气化炉带水原因分析
壳牌气化炉进水原因分析
壳牌气化炉进水原因分析一、壳牌煤气化工艺简介壳牌煤气化采用悬浮夹带流化床技术。
空分装置送过来约5 ℃的氧气用氧气预热器加热至180 ℃,为提高粗合成气中有效气体含量以及改善渣的形态,再往氧气中添加少量微过热的中压蒸汽,然后从煤粉加压单元用氮气输送过来的煤粉一起送入气化室内对置的煤烧嘴内,发生剧烈的气化反应,生成粗合成气。
粗合成气经过激冷段、气体输送段、合成气冷却器被冷却为330 ℃左右后,在干洗单元被24组陶瓷滤棒净化,大部分飞灰被过滤下,粗合成气中的固体含量降至20 mg/m3进入湿洗单元,洗去粗合成气中的飞灰与卤素,并进一步冷却合成气温度至180 ℃左右,送入甲醇装置。
二、气化炉进水原因分析及影响1.气化室进水气化室进水可能来源于3处:氧气预热器内漏,煤烧嘴尖端破损造成的调和水内漏,马弗炉或气化室膜式壁爆管。
氧气预热器内漏和煤烧嘴尖端破损造成的调和水内漏都有一个过程,刚开始可能只漏一点,慢慢变大。
如果是氧气预热器内漏,壳侧的水汽混合物的压力高达56bar,氧气温度46bar,水漏进氧气里,因为漏尽氧气预热器的水很少,所以水的分压远低于其饱和压力,根据拉乌尔定律,水会汽化成蒸气。
而氧流量的流量计安装在氧气预热器后,所以测得得氧流量包括一部分水蒸气,实际氧流量比测得的值低,如果氧煤比低,气化温度低,这是排渣系统排出极潮湿的粉状渣,我们就会往上调氧煤比。
气化炉的负荷是以氧流量为准,同等氧负荷下,氧煤比比设计值高;而气化温度高达1350~1450 ℃,气化反应速率是温度的函数,并且副反应co + h2o co2 + h2是吸热反应,高温会促使上述反应迅速的向右进行。
漏进气化室的少量水有可能都参加了反应。
所以湿洗单元的出口有合成气组分分析会显示h2含量上升,co含量降低,h2/co上升,co2含量比设计值高。
最后合成气组分稳定在新的平衡状态,但随着泄漏量的增大,渣的形态会产生变化,渣变成有规则的块状渣,使除渣单元工况恶化,破渣机开始出现压力高、排渣单元架桥等现象,又因为合成气的饱和度一定,湿洗单元降低合成气的温度主要靠水蒸发的相变热,氧气预热器内漏,造成合成气中已经有一定的过热蒸汽,而合成气的饱和度已定,湿洗单元的出口温度增加,后系统甲醇的变换无法控制。
德士古气化炉带水原因分析和处理
德士古气化炉带水原因分析和处理发表时间:2020-01-14T13:33:06.890Z 来源:《基层建设》2019年第28期作者:甘金春[导读] 摘要:德士古气化炉对我国煤炭洁净利用而言,会起到至关重要的影响作用,但在实际运用时会出现带水情况,这时就需要及时针对带水情况进行处理,从而确保气化炉正常运行。
神华新疆化工有限公司新疆乌鲁木齐 831400摘要:德士古气化炉对我国煤炭洁净利用而言,会起到至关重要的影响作用,但在实际运用时会出现带水情况,这时就需要及时针对带水情况进行处理,从而确保气化炉正常运行。
基于此,本文基于德士古气化炉结构与工艺流程针对其带水原因展开分析,进而制定出德士古气化炉带水有效处理措施,希望可以为相关人员提供参考帮助。
关键词:德士古气化炉;带水原因;处理随着我国节能环保理念不断深入,促使现代煤气化生产也需要提高对于高效率、无污染技术与设备的运用,而德士古气化炉作为现代煤气化运行与生产主要设备之一,其相较于传统设备而言,气化效率更高、气化过程更加环保,但在实际运行的过程中,会出现气化炉带水的情况,这时就会对煤气化生产与设备运行造成影响。
因此,如何控制德士古气化炉带水就成了目前相关技术人员所面临的最大问题。
一、德士古气化炉的结构与工艺流程1.德士古气化炉的结构循环硫化炉主要是由烧嘴口、浇注料、向火面砖、支持砖、绝热砖、电热偶温度计、吹氨口、出气口、激冷水入口、激冷水出口、再循环口、渣水出口等组成,这些系统掌管着德士古气化炉实际运作,同时也与煤炭气化生产息息相关,并且当任意部分出现故障情况时,就会导致整体德士古气化炉正常运行受到影响,因此只有严格控制各个系统正常运作,才可以确保气化炉可以实现正常运行。
2.德士古气化炉的运行原理德士古气化炉在运作过程中,主要是将原料煤、水、添加剂等送入近磨机中,将其研磨为水煤浆,而后将水煤浆通过高压煤浆泵进行加压处理、高压氧气通过工艺烧嘴混合后,使其形成喷雾状态并将其喷入气化炉燃烧室中,并在燃烧室中进行较为复杂的气化反应,生产出的粗煤气与熔渣通过激冷环与下降管后进入气化炉激冷室中进行冷却处理,冷却后的粗煤气通过文丘里洗涤后进入洗涤塔,这时熔渣会落入激冷室底部等待冷却、固化后定期进行排放,而粗煤气会在洗涤塔中等待进一步冷却、除尘等,最终待粗煤气出洗涤塔后进入后续工序中[1]。
GE气化炉带水原因分析及解决措施
GE气化炉带水原因分析及解决措施摘要:分析了GE气化炉合成气带水的表征现象、原因及其对稳定生产的危害性,并针对影响因素提出了两个方面的改进措施,一是从工艺指标的控制上作出调整,二是针对新设计装置气化炉结构提出了改进措施。
关键词:GE气化炉合成气带水影响Abstract: The GE gasifier synthesis gas with water, the characterization of the phenomenon, causes and dangers for stable production and influencing factors for the two aspects of the proposed improvements, one from the control of process indicators adjusted Second, the structure for the new design devicegasifier proposed improvement measures.Keywords: GE gasifiedSyngasWatery Affect引言:气化炉是GE水煤浆加压气化装置的核心设备,分为燃烧室和激冷室两部分。
上部为燃烧室,内衬3 层耐火材料;下部为激冷室,内有激冷环、下降管、上升管和折流挡板等主要部件。
我们在生产操作过程中时常会发生激冷室的合成气带水问题,所谓“带水”,即激冷室的水被合成气大量夹带至后续工序的洗涤塔,使激冷室内液位严重低于工艺要求值,而洗涤塔内严重超高,来不及排除,严重时塔内水与合成气一并流向下游工序的变换炉,迫使变换停炉。
