不锈钢贮罐底板的焊接变形控制方法

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2009年 第4期

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结构与设备安装

不锈钢贮罐底板的焊接变形控制方法

(福建省工业设备安装有限公司,福州 350011)

林 萍

摘 要:本文根据不锈钢底板的特性,选择合理的焊接顺序、刚性固定方法及有效的工艺措施,使底板焊接变形

得到有效的控制。

关键词:不锈钢;底板;变形;控制方法

中图分类号:TG404 文献标识码:B 文章编号:1002-3607(2009)04-0028-02

在我司制作安装的三明市远方塑料有限公司的30m 3、50m 3、100m 3不锈钢溶剂储罐工程中,厚度为4.5底板的组装与焊接是储罐制作的关键。由于底板材质为1Cr18Ni9Ti不锈钢,结构形式又全部采用对接,加之罐底与壁板连接处的角缝焊角大,这就加大了焊接后产生的收缩力,很容易使罐体产生大的变形。而底板变形太大时,承受着罐内液体的增多或减少,底板会凸起或凹下,承受反复载荷,焊缝和母材都有可能在这种情况下产生腐蚀或开裂。从而大大降低储罐的使用寿命,甚至造成更大的损失。

因此,在施工中控制好贮罐底板的凹凸度,使之不走出允许的偏差范围,是亟待解决的一大难题。

在开始制作过程中,我们曾经使用传统的底板附有刚性角钢固定,先焊底板(对称分布退焊),再焊角缝的办法,其结果是去掉角钢后,外拱最大值达45mm,如图一中的ABC三处。为了确保贮罐底板的施工质量,我们在对前述的不利因素进行认真分析和研究的基础上,制定了合理的焊接程序和刚性固定方法。经实践证明,该方法切实可行。现结合施工,简单地介绍我司的具体做法。供同行参考。

控制底板因焊接产生的凹凸变形,一般都是分两个步骤进行:(1)首先应控制好底板本身在组焊过程中产生的凹凸变形。(2)同时也要控制好壁板与底板组对后,在对“T”形角焊缝施焊时引起的凹凸变形。两个步骤中如有一个步骤控制不好,都将使底板变形的凹凸差

超过规范要求。由于对接底板因焊接产生的变形很难控制,在实施上述两个步骤时,必须严格按照编制好的焊接工艺执行。

一、底板本身在组焊过程中产生的凹凸变

形控制

底板本身的组装焊接采用的方法是:先组焊短焊缝后焊长焊缝,选择最小焊接规范,以2-4名合格焊工,采用对称、分中分段退焊,从中心向周围方向进行,在三明市远方塑料有限公司的30m 3、50m 3、100m 3不锈钢溶剂储罐工程的制作过程中,底板变形得到有效控制。在100m 3不锈钢溶剂储罐的底板焊接变形控制中,我们还采用了反变形法(将焊缝垫起80mm左右即可),同样也可以减少焊接变形,使板的最大凹凸差不超过24mm。

按上述组焊程序,我司于1995年制作的由轻工业

图一 储罐底板拼接及变形示意图

INSTALLATION

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结构与设备安装

部设计院设计的同安啤酒厂4.6T35糖化锅(该制度底板为Φ4600×10,亦采用对接形式),材质为1Cr18Ni9Ti,其效果很好,实践证明,采用上述组焊工艺控制底板本身因焊接引起的变形是切实可行的。

二、“T”形角焊缝的凹凸变形控制

“T”型角缝的焊接工艺是由4名焊工分别在储罐圆周上0°、90°、180°、270°同时同向,先焊内角缝,后焊外角缝,各焊三遍,在壁板与底板连接处的“T”型角焊接后,底板便出现了异常,特别是接近角缝的地方,变形情况更为严重。凹凸差最大竟达50mm (规范要求凹凸差不得超过30mm)。针对上述情况,我们进行了分析,认为除与底板的结构形式及材质有关外,角缝焊角尺寸大(填充金属多)也是引起严重变形的一个重要原因,虽然我们采取了比较合理的焊接施工程序,但变形后的凹凸差仍旧超过了规范要求。由此看来,在角焊缝焊角尺寸偏大的情况下,公仅靠焊接程序控制还不能达到预想的效果。为了改进施工工艺,我们对其中一台储罐采用20#工字钢对底板进行了“#”字形刚性固定。但刚施焊完毕、拆除工字钢后,我们发现由于受力不均,局部地方仍有超差现象。为此,我们根据奥氏体不锈钢收缩变形的特点,又重新制定了角缝施焊程序,改进了刚性固定方法。其具体方法如下:

1、罐底与制度壁连接处的双面角缝焊接,应先焊内角缝隙的第一、二遍,再焊外角缝隙第一遍,以后内外交替焊完。施焊时,焊工(以四名焊工施焊为例)应均匀分布,沿同一方向转动分段跳焊。在第一遍的焊接中(如图二所示),四名焊工先在位置1(0°、90°、180°、270°)分别焊完两条焊条后,再依次转到位置2(45°、135°、225°、315°)位置3及位置4各自再焊两根焊条,余下部分仍采用跳焊(焊两根焊条,间隔约300mm)直到焊完为止。第二、第三遍焊接长度可分别加大一倍,第4、5、6遍4名焊工可对称地沿同一方向转动作分段跳焊。在实际操作中,按上述程序施焊固然麻烦,但可以比较有效地缩小高潮塑性区,降低由焊接高温产生的变形。

2、为了有效地控制焊接变形,我们在采用上述焊接程序同时,还设计了一种刚性固定方法。这种方法是由多块厚度为8mm、腰长550mm的等腰三角形钢板共同来完成的(如图三所示)。所有三角板沿制度内壁角缝均匀布置。每间隔一米点焊一块。为便于焊后拆除,点焊宜点在

板的一侧,同时点焊不宜太多(与壁板、底板连接处分别各点固2-3点即可)。当所有三角板点固定完毕后,方可按前述焊接顺序正式焊接角缝。待焊接工作全部结束,焊缝冷却后,方可拆除三角刚性固定板。

采用上述焊接工艺和刚性固定方法,底板焊接完毕,我们制作安装的30m 3、50m 3、100m 3不锈钢储罐共16台的最大凹凸度均未超过26mm。均符合图纸设计和规范要求。

实践证明,底板组焊程序和刚性固定的方法是切实可行的。它的优点是:

(1)罐底与罐壁连接处角缝第一、二、三遍采用了分段跳焊后,缩小了高温塑性区。使其底板受力均匀,变形小。

(2)三角板性固定,不仅能有效地控制角缝收缩,减少变形,同时还有以下特点:

A、三角板重量轻,制作简单,拆装方便,可大大减轻劳动强度。

B、安全可靠,省时省工,节约材料。

C、不受罐径限制,大罐径均能通用。

图三 刚性固定板安装示意图图二 焊工对称均匀分布示意图

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