试桩总结报告记录
灌注桩试桩总结报告
银川兵沟黄河公路大桥及连接线工程A1合同段灌注桩试桩施工总结报告编制:审核:审批:中铁二十二局集团有限公司宁夏分公司二〇一四年五月十五日灌注桩试桩施工总结报告一、试桩结果及过程总结:1、01试验桩(A匝道桥往东10米的桩基)的整个施工过程,包括从施工准备到水下混凝土灌注,都进展顺利。
反循环钻机能够比较好的适合此段地质的情况,钻孔过程基本保持稳定,各地质没有出现异常情况,泥浆性能很好,起到了很好的护壁作用。
本次试桩泥浆制作控制指标(泥浆比重:1.14 g/cm3 ;黏度:18~20s;含砂率:2%;胶体率:96%;PH值:9)可以满足施工需要。
2、按照钻杆长度和测绳能够很好的控制孔深,保证成孔时桩底达到设计标高,一次清孔采用抽浆法时速度不宜过快,防止发生孔壁坍塌、缩径等事故。
3、钢筋笼制作时,要控制好接头焊接质量,钢筋原材料加工施工控制指标:受力钢筋全长(允许偏差):±10mm;骨架外径:±10mm;箍筋内尺寸(允许偏差):±3mm;受力钢筋间距:±0.5d(8mm);箍筋间距:±20mm;加强筋间距:±20mm。
钢筋笼安装施工控制指标:中心平面位臵:20mm;骨架顶面高程:±20mm;骨架垂直度:±1%;在此次试桩施工时,各项控制指标都能够很好达到,在以后施工过程中将得到很好的保持。
下导管时,保证导管的密闭性,很好地防止导管漏水。
二次清孔时,一定要保证了泥浆技术指标达到:相对密度:1.03~1.10;粘度:17~20Pa.s;含砂率:<2%;胶砂率:≥95%。
以保证水下混凝土灌注的顺利进行。
水下混凝土灌注施工时,一定要保证首灌混凝土方量,试桩时用了大料斗,满足要求,灌注过程中,灌注深度一定通过2人的测量核实,导管埋深的保证在2~6m,以保证灌注的顺利进行。
二、试桩的控制性技术总结如下几点:1、地质情况:经施工现场捞取钻样与设计比对,与设计地质情况符合,地质柱状图见后附资料。
钢管桩试桩成果报告
钢管桩试桩成果报告一、引言钢管桩是一种常见的地基处理方法,可以用于各种建筑和工程项目中。
试桩是在实际施工前进行的试验,用于评估钢管桩的承载能力和稳定性。
本报告旨在总结试桩的过程和结果,为后续工程提供参考。
二、试验目的1.评估钢管桩的承载能力:通过试桩,可以测定桩的极限承载力和桩的侧摩阻力,从而评估桩的承载能力。
2.确定钢管桩的稳定性:试桩可以确定桩的抗倾覆能力和抗抬拔能力,从而评估桩的稳定性。
三、试验过程1.桩基准备:首先,需要清理和平整桩基区域,以确保试桩区域无杂物和障碍物。
然后,在试验点洞内灌注砂浆,形成一个平坦的基础。
2.桩的安装:选择合适的钢管桩进行安装,根据设计要求确定桩的长度和直径。
将钢管桩逐节安装到设计深度,并使用推桩机将桩足夯实。
3.轴力试验:通过施加垂直向下的轴力,测定桩的极限承载力。
可以采用静载试验或动力荷载试验进行。
4.摩阻试验:通过侧向施加力和位移,测定桩的侧摩阻力。
可以采用静载试验或动力荷载试验进行。
5.稳定性评估:根据试桩的承载能力和摩阻力,评估桩的稳定性。
通过计算和分析试验结果,评估桩的承载能力和稳定性是否符合设计要求。
四、试验结果通过实施试桩试验,得到以下结果:1.桩的极限承载力:经过轴力试验,测得钢管桩的极限承载力为XkN。
该结果可以用于确定后续工程中桩的设计承载力。
2.桩的侧摩阻力:通过摩阻试验,测得钢管桩的侧摩阻力为YkNm。
该结果可以用于评估桩抵抗水平力的能力。
3.桩的稳定性评估:根据试验数据和计算结果,桩的抗倾覆能力和抗抬拔能力满足设计要求,并保证桩的稳定性。
五、结论通过试桩试验,评估了钢管桩的承载能力和稳定性。
试验结果表明,钢管桩具有足够的承载能力和良好的稳定性,可以满足后续工程的要求。
六、建议基于试桩试验结果,提出以下建议:1.基于试验结果,可以对后续工程中的钢管桩进行设计和选型,确保满足工程要求。
2.建议在实际施工前进行更多的试桩试验,以验证和完善设计参数,提高施工的准确性和安全性。
旋喷桩试桩总结报告
旋喷桩试桩总结报告目录一、前言 (2)1.1 编制目的 (2)1.2 报告范围 (3)二、试验桩基本情况 (4)2.1 试验桩编号与分布 (5)2.2 试验桩设计参数 (6)2.3 试验桩施工过程 (7)三、试验桩检测与分析 (8)3.1 检测方法与仪器 (10)3.2 检测结果汇总 (11)3.3 数据分析与解读 (12)四、旋喷桩效果评价 (13)4.1 旋喷桩施工质量评估 (14)4.2 旋喷桩承载力评估 (15)4.3 旋喷桩工程效益评估 (16)五、问题与建议 (17)5.1 存在的问题 (18)5.2 改进建议 (19)六、结论与展望 (20)6.1 结论总结 (21)6.2 未来展望 (21)一、前言随着现代基础工程技术的不断发展,旋喷桩作为一种新型的软基处理方法,在提高地基承载力、减小沉降方面发挥着重要作用。
为了更好地推广应用旋喷桩技术,我们组织了本次旋喷桩试桩总结报告的编写工作。
本报告旨在对本次试桩试验的过程、结果进行分析总结,为今后的旋喷桩施工提供经验借鉴和技术支持。
本次试桩试验位于某住宅小区项目,目的是验证旋喷桩在提高地基承载力、减小沉降方面的有效性。
试验过程中,我们对不同参数下的旋喷桩进行了详细的施工和检测,并对试验数据进行了整理分析。
通过本次试桩试验,我们初步掌握了旋喷桩的施工工艺和质量控制要点,为今后的旋喷桩施工提供了有力保障。
我们也认识到旋喷桩技术在实际应用中仍存在一些问题和不足,需要在今后的实践中不断改进和完善。
1.1 编制目的本次旋喷桩试桩总结报告旨在对本次旋喷桩试验进行全面的梳理和分析,以评估旋喷桩在提升地基承载力、改善土体性能等方面的效果。
通过收集试验数据,分析旋喷桩在不同条件下的施工性能、质量控制及存在的问题,为后续工程应用提供科学依据和技术支持。
也为验证旋喷桩法在本地区的适用性、有效性和经济合理性提供重要参考。
通过总结经验教训,为类似工程提供借鉴和指导,确保工程质量与安全。
PHC管桩试桩总结
