气化炉带水原因分析
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气化炉带水原因分析
德士古水煤浆气化合成气带水问题的分析与探讨
摘要:分析了德士古气化炉合成气带水的原因及对稳定系统生产的影响,提出了通过降低热流强度、扩大上升管直径、加大激冷室上部分离空间及在气化炉合成气出口管线上设置气水分离器几项改进措施。关键词:合成气带水德士古分析探讨气化炉是德士古水煤浆气化装置的核心设备,分为燃烧室和激冷室两部分。上部为燃烧室,下部为激冷室。激冷室内有激冷环、下降管、上升管、折流挡板等主要部件。在我们的日常操作过程中,常会发生激冷室内的合成气带水的问题,本文就此问题进行分析和探讨。
一、
装置的流程。
加压的水煤浆和氧气经过特制的工艺烧嘴喷入气化炉以后,水煤浆被高效雾化成细小的煤粒,与氧气在气化炉内1300~1400℃的高温下发生复杂的氧化还原反应,产生煤气,同时生成少量的熔渣。合
成气与熔渣出气化炉燃烧室以后,在下降管的引导下进入到激冷室的液面以下,为了保护下降管,在下降管的上端设置了一个激冷环用来分布供应到气化炉激冷室的激冷水,使激冷水以液膜的形式分布在激冷环的内表面,合成气和熔渣在沿下降管下降的过程中,合成气和熔渣与激冷环内壁上的水膜发生传热传质过程,熔渣被冷却固化后沉降到气化炉激冷室的底部,经锁斗收集后排出。合成气被冷却降低温度,部分激冷水被蒸发并以饱和水蒸气的形式进入到合成气气相主体中。吸收了饱和水蒸气以后的和成气出下降管以后,在浮力和气流的推动力作用下沿下降管与上升管之间的环隙鼓泡上升,离开上升管后被激冷室上部的折流板折流后从气化炉激冷室的合成气出口排出,经文丘里洗涤器进一步增湿后进入洗涤塔洗涤掉合成气中包含的少量灰份后送变换工序。洗涤塔的补充水有三路:一路是由文丘里加入的高压灰水,另两路是冷凝液,分别由洗涤塔的塔盘供水流量调节阀和洗涤塔的液位调节阀
5、由于气化炉向闪蒸系统排放水量的减少会影响闪蒸系统的操作。
6、由于系统带水严重,部分黑水进入气相当中会严重影响合成气的流通通道,增加系统的阻力,造成系统超压和压力波动。
三、合成气带水过程的分析。
合成气通过燃烧室的渣口进入激冷环和下降管以后,由于下降管内壁的四周分布着激冷水形成的液膜,合成气与激冷水并流下降的过程中即发生了传热和传质过程,合成气被冷却,激冷水被加热并吸收部分激冷水蒸发产生的水蒸气。合成气离开下降管后,在下降管和上升管之间的环隙间穿越激冷室的水液层鼓泡上升。在此过程中,由于合成气的流速过快,合成气在逸出水面时,要夹带部分水分。被夹带出的水有四种运动形式:1、部分水液由于动能不够高,上升一段高度后又回落到液面上。2、部分水液撞击到上升管的内壁和下降管的外壁上,以液膜的形式又流回到液面上。3、部分水液上升到上升管的上沿,但是在经过折流板时,被遮挡住又落
回到激冷室的液面上。4、最后仍然有部分水液随合成气一起被带出气化炉激冷室。在德士古气化装置上,从设计上气化炉激冷室的合成气带水量就比较大。通过对鲁南化肥厂德士古气化装置工艺设计的物料衡算数据分析就可以说明这个问题:
通过对上表数据分析可以看出激冷室在设计状态下合成气的带水量即为
37.7m3/h。占到了入激冷室激冷水总量的48%
但是在气化炉激冷室操作不正常的状况下带水量更为严重,下面是气化炉激冷室操作不正常情况下的物料衡算表:
通过对上表数据分析可以看出激冷室在不正常状态下合成气的带水量61.3m3/h,通过对以上两表数据分析可以得出以下结论:在激冷室在不正常状态下合成气的带水量是比较严重的,占到了入激冷室激冷水总量的61.3%,在激冷室操作不正常底状态下激冷室的带水量由入激冷室激冷水总量的48%提高到61.3%。
由于合成气在激冷室液层当中穿行
的过程属于一种气、液分散系,而且存在着传热、传质的过程,比较复杂。下面从两个方面进行讨论:
1.借鉴气流输送的理论,从带出速度的角度进行讨论。合成气夹带小液滴的情形虽然与气体输送固体颗粒的情形不尽相同,但是在本质上基本一致,都是属于一种连续流体夹带一种分散质,而且连续流体的密度都比分散质的密度小得多,都要求连续流体具备一定的速度才能实现带出过程。运用力的独立作用原理,激冷室内合成气中小液滴受到向下的重力的作用和向上的气体浮力的作用以及由于小液滴运动所产生的向上的阻力的作用,小液滴应当先作向下的加速运动然后再做匀速沉降运动。由于激冷室内的合成气不是静止的,而是有一个向上的速度,如果合成气向上的速度大于小液滴匀速沉降速度,小液滴就可以被气体带出气化炉。下面先来计算小液滴在静止气相中的匀速沉降速度,根据沉降过程运算的牛顿定律:******** 其中1)为小液滴直径2)为小液滴密度3)
为气体密度4)为重力加速度5)1.74为牛顿阻力系数。通过计算得到小液滴在静止气相中的匀速沉降速度为2.31 m/s 。下面再来计算气化炉中合成气的流动速度:鲁南化肥厂气化装置现在的生产强度为:合成气量40000Nm3/h。由激冷水气化产生的水蒸汽量为合成气量的 1.4倍,两者相加的总气量为:96000
Nm3/h。根据理想气体状态方程换算成气化炉操作状态下(2.65Ma,480K)的气量为5688.8 Nm3/h,合1.58m3/s。激冷室下降管与上升管间的环隙面积为0.391㎡,则合成气在下降管和上升管间的流速为4.04m/s ,远大于相对于3mm液滴的最低带出速度2.31 m/s 。况且由于激冷室下降管外升气管内的环形通道内两侧都有液膜存在,合成气中夹带着小液滴,这些都将大大增大实际的合成气流速,使带水的力量加强。由计算可以看出气化炉内激冷室内合成气的流速非常大有足够的力量带出部分黑水。实际上气化炉带水的情况是比较严重的。在装置满负荷正常生
产时,通过上面的气化炉水平衡计算也可以看出:在一般情况下气化炉的带水量为37.7 m3/h,而在气化炉严重带水时,气化炉的带水量可达61.3m3/h 。
2.从传热、传质的角度进行讨论。在激冷室内,合成气与激冷水之间的传热属两相流的沸腾传热过程。根据流体沸腾传热的理论,其传热过程将随热流强度的增加而发生传热机理的变化,即当传热过程的热流强度达到一定的临界值时,传热过程将由高效的泡核沸腾转变为低效的膜状沸腾。此时传热过程将产生许多泡沫,气体当中就会夹带大量的水沫,由于水沫的密度大大小于液滴的密度,使得气体夹带液体所需要的能量大大降低,可以在气体流速不太大的情况下发生大量带水的情况。这一理论可以解释当气化炉带水时,加大气化炉的排水量,降低气化炉激冷室内水浴的温度后,不但气化炉激冷室的液位不下降反尔升高,这是因为,激冷室水浴的温度降低以后,气化炉内合成气与激冷水间的传热过程由于激冷水浴温度的降低,