降本增效措施2

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

降本增效的措施得力,今年上半年见实

一、坚持高产高效原则,提高劳动生产效率、提升产量、降低生产成本,高产增效。

1、努力提高工作面的单产单进水平,提高劳动生产效率,提高产量、降低生产成本,高产增效;

2、抓好生产组织,全年产量确保1200万吨,力争实现1300万吨。按年初预算,在全年总费用不变的情况下,增加100万吨产量,可使生产成本下降7.6元/吨。

二、合理地优化设计,简化生产环节,积极推广新技术、新工艺,减少投入,降本增效。

(一)支护材料优化

在2013年、2014年已对巷道断面、支护材料如锚杆直径、锚网网格、锚杆(索)托牌等进行了设计优化工作,该项优化工作将在2015年的掘进工程中继续进行。

开拓巷道帮锚杆由Φ20*2400mm优化为Φ18*2000mm;顺槽巷道菱形金属网由网格50*50mm优化为网格80*80mm;锚杆托盘由150*150*10mm优化为125*125*10mm;锚索托盘由300*300*16mm优化为250*250*16mm。

2015年延续执行支护优化方案,支护材料优化总工程量10881m,预计节省费用160.3万元。

(二)主运系统优化

北翼主运巷道总长度3656m,集中主运皮带机长度为2200米,

为了保证后续生产,延伸还需增加一台长度为1456m的皮带机。

北翼主运系统皮带现状

为了保证2015年生产,同时降低设备采购成本,决定采取如下优化方案:

1、将集中主运皮带机由三驱增加到四驱,长度由2200米延伸到2759m。

2、集中主运二部皮带机剩余长度为897m,驱动功率即可由3*800KW,降为4*450KW。除胶带需购置,其它部件及电控系统,全部可以复用原盘区皮带机设备。

北翼主运系统皮带优化后

优化方案组织实施计划及经济效益

a、未优化前集中主运二部皮带机需采购变频控制系统和电动机。设备采购费用约为1920万元。优化后所有设备可以复用盘区皮带机设备。集中主运增加第四驱动,减速器和偶合器使用的是备机,新购置了一台电动机,费用为72万元,可节约资金投入1920-72=1848万元。

b、集中主运皮带机由2200米延伸到2759m,即可满足我矿2015年回采需求,第二部皮带机可推迟安装一年。节约北盘区皮带运行维护人工费。人工费:岗位工种每班1人,每天4人,检修工每天5人,合计9人,每人工资1.24万元/月,每月节约人工费11.16万元;每年合计节约133.9万元。设备维护减少备品备件费用,10万元/月,每年合计节约120万元。

集中运运皮带机共计节约资金投入:1848+133.92+120=2101.9万元。

(三)综放工作面优化

1、综放工作面之间的保护煤柱优化设计。以往本矿井回采工作面间保护煤柱为20m,为了减少煤柱损失,五家沟矿与科研院校合作对工作面保护煤柱进行了优化,初步将保护煤柱留设为18m,并在5207主运顺槽实验,该顺槽长1080m,煤厚11m,可增加采出量3万吨。创造效益为:(120元/吨-73元/吨)×3万吨=141万元

目前,此项目正在试验阶段。

下一步拟根据试验结果对工作面间保护煤柱尺寸进一步优化至15m,再进一步优化到10m,增加工作面的采出量。

2015年正在施工的综放工作面间保护煤柱宽度已确定,无法进一

步优化,预计2016年开始进行新工作面设计时按优化后方案执行。

2、综放工作面放顶煤工艺优化。根据现场情况放顶煤时由两端头各留5架不放顶煤优化为两端头各留4架不放顶煤,提高工作面回收率。截止5月末我矿在1506工作面、5207工作面执行该优化方案,共计增加采出量5.5万吨。(按120元∕吨×5.5万吨,减去成本75元∕吨×5.5万吨=247.5万元)累计产生效益247.5万元。

(四)防治水优化

在确保生产接续正常的前提下,合理布置工作面采掘顺序,提前掘进井田边界的顺槽巷道,查明井田内的采空水患情况,减少井田内其余工作面掘进期间的探放水费用支出。根据2015年回采掘进计划接续表来看,在2015年施工完成5215主辅运顺槽后,可对5213、5211、5209工作面顺槽掘进减少探放水钻孔数量,不仅减少探放水施工费用,还能提高掘进效率。

1、1508辅运顺槽设计长度540米,南部为1508主运顺槽已施工完毕,巷道进行了物探、钻探和短探验证,北部为1506回采工作面正在回采,由于工作面南高北低,在此基础上我矿对1508辅运顺槽探放水设计进行了优化,减少长探钻探工程量7200m,短探工程量2720m,共计节省资金71.6万元。

2、5210切眼形成前,已在主、辅运使用300米钻机向工作面进行了钻探工作,两道钻孔已对5210切眼工作面全覆盖,水文地质情况已经掌握,故而对5210切眼探放水设计进行了优化,减少长探工程量4200米,短探工程量1600米,共计节约资金36.8万元。

(五)井下污水处理优化

针对多余处理水外排浪费问题,决定前期井下需要多少水就处理多少污水,将多余污水直接在井下注入采空区内;后期井下将直接利用经采空区沉淀后的水。这种模式既能节能又能提高效率。从2015年2月起实施优化方案后,将井下多余污水注入5204采空区内,截止6月20日注入采空区水量130000m3,污水处理单价0.713元/ m3,节省资金9.27万元

三、狠抓煤质管理,提质增效。

(一)提高认识,完善制度,加强考核

首先是通过宣传教育,使全矿职工认清当前严峻的形势,树立“煤质管理,人人有责”的意识。严格执行现有煤质管理的各项制度,将煤质管理落实到岗位、个人,形成严格煤质管理的氛围。其次是矿高度地重视,成立了以矿长为首的煤质领导小组,制订了完善的制度,明确了各自的责任,考核到位、奖罚分明。建立了煤质预测预报体系、煤质计划考核体系和煤质现场管理体系。使生产出的煤炭结算单价与发热量、水分、含矸率、灰分等指标直接挂钩考核。

(二)从源头抓起,做好煤矸、杂物、煤水分的具体措施

1、采、掘过程中地质部门要提前做好预测预报工作,在采、掘工作面过断层、底鼓、褶曲、构造带等要加强工作面现场的顶底板管理,提前刹底或挑顶尽可能地少破顶底板,少割矸石。掘进头过断层带矸石较多时,必须建立独立的出矸系统,不得有矸石混入煤流系统。综采工作面过地质构造带时,要尽量降低采高,少破矸石,后溜子放煤时,放一架间隔一架,见到矸石就封闭,严防老唐矸石混入煤流。

2、各采、掘工作面及皮带系统都要设有杂物、垃圾箱,清理出

相关文档
最新文档