水泥厂事故的案例分析的报告共15页文档
水泥厂典型安全事故案例范文
水泥厂典型安全事故案例范文一、引言:水泥厂典型安全事故背景和意义水泥厂作为建筑业的重要环节,扮演着连接供应链的重要角色。
然而,由于其生产过程中涉及到高温、高压等复杂工艺环境,水泥厂存在着诸多安全隐患。
事故不仅对工人的生命安全造成严重威胁,还会对水泥企业的声誉和经济利益造成重大损失。
水泥厂安全事故的研究和总结对于预防事故的发生、改善生产安全管理、提升企业竞争力具有重要的实践意义。
二、水泥厂典型安全事故案例介绍1.事故案例一:某水泥厂火灾事故某水泥厂位于山东省某市,该厂是当地的大型水泥生产企业。
2019年12月,该厂发生了一起严重的火灾事故,造成5人死亡、10人受伤,直接经济损失达3000万元。
事故原因分析:(1)失火点未得到有效管控:事故发生时,由于厂区对各种电气设备的使用和维护管理不严格,导致电缆老化和短路,最终引发了火灾。
(2)灭火设备不完善:事故发生后,水泥厂内的消防设备没有能及时发挥作用,灭火效果不佳,无法有效控制火势蔓延。
2.事故案例二:某水泥厂粉尘爆炸事故某水泥厂位于河南省某县,该厂是当地一家小型水泥生产企业。
2020年3月,该厂发生了一起致命的粉尘爆炸事故,导致20人死亡、30人受伤,严重影响了周边居民的生活。
事故原因分析:(1)粉尘收集和处理不当:事故发生时,水泥厂对粉尘的处理没有进行充分的保护措施,导致粉尘积聚过多,一旦受到火源等外界刺激,就会引发爆炸事故。
(2)消防设备不到位:事故发生后,水泥厂内的消防设备运行不正常,无法及时控制火势的蔓延,导致事故造成的人员伤亡和财产损失更加严重。
三、水泥厂典型安全事故案例的经验教训1.加强安全生产管理意识:水泥厂要加强员工安全意识的培养,建立健全安全管理制度,明确责任分工,加强安全生产培训,提高员工对安全隐患的感知能力和应急反应能力。
2.规范生产工艺操作:水泥厂应根据相关法规和标准,建立和完善生产工艺操作规程,加强对高温、高压等危险环境下的生产工艺过程的监控和控制,确保生产过程的安全可靠性。
水泥行业安全事故——坍塌伤害事故案例
案例1 某水泥厂“4.13” 分解炉浇注料坍塌伤害事故一、事故概况2008 年 4 月 9 日 20 时 38 分,XX 水泥厂对 31.3 米红窑处换砖和分解炉锥部斜坡浇注料剥落部位进行外包重新浇注。
4 月 12 日晚 8 时多,七名外委员工进入分解炉锥部作业。
4 月 13 日凌晨5 时 40 分左右,该水泥厂负责窑外的夜班值班人员(中控操作员)马 XX 到现场进行例行检查,当走到广场窑中时听到窑内有“砰” 的一声响,接着发现窑中人孔门有灰涌出,随后听到窑内有人呼救。
才知窑尾分解炉锥部发生塌料,现场外委公司负责人黄 XX 在现场指挥救人,并已救出三名受伤人员。
随后又陆续抢救出剩余四名受伤人员。
七名受伤人员被火速运往医院抢救,但其中三人因伤势过重,抢救无效死亡。
事故造成 3 人死亡,4 人受伤。
二、事故原因分析1 直接原因施工单位违反施工合同用料,偷工减料,施工中使用了不合格材料,造成锚固件焊接缺陷,使用寿命下降。
2 间接原因2.1在施工过程中,外委公司没有明确监护人员在现场对危险作业进行检查指导和监控,分解炉顶部浇注料预裂、跨塌现象预兆未被发现。
2.2安全防范措施落实不到位,脚手架搭建质量和形状不合理,未铺竹廉,上、下部也未搭建防护网,导致塌落的浇注料在下落过程中没有足够的缓冲,下方外委公司作业人员不能迅速逃离,加大了伤亡程度。
2.3耐火材料施工前工艺人员检查不到位,没有及时发现分解炉顶部两侧竖墙浇注料的脱落,拱顶部位浇注料存在脱空的安全隐患,且检查没有记录。
2.4工程项目的竣工验收把关不严,对施工质量缺陷不能够及时的发现,为工程留下安全隐患。
2.5对职员的安全教育流于形式,安全培训不到位,员工安全技能差,安全意识淡薄,进入分解炉内部之前未对作业区内进行全面的隐患排查,导致分解炉顶部隐患未被及时发现。
2.6检修没有制定针对性的施工方案和安全防范措施,检修组织不严密,管理不到位。
案例2 某水泥厂“10.29” 溶洞坍塌伤害事故一、事故概况2014 年 10 月 29 日 11:40 左右,XX 水泥厂陈 XX 驾驶 9#装载机准备从北矿区主采出矿点(出入沟)沿着运矿道路前往破碎平台装载固定点停放,然后下山吃饭。