南沙新区明珠湾区起步区灵山岛尖区域城市开发与建设项目市南沙区灵山岛尖河湖及滨水景观带建设工程(东侧片区)PHC管桩试桩总结批准:____________________审核:____________________编制:____________________南沙新区明珠湾区建设总承包项目经理部五分部2015年8月28日预应力管桩试桩总结一、工程概况南沙区灵山岛尖凤凰大道东侧片区河湖及滨水景观带建设工程建设围主要是指屯田路以西,凤凰大道以东、江灵北路以南,江灵南路以北围的水系和景观工程建设;本次实施容为凤凰大道东侧片区河湖及滨水景观带桩基础工程,管桩采用外直径D=400mm的PHC-AB型,其壁厚95mm桩基设计等级乙级。
二、预应力管桩试桩的目的PHC管桩施工前先进行工艺性试验,通过试验确定以下施工参数:1、核实打桩桩位的地层及其参数是否与勘察设计相符;2、检验施工设备性能、选定的施工工艺以及施打顺序;3、确定停止沉桩的控制标准;4、检验桩位的地基承载力,确定荷载与位移关系;5、施工过程中要做好详细的施工纪录,以便于分析和总结施工过程,评价资源配置是否满足进度和质量等的管理要求,评价拟定的施工方案是否满足设计和施工要求。
三、预应力管桩试桩位的选择依据现有施工条件,进行东环涌南岸段的PHC管桩施工,选取3根工程桩做工艺性试验施工,以便于确定相关施工参数。
PHC管桩布置位置如图3.1所示:图3.1PHC管桩试桩桩位布置平面图试桩桩位布置、资源配备情况1、人员配置如表4.1:2、材料配备如表4.2(1)预应力管桩向管桩厂订购,进场验收及存放时应注意以下几方面的容:1)预应力管桩出场前应进行检验,出场时应具备出场合格检验记录,否则,不予进场;(2)预应力管桩的制作质量除满足上表要求外,还应符合下列规定:1)、预应力管桩本身不应当有裂缝;2)、预应力管桩表面应无蜂窝、麻面。
若因特殊情况出现表面蜂窝时,蜂窝深度不得超过5mm,每面蜂窝面积不得超过该面总面积的0.5%:3)、有棱角的桩,棱角碰损深度应在5mm以且每10m长的边棱角上只有一处破损,在一根桩上边棱破损总长度不得大于500mm;(3)构件移运及堆放时应注意以下几点:1)、构件的移运时砼的强度应符合设计及规要求;2)、构件移运时的吊点位置应按设计规定,构件的吊环应顺直,吊绳与起吊构件的交角小于60°时,应设置吊架或扁担,尽可能使吊环垂直受力;3)、构件移运和堆放的支承位置应与吊点位置一致,并应支承牢固,避免损伤构件。
(完整版)试桩总结报告内容
(完整版)试桩总结报告内容路基地基处理CFG桩试桩总结⼀、⼯程概况本⼯点属于新建铁路上海⾄南京城际轨道交通站前⼯程HNCJZQ1标段⼀队,主要⼯程项⽬包括路基、桥涵、站场等,为⼀⼤型综合铁路建设项⽬。
⾥程桩号分别为DK0+000~DK6+595.685,⼯点范围内路基⼯程以填⽅形式为主,其中部分段落需对地基采⽤CFG桩进⾏处理。
本次试桩位置选定在⾥程桩号DK4+603.675~DK4+927.92段的DK04+847.21处。
试桩3根,编号分别为120-1、120-2、120-3,试桩桩径为φ0.5m,桩间距为1.6m,桩长为9.0m,采⽤长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩法。
桩体原材料采⽤碎⽯、⽯屑、粉煤灰、⽔泥混合⽽成,按C15混凝⼟配⽐设计。
试桩适⽤范围⾥程为DK0+000~DK6+595.685。
⼆、试验⽬的施⼯前进⾏成桩⼯艺性试验,确定相应的参数:1、通过CFG桩试桩复核地质情况,验证施⼯⼯艺、施打顺序、拔管速度、确定混合料配合⽐、坍落度、搅拌时间。
2、确定CFG桩施⼯时的⼈员配置及作业组织,保证施⼯质量的控制措施。
三、地形、地貌、地质情况1、概述(1)⾥程范围:⼯点⾥程DK4+603.675~DK4+927.92。
长度324.245⽶。
(2)路基形式:⼯点范围内路基以填⽅形式通过。
2、天然地基的岩⼟⼯程特性⼯程涉及的地层主要为:第四系全新统冲积粉质黏⼟及砂类⼟,厚度不均。
岩性特征详述如下:(1):⼈⼯填⼟(Q4a11):褐黄⾊、松散。
(2)1:粉质黏⼟(Q4al+pl):主要分布于地表,褐黄⾊、软塑,Ⅱ级。
(2)2:淤泥质粉质黏⼟(Q4al+pl):褐黄⾊、软塑,Ⅱ级。
(3):粉质黏⼟(Q3al):褐黄⾊、硬塑,Ⅲ级。
(4)1:砂岩(J1-2),褐黄⾊,全风化,Ⅲ级。
(4)2:砂岩(J1-2),灰褐⾊,强风化,Ⅳ级。
(4)3:砂岩(J1-2),灰黄⾊,褐黄⾊,弱风化,Ⅴ级。
3、场地地震效应(1)场地类别根据《铁路⼯程抗震设计规范》(GB50111-2006)判定,场地类别为Ⅱ类。
(完整版)试桩总结报告内容
路基地基处理CFG桩试桩总结一、工程概况本工点属于新建铁路上海至南京城际轨道交通站前工程HNCJZQ1标段一队,主要工程项目包括路基、桥涵、站场等,为一大型综合铁路建设项目。
里程桩号分别为DK0+000~DK6+595.685,工点范围内路基工程以填方形式为主,其中部分段落需对地基采用CFG桩进行处理。
本次试桩位置选定在里程桩号DK4+603.675~DK4+927.92段的DK04+847.21处。
试桩3根,编号分别为120-1、120-2、120-3,试桩桩径为φ0.5m,桩间距为1.6m,桩长为9.0m,采用长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩法。
桩体原材料采用碎石、石屑、粉煤灰、水泥混合而成,按C15混凝土配比设计。
试桩适用范围里程为DK0+000~DK6+595.685。
二、试验目的施工前进行成桩工艺性试验,确定相应的参数:1、通过CFG桩试桩复核地质情况,验证施工工艺、施打顺序、拔管速度、确定混合料配合比、坍落度、搅拌时间。
2、确定CFG桩施工时的人员配置及作业组织,保证施工质量的控制措施。
三、地形、地貌、地质情况1、概述(1)里程范围:工点里程DK4+603.675~DK4+927.92。
长度324.245米。
(2)路基形式:工点范围内路基以填方形式通过。
2、天然地基的岩土工程特性工程涉及的地层主要为:第四系全新统冲积粉质黏土及砂类土,厚度不均。
岩性特征详述如下:(1):人工填土(Q4a11):褐黄色、松散。
(2)1:粉质黏土(Q4al+pl):主要分布于地表,褐黄色、软塑,Ⅱ级。
(2)2:淤泥质粉质黏土(Q4al+pl):褐黄色、软塑,Ⅱ级。
(3):粉质黏土(Q3al):褐黄色、硬塑,Ⅲ级。
(4)1:砂岩(J1-2),褐黄色,全风化,Ⅲ级。
(4)2:砂岩(J1-2),灰褐色,强风化,Ⅳ级。
(4)3:砂岩(J1-2),灰黄色,褐黄色,弱风化,Ⅴ级。
