电容型高压套管末屏缺陷综述(20100718)
电容型设备末屏故障的原因分析及防范措施
变压器套管、电压互感器、电流互感器等电容型设备的末屏一般均引出接地,末屏因其结构和工艺特点,容易发生故障。
末屏故障是电容型设备的常见故障之一,若不能及时发现,将导致设备更为严重的故障。
本文对福州电业局发生的几起设备末屏损坏进行分析,介绍处理办法,以资交流。
1油纸电容式套管结构油纸电容式套管由瓷套、电容芯子、中心铜管、头部的储油柜、中部的安装法兰和尾部的均压球等组成(见图1)。
套管整体用头部的强力弹簧通过中心铜管串压而成,其中的电容芯子是由0.08~0.12mm 厚的绝缘纸和0.01mm 厚的铝箔加压后,交替卷在中心铜管上成型的。
铝箔形成与中心铜管并列的同心圆柱体电容屏。
中心铜管既是电容芯子的骨架,又是高压引线的通道。
油纸电容型套管是根据电容分压原理卷制而成的,电容芯子作为主绝缘,外部为瓷绝缘,内部注入变压器油。
在电容式套管的法兰(或称连接套筒)上有一只接地小套管,它与电容芯子的接地屏相连,运行时接地,检修时通过末屏可以测量其电容屏的电容量和介损,从而判断电容屏的绝缘状况,因此也称为测量端子。
通过末屏测量端子,能有效地发现主末屏绝缘受潮、绝缘油劣化、电容屏间短路等缺陷。
运行中的末屏如果开路,将形成高电压,导致设备损坏。
2末屏故障分析以及处理方法2.1一起电流互感器末屏烧损故障分析2006-08-2416∶10,运行人员巡视时发现,220kV林中变中城I 路267开关B 相CT 末屏引线接线头脱落,有引线过热起火、B 相CT 末屏处漏油的现象(见图2)。
电容型设备末屏故障的原因分析及防范措施尹琛,林玉煌(福州电业局,福建福州350005)摘要:结合油纸电容式套管末屏的结构及几起发生末屏故障的事件,分析出现末屏损坏的原因,并针对存在的问题提出防范措施,以提高设备的健康稳定运行。
关键词:电容型设备;油纸电容式套管;电流互感器;末屏中图分类号:TK452.+3文献标识码:B文章编号:1006-0170(2007)03-0047-02FUJIAN DIAN LI YU DIANG ONG第27卷第3期2007年9月IS S N 1006-0170CN 35-1174/TM图油纸电容型套管末屏引出结构图故障T 末屏12C 47--现场检查发现末屏内部引线完好,排除内部断线的可能性。
220 kV变压器油纸电容式套管缺陷分析
220 kV变压器油纸电容式套管缺陷分析
刘宏亮;宋立杰;刘海峰;高树国
【期刊名称】《河北电力技术》
【年(卷),期】2009(028)006
【摘要】介绍一起因末屏接地不良造成变压器油纸电容式套管油色谱严重超标故障,从套管结构、安装方式等方面对缺陷产生的原因进行分析,并提出了有针对性的建议.
【总页数】2页(P23-24)
【作者】刘宏亮;宋立杰;刘海峰;高树国
【作者单位】河北省电力研究院,石家庄,050021;河北大学,河北,保定071002;河北省电力研究院,石家庄,050021;河北省电力研究院,石家庄,050021
【正文语种】中文
【中图分类】TM407
【相关文献】
1.40.5kV大电流油纸电容式变压器套管内部运行压力分析 [J], 董淑建;崔超群
2.500kV油纸电容式变压器套管绝缘损坏分析 [J], 陈起翘
3.110kV变压器油纸电容式套管介质损耗因数异常分析 [J], 毛娟;邓威
4.一起220kV变压器中性点套管缺陷原因分析及解决措施 [J], 邱会有;
5.一起500 kV变压器油纸电容式套管介损异常分析 [J], 刘琦;杨贤;江丹宇
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电容式穿墙套管末屏接地缺陷的发现与处理
电容式穿墙套管末屏接地缺陷的发现与处理摘要:对国网湖北黄龙滩电厂在检修试验中发现的一起高压套管末屏接地装置缺陷,进行了的查找分析,找到了引起缺陷的原因,提出了消除缺陷的处理方法和防范措施。
关键词:电容式套管;末屏接地装置;缺陷0 引言高压套管按其作用分为穿墙套管和变压器套管,这两种套管内部构造基本相同。
为了使110kv及以上的套管辐向和轴向场强均匀,其绝缘结构一般采用电容型。
即在导电杆上包上许多绝缘层,其间根据场强分布特点夹有圆柱形铝箔,组成电容屏。
其中靠近高压导电部分的第一个屏为零屏,它与一次导电部分相联。
最外一层屏称为末屏,通过末屏接地装置引出接地。
整个电容屏全部浸在绝缘油中。
通过末屏可以测量其电容屏的电容量和介损,判断电容屏的绝缘状况,末屏接地装置的引出端子也称为测量端子。
末屏测量端子在运行中应良好接地,如果在运行中接地不良,那么末屏对地会形成一个电容,而这个电容远小于套管本身的电容,按照电容串联原理,将在末屏与地之间形成很高的悬浮电压,造成末屏对地放电,烧毁附近的绝缘物,甚至发生套管爆炸事故。
1 缺陷的发现2006年3月1日,在湖北黄龙滩电厂3号新发电机组首次检修中,对220kV开关站3号主变压器高压侧出线穿墙套管进行投运后(2015年12月投运)高压试验。
在进行B相套管绝缘电阻试验时,打开末屏防雨罩,用1000V绝缘电阻表测量末屏对地绝缘,显示为零。
该套管末屏接地形式为旋转盖外部接地型式(通过铸铝防雨罩接地),其末屏接地引出线经末屏处法兰穿过绝缘小瓷套,再通过引线柱引出,引线柱单独对地为绝缘状态。
