降低混凝土墙面抹灰层空鼓率Word版
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降低混凝土墙面抹灰层空鼓率
江苏省苏中建设集团股份有限公司山东分公司华润兴隆项目部QC小组
一、工程简介
济南华润兴隆片区F1地块,是由华润置业在济南开发的重点民生工程。该项目位于济南市市中区重点发展区域,二环南路南侧,兴隆三村以西,自然环境优美,是济南高端山体景观宜居生活区首选。
本工程总建筑面积20万m2,由13栋高层住宅及4栋砖混结构组成。项目分期进行建设,一期6栋已接近交付住,二期目前处于装饰阶段。
图1 华润兴隆F1效果图
科技日益发达的今日,新材料、新工艺不断涌现,其中不少已在建设工程上大批量投入应用。但具体到某一建设项目,这些新材料、新工艺是否适用,还得具体论证,否则会“水土不服”,损失惨重。在本工程施工过程中,采用“新材料——干混砂浆”、“新工艺——塑料模板”时,缺少样板先行意识,使得混凝土墙面抹灰层大面积空鼓,先后五次由上而下轮番修补,造成较大的损失,属于质量事故。
二、小组简介
表1 小组简介表
制表人:张哲制表日期:2015年8月16日
表2 小组成员分工表
制表人:张哲制表日期:2015年8月17日
三、选择课题
图2 选题理由
四、现状调查
二期9#、10#楼抹灰分项工程刚完工不久,楼层混凝土墙面抹灰层即普遍出现空鼓现象,且面积大、范围广,履次修补仍不能彻底根治,造成重大经济损失。更为严重的是,空鼓现象随着时间的推移也在不断发展,前期完好部位,一段时期以后也逐渐产生空鼓现象了。
由于本住宅交户时,建设单位不要求墙面刮腻子,所以墙面修补形成的补丁无法遮蔽,严重影响观感,如图3所示,对我公司造成了一定的社会负面影响。
图3 本项目前期墙面空鼓,多次切割修补
QC小组针对本项目前期抹灰层的空鼓情况进行了调查统计,共检查1000处次墙面,累计出现空鼓现象200处次,空鼓率达20%。如下表:
表3 混凝土墙面抹灰层空鼓因素统计表
序号因素频数(次)累计频数(次)累计
1 基层处理不佳108 108 54%
2 砂浆黏结强度不够56 164 82%
3 砂浆收缩变形20 18
4 92%
4 修补切割时扰动8 192 96%
5 工人抹灰水平8 200 100%
制表人:李万锁制表日期:2015年9月3日
制图:李万锁制图日期:2015年9月4日
图4 混凝土墙面抹灰层空鼓因素排列图
由图4可见,“基层处理不佳”与“砂浆黏结强度不够”问题的次数占总频率的82%,为影响抹灰层空鼓率的两个主要原因,属A类因素,应作为QC小组本次活动的任务重点加以解决。
五、设定目标
1、目标设定:
混凝土墙面抹灰层空鼓率控制在2%内。
2、可行性分析:
(1)有分公司、工程公司领导的现场支持、指导。
(2)干混砂浆供应商与我公司合作良好,双方在现场针对具体问题积极商讨对策。
(3)项目部与QC小组成员有一定的施工经验,团结一心,具有强大的凝聚力和探索攻关精神。
所以,尽管在前期施工过程中,抹灰层空鼓现象如雨后春笋般不断涌现,但我们还是直面现实,不消极逃避,与干混砂浆供应单位一道研究对策,有信心攻克当前的难关。
六、分析原因
QC小组成员针对“基层处理不佳”与“砂浆黏结强度不够”两大问题进行探讨,集思广益,运用因果分析法,绘制关联图如下:
图5 关联图
