变压器事故案例

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变压器火灾事故案例分析总结

变压器火灾事故案例分析总结

变压器火灾事故案例分析总结近年来,变压器火灾事故频繁发生,对生命和财产安全造成了极大的威胁和损失。

因此,对变压器火灾事故的案例分析总结,可以帮助我们更好地了解变压器火灾事故的成因及其防范方法,从而提高火灾防控能力。

1. 案例一2017年,广东一家工厂发生了一起变压器火灾事故,导致一名工人受伤并造成数十万元的财产损失。

经过调查,事故原因是变压器老化导致的绝缘损坏,电流短路引起的火灾。

分析:变压器是一种电气设备,长期使用会有老化和损坏的情况。

因此,要定期进行检查和维护,并根据设备的使用寿命及安全标准及时更换,以免出现类似的事故发生。

2. 案例二2018年,新疆一家医院变压器发生火灾,导致4名患者被迫紧急转移,显微镜和其他医疗设备受损。

经过初步调查,事故原因是变压器过载使用,电器线路烧损,引发的火灾。

分析:变压器过载使用或使用时间过长,可能会导致线路烧损,进而引发火灾。

因此,必须要规范使用电器设备,避免过度使用或长时间使用,同时要定期进行维护和检查,以保证设备的安全稳定运行。

3. 案例三2019年,湖南一家厂房变压器发生火灾,导致该企业车间内大量设备和原材料被毁。

经过调查,事故原因是变压器绝缘漏电,导致高温引发火灾。

分析:变压器绝缘漏电可以导致火灾,这种情况可以通过及时发现和排除来避免事故发生。

为此,要经常对设备进行检查,避免绝缘材料老化,定期进行绝缘测试,及时更换绝缘损坏的零部件。

综上所述,变压器火灾事故与设备老化、使用不当、维护落后等因素有关,而只有规范使用和维护,及时排除隐患,才能保障设备安全稳定运行,减少变压器火灾事故的发生。

因此,对于变压器的检查和维护工作,必须要严格按照标准、规范执行,并定期进行检测和检查,以确保设备的正常、安全运行,避免给人类的生命财产安全造成不可挽回的损失。

变压器火灾事故案例分析题

变压器火灾事故案例分析题

变压器火灾事故案例分析题变压器火灾是一种较为严重的火灾事故,由于变压器的特殊性质,它的发生破坏性大、波及范围广,严重影响电力系统的正常运行和社会生活的安全。

下面本文将分析两起变压器火灾事故案例,探讨其原因和防范措施。

案例一:2015年9月,广州市越秀区某大厦变压器发生火灾,消防部门赶到现场时,变压器已经被烧毁,火势已经蔓延到屋顶,现场浓烟滚滚。

经过2个小时的灭火,火势得到控制。

经现场勘察,事故原因为其线圈内部绝缘损坏,导致局部短路发热,最后引发火灾。

案例二:2018年6月,北京市石景山区某小区变压器发生火灾,由于火势太大,现场由消防部门使用大水枪进行灭火,漫天的水雾难以穿透,使得火势无法得到有效的控制。

最终造成严重的财产损失和人员伤亡。

经过事故调查发现,导致变压器发生火灾的原因是由于变压器密封不严,进水导致短路点产生。

上述两起变压器火灾事故的原因都与线圈内部绝缘损坏和进水导致短路有关。

多年的使用导致线圈内部绝缘损坏,也是因为变压器密封不严,导致进水所致。

因此,如何预防变压器火灾事故?以下是几点建议:1.定期检查维护:应根据变压器使用年限,规定定期检查维护计划,及时发现问题进行修复,保证变压器的完好性和安全性。

2.加强密封:变压器密封性对于预防火灾有着重要的性质,要求变压器密封不仅要考虑到表面的密封,更要注重内部密封。

3.应安装监测系统:全自动监测系统可监视变压器电气性能,多功能监测系统可自动监测变压器内部的场强、介质损耗、局部放电和线圈接地电流等。

总的来说,变压器火灾不仅会给人们的生命和财产造成不可估量的损失,同时也会给社会造成极大的不安全隐患。

因此,必须要高度重视此类事故的预防工作,才能保障人们的生命财产安全。

5000伏变压器突然起火

5000伏变压器突然起火

西夏区一冶炼厂违规操作
5000千伏安变压器突然起火
2007年3月20日下午,西夏区文昌南路一冶炼厂已停用的容量为5000千伏安变压器在进行气割拆卸时,不慎引发变压器起火。

经过消防官兵们近1小时的扑救,大火才被扑灭。

当日下午2时41分,银川市消防三中队接到119指挥中心指令:文昌南路瀛海水泥厂西侧五金矿产进出口公司冶炼厂(电石厂)一弯压器起火。

正在进行业务训练的官兵迅速着装登车,奔赴事故现场。

到场后发现,起火变压器位于电石炉车间二楼,此时浓烟较大,变压器内部有火苗喷出,操作工人正用干粉灭火剂进行扑救。

经现场火情侦察和询问知情人,起火变压器是该厂一停用的变压器,没有接电源,无高压电危险。

但变压器内存有变压器油,如不及时控制火势,将引燃变压器油,造成更大的经济财产损失。

情况了解清楚后,消防官兵书刊号进行扑救。

经过近1个小时的成功处置,变压器火灾被扑灭。

据该厂一位姓王的负责人讲,为了扩建一场地,他们对该车间停用的5000千伏安变压器进行气割拆卸,因工人操作不慎,火星点燃已外泄的变压器油,引发了此次火灾。

典型电气火灾(山西大同市宾西街一变压器火灾2010)

典型电气火灾(山西大同市宾西街一变压器火灾2010)

山西大同市宾西街一变压器火灾凌晨,一条街上连发两起涉电事故
2010年1月13日凌晨1时50分和5时55分,位于山西大同市宾西街一变压器和地下电缆连续发生爆炸,大同消防特勤中队紧急到场处置,避免了更大事故的发生。

13日凌晨1时50分,大同市宾西街消防支队南侧公安分局住宅区一变压器发生爆炸起火,大同消防特勤中队赶到现场时,发现变压器铁门被炸开,旁边一地下电缆井内的电线与地线被烧熔在一起,底部蹿出一米多高的白色火焰,整个变压器受高温变色,并发出“刺刺”的响声,火光照亮了十米以内的街道。

消防人员顶着炽热的火焰,利用绝缘棒把高压电闸拉下,随后用干粉灭火器将余火扑灭,最后用沙土进行覆盖。

2时20分,火被成功扑灭。

凌晨5时55分,宾西街人行道地下电缆发生爆炸。

大同消防特勤中队赶到现场时,滚滚浓烟正不断从地下井盖口涌出,起火面积很大且多处起火,其中3个井盖被炸出10米以外。

指挥员立即联系供电局派人员前来断电。

6时35分,供电局技术人员到场关闭地下电缆连接设备的总电源开关。

随后,消防人员展开灭火。

8时05分,大火被成功扑灭。

安装失误导致变压器有载开关漏油的事故案例

安装失误导致变压器有载开关漏油的事故案例

I安全第一主持.朱NONGCUN DIANGONG工何:不支装失误导致士”宀问变压器有载开关漏油的事axilyij (053100)国网河北枣强县供电公司胡新立李东尤松华1漏油变压器情况简介2018年6月27日,35kV杨庄变电站1号变压器重瓦斯动作跳闸。

杨庄变电站1号变压器于2018年1月30日,按照常规检修要求,通过招标到变压器公司进行整体大修.更换气体继电器及温度计,加装防雨罩,未更换本体油枕胶囊。

大修后试验合格,并网运行。

2事故经过6月26日21时,公司调度通知运维人员杨庄变电站1号主变压器重瓦斯动作。

运维检修人员到现场发现1号主变压器压力释放阀阀口处在冒油,说明当时压力释放阀未复位,怀疑是变压器故障后,油枕中的油通过释放阀慢慢渗出,直至发轻瓦斯信号,变压器本体压力释放阀动作,变压器喷油,重瓦斯动作。