本文就此问题进行分析和探讨。
1. 装置流程简述加压的水煤浆和氧气经过特制的工艺喷嘴喷入气化炉内后, 水煤浆被高效雾化成细小的颗粒,与氧气在炉内1300~1400 ℃的高温下发生复杂的氧化—还原反应产生煤气, 其主要成分为合成气(CO+ H2); 同时生成少量熔渣。
气化炉频繁带水故障处理
气化炉频繁带水故障处理
一、事故现象
正常生产过程中,气化炉出口气温度由242℃快速下降至235℃,同时气化炉液位先升后降,洗涤塔液位先降后升。
二、事故处理要点
1.适当降低气化炉液位;
2.适当加大气化炉排水量;
3.适当降低气化炉负荷。
三、原因分析
1.气化炉液位高减小了激冷室内气水分离的空间。
2.气化炉热负荷过高,产气量过大,气相易带液。
3.炉内件变形或运行后期结垢,造成气体流道变窄流速加快。
四、事故危害
1.造成气化炉洗涤塔液位波动,易联锁停车,同时影响洗涤塔给料泵负荷,易造成该泵超电流或憋压;
2.影响系统压力,影响送变换合成气水汽比;
3.造成洗涤塔水质恶化,从而加快激冷水系统、洗涤塔黑水排放线结垢堵塞,缩短系统运行周期。
五、事故教训及防范措施
1.单炉检修时对炉内结垢进行彻底清理,对变形的部件进行修复;
2.频繁带水时需及时处理,避免造成更严重的危害。
水煤浆气化炉合成气带水问题分析及应对措施
F e b . 2 0 1 3
・
化肥设 计
Ch e mi c a l Fe r t i l i z e r De s i g n
第5 1 卷
第1 期
5 6・
2 0 1 3年 2月
水煤浆气化炉合 成气带水问题分析及应对措施
朱 春鹏 , 王晓娟 , 姚晓 虹 , 徐 宏伟 , 徐 永萍 , 何 先标
o x y g e n /c o a l r a t i o,o p t i mi z i n g t h e s t uc r t u r e s or f b o t h q u e n c h i n g c h a mb e r a n d q u e n c h i n g r i n g ,a s we l l a s a d d i n g g a s /l i q u i d s e p a r a t o r a t t h e s y n t h e t i c g a s
Ke y wo r ds : wt e r c o a l s l u r r y g a s i i f e r ;q u e n c h i n g c h a mb e r ;wa t e r e n t r a i n e d i n s y n t h e t i c g a s ; r e a s o n a n a l y s i s ;c o u n t e r me a s u r e
水煤浆气化炉合成气带水分析及处理
2019年12月第42卷第61Dec.2019Vol.42No.6 Large Scale Nitrogenous Fertilizer Industry水煤浆气化炉合成气带水分析及处理颜愈丹(中国石化九江分公司,江西九江332000)摘要:水煤浆气化炉在高负荷运行时容易出现黑水水质变差和激冷室环隙堵渣等异常,导致合成气带水%在生产运行过程中,适当降低气化炉温度、加大系统循环量和补充气化炉事故工艺水等方法,能有效减轻合成气带水现象%关键词:水煤浆气化炉合成气带水气体流速1概述中国石化九江分公司煤制氢装置采用水煤浆气化技术,设计有效气(CO+H2)产量为100000m3/ h,设置3台气化炉(两开一备),单炉设计满负荷煤浆流量为42m3/h。
经磨煤制浆系统制成浓度约60%的煤浆,由煤浆给料泵加压后送至气化炉工艺烧嘴,与来自空分装置的高压氧气一起通过烧嘴进入气化炉上部的燃烧室,在一定的压力和温度下进行部分氧化反应生成主要成分为CO和H2的粗合成气%反应后的粗合成气和液一起进入气化炉下部的室,用水液化成粗渣,粗合成气中分,通过系统定期排至。
离开气化炉室的粗合成气进入文丘里洗涤器和洗涤塔,经来自除氧器的高压灰水和来自高压液罐的液洗涤后送入单%来自气化炉室和洗涤塔的水压后进入系统气、回收热量并浓缩固体。
2合成气带水现象煤制氢装置气化炉生产行中,合成气生水主要在下:1)气化炉室液下%气化炉激冷室液在短时间内由65%快速降低至57%,气化炉至高压罐开度由36%至13%,气化炉黑水流量由95t/h下降至32t/h%2)洗涤塔液位快速上%洗涤塔液位上涨趋,由60%上至90%,洗涤塔水开度由43%至20%,洗涤塔补水量由85t/h 左右降低至35t/h。
3)气化炉压上涨%气化炉与合成气出口管线压差由40kPa上涨至72kPa%4)气化炉温度下%气化炉托板砖温度由219七降至214"%5)洗涤塔合成气流量上%合成气流量由约95000m3/h上涨至118000m3/h%6)压罐压力和液%液由50%降至43%左右,高闪压力由0.88MPa降至0.8 MPa%7)单合成气分液罐液上%合成气分液罐液开%煤制氢装置合成气洗涤塔进入装置合成气分液罐,合成气夹带的水分在分液罐分来,分液罐液上,分液罐液%3合成气在气化炉内过程分析在气化炉燃烧室内反应后的1350"左右的高温合成气与熔融的煤渣一起进入激冷室,与在下成均匀水膜的激冷水生的传,高温合成气通过流和的收稿日期:2019-03-31;收到修改稿日期:2019-09-29o作者简介:颜愈丹,女,1993年10月出生,本科学历,助理工程师,2014年毕业于西南油大学环境工程专业,现在中国石化九江分公司煤制氢运行部工作%联系电话:199********;E-mail: ealthy98@%第6期颜愈丹.水煤浆气化炉合成气带水分析及处理427将温度传递给水膜,高温合成气温度急速冷却,激冷水膜温度迅速升高,并有部分气化,以饱和水蒸气的形式存在⑴。
水煤浆气化炉合成气带水问题的分析
水煤浆气化炉合成气带水问题的分析摘要:气化炉是水煤浆加压气化装置的核心设备,它包括了燃烧室和激冷室两部分,上部为燃烧室内衬三层耐火材料;下部为激冷室,燃烧室与激冷室之间由燃烧室的锥底相互隔开,燃烧室与激冷室之间通道是渣口,渣口的下面依次是激冷环和下降管,下降管的外面是上升管且同心,上升管上部的折流板固定在燃烧室的锥底上。
在生产运行中时常会发生激冷室合成气带水问题,因此本文主要就水煤浆气化炉合成气带水问题进行探讨分析,并提出一些个人观点,以供参考。