3、场地地震效应(1)场地类别根据《铁路工程抗震设计规范》(GB50111-2006)判定,场地类别为Ⅱ类。
水泥搅拌桩试桩成果报告
水泥搅拌桩试桩成果报告一、试桩目的:本次试桩的目的是为了评估水泥搅拌桩在地区地质条件下的施工效果和承载力,并为后续工程建设提供技术指导。
二、试桩方案:1.选址:根据相关地质调查资料,在待建设的区域内选取适当的位置进行试桩。
2.钻孔:在选址位置进行钻孔,钻孔深度为20米,钻孔直径为0.5米。
3.清底:使用钻机清除钻孔内杂质,确保清底。
4.搅拌桩施工:选用水泥搅拌桩作为试桩工艺。
首先将搅拌机放入钻孔中,搅拌桩深度为15米。
然后通过搅拌机旋转和上下移动的方式,使水泥与土壤充分混合。
最后,保持搅拌桩20分钟,使其完全硬化。
5.试桩数据记录:在试桩过程中,记录相关试桩数据,包括桩长、桩径、搅拌桩深度等信息。
三、试桩成果:1.试桩质量:试桩过程中,搅拌桩的质量控制得到有效保障。
搅拌桩的成型质量良好,混合均匀,无裂缝。
2.桩身观测:经过数天的观测,试桩的水泥搅拌桩身整体无明显下沉或变形的迹象,稳定性较好。
3.承载力测试:为了评估搅拌桩的承载力,进行了静载试验。
试验结果显示,搅拌桩的承载力达到设计要求,能满足后续工程的使用需求。
四、总结与建议:1.水泥搅拌桩作为本次试桩的施工工艺,具有较好的适应性和施工性能。
2.试桩成果显示,水泥搅拌桩具有较高的承载力和稳定性,适用于地区的地质条件。
3.在后续工程中,建议继续采用水泥搅拌桩作为承载力较大的地基处理工艺,以确保工程的安全和稳定。
4.需要进一步研究和验证水泥搅拌桩在不同地质条件下的施工效果和承载力,以完善该工艺的应用范围和技术指导。
(略)以上是本次水泥搅拌桩试桩的成果报告,总结了试桩的目的、方案和成果,并给出了相关的总结和建议。
希望对后续工程建设提供有价值的参考。
碎石桩试桩总结报告
碎石桩试桩总结报告编制人:审核人:津保铁路JBSG-4中铁二局项目部2010年11月25日目录一、试桩时间及参与人员 (1)二、试验目的 (1)三、选择的施工段落 (1)四、人员及机械配备情况 (1)五、采取的施工工艺 (2)1、测量放样 (2)2、打桩机就位 (2)3、振动沉管 (2)4、成孔、灌碎石 (2)5、桩身拔管 (3)6、桩成型、桩机移位 (3)7、质量检测 (3)六、施工中注意事项 (4)七、试桩得出的结论 (4)1、单桩成桩时间 (4)2、打桩速度和反插次数 (5)3、电流值 (6)4、充盈系数 (6)5、检测 (7)八、总结 (7)碎石桩试桩总结报告一、试桩时间及参与人员时间:2010年11月10日参与人员:驻地监理工程师、路基监理工程师、项目部路基工程师和作业队施工人员。
二、试验目的通过试桩确定碎石桩施工过程中的单桩成桩时间、电流、桩机提升速度、反插次数和充盈系数。
三、选择的施工段落施工段落:段软土地基处理(碎石桩),试桩共9颗,呈梅花形布置,具体布置见附图:为保证施工质量,提高碎石桩检测精度,按照总监办要求,为对比各类雷达检测效果,分别在:1#-3-4-5桩底放1块10×10cm铁板2#-2-3-4桩底放2块10×10cm铁板3#-2-3-4桩底放3块10×10cm铁板四、人员及机械配备情况人员:管理人员1名,技术人员1名,质检人员1名,施工作业人员4名。
机械:碎石打桩机1台(KS60),小型铲车1台(ZL08),发电机1台(6135AZD)。
材料:碎石采用级配良好的碎石,碎石含泥量不大于5%,碎石最大粒径不超过5cm,材料为20~40mm碎石。
五、采取的施工工艺1、测量放样经挖掘机整平原地面进行桩位放样,测量人员放出中心线及边线控制桩,并做好控制桩保护。
依据布桩图,用钢尺布桩,布设9根试桩,分别是1#-3-4-5、2#-2-3-4、3#-2-3-4呈梅花型布设,测量放样应报请监理工程师审批通过。
cfg桩试桩报告精选范文
cfg桩试桩报告精选范文cfg桩试桩报告精选范文cfg桩试桩报告精选范文CFG桩试桩总结报告根据设计文件和规范的相关要求,我单位于2012年6月6日进行了CFG桩工艺性试验,目的为确定施工参数后方可开展CFG桩的大规模施工,在DK92+980段线路左侧路基进行了3根CFG桩成桩工艺性试验,该试验桩已按照既定方案顺利完成。
现将该工艺试验施工情况总结如下:一、编制依据《高速铁路路基工程质量验收标准》TB10751-2《高速铁路路基工程施工技术指南》铁建241《铁路工程地基处理技术规程》TB10106-《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424-《新建天津至保定铁路个别路基设计通用图》《铁路工程桩基检测技术规程》TB10218二、工程概况1、中铁二局津保铁路JBSG-4标段四分部DK92+749.6~DK92+779.6,DK92+980.9~DK93+010.9,DK93+333.39-DK93+363.39,DK93+391.25-DK93+421.25,DK96+489.83+~DK96+519.83段采用CFG桩地基处理加固方式。
布置方式:正四边形布置,设计桩径0.4m,桩间距1.6m,设计桩长18m.复合地基承载力不小于200KPA,单桩地基承载力不小于450KN.2、地层:粉土:黄褐色,稍密-密实,稍湿-潮湿,厚0.9-6.8m,夹粉砂透镜体;粉质黏土:黄褐色,硬塑,局部软塑,夹粉土及粉砂透镜体,厚6.2-10.1m;粉土:行褐色,密实、稍湿-潮湿,厚1.5-5.5m;粉质黏土:黄褐色,硬塑,含少量锈斑及姜石,厚1.8-7.9m,夹粉砂透镜体;以下为粉砂及粉质黏土,岩土基本承载力为120kpa、140kpa。
3、水文:地下水为第四系空隙潜水,主要靠大气降水补给,经取地下水样化验,地下水在化学侵蚀环境条件下,对混凝土结构具有硫酸盐侵蚀性,地表土在化学侵蚀环境中对混凝土结构无侵蚀性。
三、试桩目的'验证情况⑴ 工艺试验的施工设备、施工工艺和方法、施工顺序满足施工需要。
水泥搅拌桩试桩总结报告
水泥搅拌桩试桩总结报告东塘大道(元华路至北江滨路)道路工程水泥搅拌桩试桩总结报告一、前言本次试桩是为了保证东塘大道工程的施工质量,确保道路的安全通行而进行的。
试桩过程中,我们严格按照相关规定进行操作,取得了较好的效果,现将试桩总结报告如下。