正常运行时铸铝接地底座螺纹与铸铝防雨罩螺纹互套旋转后相连,引线柱通过与铸铝防雨罩内部的压力弹簧压紧相接触,保证末屏端子经过铸铝防雨罩与铸铝接地底座可靠连接,以此实现了套管末屏在运行中良好接地。
在检查B相套管末屏接地装置时发现,防雨罩内有大量白色氧化物粉末,末屏测量端子上已经有的氧化腐蚀现象,小瓷套表面凝结有细小水珠,初步判定末屏绝缘小瓷套受潮。
一起220kV变压器高压套管末屏绝缘数据异常事件分析与处理
一起220kV变压器高压套管末屏绝缘数据异常事件分析与处理摘要:本文主要讨论了高压套管末屏的结构及其优缺点,并针对一起220kV变压器高压套管末屏绝缘数据异常事件进了原因和影响分析,并提出了合理化处理建议。
关键词:高压套管;末屏;220kV变压器;绝缘;异常引言220kV变压器作为电力系统中电压等级变换和电能传输的一次设备,其安全运行对整个供电系统有着重要影响。
而其高压套管作为变压器的重要部件之一,其主要功能是将绕组引线从变压器内部引出来,并为其与变压器油箱之间提供绝缘支撑作用,同时套管端部一次接线板可用于连接一次引线与外部母线引线。
变压器在运行过程中可能会经历数次的过电压、过负荷甚至出口短路等事件,这对高压套管的质量提出了很高的要求。
近些年,我国多个变电站发生的变压器跳闸事故都与高压套管故障有关,因此,在今后的工作中我们应该提高对变压器套管运行质量的重视。
1变压器高压套管末屏的结构目前,变电站在运的220kV变压器高压侧套管均为电容型结构,电容屏尾端的抽出端子称为末屏。
高压套管在日常运行过程中,末屏必须可靠接地,以防出现电压悬浮,损坏套管电容屏绝缘材质。
高压套管末屏常见的结构有常接地结构、弹簧盖压接结构、外接金属连片结构等,如图1所示。
图1 高压套管末屏结构常接地结构末屏通过引出线穿过瓷套后连接引线柱,引线柱外为接地金属护套,金属护套与套管内部接地法兰相连接,其内部有弹簧,通过弹簧压接使得引线柱与金属护套连接,从而达到末屏引线柱接地的目的。
其优点是自动接地,防止由于检修检修人员失误,忘记给末屏接地带来的运行风险,缺点是弹簧在套管内部,当其出现卡涩、弹力下降等缺陷时,无法及时发现,给套管安全运行埋下较大隐患。
弹簧盖压接结构相对常接地结构较为简单,末屏引线在内部与引线柱连接,并通过小瓷套固定在套管下端,外盖内部为弹簧结构,运行中外盖压住引线柱,并通过螺纹结构与套管末屏外部接地法兰紧密连接,保证末屏运行中处于接地状态。
变压器油纸电容式高压套管末屏接地方式可靠性研究及改进
变压器油纸电容式高压套管末屏接地方式可靠性研究及改进【摘要】分析油纸电容式高压套管末屏故障现象和末屏结构特点,并结合套管电气试验数据,针对末屏接地提出可靠性改进措施并实施。
【关键词】套管;末屏;接地一、引言变压器套管作为变压器的重要部件之一,它不但要将变压器内部高低压侧引线引出,同时还担负着固定引线、与外部架空线相连接的作用,因此它必须有足够的绝缘强度和机械强度。
套管的可靠性将直接影响变压器的安全运行。
一直以来,套管故障在变压器故障中占有较高的比例,而末屏故障又是套管的常见故障之一。
本文以一起套管末屏故障导致紧急停变压器的实例,对油纸电容式套管常见末屏接地方式可靠性进行探究,进而提出改进方式并成功实施改造。
二、油纸电容式套管结构目前,油纸电容式套管是高压套管的主要型式之一,在国外电力系统中广泛使用。
其主绝缘是若干串联的电容芯子、它绕在中心铜管上,组成同心圆柱体电容器,以使套管中心铜管与接地法兰间的径向和轴向电场分布均匀。
套管主绝缘的好坏通过测量绝缘电阻和介质损耗来判断,同时测试套管电容量来判断串联的电容屏有无击穿。
套管由中心导管、电容芯子、外绝缘及法兰等组成。
其末屏测量端子(从套管内电容芯子最外一层电容屏用铜导体引出至套管外)将套管总电容量分为C1和C2两部分,其中C1为套管中心的导管与末屏测量端子之间的电容量,这是套管本体的主绝缘电容。
R1是高压导杆与末屏之间的绝缘电阻,这是套管的主绝缘。
C2 、R2为末屏至法兰间的电容量和绝缘电阻。
其电容绝缘结构图如图1所示。
图1 套管电容绝缘结构图变压器运行中,套管末屏测量端子必须接地,系统高电压全部施加在C1上,而C2因为末屏与法兰已经短接并接地,所以不承受电压。
而当末屏未接地或接地不良时,末屏端子电压U=Ue*C2/(C1+C2),该电压可以达到几千伏。
由此可知,变压器套管正常运行中可靠接地是非常重要的,否则末屏端子将产生高压放电引起套管故障。
三、一例套管末屏渗漏缺陷处理某电厂02启备变C相高压套管于2013年4月15日发现套管末屏出现严重渗漏,套管油位明显下降,用红外热成像检测渗漏套管温度比其它正常运行套管温度高2度左右。
#1主变A相高压套管末屏裂纹渗漏油缺陷分析报告
#1主变A相高压套管末屏裂纹渗漏油缺陷分析报告一、事情经过2010年3月2日上午9时28分,安监黄工和设备部宁工在#1主变区进行变压器渗漏油情况检查时,发现#1主变A相高压套管末屏漏油,主变鹅卵石基础上有大片油渍,随即通知发电部当值值班员,点检及检修,汇报相关领导,在#1机组降负荷运行1小时后,经现场商讨及咨询中试所专家,决定申请停机处理,10时30分,#1机组打闸停机,检修开票进行缺陷处理。
