捞渣机更换铸石板安全技术措施

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编号:AQ-JS-06713

( 安全技术)

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捞渣机更换铸石板安全技术措

Safety technical measures for replacing cast stone slab with slag bailer

捞渣机更换铸石板安全技术措施

使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科

学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。

1简介

#2捞渣机机体上槽体和斜升段上槽体铺设的耐磨钢板,机体下槽体和斜升段下槽体铺设的玄武岩铸石板,经一年多运行,耐磨钢板磨损厚度超过5mm,已磨透达十余处。通过对兄弟厂家咨询调研,其中邹县电厂、潍坊电厂、西柏坡电厂已将耐磨钢板更换为耐磨铸石板。

2施工更换范围

#2原捞渣机上槽体水平段、斜升段耐磨钢板拆除,更换为铸石板。

3措施编制标准和依据

3.1《电力建设施工及验收技术规范》

3.2《裕华热电检修规程》

3.3《电业工作安全工作规程》

4施工计划时间

计划时间2010年9月10日8:30-9月28日16:00

5施工现场应具备的条件

5.1#2炉捞渣机已停电。

5.2现场卫生整洁,捞渣机内焦块杂物已清理干净。

5.3现场有足够的正式照明。

6施工步骤

6.1将原捞渣机上槽体水平段、斜升段耐磨钢板拆除,清除捞渣机上槽体底板上的灰渣等异物,并对上底板锈迹处进行打磨处理,然后对壳体漏水处进行补焊。

6.2将原捞渣机上槽体链条、刮板拆除。捞渣机铸石板、内导轮、驱动轮更换完毕后,再将原链条、刮板恢复,并更换已经破损的刮板。

6.3将原捞渣机头部驱动轴拆下,对原驱动链轮拆除,更换新驱动链轮。装配后确保两驱动链轮中心线为1550mm,并与壳体平齐。对驱动轴高度适当调整,满足刮板的正常运转。

6.4将原内导轮及法兰盘拆除,更换内导轮后使其能顺利通过链条刮板,并确保4个内导轮中心线为1550mm。

6.5铸石板铺设前首先在槽体底板沿捞渣机链条方向焊纵向孔条8条及每隔1米焊一根横向孔条做为托板防止铸石板滑落。孔条高度50mm,厚5mm。孔条中间均匀分布φ10的通孔,铸石粉胶可以进入孔内连成一体,而不被孔条隔开。铸石板尺寸

200*230*40mm。

6.6将搅拌好的胶泥铺设到孔条隔成的条形框里(铺设前需清理干净底板表面),再将铸石板铺设到胶泥上,慢慢挤压胶泥,以胶泥略凸出于铸石板。为保证斜升段铸石板铺设时不会大量滑落,铸石板铺设顺序先水平段,待初步固化后约一天,再铺设斜升段。工作人员可站在条形框里进行铺设工作,铸石板逐块从楼梯递送到工作面。铺设的铸石板需平整、与孔条平齐,高度允许偏差为±2mm。铸石胶泥完全固化(约需3~4天)达到最高强度可投入使用。

6.7捞渣机更换铸石板施工结束后,施工方配合进行捞渣机调试,确保捞渣机满足运行要求。

7安全措施

7.1参加施工的所有工作人员应严格执行《安规》及现场有关安全规定,确保施工工作安全可靠地进行。

7.2在捞渣机斜升段耐磨钢板拆除及安装铸石板工作时,为防止人员滑落必须使用安全带,并在工作面下部3米处架设安全网。

7.3如在施工过程中可能或已经发生异常情况,应立即停止施工工作,并分析原因,提出解决措施。

7.3在锅炉底部施工过程中,与上部锅炉检修工作交叉作业,应时刻注意上方施工情况,发现异常情况,应及时停工,并立即汇报。

7.4施工方需派专人监护,严禁无关人员进入捞渣机。

8组织措施

8.1现场施工指挥:苟乃山(松灵)

8.2施工措施编写、技术指导:张紫电。

8.2青岛松灵电力环保环保设备有限公司负责后期安装调试施工,前期拆除耐磨钢板由鲁源公司实施。

8.3发电部当值运行人员负责调试时的操作工作。

8.4安监部、生技部经常到现场监督检查施工。设备维护部

2010-9-9

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