气化炉频繁带水故障处理调查报告.docx

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德士古气化炉带水原因分析和处理

德士古气化炉带水原因分析和处理

德士古气化炉带水原因分析和处理发表时间:2020-01-14T13:33:06.890Z 来源:《基层建设》2019年第28期作者:甘金春[导读] 摘要:德士古气化炉对我国煤炭洁净利用而言,会起到至关重要的影响作用,但在实际运用时会出现带水情况,这时就需要及时针对带水情况进行处理,从而确保气化炉正常运行。

神华新疆化工有限公司新疆乌鲁木齐 831400摘要:德士古气化炉对我国煤炭洁净利用而言,会起到至关重要的影响作用,但在实际运用时会出现带水情况,这时就需要及时针对带水情况进行处理,从而确保气化炉正常运行。

基于此,本文基于德士古气化炉结构与工艺流程针对其带水原因展开分析,进而制定出德士古气化炉带水有效处理措施,希望可以为相关人员提供参考帮助。

关键词:德士古气化炉;带水原因;处理随着我国节能环保理念不断深入,促使现代煤气化生产也需要提高对于高效率、无污染技术与设备的运用,而德士古气化炉作为现代煤气化运行与生产主要设备之一,其相较于传统设备而言,气化效率更高、气化过程更加环保,但在实际运行的过程中,会出现气化炉带水的情况,这时就会对煤气化生产与设备运行造成影响。

因此,如何控制德士古气化炉带水就成了目前相关技术人员所面临的最大问题。

一、德士古气化炉的结构与工艺流程1.德士古气化炉的结构循环硫化炉主要是由烧嘴口、浇注料、向火面砖、支持砖、绝热砖、电热偶温度计、吹氨口、出气口、激冷水入口、激冷水出口、再循环口、渣水出口等组成,这些系统掌管着德士古气化炉实际运作,同时也与煤炭气化生产息息相关,并且当任意部分出现故障情况时,就会导致整体德士古气化炉正常运行受到影响,因此只有严格控制各个系统正常运作,才可以确保气化炉可以实现正常运行。

2.德士古气化炉的运行原理德士古气化炉在运作过程中,主要是将原料煤、水、添加剂等送入近磨机中,将其研磨为水煤浆,而后将水煤浆通过高压煤浆泵进行加压处理、高压氧气通过工艺烧嘴混合后,使其形成喷雾状态并将其喷入气化炉燃烧室中,并在燃烧室中进行较为复杂的气化反应,生产出的粗煤气与熔渣通过激冷环与下降管后进入气化炉激冷室中进行冷却处理,冷却后的粗煤气通过文丘里洗涤后进入洗涤塔,这时熔渣会落入激冷室底部等待冷却、固化后定期进行排放,而粗煤气会在洗涤塔中等待进一步冷却、除尘等,最终待粗煤气出洗涤塔后进入后续工序中[1]。

气化炉带水原因分析

气化炉带水原因分析

气化炉带水原因分析德士古水煤浆气化合成气带水问题的分析与探讨摘要:分析了德士古气化炉合成气带水的原因及对稳定系统生产的影响,提出了通过降低热流强度、扩大上升管直径、加大激冷室上部分离空间及在气化炉合成气出口管线上设置气水分离器几项改进措施。

关键词:合成气带水德士古分析探讨气化炉是德士古水煤浆气化装置的核心设备,分为燃烧室和激冷室两部分。

上部为燃烧室,下部为激冷室。

激冷室内有激冷环、下降管、上升管、折流挡板等主要部件。

在我们的日常操作过程中,常会发生激冷室内的合成气带水的问题,本文就此问题进行分析和探讨。

一、装置的流程。

加压的水煤浆和氧气经过特制的工艺烧嘴喷入气化炉以后,水煤浆被高效雾化成细小的煤粒,与氧气在气化炉内1300~1400℃的高温下发生复杂的氧化还原反应,产生煤气,同时生成少量的熔渣。

合成气与熔渣出气化炉燃烧室以后,在下降管的引导下进入到激冷室的液面以下,为了保护下降管,在下降管的上端设置了一个激冷环用来分布供应到气化炉激冷室的激冷水,使激冷水以液膜的形式分布在激冷环的内表面,合成气和熔渣在沿下降管下降的过程中,合成气和熔渣与激冷环内壁上的水膜发生传热传质过程,熔渣被冷却固化后沉降到气化炉激冷室的底部,经锁斗收集后排出。

合成气被冷却降低温度,部分激冷水被蒸发并以饱和水蒸气的形式进入到合成气气相主体中。

吸收了饱和水蒸气以后的和成气出下降管以后,在浮力和气流的推动力作用下沿下降管与上升管之间的环隙鼓泡上升,离开上升管后被激冷室上部的折流板折流后从气化炉激冷室的合成气出口排出,经文丘里洗涤器进一步增湿后进入洗涤塔洗涤掉合成气中包含的少量灰份后送变换工序。

洗涤塔的补充水有三路:一路是由文丘里加入的高压灰水,另两路是冷凝液,分别由洗涤塔的塔盘供水流量调节阀和洗涤塔的液位调节阀5、由于气化炉向闪蒸系统排放水量的减少会影响闪蒸系统的操作。

6、由于系统带水严重,部分黑水进入气相当中会严重影响合成气的流通通道,增加系统的阻力,造成系统超压和压力波动。

水煤浆气化炉合成气带水问题分析及应对措施

水煤浆气化炉合成气带水问题分析及应对措施
Z HU C h u n — p e n g , WA N G X i a o — j u a n , Y A O X i a o — h o n g ,X U H o n g . w e i ,X U Y o n g . p i n g , H E X i a n . b i a o
F e b . 2 0 1 3