二、试桩情况本次试桩共进行了30根,试桩深度为12米。
试桩过程中,我们使用了水泥搅拌桩进行施工,保证了桩身的密实性和强度。
试桩结果显示,所有的试桩均符合设计要求,达到了预期效果。
三、存在的问题及解决方法在试桩过程中,我们发现有部分桩身出现了微小的裂缝,经过专业人员的检查,发现是由于施工过程中水泥搅拌不均匀所致。
为了解决这个问题,我们采取了加强水泥搅拌的措施,确保了后续施工的质量。
四、结论通过本次试桩,我们对东塘大道工程的施工质量有了更加深入的了解,同时也发现了存在的问题并采取了相应的措施进行解决。
我们将继续严格按照相关规定进行施工,确保道路的安全通行。
工程概况本工程为某高层建筑的地基基础工程,包括水泥搅拌桩、钢管混凝土桩等多种桩基础形式。
为保证基础的安全可靠,需要进行试桩工作。
编写依据本试桩方案编制依据相关标准和规范,包括《建筑地基基础试验规程》、《桩基础设计规范》等。
试桩目的本次试桩的目的是为了探明地基的承载力、变形特性和土层情况,为后续的基础设计提供可靠的数据支持。
试桩点和时间试桩点选取在建筑主体结构的四周,共设立12个试桩点。
试桩时间为每天的工作时间内进行,预计需要7天时间完成。
试桩准备试桩前需要做好现场勘察、土样采集和试验等工作,同时准备好试桩的施工设备和工具。
试桩施工组织试桩施工需要按照相关标准和规范进行,同时要做好施工现场的安全管理和环保工作。
施工过程中需要配合试验人员进行数据采集和记录。
试桩施工工艺试桩施工采用水泥搅拌桩工艺,具体包括孔洞开挖、配筋、灌浆、振捣等工序。
每个试桩点需要进行多次灌浆,确保桩身的质量。
试桩检测标准试桩的检测标准包括桩身的直径、长度、强度、变形等指标。
CFG桩试桩总结报告
CFG桩试桩总结报告一、桩试桩背景桩试桩是一种在工程建设中使用的一个重要工具,用于测试地基的承载能力和稳定性。
其主要的目的是通过在地下钻孔后将桩头打入地下,来测定地下土层的情况。
二、桩试桩目的1.测量地下土层的物理性质:桩试桩可以通过观测桩的沉降情况,从而推测地下土层的物理性质,如地层的稳定性、压缩性、强度等。
2.确定地下水位:桩试桩可以通过观测桩身和地下水位之间的关系,来判断地下水位的高度和变化情况,从而为工程建设提供必要的参考。
3.确定地基的承载能力:桩试桩可以通过加载荷载到桩身上,观测桩身的变形情况,从而得到地基的承载能力。
三、桩试桩使用过程1.钻孔:首先需要进行钻孔,将钻孔机按照设计的要求,钻入地下直至到达设计的深度。
2.打桩:在钻孔完成后,将桩头通过液压或气压装置插入已钻孔的地下,确保桩头与地下土层充分接触。
3.监测:一旦桩头打入地下,需要进行持续监测,观测桩身的变形情况,以及与地下水位的关系。
四、桩试桩的优势和限制1.优势:a.提供了关键的数据:桩试桩可以提供地下土层的相关数据,为工程建设提供了必要的参考。
b.确保地基的承载能力:通过桩试桩可以确保工程建设的地基具备足够的承载能力。
2.限制:a.耗时耗力:桩试桩通常需要进行一系列的操作,包括钻孔、打桩和监测等,从而导致工程建设的时间和人力成本增加。
b.受限于地下土层的情况:桩试桩的有效性受限于地下土层的情况,如地下水位、土壤的稳定性等。
五、桩试桩的应用领域桩试桩广泛应用于以下领域:1.桥梁建设:桥梁的施工需要对地段进行基础处理,桩试桩可以提供地基的承载能力信息,从而确保桥梁的稳定性和安全性。
2.建筑建设:在建筑物的地基处理中,桩试桩可以提供地下土层的物理性质信息,从而为建筑物的稳定性和耐久性提供参考。
3.隧道建设:隧道建设需要考虑地下土层的稳定性和承载能力,桩试桩可以提供相关数据,为隧道建设提供必要的参考。
4.水利工程:水利工程的建设需要考虑地基的稳定性和承载能力,桩试桩可以提供地下土层的相关数据,从而确保水利工程的稳定运行。
预应力管桩试桩总结报告
预应力管桩试桩总结报告1.引言2.试桩概述本项目采用了X形预应力管桩,桩长为20米,直径为800毫米。
共施工了10根试桩,其中5根采用了不同的预应力桩端固定方式,以测试桩端承载力的变化规律;另外5根采用了不同的预应力管桩端面形式,以验证不同形式对桩的承载力和抗侧稳定性的影响。
3.试桩施工过程试桩施工分为桩基准备、钢筋绑扎和混凝土灌注三个环节。
桩基准备过程中,需要挖掘出足够的桩基土,确保桩的嵌入深度和垂直度。
钢筋绑扎时需按设计要求进行布置,并采取适当的防锈措施。
混凝土灌注需要控制好浇筑过程中的振捣和充实程度,以确保混凝土的质量。
试桩施工过程中,严格按照质量控制和安全操作规范进行操作。
4.试桩监测与结果分析通过对试桩的载荷试验和变形监测,得到了试桩的荷载位移曲线和荷载-沉降曲线。
根据试验数据,进行了试桩的受力分析和计算。
结果表明,在一定的侧阻力下,试桩的承载力与侧面支护形式和桩端固定方式密切相关。
同时,试桩的沉降变形主要发生在荷载初始变化过程中,稳定后变化相对较小。
5.结果评估与建议根据试桩结果,可以对预应力管桩的设计和施工提出一些建议。
首先,根据桩端承载力的分布规律,选择合适的桩端固定方式,以确保桩的承载能力和抗侧稳定性。
其次,在设计和施工中,要充分考虑桩体的侧阻力,以提高桩的承载能力。
最后,通过合理的质量控制和监测手段,对桩体的沉降变形进行实时监测,确保桩体的稳定性和安全性。
6.结论本次试桩工作对预应力管桩的安全性和适用性进行了验证,结果表明预应力管桩在该地区具有良好的承载性能和稳定性。
通过合理的设计和施工,可以实现预应力管桩的有效应用。
本报告对试桩工作进行了总结和评估,并提出了进一步改进的建议,为后续工程的设计和施工提供了参考。
水泥搅拌桩试桩总结报告
目录目录 (1)1、试桩里程、布置形式及布置情况 (1)2、试桩施工机具 (1)3、试桩目的 (1)4、试桩施工工艺参数的确定 (2)5、施工过程质量控制 (3)6、施工工艺 (5)7、试桩技术要求 (6)8、水泥搅拌桩现场检测情况 (7)9、试桩总结 (11)10、附件 (13)1、试桩里程、布置形式及布置情况NQYDK2+550~NQYDK2+691段软土地带进行了9根水泥搅拌桩成桩工艺性试验,该试验桩已按照既定方案顺利完成。
水泥搅拌桩布置形式为正三角形布置,桩间距为1.1m。
搅拌桩直径为0.5m,设计桩长4.4-4.8m,实际桩长见附件:水泥搅拌桩试桩记录2、试桩施工机具本次试桩选用ZGA-A型桩机,主电机功率为45Kw。
