变频改造方案

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KT仟亿

高压变频节能设计方案

北京仟亿达科技有限公司

一、前言

高压交流变频调速技术是90年代迅速发展起来的一种新型电力传动调速技术,主要用于交流电机的变频调速,其技术和性能远远胜过以前采用的调速方式(如串级调速、液力耦合器调速、转子水阻调速等)。高压变频以其显著的节能效益、高的调速精度、宽的调速范围、完善的保护功能、方便的通信功能,得到了广大用户的认可和市场的确认,成为企业电机节电方式的首选方案。变频调速技术现已被应用于各行各业,我公司将高压变频器应用于水泥行业的电机节能改造,至今已成功用于水泥厂窑尾排风机、高温风机、窑头EP风机、生料磨循环风机的节能改造,取得了许多成功的改造经验,并取得了显著的经济效益,现以荆门某水泥厂的窑尾高温风机变频改造为例,对高压变频应用于水泥行业的节能改造进行分析与总结。

二、变频调速节电原理

异步电动机的变频调速是通过改变定子供电频率f来改变同步转速而实现调速的,在调速中从高速到低速都可以保持较小的转差率,因而消耗转差功率小,效率高,是异步电动机的最为合理的调速方法。

由式 n=60f/p(1—s)

可以看出,若均匀地改变供电频率f,即可平滑地改变电动机的同步转速。异步电动机变频调速具有调速范围宽、平滑性较高、机械特性较硬的优点,目前变频调速已成为异步电动机最主要的调速方式,在很多领域都获得了广泛的应用。

变频调速具有如下显著的优点:

(1)由设备设计余量而导致“大马拉小车”现象,因电机定速旋转不可调节,这样运行自然浪费很大,而变频调节彻底解决了这一问题;

(2)由负载档板或阀门调节导致的大量节流损失,在变频后不再存在;

(3)某些工况负载需频繁调节,而档板调节线性太差,跟不上工况变化速度,故能耗很高,而变频

调节响应极快,基本与工况变化同步;

(4)异步电动机功率因数由变频前的0.85左右提高到变频后的0.95以上;

(5)可实现零转速启动,无启动冲击电流,从而降低了启动负载,减轻了冲击扭振。

(6)高压变频器本身损耗极小,整机效率在97%以上。

对离心式风机而言,流体力学有以下原理:输出风量Q与转速n成正比;输出压力H与转速n2正比;输出轴功率P与转速n3正比;即:

Q1/Q2=n1/n2

H1/H2=(n1/n2)2

P1/P2=(n1/n2)3

当风机风量需要改变时,如调节风门的开度,则会使大量电能白白消耗在阀门及管路系统阻力上。如采用变频调速调节风量,可使轴功率随流量的减小大幅度下降。变频调速时,当风机低于额定转速时,理论节电为

E=〔1-( n′/n)3〕×P×T (kWh)

式中: n——额定转速

n′——实际转速

P——额定转速时电机功率

T——工作时间

可见,通过变频对风机进行改造,不但节能而且大大提高了设备运行性能。以上公式为变频节能提供了充分的理论依据。

三、水泥厂高温风机高压变频改造

1、窑尾高温风机系统简介

目前水泥厂生产线一般均为干法悬窑,其窑烧成系统流程简图如图6所示。

图6 窑烧成系统流程简图

旋窑是一个有一定斜度的圆筒状物,预热机来的料从窑尾进入到窑中,借助窑的转动来促进料在旋窑内搅拌,使料互相混合、接触进行反应,物料依靠窑筒体的斜度及窑的转动在窑内向前运动。窑内燃烧产生的余热废气,在窑尾高温风机的作用下,通过预热器对进入窑尾前的生料进行预热均化,降温后的余热废气再通过高温风机抽出进入废气处理(除尘及排出)。

均化好的生料预热后在回转窑内煅烧成熟料,回转窑内需要合适的气压及温度,才能使煤粉有一定的悬浮时间进行充分燃烧,生料才能在窑内达到很好的热处理。窑内因物料的堆积变化很大,所以瞬时气压变化频繁。窑尾高温风机一方面用来调整窑内气压,另一方面回转窑内锻烧后的高温熟料出来有废气,废气带灰,通过窑尾高温风机引出由电收尘器将灰尘进行处理,再将废气排掉。

荆门某水泥厂目前有三条干法悬窑生产线,日产为2000t、700t、2500t,分别为1995年、1998年、1999年投产,到现在已运行6~10年,并拥有一台12MW中、低温余热发电机组,由于发电成本较高,余热发电现已停运。

日产2500t的窑生产线,高温风机电机配置为6kV1600kW,日产2000t的窑生产线,高温风机电机配置为6kV1400kW。在高温风机的电机与风机之间,配有液力耦合器对风机进行调速,整个工艺过程主要是通过DCS的控制来调节液力耦合器的速度从而调整风机的风量,达到控制窑内负压。

由于设备使用年限较长,目前液力耦合器漏油严重,运行中每天需加油2~3次,以补充漏油,油面调整的控制回路失灵不能自动调节,在运行中靠手动调节置于固定转速比。在运行是时仍靠风机挡板进行风量调节,当窑系统工况变化较大时,现场值班人员根据中控制室的指令对液力耦合器

的勺杆进行手动调节,运行操作非常不便。

2005年,水泥厂准备对于2000t、2500t的两条生产线进行提产,但由于高温风机中液力耦合器漏油严重,出力受到限制,不具备提产的条件,故提产一直未能实现。

2006年1~2月,我公司为该水泥厂2000t、2500t两条生产线的高温风机及窑头号EP风机进行了变频调速改造,目前运行情况良好,2000t的生产线的产量目前达2300t,2500t的生产线的产量目前达2900t,而高温风机变频调节的耗电量还稍少于原液力耦合器调节的耗电量。

2、高温风机变频改造方案

经过对原系统进行分析,对原系统的风压控制由原来的液力耦合器调节改为变频器调节,即取消原液力耦合器,将电机与液力耦合器之间用一连接轴取代液力耦合器连通,而由变频器对电机本身进行调速,最后达到调整窑尾预热器(高温风机入口)的压力为工况要求值。

变频器设备接入用户侧高压开关和拟改造电机之间,如图7所示,变频器控制接入原有的DCS 系统,由DCS系统来完成正常操作。

图7 变频器连接图

为了充分保证系统的可靠性,变频器同时加装工频旁路装置,可在变频回路故障时将电机切换至工频状态下运行,且切换方式为自动切换。变频器故障时,电机自动切换到工频运行,这时风机转速会升高,风压会发生很大变化,影响窑内物料的煅烧质量,故此时应及时在DCS上对高温风机的风门进行及时调节,降低风机输出风量至工况要求值。变频器及其工频旁路开关由变频器整体配套提供。电机、高压断路保留了用户原有设备。

根据水泥厂提供的负载参数及运行工况,我公司为2000t的窑尾高温风机配置KT系列高压变频

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