透平机中间冷却器的修理

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透平机的常见故障分析与处理

透平机的常见故障分析与处理

透平机的常见故障分析与处理透平机是一种用于加工表面的设备,它可以把工件内部的残余应力或粗糙表面状态调整到理想状态。

随着经济的发展,工业生产中越来越多地使用透平机。

透平机具有可靠性、耐用性和精度高等优点,但是它们也会出现故障。

本文的目的是分析透平机的常见故障,并根据不同的故障情况提出有效的处理方案。

一、透平机故障的分类透平机的故障可以分为机械故障、电气故障和控制故障三大类。

1.机械故障:包括轴承磨损、齿轮磨损、透平机面故障等。

2.电气故障:主要包括电机运转不稳定、控制器发生故障、传动部件发生故障等。

3.控制故障:包括控制系统失灵、伺服控制器发生故障、PLC程序出错等故障。

二、透平机故障的分析与处理1.机械故障:轴承磨损可以观察轴承的内外圈轴承内表面,如果出现擦伤或磨损,就可能发生轴承磨损。

当轴承发生磨损时,应及时更换轴承,以确保机器的正常运行。

对于齿轮传动部位磨损,应及时更换传动齿轮,并且应保证齿轮传动中心线位置正确,以保证机器的正常运行。

如有必要,还可以在磨损处涂上润滑脂,以减少机械损伤。

2.电气故障:如果电机的运转不稳定,应该首先检查电机的供电是否正常,重新调整电源电流或电压;如果控制器发生故障,应立即更换控制器;如果传动部件发生故障,可以检查传动部件是否过热引起损坏,应尽量避免传动部件的过热。

3.控制故障:如果控制系统失灵,应尽快检查控制系统并更换失效部件;如果伺服控制器发生故障,可以检查电源电压是否正常,以及检查伺服模块是否损坏,如果是,则需要重新更换伺服模块;如果PLC程序出错,可以使用备份程序重新下载。

三、结论以上是有关透平机常见故障分析与处理的简要介绍,不同的故障需要采取不同的处理措施。

并且应该建立完善的预防措施,以减少机器出现故障的几率,并保证其正常运行。

透平膨胀机的常见故障分析

透平膨胀机的常见故障分析

透平膨胀机的常见故障分析摘要:本文针对透平膨胀机工作轮损坏、风机轮松动、轴承温度失衡、轴承出现烧损、机组振动失衡等故障发生原因展开分析,通过研究检修制动电机、调节滑油压力、调整油冷却器供水温度、调试安装间隙、轴承参数调试等处理措施,其目的在于降低透平膨胀机故障发生几率,提高设备运行状态的安全性。

关键词:透平膨胀机;轴承温度;风机轮透平膨胀机是用来使气体膨胀输出外功以产生冷量的机械,属于空气分离系统中的核心部件。

受到环境因素、操作因素等内容影响,透平膨胀机也会出现相应的运行故障,如工作轮损坏、轴承温度失衡等。

基于常见的透平膨胀机故障,采取恰当的处理措施,不仅可以将故障负面影响控制在较小范围,而且能够维持设备工作状态,延长设备的使用寿命。

1透平膨胀机的常见故障种类及原因1.1工作轮损坏此类故障的外在表现为工作轮在运行中出现异响、破损、掉块、杂质堆积表面等情况。

导致此类故障出现的主要原因如下:①工作轮的运行时间过长,在长时间高速运行的状态下,工作轮的稳定性也会受到影响,进而引起工作轮损坏问题的出现。

②在结构焊接时,由于操作过程不规范,使得结构焊接质量较差,在工作轮长期作业情况下,使得不合规位置出现开焊掉块问题,导致膨胀机转子部的动平衡破坏引发转子振动过大,进而使工作轮与导流器产生摩擦,改变了机器的稳定性,引起设备喘振。