检修人员对A相套管末屏进行了更换,并通过注油孔进行了加油,抽真空两小时。
3月3日0时14分,#1机组并网运行,经过连续48小时不间断监视,#1主变A相套管及各部位温度正常,油位正常,无渗漏油点,声响正常。
二、原因分析通过对拆下的末屏及高压套管本体进行仔细检查,#1主变末屏漏油由以下原因引起。
1.A相末屏小套管裂纹是产生渗漏油的根本原因末屏通过铜引接线将高压套管内最外层末屏层从小瓷套管引出接地,一方面为了均压,另外一方面是为了方便测量套管介质损耗因数及电容量。
末屏小瓷套管的密封良好是保证套管内绝缘油不受潮和渗漏的关键点。
从拆下的小瓷套管看,其上有一道明显的裂纹,裂纹长度达到小瓷套管的一半,另外密封O型圈开裂,并有1/4圈脱落,此两个原因是造成套管漏油的根本原因。
2.气温变化大及小套管底部圆形铁片座子安装不到位是产生裂纹的主要原因通过现场检查,发现小瓷套管底部圆形铁片座子安装不到位,呈现上下结合面开口间距不等,略微倾斜现象,这导致了小瓷套管受力不均,应力分布大小不一的状况,由于变压器套管只有在大修期间才会进行末屏小瓷套管拆装,因此安装质量不良可追溯到上次大修期间,持续时间周期长。
又由于近段时间气温变化大,在应力不平衡及热胀冷缩的情况下,小套管发生了破裂,直接导致了套管绝缘油的渗漏。
3.产品质量不良及运行时间长是末屏小瓷套管产生裂纹的重要原因考虑小瓷套管在出厂烧制过程中,机械强度等物理特性上未达到要求,并经长时间运行,老化劣化趋势明显,又加上近段气温变化大,因而最终是隐患发展成事故,导致了套管渗漏油。
一种变压器套管末屏缺陷的原因分析及整改措施
一种变压器套管末屏缺陷的原因分析及整改措施摘要:对于变压器而言,要保证其稳定性,则必须要求所有变压器元件更加可靠。
本文通过对一种变压器套管末屏接地缺陷的深入分析研究,旨在寻找末屏故障分析及相关整改措施的思路,并通过本文的探讨提出了相应的解决办法和建议,为变压器套管的安全、稳定运行提供参考。
关键词:变压器、套管末屏、接地端盖、故障分析、整改措施探索一、引言在电力系统中,变压器的地位十分重要,而变压器套管作为变压器的载流元件之一,不仅数量多而且要求性能稳定、安全可靠。
油浸式变压器套管多为电容式结构,由储油柜、上下瓷套、导电杆、电容屏、接地端子等部分组成。
主绝缘为油纸绝缘,由若干层同心串联圆柱形电容屏组成,最里面靠近导电杆的为零屏,最外面的为末屏,电容屏数目越多,电场分布越均匀。
在变压器运行时必须保证末屏接地,才能使电容屏起到均压作用保证绝缘,否则容易引起末屏悬浮放电,甚至是套管爆炸等严重事故,因此保证末屏运行时的可靠接地是保证变压器安全运行的重要措施。
二、故障情况某500kV变电站在试验过程中,发现#1主变B 相变高套管末屏引线端子存在严重烧蚀现象。
当日常规电气试验结果合格,绕组变形测试结果无异常。
(套管交接及现场试验数据如下表)。
#1 主变 B 相变高套管末屏绝缘电阻及介损测试为经表面处理后测得。
三、检查情况测试套管介损时,测试人员首先须将末屏接地断开,并从末屏针形端子处抽取信号进行测量。
打开接地盖时,发现有较浓烈的烧糊味逸出。
检查发现:① B 相变高套管整个末屏内部呈发黑状、积聚大量碳化物质。
⑨ 变高套管末屏尺寸检查。
经初步实测:在末屏接地盖充分紧固的状态下,B 相套管末屏内针形端子顶部与接地盖底部之间垂直距离约为 10mm 左右。
A、C相套管末屏内针形端子顶部与接地盖底部之间垂直距离约为 8mm 左右(螺丝帽厚度约 2mm)。
该种设计方式下,套管末屏主要通过与弹簧片保持充分接触实现接地。
如下示意图:系统电压与末屏实际电位变化示意图从检查情况可以看出:末屏接地盖在缺少接地弹簧片的情况下,套管送电后末屏将处于悬浮状态,理论上末屏与电容芯子电位相同(工频运行电压)。
电容式CT_套管末屏接地故障的原因分析及对策探讨
2 原因分析
2.1 电容式 CT/套管绝缘结构 油浸电容式 CT/套管的主绝缘结构采用绝缘纸
次安全措施,试验后及时恢复,防止遗漏恢复接线。 在新安装或停电检修后投运前验收时, 实行标准化 验收,末屏接地作为重点验收内容纳入验收程序。运 行人员巡视时, 加强对外部接线形式的末屏接地进 行专项确认。
4 结束语
运 行 中 的 电 容 式 CT/套 管 末 屏 必 须 可 靠 接 地 , 其接地是否良好对于设备及电网的安全稳定运行至 关重要。本文中笔者建立了末屏接地电路模型,分析 了引起互感器末屏接地故障的原因, 介绍了预防互 感器末屏接地故障的改进措施。运行情况表明:对末 屏接地进行专项改造后,电容式 CT/套管运行良好, 无末屏接地事故或异常发生,达到改造的预期目的。
C2 C1+C2
U1
(2)
第 47 卷
一般地,电容式 CT/套管的主电容 C1 为数百皮 法,当末屏接地不良或悬空时,末屏对地电位可高达 千伏级以上,该电位足以造成末屏对地放电,烧毁附 近的绝缘物,引发严重事故。
3 对策探讨
引起电容式 CT/套管末屏接地故障的可能原因 有以下两个方面:一是末屏接地装置内部故障,即末 屏与小套管内的导电杆接触不良或焊接点脱落;二 是末屏接地装置外部故障, 即小套管内的导电杆与 外部接地部位接触故障,如外部引线断裂、悬空或接 触不良等。 3.1 试验检测内部故障
