛价格在8000月左右,平均15天更换一块,改造后弧形筛使用寿命可达20多天,节省了大量材料费用。
4)、加装浮选精煤泥皮带
浮选精煤受限于灰分高、水分大的特点,不利于我矿精煤销售。但我矿煤质中煤泥含量及次生煤泥含量巨大,不生产浮选精煤泥造成大量精煤泥浪费。为此选煤厂专门设计并自主安装了一步浮选精煤泥外放的皮带,即可实现浮选精煤泥单独销售,也可在后期实现精煤泥掺入精煤中销售,有效提高我矿经济效益。
5)、浮选煤泥重力破碎装臵安装
浮选压滤机压滤后易形成煤饼,掺入精煤皮带后,精煤产品中易出现煤泥块,严重影响精煤销售。经现场研究进行了如下改造,一是压滤机下料溜槽加装分割挡板,下料时在重力场作用下分割滤饼。二是溜槽内加装挡板篦齿,在溜子运输过程中进一步破碎;三是在皮带精煤泥下料口处加装具有一定倾斜角度的扁铁,使精煤泥最终落到皮带前进一步被分割,防止煤泥结块,成功的掺入精煤中。
4、节约挖潜方面
1)、减员增效工作效果显著
上半年以来,选煤厂不断通过增强设备自动化水平,如实现压滤各楼层并联控制;或通过优化人员结构,如合并压风机班及中精煤皮带班合并;或通过人员输出,如外调到民生热能4人,借调到劳资科