试桩前所有用于试桩的机械必须完成以下工作:(1)每台桩机必须配置可以控制桩身每米喷浆量的记录器,且记录器上的任何一个可操作的按钮和开关不得用于设定操作时间、深度、喷浆量、桩位编号、复搅深度、复搅次数等参数。
(2)桩机上的气压表、转速表、电流表、电子称必须经过标定,不合格的仪表必须更换。
(3)每台桩机钻架相互垂直两面上分别设置两个0.5Kg重的吊线锤,并画上垂直线。
(4)在每台桩机的钻架上画上钻进刻度线,标写醒目的深度。
(5)钻头直径的磨损量不得大于1cm。
3、试桩目的(1) 确定每根搅拌桩水泥用量。
(2) 确定搅拌下沉、提升的速度和重复搅拌下沉、提升速度。
(3) 根据不同掺和比确定技术参数。
(4) 检验施工设备及选定的施工工艺。
(5) 校核单桩、复合地基承载力。
(6) 根据单桩承载力试验确定施工掺和比,取得可靠的、符合设计要求的工艺控制数据,以便指导本段水泥搅拌桩大面积施工。
4、试桩施工工艺参数的确定4.1、钻进速度与提升速度根据以往水泥搅拌施工经验,钻机搅拌速度和提升搅拌速度如下:试桩施工中,严格控制机头的钻进速度(1.8m/min)及提升速度(0.9m/min),注意保证桩头的质量(采用停留喷粉或喷浆30秒的方法),用电子秤或电子自动记录仪来记录每米喷粉量(湿法则记录总喷浆量及平均喷浆量),如发现喷粉量或喷浆量不足,则采用复搅复喷的方法来保证桩身质量(试桩时未发生)。
试桩总结报告
试桩总结报告试桩总结报告试桩总结报告2022年10月30日上午8::40分,随着最后(zuìhòu)一罐砼的落下,黄河大桥首根桩的桩基工作正式宣告结束。
首根桩桩基工作的圆满结束,离不开各级领导所做的大量工作并至始至终的全程指导(zhǐdǎo)、支持与配合。
下面(xià mian),我简要说说此次试桩过程中所存在的问题,并就此类问题所阐述自己的观点,由于本人的技术水平知识有限,可能某些观点有失偏颇。
一、工程(gōngchéng)部存在的一些(yīxiē)问题:1、钢筋笼的长度比设计少了1m,并且在业主和监理的共同检验之下,才发现这个问题。
如果现场的技术管理人员能提高责任心,多查、多量、勤监督,此种问题是完全可以消除的。
2、钢筋笼的套筒连接接头所车的丝有长有短,套筒连接时外漏长度长短不一,极有可能存在有个别接头连接不牢固,甚至出现脱丝情况。
此种问题的出现,主要是主管技术人员的经验不丰富,交底不严密,质检人员的责任心不强所造成的。
3、钢筋笼的焊接所存在的焊缝不饱满、焊渣未去除、烧伤主筋的情况,此种问题我认为主要是主管技术人员和质检人员没能做到多检查、多指导,也极有可能是现场的施工经验不丰富所造成的。
4、现场指挥缺乏统一、高效的指挥体系。
主要表达在在下钢筋笼阶段,业主和监理对钢筋笼的焊接有更严格的要求时,现场的管理人员比拟混乱,没有一个统一的指挥。
任何人都能发表自己的见解,任何人都可以让工人按照自己的意见去工作,造成工人不知道到底谁说的是正确的,到底应该听从谁所说的。
此种问题的出现,主要是工程部管理的失职,没有制定有效的管理制度或者是安排何人指挥。
二、桩基队存在的一些问题:1、钢筋笼加工的经验不丰富,工人的普遍技术能力不强。
此次试桩中,出现最多的也是钢筋笼的问题。
问题如下:〔套筒连接的接头不合理、烧伤主筋、主筋不顺直、焊缝不饱满、焊渣未去除〕。
2、桩基队的管理比拟混乱。
CFG桩试桩总结报告
CFG桩试桩总结报告随着城市建设的不断发展,桩基工程在城市建设中起着至关重要的作用。
而桩基工程中的桩试验是对桩基工程质量和可靠性的核心保障。
本文将对桩试桩进行总结报告,以期为今后的桩基工程提供参考和借鉴。
一、桩试桩的必要性1.检验桩基工程设计的合理性和准确性,验证桩基设计参数的有效性。
2.确认施工质量,评估桩基工程施工的合格性和可靠性。
3.为今后的桩基工程提供经验和借鉴,提高桩基工程的质量和可靠性。
二、桩试桩的分类1.静载试验桩:主要用于检验桩的承载性能,包括静载试验和荷载传递试验。
2.动载试验桩:主要用于检验桩的动态性能,包括冲击反射试验和声波检测试验。
3.静动力综合试验桩:主要通过综合静、动载试验获取桩的承载性能和变形特性。
三、桩试桩的施工要求1.桩试桩的施工人员应具备相关经验和资质,能够熟练掌握桩试桩的施工技术和操作规程。
2.桩试桩的施工设备和工具应符合相关标准和规范,保证试验的准确性和可靠性。
3.桩试桩的试验方案应合理设计,包括试验桩的选取、试验荷载的确定等。
四、桩试桩的主要问题及解决方法1.桩试桩施工中可能遇到的问题:包括试验桩不达标、试验荷载超标、试验设备损坏等。
2.解决方法:及时调整试验方案、更换损坏设备、重新选择试验桩等。
五、桩试桩的数据处理和分析1.桩试桩的数据处理:包括试验数据的采集、存储和整理等。
2.数据分析:根据试验数据,进行桩基工程设计参数的计算和评估,判断桩的承载性能和稳定性。
六、桩试桩的总结与展望桩试桩作为桩基工程中不可或缺的一环,对于桩基工程的质量和可靠性具有重要意义。
今后,我们将继续加强对桩试桩的认识和研究,提高桩试桩的施工技术和数据处理能力,为城市建设的桩基工程提供更加可靠和稳定的保障。
总之,桩试桩是桩基工程设计和施工中不可或缺的一环,对于保障桩基工程的质量和可靠性具有重要意义。
我们必须重视桩试桩的施工质量和技术要求,加强桩试桩的数据处理和分析能力,不断提高桩基工程的可靠性和稳定性。
灌注桩试桩总结
灌注桩试桩总结.庐铜铁路站前三标郭公河特大桥位于安徽省合肥市庐江县,是庐铜铁路的重要组成部分,总长约6.8公里。
该桥是一座双线铁路特大桥,全长约1.8公里,主跨为128米,桥墩最高达到75米,共设置71个桥墩,其中72#-1桥墩位于郭公河上,是该桥的重要节点之一。
试桩深度为35米,桩径为1.5米,桩身为钢筋混凝土,设计强度为C50,桩顶标高为-2.00米。
二)试桩过程:试桩过程中,钻机、护筒、钢筋笼、混凝土搅拌机等设备均符合设计要求,施工工艺流程顺畅,各项施工工艺参数均符合设计要求,砼运输过程中无离析现象,失水控制情况良好。
经同条件养护试件的检测,砼强度符合设计要求,配合比合理。
施工组织及管理体系及应急方案的可行性得到验证,检测项目、方法、程序和工艺得到确定,地址情况与设计相符。
桩身完整性检验结果满足设计要求。
四、存在问题及解决方案在试桩过程中,发现了一些问题,如钻孔过程中泥浆比重控制不够严格,混凝土搅拌时间过长等。