经现场初步检査本体油枕油面指示到零位,本体气体继电器内没有油,重瓦斯已复归,轻瓦斯节点在通位。

通知主变维修厂家现场进行检查试验。

主变大修厂家到杨庄变电站,对1号主变压器进行试验及进一步检查。

油样检査:没有发现内部电弧放电物;高压试验:介损、直阻、绝缘电阻都合格,低压侧直流电阻、电容量与出厂值变化不大,在合格范围之内。

由于不清楚重瓦斯动作原因,该变压器一直没有送电。

运维部检修班对1号主变压器进行介损、直流电阻、绝缘电阻试验,试验数据合格,对1号主变压器油到市局进行油色谱分析,试验数据合格。

没有确定事故原因,于是邀请市公司变电检修室专家组织变压器、保护、高压试验专家到变电站对1号主变压器进行主变压器试验,保护装置检查,主变压器外观检査,试验数据合格。

4事故分析此次事故造成35kV孟固站全站停电原因,一是线路故障点处连接的设备线夹长期松动打火,最终导致烧断缺相运行;二是线路巡视人员不到位,巡视内容不详细,对线路上的辅助设备的接点、连接处、绝缘点、污染地段、交通繁华地段没有加强特巡;三是对线路没有定期清扫,对线路底数不清,走径不清,设备不熟、树障清理不彻底。

国电电力大同发电公司变压器着火,无人员受伤(附视频)

国电电力大同发电公司变压器着火,无人员受伤(附视频)

国电电力大同发电公司变压器着火,无人员受伤(附视频)
5月31日10时39分,国电电力大同发电有限责任公司7B高厂变内部突发故障,11时15分故障已消除。

故障发生时及现场应急处置过程中无人员受伤。

故障原因正在调查中。

附:1、变压器着火的主要原因
(1)变压器绝缘损坏发生短路,绝缘油在高温下分解,产生可燃性气体,当其与空气混合达到一定比例时,形成可爆炸性混合物,遇到火花发生燃烧或爆炸。

(2)接点接触电阻过大,造成局部过热,使油燃烧。

(3)变压器的套管破损或闪络,油在油枕的压力下流出,并在顶盖上燃烧。

(4)由于硅钢片之间或铁芯与夹紧螺栓之间的绝缘损坏,引起涡流发热,造成铁芯烧损,可能使绝缘油分解并燃烧。

2.变压器着火的处理处理变压器着火,必须迅速果断、分秒必争。

(1)拉开变压器各侧断路器和隔离开关,切断各侧电源。

(2)停止冷却装置运行。

(3)若变压器内部故障引起着火时,不能故油,以防变压器发生爆炸。

如果油在变压器顶盖上燃烧,应打开事故放油门将油放至着火部位以下。

(4)迅速用不导电的灭火设备以有效方法进行灭火,例如1211、氧化碳、四氯化碳、干粉灭火器等灭火。

对于地面或坑、槽内的油火,不得已时可用砂子、泥土扑灭。

严禁使用水或普通灭火器灭火。

必要时通知消防部门协助处理。

(5)处理过程中要及时汇报调度,以便投入备用变压器或采取其他
措施,尽量保证对用户的供电。

变压器火灾事故案例分享

变压器火灾事故案例分享

变压器火灾事故案例分享变压器是电力系统中不可或缺的设备之一,它可将高压电能转变为低压电能,使得电能得以传输和使用。

然而,如若在变压器的使用过程中出现一些故障,就会给整个电力系统带来严重的影响。

其中,变压器火灾问题就是一个较为突出的安全隐患。

接下来,我将结合具体案例来分享一下变压器火灾事故及其原因,希望能引起相关从业人员的注意,减少类似事故的发生。

1. 第一起案例:江苏省镇江市某变电站变压器火灾2019年1月28日,江苏省镇江市一变电站发生变压器火灾事故,这起火灾事故不仅造成了财产损失和停电,而且对生活工作影响很大。

经过调查发现,这起变压器火灾事故是由于采用的变压器绕组接触端松动所致。

虽然在调试过程中技术人员按照标准操作流程进行了检查,但由于检查不严格,没有发现接触端松动的问题,直至实际使用当中才发现问题严重,并发生了火灾。

2. 第二起案例:浙江省余姚市某小区变压器着火2019年5月10日凌晨,浙江省余姚市某小区变压器突然着火,导致附近居民夜间被惊醒,场面十分惊悚。

事后调查发现,变压器着火原因是由于变压器内部绕组向周围空气中散发出较多的有害气体,进而引发了火灾。

而这些有害气体的产生原因是变压器油温过高,进而使得油绝缘性能下降,同时也使得油中存在的气体释放更多而产生有害气体。

3. 第三起案例:广东省深圳市某电子厂变压器起火2019年11月3日上午,广东省深圳市某电子厂变压器发生大火,引起周边居民的关注和警惕。

经过现场勘查和调查,原来这起火灾是由于变压器温度过高而导致的。

事后厂方人员表示,变压器温度过高可能是由于设备的通风不良,或因为变压器问题导致通电时间过长,进而使得温度不断升高,最终引发了火灾。

以上三起变压器火灾事故,每一起的原因都有所不同,但都提醒我们注意以下几个方面:首先,操作流程一定要标准,检查要严格。

只有把每一个环节都把控好,才能尽可能地减少安全隐患的出现,保障设备的稳定运行。

其次,变压器工作过程中一定要注意油温和油位的监测,以及通风的环境。

变压器故障事故案例

变压器故障事故案例

变压器故障事故案例话说有这么一个小工厂,厂里有个变压器一直勤勤恳恳地工作着,就像一个默默奉献的老黄牛。

这个变压器已经有些年头了,就像一个上了年纪的人,身体开始时不时地出些小毛病。

有一天,工人们正在热火朝天地干活呢,突然,车间里的灯闪了几下,然后就像闹脾气似的全灭了。

机器也跟着“嘎吱”一声停了下来,整个车间瞬间安静得有点吓人。

大家都知道,这肯定是变压器出问题了。

维修师傅赶紧跑到变压器室去查看。

一进去就闻到一股烧焦的味道,就像有人在里面偷偷烤糊了什么东西似的。

师傅仔细一检查,发现变压器的油温特别高,比平时高出了好多。

这就好比一个人突然发烧了,肯定是身体内部哪里出了岔子。

原来啊,这个变压器的散热系统早就有点小故障了。

就像一个人穿了太多衣服,又没办法散热,时间一长肯定受不了。

变压器的散热风扇有几个叶片都已经损坏了,这就导致散热效率大大降低。

可是之前大家都没太在意这个小问题,觉得它还能撑一撑。

结果呢,这日积月累的,变压器内部的温度就越来越高,最后导致变压器的绝缘材料开始老化、损坏。

这绝缘材料一坏可不得了,就像人的保护壳破了一样。

变压器内部的电路就开始出现短路现象,电流就像一群失控的野马到处乱窜。

这一乱窜啊,就产生了更多的热量,进一步加剧了变压器的损坏。

这次故障可把小工厂折腾得够呛。

生产停了好几天,订单都要延误了,老板急得像热锅上的蚂蚁。

为了修好这个变压器,不但要更换那些损坏的部件,像风扇叶片啊,绝缘材料之类的,还得对整个变压器进行全面的检查和调试,就像给一个病入膏肓的人来一次全身大检查和治疗一样。

这还没完呢,还有一个小区也发生过变压器故障。

这个小区的变压器在夏天的时候突然“罢工”了。

那可是夏天啊,热得像蒸笼一样,大家都指望着空调活命呢。

这变压器怎么回事呢?原来啊,这个小区最近新增了好多大功率的电器设备,像什么空调啊、电热水器之类的。

这就好比给一个本来就有点吃力的人又加了好多重担。

变压器的负载一下子变得超级大,超出了它所能承受的范围。

江苏省镇江某发电厂变压器起火爆炸

江苏省镇江某发电厂变压器起火爆炸

事故案例/案例分析江苏省镇江某发电厂变压器起火爆炸一、事故概况及经过1978年10月4日2时58分,江苏省镇江地区某发电厂五号12万千伏安变压器发生起火爆炸事故,造成职工死亡3人,伤12人,财产损失80万元。