水泥厂安全事故案例反思
水泥厂一旦发生安全事故,很容易造成人员伤亡和财产损失,所以水泥厂应该时刻注意安全。
水泥厂事故案例
某厂更换皮带打开起吊孔,仅用尼龙绳设置起不到任何防护作用的简易围栏,一清理积煤人员从起吊孔坠落死亡。
【简要经过】
某厂检修人员为更换输煤皮带打开吊砣间的起吊孔(标高25m),仅用一条尼龙绳作为简易围栏。
1月17日上午,工作负责人于某带领岳某等人到达吊砣间,进行疏通落煤筒工作,虽发现起吊孔未设围栏,未采取防护措施,便开始作业。
一工作人员用大锤砸落煤筒,岳某为躲避大锤后退时,从起吊孔坠落至地面(落差25m),抢救无效死亡。
【原因及暴露问题】
1.检修人员打开起吊孔,未设安全可靠的刚性临时围栏;
2.虽用尼龙绳设简易围栏,但过于松动,垂落在地,起不到任何防护作用;
3.工作负责人带领作业人员到达现场,虽发现临时围栏起不到任何防护作用,未要求检修人员设置可靠的刚性临时围栏;
4.工作负责人在临时围栏起不到任何防护作用的情况下,也未采取其他防护措施,盲目组织开工。
【事故反思】
企业成于安全,败于事故。
任何一起事故对企业都是一种不可挽回的损失,对家庭、个人更是造成无法弥补的伤痛。
安全意识应始终牢牢扎根在每个人的心中,让大家知道若责任心不到位就会酿成事故,正确认识到安全不是一个人的问题,而是你中有我,我中有你,是一个上下关联、人人互保、环环相扣的链,是一张错综复杂、紧密相连的网。
厂内频发的安全事故,一次次提醒大家安全的重要性,这些惨痛的案例,无不折射出我们的安全教育的缺失,表现出安全知识的宣传普及尚存很大的缺陷,我们安全管理的体系还是那么的脆弱!“安全就是效益”,这种观点应根植于每个人的心中。
水泥行业安全事故——机械伤害事故案例
水泥行业安全事故——机械伤害事故案例案例1 某水泥厂“9.4”篦床夹击伤害事故一、事故概况2012年9月4日上午10:45分左右XX水泥厂烧成工段陈XX联系岗位工黄XX、劳务工廖XX、袁XX共四人一同清理1#线篦冷机风室漏料,清料之前告知中控操作员开始清料。
随后黄XX、廖XX穿戴好劳保用品进入篦冷机,由黄XX负责检查篦冷机螺栓,廖XX负责清理漏料,陈XX、袁XX两人在外面观察口监护及负责放料。
现场发现部分脱落的螺帽,岗位工黄XX立即检查螺帽脱落的具体位置,11:20左右黄XX在查找过程中不慎被来回运动的篦床与风室隔板夹击头部,当场倒在风室地上。
陈XX发现后立即通知中控操作员关闭风室风机,并让他通知调度员协助救援。
11:50,伤者被救出后送往医院救治。
但抢救无效死亡。
事故造成1人死亡。
二、事故原因分析1直接原因:1.1黄XX在篦床运行中对其进行近距离检查,导致头部被来回运动篦床端部与风室隔板夹击造成死亡。
1.2设备主体安全防护措施不到位,对存在安全隐患部位未有效隔离。
2间接原因:2.1公司劳动组织不合理,现场职工为“三班三倒”,因同岗位有1名职工请病假,黄XX在8月中下旬连续半个月每天上12时的夜班,8月份累计加班多达17天。
2.2公司对1#熟料生产线实施重大技术改造,但未进行安全性能评估;新设备安全操作规程未及时更新、张贴上墙,未及时开展安全培训。
2.3篦冷机作业未办理有限空间作业许可,未进行检修风险分析和制定相应的防范措施。
2.4篦冷机验收不严谨,导致试生产过程中存在较多问题,致使巡检人员对篦冷机风室内部检查频繁。
案例2 某水泥厂“1.13”气动闸阀挤压伤害事故一、事故概况2017年1月13日2:00,中控操作员由D线7#、8#磨的石灰石仓满,转入C线5#、6#磨石灰石仓,但中控操作画面未显示关闭信号,判断阀门未能关闭,随后联系陈XX 到现场检查情况。
2:10,陈XX反馈C线气动闸阀现场无法驱动,气动闸板卡有大块石头,需要处理。
水泥厂安全事故案例
水泥厂安全事故案例【篇一:水泥厂安全事故案例】水泥企业安全生产事故案例分析散文吧>>,>水泥企业安全生产事故案例分析水泥企业安全生产事故案例汇编一、中材汉江8.08事故1、事故经过2007年8月7日13时33分,生产部一车间回转窑系统一次风机电机轴承突发故障,迫使系统紧急停车,系统止料止煤。
