储罐检修主要内容
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(一)储油阶段施工情况
该阶段从2007年12月5日第一支施工队伍进场开始,至2008 年5月30日投运储油结束,共历时6个月,主要完成以下工作量:
1、罐体改造
罐体改造可分为两个阶段,第一阶段为2#、3#、5#罐施工阶段,第二阶段为1#、4#罐施工阶段。在施工图设计前期,按照油田领导暂不改造1#、4#罐的指示,只对2#、3#、5#罐进行了施工图设计。项目部按照领导要求,抓好2#、3#、5#储罐的维修改造
工作,要求3月底2#、3#、5#储罐维修全部完工,并达到2#、3#、 5#储罐进出原油条件。然而,仅依靠2#、3#、5#罐恢复后的储油
能力,尚不能满足集团公司下达的储油任务,12 X 104m原油需由
柳屯油库和采油厂共同储存,要求采油厂需对现有储罐进行维修;针对此情况,2008年2月份,经油田有关部门现场调查论证,决定在洛阳分公司装置检修期间,12X 104吊原油全部由柳屯油库储存,对1#、4#罐进行简单维修,各采油厂不再承担储油任务。为此,罐体改造主要完成 2#、3#、5#罐的机制维修及罐体防腐,并对1#、4#罐进行简单维修。
1)主要工作量
1#罐:加强圈罐壁处进行补强。
2#罐: 1)更换20块边缘板和48块中幅板;2)对腐蚀严重的加强圈罐壁处进行板带补强;3)在泡沫挡板与罐壁间增加4处人行通道;4)对检尺孔不符合规范处进行整改;5)增加紧急排
水装置2个;6)更换挡雨板;7)增加清扫孔1个;8)对加强圈及罐底大沿各一圈保温层级保护层进行更换。9)更换加热器;10)更换中央排水管;11)更换一次密封装置;12)更换刮蜡机构;13)罐底板及1.8m 一下罐壁玻璃钢防腐;14)更换罐内外牺牲阳极。其中9)
-14)项内容为2#罐防腐检修工程,与油库工程同时进行。
3#罐: 1)对腐蚀严重的边缘板处进行补强维修。2)对腐蚀
严重的加强圈罐壁 8处穿孔处进行补焊修复后,对加强圈以上带状腐蚀部位进行板带补强;3)对浮顶板浮舱部位4处漏油处进行补焊修复;4)在泡沫挡板与罐壁间增加 4处人行通道;5)对检尺孔不符合规范处进行整改;6)增加紧急排水装置2个;7)更换挡雨板8)更换加热器;9)更换中央排水管;10)对加强圈及罐底大沿各一圈保温层级保护层进行更换。11 )内防:对浮顶下表面、1.8m以上罐壁及罐内刚质附件进行防腐。对罐底板及1.8m 高罐壁进行玻璃钢防腐。12)外防:对浮顶上表面、盘梯平台、加强圈及抗风圈等相关构件进行防腐。13)更换罐内外牺牲阳极。
4#罐: 1)对加热盘管进行利旧维修;2)更换罐内外牺牲阳极。
5#罐: 1)更换一、二次密封;2)更换刮蜡机构;3)增加紧急排水装置3套;4)在导向柱处增加梯子平台一个,供二分水器用;5)在泡沫挡板与罐壁间增加 4处人行通道;6)对检尺孔不符合规范处进行整改;7)加热器利旧维修;8)更换中央排水装置;9)增加清扫孔1个;10)对加强圈保温层及保护层进行维修;11)对罐体及其附件全面防腐。12)更换罐内外牺牲阳极。
按照规范要求,对2#罐充水试压试验。为确保储油期间罐体正常投运,按照油田领导的进一步要求,又对1#罐、3#罐、4#罐、 5#罐进行充水试验,经过改造,16X 104m库区5座储油罐已基本恢复正常储油能力。
2)实施过程
开工前各罐情况
2#罐:在油库工程之前,我处正在进行2#罐的防腐检修施工; 2#