1.2风机轮松动此类故障的外在表现为风机轮在运行中,出现了零部件间隙较大、螺母脱落等情况,使风机轮的转动稳定性失衡。

造成此类问题出现的主要原因如下:①将风机轮固定在主轴上的螺母具有自锁性,在静载荷和工作温度变化不大时不会自动松脱。

但在变载荷冲击和振动下,螺纹间的摩擦力可能在某一瞬时消失或减小,会使螺纹联接松动,螺母松动后会使叶片与风机端盖发生严重摩擦从而造成损坏。

②风机轮运行时间过长,其产生的共振性也使得固定螺母逐渐松动,若没有及时对其进行处理,也将导致风机轮损坏问题。

1.3轴承温度失衡此类故障主要表现为轴承温度过高或温度过低两种情况。

中间冷却器操作规程

中间冷却器操作规程

中间冷却器操作规程一、前言中间冷却器是工业生产中用于降温的一种设备,广泛应用于各种加工生产、环保处理等工业领域。

为确保中间冷却器安全可靠的运行,需要制定相应的操作规程。

二、操作人员1. 中间冷却器的操作应由具备相应专业技能的工作人员进行。

2. 独立工作的操作人员要严格按照规程执行、发现问题及时上报并及时处理,避免发生安全事故。

三、操作规程1. 中间冷却器操作前,需先对设备进行检查,确保设备状况良好。

检查内容主要包括设备清洁情况、运转部件是否灵活、冷却水流量、冷却水压力等。

2. 开始操作前,必须关注设备运行参数的变化,以及设备是否有异常噪音、振动等异常情况。

如发现异常情况,应及时停止设备运行,并通知相关技术人员及时处理。

3. 操作人员须严格按照设备运行程序进行操作,并注意监测设备运行参数。

如冷却水的压力、温度、流量等运行参数的异动,应立即采取措施进行调整。

4. 中间冷却器的冷却水流量一般不应大于其最大流量,若需要调整,应逐步增加冷却水流量至要求的值。

流量调整完毕后,应在一定时间内观察冷却效果。

5. 在进行检修时,必须首先将中间冷却器的电源切断,然后拆卸冷却器,进行维修。

维修结束后,再将冷却器拼装好并将电源接通。

6. 为保证设备运行安全,中间冷却器在正常运行时,设备的各种传动部件应加注适量的润滑油,避免因润滑问题影响设备的运行效果。

7. 运行结束后,应及时清理设备外观及内部杂物,清扫设备周围的带电零部件,确保设备干燥、清洁,以便下次运行时使用。

8. 当设备故障无法排除时,应及时通知相关技术人员进行处理,严禁擅自拆卸设备,以免造成更大的损失。

四、安全措施1. 中间冷却器操作人员要进行全面的安全教育,掌握设备的组成结构及操作规程等内容。

2. 操作人员应在设备运行时,严格遵守规程,禁止随意插电线,放置随意物品等的行为。

3. 在操作中应注意防止触电事故的发生,如发现设备线路连接不良、短路现象务必及时处理。

4. 禁止在中间冷却器放置易燃物品等,以免发生物品燃烧事故。

透平氨冰机组常出现几个问题与解决措施

透平氨冰机组常出现几个问题与解决措施

系列的技改措施有效地消除了影响装置安全生产的不利因素,保证了机组安全稳定长周期的运行。
关键词: 氨冰机; 分离器带液; 不凝惰性气体
中图分类号: TQ051
文献标志码: A
文章编号: 0253 - 4320( 2013) 02 - 0089 - 03
Problems and solutions frequently occurred in turbine ammonia refrigerating unit
2. 1 分离器带液问题 机组在正常运行中,出现了因一段、二段分离器
液位高而联锁跳车几次,立即对与氨冰机操作以及 相连通的设备、管道进行研究分析。 2. 1. 1 原因分析
( 1) 低温甲醇洗、空分所需要的冷量较少,冰机 负荷未及时调整。
( 2) 分离器分离效果不好。气液分离器的基本
收稿日期: 2012 - 08 - 22 作者简介: 张学信( 1984 - ) 男,大学,助理工程师,主要从事透平氨冰机、透平合成气压缩机、二氧化碳透平离心压缩机、甲醇合成与精馏、二甲
第 33 卷第 2 期 2013 年 2 月
现代化工 Modern Chemical Industry
Feb. 2013解决措施
张学信,葛志跃,李耀利 ( 河南龙宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
摘要: 结合氨冰机组实际运行情况,研究分析机组常出现的几个问题和造成的影响,并采取相应技改方案。结果表明,通过
醚的运行、维护等生产技术工作,0379 - 66917639,zhangxuexin2066@ 163. com。
·90·
现代化工
第 33 卷第 2 期
原理是利用气体和液体不同的比重,饱和气体进入 分离器后液体瞬间失重与气体分离。空分、低温甲 醇洗氨蒸发器来的气氨中含有较多液氨并进入分离 器后液位上涨,通过调整防喘振阀输送温度高的气 氨蒸发液氨,由于分离器内的内件出现问题,不能提 供气液接触面液位降不下来。

关于DH6314透平空压机电机与轴中心对中找正.

关于DH6314透平空压机电机与轴中心对中找正.

DH型离心压缩机组找正的实践张根珠/湖北黄石大冶有色金属有限公司冶炼厂摘要:以DH63-14离心压缩机轴心找正为实例,通过对假轴挠度及温度的影响因素分析,消除了联轴器找正误差,从而保证了机组的正常运行。

提出了主机本体联轴器与电机联轴器之间由中间轴联接的设备轴心找正的方法。

关键词:离心式压缩机;假轴挠度;温度;找正中图分类号:TH452 文献标识码:B文章编号:1006-8155(2008)02-0042-03Alignment for DH Type Centrifugal Compressor UnitsAbstract: In this paper, set the axis alignment of DH63-14 centrifugal compressor as an example, the alignment error of coupling is eliminated based on the analysis on the influence factors of false-axis deflection and temperature. So the units can be ensuredto operate normally. The method for axis alignment of the device between compressor coupling and motor coupling joined with middle shaft is pointed put.Key words: centrifugal compressor; false-axis deflection; temperature; alignment0 引言我厂DH63-14型离心式空气压缩机,由沈阳鼓风机(集团)有限公司生产。

主要技术参数:流量为32000Nm3/h,进气压力为0.09856MPa(绝压),排气压力为0.67 MPa(绝压),低速轴转速为9675r/min,高速轴转速为11727.27 r/min。

大型透平式压缩机检修质量控制

大型透平式压缩机检修质量控制
turbine compressor during overhaul in 6000 lair seperation oxygen manufacture equipment. Keywords:large turbine compressor;quality control
1 前 言
3 透平 式压缩 机检 修 中质量控 制重 点
最终压力 。
3.1.1 径 向轴承
维普资讯
40
南钢科 技与 管理
2007年第 1期
在检修 中,应严格控制装配质量 ,重点 注意 :
不应大于 0.015mm/200mm。
(1)轴 承与机座接触面要研 配 ,接触 面积 不小于
(4)测量推力轴承间隙应在上下两半推力 瓦 、定
75% ,且接触斑点分布均匀 。
位环和上下两半 瓦套 紧固后进 行 ,止 推瓦块 与止 推
(2)严格控制轴 承的不 圆度。在工作 中通 常采 盘间隙一般 为 0.25~0.35mm。
用心轴控制 。(心轴 的制作 尺寸可 放在轴 承 间隙公
(5)止推轴承要求推力盘与轴 中心线垂直 ,其偏
差带 中线 位置 )
透平式压缩机是 大型空分设 备 中必不 可少并且 必需要连续高质量运行 的设备。从 空压机 到氧压 机 、 氮压机 ,这其中任何一 台设备 出现较长时间故障就可 能引起一 系列 连锁 反应 ,尤 其是空 压机 一旦 出现问
透平式压缩机运行中经 常遇到 的问题 主要有 以 下几个方面 :
(1)振动或断油等其他情况导致轴承 的失效 ; (2)各传动部 件之 间不 同心 度引起 的振动等 故
后转变为 压力能 ,从而提 高 气体压 力 。同时气 体温

透平膨胀机运行效率低的原因及解决方法

透平膨胀机运行效率低的原因及解决方法

The causes and solution for low run efficiency of turbine expander Zhu Bin1, 2
( 1 Oxygen Fact ory , Shougang Group Guiyang Special I ron & Steel Co. , L td . , 10 Youz ha Street , G uiyang 550005 , Guiz hou, P . R . Chi na; 2 School of Mechani cal Engineer ing, G ui zhou Uni versity , H uax i , G uiyang 550025 , Guiz hou, P. R . China) Abstract: Aft er repair, t he run ef ficiency of Model PL K2500 2 4 83/ 0 37 t urbine expander is slig ht ly low,
# 16 #
PL K2500 2 4 83/ 0 37 型透平膨胀机结构如 图 1 所示 , 其特点为 : ( 1) 工作 轮采用 半开式、径 ! 轴流 向心式 叶 轮, 叶片数为 12, 材料采用 ZL Zn7, 精密浇 铸而 成。 ( 2) 风机叶轮叶片数为 14, 材料采用 LD5 锻 铝件 , 叶片进口扭曲部分用靠模弯曲。
#
w hich is increased by replacing flow guider, decreasing t he pressure aft er t he flow guider, adjusting t he gap bet ween the working wheel and diff user and reducing t he inner leakag e loss. H ere, t he st ruct ure, t echnical paramet ers and operating parameters of t urbine ex pander are brief ed, the low run efficiency and it s causes are analyzed and the correct ive measures and eff ect s are described. Keywords: T urbine ex pander; Eff iciency; Dy namic balance; Flow guider; Inner leakagn。 # 在开机过程中发现 1 透平膨胀机的运行效率 比 2 透平膨胀机低, 由于空分设备开车时需要大 # 量冷量 , 无法停运 1 透平膨胀机 , 只能在出氧后 停运 , 然后扒砂、拆检。 10 月 12 日 , 空分设备顺 利生产出氧气, 氧气产量为 1000 m 3 / h, 停运 1 透 # 平膨胀机 , 2 透平膨胀机维持运 行。经过近 一周 时间的调整, 空分设备各参数达到设计工况 , 氧气 产量达到 1700 m / h 、纯度 99 8% 。