为了消除因四通道喷煤枪火焰形状异常而引发的窑筒体一档轮带及14米左右处局部温度超高及窑头排风机震动日趋加大隐患,经相关方面协商汇报,本着节约时间考虑,将计划次日(即8月8日)进行16小时定检项目提前进行。
其中对窑四通道喷煤喷管更换项目一车间中班(四班)按照车间安排进度提前完成,8日夜班(一班)接班后,当班班长李德兴只带七名员工到窑头平面进行三通道喷煤管三个接头安装的扫尾工作。
约凌晨1点37分左右,工作基本结束时,窑内突然发生爆燃,**的炙热气流夹杂着熟料小块和灰尘造成正在工作的窑头巡检工吴某、张某和班长李德兴一人重伤两人轻伤。
2、事故原因分析1、员工的安全意识不强,对煤粉存在的不安全因素缺乏应有的知识及认识,存在一定的麻痹大意思想。
2、在现场校秤工作中欠缺有效的信息沟通协调。
3、技术管理不完善。
3、启示及整改措施:加大员工安全生产知识培训力度,防患于未然。
二、中材亨达7.12事故1、事故经过2007年7月12日上午,因篦冷机破碎吹头质量不过关,必须维修更换。
烧成车间按计划要求停窑检修,黄某与罗某进行作业,在检修过程中,三次封官发生突发瞬时塌料,整个篦冷机大量高温粉尘外冒,黄某从检修平台跳下,罗某全身衣服着火跑出来滚倒在地,事故发生后,伤者立即送往医院抢救。
黄某左脚跟粉碎性骨折,罗某烧伤面积达96%,伤势过重,抢救无效死亡。
2、事故原因直接原因—存在设计隐患:回转窑烧成系统三次风管设计角度过大,几何角度达到23度,因下端入回转窑口(距地面15米)和上端入预燃炉口(距地面40米)的高度落差转大,管长约50余米,无法对管内的煅烧积尘情况进行检查,且国内5000t/年新型干法水泥熟料生产线三次风管如此设计的仅有中材亨达一家。
水泥厂事故案例
⽔泥⼚事故案例新型⼲法⽔泥⽣产线设备事故汇总集----设备故障处理及预防2010年序⾔安全是保证企业⽣产建设和经营等各项⼯作得以顺利进⾏的基础,是企业在市场经济条件下提⾼竞争能⼒和市场占有率的基础,是保证企业持续、快速、健康发展的基础。
企业的安全⽣产与设备息息相关,设备安全运⾏是企业正常⽣产的保证,设备事故的发⽣不仅影响企业本⾝的经济效益,⽽且会给国家财产和职⼯的⽣命安全造成巨⼤损失。
设备事故发⽣的具体原因尽管千差万别,但就其共性⽽⾔,主要包括⼈们的违章⾏为,设备的带病运⾏,作业环境不良以及管理上的失误等⼏个⽅⾯。
⽽这些不安全因素的出现与⼈们的安全意识、技术⽔平和教育培训有直接关系。
基于以上原因,为了更好地预防和减少类似设备事故的发⽣,我们将近年来发⽣在企业的设备事故进⾏归类,汇编,供⼚部全体员⼯学习、反思,从中吸取深刻教训,提⾼⼈们的安全素质。
每⼀起事故的发⽣⽆外乎,⼈的因素。
我们将结合新型⼲法⽔泥⽣产线⽣产过程中的实际案例加以剖析,让已经或正要从事⽔泥⾏业的⼈们有所领悟。
我们⽣产的是⽔泥,其实我们需要做的确实凝聚⼒。
⼈的因素,说⽩了就是我们的凝聚⼒不强,何谈我们28天强度。
我把事故案例罗列出来,也正是要告诉中国的⽔泥⼈,你们不过⽣产凝聚⼒,还要树⽴凝聚⼒,只有这样中国的⽔泥才能统领世界。
岗位⼯责任⼼不强,没有严格按照操作规程操作事故⼀、xx⽔泥⼚铁路车间车辆掉道事故⼀、事故概况2008年9⽉1⽇13:30左右,第⼀趟⽯灰⽯在窑尾⼆道翻卸,倒数第2辆⾃翻矿车(29#车)预顶正常后,进⼊料坑对位进⾏翻卸,因作业时扬尘较⼤,窑尾值班员未及时发现车门门⽖未脱开,导致29#车辆侧翻掉道。
事故前设备状况:8⽉31⽇,该车运⾏、翻料正常。
⼆、原因分析直接原因:1、值班员翻料时,未能及时发现29#⾃翻车车门未正常打开,继续进⾏翻料作业,导致29#车重⼼偏移,倾翻在料坑旁。
间接原因:1、由于翻车是灰尘⼤视线不良;2、列车翻料时是在运动中对料坑位,操作时时间仓促。
水泥厂化验室安全事故案例
事故经过:某新建厂化验室刚竣工,由于室内地砖上存在建筑污垢,用普通方法难以清除干净,于是有人提议用浓硝酸,有些同志就用拖布蘸弄硝酸擦污垢,很快将污垢处理干净,但是室内弥漫大量刺激性气味使在场的人马上离开。
大约一小时后,有人发现室内冒出浓烟,蘸有浓硝酸的拖布化为灰烬。
幸亏室内没有家具和其他可燃物,否则将出现一次重大的火灾事故。