MO Deng-bin1, SUN Xiao-mei2, YONG Jun1
变压器套管末屏缺陷的原因分析及处理
测量 末屏 对设 备 外壳 ( ) 电阻 值 , 地 的 如有 异 常应 处 理; 如上 述 步骤 正常 , 应旋 紧保 护 帽 , 免 末 屏处 受 避
推 拔式 接地铜 套很难 推 动 ,测 试末 屏对地 已不 直接
导通 , 电阻为 70 0 在 进行末 屏 对地介 损测 量时 , 0 Q。
发 现末屏 处有 放 电现象 , 判定 为末屏 对地绝 缘不 良。 这 种型号 套管 的末屏 接地 方式 较特殊 ,是 通过 末 屏 引 出杆上 的推 拔铜 套 与 套 管法 兰 处连 接 接地 , 接地 的 良好程度 主要 由推 拔铜 套上 的弹簧 弹力 和推 拔铜 套 与法兰接 触 面的 紧密程 度决定 。末屏 正 常接
过 内螺 纹 连接 并通 过 末屏 罩 外 螺 纹形 成 固定 接地 , 分 析 认 为 可 能 是 由 于套 管 末 屏 罩 在 拧 紧 的 过 程 中
绝 有缺 陷 的产 品进入 使用 环节 。 ( ) 电运行 人 员在巡 视 设备 时 , 2变 除其他 应巡 视 的项 目外 , 需 注 意 变 压 器 套 管 、 感 器 设 备 末 屏 还 互 装 置 是否 出现渗 漏 和 油污 情 况 , 屏 处有 无 异 常放 末 电情 况 , 另外 , 在利 用 红外 装 置 对设 备 进行 测 温 时 ,
设备缺 陷 , 避免 设备 故 障具 有 重要 作用 , 必须 认真按
照规程 要求 . 切实 履 行设备 交 接验 收把关 的重 任 , 杜
厂家认 为需要 将 套 管拔 出放 倒 , 末屏 向j 才 使 二 能进行 更 换 。根 据现 场情 况 分 析 判 断 , 于将 套 管 鉴 拔 出放倒 ,使 末屏 向上 进行 更 换 的 工 作量 太 大 , 决 定 直 接予 以更 换 , 换结 束 后 补 油并 用 真 空泵 对 套 更 管抽真空 。 原 因分 析 : 更 换 断 裂 末 屏 的 过 程 中 , 现 内 在 发 部 密封 垫 破损 , 这是 造成 套 管 末屏 引 出处渗 油 的直 接 原 因 , 型 套管 末 屏 引 出铜螺 杆 与 末屏 罩 之 间 通 该
变压器套管末屏接地中存在的问题浅析
变压器套管末屏接地中存在的问题浅析摘要:本文介绍了变压器套管在预防性试验时对末屏接地装置拆装中发现的一些隐患,根据变压器套管末屏接地型式的不同分析其潜在的隐患,探讨其防范措施及日后维护重点关注对象。
关键词:变压器;套管末屏;接地1、套管末屏结构电容型套管是由接线端子、储油柜、上瓷套、下瓷套、电容芯子、导电杆、绝缘油、法兰、接地套管等部分组成。
主绝缘为油纸绝缘,油纸电容式套管的中间法兰上,一般分别装有测量端子和电压抽头。
测量端子是在最外层铝箔上卷入一层铜带后并通过接地小套管引出,即套管末屏,主要用来测量电容套管的介质损耗因数和电容量,在运行中必须保证末屏可靠接地。
如果由于各种原因导致末屏接地不良,那么末屏对地会形成一个电容,而这个电容远小于套管本身的电容,按照电容串联原理,将在末屏与地之间形成悬浮电位,造成末屏对地放电,严重时还会发生套管爆炸事故。
在进行套管试验时,需要解开末屏接地,从末屏引出线进行测量套管的电容值和介质损耗值,能够有效发现套管主屏和末屏绝缘受潮、绝缘油劣化、电容屏短路或开路等缺陷。
2、事件经过(1)某电厂220KV启动变在进行高压套管tanδ预防性试验中,由于末屏接地结构采用小套管引出外接地方式,在进行末屏接地金属连片拆除过程中,导致金属连片断裂,并且末屏引线柱(螺杆)固定金属连片丝杆处滑丝。
如图1所示。
图1 末屏接地缺陷图2 接地冒顶针接触式结构(2)某电厂220KV启动变高压套管末屏为接地冒顶针接触式结构接地,在进行tanδ预防性试验时,由于末屏接地采用接地帽进行接地,接地帽为生铝材料制作,铝材质存在熔点低,材质软,在转动过程中易发生卡涩或“沾粘”,导致接地盖旋转受阻或不能旋转的现象,严重时导致末屏接地不良。
如图2。
3、事故案例(1)2006年3月21日,大连某变电所2号变定检时,发现一次A相套管末屏与接地外罩上有很明显的放电、烧蚀痕迹。
经检查原因是末屏引出铜线与小套管连接松动,造成放电。
油纸电容式套管末屏故障处理及原因分析_薛明
之间有明显的缝隙)。同时说明该批产品确实存在共同的
继续解体进行检查,当抽出电容芯子,测量绝缘纸末 绕制工艺缺陷。使得安装运输时震动引起了芯体移位。省
端至导管末端的距离为 84mm(正常设计值为 90mm),芯 公司应尽快组织各分公司进行同类设备排查防止顶针顶
子整体向左下位移约 6mm(图 4)。
到绝缘纸上造成末屏虚接放电引起的套管故障。
炸事故。
C 相高压套管数据:
(上接第 110 页)
个 110kV 变电站,110kV、35kV、10kV(6kV)备自投装置投 2。
运情况如表 1 所示。
安州站正常运行时,淀安线 112 开关、桥开关 145 处于合
表 1 保定北网 110kV 变电站备自投装置配置情况
[3]阳靖,成钢强,常学武等.110kV 及以下电网中备自投装
老河头站
淀河线 132 测控屏
置特殊问题的分析.湖南电力,2011,31(1):130- 132.