C125MX5N2型氮气透平离心式压缩机操作作业指导书

C125MX5N2型氮气透平离心式压缩机操作作业指导书

C125MX5N2型氮气透平离心式压缩机操作作业指导书1范围规定了C125MX5N2型中压氮气透平离心式压缩机的操作要求。

适用于能源中心制氧分厂制氧作业区C125MX5N2型中压氮气透平离心式压缩机的操作。

2引用标准和术语3工作职责3.1操作人员负责设备的安全稳定运行,对操作过程中发生的各种异常现象及时逐级上报处理。

3.2 操作人员负责中压氮气透平离心式压缩机、停机操作,并保持设备清洁。

3.3操作人员负责监控设备的各项参数稳定、达标,参数超标时由现场专工调整,同时逐级上报。

3.4 操作人员做好设备运行记录及点检记录。

4工作程序4.1 工作流程4.2 作业准备4.2.1 工具、材料、备品备件及设备的准备4.3工作及性能参数空气压缩机型号:C125MX5N2顺序号:222—5999931出厂编号:V-66904.3.1氮气端a)转子总成振动报警与停车须按以下数据设定:b)压缩机排气温度报警与停车设定值:c)氮气冷却器进出口温度差 (CTD) 摄氏度第一级 10 ℃第二级 9 ℃第三级 9 ℃第四级 10 ℃第五级 9 ℃第五级冷却器管程最高压力2.7 MPa(G)d)冷却水最小供水压力(表压) 2.5 bar(G)即0.25MPa(G)最大供水压力(表压) 5.0 bar(G)即0.50 MPa(G)水压降 (最小) 1.0 bar即0.1 MPa(G)冷却水温升(摄氏度)8.3 ℃冷却水水质要求:e)密封气要求密封气压力(最大) 10-15 psi(G)即0.0703-0。

108 MPa(G)密封气压力(最小) 6 psi(G)即0.042MPa(G)4.3.2润滑油系统油箱容积(升) 2.5 lt(2500L)最大油冷器工作压力管侧(管程) 15 bar(G) 即1.5MPa(G)壳侧(壳程)24 bar(G) 即2.4MPa(G)允许起动油压 1.538—1.8 bar (G) 即0.1538—0.18MPa(G)允许起动油温 35 ℃预润滑泵工作压力 1.8 bar(G) 即0.18MPa(G)主油泵正常工作压力 1.8—2.0bar (G) 即0.18—0.20MPa(G)工作油温 40--45 ℃4.3.3仪表气要求仪表气压力 4.5-5.2 bar (G) 即0.45—0.52MPa(G)仪表气流量10 SCFM (17 Nm3/hr)4.3.4技术性能参数机组型号 C125MX5N2气体氮气 ( N2 )进气能力(Nm3/hr) 20000 Nm3/hr大气压力(bar (A)) 1.000 bar (A) 即0.10 MPa(A)进气口压力(bar(G)) 0.050—0.14 bar (G) 即0.0050—0.014MPa(G)相对湿度(%) 0%进气温度(摄氏度) 25 ℃排气压力 22.00 bar (G) 即2.2MPa(G)额定转度(rpm) 1490 rpm(r/min)冷却水进水温度(摄氏度) 32 ℃冷却水流量(LPM)总计(包括所有的冷却器) 4300 L/min (258m3/h)主电机厂商西屋电机功率 4250HP(3170.5kw)电压 10000V额定电流 214A卸载电流 87A频率 50Hz绝缘等级 F温度等级 B4.4机组描述简介CENTAC是一种可靠高效的离心式压缩机,它被设计为提供无油的压缩空气或压缩氮气。

哪些因素能影响压缩机中间冷却器的冷却效果,中间冷却不好对压缩机的性能有什么影响-

哪些因素能影响压缩机中间冷却器的冷却效果,中间冷却不好对压缩机的性能有什么影响-

法全部“吃进”,很容易使前一级的进入喘振区,
在该级发生喘振。处理方法有:检查上水温度及 水压,并进行调整;如上水温度及压力正常,就 停车解体检查,用物理、化学方法清洗冷却器或
更换冷却器;如冷却器漏,就更换冷却器。
1c07f4cb1
量。工艺上通常要求冷却水压要大于 0.15MPa(表
看到了一个小物件,它是一个紫色的像水珠一样的吊坠,里面有一个羊的塑料标志
压);2)冷却水温度太高。水温高使水、气之间 温差缩小,传热冷却效果降低。即便冷却水量不 减少,也会使气体冷却后温度仍然很高;3)冷却
水管内水垢多或被泥沙、有机质堵塞,以及冷却
器气侧冷工况,影响冷却效果。冷 却效果不好,使进入下一级的气温升高,影响下
一级的性能曲线,使其出口压力和流量都降低。
看到了一个小物件,它是一个紫色的像水珠一样的吊坠,里面有一个羊的塑料标志
图 98 表示某台压缩机由实验得出的当冷却水温 度由 10℃升至 30℃时的性能曲线变化。此外, 当下级吸气量减少时,造成前一级压出的气量无
答:空压机中间冷却器一般是壳管式结构。 管内通水,管间通气体,通过管内外流体的热交 换起到冷却的作用。影响压缩机中间冷却器冷却
效果的原因有:1)冷却水量不足。空气的热量不
足以被冷却水带走,造成下一级吸气温度升高, 气体密度减小,最终造成排气量减少。所以,在 运行中应密切监视冷却水的供水压力控制供水

消除空气透平压缩机喘振的技术攻关

消除空气透平压缩机喘振的技术攻关
12 2 3 0 ,Jni il n。P. C ia) R. hn
Absr c : Ma a u e a e s c e sv l e n a o td t lmi ae te s r e p e o n ta t ny me s rsh v u c siey b e d p e o ei n t h u g h n me a,whc p e e r m h ih ha p n d fo t e
m aue ic d hn n eco n a r n i ua n r r l i e ne ei e ol , h n n e ol g esrs nl ecag gt ol g t t c cl i f m, e a n t t da o r cag gt o n u i h i w e io r tg o p c gh i r m tc e i hc i
试 车成功 后 一 直 停 车 备 用 。19 9 3年 2月 再 次 开 车
生产 ,至今 已投 产 1 3年 ,但 空 分设 备 的 氧气 产 量
在 夏季 就没达 到过 100 s h 20m/ 。
排 气 温 度
吸 人 压 力
8 ℃ 3
00 6 M a ( .94 P A)
20 0 2年 6 1 — 0月 间 ,与 空分 设 备 配套 的 7 空 气透平 压 缩 机 ( 以下 简 称 :空 压 机 )经 常 发 生 喘 振 。化 肥 厂决定 对 7 空压 机 喘振 问题 进 行 全 面 攻 关 ,消 除空压 机 喘振 现象 ,提高加 工 空气量 ,使 空
吉 林 化 学 工 业 股 份 有 限公 司 化 肥 厂 空 分 车 间
表1 7 空 压 机 基 本 设 计 参 数
设 备 型 号 设 备 结 构 吸 入 温 度 4 MX 9型 透 平 压 缩 机 R 9 单 轴 、4级 压 缩 3 ℃ O