罐防腐检修为2006年工程,2007年8月,在施工单位对罐体喷沙除锈过程中,发现罐体东侧加强圈上部罐壁处出现穿孔,针对这一情况,我处立即委托技术检测中心对罐体腐蚀情况进行了检测,报告中认为2#罐腐蚀情况较为严重,主要集中在罐底板及加强圈上部罐壁处。为此,我处立即向油田相关部门申请追加维修投资。此时,集团公司下达了油库工程的紧急任务,将2#罐这
部分工作量纳入油库工程共同实施。
3#罐:因浮舱漏油,一直未运行,浮顶下 1.8米以下罐内有
污泥,此次改造,需要对其进行清罐作业。
5#罐:低罐位运行。此次改造前也需要清罐。
1#罐:在运行(1#罐再改造初期,一直承担着油库正常的生产运行任务)
4#罐:低罐位运行。
罐体施工前准备情况
2008年12月初,为确保工期,加快施工单位进场速度,我处积极组织油库员工对各罐进行降低液位操作。
3#罐:自12月4日起对3#罐罐内污油完成加温,12月6日开始倒罐,同时油建施工队伍进入现场,与油库工作人员进行清罐前的准备工作;12月7日至8日处理罐污水,12月9日打开 3#罐人孔、透光孔进行通风,12月10日安装换气扇进行强制通风。12月11日开始正式清罐,12月24日完成罐内油泥清理,12 月26日完成罐内污水清扫,12月27日开始擦罐工作,12月29 日开始打磨罐底及罐壁检测点,12月31日完成。自12月28日开始搭建3#罐脚手架。12月31日搭建完毕。
2#罐:自2007年12月14日起,开始对2#罐搭建脚手架。12月 24日搭建完毕。
5#罐: 12月6日开始对5#罐进行加温,12月24日漂油结束,对罐内进行强制通风,12月25日拆除密封圈等罐体附件,12月 27日拆
完,罐内检测合格后,27日下午开始清罐。2008年1月 14清罐完毕。
1#、4#罐:因油田指示精神未进行清罐,后2008年2月初,按照油田领导的进一步指示精神,需对4#罐进行清罐,我处立即
组织力量,于2月5日完成漂油,春节节日三天打开人孔,强制通风。2月13日开始人工清罐准备。鉴于施工工期紧迫,不再对 1#罐进行清罐作业。
罐体施工情况
2#罐施工过程:
12月25日上午9: 30,开始对2#罐动火施工割除边缘板,对2#罐的维修施工正式开始,其间,对新罐底边缘板购货问题的,由于我国南方雪灾等因素的影响,无法及时购进,为保证工期,
在油田工程协调领导小组的协调下,由供应处及时予以解决。2008 年1月23日,2#罐完成罐底板更换、加强圈维修等机制维修,依据规范《油罐检验、修理、改建和翻建》(SY/T6620-2005 )及
设计要求,由我处负责组织,施工单位负责保运配合,于1月25 日下午17点25开始组织充水试压,晚上 21: 00点,我处值班人员发现进出罐阀组南侧罐底大沿处渗水,同时发现部分基础排水孔渗水(此时,罐内液位 700mm浮舱还未漂起),对此情况,我处立即组织相关单位开始放水,清罐、查找漏点,发现三处漏点,均在旧罐底板处。通过与监理单位、施工单位的充分考虑,一致分析认为,2#罐旧罐底板存在大面积腐蚀情况,如果进一步更换剩余旧罐底板,由于存在工期紧迫及需要增加投资等诸多问题,结合现场实际情况,由监理、建设单位、及施工单位几家共同决定,对已发现三处漏点进行补漏处理,对旧板喷砂除锈后,进行
6层玻璃钢处理,待罐体防腐完成后再进行整体充水试压。
2008年3月初,2#罐已完成全部改造,同时进出罐管网已连接就绪,已具备充水条件。3月17日下午17: 30开始充水,3