化肥设 计
Ch e mi c a l Fe r t i l i z e r De s i g n
第5 1 卷
第1 期
5 6・
2 0 1 3年 2月
水煤浆气化炉合 成气带水问题分析及应对措施
朱 春鹏 , 王晓娟 , 姚晓 虹 , 徐 宏伟 , 徐 永萍 , 何 先标
o x y g e n /c o a l r a t i o,o p t i mi z i n g t h e s t uc r t u r e s or f b o t h q u e n c h i n g c h a mb e r a n d q u e n c h i n g r i n g ,a s we l l a s a d d i n g g a s /l i q u i d s e p a r a t o r a t t h e s y n t h e t i c g a s
Ke y wo r ds : wt e r c o a l s l u r r y g a s i i f e r ;q u e n c h i n g c h a mb e r ;wa t e r e n t r a i n e d i n s y n t h e t i c g a s ; r e a s o n a n a l y s i s ;c o u n t e r me a s u r e

水煤浆气化炉合成气带水分析及处理

水煤浆气化炉合成气带水分析及处理

2019年12月第42卷第61Dec.2019Vol.42No.6 Large Scale Nitrogenous Fertilizer Industry水煤浆气化炉合成气带水分析及处理颜愈丹(中国石化九江分公司,江西九江332000)摘要:水煤浆气化炉在高负荷运行时容易出现黑水水质变差和激冷室环隙堵渣等异常,导致合成气带水%在生产运行过程中,适当降低气化炉温度、加大系统循环量和补充气化炉事故工艺水等方法,能有效减轻合成气带水现象%关键词:水煤浆气化炉合成气带水气体流速1概述中国石化九江分公司煤制氢装置采用水煤浆气化技术,设计有效气(CO+H2)产量为100000m3/ h,设置3台气化炉(两开一备),单炉设计满负荷煤浆流量为42m3/h。

经磨煤制浆系统制成浓度约60%的煤浆,由煤浆给料泵加压后送至气化炉工艺烧嘴,与来自空分装置的高压氧气一起通过烧嘴进入气化炉上部的燃烧室,在一定的压力和温度下进行部分氧化反应生成主要成分为CO和H2的粗合成气%反应后的粗合成气和液一起进入气化炉下部的室,用水液化成粗渣,粗合成气中分,通过系统定期排至。

离开气化炉室的粗合成气进入文丘里洗涤器和洗涤塔,经来自除氧器的高压灰水和来自高压液罐的液洗涤后送入单%来自气化炉室和洗涤塔的水压后进入系统气、回收热量并浓缩固体。

2合成气带水现象煤制氢装置气化炉生产行中,合成气生水主要在下:1)气化炉室液下%气化炉激冷室液在短时间内由65%快速降低至57%,气化炉至高压罐开度由36%至13%,气化炉黑水流量由95t/h下降至32t/h%2)洗涤塔液位快速上%洗涤塔液位上涨趋,由60%上至90%,洗涤塔水开度由43%至20%,洗涤塔补水量由85t/h 左右降低至35t/h。

3)气化炉压上涨%气化炉与合成气出口管线压差由40kPa上涨至72kPa%4)气化炉温度下%气化炉托板砖温度由219七降至214"%5)洗涤塔合成气流量上%合成气流量由约95000m3/h上涨至118000m3/h%6)压罐压力和液%液由50%降至43%左右,高闪压力由0.88MPa降至0.8 MPa%7)单合成气分液罐液上%合成气分液罐液开%煤制氢装置合成气洗涤塔进入装置合成气分液罐,合成气夹带的水分在分液罐分来,分液罐液上,分液罐液%3合成气在气化炉内过程分析在气化炉燃烧室内反应后的1350"左右的高温合成气与熔融的煤渣一起进入激冷室,与在下成均匀水膜的激冷水生的传,高温合成气通过流和的收稿日期:2019-03-31;收到修改稿日期:2019-09-29o作者简介:颜愈丹,女,1993年10月出生,本科学历,助理工程师,2014年毕业于西南油大学环境工程专业,现在中国石化九江分公司煤制氢运行部工作%联系电话:199********;E-mail: ealthy98@%第6期颜愈丹.水煤浆气化炉合成气带水分析及处理427将温度传递给水膜,高温合成气温度急速冷却,激冷水膜温度迅速升高,并有部分气化,以饱和水蒸气的形式存在⑴。

水煤浆气化炉合成气带水问题的分析

水煤浆气化炉合成气带水问题的分析

水煤浆气化炉合成气带水问题的分析摘要:气化炉是水煤浆加压气化装置的核心设备,它包括了燃烧室和激冷室两部分,上部为燃烧室内衬三层耐火材料;下部为激冷室,燃烧室与激冷室之间由燃烧室的锥底相互隔开,燃烧室与激冷室之间通道是渣口,渣口的下面依次是激冷环和下降管,下降管的外面是上升管且同心,上升管上部的折流板固定在燃烧室的锥底上。