冷却器检修方案

冷却器检修方案

空压机冷却器拆装清洗方案一、检修前的准备工作1.检修前必须组织机、电、仪等有关人员对机组的运行状况全面调查分析,找出缺陷和可能存在的问题,还要根据诊断结果确定检修项目及内容,编写检修方案、检修计划进度和安全措施。

2.检修前对检修人员进行技术交底,要求检修人员熟悉检修设备的结构、原理和目前存在的问题、检修的内容和技术标准。

3.准备好所需的材料和备件,并有质量合格证或其他能证明质量合格的检验单,质量不合格的材料、备件不允许使用。

4.专用工具使用前都要进行检验和维护。

5、根据部件的重量和技术要求准备检验合格的起吊机具,天车司机必须有劳动部门颁发的有效期内的司机证。

二、拆装程序1.对空压机进行导淋排空。

2.将空压机与整个工艺设备的工艺气体系统进行了隔离。

3.松开盖上的紧固螺栓。

4.在盖板的吊耳处紧固提升装置和固定装置。

5.卸下xx。

6.松开冷却管束和下部水箱之间的紧固螺栓。

7.在上部水箱中的吊耳处紧固升降装置。

8.在空压机处外壳垂直提升附于上部水箱的冷却管束。

9.把上部水箱和冷却管束水平地放在合适的底座上,以防损坏冷却器管束。

10.从冷却器管束上拆除上部水箱。

三、清洗方法1.视冷却器管道内结垢情况使用物理清洗方法或化学清洗方法。

(1)物理清洗方法用专用刷子.高压冲洗水泵或蒸汽冲洗冷却器的所有管子内部。

(2)化学清洗方法在合适的容器里按需要的比例配置盐酸溶液,用泵连接到冷却器的管子进行循环冲洗,直至管子内部彻底干净。

四、回装程序回装程序与拆卸程序相反,回装时遵循以下规定:1.冷却器质量标准和检修技术要求进行清洗和检查,存在的缺陷已消除并做好记录。

2.所有部件和进出口接管已检查和吹扫,并确认无异物掉入,所加封口用物已拆除。

4.所需要的全部检修技术数据已经检测记录完整。

5.回装就位冷却器时应灵活无卡涩,在中分面均匀涂一层密封胶,保持冷却器垂直与水平缓慢放在底部结合面上。

6.将所用螺栓均匀地拧紧到所要求值的10%,然后按照顺序拔紧到规定的扭矩值。

冷却设备如何保养与维修

冷却设备如何保养与维修

冷却设备如何保养与维修冷却设备在工业生产和日常生活中扮演着重要的角色,它们被广泛应用于电力站、化工厂以及冷藏库等场合。

为了确保冷却设备的正常运行和延长其寿命,正确的保养与维修显得尤为重要。

本文将详细介绍冷却设备的保养与维修方法,以帮助读者更好地了解冷却设备的维护。

一、清洁保养1. 定期检查清洗冷却塔:冷却塔是冷却设备中重要的组成部分,它负责散发热量。

定期检查冷却塔的通风孔,确保其不被灰尘、沙粒等杂物堵塞。

如发现存在堵塞情况,及时清洗。

2. 清洗冷却器和冷凝器:冷却器和冷凝器是冷却设备中的关键部位,负责将热量散发出去。

定期清洗冷却器和冷凝器的表面,除去附着的杂质和污垢,以确保其正常工作。

3. 清理水管和水泵:水管和水泵是冷却设备中的核心部件,也是最容易受到污染和磨损的部位。

定期清理水管内的水垢和沉积物,并检查水泵的运转情况,确保其正常工作。

二、润滑维护1. 定期加油润滑:冷却设备中的机械部件需要定期进行润滑,以减少摩擦和磨损。

根据设备使用说明书,选择适当的润滑剂,按照规定的周期进行加油润滑。

2. 检查轴承和密封件:轴承和密封件是冷却设备中常见的易损件,需要定期检查和更换。

检查轴承是否存在异响和松动,密封件是否完好,如有问题,及时更换。

三、故障维修1. 常见故障排除:- 冷却设备无法启动:检查电源是否正常连接,确认保险丝是否熔断,排除电路故障;- 运转噪音过大:检查设备是否有松动的螺丝或零件,紧固或更换;- 电机过热:检查电机散热是否正常,清理堵塞的通风口。

2. 专业维修保养:- 对于一些较为复杂的故障,如设备泄漏、磨损严重等问题,建议寻求专业维修人员的帮助,以免造成更大的损害。

四、设备更新1. 定期检查设备状况:通过定期检查设备的运行情况和性能指标,了解设备是否存在老化和磨损情况。

若出现严重的老化和性能下降,应考虑更换设备。

2. 选购合适设备:在更新设备时,应综合考虑设备性能、能耗、使用成本等因素,选择符合实际需求且性价比较高的冷却设备。

透平膨胀机六种常见故障的处理

透平膨胀机六种常见故障的处理

透平膨胀机六种常见故障的处理作者:蔡春郎周举仁唐山市利康制药厂,河北唐山市古冶区林西河西里西,063103 发布人:shaoys 发布时间:2005-10-28 16:18:42【关键词】透平膨胀机,故障,处理【摘要】结合实际事例,详细分析了透平膨胀机失控超速、转速表指示偏高或偏低、共振、转速突然升高、制动风机喘振及带液等六种常见故障的原因及处理方法。