某发电厂五号12万千伏安变压器是1970年安装使用的。

1978年3月大修中,更换了C相分接头开关。

10月小修中,更换了4组散热器的垫床和低压套管的放气螺丝,并充添了1吨左右的变压器油。

10月3日并网后,检查了瓦斯继电器,并排放了空气,带8千千瓦负荷。

并网后4日晨,主控制室发现变压器瓦斯继电器信号光字牌亮,铃声响,同时听到升压站有爆炸声,差动保护随即动作,变压器开关跳闸。

经检查发现瓦斯继电器、差动继电器以及10千伏接地保护信号掉牌,在主控制室可以见到变压器处有火。

此时发现变压器散热器及本体下部多处漏油,蓄油坑已积满了油,并且淹没了整个卵石层。

过了一刻钟,变压器又突然发生强烈爆炸,使现场的检修人员措手不及,造成了职工的重大伤亡。

当时大火四起,燃烧达2小时。

二、事故原因分析经现场勘查及测试,吊芯检查发现变庄器外层高压线圈除A相垫块烧坏变形外,B相、C相基本完好。

B相低压线圈烧出空洞,且匝间与压环间有明显电弧飞闪痕迹,铜末到处都是,高压引线全部断裂。

经全面解体检查,发现在低压线圈顶部第一、第二匝用白纱带统包的绝缘层颜色变黑,上油道被堵塞,冷却条件恶化。

从割取与B相事故位置相同的完好的C相低压线圈线段作检查,发现统包最内层接近线圈部分已焦枯炭化,用手轻轻碰触即成炭粉状,说明纸和白纱带绝缘均已老化。

用50O伏摇表测量匝间绝缘为零,但在无统包的第二、第三匝间绝缘电阻为数千欧以上。

从几次绝缘油色谱分析试验看,CO指标从0.09%增加到0.77%,这充分说明固体绝缘逐步过热。

从上述勘查和测试说明,变压器起火爆炸原因,是由于线圈顶部因统包绝缘部分冷却条件恶劣,尤其是B相线圈匝间短路部分又位于220千伏套管侧、该处的冷却条件更差,更易使绝缘过热老化。

变压器事故案例

变压器事故案例

案例一:变压器套管炸裂【事故经过】2003年1月19日0:33:10,某供电公司220kV主变压器(型号为SFP7-120000/220,三线圈)轻重瓦斯、差动保护动作,一次开关跳闸,二次开关未跳闸。

0:35:26与该变压器并联运行的另1台主变压器复合过流保护动作,一、二次开关跳闸。

0:35:35,手动拉开该变压器二次开关,同时发现该变压器着火。

事故发生时,该变压器有功负荷70MW。

【事故现场】现场外观检查发现,该变压器一、二、三次套管全部炸裂,一、二次引流线烧断,变压器门型构架横梁因高温而变形,变压器控制柜到变压器控制箱控缆烧损。

返厂检查发现:高压侧B相无励磁分接开关严重烧损,B相绕组围屏开裂、线圈裸露。

A、B相无励磁分接开关接触不到位,A相铁心底角螺丝垫有烧痕;B相分接开关对箱壁有放电痕迹。

将高压围屏拆除后发现A、C相高压线圈无变形,B相线圈基本脱落,损坏严重。

【事故前的运行方式】该变压器于1998年4月25日投运,投运前进行了常规试验、耐压(二、三次及一次中性点)试验,均未发现问题。

色谱试验数据为乙炔痕量。

局部放电试验数据:在1 5倍对地交流电压下,三相高压端的局部视在放电量均小于500pC,试验合格。

但该变压器B相绕组在20~25min期间持续放电量达1100pC,A相切始放电量也较大。

运行至2002年3月15日期间色谱试验数据:乙炔始终在0 3μL/L左右。

该变压器于2002年4月迁到目前变电所,于当年9月13日投入运行。

投运前所有试验数据合格(包括局放)。

9月16日带负荷运行。

10月22日发现乙炔,进行油色谱跟踪试验(见表1)。

10月28日主变停运热备用。

停运后进行的常规试验及局部放电试验均未发现问题。

为排除潜油泵问题而引起的油色谱试验数据异常,11月7~15日在变压器停运状态,启动潜油泵进行色谱监视,通过色谱数据分析排除了潜油泵问题。

12月12日对变压器进行了脱气处理。

随后进行带负荷油色谱监视运行。

(完整版)变压器事故案例分析

(完整版)变压器事故案例分析

制作人:—————变压器发生起火爆炸【简述】1978年10月4日2时58分,江苏省镇江地区某发电厂五号12万千伏安变压器发生起火爆炸事故,造成职工死亡3人,伤12人,财产损失80万元。

【事故经过】某发电厂五号12万千伏安变压器是1970年安装使用的。

1978年3月大修中,更换了C相分接头开关。

10月小修中,更换了4组散热器的垫床和低压套管的放气螺丝,并充添了1吨左右的变压器油。

10月3日并网后,检查了瓦斯继电器,并排放了空气,带8千千瓦负荷。

并网后4日晨,主控制室发现变压器瓦斯继电器信号光字牌亮,铃声响,同时听到升压站有爆炸声,差动保护随即动作,变压器开关跳闸。

经检查发现瓦斯继电器、差动继电器以及10千伏接地保护信号掉牌,在主控制室可以见到变压器处有火。

此时发现变压器散热器及本体下部多处漏油,蓄油坑已积满了油,并且淹没了整个卵石层。

过了一刻钟,变压器又突然发生强烈爆炸,使现场的检修人员措手不及,造成了职工的重大伤亡。

当时大火四起,燃烧达2小时。

【事故分析】经现场勘查及测试,吊芯检查发现变庄器外层高压线圈除A相垫块烧坏变形外,B相、C相基本完好。

B相低压线圈烧出空洞,且匝间与压环间有明显电弧飞闪痕迹,铜末到处都是,高压引线全部断裂。

经全面解体检查,发现在低压线圈顶部第一、第二匝用白纱带统包的绝缘层颜色变黑,上油道被堵塞,冷却条件恶化。

从割取与B相事故位置相同的完好的C相低压线圈线段作检查,发现统包最内层接近线圈部分已焦枯炭化,用手轻轻碰触即成炭粉状,说明纸和白纱带绝缘均已老化。

用500伏摇表测量匝间绝缘为零,但在无统包的第二、第三匝间绝缘电阻为数千欧以上。

从几次绝缘油色谱分析试验看,CO指标从0.09%增加到0.77%,这充分说明固体绝缘逐步过热。

【事故原因】由于线圈顶部因统包绝缘部分冷却条件恶劣,尤其是B相线圈匝间短路部分又位于220千伏套管侧、该处的冷却条件更差,更易使绝缘过热老化。

当B相匝间短路时,变压器因故障跳闸,本体受到冲击和震动,散热器及本体法兰盘等连接薄弱处向外喷油,高温的油气瞬间喷出燃烧,同时由于法兰热圈等处大量漏洞,本体油位迅速下降,空隙增大,油气积聚,空气进入,在高温下达到一定的比例形成爆炸性气体,则构成了强烈爆炸,并酿成大火,造成了人员的重大伤亡,设备的严重损坏。

变电运行事故案例总结与分析

变电运行事故案例总结与分析

变电运行事故案例总结与分析变电运行事故是电力行业中比较常见的一种事故类型,因其涉及到大量的电压和电流,一旦发生事故,对整个电力系统和使用者来说都有着严重的影响。

本文将针对变电运行事故进行总结和分析,以期能够更好地避免此类事故的发生和减少事故带来的损失。

1.案例总结1.1.案例一:广西某变电站事故事故时间:2018年8月24日事故经过:当日下午4点左右,广西某变电站一直流变压器发生跳闸,工作人员对变台进行检查时,发现运行面板上显的水温异常偏高,水位偏低。