关键词:水煤浆气化炉;合成气带水问题;解决措施;前言:气化炉合成气带水的问题对气化系统稳定运行的危害很大。
气化炉合成气带水的主要原因是系统热负荷过高产生水沫和激冷室内气体流速过高,通过降低热流强度和扩大上升管直径、加大激冷室液面上部分离空间以及在气化炉合成气出口管线上设置气水分离器可以从不同的侧面解决气化炉带水问题,增加企业的经济效益。
1水煤浆气化炉合成气带水的现象与危害1.1 系统出现异常现象(1)气化炉的液位下降,去闪蒸系统的黑水调节阀会关小;(2)合成气温度偏高,文丘里压差增大且波动;(3)洗涤塔液位升高,洗涤塔补水阀关小。
1.2 气化炉带水危害(1)气化炉液位持续下降,有时需减负荷生产,影响装置的生产强度;(2)气化炉带水后,由于气化炉激冷室内直接接受自气化炉燃烧室来的熔渣、飞灰,系统内水质较差,大量灰份随着合成气夹带的水到达洗涤塔内,影响了洗涤塔的水质,也影响了出塔合成气的清洁程度;(3)由于洗涤塔液位升高,操作不稳,有时会引发洗涤塔带水而影响后工序的正常操作;(4)气化炉带水后,激冷室内的黑水被带入旋风分离器和水洗塔,旋风分离器和水洗塔内的含灰量会增大,会影响出水洗塔合成气的清洁度,同时会影响黑水循环泵入气化炉的激冷水的水质,长期运行会加剧激冷环的结垢;(5)由于气化炉黑水向闪蒸系统的排放量减少,黑水中的灰渣成份增加,容易堵塞气化炉去闪蒸系统的黑水管线,影响闪蒸系统的正常操作;(6)气化系统带水严重时,部分黑水进入气相当中,合成气含灰量和含水量增加,带入后系统,造成系统压力波动,同时会影响变换炉内的触媒使用寿命。
关于LX-L带水、带灰现象分析及部分处理措施
关于 LX-L 带水、带灰现象分析及部分处理措施摘要:气化炉长周期运行时出现合成气带水、气化炉液位计失真等情况时,其主要原因为运行期间合成气带灰导致气化炉内水汽分离空间减小,造成后续出现的激冷室内积渣严重,合成气带水严重,合成气管道内积灰文丘里压差增高等现象,针对以上情况做出原因分析及前期处理措施以对该情况进行缓解及延长运行周期关键词:LX-L激冷室积灰带水1.LX-L工艺介绍新疆和山巨力化工有限公司气化装置采用鲁西化工集团设计制造的粉煤加压气化装置,采用单烧嘴、水冷壁结构,LX-L粉煤气化工艺包括磨煤及干燥2150、粉煤加压及输送2160、粉煤气化及合成气洗涤2170、渣及灰水处理2180、气化公用工程2190单元;气化装置的规模为48000Nm3/h有效气(CO+H2),设计负荷60%-110%,年生产时间为8000小时。
装置物料平衡按产48000Nm3/h有效气(CO+H2)考虑。
产品的产量:有效气:48000 Nm3/h,粗合成气:117300 Nm3/h,LX-L运行期间出现问题较多,其中主要现象为合成气带水、带灰现象,很大程度上影响了气化炉的长周期运行。
1.合成气带水、带灰现象介绍LX-L在运行期间出现过合成气带水、带灰现象,起主要表显为以下几个方面:2.1文丘里压差上下波动较大,波动超过30KPa,原气化炉运行文丘里前后压差在130KPa左右,在合成气带水现场出现后上波动至170KPa左右,上下波动频繁,调节文丘里喷淋水流量效果不明显,在文丘里无明显堵塞情况下,文丘里压差波动大时气化炉带水现象的最直观的表现。
2.2合成气带灰会造成合成气管道内部积灰严重,造成合成气管道前后压差(气化炉出口与文丘里前压差增大),在我方气化炉运行期间曾出现合成气管道压差相差0.3MPa左右的压差,仅仅时合成气管道压差,系统压差(气化炉压力与洗涤塔出口压力差值)最高至0.45MPa,在气化炉检修期间切开合成气管道时发现,合成气管道堵塞严重,最严重地方剩余通道面积约为8*15cm(合成气管道为DN400)2.3气化炉液位下降明显,洗涤塔液位上涨明显,在合成气带水现象出现时发生比较明显现象,气化炉正常运行时黑水外排流量在210m3/h左右,洗涤塔外排约在40m3/h左右(因我方气化炉内积灰现象发生频繁,洗涤塔外排流量增加来缓解激冷室内积灰严重现象),带水情况出现时气化炉外排流量减少至180m3/h,洗涤塔外排流量增加至60m3/h。
气化炉带水问题详解
磨煤机初始投料方案目的及范围检查、考核棒磨机的设计、制造、安装质量,发现问题及时解决。
①.②.③.④.⑤.⑥.⑦.⑧.⑨.⑩.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.气化炉带水问题详解据文献讲:合成气通过燃烧室的渣口进入激冷环和下降管以后,由于下降管内壁四周分布着激冷水形成的液膜,合成气与激冷水并流下行的过程即发生了传热传质过程,合成气被冷却,激冷水被加热,部分激冷水蒸发成为饱和蒸汽进入到合成气中。
合成气离开下降管后,在下降管与上升管的环隙问穿越激冷室水液层鼓泡上升,在此过程中由于气体流速较快,合成气在溢出激冷室液面时要夹带部分水。
夹带出的水有4种运动形式:一部分随合成气在环隙上升的过程中由于没有足够的动能,又落回到环隙的液层中;一部分撞击到上升管的内壁和下降管的外壁上以液膜的形式流回到液层中;一部分在离开上升管后经过激冷室上部的折流板时,被分离沉降到激冷室液面上;一部分最终随合成气被带出气化炉,经文丘里进入洗涤塔中。
由于合成气在激冷室液层中穿行的过程属于一种气、液分散系,而且存在着传热传质的过程,比较复杂。
从2个方面进行讨论:(1)借鉴气流输送的理论,从气体流速的角度来考虑;(2)合成气夹带的小水滴虽然不属于气流输送中的固体颗粒,但是有许多相似之处,因为液体的密度与固体的密度非常接近而与输送介质合成气的密度却相差甚远,这一点与气流床的情况很相似。
另外小液滴作为一个质点在液面上运动时,同样受到气体的推动力和自身重力的作用,这也与气流床中的固体颗粒相同。
合成气中夹带的小液滴要以流化状态被带出气化炉时,也应有一个带出速度的问题。
《大规模煤气化技术》非鲁瓦高压煤浆泵号称傻瓜式操作稳定性好,流量特性稳定GE的煤浆泵需要注水排气和注油排气,两者可同时进行,首先开泵入口原水阀(冲洗水),开泵出口导淋,在开原水阀时联系中控,确定流量,PLC面板启动动力端油泵,活塞润滑油泵,推进液油泵,打开排气阀,手动转动联储节,看到PLC面板上的注油灯亮时停止盘泵,灯灭继续盘泵,让活塞来回走几个行程后,排气结束,,依次按复位灯示推进液油泵自启动投运,无报警信号后,可启动电机,启动煤浆泵,在启动后可继续注油排气几分钟。