一、透平膨胀机失控超速此故障的具体表现为:当制动风机的出口调节阀全开时,透平膨胀机就能达到额定转速,或者超过额定转速而制动风机无法进行转速控制的故障。

此故障,除由转速检测系统发生故障引起外,大多是由制动风机进口过滤器或出口消声器阻力过大,或由于风机进口管道或出口管道设计的通径过小所致。

透平膨胀机失控超速,如果是因过滤器或消声器的阻力过大引起,那么只要减少这两部分的阻力,就能消除。

如果是因管道通径设计过小引起,那么扩大通径以减小阻力、增大流量就能消除故障。

1988年,延安氮肥厂第二套1000m3/h 空分设备试车时,就出现过这种故障。

检查发现:制动风机进口过滤器是由6层200目的铜丝网组成,且过滤网被灰尘严重堵塞。

经过清洗并把原来的6层过滤网改为2层后,膨胀机才运转正常。

1994年,江苏省淮阴钢厂1000m3/h空分设备试车时,又出现过膨胀机超速失去控制的故障。

检查发现:制动风机出口消声器阻力过大,出风筒的孔数量少,孔径也小。

孔径扩大后,转速恢复正常。

如何判断此类故障是发生在进口管道、进口过滤器,还是发生在排出管道、消声器? 可通过制动风机出口压力表的指示值进行分析和判断。

如果出口压力表指示值不高或为零,而转速超速,那么故障产生的部位在进口管道或进口过滤器。

如果出口压力表指示偏高,那么故障产生的部位在出口管道,或出口消声器。

二、转速表指示偏高或偏低当膨胀机启动后,如发现转速表指示值与实际转速不符,且有较大差异,那么故障产生的原因一般是转速检测系统发生了故障。

透平机的常见故障分析与处理

透平机的常见故障分析与处理

透平机的常见故障分析与处理透平机是一种实用性较强的机械设备,它可以帮助用户加工一些复杂的物料,如:金属、木材等。

它在工业生产中发挥着非常重要的作用,对工业生产带来了很大的便利和效率。

然而,在使用过程中,由于一些操作失误等原因,透平机也会出现故障。

下面就来分析一些常见的透平机故障及处理方法:一、透平机轮滑器故障轮滑器是透平机的重要部分,其作用在于调节位置和减小抖动,如果轮滑器故障,会对透平机的性能产生影响,因此,要及时检查轮滑器,并及时处理。

轮滑器故障的处理方法:1.检查轴承:可以使用一个磁钢检查轴承,看看轴承的外形是否正常,如果存在不良磨损,可以使用扁平锉进行磨削,如果轴承已经损坏,则必须更换新的轴承。

2.检查密封:要检查密封的密封面是否完好、有无缺口、有无油渍,以及密封胶座是否有变形等情况,如果发现有以上问题,需要及时更换密封件。

3.检查轮滑器:轮滑器要求表面光滑、油膜及时补充、没有异型物等,如发现问题,可使用接近实物尺寸的冲击锤轻轻敲击滑块,清除滑块磨损和锈蚀痕迹,最后用油类润滑剂润滑轮滑器即可。

二、机械故障机械故障是透平机的常见故障,它的原因可能是零件磨损、强度过低、松动件等。

由于受损的零件易于拆卸,因此,可以通过更换损坏的零件来解决机械故障,以保证透平机的正常运行,从而提高工作效率。

三、电气故障透平机的电气系统是控制整个机器的关键部件,当透平机电气系统出现故障时,可能是由于机器内部电路不良或由于外部因素引起的,因此,在处理故障时需要仔细检查,根据不同情况采取不同的处理方法。

1.检查电路:如果发现透平机电气系统存在问题,应首先检查机器内部的电路连接是否正确,看看有没有接触不良、断路等情况,及时纠正。

2.检查外界因素:排除电路问题后,还需要检查外界因素,如:电压是否稳定,有无外部干扰等,及时处理有助于保证透平机系统的稳定运行。

四、其他故障除上述三种故障外,还可能出现一些其他故障,比如:控制板、屏幕、电脑软件等都有可能出现问题。

冷却器的检修工序及质量标准

冷却器的检修工序及质量标准

冷却器的检修工序及质量标准一、风冷却器的检修(一)风冷却器冷却方式:电动机内部密封的热空气循环通过冷却器的风道,空气被冷却后,回到电机内部,内部的空气循环是靠转子上的风扇,将一部分空气穿过定子端部,其余的空气进入并穿过转子通道气隙和定子通道,然后,这些空气与循环通过端部的空气汇合,进入上部冷却器,被冷却的空气再次分开,达到冷却器顶端,空气在此处被吸引向下回到转子风扇处;(二)空气冷却器的冷却是靠安装在电动机非驱动端的风扇,使冷却器内不断进入冷空气,并排出冷却后的热空气,从而带走电动机产生的热;(三)检查冷却器冷却管内是否积沉灰尘和进入异物,发现有应进行清除,并用圆形毛刷,刷净冷却管内的积尘,再用压缩空气2~3kg/平方厘米(无油水,干净)吹净管内的灰尘;(四)管内不应有异物和积尘,畅通无阻,各部结合严密无漏风、无裂纹、开焊、无损伤、锈蚀。

局部地方有锈蚀,应用砂布打光,刷上防锈漆,且冷却效果良好。

二、水冷却器检修水冷却器的冷却是靠在冷却器的冷却管内通入冷却水,并不断循环,从而带走电动机产生的热量。

三、冷却器的解体(一)检查冷却器进出水门确已关闭,水已放完后,拆除进出水管法兰(此项在吊离电机时进行);(二)将冷却器拆下(视其情况在抽转子前或后进行),吊至检修地点,拆除冷却器时应做好记号;(三)拆开冷却器端盖做好记号,拆下的螺杆、螺母和销垫,应查明数量并专门放好。

四、冷却器刷洗(一)端盖拆除后应立即进行刷洗,防止泥垢干枯;(二)将直径25mm的圆毛刷在合适的铁管一端进行刷洗,并不断用水冲刷,直至干净为止;(三)清除端盖管板的泥垢和锈斑,刷上防锈漆;(四)刷洗铜管和清理管板时,不得损伤铜管的胀口;(五)更换冷却器所有密封胶垫,大小形状要合适;(六)待端盖管板防锈漆干后,按原记号将端盖上好,并紧固;(七)组装完后进行水压试验应合格。

五、冷却器水压试验及标准(一)用堵板和橡胶垫将出水法兰密封,在进水法兰装堵板的打磅机,待注满水后,整组打水压试验,标准为0.3MPa,30分钟;(二)如有渗漏及压力下降时,需拆开端盖单根管寻找漏管,如有铜管渗漏,应在漏管两端用合适的锥形紫铜堵,经退火后打紧堵死,如铜管胀处渗漏时,应用胀管器将胀口胀紧,并经再次打水压试验合格;(三)堵塞的渗漏铜管不能超过一个冷却器总数的5%,如超过应更换新的冷却器。

冷却器检修工艺规程

冷却器检修工艺规程

冷却器检修工艺规程冷却器检修工艺规程1.1 闭式水冷却器概述闭式水冷却器为表面式冷却器,通过循环冷却水冷却汽泵、前置泵等一些设备的凝结密封水。

技术规范见表42表1 闭式水冷却器技术规范序号名称单位参数1 冷却水温℃20~332 冷却水量t/h 1003 进口温度℃454 出口温度℃37冷却器管束1 规格mm φ19*1*30002 材质3163 数量800根检修工艺1.1.1.1 检修周期1.1.1.1.1 根据使用冷却水水源特性(中水),清洗周期应进行相应的变化,要求每次机组停机如果时间允许应打开水室人孔对不锈钢管进行检查,对冷却水管内部结垢情况进行一个记录,制成专用检查表格存档。