事故原因:因为浓硝酸具有强氧化性,与易燃物和有机物(如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等)接触会发生剧烈反应,甚至会引起燃烧。
案例二:原子吸收分光光度计爆炸事故事故经过:某化验室新进一台独3200型原子吸收分光光度计,可该仪器在分析人员调试过程中发生爆炸,爆炸产生的冲击波将窗户内层玻璃全部震碎,仪器上的盖崩起2米多高后崩离3 米多远。
当场炸到3 人,其中2人轻伤,另1 人由于一块长约0.5 厘米的玻璃射入眼内,而住进医院治疗。
事故原因:分析认为仪器内部用聚乙烯管连接燃气乙炔,可接头处漏气,分析人员在使用过程中安全检查不到位。
查明原因后,厂家更换一台新的原子吸收分光光度计,并把仪器内部的连接管全部换成不锈钢管。
案例三:润滑油开口闪点分析燃烧事故某厂化验室做润滑油开口闪点分析,当班化验员做实验时加热速度过快,使润滑油很快达到燃烧温度,遇火发生爆炸。
化验员当时慌了手脚,没有采用旁边的灭火器灭火,而是大叫起来,结果在通风橱风力作用下,火焰更大、烟雾弥漫,其他人听到喊叫声冲进化验室,及时用灭火器将大火扑灭。
灭火后发现整个木制通风橱被烧的面目全非,玻璃都被烧变了形。
事故原因:化验员经验少,升温速度过快,发生事故慌做一团,放在附近的灭火器忘记使用,主要是平常演习次数少,遇事不冷静。
水泥行业安全事故——爆炸伤害事故案例
案例1 某水泥厂“1.24” 一氧化碳爆炸事故一、事故概况2010 年 1 月 24 日 14:22,XX 水泥厂 6 名检修工人在检修煤磨袋式收尘器时,其中 4 名工人来到楼顶,打开袋式收尘器检修门卡扣时,因收尘器一氧化碳浓度异常,与空气混合发生爆炸,造成 4 名工人因爆炸冲击摔落当场死亡。
事故造成 4 人死亡。
二、事故原因分析1 直接原因这起事故直接原因是该厂烧成工段作业人员进行检修作业时,违反操作规程,在主机未完全停止运行的情况下,违章操作,提前打开袋式收尘器检修门卡扣,致使新鲜空气进入含有一氧化碳的煤磨防爆袋式收尘器,遇明火发生爆炸。
2 间接原因2.1 通风机和电动机未选用防爆型设备,未在适当部位设置符合要求的防爆阀;2.2 除尘系统内积灰未及时清除;2.3 检修作业未落实有效的安全措施。
案例 2 某金属制品公司“8.2” 铝粉爆炸事故一、事故概况2014 年 8 月 2 日 7 时,昆山 XX 金属制品公司抛光轮毂车间员工上班。
7:10,除尘风机开启,员工开始作业。
7:34,1号除尘器发生爆炸。
爆炸冲击波沿除尘管道向车间传播,扬起的除尘系统内和车间集聚的铝粉尘发生系列爆炸。
当场造成 47 人死亡、当天经送医院抢救无效死亡 28 人,185 人受伤,事故车间和车间内的生产设备被损毁。
事故造成 75 死亡,185 人受伤,经济损失 3.51 亿元。
二、事故原因分析1 直接原因1.1事故车间、除尘系统未按规定清理,铝粉尘沉积。
1.2粉尘云,除尘系统风机启动后,在除尘器灰斗和集尘桶上部空间形成爆炸性粉尘云。
1.3引火源,抛光铝粉吸湿受潮,与水及铁锈发生放热反应。
除尘风机开启后,在集尘桶上方形成一定的负压,加速了桶内铝粉的放热反应,温度升高达到粉尘云引燃温度。
1.4助燃物,在除尘器风机作用下,大量新鲜空气进入除尘器内,支持了爆炸发生。
1.5空间受限。
除尘器本体为倒锥体钢壳结构,内部是有限空间,容积约 8 立方米。
水泥厂燃爆工艺事故原因分析及防范对策
水泥厂燃爆工艺事故原因分析及防范对策水泥厂燃爆工艺事故是指由于水泥生产过程中发生的燃烧爆炸,造成人员伤亡和财产损失的事故。
其原因可能涉及到多个方面,包括设备故障、操作不当、管理不严格等。
以下是对水泥厂燃爆工艺事故原因分析及防范对策的探讨。
一、原因分析1.设备故障:水泥生产过程需要使用大量的设备设施,如窑炉、破碎机、磨粉机等。
这些设备设施如果存在设计、制造、使用等方面的问题,如密封不严、防爆措施不完善等,就有可能引发火源。
同时,长期使用过程中设备的老化和磨损也可能导致设备故障,从而引发燃爆事故。
2.操作不当:水泥生产是一个复杂的工艺过程,需要经验丰富的操作人员进行控制。
操作人员如果缺乏专业知识和合理操作经验,可能会在操作过程中产生火源或误操作,导致事故发生。