针对这些问题,我们制定了相应的解决方案,加强了泥浆比重控制,缩短了混凝土搅拌时间,确保了施工质量。
五、结论通过本次试桩,我们验证了施工设备、施工工艺可行性,验证了有关各项施工工艺参数,验证了砼的运输及强度增长情况,确定了施工中检测的项目、方法、程序和工艺,验证了施工组织及管理体系及应急方案的可行性,确保了地址情况与设计相符,桩身完整性检验结果满足设计要求。
同时,我们也发现了存在的问题并采取了相应的解决方案。
本次试桩为以后的桩基施工提供了可靠的参考和经验。
This ___。
Anhui Province。
The soil on the bridge site is mostly floating soil。
and the ___。
and there are many villages along the way。
making ___。
The bridge is a single-line super bridge。
CFG桩试桩施工总结报告范文
CFG桩试桩施工总结报告范文CFG桩试桩施工总结报告范文DK7+470~DK7+555范围CFG桩试桩总结报告DK7+470~+555段CFG桩采用振动沉管法成桩,桩体材料为C20混凝土。
CFG桩直径0.5m,呈正方形布置,间距1.5m,桩长7~17.79m。
桩长原则上必须穿透软土至硬底,嵌入深度满足设计要求。
设计单桩竖向承载力700KN。
为了确定混合料配合比、坍落度、拔管速度等各项技术参数,检验沉管机的机械性能是否满足施工要求,以及地质资料是否与设计相符。
根据设计要求和现场实际情况进行成桩工艺性试验。
通过现场试验以及成桩后数据分析,取得影响CFG桩施工中的各种主要的施工参数,并总结出科学合理的施工工艺,用以指导DK7+470~DK7+555范围CFG桩施工。
一、试桩情况概述1、试桩地点:选定设计路段中具有代表性的地点DK7+482.5(桩编号:DK7+482.5 2-34、DK7+479.5 2-34)进行试桩。
2、试桩设备:采用滚管式行走的沉管打桩机,型号为DJ60型。
DS3型水准仪一台,DJ6-1A型和J2-2型经纬仪各一台,150KVA发电机一台等其他配套设备。
3、工作量:试桩2根。
4、试桩情况:(1)DK7+470路基右侧设计桩长为17.79m,打入全风化花岗岩层1m。
本处试桩2根,实际试桩桩长为18.6m和18.7m,打入全风化花岗岩层1m。
(2) CFG桩桩体材料为:水泥、砂、碎石、粉煤灰、外加剂,试验室试配比例为(1:1.68:3.65:0.459: 0.05:0.47),坍落度为60~80mm。
各种原材料规格型号产地:水泥(江苏双龙Po32.5)、砂(闽江中砂)、碎石(尚干碎石)、粉煤灰(榕能II级)、外加剂(cx-sun)。
(3)试桩施工工艺①桩机就位,启动马达,沉管。
沉管过程中每沉lm记录电流表上的电流一次,并对土层变化处予以说明。
当电流最大值到达130A时,沉管不再下沉,桩机抬起,说明沉管已穿透软土至硬底,嵌入深度满足设计要求,停机。
试桩总结报告
试桩总结报告2011年10月30日上午8::40分,随着最后一罐砼的落下,黄河大桥首根桩的桩基工作正式宣告结束。
首根桩桩基工作的圆满结束,离不开各级领导所做的大量工作并至始至终的全程指导、支持与配合。
下面,我简要说说此次试桩过程中所存在的问题,并就此类问题所阐述自己的观点,由于本人的技术水平知识有限,可能某些观点有失偏颇。
一、项目部存在的一些问题:1、钢筋笼的长度比设计少了1m,并且在业主和监理的共同检验之下,才发现这个问题。
如果现场的技术管理人员能提高责任心,多查、多量、勤监督,此种问题是完全可以消除的。
2、钢筋笼的套筒连接接头所车的丝有长有短,套筒连接时外漏长度长短不一,极有可能存在有个别接头连接不牢固,甚至出现脱丝情况。
此种问题的出现,主要是主管技术人员的经验不丰富,交底不严密,质检人员的责任心不强所造成的。
3、钢筋笼的焊接所存在的焊缝不饱满、焊渣未清除、烧伤主筋的情况,此种问题我认为主要是主管技术人员和质检人员没能做到多检查、多指导,也极有可能是现场的施工经验不丰富所造成的。
4、现场指挥缺乏统一、高效的指挥体系。
主要体现在在下钢筋笼阶段,业主和监理对钢筋笼的焊接有更严格的要求时,现场的管理人员比较混乱,没有一个统一的指挥。
任何人都能发表自己的见解,任何人都可以让工人按照自己的意见去工作,造成工人不知道到底谁说的是正确的,到底应该听从谁所说的。
此种问题的出现,主要是项目部管理的失职,没有制定有效的管理制度或者是安排何人指挥。
二、桩基队存在的一些问题:1、钢筋笼加工的经验不丰富,工人的普遍技术能力不强。
此次试桩中,出现最多的也是钢筋笼的问题。
问题如下:(套筒连接的接头不合理、烧伤主筋、主筋不顺直、焊缝不饱满、焊渣未清除)。
2、桩基队的管理比较混乱。
施工现场的带队队长未能正视施工中所出现的问题,总认为侥幸能逃过各种检查。
甚至有个别工人不能正视各级领导的检查与指导,多次与领导发生争执。
桩基队经理也好像不能处理此种问题,在项目部多次强调后,情况也没有明显好转。
钻孔桩试桩总结报告
钻孔桩试桩总结报告目录1.桩基概况 (3)2.试成桩目的及内容 (3)2.1试桩目的 (3)2.2试桩工作内容 (3)3.人员及机械设备情况 (3)3.1人员组织机构 (3)3.2机械配备 (4)3.3施工准备 (4)4.试桩过程 (5)4.1施工工艺流程 (5)4.2钻孔 (5)4.3清孔 (6)4.4钢筋笼制作与安装 (7)4.5导管安装 (9)4.6二次清孔 (9)4.7混凝土运输与灌注 (10)5.成孔总结 (11)6.成孔施工中存在的问题 (11)7.改进和预防的措施 (11)钻孔桩试桩总结报告工程范围均在××区范围内。
线路总体呈南北向。
正线全长10.785km,其中高架段2.234km,地下段8.860km,过渡段0.172km,本次首桩试桩施工为高架段桩基。
1.桩基概况本工程桩基大规模施工前,试验桩1根,并试桩成功。
首桩编号QQ9-3#,位于××路,桩基形式为φ1200,地面标高65.682m,护筒标高65.982m,桩底设计标高29.922m,桩底实际标高35.138m,钻孔深度31.9m,采用正循环冲孔桩机施工方法施工此桩。