111
电力技术
取样日期 CH4 C2H4 C2H6 C2H2 H2 CO CO2 C1+C2 微水 备注 2007.08.25 0.69 0.19 0.56 0 5.39 22.09 126.35 1.44 9 验收 2009.03.14 1112.04 2975.93 405.10 14738.90 5879.93 149.79 357.40 19231.97 3 预试
电力技术
油纸电容式套管末屏故障处理及原因分析
薛明 阎超 (保定供电公司)
摘要:本文主要阐述了我单位近两年来变压器套管检修试验中发 现的几起由于末屏装置异常引发的缺陷。并通过分析处理,总结出导 致这几起缺陷的原因。一是套管末屏装置在结构、装配及制造工艺方 面存在不足,导致导电杆与末屏接触不良,造成运行中低能量放电引 起缺陷;二是由于检修人员工艺水平和操作方法不当导致的末屏损 坏,以上原因都给变压器的安全运行造成了极大地隐患。最后,提出了 消除缺陷的解决措施、日后设备检修中应注意的问题以及自己的一些 见解,仅供电力同行借鉴和探讨。
主变套管末屏缺陷浅析
主变套管末屏缺陷浅析1 变压器套管末屏概况变压器套管是电力系统中广泛应用的一种电力设备。
变压器套管是变压器箱外的主要绝缘装置,变压器绕组的引出线必须穿过绝缘套管,使引出线之间及引出线与变压器外壳之间绝缘,同时起固定引出线的作用。
主变套管多为电容式套管,其由主绝缘电容芯子、外绝缘上下瓷件、连接套筒、油枕、弹簧装配、底座、均压球、测量端子、接线端子、橡皮垫圈、绝缘油等组成。
其中末屏主要用来提供试验人员测量套管电容量和介质损耗因数,甚至测量套管局放和变压器局放也可从这里取信号。
由于套管受潮一般总是从最外层电容层开始,因此套管末屏状况的良好对整个套管,乃至变压器的运行都具有十分重要的意义。
2 变压器套管末屏的结构分类目前运行的变压器套管末屏的结构分类主要有以下6类:(1)通过接地金属连片与底座金属接地部位相连(如图1);(2)通过接地金属软线与底座金属接地部位相连(如图2);(3)通过接地帽与接地部位底座金属相连(如图3);(4)接地盖和引线柱通过弹簧片连接方式(如图4);(5)接地盖和引线柱直接接触连接(如图5);(6)在内部通过弹簧式接地套接地(如图6)。
其中,(1)、(2)、(3)为外置接地方式,优点是可以直接观察到末屏外部接地是否可靠。
容易引起的缺陷和原因有这些方面:进行停电检查或试验过程中,如需拆卸螺栓则容易造成引线柱(螺杆)转动,导致内部末屏接地引出线受力脱落,造成末屏没有可靠接地,甚至使小瓷套密封垫松脱,造成套管内的变压器油外泄或渗漏。
接地金属连片、螺丝由于经常拆卸引起金属连片受力开裂折断,或拆卸后恢复不好造成接地不良。
(4)、(5)是接地盖接地方式,优点是对末屏检查和试验时只需取下接地盖即可,不会造成引线柱(螺杆)转动或内部末屏接地引现线受力脱落。
缺点是不易观察末屏的接地状况;当弹簧片弹性减小或变形时和引线柱间接触不良,易造成末屏接地不良或悬空;不能用万用表直接检查是否可靠接地。
(6)为内置式,在内部通过弹簧式接地套接地,能够自动接地,避免工作人员疏忽造成末屏未接地。
油纸电容式套管末屏故障处理及原因分析
1 概述套管是变压器中一个主要部件,变压器绕组的引线是依靠套管引出箱外的,套管起到绕组引线对油箱的绝缘、固定和将电流输送到箱外的作用,它需适应外界各类环境条件,并要有一定的机械强度。
套管分纯瓷套管、充油套管、充气套管、电容式套管等不同形式。
为了使110kv及以上的套管辐向和轴向场强均匀,其绝缘结构一般采用电容型,即在导电杆上包上许多绝缘层,其间根据场强分布特点夹有许多铝箔,以组成一串同心圆柱形电容器。
最外层铝箔即末屏通过小套管引出,作为验证变压器性能是否符合有关标准或技术条件的预防性试验项目。
套管试验主要检测变压器主绝缘和电容式套管末屏对地绝缘电阻、套管介质损耗、电容量和局部放电量等,末屏在运行中应良好接地。
另外如果运行中由于各种原因造成末屏不健全或接地不良,那么末屏对地会形成一个电容,而这个电容远小于套管本身的电容,按照电容串联原理,将在末屏与地之间形成很高的悬浮电压,造成末屏对地放电,烧毁附近的绝缘物,严重的还会发生套管爆炸事故。
2 缺陷实例2.1 实例一2009年3月14日,保定供电公司220kv棋盘变电站#3主变进行春检预试工作,例行对变压器套管进行高压和油务试验。
在进行高压套管绝缘油色谱试验时根据色谱试验数据显示,#3主变c相高压套管总烃、氢气、乙炔含量严重超标,通过三比值法判断为套管内部存在电弧性放电故障,存在严重缺陷。
该套管技术参数:型号:brl1w1-252/630-4;序号200620;生产厂家:西安西电高压电瓷有限责任公司;出厂日期:2006年11月。
2.1.1 高压和油务试验数据如下:高压试验数据,tanδ(%)/电容量(pf)通过高压试验数据,未发现套管主绝缘和末屏绝缘存在异常。
色谱试验数据(μl/l)a相高压套管数据:b相高压套管数据:c相高压套管数据:2.1.2 从试验数据结果初步分析①产品密封不严,造成该套管进水受潮引起内部绝缘局部受潮,局部绝缘性能降低,引起内部放电,使套管油中乙炔、甲烷、氢气等含气量的增大,由于co和co2含量增长幅度较小,估计纸绝缘没有受到严重破坏。
变压器套管末屏故障对其介损及电容量的影响
变压器套管末屏故障对其介损及电容量的影响
任志勇;张天旭
【期刊名称】《电工电气》
【年(卷),期】2024()6
【摘要】变压器绕组的引线依靠套管引出变压器箱外,套管起到绕组引线对油箱的绝缘、固定和将电流输送到箱外的作用。
目前110 k V及以上电压等级的变压器套管主要选用电容式结构。
其中常见的油纸电容型套管是根据电容分压原理卷制而成,主要由电容芯子、瓷套、油枕、联接套筒、接线端子等构成。
绝缘油浸渍的电缆纸和铝箔均压极板组成电容芯子作为内部绝缘结构,瓷套作为外部绝缘,瓷套和芯子之间充有绝缘油,起到绝缘和散热作用。
套管电容芯子的最外层的屏为末屏,变压器运行中须经接地小套管与安装法兰一起接地。
【总页数】3页(P74-76)
【作者】任志勇;张天旭