在生产运行中时常会发生激冷室合成气带水问题,因此本文主要就水煤浆气化炉合成气带水问题进行探讨分析,并提出一些个人观点,以供参考。

关键词:水煤浆气化炉;合成气带水问题;解决措施;前言:气化炉合成气带水的问题对气化系统稳定运行的危害很大。

气化炉合成气带水的主要原因是系统热负荷过高产生水沫和激冷室内气体流速过高,通过降低热流强度和扩大上升管直径、加大激冷室液面上部分离空间以及在气化炉合成气出口管线上设置气水分离器可以从不同的侧面解决气化炉带水问题,增加企业的经济效益。

1水煤浆气化炉合成气带水的现象与危害1.1 系统出现异常现象(1)气化炉的液位下降,去闪蒸系统的黑水调节阀会关小;(2)合成气温度偏高,文丘里压差增大且波动;(3)洗涤塔液位升高,洗涤塔补水阀关小。

1.2 气化炉带水危害(1)气化炉液位持续下降,有时需减负荷生产,影响装置的生产强度;(2)气化炉带水后,由于气化炉激冷室内直接接受自气化炉燃烧室来的熔渣、飞灰,系统内水质较差,大量灰份随着合成气夹带的水到达洗涤塔内,影响了洗涤塔的水质,也影响了出塔合成气的清洁程度;(3)由于洗涤塔液位升高,操作不稳,有时会引发洗涤塔带水而影响后工序的正常操作;(4)气化炉带水后,激冷室内的黑水被带入旋风分离器和水洗塔,旋风分离器和水洗塔内的含灰量会增大,会影响出水洗塔合成气的清洁度,同时会影响黑水循环泵入气化炉的激冷水的水质,长期运行会加剧激冷环的结垢;(5)由于气化炉黑水向闪蒸系统的排放量减少,黑水中的灰渣成份增加,容易堵塞气化炉去闪蒸系统的黑水管线,影响闪蒸系统的正常操作;(6)气化系统带水严重时,部分黑水进入气相当中,合成气含灰量和含水量增加,带入后系统,造成系统压力波动,同时会影响变换炉内的触媒使用寿命。

气化炉带水问题详解

气化炉带水问题详解

磨煤机初始投料方案目的及范围检查、考核棒磨机的设计、制造、安装质量,发现问题及时解决。

①.②.③.④.⑤.⑥.⑦.⑧.⑨.⑩.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.气化炉带水问题详解据文献讲:合成气通过燃烧室的渣口进入激冷环和下降管以后,由于下降管内壁四周分布着激冷水形成的液膜,合成气与激冷水并流下行的过程即发生了传热传质过程,合成气被冷却,激冷水被加热,部分激冷水蒸发成为饱和蒸汽进入到合成气中。

合成气离开下降管后,在下降管与上升管的环隙问穿越激冷室水液层鼓泡上升,在此过程中由于气体流速较快,合成气在溢出激冷室液面时要夹带部分水。

夹带出的水有4种运动形式:一部分随合成气在环隙上升的过程中由于没有足够的动能,又落回到环隙的液层中;一部分撞击到上升管的内壁和下降管的外壁上以液膜的形式流回到液层中;一部分在离开上升管后经过激冷室上部的折流板时,被分离沉降到激冷室液面上;一部分最终随合成气被带出气化炉,经文丘里进入洗涤塔中。

由于合成气在激冷室液层中穿行的过程属于一种气、液分散系,而且存在着传热传质的过程,比较复杂。

从2个方面进行讨论:(1)借鉴气流输送的理论,从气体流速的角度来考虑;(2)合成气夹带的小水滴虽然不属于气流输送中的固体颗粒,但是有许多相似之处,因为液体的密度与固体的密度非常接近而与输送介质合成气的密度却相差甚远,这一点与气流床的情况很相似。

另外小液滴作为一个质点在液面上运动时,同样受到气体的推动力和自身重力的作用,这也与气流床中的固体颗粒相同。

合成气中夹带的小液滴要以流化状态被带出气化炉时,也应有一个带出速度的问题。

《大规模煤气化技术》非鲁瓦高压煤浆泵号称傻瓜式操作稳定性好,流量特性稳定GE的煤浆泵需要注水排气和注油排气,两者可同时进行,首先开泵入口原水阀(冲洗水),开泵出口导淋,在开原水阀时联系中控,确定流量,PLC面板启动动力端油泵,活塞润滑油泵,推进液油泵,打开排气阀,手动转动联储节,看到PLC面板上的注油灯亮时停止盘泵,灯灭继续盘泵,让活塞来回走几个行程后,排气结束,,依次按复位灯示推进液油泵自启动投运,无报警信号后,可启动电机,启动煤浆泵,在启动后可继续注油排气几分钟。

德士古气化炉带水原因分析和处理

德士古气化炉带水原因分析和处理

德士古气化炉带水原因分析和处理王建军张敬忠张亮(山东兖矿鲁南化肥厂第二氮肥厂 277527) 2001-08-16气化炉带水现象在我厂试车和投产以来是一直存在的问题,即加入的激冷水远大于合成气饱和水蒸气带出和排出水的总量,但气化炉的液位仍维持不住,随着负荷由低向高增加,气化炉液位急剧下降,致使整个气化系统操作失控,无法提高系统负荷,而且时刻存在跳车的可能。

现将相应的改造经验介绍如下。

1 气化炉带水时的几种现象气化炉带水时一般会出现如下几种现象:气化炉液位大范围波动;文丘里压差波动大,压差上升;洗涤塔液位上升,进塔水量大幅度减小后,仍无法控制液位上升;支撑板温度下降;出气化炉的黑水减少,气体洗涤效果下降。