1.1.1.1.2 机组每次小修应安排专项工作对冷却器内部不锈钢管进行清洗工作,要求尽量采用机械清洗。

1.1.1.1.3 机组每次大修应安排专项工作对冷却器内部不锈钢管进行清洗工作,要求尽量采用机械清洗。

机组每次进入迎峰度夏期间,如果有停机机会,应安排专项工作对冷却器内部不锈钢管进行清洗工作,要求尽量采用机械清洗。

检修方法及标准1.1.1.2 水室的检查和清理1.1.1.2.1 水室解体,拆开冷却器大盖(拆大盖由专人指挥,将大盖吊放在指定位置)。

1.1.1.2.2 检查、检查人孔门平面平整,无贯穿槽痕或腐蚀,橡皮垫圈完好不老化,管板水室、钢管内壁应清洁无泥垢,收球装置应清洁完好。

1.1.1.2.3 清理:冷却器钢管有污垢时,可采用高压水冲洗的方法进行清理。

1.1.1.2.4 水室的清理用尼龙刷将水室及管板的泥垢、铁锈清理干净,但不得损伤管板表面的防锈漆和钢管。

1.1.1.2.5 更换钢管工艺:a)钢管泄漏程度不同,所采用的措施也不同,钢管泄漏最小时可采用堵管措施,当堵管总数超过钢管总数的15%时,应采用部分更换的措施。

腐蚀严重或使用年久应更换全部钢管。

b)抽管。

先用不淬火的鸭扁铲在钢管胀口处将钢管凿成三叶花形 (注意不可在管板内凿出伤痕,沟槽),然后再不淬火的A3圆钢将钢管冲出一定距离,用手拉出后,清理检查管板管孔,满足下列要求:管孔用专用工具进行打,直到清洁无脏物,无纵向贯穿槽痕,两端留1×45°坡口;钢管与管孔的间隙为0.25mm~0.40mm。

透平机的常见故障分析与处理

透平机的常见故障分析与处理

透平机的常见故障分析与处理透平机是一种业机械,用于切削金属或其他材料,因此它经常遭受一些故障。

熟悉透平机的常见故障和处理方法有助于确保机器的正常运行,减少停机时间。

1.动系统故障:在缺少故障维护时,透平机的驱动系统会发生故障。

典型的原因有:过度负荷、电机支持元件发热严重、电路板出现断开等,最常见的是电机故障。

解决方法:(1)过载:检查电机的运行情况,确定电机最大运行负荷,以及实际工作负荷是否已超出允许范围,以避免超负荷运行;(2)电机支持元件发热严重:检查电机支持元件,确保正常作业时支持元件的运行是正常的;(3)电路板断开:更换电路板或维修电路,以避免断开。

2.制系统故障:控制系统故障是透平机最常见的故障之一,主要原因有:电压不稳定、故障时间不到位、温度低、电路板连接不良等。

发生故障前,应检查控制系统的状态是否正常。

解决方法:(1)电压不稳定:采用稳压器,确保电压输入稳定;(2)故障时间不到位:调整控制系统时间,确保设备按时发出故障信号;(3)温度低:采取冷却措施,确保控制系统在正常温度范围内运行;(4)电路板连接不良:检查控制系统的电路连接,确保不存在断路,或更换控制系统的电路板。

3.滑系统故障:润滑系统不正常也会导致透平机故障。

典型原因有润滑油泄漏、润滑油积碳、润滑油质量不佳等。

如果发现透平机发出异响,应立即检查润滑系统是否有问题。

解决方法:(1)润滑油泄漏:检查润滑系统,注意垫片是否正常,如发现有漏油,应及时修复;(2)润滑油积碳:清洁润滑油脂,更换高品质的润滑油,确保滑油质量;(3)润滑油质量不佳:更换润滑油,确保润滑油质量符合机器要求。

以上是透平机的常见故障及处理方法,虽然这些故障和处理方法都是复杂的,但只要结合正确的维修方法,就可以解决机器故障并保证其正常运行。

此外,为了预防透平机故障,应定期进行定期维护和保养,确保机器的正常运行。

值得一提的是,正确的操作方法也很重要。

只要正确的操作,也可以减少透平机的故障发生。

透平膨胀机常见故障排除与维护

透平膨胀机常见故障排除与维护

2018年第3期 LYS Science-Technology& Management·58·透平膨胀机常见故障排除与维护谌韶虎谭文华(能源中心)摘 要 透平膨胀机是制氧工艺过程中必不可少的重要设备之一,本文通过分析透平膨胀机在空分运行中发生故障的原因,着重论述了其故障排除方法以及减少和避免故障所采取的措施。

关键词膨胀机精馏塔振动沸点在制氧工艺中,为了把氧、氮从空气中分离出来,采用深度冷冻法,把空气降温变成液空,然后利用氧、氮的沸点不同(大气压下,氧的沸点为-182℃,氮为-195℃)在精馏塔内通过蒸气与液体塔板上互相接触,高沸点的氧不断地从蒸发器中获得冷量生成液体,低沸点的氮不断地从液体中蒸发而变成蒸气,经过多次循环接触,使下流液体含氧越来越高,上升蒸气含氮越来越高,从而把氧、氮分离出来,为了完成这个过程,就必须有源源之不断的冷量来补充在生产过程中所产生的各种冷量损失,而这些冷量的来源提供者就是空分常用的透平膨胀机,其作用是气体膨胀机中绝热膨胀向外做功,而获得冷量,压缩空气通过喷嘴和工作轮时膨胀,推动工作轮旋转输出外功,同时,气体本身压力降低,温度下降。

因此,透平膨胀机是否能够完好,直接关系到生产能否正常进行。

1 故障与原因分析膨胀机在结构上看似简单,其实装配精度非常高,其装配精度可达0.005mm,运行速度达20000~30000转/分,其故障主要由其本身的制造质量,安装质量,检修质量,人为操作不当引起,当它产生异常故障时,我们就要去寻找根源,从而采取相应的措施予以排除。

其主要故障表现在以下几个方面:1.1 机前压力过低膨胀机前的整个通路中的任何一部分发生堵塞或阻力过大引起机前压力过低。

启动前加温吹除不彻底,另一台运行设备的冷量通过管道传递到这台设备内,与空气交换出现冷凝水,造成冰和CO2固体堵塞。

1.2 机后压力过高整个通路的某一部分阻力增大导致机后压力过高,常见的是蓄冷器或可逆式换热器阻力增大。

透平机的常见故障分析与处理

透平机的常见故障分析与处理

透平机的常见故障分析与处理透平机是用于加工工件外表面平坦度的重要设备,其运行稳定性与强度至关重要,因此在使用过程中需要及时发现与处理透平机的故障。

一、透平机常见故障1.机械系统故障:如轴承受力不足、传动减速机齿轮磨损或空载运转不稳、减速箱内润滑油污染等;2.电源系统故障:如变压器保险熔断、电路断路(或短路)、控制器及按钮故障等;3.加工液系统故障:如板材粘滞不能被加工液冲击、加工液由于积水而变质,成垢、清洗系统故障等;4.缺件系统故障:由于缺件偏移而导致加工图案出现偏差、缺件被运输到下料口而打乱顺序等;5.磨床体系故障:如,主轴不稳定、工件定位不准确、磨头磨花过度等。