【作者单位】国网天津市电力公司高压分公司
【正文语种】中文
【中图分类】TM4
【相关文献】
1.变压器电容式套管电容量及介损的正确测量
2.一起500 kV主变高压套管末屏烧损故障分析及处理
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4.变压器电容式套管电容量及介损的正确测量
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变压器油纸电容型套管缺陷分析及处理措施
里漏 油 ; 因此 , 此 处漏 油也可 能涉及 变 压器运 行
是 否正 常 。
e
图3 1 l O k V 3 号 主变 w 相末 屏接地 处发 热
图 5 拆下 接地金 属 帽的末 屏
图4 3号 主变 w 相 套管 油样 化验 结果正 常
该变 压器 于 2 0 0 7年 4月 3 0日投运 , 投运 前 交接 试 验 和 2 0 0 8年 3月 预 防性 试 验 结 果均 正
在 长期 运 行过 程 中可 能 出现 的 种种 问题 , 如套 管 密 封 圈质量 不过关 等 ; 二是 人为 因素 , 是套管 安 装人 员 或 检 修人 员 在作 业 过 程 中造 成 的 , 未 严 格按 照 施工 规 范 做 好各 项 检 查工 作 , 如 套管
易发 热部位 进行 测温 , 以便 于及 时发 现缺 陷 。
便于 运行 人员巡 视观察 。 3 结 语
瓷套 ; 引线 和 接 线端 子 要 有 足够 的接 触 面 积和
接 触 压力 。 将套 管竖 直安 放在 支架 上 , 拆 下尾部 均压罩 , 从 尾 部 放油 口把 油全 部 放 出后 先 拆接 地 小套 管 , 再拆 接线 座垫 圈 , 取 下膨 胀器 用支架 托 住 套管 尾 端 ,拧紧 弹 簧压 板 螺母 ,使弹 簧 压 缩, 当导 电管上 的紧 固螺 母脱 离弹 簧压板 后 , 取 下 紧 固螺 母 , 再 依次 取 下 弹簧 压 板 、 弹簧、 弹簧
ห้องสมุดไป่ตู้
下层 接 触 面装 反 , 并 且将 军 帽 螺 纹 只旋 入 整个
螺纹 长度 的4 / 5 , 使得 其与 导 电杆 的接 触面 积 减 少近 1 / 5 , 见图1 。上述 原 因致使 接触 电阻增 大 , 当 负荷 较 大时 , 接 头 发热 , 接 触 面 局部 氧 化 , 从
提高电容型套管末屏介质损耗及电容量测量的有效方法探讨
提高电容型套管末屏介质损耗及电容量测量的有效方法探讨柴毅【摘要】本文分析了电容型套管末屏对地介质损耗测试中比较广泛存在的问题,并结合自身工作经验进行分析,推荐一种合理的测量方法,对该试验项目数据的真实性、可靠性,具有实际意义。
【期刊名称】《产业与科技论坛》【年(卷),期】2011(000)010【总页数】2页(P88-88,17)【关键词】介质损耗;电容型套管;电容量测量【作者】柴毅【作者单位】宁夏电力公司超高压分公司【正文语种】中文【中图分类】F326.4一、测量电容型套管末屏对地介质损耗的意义电容型套管作为变压器的重要组成部分,其主要作用是将变压器内部的高压线引到油箱外部。
110KV及以上变压器套管,通常为油纸电容型。
它由瓷套、电容芯子、中心铜管、头部的储油柜、中部的安装法兰和尾部的均压球等组成。
套管整体用头部的强力弹簧通过中心铜管串压而成,一般是用0.08~0.12mm厚的绝缘纸和0.01mm厚的铝箔加压力交替卷在中心铜管上成型,构成套管的电容芯子。
铝箔形成与中心铜管并列的同心圆柱体电容屏,屏数约为10~60。
中心铜管撑起电容芯子的骨架,同时也是高压引线的通道。
110KV及以上的电容型套管,在其法兰(或称连接套筒)处有一只接地小套管,它与电容芯子的最末端的屏(接地屏)相连接,在运行时接地,当变压器停电检修时,为试验提供测量端子,如测量介损、绝缘电阻等。
变压器套管往往会由于各种原因而导致事故,诸如密封不良进水受潮、局部高温过热、局部放电等。
据统计,110KV及以上变压器套管事故在电力系统事故总数中占有一定的比例。
变压器套管出现故障时不仅会造成变压器停电,时常会引起套管爆炸,波及周围电力设备,严重时还会造成火灾。
为保证变压器的稳定运行,定期进行套管主绝缘和末屏对地介损测量,是防止套管运行中爆炸事故的有效手段之一。
该试验能灵敏地反映出套管绝缘进水、进气受潮和电容屏放电、烧伤等现象,而套管末屏对地介损测试,对于发现套管绝缘进水受潮极其有效。
短尾油纸电容型高压套管末屏缺陷综述
短尾油纸电容型高压套管末屏缺陷综述
艾有德
【期刊名称】《华北电力技术》
【年(卷),期】1990(000)0Z1
【摘要】近两年来我局投运了三台西安变压器电炉厂生产的变压器,型式为SFPSZ<sub>1</sub>—120000/220,分别安装在雷庄变电站(1号变)、贾安子变电站(4号变)和韩城变电站(2号变),以上三台变压器的220千伏
【总页数】2页(P58-59)
【作者】艾有德
【作者单位】唐山供电局修试所
【正文语种】中文
【中图分类】TM7
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1.新结构252kV/630A~1 250A短尾油纸电容式变压器套管的研制 [J], 孙西昌;刘晓亮
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3.油纸电容式套管末屏故障处理及原因分析 [J], 薛明;阎超
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电容屏破损缺陷局部放电过程规律特征及仿真分析
电容屏破损缺陷局部放电过程规律特征及仿真分析杨帆;张玉琛;王鹏博;吴兴旺;吴杰【期刊名称】《电工技术学报》【年(卷),期】2024(39)9【摘要】油纸电容式变压器套管因性能好、成本低而被广泛采用。
当电容屏存在边缘破损工艺缺陷时易发生局部放电,进而会改变油纸绝缘性能,缩短套管使用寿命,严重时危及电网设备安全运行。