2 原因分析因气化炉操作压力较高,高温合成气由燃烧室经下降管进入激冷室迅速冷却,由于下降管和上升管组成的两相流上升环隙及折流挡板的设计,目的是在短时间、最小空间内达到高温气体冷却饱和水蒸气的初除尘,因此,存在以下问题,激冷室示意见图1。

(1)随着压力与负荷的增加,激冷室内热流强度增加,当其达到一临界值后,传热方式转为低效的膜状沸腾传热,随着变换能力下降,炉内体随之带走大量的水。

(2)气化炉在高负荷运转条件下,气体流速增大,由设计值1.1m/s增大到1.6m/s,增加了带水的能力。

在气化炉带水的情况下,班产合成氨由110吨降低到70吨左右。

(3)由于气化炉内下降管和上升管之间尺寸是与原始设计生产能力相对应的,生产能力加大后,两管之间的尺寸没有做相应的调整,容易在水汽过饱和状态下形成水团,被高速气流带走。

(4)当高温合成气经下降管在激冷室内瞬间冷却,气体和熔渣温度下降很快,熔渣继续下沉,气体夹带少量水沿下降管与上升管之间的环隙继续上升,从合成气出口排出;又因负荷增加,有大量气体冲击上升管下部钟罩,这样气体通过液封继续向上,必定会带走大量的水。

(5)高效分布板分离合成气夹带的水团时,不能完全而有效地分离气和水,致使水团随气流进入后系统。

煤气化方面德士古气化炉带水问题研究进展

煤气化方面德士古气化炉带水问题研究进展

煤气化方面德士古气化炉带水问题研究进展发布时间:2021-12-27T03:36:05.507Z 来源:《现代电信科技》2021年第14期作者:宋海龙[导读] 相应的设备的运行稳定性,也会同步受到影响,导致整体的生产效果无法达到预期。

(国能榆林化工有限公司陕西榆林719302)摘要:德士古气化炉在运作的过程中,出现带水问题,会导致激冷室液位出现异常的情况,进而使洗涤塔的液位提升上来。

若是基于粗煤气出口温度较高的背景,就会加大设备损坏概率,更有甚者发生跳车情况。

为了使德士古气化炉运行的稳定性和安全性得到保证,必须要对带水问题进行深入的研究和分析,将切实有效的解决策略提出来,保证其安全可靠运行。

关键词:煤气化;德士古气化炉;带水问题前言:我国不但是一个人口大国,更是一个煤炭资源消耗大国,在很多生产之中,会将煤炭作为重要的原料,应用进来。

现如今,对于煤气化工艺而言,应用非常广泛。

很多企业在发展的过程中,整体的气流床气化技术已经相当成熟。

从整体角度来看,煤气化技术不但对人们生存环境的污染,相对较小,还具备较高的碳转化率,实际的气化强度也非常大。

该技术的操作性也非常灵活,持续性也非常好。

但是在具体生产的过程中,会经常出现这样一个问题,就是带水问题,这会给德士古气化炉的液位维持带来非常不利的影响,不仅如此,相应的设备的运行稳定性,也会同步受到影响,导致整体的生产效果无法达到预期。

1、德士古气化炉的优点概述a)具备较强的煤炭种类适应性对于德士古气化炉而言,最大的优势,就是在具体生产过程中,不但可以应用在烟煤、石油焦,还能充分应用次烟煤,而且本身并不会受到任何灰熔点的影响,基于灰熔点比相对较高的背景,将适当的助溶剂加入进来。

在具体使用过程中,尽可能的将较低灰熔点和较高质量的煤选取进来。

一般情况下,对于原料煤而言,都需要进行磨制处理,因此,将 10mm 左右粒径的原料煤,选取进来,就可以达到实际生产要求。

b)具备连续生产性对于煤浆和氧气这两者而言,在具体生产过程中,具备明显的连续性,而且在气化炉之中,可以将这些原料,持续不断的加入进来,并且进行固定程序的设置,达到排渣效果,实际的操作性极强,在具体生产过程中,也无需停车之后,再排渣,根本性的提升了生产的连续性,保证生产效率。

德士古气化炉带水问题探讨

德士古气化炉带水问题探讨

290德士古气化炉成气带水问题的出现,会促使德士古气化炉激冷室液位降至液位限度以下。

同时促使洗涤塔液位升高。

这种情况下,德士古气化炉合成气温较高、文丘里洗涤器压差较大,激冷室液位较低,粗煤气出口温度升高,极容易引起跳车或造成设备损坏。

因此,为保证德士古气化炉稳定运行,对德士古气化炉合成气带水问题进行适当分析具有非常重要的意义。

1 德士古气化炉组成气化炉是德士古水煤浆气化装置的核心设备,主要包括燃烧室、激冷室两个模块。

其中德士古气化炉激冷室主要包括上升管、下降管、激冷环等构件。

2 德士古气化炉带水问题分析以陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司装置现有德士古气化炉为例,其生产强度为98000m 3/h合成气量,激冷水气化产生保护水蒸气为62000m 3/h,两者总气量为160000m 3/h。

即德士古气化炉在6.5MPa、1250℃环境下,产气量为160000m 3/h。

德士古气化炉激冷室下降管、上升管环隙间面积为0.799m 2,合成气在两者间流速为21.75m/s [1]。

如图1所示,陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司德士古气化炉在实际运行过程中,由于文丘里高压灰水、洗涤塔塔盘冷凝液、洗涤塔液位调节阀等为冷凝液主要来源。