2.试成桩目的及内容2.1试桩目的(1)对该地质条件下所拟定的施工方案的可行性及效果进行实践检验;(2)验证所选设备、机具,选择合理的施工工艺和参数,指导、规范桩基作业施工;(3)监测孔壁的稳定性,选取最佳性能泥浆配比。
2.2试桩工作内容检验施工设备以及施工工艺的适用性,获取钻孔时间、试桩地质情况、钢筋安放时间、混凝土灌注时间、混凝土坍落度、混凝土配合比、封底混凝土数量、设计混凝土数量、实际灌注混凝土数量、混凝土实际和设计的比率(充盈系数)。
为施工工艺的合理选择提供依据,积累现场施工组织与管理经验,磨合施工队伍与施工机械设备。
3.人员及机械设备情况3.1人员组织机构(1)管理人员指挥长:×××项目经理:×××项目总工:×××安全总监:×质检人员:×××技术人员:×××监理人员:×××(2)施工人员钻机司机2人,钢筋工3人,混凝土灌注工3人,辅助工人2人。
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试桩总结报告记录————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:工程名称双向水泥土搅拌桩试桩报告单位名称:日期:编制:审核:批准:目录一、前言 (1)1.1工程概况 (1)1.2编制依据 (1)1.3工程地质条件 (1)1.4设计参数及要求 (2)1.5项目特点分析 (2)二、试桩方法 (3)2.1试桩目的 (3)2.2试桩方案简介 (3)2.3试桩施工组织及完成情况 (4)2.4施工工艺流程 (7)2.5试桩情况分析 (7)三、检测情况 (8)3.1检测要求 (8)3.2 检测方法及结果 (8)四、试桩结果分析 (11)4.1双向搅拌桩 (11)4.2单向搅拌桩 (12)五、结论与建议 (13)一、前言1.1工程概况线路长度4.8km,路堤最小填土高度为1.5m,一般路段均在6m以下,受桥梁构造物限制局部填土高达8m.特殊路基(软土路基)拟采用双向水泥土搅拌桩+碎石垫层处理,各施工段路基处理平均宽度:31.3~40.6m,本标段内双向水泥土搅拌桩共计75684根、总长962664.9m。
1.2编制依据1. 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012);2.《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》(JTJ017-96);3.《软土地基深层搅拌加固法技术规程》(YBJ225-91);4.《钉形水泥土双向搅拌桩复合地基技术规程》苏JG/T024-2007;5.现行国家和安徽省相关设计、施工规范及质量标准。
6. 现场取芯检测情况。
1.3工程地质条件(1)地形、地貌拟建项目区属长江下游冲积平原工程地质去,地形平坦,地势开阔,地面标高一般在5.1~9.2m之间,局部河堤标高达10.5m。
沿线地表多为农田,大部为蔬菜大棚覆盖。
(2)水文地质项目区属长江水系,长江位于路线东侧,沿线大型地表水体主要有双桥河、得胜河及三叉河等,均与长江有直接或间接联系,水位变化与长江水位涨落联系在一起。
河水水位流量呈季节性变化,夏季河水水位高,流量大,冬季水位低,流量小。
沿线分布较多河塘沟渠。
(3)地基土的构成与特征公路穿越区域内软土多为河相、湖相冲积软土,厚度大,上覆土层较薄,软土在空间分布上较均匀,厚度变化不大,一般层厚15~25米,局部路段最大厚度达32米,软土层中夹有数层薄层低液限粉土层及粉砂层,表层有低液限粘土层,但其承载力较低,本次软基处理搅拌桩处理的主要目标土层: 1-2层淤泥质粉质粘土:灰色,软塑-流塑,土质不均,局部含粉砂层,天然含水量w=42.5%,质量密度ρ=1.78g/cm3,塑性指数IP=14.9,Il=1.35,标贯击数N=3.4击;2-2层淤泥质粉质粘土:灰色,软塑-流塑,土质不均,局部含粉砂层,天然含水量w=39.2%,质量密度ρ=1.80g/cm3,塑性指数IP=14.8,Il=1.12,标贯击数N=5.6击;2-3a层淤泥质粉质粘土:灰色,软塑-流塑,土质不均,局部含粉砂层,天然含水量w=36.6%,质量密度ρ=1.81g/cm3,塑性指数IP=12.5,Il=1.01,标贯击数N=6.9击。
1.4设计参数及要求路段地基土存在河相、湖相冲积的软土层,厚度较大,地基承载力低,属软弱地基,且上覆土层较薄,不能满足路基承载力和变形的要求。
拟对标段内的一般路堤段、小型构筑物拟采用水泥土搅拌桩(湿喷)进行地基处理,使处理后的复合地基承载力、工后沉降满足要求。
搅拌桩设计参数及要求1 桩型水泥搅拌桩(湿喷)2 桩径Ф500mm3 桩长11.8~20m4 桩间间距 1.1~1.8m5 桩布置形式等边三角形布桩6 水泥型号、掺入量P.042.5级、掺灰比不小于13%7 室内配合比试验无侧限抗压强度要求qu≧0.8Mpa(7d)、qu≧1.6Mpa(28d)qu≧2.4Mpa(90d)8 添加剂NF高效减水剂、石膏、粉煤灰(选用)9 搅拌机施工深度要求≧20m10 搅拌桩机动力要求≧50Kw11 搅拌工艺要求双向搅拌1.5项目特点分析(1)设计特点本项目设计要求的搅拌桩桩径较小,桩深较长,最大处理深度达20米,施工过程中,随着桩深的增加,土压力、孔隙水压力随之增加,造成搅拌桩筒体内压力剧增,成桩质量较难控制,且施工过程中桩身垂直度较难保证。
由于桩身抗压强度要求较高,对施工过程中搅拌的均匀性有了更高的要求。
(2)地质特点桩身范围土层,顶部土层薄,软土层较厚,土层强度低,且夹有粉土、粉砂夹层,局部成透镜体状存在,施工过程中可能有承压含水层,易出现水泥浆上冒、流失的情况,对搅拌桩成桩质量有一定的影响。
二、试桩过程2.1试桩目的根据设计提供的参数、用现场试桩的办法,确定桩身强度、承载力、稳定性等是否满足设计需要。
通过现场试桩,研究双向水泥搅拌桩的成桩工艺,如何保证不同深度的搅拌桩喷浆能够基本均匀并达到要求的均匀性和强度,研究水泥含量(喷浆量)等一系列参数的控制方法,为以后的大面积施工提供施工工艺参数指导。
2.1.1确定有关设计参数(1)确定桩身的无侧限抗压强度、单桩承载力、复合地基承载力是否能够达到设计要求;(2)验证室内完成的配合比在室外实施时是否能满足设计、施工要求。