为研究电容屏破损局部放电过程变化规律,明确放电发展阶段,该文搭建了缺陷套管放电实验模型分析局放过程中相位谱图、放电量等参数发展规律,并基于实验规律及流体漂移扩散理论、固体双极电荷传输理论,建立了末屏缺陷针板沿面放电过程仿真模型,结合仿真中电荷形态变化、放电时间及油纸界面电荷密度分布对电容屏破损放电过程进行阶段划分:放电初始阶段,铝箔尖端电荷聚集发生电晕放电;放电发展阶段,尖端处带电粒子在电场作用下向油纸发展,小部分达到油纸界面产生沿面放电;放电破坏阶段,经过长时间沿面放电进入油纸发生预击穿,电场强度更大使带电粒子能量更高,冲击油纸表面造成油纸表面纤维素断裂炭化形成通道。
仿真结果与实验结论相对应,证明了仿真的有效性。
该文的研究成果进一步阐明了油纸套管电容屏工艺缺陷局部放电的过程及机理。
【总页数】13页(P2860-2872)【作者】杨帆;张玉琛;王鹏博;吴兴旺;吴杰【作者单位】输变电装备技术全国重点实验室(重庆大学);国网安徽省电力有限公司【正文语种】中文【中图分类】TM216【相关文献】1.油浸纸套管电容芯子浸渍不良缺陷的放电过程及其特征2.突出物缺陷下局部放电发展过程研究及特征信息提取3.高压储能缺陷电容器直流局部放电信号的统计分析4.倒置式CT电容屏断裂缺陷局部放电特性研究因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
电容型穿墙套管密封结构引起末屏绝缘电阻及介损超标的分析与处理
电容型穿墙套管密封结构引起末屏绝缘电阻及介损超标的分析与处理
发表时间:2018-04-12T11:24:59.783Z 来源:《电力设备》2017年第31期作者:刘珂杨浩德
[导读] 摘要:研究目的:研究北京电科四维电力、北京国电四维电力技术有限公司110kV穿墙套管因结构缺陷导致潮气、雨水渗入最终造成绝缘电阻及介损超标,为分析提供依据和确定下一步整改措施。
(东莞供电局试验研究所广东东莞 523000)
摘要:研究目的:研究北京电科四维电力、北京国电四维电力技术有限公司110kV穿墙套管因结构缺陷导致潮气、雨水渗入最终造成绝缘电阻及介损超标,为分析提供依据和确定下一步整改措施。
研究方法:通过设备外观检查,逐步剥除外护套、拆除法兰筒、解除热缩管和芯体,采用电动摇表和AI-6000E介损测试仪逐步进行绝缘电阻和末屏介损、电容量测试,分析采用清抹、干燥等手段对数据的影响。
研究结果:套管受潮系由于绝缘外护套与法兰筒密封不良,外界水份从瓦片和顶丝处或者渗入法兰内部且不能排出,固态环氧树脂与金属法兰筒的膨胀系数不同,长期运行后两者间存在缝隙导致水分渗入,从而导致末屏受潮。
结论:该批次设备的确从设计上存在容易进水受潮的缺陷,而且有可能因影响主绝缘导致穿墙套管爆炸的事故事件发生。
关键词 :干式电容型穿墙套管;介损;环氧树脂;法兰筒;末屏;受潮。
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变压器电容型高压套管末屏缺陷综述摘要:本文详细分析了变压器电容型高压套管末屏的结构,并根据现场运行和维护经验,提出了预防套管事故的改进建议和防范措施。
关键词:变压器套管末屏缺陷1.引言套管是电力变压器的重要主要组成部分,主要承担变压器内部出线的对地绝缘、支撑及载流功能,必须具有足够的电气和机械强度。
保证套管能够在运行中承受长期负载电流,以及承受短路时的瞬时过热,即良好的热稳定性。
如果变压器套管存在缺陷或发生故障,将直接危及变压器的安全运行及其供电可靠性。
近年来,运行中的电容型套管故障率都呈上升趋势,主要故障原因包括:渗漏油、套管接头过热和套管末屏接地不良。
渗漏油等故障可通过巡检和红外测温发现,但套管末屏接地不良则难以及时有效发现,对变压器运行的危害极大。
据不完全统计,国家电网公司2000年~2007年由于套管末屏接地不良发生的故障次数总计90起,占套管故障总数的5.3%[1]。
因此,对电容型套管末屏接地结构加以深入分析,提出针对性的运行维护措施,同时有效的加强套管末屏运行监视,及时进行维护及试验,十分必要。
2.电容型套管运行情况分析据相关统计,截至2008年底某省在运220kV及以上电压等级变压器的套管2324支,统计时主要考虑110kV及以上电压等级高压套管,35kV和15.75kV低压套管因电容型套管较少,暂不考虑。
套管的生产厂家分别为传奇(包括抚顺传奇套管有限公司、传奇电气(沈阳)有限公司及进口的传奇套管)、上海MWB(上海MWB互感器有限公司)、南瓷(南京电磁厂)、NGK(NGK电磁有限公司)、ABB(ABB套管公司)、西瓷(西安西电高压电磁电器厂)、东芝(常州东芝变压器有限公司和日本东芝)、南京智达(南京智达电气有限公司)等,厂家分布见图1。
从图1可以看出,传奇和上海MWB的套管较多,南瓷次之。
图1 电容型套管的厂家分布据不完全统计,某省2004~2008期间总计发生因套管末屏问题引发的故障7起,其中传奇5起,占传奇套管在运总数的0.37%,主要原因为套管末屏接触不良;南瓷2起,占总数的0.74%,主要原因为末屏瓷套脏污和接触不良。
3.套管末屏结构分析电容型套管是由接线端子、储油柜、上瓷套、下瓷套、电容芯子、导杆、绝缘油、法兰、接地套管、电压抽头和均压球等组成的[1]。
油纸电容式套管的中间法兰上,一般分别装有测量端子和电压抽头。
测量端子是在最外层铝箔上卷入一层铜带后并通过接地小套管引出,即套管末屏,主要用来测量电容套管的介质损耗因数和电容量,在运行中应保证可靠接地[3]。
如果由于各种原因造成末屏接地不良,那么末屏对地会形成一个电容,而这个电容远小于套管本身的电容,按照电容串联原理,将在末屏与地之间形成很高的悬浮电压,造成末屏对地放电,烧毁附近的绝缘物,严重的还会发生套管爆炸事故。
目前,运行中的油浸电容式套管的主绝缘电容屏结构无大差异,但套管外部接线端子,特别是末屏结构有较大差异。
随着技术进步和制造工艺的提高,其结构也发生了很大变化。
末屏的接地结构一般采用小套管引出外接、弹簧回弹接地和通过接地帽接地三种方式。