若气体流速增加,则极易导致德士古气化炉合成气溢出激冷室液膜期间,出现环隙上升带水、内壁撞击带水等带水问题。

3 德士古气化炉带水问题原因分析及解决3.1 德士古气化炉带水原因分析依据陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司德士古气化炉带水情况,可知在德士古气化炉运行过程中,由于德士古气化炉长期处于大气体流速、高负荷运转环境中。

随着运行流速的不断增加,德士古气化炉带水能力也不断增大[2]。

其次,随着德士古气化炉运行压力的升高、负荷量的增加,德士古气化炉激冷室热流强度也在持续增大。

这种情况下,若德士古气化炉达到一定临界值,则会导致德士古气化炉合成气传热方式转化为低效膜状沸腾传热模式。

从而致使德士古气化炉内水分大量流失。

GE气化炉带水原因分析及解决措施

GE气化炉带水原因分析及解决措施

GE气化炉带水原因分析及解决措施摘要:分析了GE气化炉合成气带水的表征现象、原因及其对稳定生产的危害性,并针对影响因素提出了两个方面的改进措施,一是从工艺指标的控制上作出调整,二是针对新设计装置气化炉结构提出了改进措施。

关键词:GE气化炉合成气带水影响Abstract: The GE gasifier synthesis gas with water, the characterization of the phenomenon, causes and dangers for stable production and influencing factors for the two aspects of the proposed improvements, one from the control of process indicators adjusted Second, the structure for the new design devicegasifier proposed improvement measures.Keywords: GE gasifiedSyngasWatery Affect引言:气化炉是GE水煤浆加压气化装置的核心设备,分为燃烧室和激冷室两部分。

上部为燃烧室,内衬3 层耐火材料;下部为激冷室,内有激冷环、下降管、上升管和折流挡板等主要部件。

我们在生产操作过程中时常会发生激冷室的合成气带水问题,所谓“带水”,即激冷室的水被合成气大量夹带至后续工序的洗涤塔,使激冷室内液位严重低于工艺要求值,而洗涤塔内严重超高,来不及排除,严重时塔内水与合成气一并流向下游工序的变换炉,迫使变换停炉。

本文就此问题进行分析和探讨。

1. 装置流程简述加压的水煤浆和氧气经过特制的工艺喷嘴喷入气化炉内后, 水煤浆被高效雾化成细小的颗粒,与氧气在炉内1300~1400 ℃的高温下发生复杂的氧化—还原反应产生煤气, 其主要成分为合成气(CO+ H2); 同时生成少量熔渣。

煤化工技术专业《气化炉带水》

煤化工技术专业《气化炉带水》
下降管脱落
气化炉在运行期间,激冷室液位下降,文丘里压差上升,水 洗塔液位上升,并且居高不下,综合以上几点分析,气化炉发 生了带水现象。假设不及时处理,气化炉的液位急剧下降,迫 使气化系统跳车。洗涤塔液位过高,会导致后工序的变换系统 带水,甚至导致触媒受损失活。
原因分析及紧急措施
1负荷太高
气化炉在高负荷运转状态下,其压力和温度较高,气量也相应 增大,但气流通过的间隙未改变,气流夹带液滴的速度,大于ห้องสมุดไป่ตู้ 滴的沉降速度,使气化炉带水。
气量增大
原因分析及紧急措施
2操作温度较高
此时应缓慢关小氧气调节阀,减小氧气流量,降低气化炉炉温 ,及合成气的温度,减少水的蒸发量,炉温应控制在高于灰熔点 100℃左右,对气化反响最为有利,也可防止气化炉带水。
原因分析及紧急措施
3内件损坏 气化炉的内件损坏,如下降管脱落,造成气化炉带水,此时,
应立即进行停炉修复。
此时应先关小氧气流量,再关小煤浆供给量,缓慢降低系统负 荷,至系统到达运行正常。
原因分析及紧急措施
2操作温度较高
气化炉操作温度偏高,激冷水中饱和水蒸气也多,气 量增大,气速也就相应增大,引起气化炉带水。炉温在 气化炉操作中,炉温的控制相当关键,维持较高炉温, 对气化反响、发气量、碳转化率等有利;但是,炉温偏 高,激冷水中饱和水蒸气也多,气量增大,气速也就相 应增大,也会引起带水。

水煤浆气化炉合成气带水问题分析及应对措施研究

水煤浆气化炉合成气带水问题分析及应对措施研究

水煤浆气化炉合成气带水问题分析及应对措施研究发布时间:2021-08-12T11:14:06.520Z 来源:《科学与技术》2021年第29卷第9期作者: ·陈华[导读] 在水煤浆气化炉这一装置的运行过程中,出现合成气带水这一问题可以说是非常常见的陈华国能新疆化工有限公司新疆乌鲁木齐市 831400摘要:在水煤浆气化炉这一装置的运行过程中,出现合成气带水这一问题可以说是非常常见的。

由于合成气在气化炉工作的过程中,会经过洗涤、冷却、分离这三个步骤,随后将洗涤后的冷却水带出气化炉,气化炉的液位就会出现明显的降低,但是洗涤塔液位却能看到升高,而且洗涤冷却水会和合成气一起进入后续作业中,如果情况严重,甚至会损坏催化剂,所以如何找到水煤浆气化炉合成气带水问题的解决措施是非常必要的。