经过排查,发现是冷却水泵站出现故障,导致冷却水泵停运,引起变台过热。

最终,该事故造成的设备及停机损失大约为3万元。

1.2.案例二:山东某变电站事故事故时间:2019年1月10日事故经过:当日下午2点左右,山东某变电站一台500千伏变压器发生爆炸事故,事故现场引发火灾。

经过初步核查,发现该变压器过热导致绕组局部放电,最终引发了变压器爆炸。

该事故造成了设备和停机损失大约为200万元。

1.3.案例三:海南某变电站事故事故时间:2020年4月15日事故经过:当日下午5点左右,海南某变电站的一台电容器组突然短路,引发了火灾。

经过现场勘查,发现该电容器组接线松动,引发电容器过热,最终导致短路事故。

2.案例分析在以上三起变电运行事故中,都存在一些普遍性的问题,可以从以下几个方面进行分析:2.1.设备维护不到位从上述案例中可以看出,变电运行事故的其中一个主要原因是设备的维护保养不到位。

这不仅会导致设备频繁出现故障,而且对于事故调查和处理也会造成很大的困难。

因此,对于变电设备的维护和保养工作必须要做到严格落实,及时发现和解决问题。

2.2.人员管理不当在变电站中,人员是设备运行和事故处理的关键。

若人员管理不当,就会给设备带来一定风险。

例如,在广西某变电站的事故中,排查故障的工作人员没有及时发现冷却水泵的故障,最终导致了变台过热。

因此,对于变电站的工作人员必须要重新加强岗位培训,提高故障排查和处理的能力。

维修变压器融碰了跌落保险致人死之案例

维修变压器融碰了跌落保险致人死之案例

维修变压器融碰了跌落保险致人死之案例【原创版】目录一、案例背景二、案例经过三、案例分析四、案例结论五、安全建议正文一、案例背景在我国,变压器作为电力系统中的重要设备,广泛应用于各个行业。

然而,由于操作不当、设备老化等原因,变压器会发生故障,需要进行维修。

维修变压器时,如果操作不当,可能会引发严重的安全事故。

本文将以一起维修变压器时发生的触电事故为例,分析事故原因,总结教训,并提出安全建议。

二、案例经过某电力公司维修人员在对一台变压器进行维修时,发生了触电事故,导致一人死亡。

事故发生后,相关部门立即展开调查。

调查发现,事故发生的原因为维修人员在更换跌落保险时,未严格按照操作规程进行,导致保险丝熔断后触碰带电设备,引发触电事故。

三、案例分析1.维修人员安全意识不足。

在维修变压器时,维修人员未严格按照操作规程进行,未能意识到操作不当可能带来的严重后果。

2.设备老化。

事故发生的变压器已经使用多年,设备老化,存在一定的安全隐患。

3.安全培训不到位。

电力公司在对维修人员进行安全培训时,可能存在不足,导致维修人员在实际操作中未能掌握正确的安全知识。

四、案例结论维修变压器时,必须严格按照操作规程进行,确保人员安全。

电力公司应对设备进行定期检修,确保设备安全可靠。

同时,加强安全培训,提高维修人员的安全意识和技能水平。

五、安全建议1.加强安全培训,提高维修人员的安全意识和技能水平。

2.严格按照操作规程进行维修,确保人员安全。

3.定期对设备进行检查和维护,确保设备安全可靠。

4.建立健全安全管理体系,加强对维修现场的监督和管理。

变压器火灾案例分享

变压器火灾案例分享

变压器火灾案例分享变压器火灾是一种常见的火灾事件,它发生的原因很多,例如由于设备老化、电气设备故障、人为操作不当等原因引发的。

这些都可能导致变压器温度升高,电气能量积累,从而引起火灾事故。

本文将介绍几个变压器火灾案例,希望能给大家一些启示,以预防这种火灾的发生。

案例一:某电厂变压器火灾在某电厂的一台变压器使用过程中,由于电缆进线接触不良,引起了变压器温度升高。

当温度达到一定程度时,电气能量积累,导致变压器发生火灾。

此时,员工发现变压器冒烟,立即报警并采取措施疏散人员。

经过消防人员的多次扑救,火灾得到了控制。

此案例中,从一开始设备检测就没能及时发现问题,导致火灾后再进行维修,这种缺乏预防意识的做法,加剧了变压器的损耗,增大了变压器故障的概率,严重影响了企业的生产和经济效益。