二、透平机常见故障分析与处理1.机械系统故障分析与处理对于机械系统的故障,首先应对传动系统进行检查,是否存在轴承受力不足或传动减速机齿轮磨损等情况。

如果检查出现问题,应立即进行修理或更换;另外,还需检查减速箱内部润滑油是否污染,若有,应立即更换。

2.电源系统故障分析与处理电源系统故障多发生于变压器,因此应先检查变压器,首先看看变压器保险是否熔断,如果有,可能是电路断路或短路造成的,此时应及时更换断路器或保险丝;另外,也要检查控制器及按钮系统,看看是否存在不正常情况。

3.加工液系统故障分析与处理如果板材粘滞,不能被加工液冲击,有可能是因为加工液变质或积水造成的,此时应及时更换加工液,并检查是否有积水,若有应及时处理;另外,还要检查清洗系统是否存在故障,如果有,应进行修理或更换。

4.缺件系统故障分析与处理首先要对缺件的定位精度进行检查,看看是否存在偏差,如果有,应及时进行校正;另外,还要检查缺件是否被运输到下料口,如果有,应及时处理,以使加工过程正常进行。

5.磨床体系故障分析与处理对于磨床体系故障,首先需要检查主轴是否稳定,如果有不稳定的情况,应及时进行维修;另外,也要检查工件定位是否准确,磨头是否磨花过度,并及时处理。

以上就是有关透平机的常见故障分析与处理的内容,相信大家对于如何分析与处理这些故障有了一定的了解,务必要做好维护保养,确保透平机的正常运行,从而达到提高生产效率、降低产品质量的目的。

凝气式透平和离心式压缩机

凝气式透平和离心式压缩机

离心式压缩机油系统图
离心式压缩机
油系统的组成 A、油箱:供给、回收、沉降和储存油的设备。内有电(或 蒸汽)加热器,开车时升温35—45℃,一般回油与泵吸入 口间设有挡板,使回油有足够的杂质沉降和气体释放时间, 上部装有排气管(和抽油烟风机相连),以排除油箱中的 气体和水蒸气,有的还装有氮气管通入氮气以保护油箱中 的油不至于接触空气而产生 氧化。
凝汽式汽轮机
2、冷凝系统 包括空冷器、集液箱、疏水泵、热井、凝结水泵等。 经过空冷器冷却后,能将做功后的乏汽冷凝成水,再由 凝结水泵打入抽汽冷凝器做冷却水用,一部分回到热井保 持一定的液面,另一部分水送入管网回收再利用。冷却过 程中形成负压,瞬间冷却,体积急剧收缩,造成一定的真 空,有利于乏汽进一步做功。
凝汽式汽轮机
五、凝气式汽轮机的辅助系统 1、进汽系统 包括主汽门和调速器门。主汽门(速关阀)是蒸汽进 入系统的通道位于汽缸前部,新蒸汽通过它进入气室,机 组正常运行时,速关阀中的油压克服弹簧力顶开阀门,出 现故障时,油路中的油压下降,阀门就快速关闭。调节气 阀用来调节进气量,而进气量决定着汽轮机的转速和功率。 调节汽阀是用油压操纵的,各个阀碟挂在横梁上,横梁通 过两根拉杆和一套装在进气室前的杠杆油动机带动。调速 器可人工给定转速,亦可与其它系统相连,保持某一参数 恒定。 。
凝气式透平和离心式压缩机 原理及操作课件
凝气式汽轮机 离心式压缩机 离心式压缩机的操作原则 凝气式透平及压缩机开停车及事故处理 我项目丙烯压缩机及汽轮机介绍
凝汽式汽轮机
凝汽式汽轮机
一、定义 汽轮机又叫蒸汽透平,它是以蒸汽为工作介质,利 用高速气流推动叶轮转动,从而把蒸汽的热能转化 为机械能的一种能量转换设备。 二、汽轮机的组成: 转子(包括主轴、叶轮、叶片) 定子(包括汽缸、喷嘴、隔板),调速系统,保 安系统。
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Key words:Turbine;Intereooler;Repair
were
in operation of intercooler
were
analyzed.How
to
find
leakage position Was introduced.The different repair
methods
were
800 kWh,
钢板冲压成片,通过电束焊接并经特殊的热处理 工艺而成。由于是双层波片结构,其具有较高的 耐压性能和良好的耐腐蚀性能,在高温高压场合, 波纹管不失弹。并能保证弹性稳定。 (3)与其他弹簧式密封相比,轴套上无滑动 辅助密封,无微小的可能引起堵塞而影响密封的 缝隙,排除结晶沉积造成的失弹。 (4)独特的内外波纹管保护式结构,保证了 波纹管工作不受介质的影响。 4.3使用情况 2009年2月20 13在150ZJ71二级安装了1 台GMB机封,于次日倒泵开车,没有出现异常情 况,至今已运行了近2个月,从目前运行的情况来 看,该机封比较正常、安全能够替代原来的密封型 式,达到了改造的目的。 4.4效益分析 GMB系列单端面密封,不需要另外注入冷却
第38卷第10期 2009年lO月




Байду номын сангаас
V01.38,No.10 October,2009
Liaoning Chemical Industry
透平机中间冷却器的修理
李金萍
(天津市化学公司职工大学,天津300151)