文章首先分析了合成气带水的原因,以及可能造成的危害,随后提出了合成气带水问题的有效应对措施。

关键词:合成气;带水问题;应对措施引言气化炉是水煤浆气化中的关键设备,其中涵盖了两部分环境,分别是燃烧室和激冷室。

一般来说,气化炉的上部则为燃烧室,内有三层高强度的耐燃烧材料;下部分为激冷室,与燃烧室之间以锥底的形态互相隔开,二者的通道是渣口,渣口下方为下降管和激冷装置,外部是同心上升管,上升管往往固定在燃烧室与激冷室的隔离锥底。

在日常的工作运行时,激冷室经常会出现合成气带水问题,给工作的开展带来很多困难,所以如何应对这一问题,是文章所探讨的重点。

1.合成气带水原因1.1激冷室的气体流速通过真实的模拟检测和数据分析能够发现,如果不断增多下降管内的合成气流通速度,那么下降管的液面高度也会随之下降,但是合成气对液面会增强其相反的冲击力,增加合成气带水动能,导致合成气离开水面时不断增多带液量。

合成气会加快速度上升,进入到下降管和上升管之间的空隙中,如果流速依然没有得到有效控制,那么合成气增加的带液量就会增多动能,这部分液体很可能被带出气化炉。

ge德士古水煤浆气化炉带水分析

ge德士古水煤浆气化炉带水分析

171中国设备工程Engineer ing hina C P l ant中国设备工程 2020.04 (下)水煤浆和氧气在德士古工艺烧嘴中充分混合雾化后进入气化炉的燃烧室内,在大约6.5MPa (G )、1350℃条件下进行气化燃烧反应。

生成粗合成气和熔渣进入激冷室进行传热传质,洗涤后粗合成气沿上升管、下降管环隙进入合成气管道,然后,经文丘里洗涤器、洗涤塔再次洗涤后送至变换系统,大部分的熔渣经激冷水冷却固化后经过破渣机破碎后进入锁斗,后经锁斗系统循环定期排至渣池。

在这个操作过程中,很容易发生激冷室合成气带水问题,进而影响水煤气的质量。

气化炉带水现象主要有两种方式,一种是高温合成气在激冷室内进行传热传质形成饱和水汽进入洗涤塔,这种情况为正常带水;另一种则是气化炉合成气流夹带着大量水团进入洗涤塔,这种非正常带水会影响合成气质量,本文主要讨论非正常带水现象。

1 气化炉合成气带水现象(1)气化炉液位大幅度下降,有时会瞬间降低20%左右;此时,降低气化炉排黑量气化炉液位反而会不增而降。

(2)文丘里洗涤器压差增大且大幅波动;由于合成气中大量带水,经过文丘里洗涤器时气流通道变小导致阻力变大,从而导致压差变大,同时,激冷水入文丘里洗涤器量减少,导致文丘里洗涤效果变差。

(3)洗涤塔液位升高,出洗涤塔合成气温度升高1~3℃,合成气流量大幅波动;由于合成气将气化炉内水液大量带入洗涤塔,洗涤塔液位逐步增高,洗涤塔补水量逐渐降低,水系统失调,洗涤效果变差,不能进行有效的传热传质。

2 气化炉带水现象原因分析及相对措施合成气在激冷室内洗涤过程中水的形式主要有以下几种形式:在高速气流的作用下水液获得一定的动能,沿下降管和上升管环隙向上运动,但由于自身重力作用会发生沉降,一部分水液由于动能较低,上升一段距离后落下;一部分水经过上升管顶部折流挡板时被折挡落下;最后,一部分水则被带出气化炉进入合成气管道。

下面从气化炉带水能力大小和传热、传质两方面进行分析。

水煤浆气化炉合成气带水问题的分析

水煤浆气化炉合成气带水问题的分析

水煤浆气化炉合成气带水问题的分析作者:王培郝炜来源:《硅谷》2014年第13期摘要文章分析了水煤浆气化炉合成气带水的原因、产生的现象和造成的一系列问题,并对合成气带水问题进行讨论。

关键词合成气;带水;分析中图分类号:TQ545 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)13-0197-02在水煤浆气化装置运行过程中,合成气带水是经常出现的问题。

合成气在气化炉激冷室内经过洗涤、冷却、分离,将洗涤冷却水带出气化炉,再经过旋风分离器、水洗塔洗涤冷却后,会造成气化炉液位低,水洗塔液位高,而且会导致洗涤冷却水随合成气一起带入后系统变换工段,严重时会造成变换催化剂损坏。

本文将对合成气带水问题进行分析。

1 合成气工艺流程简述水煤浆(浓度约60%)和氧气(纯度99.6%)经过对置式四喷嘴进入气化炉内,水煤浆被雾化裂解,和氧气在气化炉内发生气化反应,在高温(1300℃)下迅速反应生成主要成分为CO+H2的合成气,同时生成少量的熔渣、还有未完全反应的碳。

合成气、熔渣及未完全反应的碳出气化炉燃烧室后,沿着下降管向下进入气化炉激冷室液面下,由于下降管内壁的四周分布着激冷水形成的水膜,合成气与激冷水并流下降的过程中发生了传热过程,合成气被冷却,部分激冷水蒸发成为饱和水蒸气,进入合成气成为气相组分。

合成气在激冷室液位以下以鼓泡的形式进行洗涤和冷却,冷却后的气体进入激冷室上部分离空间,经四层泡破条除去部分气体夹带的液态和固体颗粒后,经合成气出口管线出气化炉。

熔渣在激冷室的水中被冷却固化沉降到激冷室底部,通过静态破渣器破碎后,被锁斗循环水夹带入锁斗,定期排入渣池,未完全反应的悬浮在黑水中的碳颗粒,随黑水到灰水处理系统。