案例二:某工厂变压器火灾在某工厂的一台变压器使用过程中,员工对设备的维护保养不到位,导致设备长时间处于高温状态,电气设备无法正常散热,从而引起火灾。

由于设备故障时,消防设备不齐备,火势得不到及时控制,火灾造成了设备损坏和人员伤亡。

此案例中,员工缺乏对设备的维护和保养意识,未及时发现设备异常,从而加大了电气设备故障的概率。

同时,企业应配备齐备的消防设施,加强消防宣传教育,提高员工消防安全意识,降低火灾事故的发生。

案例三:某住宅变压器爆炸在某住宅小区内,一台变压器因为过载,电路短路,电流过大,导致变压器发生爆炸并引发火灾。

此时,住户发现火势不可控,立即报警,并采取自救措施。

经过消防人员的扑救,火灾得到了控制,但是变压器和周围房屋都遭到了不同程度的破坏。

此案例中,变压器的过载是事故的主要原因,企业和住户应在使用过程中严格遵守设备使用规范,避免超载运行。

如果发现设备异常,应立即采取措施修复或更换设备。

综上所述,变压器火灾虽然因素复杂,但通过加强设备管理、控制设备使用负荷、提高维护意识和加强消防设施的建设,可以有效降低变压器火灾的发生。

企业和使用者应时刻保持高度警惕,加强安全管理,确保人民群众生命财产安全。

变压器火灾事故案例

变压器火灾事故案例

变压器火灾事故案例近年来,变压器火灾事故频繁发生,给人们的生命财产安全带来了极大的威胁。

变压器在电力系统中起到了非常重要的作用,如果发生火灾事故,不仅会导致电力系统瘫痪,更会造成巨大的经济损失和人员伤亡。

下面,我们就来看一些关于变压器火灾事故的案例,以此提醒大家要加强对变压器的检测和维护工作。

案例1:2017年安徽阜阳变压器爆炸起火事故2017年6月,安徽阜阳一家电厂内的变压器突然发生爆炸,引发了一场严重火灾。

据初步调查,该变压器是因为内部局部放电引起的,被点燃的油气燃烧导致变压器发生爆炸。

这场火灾造成了多人伤亡和巨额经济损失。

事后,电厂加强了对变压器的检测和维护工作,并采取了一系列防范措施,避免类似事件再次发生。

案例2:2019年浙江台州变压器火灾事故2019年3月,浙江台州一家工厂的变压器突然发生火灾,事故造成10余人死亡、多人受伤。

据事故调查,火灾是由于变压器局部放电引起的,油气燃烧而引发的。

该变压器在事故前并没有得到有效的检测和维护,导致内部的隐患没有得到及时排查和解决。

案例3:2020年福建莆田变压器爆炸火灾2020年12月,福建莆田一家工厂的变压器发生了爆炸火灾,造成多人受伤和严重经济损失。

经过初步调查,事故是由于变压器内部的局部放电产生电弧,点燃了变压器的油气燃料而引发的爆炸和火灾。

此次事故也再次提醒了我们,变压器的检测和维护工作必须加强,以确保变压器的安全性和可靠性。

综上所述,变压器火灾事故的危害是不可低估的,必须引起各方的高度重视。

对于变压器的维护工作,不能简单地以防患于未然为原则,而是要采取全面检测和维护的方案,以预防电力设备的事故发生。

同时,加强变压器内部局部放电的检测和监测,制定详细的应急预案和演练,这些都是预防变压器火灾事故的有效措施。

毫无疑问,只有在加强对变压器的数据监测、设备保养、维护管理等综合性管理上,才能真正预防变压器火灾的发生。

高台县变压器火灾事故调查报告

高台县变压器火灾事故调查报告

高台县变压器火灾事故调查报告一、事故发生经过2022年9月10日,高台县发生了一起变压器火灾事故。

事故发生在当天早上8点左右,当时正值工作日,附近居民和路人纷纷目睹了事故发生的情形。

据目击者描述,当时他们听到变压器发出了嗡嗡的声音,随后看到浓烟从变压器上升起。

而后,火势迅速蔓延开来,事发现场瞬间变得一片混乱。

据调查,事发现场为高台县城状元街道的一处居民区。

该变压器是供给该居民区的电力设备,为了维护平时的居民生活用电,该变压器平时会运行在相对较高的负载下。

根据初步调查,变压器起火的原因可能与设备老化、短路等有关,但具体原因尚待进一步深入的调查。

二、事故影响和损失变压器火灾事故一发生,就迅速引起了附近居民的注意。

由于事故发生地点位于居民区,而且正值上班时间,所以事故给附近居民生活和工作带来了极大的影响。

居民区的电力供应被迫中断,导致附近多家单位和居民家庭的用电受到了严重影响。

同时,事故引发的火势还对周边环境造成了一定的污染。

根据初步统计,事故共造成了12户家庭的停电,6家单位的用电受到严重影响。

同时,由于火势蔓延迅速,造成了一定的环境污染,也给周边的居民带来了一定的心理压力。

另外,由于事故发生地点处于居民区,加上事发时间正值上班高峰期,也造成了一定的交通拥堵和人员聚集,对附近社会秩序带来了一定影响。

三、事故原因分析根据初步调查情况,事故起火的原因可能有以下几点:1. 设备老化:变压器作为一种长期运行的设备,其内部的绝缘材料和导电件会随着时间的推移而逐渐老化。

可能是因为这个原因,变压器内部出现了一定的故障,从而引起了火灾。

2. 设备维护不当:由于该变压器长期处于相对较高的负载状态,所以对于其日常的维护和检查显得尤为重要。

如果维护和检查不当,很可能导致变压器内部的故障无法及时发现和处理,从而引发了火灾。

3. 环境因素:事故发生地点处于居民区,周围环境较为复杂,可能有一些未知的环境因素对设备的运行和维护造成了一定的影响。

电力变压器火灾事故案例分析

电力变压器火灾事故案例分析

电力变压器火灾事故案例分析一、案发经过2018年5月15日,某市某变电站的500kV变压器在运行过程中突然发生了火灾。

火势迅速蔓延,变压器发生了爆炸,造成了严重的人员伤亡和财产损失。

经过初步调查,事故发生的原因是变压器内部绝缘材料老化,导致绝缘击穿并引发火灾。

同时,变压器周围的消防设施不完善,未能及时控制火势,最终导致了这起重大火灾事故。

二、事故原因分析1. 变压器内部绝缘老化变压器是电力系统中的重要设备,用于对电压进行升降。

在运行过程中,变压器内部会产生电磁感应和热量,长时间运行会导致绝缘材料老化。

在这起事故中,变压器内部的绝缘材料出现了老化现象,随着时间的推移,绝缘材料的绝缘性能逐渐下降,最终产生了击穿现象,导致了火灾的发生。

2. 消防设施不完善在这起事故中,变压器周围的消防设施不完善,未能及时控制火势。

一方面是因为变压器周围的消防设施配置不足,另一方面是因为变压器火灾的发生很快,消防人员未能及时赶到,无法对火势进行有效地控制。

3. 管理不善另外,变压器的运行管理也存在问题。

由于变压器的绝缘老化是一个慢性过程,需要对变压器的绝缘材料进行定期的检测和维护,以确保其正常运行。

然而,在这起事故中,变压器的绝缘材料老化问题未能得到重视,没有进行定期的检测和维护,导致了火灾的发生。

三、事故教训1. 提高变压器的日常维护管理水平在这起事故中,变压器的绝缘材料老化问题未能得到重视,没有进行定期的检测和维护。

因此,对于变压器的日常维护管理,应该加强对绝缘材料的定期检测和维护,及时发现问题并进行处理,以确保变压器的安全运行。

2. 加强变压器周围的消防设施配置为了应对变压器火灾的发生,需要加强变压器周围的消防设施配置。

包括设置灭火器、喷淋系统等消防设备,并且定期对这些设备进行检查维护,以确保其正常运行,及时控制火势的扩散。

3. 加强员工的消防培训除了加强变压器周围的消防设施配置,还需要对变压器周围的员工进行消防培训,提高员工的火灾应急处理能力,确保在发生火灾时能够及时、有效地应对。

电力变压器烧毁案例分析

电力变压器烧毁案例分析

电力变压器烧毁案例分析一、案例背景地变电所的一台35kV变压器在运行中突然发生了烧毁事故。

事故发生后,供电中断,造成了较大的经济损失和社会影响。

经过调查,发现此次烧毁事故是由于变压器进水导致。

1.情况描述由于当地降雨较多,变电所周围的地势较低,加之变电所旧设备老化,给了变压器进水的机会。

在此次事故中,由于不当维护,导致变压器的外壳密封不严,水份进入变压器,与正常运行中的高温系列设备相遇,导致设备短路并烧毁。

2.事故原因分析首先,变压器外壳密封不严是此次事故的主要原因之一、由于变电所设备老化,外壳的密封性能已经下降,没有及时更换密封件。

这导致了外部水份的渗入,增加了变压器短路的风险。

其次,对变压器的定期维护不足也是此次事故的原因之一、变电所管理部门在设备运行中往往忽视对变压器的维护,只有在发生故障后才才进行维修。

这就导致了设备老化的问题以及外部因素的影响,增加了烧毁事故的风险。

3.事故后果由于此次变压器的烧毁,造成了供电中断。

对周边的工商业、住户、交通等方面产生了严重的影响,给社会经济带来了一定的损失。

此外,变电所需要花费大量的人力、物力进行维修和设备更换,给电力公司带来了额外的负担。

三、预防措施为了避免电力变压器的烧毁事故,需要采取以下预防措施:1.加强设备维护电力公司应建立完善的设备维护制度,定期对变压器进行检查和维护,并修复或替换发现的问题。