其中南瓷、西瓷的套管多为2000年以前的产品,接地方式为小套管引出外接,2000年以后的使用量逐渐减少;上海MWB、NGK、ABB、东芝和南京智达的套管多采用通过接地帽的方式;传奇的套管采用接地帽和弹簧回弹接地的两种方式均有。
1)小套管引出外接末屏接地引出线穿过小瓷套通过引线柱(螺杆)引出,引线柱对地绝缘,外部通过接地金属连片或接地金属软线、接地金属连接装置(部分新型结构)等与接地部位底座金属相连。
此种套管末屏一般都是通过金属连接片接地,一头用螺母固定在小瓷套螺栓上,另一头用螺丝固定在法兰上作为接地。
采用小套管引出外接方式接地的主要为原南瓷、西瓷等套管末屏,其套管末屏的结构如下图3所示:图3 小套管引出外接方式接地2)弹簧回弹接地此种接地方式的末屏结构示意图如图4所示,其外观如图5所示。
末屏接地通过末屏引出杆上的推拔铜套与套管内部法兰连接接地,接地是否良好主要是由推拔铜套上的弹簧弹力和推拔铜套与法兰接触面的紧密程度决定。
当运行需要接地时,在弹簧的作用下,接地帽与法兰接触达到接地目的;当测量需要打开接地时,把销钉插入固定销孔内,则接地帽就会离开一定距离,最外部有金属护套盖起到保护并密封防潮的作用。
运行状态测量状态图4 弹簧回弹接地结构示意图 图5 套管末屏外观3) 通过接地帽接地末屏接地引出线穿过小瓷套通过引线柱引出,引线柱对地绝缘。
引线柱外加罩金属接地帽,通过顶针或者弹簧压片使末屏引线和接地帽紧密连接,以起到接地的效果,接地帽直接接地,主要有以下两种方式:一种是采用顶针接地,如图6和图8所示,另外一种是采用弹片接地,如图7和图9所示。
图6 接地帽顶针接触式结构图7 接地帽弹片接触式结构图8 接地帽顶针接触式实例 图9接地帽弹片接触式实例4.存在问题及防范措施1)小套管引出外接小套管引出的方式优点是比较直观,可以直接观察到末屏外部接地是否可靠。
但运行检修过程中,存在以下几个方面的问题:a)停电检查或试验中拆卸接地金属连片时容易造成引线柱(螺杆)转动,内部末屏接地引出线易受力脱落,造成末屏未可靠接地。
b)接地金属连片经常拆卸容易引起连片受力开裂折断,容易拉(摇)动到小套管,降低其密封程度。
c)末屏小瓷套表面容易积污秽,会影响例行试验时的绝缘电阻和末屏介质损耗测量值。
d)变压器及套管进行喷漆后易造成接地金属连片或接地金属软线不可靠接地。
e)容易积水受潮老化,工作中也容易误碰误踩导致损坏。
防范及建议措施:a)用接地铜辫代替金属连接片。
b)每次试验恢复末屏接地后,试验人员采用万用表或兆欧表对末屏接地情况进行检查。
c)在检查或试验中,如发现接地螺栓锈蚀,应进行除锈处理。
d)拆卸螺栓时一定要避免用力过大,防止螺杆受力产生转动。
e)检查接地金属连片,注意观察是否有断裂间隙。
f)变压器和套管喷漆时,对末屏接地处金属部位不进行喷漆或对已喷漆的金属表面进行工艺处理,同时检查接地是否良好。
g)对套管末屏小瓷套保护罩,如图10所示,减少积圬和受潮老化的发生。
图10 小套管引出外接方式接地改进2)弹簧回弹接地弹簧回弹接地方式的优点是能够自动接地,避免工作人员疏忽造成末屏未接地。
但运行检修过程中,存在以下几个方面的问题:a)弹簧弹力减小或接地套与引线柱卡涩时,接地套不能完全弹出,导致末屏接地不可靠,如图11所示。
b)现场试验时采用螺丝刀单边推压接地套,易造成弹簧失效,导致接地不良。
c)末屏结构密封比较好,但不够直观。
防范及建议措施:a)试验时,必须使用专用工具。
b)现场试验时应注意插入销的清洁,恢复常态前应注意末屏引线柱与金属套之间的清洁,防止异物的存在。
c)试验后,将销取出时不应使其受力,同时检查弹簧是否完全弹出,可用钳子适当用力将接地套拔至接地位置,保证可靠接地。
d)恢复末屏接地后,试验人员应采用万用表或兆欧表对末屏接地情况进行检查。
图11 弹簧失效后套管末屏外观3)通过接地帽接地接地帽方式通过弹簧片或顶针与引线柱紧密连接,接地帽拧到底座上就可保证末屏接地,接地方式简单方便。
但运行检修过程中,存在以下几个方面的问题:a)当弹簧片弹性减小或变形时,会引起与引线柱间的接触不良,末屏难以可靠接地。
b)在试验后无法检查末屏接地是否可靠。
c)难以准确确定接地帽的旋紧位置,容易引起接地不可靠或引线柱受力。
防范及建议措施:a)在检查或试验中,拆卸接地帽后恢复接线前,要检查弹簧片状况,防止弹簧片弹性丧失、固定松动及偏移变形等造成引线柱接触不良。
b)检查接地帽外螺纹是否有锈蚀,防止和底座接触不良。
c)安装接地帽时,应将接地帽中的弹簧夹片对准套管的末屏接地引线柱,确定弹簧夹片夹住接地引线柱后,再旋紧接地帽,紧固时不允许螺纹偏斜及紧固不到位的情况发生。
d)在安装完毕后,在末屏接地帽和套管本体上设置旋紧定位线,每次检修和试验后,工作人员必须将末屏旋紧,使接地帽定位线和套管本体定位线平齐,保证末屏可靠接地,如图12所示。
图12 套管末屏检修定位线5.结论及建议1)变电运行人员在巡视设备时,除其他应巡视的项目外,还需重点关注变压器套管末屏是否出现渗漏和油污情况,末屏处有无异常放电情况。
对有缺陷的变压器套管,在排除隐患之前不应投入运行。
2)结合变压器停电,应认真做好套管密封、末屏接地是否完好的检查。
3)加强培训,使安装、检修和试验人员充分了解各种末屏装置的结构,避免由于人为因素造成工作过程中对设备末屏的损坏,同时在安装、检修和试验工作结束后及时将末屏接地复位,并采用万用表或兆欧表对套管接地情况进行检查;对末屏通过外罩接地的变压器套管,要保证旋紧至定位线;对于末屏外引接地的套管应检查接地铜片及紧固螺栓的锈蚀情况。
4)加强变压器套管的选型或采购工作,尽量采用合理的末屏接地方式,减少末屏接地故障的发生。
对结构不合理,但暂时不允许更换的套管,应结合主变的检修,加强对套管末屏接地可靠性的监控。
参考文献[1]油浸电容式套管末屏故障分析及处理[J].变压器.第46卷第3期.pp63-67.[2]王世阁,钟洪璧.电力变压器故障分析与技术改进[M].北京:中国电力出版社,2004.[3]陈庆涛,李伟,余国钢.变压器套管末屏缺陷的原因分析及处理[J].变压器.2008年第2期,pp60~61.[4]。