德士古气化炉带水原因分析和处理
德士古气化炉带水原因分析和处理王建军张敬忠张亮(山东兖矿鲁南化肥厂第二氮肥厂 277527) 2001-08-16气化炉带水现象在我厂试车和投产以来是一直存在的问题,即加入的激冷水远大于合成气饱和水蒸气带出和排出水的总量,但气化炉的液位仍维持不住,随着负荷由低向高增加,气化炉液位急剧下降,致使整个气化系统操作失控,无法提高系统负荷,而且时刻存在跳车的可能。
现将相应的改造经验介绍如下。
1 气化炉带水时的几种现象气化炉带水时一般会出现如下几种现象:气化炉液位大范围波动;文丘里压差波动大,压差上升;洗涤塔液位上升,进塔水量大幅度减小后,仍无法控制液位上升;支撑板温度下降;出气化炉的黑水减少,气体洗涤效果下降。
2 原因分析因气化炉操作压力较高,高温合成气由燃烧室经下降管进入激冷室迅速冷却,由于下降管和上升管组成的两相流上升环隙及折流挡板的设计,目的是在短时间、最小空间内达到高温气体冷却饱和水蒸气的初除尘,因此,存在以下问题,激冷室示意见图1。
(1)随着压力与负荷的增加,激冷室内热流强度增加,当其达到一临界值后,传热方式转为低效的膜状沸腾传热,随着变换能力下降,炉内体随之带走大量的水。
(2)气化炉在高负荷运转条件下,气体流速增大,由设计值1.1m/s增大到1.6m/s,增加了带水的能力。
在气化炉带水的情况下,班产合成氨由110吨降低到70吨左右。
(3)由于气化炉内下降管和上升管之间尺寸是与原始设计生产能力相对应的,生产能力加大后,两管之间的尺寸没有做相应的调整,容易在水汽过饱和状态下形成水团,被高速气流带走。
(4)当高温合成气经下降管在激冷室内瞬间冷却,气体和熔渣温度下降很快,熔渣继续下沉,气体夹带少量水沿下降管与上升管之间的环隙继续上升,从合成气出口排出;又因负荷增加,有大量气体冲击上升管下部钟罩,这样气体通过液封继续向上,必定会带走大量的水。
(5)高效分布板分离合成气夹带的水团时,不能完全而有效地分离气和水,致使水团随气流进入后系统。
壳牌气化炉进水原因分析
炉或气 化室膜 式 壁泄露 ,马弗 炉泄 露的情 况主 要是 两个 ,一个 是 眼状 腐 蚀 ,这个 原因未 明 ,另外 是片状 的 ,这 主要 是马弗 炉局 部超 温 ,一 般 有眼状 的漏点就一 定有片状 的漏 点 2 撒 冷 段或输送段 爆管 造 成 激冷段 或输 送段爆 管 的原因 可能有 :夹 带固体 颗粒 合成 气 的 长期 、高速 冲刷 ;粘性 飞灰造 成结 垢 ,使 激冷段 或输 送段 受热 不均 以 及 热应 力作 用 ;分 配环 强制循 环水 分配不 均匀 ;拉蒙 配管 堵塞 等 。如 果 是激 冷段 或输送 段爆管 ,大量的 水 、汽 混合物 将进 入气 化炉 ,使 系 统 压力 突然升 高 ,激冷气 流量 突然变 低 ,严重 时可能 造成 激冷气 压缩 机 喘振 ,系统 温度 下降 ,激冷 段和输 送段 的上 水流 量高报 警 。激 冷段 和输送 段上 水有拉 蒙喷射 器 ,也就 是限 流孔板 ,其作 用就 是各个 管 子 的入 口离上 水处远 近不 一样 ,水压 也就不 一样 大 ,离得远 的地 方压 降
下降 多一点 ,不能 保证 每根管 子上 水一样 ,离 上水近 的地 方 ,限流孔 板 的管 径小 点 ,远的地 方限 流孔板 的管径 大 点 ,保证 每根 管子 的水 流 量 已样 大 。所 以虽然某 根管 子爆管 后 ,它 入 I = 1 的限 流孔板 限制 着太 多 水从这根 管流 出去 ,在激冷短和 输送段水 汽混合 物的 出口设有 密度计 , 密度计 可能 会略微 上升 。但是 激 冷短和输 送段 的流 通量变 大 ,以及 水 汽混 合物的 压 力 5 5 B a r ,会 造成 合成 气流 通 阻力 的增 加 ,最 终激 冷 短 和 输送段 的两 端的压 差增1 5; 水 汽和合成气 一起 到达干 洗单元 ,飞灰 吸 湿后变 粘 ,干洗单 元的 负荷增 加 ,陶瓷滤 棒两 端 的压 差会 增加 ,但是 这里 的温度 也有 7 2 1 ~ 9 0 0 o C,水 基本 上都汽 化了 ,所 以我 觉得 干洗 单 元应该还 处于能忍 受的状态 3 . 蒸 汽过热器漏 中压蒸 汽过热 器设计 为不锈 钢材质 ,设 计压 力 5 . 0 5 MP a ,设计温 度4 0 0℃ ;合成气 设计压 力 3 . 8MP a ,设 计温度 7 2 1℃ 。中压 蒸汽 过 热器 损坏 的主要 原 因是开停 车阶段 ( 温 度低 于 2 0 0 o C )C I 一对 不锈 钢 腐蚀 造 成。 因为 c l 一 对 不锈 钢 的腐 蚀是 刀状 ,会 腐蚀 成 一道 道 凹痕 , 这里管 子强 度会 变低 ,可能 会使管 子 突然掉下 一 块 ,漏 量剐 开始就 可 能很大 。 4 . 合 成气冷 却器爆管 合 成气 冷却器 的管程 是水 、汽 混合物 ,而 合成气 中压 蒸 汽过热 器 出口的温度 合成气 温度 只有 6 8 0℃左 右 ,温 差较 小 。爆 管后 大量 水进 入 合成气 ,会 造成 出口测温 点 以及 出口壁温 测温 点下 降 ,特 别是 出 口 壁温 测温 点 ,在 合 成气 管 线的最低 点 ,有可能 有 水冷凝 下来 ,此处 的 温 度接 近水 汽混 合物 的饱和 温 度 ,如果打 开 其旁 边 倒淋 ,有 水 流 出 。 其原 因有可能是 夹带 飞灰 的合成气长 时间的冲刷 、合 成器冷却 器结 垢 , 造 成受热不 均 匀产生 的热 应力 的影响 ,以及 敲击器 故 障等 。又 因为合 成 气中有 少量 飞灰 ,飞灰 中含有 氧化 钙和 氧化铝 ,氧化 钙和 氧化 铝具 有 吸水性 ,吸 水后 流动性 变差 ,导致 合成气 流动 阻力增 加 ,合成气 冷 却 器压差 增大 ;同时 ,在 干洗单 元 陶瓷滤棒 过滤 下的 飞灰也 因流 动性
煤化工技术专业《气化炉带水》
气化炉在运行期间,激冷室液位下降,文丘里压差上升,水 洗塔液位上升,并且居高不下,综合以上几点分析,气化炉发 生了带水现象。假设不及时处理,气化炉的液位急剧下降,迫 使气化系统跳车。洗涤塔液位过高,会导致后工序的变换系统 带水,甚至导致触媒受损失活。
原因分析及紧急措施
1负荷太高