特别是对于老化的设备,需要及时进行更换,避免因老化导致设备的短路和烧毁。

2.提高设备密封性能电力公司应定期检查变压器的密封性能,确保设备外壳的密封性能达到标准要求。

如有发现漏水现象,应及时更换密封件,避免外部水份进入设备。

3.提高设备的抗水能力对于变电所周围地势较低,容易积水的环境,电力公司可以采取排水措施,减少水份与设备的接触。

同时,可以考虑选择具有较高抗水能力的设备,以应对突发的水灾情况。

4.增加设备监测与预警机制电力公司可以使用智能监测设备,对变压器的工作状态进行实时监测,并建立预警机制。

变压器事故案例

变压器事故案例

案例一:变压器套管炸裂事故经过2003年1月19日0:33:10;某供电公司220kV主变压器型号为SFP7-120000/220;三线圈轻重瓦斯、差动保护动作;一次开关跳闸;二次开关未跳闸..0:35:26与该变压器并联运行的另1台主变压器复合过流保护动作;一、二次开关跳闸..0:35:35;手动拉开该变压器二次开关;同时发现该变压器着火..事故发生时;该变压器有功负荷70MW..事故现场现场外观检查发现;该变压器一、二、三次套管全部炸裂;一、二次引流线烧断;变压器门型构架横梁因高温而变形;变压器控制柜到变压器控制箱控缆烧损..返厂检查发现:高压侧B相无励磁分接开关严重烧损;B相绕组围屏开裂、线圈裸露..A、B相无励磁分接开关接触不到位;A相铁心底角螺丝垫有烧痕;B相分接开关对箱壁有放电痕迹..将高压围屏拆除后发现A、C相高压线圈无变形;B相线圈基本脱落;损坏严重..事故前的运行方式该变压器于1998年4月25日投运;投运前进行了常规试验、耐压二、三次及一次中性点试验;均未发现问题..色谱试验数据为乙炔痕量..局部放电试验数据:在15倍对地交流电压下;三相高压端的局部视在放电量均小于500pC;试验合格..但该变压器B相绕组在20~25min期间持续放电量达1100pC;A相切始放电量也较大..运行至2002年3月15日期间色谱试验数据:乙炔始终在03μL/L左右..该变压器于2002年4月迁到目前变电所;于当年9月13日投入运行..投运前所有试验数据合格包括局放..9月16日带负荷运行..10月22日发现乙炔;进行油色谱跟踪试验见表1..10月28日主变停运热备用..停运后进行的常规试验及局部放电试验均未发现问题..为排除潜油泵问题而引起的油色谱试验数据异常;11月7~15日在变压器停运状态;启动潜油泵进行色谱监视;通过色谱数据分析排除了潜油泵问题..12月12日对变压器进行了脱气处理..随后进行带负荷油色谱监视运行..事故原因分析通过解体检查及运行记录分析;事故原因不难找出..B相分接开关接触不良是导致此次事故的直接原因..而该变压器二次开关拒动;与之并联运行的另1台变压器向该主变反充电时间长达3min是使事故扩大并发展的主要原因..事故发展的过程:由于B相无励磁分接开关调整不到位不排除由于运行年久使接触压力有所减小的可能性;在变压器空载运行时在级电压作用下可能产生局部放电;但是由于此时一次电流很小;触头间并没有出现严重过热现象..当一次侧通过负载电流约190A后动、静触头之间开始发热、放电;附近油温开始上升..温度上升使得动触头弹性进一步下降;动、静触头之间压力进一步降低;发热更加严重;形成恶性循环..结果是;动、静触头在电与热的作用下融化、烧蚀..无励磁分接开关绝缘筒内的绝缘油在高温下气化产生强大的压力使绝缘筒烤糊胀裂;轻、重瓦斯继电器动作;一次开关跳闸..但由于二次保护没有动作;与之并联运行的另1台变压器通过66kV连接引线向该变压器送电..此时;B相无励磁分接开关内分接引线间已经是短路状态;从而造成B相高压绕组严重烧损;其产生的强大的气体压力是造成高、中、低压三相套管爆炸的直接原因..根据上述分析;无励磁分接开关故障是造成此次事故的直接原因..该变压器采用的是楔形无励磁分接开关..楔形开关动触头为楔形;楔形触头上有一弹簧将楔形触指顶压于静触头上;动静触头之间的压力依靠楔形触头上的弹簧弹性压力..该弹簧弹性基本不会发生大的劣化;因而接触压力基本不会发生变化..在调节档位时;用扳手旋动调节盘上的螺杆;当调到某个档位后;应将扳手稍许回调不动方调整到位..操作手感很不好..实践证明很容易造成误操作..预防措施运行经验表明;各种类型的无励磁分接开关都出现过程度不同的故障;有的还导致事故的发生..故障原因很多..统计表明;绝大多数的故障类型是动、静触头接触不良..造成动、静触头接触不良的原因大致有四个:一是运行过程中由于电磁力而形成的机械振动;二是由于安装工艺不良而造成机械变形使得动、静触头接触不到位;三是操作人员由于不清楚操作要领而导致误操作;四是运行年久由于弹簧劣化而造成动、静触头间压力减小..案例二:变压器发生起火爆炸简述1978年10月4日2时58分;江苏省镇江地区某发电厂五号12万千伏安变压器发生起火爆炸事故;造成职工死亡3人;伤12人;财产损失80万元..事故经过某发电厂五号12万千伏安变压器是1970年安装使用的..1978年3月大修中;更换了C相分接头开关..10月小修中;更换了4组散热器的垫床和低压套管的放气螺丝;并充添了1吨左右的变压器油..10月3日并网后;检查了瓦斯继电器;并排放了空气;带8千千瓦负荷..并网后4日晨;主控制室发现变压器瓦斯继电器信号光字牌亮;铃声响;同时听到升压站有爆炸声;差动保护随即动作;变压器开关跳闸..经检查发现瓦斯继电器、差动继电器以及10千伏接地保护信号掉牌;在主控制室可以见到变压器处有火..此时发现变压器散热器及本体下部多处漏油;蓄油坑已积满了油;并且淹没了整个卵石层..过了一刻钟;变压器又突然发生强烈爆炸;使现场的检修人员措手不及;造成了职工的重大伤亡..当时大火四起;燃烧达2小时..事故分析经现场勘查及测试;吊芯检查发现变庄器外层高压线圈除A相垫块烧坏变形外;B 相、C相基本完好..B相低压线圈烧出空洞;且匝间与压环间有明显电弧飞闪痕迹;铜末到处都是;高压引线全部断裂..经全面解体检查;发现在低压线圈顶部第一、第二匝用白纱带统包的绝缘层颜色变黑;上油道被堵塞;冷却条件恶化..从割取与B相事故位置相同的完好的C相低压线圈线段作检查;发现统包最内层接近线圈部分已焦枯炭化;用手轻轻碰触即成炭粉状;说明纸和白纱带绝缘均已老化..用50O伏摇表测量匝间绝缘为零;但在无统包的第二、第三匝间绝缘电阻为数千欧以上..从几次绝缘油色谱分析试验看;CO指标从0.09%增加到0.77%;这充分说明固体绝缘逐步过热..事故原因由于线圈顶部因统包绝缘部分冷却条件恶劣;尤其是B相线圈匝间短路部分又位于220千伏套管侧、该处的冷却条件更差;更易使绝缘过热老化..当B相匝间短路时;变压器因故障跳闸;本体受到冲击和震动;散热器及本体法兰盘等连接薄弱处向外喷油;高温的油气瞬间喷出燃烧;同时由于法兰热圈等处大量漏洞;本体油位迅速下降;空隙增大;油气积聚;空气进入;在高温下达到一定的比例形成爆炸性气体;则构成了强烈爆炸;并酿成大火;造成了人员的重大伤亡;设备的严重损坏..案例三:变高压侧电缆相序接反简述1999年12月15日;我厂发生一起由于检修人员擅自扩大检修范围;工作结束后又未按有关规定认真核对相序;造成保安变高压侧电缆相序接反的事故..事故经过事故发生前;保安电源电保2工作供电的4发变组停机备用;其高压厂用电由接于老厂110kV系统的高备变供电;保安变高压侧电源同样取自老厂的110kV系统;机组处于正常盘车状态..在4机停机备用期间;有部分设备的临修工作..1999年12月15日;应电气检修保2开关小修工作票要求;需要将保2开关停运解备..为缩短保安段的停电时间;运行值班人员采取瞬间停电方法;将保2停运;保20联动投入;带保安Ⅱ段运行..但当保20投运后;汽机值班人员发现直流密封油泵、直流润滑油泵联动;同时;电源了自保安Ⅱ段的盘车跳闸;保安段所带交流密封油泵及交流润滑油泵电机电流为正常值的1/3左右;上述交流油泵均无出力..电气运行值班人员就地检查电机;电现电机电源三相电压正常;三相电流平衡;电气检修人员复查;检查结果同上..此时因锅炉检修正在使用接于保安Ⅱ段上的炉本体电梯;需马上恢复保安电源;电气运行值班人员将保2开关检修工作票押回;决定按贯例采用并列倒换方法;先将保2开关投运;然后再断开保20开关..当合上保2时;其电流表满档;保2开关出现“过流”光字;值班人员遂立即断开保20;上述现象消失;保安Ⅱ段运行正常;汽机交流密封油泵及交流润滑油泵运行也恢复正常..为进一步查明原因;电气检修及运行人员一起检查;在保20开关上下口分别测其三相电压;发现A—A’、B—B’、C—C’三相电压分别为226V、454V、229V;将保20开关解备后;发现保20开关消弧罩有扯弧痕迹;取下消弧罩发现该开关消弧触头有少量毛刺;主触头无异常..事故分析1检修人员严重违反电业安全工作规程;擅自扩大检修范围..事故发生后;按照“三不放过”原则;我们组织有关人员进行了认真分析;发现在事故发生的前两天;检修人员刚对保安变进行了一次小修;经过对参与检修工作人员的调查;他们曾趁检修保安变时;将保安变高压侧电缆一并检修;且在检修过程中;将保安变高压侧电缆从本体拆掉;在拆除电缆之前;未按规定将三相电缆与所对应的变压器接线柱分别做记号;检修结呸后恢复接线时;三相电缆与接线柱的连接仅按“黄、绿、红”色标分别一致的原则恢复..工作结束未按规定对保安变核对相序;也未将此情况向运行值班人员交代..得到这一信息后;我们怀疑检修人员在恢复变压器接线时;将电缆相序接反;通过核查;确定变压器高压侧电缆A、B两相相序接反..2电气运行值班人员对检修工作项目了解不全面..检修工作结束时;没有仔细向检修人员询问工作内容;漏掉了保安变电缆检修的信息;失去了防止事故发生的机会;未起到应有的把关作用..3汽机值班人员缺乏高度的工作责任心..当油泵运转正常而无出力时;未认真检查泵的转向是否正确;就草率的汇报自己所辖设备无问题;直接诱导了事故发生..4现场个别设备电缆引线A、B、C三相色标不规范;未严格按照“A—黄、B—绿、C—红”的要求标注..防范措施1检修人员在工作中应认真遵守电业安全工作规程;严格按照工作票所列的检修项目进行工作;严禁擅自扩大工作内容;若特殊情况需要增加工作内容时;应按规定重新更换工作票;运行值班人员在销工作票时;要向检修工作负责人详细询问其工作内容和检修情况;对检修内容要做到心中有数;确保其检修内容与工作票一致;切实把好最后一道关..2规范现场电缆三相色标;严格按照“A—黄、B—绿、C—红”的要求;对现场电缆头色标进行全面检查..3检修人员在进行设备拆线检修工作时;不管是一次回路;还是二次回路;拆线前应认真核对原回路接线并做好明确标记;检修结束恢复接线时;应由拆线人对原标记核对无误后;再恢复接线;有条件时应使设备带电后;进一步核对相序无误..4对未安装同期装置的双电源供电变压器、等电气设备检修后;运行值放人员在恢复备用时;必须用测量表计测量两路电源相序;压差不应超过5%;并将此规定列入现场运行规程..5提高值班人员的技术素质和工作责任心;在发现设备异常时;要从多方面认真查找原因;要意识到一时工作疏忽;就可造成无法挽回后果;考虑问题要全面;善于查找问题的真正原因..。