另外,操作人员也应该严格遵守操作规程和安全操作手册,如不得将火源带入作业现场、不得在易燃物品附近吸烟等。
3.管理不严格:水泥厂的管理人员应制定并严格执行相应的安全管理制度和操作规程,加强对生产过程的监督与管理。
如果管理制度不完善,如未进行定期设备维护保养、安全检查不到位等,就可能导致潜在的安全隐患。
此外,应提供必要的安全培训和教育,不断提高员工的安全意识和应急处理能力。
二、防范对策1.设备安全:水泥厂应对设备进行定期维护保养,确保设备的正常运转。
同时,应加强设备设计和制造的质量检查和监管工作,确保设备的安全性能。
对于存在安全隐患的设备,应及时进行更换或修复。
2.操作规程:制定系统化的操作规程和安全操作手册,并严格执行。
对操作人员进行必要的安全培训和教育,提高他们的安全意识和技能。
禁止操作人员在工作现场吸烟、携带易燃物品等,确保操作过程的安全性。
3.安全管理:建立健全的安全管理制度,对生产过程进行全面的监督与管理。
加大对设备的巡检频率,及时发现和解决潜在的安全隐患。
在重要位置设置监控设备,加强现场视频监控和报警系统,及时发现异常情况。
4.应急预案:制定完善的应急预案,明确各岗位员工在事故发生时的应急处理措施。
水泥厂事故案例分析报告
安全管理制度
建立健全的安全管理制 度,加强日常巡检和隐 患排查治理工作。同时 ,应完善应急预案,定 期组织演练,提高应对
突发事件的能力。
监管部门职责
建议政府监管部门加强 对水泥行业的安全监管 力度,定期开展安全检 查和评估工作,督促企 业落实安全生产主体责 任,确保行业的安全稳
定发展。
水泥厂事故案例分析 报告
汇报人: 202X-12-29
目 录
• 引言 • 事故原因分析 • 事故后果及影响 • 预防措施和建议 • 结论
01
引言
目的和背景
目的
通过对水泥厂事故案例的分析,总结 事故原因,提出预防措施,提高水泥 厂生产安全。
背景
近年来,水泥厂事故频发,给工人生 命安全和企业财产带来严重威胁。因 此,对水泥厂事故案例进行深入分析 ,对于提高生产安全具有重要意义。
保险赔偿
水泥厂已购买相关保险,保险公司已介入处理赔偿事宜。
环境影响
污染物排放
事故中生产线爆炸产生的有害气体和粉尘对周边 环境造成严重污染。
生态破坏
事故现场清理过程中,部分残留物被排放至周边 水体,对水生生物造成威胁。
环保部门监测
环保部门对周边环境进行持续监测,并采取措施 减轻污染影响。
社会影响
公众恐慌
设备安装不规范或存在缺陷,导致设 备在运行过程中发生故障,引发事故 。
操作失误
违章操作
操作人员未按照操作规程进行操作,导致设备运行异常,引 发事故。
操作不熟练
操作人员技能水平不足,对设备性能和操作方法不熟悉,导 致操作失误,引发事故。
安全管理漏洞
安全制度不健全
企业未建立完善的安全管理制度或安全制度执行不力,导致事故发生。
水泥厂事故案例
新型干法水泥生产线设备事故汇总集----设备故障处理及预防2010年序言安全是保证企业生产建设和经营等各项工作得以顺利进行的基础,是企业在市场经济条件下提高竞争能力和市场占有率的基础,是保证企业持续、快速、健康发展的基础。
企业的安全生产与设备息息相关,设备安全运行是企业正常生产的保证,设备事故的发生不仅影响企业本身的经济效益,而且会给国家财产和职工的生命安全造成巨大损失。
设备事故发生的具体原因尽管千差万别,但就其共性而言,主要包括人们的违章行为,设备的带病运行,作业环境不良以及管理上的失误等几个方面。
而这些不安全因素的出现与人们的安全意识、技术水平和教育培训有直接关系。
基于以上原因,为了更好地预防和减少类似设备事故的发生,我们将近年来发生在企业的设备事故进行归类,汇编,供厂部全体员工学习、反思,从中吸取深刻教训,提高人们的安全素质。
每一起事故的发生无外乎,人的因素。
我们将结合新型干法水泥生产线生产过程中的实际案例加以剖析,让已经或正要从事水泥行业的人们有所领悟。
我们生产的是水泥,其实我们需要做的确实凝聚力。
人的因素,说白了就是我们的凝聚力不强,何谈我们28天强度。
我把事故案例罗列出来,也正是要告诉中国的水泥人,你们不过生产凝聚力,还要树立凝聚力,只有这样中国的水泥才能统领世界。