气化炉在高负荷运转状态下,其压力和温度较高,气量也相应 增大,但气流通过的间隙未改变,气流夹带液滴的速度,大于ห้องสมุดไป่ตู้ 滴的沉降速度,使气化炉带水。
气量增大
原因分析及紧急措施
2操作温度较高
此时应缓慢关小氧气调节阀,减小氧气流量,降低气化炉炉温 ,及合成气的温度,减少水的蒸发量,炉温应控制在高于灰熔点 100℃左右,对气化反响最为有利,也可防止气化炉带水。
原因分析及紧急措施
3内件损坏 气化炉的内件损坏,如下降管脱落,造成气化炉带水,此时,
应立即进行停炉修复。
此时应先关小氧气流量,再关小煤浆供给量,缓慢降低系统负 荷,至系统到达运行正常。
原因分析及紧急措施
2操作温度较高
气化炉操作温度偏高,激冷水中饱和水蒸气也多,气 量增大,气速也就相应增大,引起气化炉带水。炉温在 气化炉操作中,炉温的控制相当关键,维持较高炉温, 对气化反响、发气量、碳转化率等有利;但是,炉温偏 高,激冷水中饱和水蒸气也多,气量增大,气速也就相 应增大,也会引起带水。
水煤浆气化炉合成气带水问题分析及应对措施研究
水煤浆气化炉合成气带水问题分析及应对措施研究发布时间:2021-08-12T11:14:06.520Z 来源:《科学与技术》2021年第29卷第9期作者: ·陈华[导读] 在水煤浆气化炉这一装置的运行过程中,出现合成气带水这一问题可以说是非常常见的陈华国能新疆化工有限公司新疆乌鲁木齐市 831400摘要:在水煤浆气化炉这一装置的运行过程中,出现合成气带水这一问题可以说是非常常见的。
由于合成气在气化炉工作的过程中,会经过洗涤、冷却、分离这三个步骤,随后将洗涤后的冷却水带出气化炉,气化炉的液位就会出现明显的降低,但是洗涤塔液位却能看到升高,而且洗涤冷却水会和合成气一起进入后续作业中,如果情况严重,甚至会损坏催化剂,所以如何找到水煤浆气化炉合成气带水问题的解决措施是非常必要的。
文章首先分析了合成气带水的原因,以及可能造成的危害,随后提出了合成气带水问题的有效应对措施。
关键词:合成气;带水问题;应对措施引言气化炉是水煤浆气化中的关键设备,其中涵盖了两部分环境,分别是燃烧室和激冷室。
一般来说,气化炉的上部则为燃烧室,内有三层高强度的耐燃烧材料;下部分为激冷室,与燃烧室之间以锥底的形态互相隔开,二者的通道是渣口,渣口下方为下降管和激冷装置,外部是同心上升管,上升管往往固定在燃烧室与激冷室的隔离锥底。
在日常的工作运行时,激冷室经常会出现合成气带水问题,给工作的开展带来很多困难,所以如何应对这一问题,是文章所探讨的重点。
1.合成气带水原因1.1激冷室的气体流速通过真实的模拟检测和数据分析能够发现,如果不断增多下降管内的合成气流通速度,那么下降管的液面高度也会随之下降,但是合成气对液面会增强其相反的冲击力,增加合成气带水动能,导致合成气离开水面时不断增多带液量。
合成气会加快速度上升,进入到下降管和上升管之间的空隙中,如果流速依然没有得到有效控制,那么合成气增加的带液量就会增多动能,这部分液体很可能被带出气化炉。
ge德士古水煤浆气化炉带水分析
171中国设备工程Engineer ing hina C P l ant中国设备工程 2020.04 (下)水煤浆和氧气在德士古工艺烧嘴中充分混合雾化后进入气化炉的燃烧室内,在大约6.5MPa (G )、1350℃条件下进行气化燃烧反应。
生成粗合成气和熔渣进入激冷室进行传热传质,洗涤后粗合成气沿上升管、下降管环隙进入合成气管道,然后,经文丘里洗涤器、洗涤塔再次洗涤后送至变换系统,大部分的熔渣经激冷水冷却固化后经过破渣机破碎后进入锁斗,后经锁斗系统循环定期排至渣池。
在这个操作过程中,很容易发生激冷室合成气带水问题,进而影响水煤气的质量。
气化炉带水现象主要有两种方式,一种是高温合成气在激冷室内进行传热传质形成饱和水汽进入洗涤塔,这种情况为正常带水;另一种则是气化炉合成气流夹带着大量水团进入洗涤塔,这种非正常带水会影响合成气质量,本文主要讨论非正常带水现象。
1 气化炉合成气带水现象(1)气化炉液位大幅度下降,有时会瞬间降低20%左右;此时,降低气化炉排黑量气化炉液位反而会不增而降。
(2)文丘里洗涤器压差增大且大幅波动;由于合成气中大量带水,经过文丘里洗涤器时气流通道变小导致阻力变大,从而导致压差变大,同时,激冷水入文丘里洗涤器量减少,导致文丘里洗涤效果变差。
(3)洗涤塔液位升高,出洗涤塔合成气温度升高1~3℃,合成气流量大幅波动;由于合成气将气化炉内水液大量带入洗涤塔,洗涤塔液位逐步增高,洗涤塔补水量逐渐降低,水系统失调,洗涤效果变差,不能进行有效的传热传质。
2 气化炉带水现象原因分析及相对措施合成气在激冷室内洗涤过程中水的形式主要有以下几种形式:在高速气流的作用下水液获得一定的动能,沿下降管和上升管环隙向上运动,但由于自身重力作用会发生沉降,一部分水液由于动能较低,上升一段距离后落下;一部分水经过上升管顶部折流挡板时被折挡落下;最后,一部分水则被带出气化炉进入合成气管道。
下面从气化炉带水能力大小和传热、传质两方面进行分析。
关于德士古气化装置运行管理经验的总结
关于德士古气化装置运行管理经验的总结摘要:近年来,德士古气化技术在我国得到了较多的应用。
但从实际应用情况来看,装置运行方面还存在一定的问题。
因此需要做好相应的运行管理工作,以更好的提高德士古气化技术的应用效果。
本文,笔者即从气化炉的带水、闪蒸系统的积渣、黑水管线的磨损等方面,对德士古气化装置运行管理予以简要的分析。
关键词:德士古气化装置运行管理引言德士古气化工艺作为一种先进的煤气化技术,在我国的应用范围较为广泛。
但实际运行发现,受到工程设计和操作经验不完善等因素的影响,存在开停车次数仍较多等情况,无法很好的满足高负荷、长周期稳定运行的需要。
因此,提高装置的运行管理水平至关重要。
下文即从气化炉的带水、闪蒸系统的积渣、黑水管线的磨损等方面对相关管理经验进行探讨。
一、气化炉带水1.气化炉带水时的现象分析。
气化炉带水时会出现以下一些现象:气化炉液位呈现出剧烈的波动;文丘里压差波动较大,压差呈现出增加的情况;支撑板温度下降;洗涤塔液位上升,在进塔水量出现显著减少之后,仍然无法对液位上升予以有效的控制;出气化炉黑水减少,气体洗涤效果不佳。
2.气化炉带水原因。
分析气化炉带水的原因,主要是因为气化炉的操作压力较高,高温合成气从燃烧室通过下降管进入激冷室之后,温度迅速下降,出现快速冷却现象。