合成气再进入混合器与黑水循环泵来的黑水混合,使合成气夹带的固体颗粒完全润湿后,进入旋风分离器,气相中的大部分细灰进入液相,随黑水从旋风分离器排出,进入灰水处理系统。

出旋风分离器的合成气进入水洗塔中下部,合成气向上穿过塔板,与塔中部加入的高温热水和塔上部加入来自变换工段的变换冷凝液逆流直接接触,洗涤剩余的固体颗粒,同时伴随着合成气减温、相变及灰水升温的过程,合成气在水洗塔顶部经过除沫器除去夹带在气体中的雾沫后,送往变换工段。

水煤浆加压气化炉带水的原因分析及预防措施

水煤浆加压气化炉带水的原因分析及预防措施

水煤浆加压气化炉带水的原因分析及预防措施摘要:水煤浆加压气化炉出现带水的本质含义为;在进行生生产过程中,由于气流在高速运行时,提高了其对液体的分散作用,由于加剧了液体的循环流动,造成了气化炉内部带水现象。

引起气化炉出现带水现象的原因主要有;水煤浆加压气化炉的液体位置、生产过程中气流的速度、环流作用的加强、气化炉的负荷以及温度的高低等等。

为保证气化炉稳定、高效率运作,应当提高对气化炉带水的重视程度,并采取措施防患于未然,进而最大化的增加生产厂家的经济收益。

关键词:水煤浆加压气化炉;带水;原因分析;预防措施前言:水煤浆加压气化技术是煤化工企业生产过程中重要的一项技术。

同时水煤浆加压气化炉是煤化生产过程中的核心设备,其主要有两部分组成,分别为燃烧室与激冷室。

燃烧室分布在水煤浆加压气化炉的上半部分,激冷室分布在水煤浆加压气化炉的下半部分。

在激冷室中的重要组成部件包括了激冷环、上升与下降管道以及折流挡板等等。

在煤化企业进行日常生产生活中,由于一些操作问题,会导致水煤浆加压气化炉内部出现带水现象,这些问题的出现严重限制了煤化企业的安全系数与经济利益。

文章对造成气化炉带水的原因进行了分析,并阐述几点预防措施。

1、水煤浆加压气化工艺的流程概括经过加压处理过后的水煤浆以及氧气,通过特定的烧嘴喷入水煤浆加压气化炉中后,水煤浆会产生雾化反应,最终转化为细小的煤粒,产生的煤粒经过1300-1500摄氏度的高温处理过后,会逐渐发生化学反应,生成全新物质-煤气,剩下的煤粒就形成了熔渣。

煤气与熔渣经过水煤气加压气化炉的燃烧室之后,会通过借助下降管将其运输到激冷室中的冷藏液面之下。

在这个环节中,为了防止高温破坏下降管,应当在下降管的上半部分设定一个高温冷却环节,对即将进入下降管的高温物质进行冷却处理。

经过冷却,熔渣会在激冷室的最低部出现,经过一些列加工处理,最终排放出激冷室[1]。

产出的煤气经过冷却环节之后,温度会得到一定的降低,并且激冷水被蒸发或者依照饱和水蒸气的形式融入到合整个气相整体中。

煤气化方面德士古气化炉带水问题研究进展

煤气化方面德士古气化炉带水问题研究进展

煤气化方面德士古气化炉带水问题研究进展发布时间:2021-07-28T10:22:51.210Z 来源:《基层建设》2021年第13期作者:周文华[导读] 摘要:我们是一个在许多不同生产领域造成碳排放并消耗碳排放的大国。

