浅谈二次风在锅炉运行中的作用

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浅谈二次风在锅炉运行中的作用

二次风对循环流化床锅炉安全性的影响

二次风是从炉膛四周加入炉膛燃烧室的强冲空气流。二次风的主要作用是补充燃料燃烧所需的空气量并加强物料的返混,适当调整炉内温度场的分布,使烟气温度分布更均匀。在循环流化床锅炉的运行中,能通过调整一、二次风的配比有效的调整锅炉的负荷,能有效的控制燃烧份额的变化。在循环流化床锅炉的下部,即密相区中,物料的流化形式基本上处于湍流流化状态,在炉膛中上部,即稀相区才逐步过渡到快速流化状态。由于二次风量的加入,二次风喷嘴以上烟气流速显著提高,使更多的物料参与炉内与炉外循环,使较多温度低的循环物料返回密相区,在密相区吸收热量,带走燃烧释放的热量,在炉膛中上部与水冷壁进行热交换,提高传热系数和传递能量,维持密相区床层温度,使锅炉负荷上升。在我厂锅炉运行初期,由于排渣不畅,将一次风加大运行,为维持合理的过量空气系数,二次风控制在110000Nm3/h左右运行。由于二次风量较小,密相区燃烧份额减少,稀相区燃烧份额增大,且上部物料浓度增大,不仅加剧了上部水冷壁磨损,而且造成了布置在炉内的过热器超温严重,成了威胁机组长周期安全运行的隐患。同时,由于助燃的二次风量不足,使锅炉高温分离器内存在严重的后燃现象,即部分可燃物在高温分离器内燃烧,导致分离器出口烟气温度升高,出入口温差增大,煤粒度变化时,旋风分离器出口温度达1000℃,温差甚至达到80℃左右。煤的后燃导致烟气温度上升,使得烟气对尾部对流受热面传热量增加,锅炉减温水

量增大,严重影响了受热面的安全。

发现这些问题后,对锅炉作了如下调整

(1)运行中在保证流化的前提下,尽量降低一次风,增大二次风。根据煤质及时做出调整,发现煤的粒度较细的时候,及时调整一、二次风的配比,增大二次风的比例,加大密相区燃烧份额,降低上层物料浓度,减少磨损。在调整中,二次风最大可占总风量的45%。(2)试验表明,循环流化床锅炉存在核心贫氧区,这是造成后燃的重要原因。所以在调整中,注意调整上下二次风的风门开度,下二次风保持40%左右,上二次风保持80%左右,提高二次风风压,增加入炉二次风的刚度,以消除锅炉存在的中心贫氧区,减少后燃的份额,减少尾部受热面吸热量,保证受热面的安全。

二次风对锅炉经济性的影响

二次风的调整不仅对锅炉安全性有举足轻重的影响,而且对经济性的影响也非常明显。

本厂燃用的煤是品质较差的贫煤,平均煤质如下表所示:

发热量(KJ/Kg)水分(%) 挥发分(%) 灰分(%)

21949 8.69 10.42 27.75

由于燃用煤种挥发份较低,所以在调整中应加大下部二次风份额,增加密相区空气量,增加煤在密相区的燃烧份额。在锅炉投运初期,满负荷运行时,控制二次风量在120000Nm3/h左右,下二次风开度35%,在这种工况下,床温780℃左右,飞灰可燃物高达14%。经过摸索,将二次风调整为140000Nm3/h,提高过量空气系数,加大两侧墙的

油枪燃烧风,下二次风开度在45%到55%之间视煤质情况进行调整。通过以上调整,稀相区的物料浓度降低,内循环物料量减少,密相区燃料燃烧放出的热量被返混物料吸收量减少,提高了密相区床层温度。床层温度的提高又提高了煤在密相区的燃烧份额,形成了良性循环。如此调整后,锅炉运行床温提高了15℃,飞灰可燃物降至9.5%,提高了机组的经济性。

此外,由于一、二次风机设计上的不同,在运行中,适当减小一次风,增大二次风,可有效的降低厂用电率,提高全厂的运行经济性。

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