但是,下降管和上升管会组成的两(三)相流上升环隙,加上受到折流挡板的影响,便会出现各种气化炉带水现象。
3.改善措施。
3.1设备方面。
加高上升管下部锯齿,以保证高温合成气的稳定流出。
并结合开车震动等问题,对托架予以妥善的固定。
在激冷环前黑水管线上设置过滤器,以避免出现堵塞,并便于对过滤器进行清洗。
对于所使用的激冷环的材质也要进行改善,提高其材质等级。
3.2工艺方面。
合理控制生产负荷和液位,出现带水现象要及时采取措施影响带水条件,以减少排水量。
对各种仪表和阀门等要定期进行校验和检查,保证其精准性。
4.改善效果分析。
进行工艺和设备改造之后,可以有效减少高负荷生产状态下气化炉的带水现象,保证甲醇和合成氨系统的长周期稳定运行。
水煤浆加压气化炉带水的原因分析及预防措施
水煤浆加压气化炉带水的原因分析及预防措施摘要:水煤浆加压气化炉出现带水的本质含义为;在进行生生产过程中,由于气流在高速运行时,提高了其对液体的分散作用,由于加剧了液体的循环流动,造成了气化炉内部带水现象。
引起气化炉出现带水现象的原因主要有;水煤浆加压气化炉的液体位置、生产过程中气流的速度、环流作用的加强、气化炉的负荷以及温度的高低等等。
为保证气化炉稳定、高效率运作,应当提高对气化炉带水的重视程度,并采取措施防患于未然,进而最大化的增加生产厂家的经济收益。
关键词:水煤浆加压气化炉;带水;原因分析;预防措施前言:水煤浆加压气化技术是煤化工企业生产过程中重要的一项技术。
同时水煤浆加压气化炉是煤化生产过程中的核心设备,其主要有两部分组成,分别为燃烧室与激冷室。
燃烧室分布在水煤浆加压气化炉的上半部分,激冷室分布在水煤浆加压气化炉的下半部分。
在激冷室中的重要组成部件包括了激冷环、上升与下降管道以及折流挡板等等。
在煤化企业进行日常生产生活中,由于一些操作问题,会导致水煤浆加压气化炉内部出现带水现象,这些问题的出现严重限制了煤化企业的安全系数与经济利益。
文章对造成气化炉带水的原因进行了分析,并阐述几点预防措施。
1、水煤浆加压气化工艺的流程概括经过加压处理过后的水煤浆以及氧气,通过特定的烧嘴喷入水煤浆加压气化炉中后,水煤浆会产生雾化反应,最终转化为细小的煤粒,产生的煤粒经过1300-1500摄氏度的高温处理过后,会逐渐发生化学反应,生成全新物质-煤气,剩下的煤粒就形成了熔渣。
煤气与熔渣经过水煤气加压气化炉的燃烧室之后,会通过借助下降管将其运输到激冷室中的冷藏液面之下。
在这个环节中,为了防止高温破坏下降管,应当在下降管的上半部分设定一个高温冷却环节,对即将进入下降管的高温物质进行冷却处理。
经过冷却,熔渣会在激冷室的最低部出现,经过一些列加工处理,最终排放出激冷室[1]。
产出的煤气经过冷却环节之后,温度会得到一定的降低,并且激冷水被蒸发或者依照饱和水蒸气的形式融入到合整个气相整体中。
煤气化方面德士古气化炉带水问题研究进展
煤气化方面德士古气化炉带水问题研究进展发布时间:2021-07-28T10:22:51.210Z 来源:《基层建设》2021年第13期作者:周文华[导读] 摘要:我们是一个在许多不同生产领域造成碳排放并消耗碳排放的大国。
陕西延长石油榆林煤化有限公司 719000摘要:我们是一个在许多不同生产领域造成碳排放并消耗碳排放的大国。
当今的气相方法应用广泛,许多企业都有成熟的气相方法。
气体转化技术的特点是环境污染低、原料质量好、原料种类繁多、碳投资率高、气体强度强。
这项技术经久耐用,灵活多变。
但是,在实践中,水问题容易发生,德国液压油的维护和设备稳定性的保证影响了工业生产。
关键词:德士古气化炉;带水;策略引言燃气炉的湿度问题导致Degas冷却温度下降到低于水平。
并将洗涤塔推高。
在这种情况下,德国煤气团的温度上升,沙丘中洗涤剂的沉淀,冷却空间较低,原料煤气业的温度上升,存在桥梁形成或设施受损的危险。
因此,正确分析水栽培高炉的水气问题对于确保平稳运行至关重要。
合成气带水问题进行适当分析具有非常重要的意义。
1德士古水煤浆加压气化技术的优点碳纤维更具适应性。
德国深海的气体泄漏和气体压力工艺要求相对较少的煤矿,即煤水合物、钚等的数量可以看作原料,在许多气体加工过程中普遍存在。
2)二氧化碳排放量高。
德国深海油气转化技术中煤炭勘探的速度相对较高;它可以减少97%以上,从而提高能源使用效率,减少资源浪费。
3)气体压力较大。
工业生产作业十分灵活,在系统压力异常剧烈波动的情况下,有效分组没有明显变化,影响后续作业的正常运行。
4)燃气计量结构简单。
煤气炉和燃气压力处理技术比较简单,内部没有比较复杂的部件,维护成本较低。
5)提高热利用率。
燃气行业的热液气团热负荷较高,热冷却时可以完全回收,对工业发电有利。
6)提高工作效率。
德国深海热液碳水化合物气体注入装置比其他装置提供更高的容量和效率,因为它们可以生产当今最大的盐酸骑兵压缩机2500t以上。
德士古气化激冷室带水分析及应对方法
中煤 陕西榆 林 能源化 工有 限公 司。陕 西 榆 林 7 1 9 0 0 0
摘要 :在德士古 气化炉运行过程 中,其激冷 室会产生不 同程度的 带水现 象,这将严重的影响到 了德士古 气化炉 系统运行的稳 定性与可靠性,对德士古 气化激冷 室带水原 因进行分析具有重要的意义。本文将对德士古 气化激冷室带水原 因进行分析 ,提 出 了相 应 的 解 决 措 施 , 旨在 提 高德 士 古 气化 激 冷 室 系统 运 行 的 稳 定 性 。 关键词 :德士古 气化激冷 室:带水分析 :应对方 法 中图分 类号 :T Q 5 4 5 文献标识码 :A 文章编号 :1 6 7 1 . 5 7 9 9 ( 2 0 1 5 ) 0 8 . 0 0 1 4 . 0 1
1 . 3德士 古气 化炉带水的原因分析
图1 德 士古气化炉激冷室结构 图 气化炉系统的运 行过程 中,随着系统负荷 以及 压力的进 步增大,系统 的运行强度会进一步增加 ,当达到气化炉系 统的设计值时,系统 的传热方式转换为沸腾传热 ,然后 ,产 生的气体在系统的相 关单元中流 经会夹 带着大量 的液相水 。 德士古 气化炉 中气流 的速度 会随 着气化炉 的运行 负荷 增加而增加,这样,实际上增加 了系统的带水程度 ,另外, 气化炉炉内的上升与下降管道 的通气 能力是设计 时确 定的,
一