陕西延长石油榆林煤化有限公司 719000摘要:我们是一个在许多不同生产领域造成碳排放并消耗碳排放的大国。

当今的气相方法应用广泛,许多企业都有成熟的气相方法。

气体转化技术的特点是环境污染低、原料质量好、原料种类繁多、碳投资率高、气体强度强。

这项技术经久耐用,灵活多变。

但是,在实践中,水问题容易发生,德国液压油的维护和设备稳定性的保证影响了工业生产。

关键词:德士古气化炉;带水;策略引言燃气炉的湿度问题导致Degas冷却温度下降到低于水平。

并将洗涤塔推高。

在这种情况下,德国煤气团的温度上升,沙丘中洗涤剂的沉淀,冷却空间较低,原料煤气业的温度上升,存在桥梁形成或设施受损的危险。

因此,正确分析水栽培高炉的水气问题对于确保平稳运行至关重要。

合成气带水问题进行适当分析具有非常重要的意义。

1德士古水煤浆加压气化技术的优点碳纤维更具适应性。

德国深海的气体泄漏和气体压力工艺要求相对较少的煤矿,即煤水合物、钚等的数量可以看作原料,在许多气体加工过程中普遍存在。

2)二氧化碳排放量高。

德国深海油气转化技术中煤炭勘探的速度相对较高;它可以减少97%以上,从而提高能源使用效率,减少资源浪费。

3)气体压力较大。

工业生产作业十分灵活,在系统压力异常剧烈波动的情况下,有效分组没有明显变化,影响后续作业的正常运行。

4)燃气计量结构简单。

煤气炉和燃气压力处理技术比较简单,内部没有比较复杂的部件,维护成本较低。

5)提高热利用率。

燃气行业的热液气团热负荷较高,热冷却时可以完全回收,对工业发电有利。

6)提高工作效率。

德国深海热液碳水化合物气体注入装置比其他装置提供更高的容量和效率,因为它们可以生产当今最大的盐酸骑兵压缩机2500t以上。

关于LX-L带水、带灰现象分析及部分处理措施

关于LX-L带水、带灰现象分析及部分处理措施

关于LX-L带水、带灰现象分析及部分处理措施发布时间:2022-04-29T01:34:37.624Z 来源:《科学与技术》2022年1期作者:李梁[导读] 气化炉长周期运行时出现合成气带水李梁新疆和山巨力化工有限公司气体车间 833200摘要:气化炉长周期运行时出现合成气带水、气化炉液位计失真等情况时,其主要原因为运行期间合成气带灰导致气化炉内水汽分离空间减小,造成后续出现的激冷室内积渣严重,合成气带水严重,合成气管道内积灰文丘里压差增高等现象,针对以上情况做出原因分析及前期处理措施以对该情况进行缓解及延长运行周期关键词:LX-L 激冷室积灰带水1.LX-L工艺介绍新疆和山巨力化工有限公司气化装置采用鲁西化工集团设计制造的粉煤加压气化装置,采用单烧嘴、水冷壁结构,LX-L粉煤气化工艺包括磨煤及干燥2150、粉煤加压及输送2160、粉煤气化及合成气洗涤2170、渣及灰水处理2180、气化公用工程2190单元;气化装置的规模为48000Nm3/h有效气(CO+H2),设计负荷60%-110%,年生产时间为8000小时。

装置物料平衡按产48000Nm3/h有效气(CO+H2)考虑。

产品的产量:有效气:48000 Nm3/h,粗合成气:117300 Nm3/h,LX-L运行期间出现问题较多,其中主要现象为合成气带水、带灰现象,很大程度上影响了气化炉的长周期运行。

2.合成气带水、带灰现象介绍LX-L在运行期间出现过合成气带水、带灰现象,起主要表显为以下几个方面:2.1文丘里压差上下波动较大,波动超过30KPa,原气化炉运行文丘里前后压差在130KPa左右,在合成气带水现场出现后上波动至170KPa左右,上下波动频繁,调节文丘里喷淋水流量效果不明显,在文丘里无明显堵塞情况下,文丘里压差波动大时气化炉带水现象的最直观的表现。

2.2合成气带灰会造成合成气管道内部积灰严重,造成合成气管道前后压差(气化炉出口与文丘里前压差增大),在我方气化炉运行期间曾出现合成气管道压差相差0.3MPa左右的压差,仅仅时合成气管道压差,系统压差(气化炉压力与洗涤塔出口压力差值)最高至0.45MPa,在气化炉检修期间切开合成气管道时发现,合成气管道堵塞严重,最严重地方剩余通道面积约为8*15cm(合成气管道为DN400)2.3气化炉液位下降明显,洗涤塔液位上涨明显,在合成气带水现象出现时发生比较明显现象,气化炉正常运行时黑水外排流量在210m3/h左右,洗涤塔外排约在40m3/h左右(因我方气化炉内积灰现象发生频繁,洗涤塔外排流量增加来缓解激冷室内积灰严重现象),带水情况出现时气化炉外排流量减少至180m3/h,洗涤塔外排流量增加至60m3/h。

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一、事故现象
正常生产过程中,气化炉出口气温度由242℃快速下降至235℃,同时气化炉液位先升后降,洗涤塔液位先降后升。

二、事故处理要点
1.适当降低气化炉液位;
2.适当加大气化炉排水量;
3.适当降低气化炉负荷。

三、原因分析
1.气化炉液位高减小了激冷室内气水分离的空间。

2.气化炉热负荷过高,产气量过大,气相易带液。

3.炉内件变形或运行后期结垢,造成气体流道变窄流速加快。

四、事故危害
1.造成气化炉洗涤塔液位波动,易联锁停车,同时影响洗涤塔给料泵负荷,易造成该泵超电流或憋压;
2.影响系统压力,影响送变换合成气水汽比;
3.造成洗涤塔水质恶化,从而加快激冷水系统、洗涤塔黑水排放线结垢堵塞,缩短系统运行周期。

五、事故教训及防范措施
1.单炉检修时对炉内结垢进行彻底清理,对变形的部件进行修复;
2.频繁带水时需及时处理,避免造成更严重的危害。

一、事故现象
2010年5月6日19点30,气化工段123R0101系统一系列仪表显示故障,8个仪表参数同时开路,显示值锁定不变,对应阀门调节器无法自动调节。

显示故障的几个参数分别是挂有水泵自启及气化炉停车联锁的激冷水流量:123FI01218,挂激冷水泵停车联锁的123LI01193以及123PI01202。

二、事故处理要点
发现问题后,紧急联系仪表、通知车间值班及调度,同时将洗涤塔补水阀123LV01193打手动调节,洗涤塔进水量略大于正常值,保证洗
涤塔液位,防止激冷水泵抽空。

现场人员及时赶到123P0104,观察激冷水泵运行情况,并把备用泵打手动,随时准备现场调节和操作。

仪表人员到位后首先保障相关参数不能触发激冷水流量低联锁停车,然后进一步处理卡件问题。

三、原因分析
仪表卡件质量问题。

四、事故危害
若发现不及时、处理不正确都将造成气化炉非计划停车,甚至造成激冷环严重损坏的恶性生产事故。

五、事故教训及防范措施
1.认真监盘,及时发现问题。

2.加强事故演练,提高操作人员应对和处理事故能力。

3.加强仪表维护和保养,保证生产稳定运行。

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