岗位工责任心不强,没有严格按照操作规程操作事故一、xx水泥厂铁路车间车辆掉道事故一、事故概况2008年9月1日13:30左右,第一趟石灰石在窑尾二道翻卸,倒数第2辆自翻矿车(29#车)预顶正常后,进入料坑对位进行翻卸,因作业时扬尘较大,窑尾值班员未及时发现车门门爪未脱开,导致29#车辆侧翻掉道。
事故前设备状况:8月31日,该车运行、翻料正常。
二、原因分析直接原因:1、值班员翻料时,未能及时发现29#自翻车车门未正常打开,继续进行翻料作业,导致29#车重心偏移,倾翻在料坑旁。
间接原因:1、由于翻车是灰尘大视线不良;2、列车翻料时是在运动中对料坑位,操作时时间仓促。
水泥厂安全教育事故案例(3篇)
第1篇一、案例背景某水泥厂位于我国某省,主要从事水泥生产。
近年来,随着水泥市场的繁荣,该厂的生产规模不断扩大,但同时也暴露出了一些安全隐患。
为了提高员工的安全意识,厂方定期组织安全教育培训,但仍发生了一起严重的安全事故。
二、事故经过2021年6月15日,该水泥厂生产线上一名工人(以下简称“事故工人”)在操作水泥磨机时,因操作失误,导致水泥磨机突然停止运转。
事故工人试图手动重启磨机,但未能成功。
此时,他意识到情况不妙,便迅速逃离现场。
然而,由于事故工人逃离现场时并未切断电源,水泥磨机在无人操作的情况下继续运转。
大约5分钟后,另一名工人(以下简称“第二名工人”)在附近巡查时,发现水泥磨机仍在运转,便试图关闭磨机。
但在关闭过程中,第二名工人不慎触碰到磨机传动部件,导致手指被夹伤。
事故发生后,厂方立即组织人员进行救治,第二名工人被送往医院接受治疗。
经诊断,第二名工人手指骨折,需进行手术。
事故造成第二名工人受伤,给厂方带来了经济损失。
三、事故原因分析1. 事故工人安全意识淡薄。
事故工人对水泥磨机操作规程掌握不牢固,对操作过程中可能出现的危险认识不足,导致在紧急情况下操作失误。
2. 安全教育培训不到位。
虽然厂方定期组织安全教育培训,但培训内容单一,形式枯燥,员工参与度不高,未能有效提高员工的安全意识。
3. 安全管理制度不完善。
厂方对安全管理制度执行不力,对违章操作行为查处不严,导致员工违章操作现象时有发生。
4. 安全设施不完善。
水泥磨机传动部件存在安全隐患,未及时进行维修和更换,导致事故发生。
四、事故教训及防范措施1. 加强安全教育培训。
厂方应结合实际生产情况,制定科学合理的安全教育培训计划,提高员工的安全意识和操作技能。
2. 完善安全管理制度。
厂方应严格执行安全管理制度,对违章操作行为进行严肃查处,确保安全生产。
3. 加强安全设施维护。
对生产设备进行定期检查、维修和保养,确保设备安全可靠。
4. 强化现场安全管理。
水泥厂事故案例分析报告
防范措施 1.上班时间,劳动者必须按规定穿着劳动保护用品,绝
不允许穿着拖鞋上岗操作。
2.设备、设施本身的缺陷,事故隐患必须予以消除,螺 旋输送机10cm宽的缝隙如果不是工艺所必须的,则应当予 以封闭;如果是工艺或是操作规程所不可避免的,则应在其
上部加设盖板或防护罩等安全设施,查发现一名工
人全身外穿尼龙服装,未扎袖口、裤口,内着棉布背心、裤
头。他全身未被燃烧的部分只有背心、裤头掩盖处,烧伤面 积92%,深2-3度;另一名工人上身穿布汗衫、下身穿尼龙 绸裤,全身清晰地留下了汗衫掩盖部分的正常皮肤,烧伤面 积近90%,深2—3度;女大学生,上身穿的确良衬衣,下身 穿尼龙绸裤,内衬棉布乳罩和棉布裤头,当然只有其乳罩、 裤头下的部位完好,烧伤面积90%以上,深3度。如果企业 发放棉制工作服并监督工人使用,他们还会被烧得如此惨不 忍睹吗?请分析。
对于水泥立窑生产,国家要求,企业应按规 定发放劳动保护用品,加强劳动保护用品的 使用管理。看火工上岗时,必须认真穿戴规 定的劳动保护用品:穿棉织衣服、劳保皮鞋, 戴防护口罩、手套和防护镜,严禁穿化纤服 装、短裤、背心、凉(拖)鞋,不准卷衣袖 和裤脚。
本案例中,3名烧伤人员穿着化纤衣裤进入 作业场所,遇喷窑事故烧伤严重。如果工厂 和车间严格执行规章制度,不准不穿戴规定 的防护用品的人进入工作场所工作,那么他 们3人就不会烧得如此悲惨。
水泥厂事故案例分析
广东梅州水泥厂发生事故 高温粉尘闷死4名工人