当系统 的运行能力增加时 ,导致上升与 下降管道不能够很好 的应对气化炉运行环境 的变化 ,会产生水 团被气流夹带走 。 当德士古气化炉 的合成气体高速进入激冷室时 ,会在极 短 的时 间内产生冷却 ,这过程 中熔渣会继续下沉 ,这 时,合 成气 体在气 化炉 的高负 荷条件 下夹杂 着一些 量 的液 相水沿 着上升与下 降管道之 间的环隙继续上升 ,从合成气 的出口排 出,会夹杂着大量的液态水 。 当冷激环 的酸洗效果不佳时 ,导致有较大颗粒 的物质进 入水环板 ,这样 导致水环 之间的堵塞 ,致使 下降管 中的灰水 不能均匀的流 出,造 成下降管与上升管受热不均匀,容 易造 成液位产生波动 ,另外 ,在德士古气化炉在运行 的过程 中, 由于 相 关 的 操 作 人 员 技 术 能 力 有 限 、 经验 有 限 , 也会 在 一 定 的程度上导致气化炉 “ 带 水 ”现 象 的发 生 。 2降低德士古气化炉激冷室带水 的措施 控制德士古气化炉的炉温 ;在德士古气化炉 的实 际运行 过 程 中 ,要 对炉 温 进 行有 效 的控 制 ,合 理 的炉 温 有 利 于 提 高 系统 的碳转化 率 以及气化速 率 ,当炉温 超过 了合理 的范 围 时, 会增加激 冷室的运 行负荷, 导致系 统产 生较 为严 重的“ 带 水 ”现象,大量 的实际证 明炉温控制在 比灰熔点高 5 0摄 氏 度左右 ,气化炉 的运作效率较高 。 有效的控制激冷水的流量及温度 ;根据 实际情况,合 理 的设置德士古气化炉激冷水的排放量及供给量 ,这样,一方 面 ,能够有效的对激冷室 的激冷水 的温度进行有效 的控制 , 降低系统的热流强度,另一方面 ,可 以有效 的改善流经系 统 的水的质量 , 减 少产 生水沫,以降低气化 炉的 “ 带水 ”现象 。 对 激冷室进行有效的改进 ;相关 的技术人员可根据实 际 的气化 炉 的运 行情 况来有 效 的对 激冷 室 的结 构进行 适 当的 改进,可以适当对激冷 室的直径进 行增加 ,还可 以对上升 管 的直径进行加粗 ,这样可 以增加管道 以及激冷室 中合成气 的 界面流量,能够有 效的降低合成气 的流速 ,进而 导致合成气 对 水团的作用力减小 ,缓解夹杂带水 。 控 制德士古气化炉的运行负荷 :由于在气化炉 的运作 过 程 中负荷的增加,将 导致炉 内的压力 的增加 ,这样会增加合 成 气 的 流速 , 当合 成 气 作 用 于水 团时 , 会增加其带水的程度 , 相 关的技术人员 , 应该认真研 究, 控制好气化炉的运行负荷 , 进 而减少合成气夹带水的现象发生 。 控 制 气 化 炉 的压 差 ;当气 化 炉 的不 同系 统 单 位 之 间 出现 较 大 的 压 力 差 时 ,会 导 致 合 成 气 的 流 速 的增 加 并 且 会 发 生 波 动, 进 而 导 致 激 冷 室 产 生 带 水 现 象 。因此 ,气 化 炉 在 运 行 时 , 应 该遵 循 “ 少量多次 ”的原则 ,尽量的减少加减负荷的次数 , 这样有利于系统运行的稳 定,减少带水现象的发生 。 3 总结 德士古 气化炉 运行 质量 的高低将 直接影 响产 出合成 气 的质量 ,技 术人 员需加强对气化炉 的研 究,采取相关 的优化 措施来降低气化炉 “ 带水 ”现象产生。 参考文献 [ 1 ] 王建 军,张敬忠,张亮. 德 士古 气化 炉带水 原因分 析和 处
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气化炉带水原因分析
德士古水煤浆气化合成气带水问题的分析与探讨
摘要:分析了德士古气化炉合成气带水的原因及对稳定系统生产的影响,提出了通过降低热流强度、扩大上升管直径、加大激冷室上部分离空间及在气化炉合成气出口管线上设置气水分离器几项改进措施。
关键词:合成气带水德士古分析探讨气化炉是德士古水煤浆气化装置的核心设备,分为燃烧室和激冷室两部分。
上部为燃烧室,下部为激冷室。
激冷室内有激冷环、下降管、上升管、折流挡板等主要部件。
在我们的日常操作过程中,常会发生激冷室内的合成气带水的问题,本文就此问题进行分析和探讨。
一、
装置的流程。
加压的水煤浆和氧气经过特制的工艺烧嘴喷入气化炉以后,水煤浆被高效雾化成细小的煤粒,与氧气在气化炉内1300~1400℃的高温下发生复杂的氧化还原反应,产生煤气,同时生成少量的熔渣。
合
成气与熔渣出气化炉燃烧室以后,在下降管的引导下进入到激冷室的液面以下,为了保护下降管,在下降管的上端设置了一个激冷环用来分布供应到气化炉激冷室的激冷水,使激冷水以液膜的形式分布在激冷环的内表面,合成气和熔渣在沿下降管下降的过程中,合成气和熔渣与激冷环内壁上的水膜发生传热传质过程,熔渣被冷却固化后沉降到气化炉激冷室的底部,经锁斗收集后排出。
合成气被冷却降低温度,部分激冷水被蒸发并以饱和水蒸气的形式进入到合成气气相主体中。
吸收了饱和水蒸气以后的和成气出下降管以后,在浮力和气流的推动力作用下沿下降管与上升管之间的环隙鼓泡上升,离开上升管后被激冷室上部的折流板折流后从气化炉激冷室的合成气出口排出,经文丘里洗涤器进一步增湿后进入洗涤塔洗涤掉合成气中包含的少量灰份后送变换工序。
洗涤塔的补充水有三路:一路是由文丘里加入的高压灰水,另两路是冷凝液,分别由洗涤塔的塔盘供水流量调节阀和洗涤塔的液位调节阀
5、由于气化炉向闪蒸系统排放水量的减少会影响闪蒸系统的操作。
6、由于系统带水严重,部分黑水进入气相当中会严重影响合成气的流通通道,增加系统的阻力,造成系统超压和压力波动。
三、合成气带水过程的分析。
合成气通过燃烧室的渣口进入激冷环和下降管以后,由于下降管内壁的四周分布着激冷水形成的液膜,合成气与激冷水并流下降的过程中即发生了传热和传质过程,合成气被冷却,激冷水被加热并吸收部分激冷水蒸发产生的水蒸气。
合成气离开下降管后,在下降管和上升管之间的环隙间穿越激冷室的水液层鼓泡上升。
在此过程中,由于合成气的流速过快,合成气在逸出水面时,要夹带部分水分。
被夹带出的水有四种运动形式:1、部分水液由于动能不够高,上升一段高度后又回落到液面上。
2、部分水液撞击到上升管的内壁和下降管的外壁上,以液膜的形式又流回到液面上。
3、部分水液上升到上升管的上沿,但是在经过折流板时,被遮挡住又落
回到激冷室的液面上。
4、最后仍然有部分水液随合成气一起被带出气化炉激冷室。
在德士古气化装置上,从设计上气化炉激冷室的合成气带水量就比较大。