要:
简要概括了透平机的工作参数,分析了中间冷却器在使用过程中发生泄漏的原因,介绍
如何寻找泄漏的中冷器及泄漏部位,指出要根据故障发生的不同情况,采用堵管或换管等方法进行修 理。 关键词:透平压缩机;中间冷却器;修理 中图分类号:TQ
万方数据
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2009年lO月
查项目,采用在线分析,同时对冷却水中含氯量进 行分析,确定两个指标都在正常范围内,如发生水 中含氯超标,马上对四级中冷器进行检查,以确定 泄漏点。方法是利用氯与氨反应有明显白雾出现 的现象,用棉纱沾上化学分析用的氨水,对每级中 冷器上方的排气口进行检查,发现冒白烟现象就 可以确定这级中冷器泄漏,马上停机,对发生泄漏 的中冷器进行更换。及时发现中冷器泄漏可以避 免透平机转子叶轮的腐蚀发生,通过对透平机解 体检查也证明及时发现中冷器泄漏不会损伤透平 机转子。
5结语
GMB系列密封是一种新型密封,属国内首 创,它依据突破了传统的密封结构形式,为氧化 铝的生产,特别是工况复杂的工段的密封提供了 保障,是现有渣浆泵密封型式的更新换代产品。
参考文献
[1]顾永泉.机械密封实用技术[M].北京:机械工业出版社,
2004.
[2]王汝美.实用机械密封技术问答[M].北京:中国石化出版 社.2006. [3]魏龙.密封技术[M].北京:化学工业出版社,2004. [4] [5] 胡国桢.化工密封技术[M].北京:化学工业出版社,1990. 刘俞铭.波纹管设计计算与生产新工艺新技术实务全书 [M].北京:北方工业出版社,2006. [6] 吕瑞典.化工设备密封技术[M].北京:石油工业出版社,
3检测与修理方法
中冷器检修时,首先是试漏,用干燥洁净的空 气缓慢升压至试验压力,用肥皂水检查,发现管头 焊口漏点后做好标记,但不易发现换热管的微小 泄漏,为找到换热管的微小泄漏,用中冷器试压水 槽进行,水槽中充满水,中冷器打气压后横卧浸入 水槽,发现有气泡冒出时,逐步提升中冷器,直到 确认泄漏的换热管,做好标记。 3.1堵管 换热管泄漏可以堵管或换管,堵管一般用锥 度为1:10的金属堵头,将泄露的换热管两端堵 死或换上堵头,堵头材料硬度应低于换热管的硬 度,堵管的数量一般不超过管子总数的10%。中 冷器换热管的泄漏,采用换管的方法。先磨去管 头焊缝,然后把管子抽出来,检查换热管腐蚀和泄 漏情况,检查管板孔表面,重新穿人新换热管,贴 胀,焊接管头,做气压试验,合格后备用,管头焊口 泄漏一般是磨去焊缝,补焊,试压合格后备用。 3.2整体换管 中冷器使用中,氯气对壳体腐蚀轻微,壳体壁 厚几乎没有减薄,壳体、管板等受压元件完好,只 是换热管均匀腐蚀变薄或泄漏,可以采用整体换 管的办法修理,即全部更换624根换热管。换管 前,对中冷器进行检查,要求壳体最小厚度10 mm,管板最小计算厚度25 mm,可以满足强度要 求,如小于以上数值,则中冷器不能整体换管。同 时还要检查管板、接管等各部位的腐蚀情况。 整体换管的中冷器将管板端面车去2 mm,根 据图纸要求重新加工密封面,管板车掉2 mm去
(下转第763页)
万方数据
第38卷第10期
刘华德:无注水机械密封在串联渣浆泵中的应用
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他密封的使用。因此,随着企业对工艺要求的不 断提高,特别是为了防止生水进人流程,更好的提 高产量,降低消耗,对密封提出了更高的要求。在 2009年2月份,决定采用淄博金密机械制造有限 公司生产的GMB系列单端面、不注水型机械密 封。此机械密封的主要特点如下: (1)使用范围广,压力0—5 MPa,温度一20 —80℃,不需要另外注入循环水。 (2)GMB系列密封波纹管采用优质的316
mm,为立式列管式结构,壳程介质
为氯气,管程介质为冷却水,设计压力壳程0.4 MPa,管程0.11 MPa,设计温度壳程95℃,管程 40℃,最高工作压力壳程0.38 MPa,管程0.1 MPa,最高工作温度壳程进口95℃,出口20℃, 管程进13
10
oC,出13 40℃,换热面积170 m2,壳
程程数l程,管程4程。 制造参数:简体直径中1
12 000
mm,简体厚度
中冷器管桥发生的破坏。正常的腐蚀发生在换热 管上,换热管表面形成点蚀坑而泄漏。 在中冷器运行中,氯气中含水作为必备的检
收稿日期:2009-09-24 作者简介:李金萍(1965一)。女。讲师。
mill,材质16MnR,管板厚度36 lnm。材质
16MnR。换热管中25×2.5 mm。材质204钢,共 624根换热管,换热管与管板连接方式:采用强度 焊+贴胀,制造完毕要求用干燥空气进行气压试
1透平机介绍
透平机每级出口压力为一级0.035—0.042 MPa,二级0.10—0.12 MPa.三级0.18—0.23 MPa,四级0.28—0.38 MPa。进氯气温度控制在 20℃,一、二、三、四级出口氯气温度<90℃,二、 三、四级氯气进口温度<38℃,氯气进口含水< 0.01%,透平机的工作压力也是中冷器的工作压 力。 中冷器为三类压力容器,规格中1
introduced.Once the seal
was to
seal of the series pumps Was studied
production.
Key words:Series pumps;Mechanical
seals;Welded metal bellows;Rubber shield pack
(上接第760页) Repair of Turbine Intercooler
肼Jin-ping
(Tianjin
Chemistry
Company Employees7university,Tianjin 300151。China)
introduced.Leakage
reasons
Abstract:Working parameters of turbine
12 mill×4 892 000 mm×
壳程介质为氯气,在氯离子的作用下,管板与管子 很快发生腐蚀穿孔,管桥腐蚀断裂而报废。间隙 腐蚀是一种特定的腐蚀现象,是管板与换热管特 定的连接结构造型引起的,而氯离子是发生间隙 腐蚀最敏感的介质。由于换热管与管板连接结构 无法改变。因此规定,凡中冷器制造和检修只能 用干燥洁净的空气或氮气在壳程进行气压试验, 不允许壳程进行水压试验。防止因壳程含水高对
put forward.
万方数据
掉管头焊缝露出管El,将换热管全部抽出来,检查 折流板变形情况,清理出壳体内的铁锈、污垢等杂 物,检查每个管板孔表面,对损伤的管板孔补焊, 磨平与管板孔圆滑过渡,清理管板孔表面铁锈及 附着物,达到图纸管板孔直径偏差、圆度、表面粗 糙度等技术要求,加工出管板孔强度焊接用坡口。 满足管子与管板强度焊、贴胀的要求。换热管根 据实际测量中冷器两管板端面尺寸,重新定尺、下 料,换热管管端外表面清除铁锈、氧化层、油污等, 呈现金属光泽,长度不小于2倍的管板厚度。穿 管组装管束,管子与管板的强度焊接采用气体保 护焊,为保证焊接质量要求焊两遍,焊缝表面不得 有裂纹、气孔等表面缺陷,返修时先磨去缺陷,然 后补焊,凸出换热管的焊瘤应磨掉,胀接时注意不 得有过胀、漏胀,检查合格后用干燥洁净的空气进 行气压试验。试压时,安全部门现场监督,缓慢升 压至试验压力的10%,保压10 min,对中冷器进 行检查,然后升压至试验压力的50%,无异常情 况按试验压力的10%逐级升压直到试验压力,保 压30 min,降压到试验压力的87%,对中冷器所 有焊缝及各部位进行检查,无异常响声,无泄漏, 无可见变形为合格。试压过程中严禁带压紧固螺 栓,严禁敲击受压元件,不允许连续充压维持试验 压力。

冲洗水,开泵前只要密封腔内充满介质,使用过程 中不抽空即可。 节电方面,只原机封由1台7.5 kW的多泵 单独给二级供水,按每套密封使用量个月计算,可 节约用电7.5×24(h)×60(天),为10 可节约资金6 000余元。 节水方面,由于不在注水,既防止了生水进人 流程,增加后续工段的消耗,又防止了其他方面的 泄漏造成了不必要的损失,成效十分显著。
4结语
中冷器检修后,在投用前干燥,彻底清除壳体 内的水份,保证中冷器安全长周期运行。 通过中冷器的修理,可以看出,换热管的修 理,一般采用堵管或换管方法,根据换热管泄漏的 部位,换热管使用介质、压力、温度等条件的不同, 具体问题具体分析,来确定修理方法,达到最佳的 修理效果。
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