最新国电浙江南浔天然气热电联产项目
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国电浙江南浔天然气热电联产项目
国电浙江南浔天然气热电联产项目
环境影响报告书
(简本)
浙江省环境保护科学设计研究院
ENVIRONMENTAL SCIENCE RESEARCH DESIGN INSTITUTE OF ZHEJIANG PROVINCE
国环评证:甲字第2003号
二○一二年八月
1.环境质量现状结论
(1)环境空气质量现状
总体而言,项目拟建地所在区域大气环境质量尚可,SO2、NO2指标均满足《环境空气质量标准》(GB3096-1996)中的二级标准, ,同时也能满足GB3095-2012中的最新要求。而PM10由于项目周边区域的建设施工扬尘的影响,三个监测点均出现了不同程度的超标。
(2)地表水环境质量z
根据监测结果显示,项目近地表水除2#断面的石油类(为Ⅳ类水)不能满足《地表水环境质量标准》III类标准外,其余点位的监测点的各项指标均能满足《地表水环境质量标准》中的III类标准。说明,项目拟建地北侧頔塘的水质尚可。
(3)土壤和地下水环境质量现状
土壤现状监测结果表明,各项监测因子均能满足《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中的三级标准,土壤环境质量现状情况较好。
地下水现状监测结果表明, 3#监测点位的铁、锰含量均超过了《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)III类水质标准,1#和3#的氨氮指标及2#的硝酸盐指标也超标,除此之外,其余监测因子均能满足III类水质标准。根据调查了解,湖州地区铁、锰天然背景值较高,因此认为地下水铁、锰超标主要与所在区域天然背景值较高有关。氨氮、硝酸盐超标说明所在地区地下水可能受到生活和工业污染源的影响。
(5)声环境质量现状
根据监测结果可知,除北侧噪声值偏大外,其余厂界噪声监测结果较小,且厂区周边的敏感点也能达到2类区的标准。项目周边声环境质量现状尚可。
2.工程分析结论
2.1工程规模
本期建设规模为2套6FA燃气-蒸汽联合循环机组,装机容量为2×100MW,装机方案采用“1+1+1”。机组设计燃料为天然气。抽凝式联合循环由1台6F型燃气轮发电机组(年平均工况下出力为73.6MW)、1 台余热锅炉和 1 台抽凝式汽轮发电机组(平均供热工况下出力为29.3MW,纯凝工况下出力为41.4MW)组成。抽凝式联合循环总出力为102.9MW (平均供热工况)或112MW(纯凝工况)。
背压式联合循环由1台6F型燃气轮发电机组(年平均工况下出力为73.6MW)、1 台余热锅炉和1 台背压式汽轮发电机组(额定出力9MW)组成。背压式联合循环总出力为82.6MW。
2.2工程污染源强结论
项目三废排放源强汇总见表1。
表1 项目三废源强汇总表
3主要污染防治对策
本工程的污染防治对策主要包括废气处理、噪声治理、废水处理、固体废物处置、绿化措施、风险事故防范措施等,主要污染防治对策及处理预期效果见表2。
表2 项目污染防治措施
4环境影响预测结论
4.1环境空气影响
(1)小时浓度
由预测结果可知,本项目2台6F燃机建成后,烟气污染物排放对地面NO2小时浓度的贡献不大,占标率均较低。NO2小时浓度最大贡献值占标率为17.0%,叠加背景浓度后占标率为52.0%,满足《环境空气环境质量标准》
(GB3095-2012)中的二级标准。
(2)日均浓度
由预测结果可知,本项目建成后,烟气排放对预测范围内的NO2和PM10日平均浓度的贡献均相对较低,最大贡献值占标率分别为9.3%和0.5%,叠加背景浓度后日均浓度占标率分别为81.8%和75.8%,均满足《环境空气环境质量标准》二级标准,贡献值所占比值相对较小。本项目采用清洁的天然气作为燃料,热电联产,集中供热,有利于降低区域燃煤的消耗比例,改善区域大气环境质量。
(3)年均浓度
由预测结果可知,锅炉烟气排放对预测范围内预测点的NO2和PM10年平均浓度贡献值较低,最大贡献值占标率分别为2.31%和0.133%。
(4)敏感点预测结果
由预测结果可知,本项目烟气污染物排放对各敏感点的影响在可接受范围内,NO2小时浓度和日均叠加背景浓度后,可满足《环境空气环境质量标准》二级标准,其中敏感点NO2小时贡献值最大值为东上林村,贡献浓度占标率为14.84%;日均浓度贡献值最大值为施家板桥村,贡献浓度占标率为7.62%。PM10日均浓度贡献值较低,敏感点贡献值最大值为施家板桥村,贡献浓度占标率为0.41%,由于背景值超标,在叠加背景值后均超标,最大超标倍数0.45。
4.2水环境影响
1、地表水
(1)清下水
根据类比调查了解,及企业单位提供的相关资料,本项目循环冷却水系统排污水部分作为锅炉房、汽机间直流冷却以及锅炉排污冷却等冷却用水,剩余部分循环冷却水系统排污水和锅炉排污冷却水作为清下水排入雨水管道;RO 浓水作为清下水排入雨水管道;超滤反冲洗水回用于原水预处理系统。
根据企业2012年6月对本工程规划取水口頔塘段水质进行采样全分析,COD浓度为12.90mg/L。循环水系统浓缩倍率按3倍考虑,则循环冷却系统排污水COD浓度为19.35mg/L,符合《浙江省人民政府关于十二五时期重污染高
耗能行业深化整治促进提升的指导意见》(浙政发[2011]107号)中关于清下水排放的相关要求。
根据《国电浙江南浔天然气热电联产项目水资源论证》,本项目附近河流頔塘的多年平均流量为26.2m3/s,本项目清下水的排放量为61.6万m3/a(0.031m3/s),仅占頔塘的多年平均流量的0.12%。根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》,本项目所在的頔塘段为农业、工业用水区,水环境功能区为多功能区。综上所述,本项目清下水的排放不会引起最终受纳水体的水资源利用功能的改变。
根据调查了解,循环冷却系统排污水、锅炉汽机直流冷却排水温升约2~3℃,和反渗透系统的废水混合及自然冷却后排放,排放的流量仅占占頔塘的多年平均流量的0.12%,因此该部分冷却水不会对最终水体产生明显影响。
由于本项目采用天然气作为燃料,而非燃煤电厂,因此剩余部分废水(主要为循环冷却系统排污水)无法回用于干煤棚喷淋、灰调湿、炉后脱等系统进行综合利用,因此均作为清下水排入园区雨水管网。
(2)纳管污水
本项目作为污水外排的主要为锅炉排污水和员工生活污水。项目采用超滤+反渗透+一级除盐+混床的制水工艺,有酸碱废水产生,经中和后纳管。锅炉排污水水质较好,主要污染物为盐分、水渣等,且水温较高,经降温、沉淀处理后排入园区污水管网,根据类比调查,该部分废水水质源小于纳管标准;本项目员工产生的生活污水经隔油池、化粪池处理后纳管。
根据工程分析结论,本项目实施后,新增纳管废水量约10.16万吨/年,仅占污水处理厂处理能力的0.93%。目前振浔污水处理厂的实际处理能力为2.2万吨/天,完全有能力接纳本项目的污水。
综上所述,本项目废水产生量较小,水质较为简单,废水可以满足纳管要求,且不会对振浔污水处理厂产生较大的冲击影响。
目前企业已经取得了污水的纳管证明(详见附件),并能在企业投产前2014年年底前管网铺设到位。
2、地下水