变压器事故案例

变压器事故案例

变压器事故案例标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]案例一:变压器套管炸裂【事故经过】2003年1月19日0:33:10,某供电公司220kV主变压器(型号为SFP7-120000/220,三线圈)轻重瓦斯、差动保护动作,一次开关跳闸,二次开关未跳闸。

0:35:26与该变压器并联运行的另1台主变压器复合过流保护动作,一、二次开关跳闸。

0:35:35,手动拉开该变压器二次开关,同时发现该变压器着火。

事故发生时,该变压器有功负荷70MW。

【事故现场】现场外观检查发现,该变压器一、二、三次套管全部炸裂,一、二次引流线烧断,变压器门型构架横梁因高温而变形,变压器控制柜到变压器控制箱控缆烧损。

返厂检查发现:高压侧B相无励磁分接开关严重烧损,B相绕组围屏开裂、线圈裸露。

A、B相无励磁分接开关接触不到位,A相铁心底角螺丝垫有烧痕;B相分接开关对箱壁有放电痕迹。

将高压围屏拆除后发现A、C相高压线圈无变形,B相线圈基本脱落,损坏严重。

【事故前的运行方式】该变压器于1998年4月25日投运,投运前进行了常规试验、耐压(二、三次及一次中性点)试验,均未发现问题。

色谱试验数据为乙炔痕量。

局部放电试验数据:在1 5倍对地交流电压下,三相高压端的局部视在放电量均小于500pC,试验合格。

但该变压器B相绕组在20~25min期间持续放电量达1100pC,A相切始放电量也较大。

运行至2002年3月15日期间色谱试验数据:乙炔始终在0 3μL/L左右。

该变压器于2002年4月迁到目前变电所,于当年9月13日投入运行。

投运前所有试验数据合格(包括局放)。

9月16日带负荷运行。

10月22日发现乙炔,进行油色谱跟踪试验(见表1)。

10月28日主变停运热备用。

停运后进行的常规试验及局部放电试验均未发现问题。

为排除潜油泵问题而引起的油色谱试验数据异常,11月7~15日在变压器停运状态,启动潜油泵进行色谱监视,通过色谱数据分析排除了潜油泵问题。

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案例一:变压器套管炸裂【事故经过】2003年1月19日0:33:10,某供电公司220kV主变压器(型号为SFP7-120000/220,三线圈)轻重瓦斯、差动保护动作,一次开关跳闸,二次开关未跳闸。

0:35:26与该变压器并联运行的另1台主变压器复合过流保护动作,一、二次开关跳闸。

0:35:35,手动拉开该变压器二次开关,同时发现该变压器着火。

事故发生时,该变压器有功负荷70MW。

【事故现场】现场外观检查发现,该变压器一、二、三次套管全部炸裂,一、二次引流线烧断,变压器门型构架横梁因高温而变形,变压器控制柜到变压器控制箱控缆烧损。

返厂检查发现:高压侧B相无励磁分接开关严重烧损,B相绕组围屏开裂、线圈裸露。

A、B相无励磁分接开关接触不到位,A相铁心底角螺丝垫有烧痕;B相分接开关对箱壁有放电痕迹。

将高压围屏拆除后发现A、C相高压线圈无变形,B相线圈基本脱落,损坏严重。

【事故前的运行方式】该变压器于1998年4月25日投运,投运前进行了常规试验、耐压(二、三次及一次中性点)试验,均未发现问题。

色谱试验数据为乙炔痕量。

局部放电试验数据:在1 5倍对地交流电压下,三相高压端的局部视在放电量均小于500pC,试验合格。

但该变压器B相绕组在20~25min期间持续放电量达1100pC,A相切始放电量也较大。

运行至2002年3月15日期间色谱试验数据:乙炔始终在0 3μL/L左右。

该变压器于2002年4月迁到目前变电所,于当年9月13日投入运行。

投运前所有试验数据合格(包括局放)。

9月16日带负荷运行。

10月22日发现乙炔,进行油色谱跟踪试验(见表1)。

10月28日主变停运热备用。

停运后进行的常规试验及局部放电试验均未发现问题。

为排除潜油泵问题而引起的油色谱试验数据异常,11月7~15日在变压器停运状态,启动潜油泵进行色谱监视,通过色谱数据分析排除了潜油泵问题。

12月12日对变压器进行了脱气处理。

随后进行带负荷油色谱监视运行。

【事故原因分析】通过解体检查及运行记录分析,事故原因不难找出。

B相分接开关接触不良是导致此次事故的直接原因。

而该变压器二次开关拒动,与之并联运行的另1台变压器向该主变反充电(时间长达3min)是使事故扩大并发展的主要原因。

事故发展的过程:由于B相无励磁分接开关调整不到位(不排除由于运行年久使接触压力有所减小的可能性),在变压器空载运行时在级电压作用下可能产生局部放电,但是由于此时一次电流很小,触头间并没有出现严重过热现象。

当一次侧通过负载电流(约190A)后动、静触头之间开始发热、放电,附近油温开始上升。

温度上升使得动触头弹性进一步下降,动、静触头之间压力进一步降低,发热更加严重,形成恶性循环。

结果是,动、静触头在电与热的作用下融化、烧蚀。

无励磁分接开关绝缘筒内的绝缘油在高温下气化产生强大的压力使绝缘筒烤糊胀裂,轻、重瓦斯继电器动作,一次开关跳闸。

但由于二次保护没有动作,与之并联运行的另1台变压器通过66kV连接引线向该变压器送电。

此时, B相无励磁分接开关内分接引线间已经是短路状态,从而造成B相高压绕组严重烧损,其产生的强大的气体压力是造成高、中、低压三相套管爆炸的直接原因。

根据上述分析,无励磁分接开关故障是造成此次事故的直接原因。

该变压器采用的是楔形无励磁分接开关。

楔形开关动触头为楔形,楔形触头上有一弹簧将楔形触指顶压于静触头上,动静触头之间的压力依靠楔形触头上的弹簧弹性压力。

该弹簧弹性基本不会发生大的劣化,因而接触压力基本不会发生变化。

在调节档位时,用扳手旋动调节盘上的螺杆,当调到某个档位后,应将扳手稍许回调不动方调整到位。

操作手感很不好。

实践证明很容易造成误操作。

【预防措施】运行经验表明,各种类型的无励磁分接开关都出现过程度不同的故障,有的还导致事故的发生。

故障原因很多。

统计表明,绝大多数的故障类型是动、静触头接触不良。

造成动、静触头接触不良的原因大致有四个:一是运行过程中由于电磁力而形成的机械振动;二是由于安装工艺不良而造成机械变形使得动、静触头接触不到位;三是操作人员由于不清楚操作要领而导致误操作;四是运行年久由于弹簧劣化而造成动、静触头间压力减小。