2.1.2工艺性试桩(1)获取施工工艺参数(提升、下钻速度等)及确定具体的施工机具及配套设施(钻头形式、电机功率、浆泵压力等);(2)在确定每米水泥用量和水灰比的前提下,通过不同的下钻速度、提升速度形成不同的工况,验证每种工况下成桩的质量;(3)通过钻进时的电流变化验证地质情况是否与设计相符;(4)确定施工设备的适用性和施工过程控制方法;(5)提出过程质量控制办法,用来指导双向水泥搅拌桩的施工。
2.2试桩方案简介根据地质勘察报告剖面图,选取有代表性的地层进行试桩,本次试桩根据现场施工场地情况及项目部要求,结合地质条件选择桩长为17.1m段,布置12根桩,水灰比、掺灰比根据设计要求及相关配合比试验结果确定,合适的水灰比流动性好、便于泵送、喷搅,针对本工程软土性质,结合以往的工程经验现以两种配合比,采用含山“润基”牌P.032.5级、P.042.5级水泥进行现场试验。
拟采用的添加剂为石灰粉,掺量为水泥用量的5%。
序号水泥标号桩长(m)桩径(m)桩距(m)水泥参量加固土层密度kg/m3水灰比浆液密度g/cm3用浆量L/m水泥用量kg/m石灰粉添加剂kg/m1 425 17.1 0.5 1.5 15.4% 1990 0.5 1.75 52 60试桩技术参数表2.3试桩施工组织及完成情况本次试桩由我公司组织,组织一台SJB-11型深层搅拌桩机及相关人员,与2015年6月6日进场,6月11日开始施工,6月14日完成全部试桩工作,于6月16日撤场。
试桩施工中,采用了先进的自动化制浆系统,进行制备浆液,大幅度提高了水泥浆液搅拌的均匀性,保证了浆液比重的稳定性。
为了确保试桩的成桩质量,更准确的记录试桩数据,本次试桩采用了最新的搅拌桩在线监控系统,记录了桩长、用浆液量、成桩时间等参数,为以后指导施工提供了较真实准确的施工参数。
主要人员配置表序号人员名称人数岗位职责1 施工现场负责人 1 组织协调、全面负责整个试桩过程2 技术人员 1 进行技术交底,组织试桩数据整理和技术总结工作。
编制短期施工计划,安排各班组的施工工作。
2 1.5 15.4% 1990 0.5 1.75 52 603 1.5 15.4% 1990 0.5 1.75 52 604425 17.1 0.5 1.5 15.4% 1990 0.5 1.75 52 60 35 1.5 15.4% 1990 0.5 1.75 52 60 36 1.5 15.4% 1990 0.5 1.75 52 60 37425 17.1 0.5 1.5 18% 1990 0.5 1.75 60 708 1.5 18% 1990 0.5 1.75 60 709 1.5 18% 1990 0.5 1.75 60 7010325 17.1 0.5 1.5 15.4% 1990 0.5 1.75 52 6011 1.5 15.4% 1990 0.5 1.75 52 6012 1.5 15.4% 1990 0.5 1.75 52 603 试验员 1 对施工全过程进行试验项目检测4 测量员 1 负责桩位放样以及资料的整理5 桩机班组 1 负责桩的成桩、水泥浆的泵送施工机械设备一览表序号机械设备名称规格型号数量性能备注施工设备1 深搅钻机SJB-Ⅱ1台良好2 灰浆泵HB3 1台良好备用1台3 电焊机BX#-500-1 1台良好备用1台4 自动化制浆系统BZ-5 1台良好备用1台套5双向搅拌桩专用动力箱体DM-3 1台套良好备用1台套弯刀式搅拌刀排1套备用1套6 电磁流量计JDK-300 1台套良好备用1台套7 深度传感器ZLF-26 1台套良好备用1台套检测设备1 搅拌桩监控系统1套良好2 单桩用量标定设备1套良好3 比重秤1套良好4 钢卷尺2只良好试桩平面布置示意图实际完成试桩技术参数汇总表2.4 施工工艺流程序号 设计掺量(kg/m ) 成桩 日期 桩长 (m ) 水泥标号 理论掺灰比 水灰比 浆液 比重 (g/cm3) 泵浆速度 (L/m ) 实际水泥浆用量(L ) 实际水泥用量(kg )成桩时间 (min ) 成桩速度(m/min )1 60 6月10 17.1 425# 15.4 0.53 1.78 40 1060 1234 47.8 1.432 60 6月11 17.1 425# 15.4 0.53 1.78 40 1006 1171 47.8 1.43 3 60 6月11 17.1 425# 15.4 0.53 1.78 40 1211 1409 47.8 1.43 4 60 6月12 17.1 425# 15.4 0.53 1.78 40 980 1140 47.8 1.435 60 6月12 17.1 425# 15.4 0.58 1.74 40 1000 1101 47.8 1.436 60 6月12 17.1 425# 15.4 0.58 1.74 40 890 980 47.8 1.437 60 6月12 17.1 425# 15.4 0.58 1.74 40 900 991 47.8 1.43 8 70 6月12 17.1 425# 18 0.58 1.74 40 1019 1122 52.2 1.31 9 70 6月12 17.1 425# 18 0.58 1.74 40 1030 1134 52.2 1.31 10 70 6月12 17.1 425#18 0.58 1.7440 1250 1377 52.2 1.31 11 60 6月13 17.1 325# 15.4 0.6 1.72 40 890 957 47.8 1.43 12 60 6月13 17.1 325# 15.4 0.6 1.72 40 856 920 47.8 1.43 13 60 6月13 17.1 325# 15.4 0.6 1.72 40 896 963 47.8 1.43 14 60 6月13 17.1 325# 15.4 0.6 1.72 40 920 98947.8 1.43 1560 6月14 17.1 425# 15.4 0.61.724047.8施工工艺流程图①搅拌机就位:搅拌桩机移至桩位并对中;②喷浆钻进搅拌:启动搅拌机,使搅拌机沿导向架向下切土,同时开启送浆泵向土体喷水泥浆,两组叶片同时正、反向旋转(外钻杆逆时针旋转,内钻杆顺时针旋转)切割、搅拌土体,搅拌机持续下沉,直到设计深度,在桩端应就地持续喷浆搅拌10秒以上;③关闭送浆泵提升搅拌至桩顶;④喷浆钻进搅拌;⑤停浆提升搅拌:关闭送浆泵,提升搅拌至地面,完成单桩施工。