2010年6月28日上午,该厂设备、工人作业等一切 都运转正常。下午2时20分许,当时电闪雷鸣致使 电路跳闸,公司全线设备跳停。下午3时,公司恢 复供电生产。4时20分许,公司安排了6名工人进入 直径4.2米圆柱形的磨料机烘干仓内更换衬板。不料 作业15分钟后,因雷电感应,窑尾排风机发生液变
水泥厂事故案例解析汇总
水泥公司矿渣库内清理矿渣坍塌事故一、事故发生2009年5月4日上午福州某水泥公司发现矿渣库仓严重堵塞,该公司总经理联系外包工王某负责处理;5月4日18时30分由王某带4名工人进入矿渣仓清理,至19时15分左右,5名工人在矿渣内壁清理矿渣过程中被坍塌下的废渣掩埋,经过现场近三个小时的紧急抢救,至21时30分左右5名被掩埋人员全部挖出,但为时已晚,均已死亡。
二、事故原因分析(一)直接原因:1、业主在矿渣库安全状况不明和隐患不明,未制订相关的安全措施方案的情况下,即安排人员进行高危作业。
(违章作业行为)2、业主对该高危作业承包给无资质的人员进行盲目作业;作业过程中对作业人员作业方式、方案,使用的工具、安全防护措施、作业进度等未进行全程的跟踪监督检查。
(以包代管行为和重生产、轻安全的行为)3、业主及相关管理人员未对矿渣库进行安全评估确认,同时,未对相关作业人员进行必要的安全培训。
(玩忽职守行为)4、承包实施方对下库作业人员多人同时入库清理作业,无人监护;同时,作业人员未采取有效的安全防护(如系安全带、一人作业一人监护)等措施。
(盲目作业行为)(二)间接原因:现场作业管理混乱,无安全管理人员指挥、监护作业,同时,既没有作业设计,也没有安全防护措施和安全技术监督制度,以致重大事故隐患,业主未能及时发现和制止。
(三)教训:1、业主要执行严格的市场准入制度,对承包单位或个人的施工资质必须进行严格的审查。
所有特殊作业人员必须持证上岗;同时严禁超范围、超资质承包项目,要坚持“安全第一、预防为主”的原则,有效减少施工作业过程中伤害事故发生。
2、高危作业施工项目承包单位或个人必须对项目的实施方案经过科学认证和周密测定,严格执行审核、审批程序。
在施工作业过程中,必须按照已审核通过的作业方案和规定程序和要求组织安全作业施工,确保各项安全技术措施落到实处;同时,要跟踪监督作业施工进度和表明进度中危险程度。
(四)应采取的防范措施:1、业主要加强对停工作业现场的监督和管理,落实专人监管。
事故案例
水泥企业生产安全事故案例为进一步加强安全生产工作,强化责任和制度落实,确保安全形势持续稳定。
公司整理了12起同行业安全生产事故,希望各级各部门牢固树立“安全第一”的理念,多一些“防患未然”,少一些“亡羊补牢”,时刻敲响“珍惜生命、勿忘安全”的警钟,预防为主,加强监管,落实各项安全生产措施。
事故案例一:2010年6月27日11时25分左右,巢东水泥股份公司巢湖水泥厂水泥分厂矿渣烘干班组从业人员丁某,在矿渣下料仓(漏斗状)底部捅被堵住的料口,未果,丁某随后来到地面料仓口自上而下捅矿渣,因现场无监护人员,丁某被一推土机推来的矿渣一并推到料仓内,到中午12时许丁某方被找到,但已窒息死亡。
7月10日6时左右,安徽瀛浦金龙水泥有限责任公司B线2号立磨选粉机维修现场,两名机修工赵某、孙某准备换选粉机主轴下部损坏的轴承,在拉轴过程中主轴转子急速弹出,随后反向撞击到转子,砸断固定转子的3根钢丝绳,转子坠落,将其下方的赵某当场砸死,孙某腿部受伤。
事故案例二:2009年1月3日,枞阳海螺水泥股份公司3号窑发生20多名工人一氧化碳中毒,造成1死4重伤。
据一位中毒人员介绍,事发时,三号窑内有4名检修工在检修。
1月3日20时30分许,窑内突然停电,随后发出了呛人的烟气,致使4名检修人员被熏昏。
事发后,枞阳海螺水泥股份公司立即组织9名抢救人员深入窑内抢救检修工。
当9名抢救人员冒着生命危险将4名检修工抢救出后,也都不同程度地出现了中毒症状。
事故案例三:2009年9月10日下午,杭州三狮水泥有限公司发生一起安全事故,两名工人在进入水泥库中处理故障时,水泥库内壁的水泥突然发生崩塌,两名工人不幸遭掩埋窒息而亡。
事故案例四:2009年2月24日,浙江长兴煤山众盛水泥有限公司发生一起事故。
据初步调查,巡检工俞某在正常巡检过程中,途经石灰石堆料机转换平台时,因意外失足摔倒后,双脚碰到运转中的对轮,被卷入受伤。