制图:李万锁/审核:张哲日期:2015年9月10日
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七、确定要因
由关联图我们共找到10条末端因素,并制定了要因确认计划表,对其进行了逐项调查及论证分析。
因素一:组织措施不足
抹灰人员为劳务分包,施工时,现场没有自身班组管理人员,带班人员指挥协调能力不强,管理混乱。抹灰前,已要求分包队伍强化组织措施,落实岗位责任制。
结论:非要因。
因素二:培训、交底不到位
抹灰作为一项传统工序,施工工艺比较成熟,项目管理上麻痹轻视,没有意识到干混砂浆与纯水泥砂浆在组成上的区别,对工人的培训、交底不到位,埋下了空鼓的隐患。此次抹灰,项目部从思想源头上重视,抹灰前开展专项培训,交底到每位操作工人。
结论:非要因
因素三:喷浆不均匀、充分
喷浆时,墙面没有喷均匀、充分,浆料在混凝土墙面呈稀疏点状分布,之间仍有大面积空隙,没有充分发挥喷浆的作用,如图6:
图6 喷浆不均匀、充分
结论:非要因。
因素四:塑料模板致使墙面光滑
本工程没有使用传统木模板,而是使用塑料模板。塑料模板增加模板周转使用次数,提高了混凝土成型质量,达到了清水混凝土的要求。但塑料模板是把双刃剑,由此造成了混凝土墙面过于光滑,甚至达到了镜面效果,造成与砂浆层之间的结合不牢固,达不到应有的黏结强度,从而为抹灰层空鼓埋下重大的隐患。
结论:要因。
因素五:喷浆料配合比不合理
喷浆时,没有考虑到混凝土墙面光滑的现实,浆料按照习惯的“水泥+砂+801胶+水”配制,造成黏结强度不够,与墙面整体脱落。
图7 切割后混凝土墙面
图7为切割后的墙面,中间光滑处为喷浆部位,图8为切割下来的砂浆块,其间镶嵌着与墙面脱落的喷浆料。两幅图对照可以看出,浆料与墙面的黏结强度还没有砂浆层高,喷浆不但没有起到应有的作用,反而成了空鼓的“帮凶”。混凝土墙面表面光滑,应适当减少浆料中砂与水的比例,增加浆料与墙面的黏结强度。
结论:非要因。
图8 切割下的砂浆块
因素六:墙面没有提前清理、湿润
喷浆前应先清理基层上的灰尘、油污、脱模剂等,以免影响基层与砂浆之间的黏结效果;清理完毕后,应在喷浆前提前2天浇水湿润墙体。
这两项都是看不到实物劳动成果的工作,且省略掉也不必定会对后续工序的质量产生决定性影响,所以部分劳务队伍都是能省则省。此次抹灰,项目部要求严格按照规范施工,抹灰前提前浇水湿润。
结论:非要因。
因素七:喷浆后没有及时养护
喷浆后也要养护,很多人还没有这个概念。浆料也是以水泥为主,需要及时浇水养护,否则浆料脱水收缩变形,钢筋头轻轻一碰就脱落,如图9,严重影响其与基层的黏结强度。
结论:要因。
因素八:干混砂浆配合比不合理
工程采用的是干混砂浆,经查验砂浆配合比,发现水泥含量较低,而粉煤灰等掺合料比例较高。现在市场上干混砂浆为了压缩成本,水泥的用量较低;同时为了环保,废物利用,掺合了一部分粉煤灰。
水泥作为砂浆的主要胶凝材料,对砂浆的抗压强度起着决定性影响,也能显著提高抹灰层与基层的黏结强度。而粉煤灰的胶凝性能低于水泥,如果用其代替水泥,砂浆的抗压强度与黏结强度都会明显下降。如图10,周围为干混砂浆抹灰(由于掺合了粉煤灰,干混砂浆抹灰较白),中间为用1:3水泥砂浆修补。用钢筋头在抹灰层上刻划,明显看出,干混砂浆抹灰划痕较深,并有大量粉末掉落;而修补处划痕轻微。且现场也发现,部分切割下的砂浆块,用手稍轻轻一掰就断。