通过对鲁南化肥厂德士古气化装置工艺设计的物料衡算数据分析就可以说明这个问题:
通过对上表数据分析可以看出激冷室在设计状态下合成气的带水量即为
37.7m3/h。
占到了入激冷室激冷水总量的48%
但是在气化炉激冷室操作不正常的状况下带水量更为严重,下面是气化炉激冷室操作不正常情况下的物料衡算表:
通过对上表数据分析可以看出激冷室在不正常状态下合成气的带水量61.3m3/h,通过对以上两表数据分析可以得出以下结论:在激冷室在不正常状态下合成气的带水量是比较严重的,占到了入激冷室激冷水总量的61.3%,在激冷室操作不正常底状态下激冷室的带水量由入激冷室激冷水总量的48%提高到61.3%。
由于合成气在激冷室液层当中穿行
的过程属于一种气、液分散系,而且存在着传热、传质的过程,比较复杂。
下面从两个方面进行讨论:
1.借鉴气流输送的理论,从带出速度的角度进行讨论。
合成气夹带小液滴的情形虽然与气体输送固体颗粒的情形不尽相同,但是在本质上基本一致,都是属于一种连续流体夹带一种分散质,而且连续流体的密度都比分散质的密度小得多,都要求连续流体具备一定的速度才能实现带出过程。
运用力的独立作用原理,激冷室内合成气中小液滴受到向下的重力的作用和向上的气体浮力的作用以及由于小液滴运动所产生的向上的阻力的作用,小液滴应当先作向下的加速运动然后再做匀速沉降运动。
由于激冷室内的合成气不是静止的,而是有一个向上的速度,如果合成气向上的速度大于小液滴匀速沉降速度,小液滴就可以被气体带出气化炉。
下面先来计算小液滴在静止气相中的匀速沉降速度,根据沉降过程运算的牛顿定律:******** 其中1)为小液滴直径2)为小液滴密度3)
为气体密度4)为重力加速度5)1.74为牛顿阻力系数。
通过计算得到小液滴在静止气相中的匀速沉降速度为2.31 m/s 。
下面再来计算气化炉中合成气的流动速度:鲁南化肥厂气化装置现在的生产强度为:合成气量40000Nm3/h。
由激冷水气化产生的水蒸汽量为合成气量的 1.4倍,两者相加的总气量为:96000
Nm3/h。
根据理想气体状态方程换算成气化炉操作状态下(2.65Ma,480K)的气量为5688.8 Nm3/h,合1.58m3/s。
激冷室下降管与上升管间的环隙面积为0.391㎡,则合成气在下降管和上升管间的流速为4.04m/s ,远大于相对于3mm液滴的最低带出速度2.31 m/s 。
况且由于激冷室下降管外升气管内的环形通道内两侧都有液膜存在,合成气中夹带着小液滴,这些都将大大增大实际的合成气流速,使带水的力量加强。
由计算可以看出气化炉内激冷室内合成气的流速非常大有足够的力量带出部分黑水。
实际上气化炉带水的情况是比较严重的。
在装置满负荷正常生
产时,通过上面的气化炉水平衡计算也可以看出:在一般情况下气化炉的带水量为37.7 m3/h,而在气化炉严重带水时,气化炉的带水量可达61.3m3/h 。
2.从传热、传质的角度进行讨论。
在激冷室内,合成气与激冷水之间的传热属两相流的沸腾传热过程。
根据流体沸腾传热的理论,其传热过程将随热流强度的增加而发生传热机理的变化,即当传热过程的热流强度达到一定的临界值时,传热过程将由高效的泡核沸腾转变为低效的膜状沸腾。
此时传热过程将产生许多泡沫,气体当中就会夹带大量的水沫,由于水沫的密度大大小于液滴的密度,使得气体夹带液体所需要的能量大大降低,可以在气体流速不太大的情况下发生大量带水的情况。
这一理论可以解释当气化炉带水时,加大气化炉的排水量,降低气化炉激冷室内水浴的温度后,不但气化炉激冷室的液位不下降反尔升高,这是因为,激冷室水浴的温度降低以后,气化炉内合成气与激冷水间的传热过程由于激冷水浴温度的降低,
导致了热流强度的降低,既而导致了传热方式从膜状沸腾转化为泡核沸腾,气相当中不再有大量水沫出现,合成气带水量大大降低,最终使气化炉激冷室的液位上升。
四、解决合成气带水问题的应对措施。
解决合成气带水的问题可以试着从
以下几个方面着手考虑:
1.扩大上升管的直径,加大上升管与下降管之间的环形通道的面积,降低气体的流速,减弱合成气对液相的冲击,降低夹带水的动能,从源头上遏制合成气带水的问题。
由于气化炉上升管是采用螺栓连接的方式安装到气化炉激冷室中去的,更换起来比较方便,该造费用也比较低,所以该方案特别适用于对运行装置的技术改造。
2.加大气化炉激冷室的结构尺寸,增大激冷室液面上部的分离空间,让更多的夹带水返会到气化炉的激冷室液面中。
在气体流速相同的情况下,气体夹带水的动能基本相同,其分离空间大,加带水回流到液面当中的比例就多。
这一方案已在生产实践当中得到验证。
在气化炉发生严重带水
时,用降低气化炉液位的办法,相对增加了气化炉激冷室液面上方的分离空间,可以解决气化炉带水的问题,该方案仅适用于新装置的设计当中。
3.在气化炉合成气出口管线上加一个气水分离器,分离出的水靠位差自动流回到气化炉激冷室中。
该方案不仅有利于解决气化炉带水的问题,而且还可以减轻气化炉激冷室对激冷水量的需求压力,减少一定的动力消耗,还可以改善洗涤塔的水质,激冷水的水质,是一个一举多得的理想改造方案。
4.加大气化炉激冷水的供应量和排放量,或者降低激冷水的温度,以降低系统的热流强度,减少水沫的产生,以防止气化炉带水。
但是这需要加大洗涤塔循环泵的负荷、闪蒸系统负荷、系统软水的消耗量,改变整个系统的水平衡和热平衡。
5.降低去气化炉激冷水的温度,降低激冷室内的热负荷:
原因:是气化炉带水总体上来说是能量的不平衡,在气化炉操作不正常的情况下气
化炉内的能量不平衡,表现为气化炉内的热负荷偏高。
解决方法:
a.
引一路低温的冷凝液直接去气化炉激冷室的激冷环,流量设定为激冷水流量的50%,同时把原来从洗涤塔底部抽取经洗涤塔循环泵加压后做为激冷水的高温黑水的量降低到原来的50%。
这样就可以大大降低激冷水的温度,改善激冷室内的传热状态,从根本上解决气化炉带水的问题。
b.
可以在从洗涤塔底部抽取经洗涤塔循环泵加压后作为激冷水的高温黑水管线上加上一个换热器,用循环水进行冷却。
这个换热器就作为一个备用换热器,在气化炉正常操作状态下可以不用,激冷水走换热器的旁路,在气化炉带水比较严重的时候启用换热器,降低激冷水的温度,改善激冷室内的传热状态,降低气化炉激冷室的带水量。
由于来自洗涤塔的高温黑水含固量较高易使换热器的换热效率降低或是堵塞
#1。