后被立即送往长兴县人民医院,经抢救无效于当日死亡。
水泥厂事故案例
新型干法水泥生产线设备事故汇总集----设备故障处理及预防2010年序言安全是保证企业生产建设和经营等各项工作得以顺利进行的基础,是企业在市场经济条件下提高竞争能力和市场占有率的基础,是保证企业持续、快速、健康发展的基础。
企业的安全生产与设备息息相关,设备安全运行是企业正常生产的保证,设备事故的发生不仅影响企业本身的经济效益,而且会给国家财产和职工的生命安全造成巨大损失。
设备事故发生的具体原因尽管千差万别,但就其共性而言,主要包括人们的违章行为,设备的带病运行,作业环境不良以及管理上的失误等几个方面。
而这些不安全因素的出现与人们的安全意识、技术水平和教育培训有直接关系。
基于以上原因,为了更好地预防和减少类似设备事故的发生,我们将近年来发生在企业的设备事故进行归类,汇编,供厂部全体员工学习、反思,从中吸取深刻教训,提高人们的安全素质。
每一起事故的发生无外乎,人的因素。
我们将结合新型干法水泥生产线生产过程中的实际案例加以剖析,让已经或正要从事水泥行业的人们有所领悟。
我们生产的是水泥,其实我们需要做的确实凝聚力。
人的因素,说白了就是我们的凝聚力不强,何谈我们28天强度。
我把事故案例罗列出来,也正是要告诉中国的水泥人,你们不过生产凝聚力,还要树立凝聚力,只有这样中国的水泥才能统领世界。
岗位工责任心不强,没有严格按照操作规程操作事故一、xx水泥厂铁路车间车辆掉道事故一、事故概况2008年9月1日13:30左右,第一趟石灰石在窑尾二道翻卸,倒数第2辆自翻矿车(29#车)预顶正常后,进入料坑对位进行翻卸,因作业时扬尘较大,窑尾值班员未及时发现车门门爪未脱开,导致29#车辆侧翻掉道。
事故前设备状况:8月31日,该车运行、翻料正常。
二、原因分析直接原因:1、值班员翻料时,未能及时发现29#自翻车车门未正常打开,继续进行翻料作业,导致29#车重心偏移,倾翻在料坑旁。
间接原因:1、由于翻车是灰尘大视线不良;2、列车翻料时是在运动中对料坑位,操作时时间仓促。
水泥厂安全事故案例
水泥厂安全事故案例【篇一:水泥厂安全事故案例】水泥企业安全生产事故案例分析散文吧>>,>水泥企业安全生产事故案例分析水泥企业安全生产事故案例汇编一、中材汉江8.08事故1、事故经过2007年8月7日13时33分,生产部一车间回转窑系统一次风机电机轴承突发故障,迫使系统紧急停车,系统止料止煤。
为了消除因四通道喷煤枪火焰形状异常而引发的窑筒体一档轮带及14米左右处局部温度超高及窑头排风机震动日趋加大隐患,经相关方面协商汇报,本着节约时间考虑,将计划次日(即8月8日)进行16小时定检项目提前进行。
其中对窑四通道喷煤喷管更换项目一车间中班(四班)按照车间安排进度提前完成,8日夜班(一班)接班后,当班班长李德兴只带七名员工到窑头平面进行三通道喷煤管三个接头安装的扫尾工作。
约凌晨1点37分左右,工作基本结束时,窑内突然发生爆燃,**的炙热气流夹杂着熟料小块和灰尘造成正在工作的窑头巡检工吴某、张某和班长李德兴一人重伤两人轻伤。
2、事故原因分析1、员工的安全意识不强,对煤粉存在的不安全因素缺乏应有的知识及认识,存在一定的麻痹大意思想。
2、在现场校秤工作中欠缺有效的信息沟通协调。
3、技术管理不完善。
3、启示及整改措施:加大员工安全生产知识培训力度,防患于未然。
二、中材亨达7.12事故1、事故经过2007年7月12日上午,因篦冷机破碎吹头质量不过关,必须维修更换。
烧成车间按计划要求停窑检修,黄某与罗某进行作业,在检修过程中,三次封官发生突发瞬时塌料,整个篦冷机大量高温粉尘外冒,黄某从检修平台跳下,罗某全身衣服着火跑出来滚倒在地,事故发生后,伤者立即送往医院抢救。
黄某左脚跟粉碎性骨折,罗某烧伤面积达96%,伤势过重,抢救无效死亡。
2、事故原因直接原因—存在设计隐患:回转窑烧成系统三次风管设计角度过大,几何角度达到23度,因下端入回转窑口(距地面15米)和上端入预燃炉口(距地面40米)的高度落差转大,管长约50余米,无法对管内的煅烧积尘情况进行检查,且国内5000t/年新型干法水泥熟料生产线三次风管如此设计的仅有中材亨达一家。