案例二:变压器发生起火爆炸【简述】1978年10月4日2时58分,江苏省镇江地区某发电厂五号12万千伏安变压器发生起火爆炸事故,造成职工死亡3人,伤12人,财产损失80万元。

【事故经过】某发电厂五号12万千伏安变压器是1970年安装使用的。

1978年3月大修中,更换了C 相分接头开关。

10月小修中,更换了4组散热器的垫床和低压套管的放气螺丝,并充添了1吨左右的变压器油。

10月3日并网后,检查了瓦斯继电器,并排放了空气,带8千千瓦负荷。

并网后4日晨,主控制室发现变压器瓦斯继电器信号光字牌亮,铃声响,同时听到升压站有爆炸声,差动保护随即动作,变压器开关跳闸。

经检查发现瓦斯继电器、差动继电器以及10千伏接地保护信号掉牌,在主控制室可以见到变压器处有火。

此时发现变压器散热器及本体下部多处漏油,蓄油坑已积满了油,并且淹没了整个卵石层。

过了一刻钟,变压器又突然发生强烈爆炸,使现场的检修人员措手不及,造成了职工的重大伤亡。

当时大火四起,燃烧达2小时。

【事故分析】经现场勘查及测试,吊芯检查发现变庄器外层高压线圈除A相垫块烧坏变形外,B相、C 相基本完好。

B相低压线圈烧出空洞,且匝间与压环间有明显电弧飞闪痕迹,铜末到处都是,高压引线全部断裂。

经全面解体检查,发现在低压线圈顶部第一、第二匝用白纱带统包的绝缘层颜色变黑,上油道被堵塞,冷却条件恶化。

从割取与B相事故位置相同的完好的C相低压线圈线段作检查,发现统包最内层接近线圈部分已焦枯炭化,用手轻轻碰触即成炭粉状,说明纸和白纱带绝缘均已老化。

用50O伏摇表测量匝间绝缘为零,但在无统包的第二、第三匝间绝缘电阻为数千欧以上。

从几次绝缘油色谱分析试验看,CO指标从0.09%增加到0.77%,这充分说明固体绝缘逐步过热。

【事故原因】由于线圈顶部因统包绝缘部分冷却条件恶劣,尤其是B相线圈匝间短路部分又位于220千伏套管侧、该处的冷却条件更差,更易使绝缘过热老化。

当B相匝间短路时,变压器因故障跳闸,本体受到冲击和震动,散热器及本体法兰盘等连接薄弱处向外喷油,高温的油气瞬间喷出燃烧,同时由于法兰热圈等处大量漏洞,本体油位迅速下降,空隙增大,油气积聚,空气进入,在高温下达到一定的比例形成爆炸性气体,则构成了强烈爆炸,并酿成大火,造成了人员的重大伤亡,设备的严重损坏。

案例三:变高压侧电缆相序接反【简述】1999年12月15日,我厂发生一起由于检修人员擅自扩大检修范围,工作结束后又未按有关规定认真核对相序,造成保安变高压侧电缆相序接反的事故。

【事故经过】事故发生前,保安电源电保2(工作开关)供电的#4发变组停机备用,其高压厂用电由接于老厂110kV系统的高备变供电,保安变高压侧电源同样取自老厂的110kV系统,机组处于正常盘车状态。

在#4机停机备用期间,有部分设备的临修工作。

1999年12月15日,应电气检修保2开关小修工作票要求,需要将保2开关停运解备。

为缩短保安段的停电时间,运行值班人员采取瞬间停电方法,将保2停运,保20联动投入,带保安Ⅱ段运行。

但当保20投运后,汽机值班人员发现直流密封油泵、直流润滑油泵联动,同时,电源了自保安Ⅱ段的盘车跳闸,保安段所带交流密封油泵及交流润滑油泵电机电流为正常值的1/3左右,上述交流油泵均无出力。

电气运行值班人员就地检查电机,电现电机电源三相电压正常,三相电流平衡,电气检修人员复查,检查结果同上。

此时因锅炉检修正在使用接于保安Ⅱ段上的炉本体电梯,需马上恢复保安电源,电气运行值班人员将保2开关检修工作票押回,决定按贯例采用并列倒换方法,先将保2开关投运,然后再断开保20开关。

当合上保2时,其电流表满档,保2开关出现“过流”光字,值班人员遂立即断开保20,上述现象消失,保安Ⅱ段运行正常,汽机交流密封油泵及交流润滑油泵运行也恢复正常。

为进一步查明原因,电气检修及运行人员一起检查,在保20开关上下口分别测其三相电压,发现A—A’、B—B’、C—C’三相电压分别为226V、454V、229V,将保20开关解备后,发现保20开关消弧罩有扯弧痕迹,取下消弧罩发现该开关消弧触头有少量毛刺,主触头无异常。

【事故分析】(1)检修人员严重违反《电业安全工作规程》,擅自扩大检修范围。

事故发生后,按照“三不放过”原则,我们组织有关人员进行了认真分析,发现在事故发生的前两天,检修人员刚对保安变进行了一次小修,经过对参与检修工作人员的调查,他们曾趁检修保安变时,将保安变高压侧电缆一并检修,且在检修过程中,将保安变高压侧电缆从变压器本体拆掉,在拆除电缆之前,未按规定将三相电缆与所对应的变压器接线柱分别做记号,检修结呸后恢复接线时,三相电缆与接线柱的连接仅按“黄、绿、红”色标分别一致的原则恢复。

工作结束未按规定对保安变核对相序,也未将此情况向运行值班人员交代。

得到这一信息后,我们怀疑检修人员在恢复变压器接线时,将电缆相序接反,通过核查,确定变压器高压侧电缆A、B两相相序接反。

(2)电气运行值班人员对检修工作项目了解不全面。

检修工作结束时,没有仔细向检修人员询问工作内容,漏掉了保安变电缆检修的信息,失去了防止事故发生的机会,未起到应有的把关作用。

(3)汽机值班人员缺乏高度的工作责任心。

当油泵运转正常而无出力时,未认真检查泵的转向是否正确,就草率的汇报自己所辖设备无问题,直接诱导了事故发生。

(4)现场个别设备电缆引线A、B、C三相色标不规范,未严格按照“A—黄、B—绿、C—红”的要求标注。

【防范措施】(1)检修人员在工作中应认真遵守《电业安全工作规程》,严格按照工作票所列的检修项目进行工作,严禁擅自扩大工作内容,若特殊情况需要增加工作内容时,应按规定重新更换工作票;运行值班人员在销工作票时,要向检修工作负责人详细询问其工作内容和检修情况,对检修内容要做到心中有数,确保其检修内容与工作票一致,切实把好最后一道关。

(2)规范现场电缆三相色标,严格按照“A—黄、B—绿、C—红”的要求,对现场电缆头色标进行全面检查。

(3)检修人员在进行设备拆线检修工作时,不管是一次回路,还是二次回路,拆线前应认真核对原回路接线并做好明确标记,检修结束恢复接线时,应由拆线人对原标记核对无误后,再恢复接线,有条件时应使设备带电后,进一步核对相序无误。

(4)对未安装同期装置的双电源供电变压器、配电盘等电气设备检修后,运行值放人员在恢复备用时,必须用测量表计测量两路电源相序,压差不应超过5%,并将此规定列入现场运行规程。

(5)提高值班人员的技术素质和工作责任心,在发现设备异常时,要从多方面认真查找原因,要意识到一时工作疏忽,就可造成无法挽回后果,考虑问题要全面,善于查找问题的真正原因。

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