脱硫剂与钢厂实例
某钢铁企业300m^2烧结机机头烟气氨法脱硫系统运行效果评价实例
( 攀铜集团钢铁钒钛股份有 限公 司 劳动卫生防护研 究所, 四川 攀枝花
摘
6 1 7 0 6 7 )
要: 通 过 对 某钢 铁 企 业 3 0 0 m 烧 结机 机 头 烟 气氨 法 脱硫 系统 工 程 的 工 艺、 技 术 特 点和 实 际 运 行 效 果 进 行 评 价 . 从 氨 法脱
图 1 烧结烟气脱硫装置示意图 2 . 2 烟气脱硫工艺流程 图 烧结机头氨法脱硫工艺流程见 图 2 。
●
它方法相 比的劣势 为运行成本较 高且液氨保存起来 比较危险 , 优点则是运行效果 稳定 , 脱硫产 品为硫酸铵 . 可直接作 为化肥 出售 , 经济效 益较 高。目前 国内柳钢 2  ̄ 8 0 m 烧结机运用 了该方 法, 验收监测 数据表明 , 脱硫效率稳定达到 9 5 %以上 , 且脱硫产 品硫 酸铵 品质稳定 , 销路较好 , 已经取得了很大的成功 。 公 司同时采用焦 炉化产 回收 的浓氨水用作 为烧结 机脱硫 剂, 不 足部 分通过购 买液氨进厂直 接兑成氨水使用 , 节 约了费 用。 脱硫系统与烧结机 同步运转率达到 1 0 0 %。 若脱硫系统有故 障, 烧结系统也同步停运 。 2 . 5 运行成本核算 烧结脱 硫系统直接运行 费用为 9 4 9 3 . 3 5万元/ 年 .采取烟 气脱 硫措 施后可削减 s O 排放 量 4 0 1 5 9 . 8 t / a ,脱硫副产品硫酸 铵年产量 8 . 2万 t , 实现销售额 6 5 6 0 万元, a 。脱除 l k g 二氧化硫 的成本为 0 . 7 4元 , 成本稍低 。 因此 , 烧结机氨法烟气脱硫工艺在 技术 和经济上都是可行的。
反应一 : S O  ̄ + H z O H2 s 0 3 反应 二: H 2 S O 3 + ( N H 4 ) 2 S 0 4 — N H 4 HS O 4 + N H 4 H S O 3 反应三 : H 2 S O 3 + ( N H 4 ) 2 s 0 3 —2 N H 4 H S 0 3
钢厂烧结机脱硫脱硝氧含量折算
钢厂烧结机脱硫脱硝氧含量折算摘要:一、烧结机脱硫脱硝的背景和意义二、烧结机脱硫脱硝中的氧含量折算方法三、氧含量折算在烧结机脱硫脱硝中的应用案例四、氧含量折算对烧结机脱硫脱硝效果的影响五、总结与展望正文:一、烧结机脱硫脱硝的背景和意义随着我国经济的快速发展,钢铁工业作为支柱产业之一,其产量不断攀升。
然而,钢铁烧结过程中产生的大量烟气污染物,如二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)和粉尘等,对环境造成了严重破坏。
为了减轻这些污染物对环境的影响,钢铁烧结企业纷纷实施脱硫脱硝技术。
脱硫脱硝是指从烟气中去除二氧化硫和氮氧化物的过程。
在这一过程中,氧含量折算方法起着至关重要的作用。
通过折算烟气中的氧含量,可以更准确地评估烧结机脱硫脱硝的效果,从而为钢铁企业提供更为可靠的环保数据。
二、烧结机脱硫脱硝中的氧含量折算方法氧含量折算方法主要基于烟气中氧气的含量与二氧化硫和氮氧化物的排放量之间的关系。
在烧结机脱硫脱硝过程中,烟气中的氧气会被脱硫剂和脱硝剂吸附或参与化学反应。
因此,通过测量烟气中氧气含量的变化,可以间接评估脱硫脱硝效果。
具体折算方法如下:首先,需要采集烟气样本,并测量其含氧量。
然后,根据烧结机的生产参数和烟气成分,计算出烟气中的理论氧气含量。
最后,通过比较实际含氧量和理论含氧量,可以得出烧结机脱硫脱硝的氧含量折算结果。
三、氧含量折算在烧结机脱硫脱硝中的应用案例在某钢铁烧结厂,实施了活性炭脱硫脱硝技术。
为了评估该技术的效果,采用了氧含量折算方法。
首先,采集了烧结机烟气样本,并测量其含氧量。
然后,根据烧结机的生产参数和烟气成分,计算出烟气中的理论氧气含量。
最后,将实际含氧量与理论含氧量进行比较,得出活性炭脱硫脱硝的氧含量折算结果。
根据这一结果,可以评估该技术的实际效果,并为进一步优化提供依据。
四、氧含量折算对烧结机脱硫脱硝效果的影响氧含量折算方法对于评估烧结机脱硫脱硝效果具有重要意义。
通过这一方法,可以更准确地了解脱硫脱硝技术的实际效果,从而为钢铁企业提供更为可靠的环保数据。
钢厂烧结烟气湿式脱硫的工程实践
钢厂烧结烟气湿式脱硫的工程实践钢厂烧结烟气湿式脱硫的工程实践张殿印王永忠(中冶建筑研究总院·上海宝钢工程技术公司)内容摘要:烟气脱硫有多种方法,本文结合烧结烟气特点阐述了湿式石灰石--石膏法脱硫反应的吸收机理,介绍了脱硫工艺过程和设备选用。
对开发烧结脱硫途径有重要参考价值。
Content abstract: The flue gas desulphurization had many kinds of methods, combined with sintering gas characteristic the wet limestone-gypsum flue gas desulphurization response's absorption mechanism were expounded in this paper, the desulphurization technological process and the equipment select were introduced. This paper had important reference value for the sintering desulphurization.关键词烧结烟气湿法脱硫实践Key word: sintering gas, wet desulphurization, practice钢厂铁矿粉烧结过程中,不可避免地产生大量灰尘和有害气体(主要是SO2),成为钢铁冶金工业中造成大气污染最严重的环节之一。
据统计,烧结厂粉尘排放量约占整个钢厂总排尘量的30%左右。
由于生产使用的各种原料(铁粉矿、燃料、熔剂)都含有硫分,在烧结或焙烧过程中,物料的绝大部分硫被燃烧,生成SO2。
钢厂的SO2主要是从烧结厂排出的。
每生产1t烧结矿产生20~40kg粉尘,排出含SO2的烟气3600~4300m3,SO2浓度一般为300~2000mg/m3。
氨法脱硫在钢厂烧结机上的应用
氨法脱硫在钢厂烧结机上的应用-脱硫管道网报道氨法脱硫在钢厂烧结机上的应用-脱硫管道网报道1、系统概述本工程为对莱芜市福利铁厂现有1号2号烧结机烟气增设脱硫系统,实现减排任务主要设计原则:1)脱硫工艺采用氨-硫铵法脱硫;2)装置处理能力按正常工况下两台烧结机烟气总流量50%~120%进行设计,脱硫率不小于90%;3)脱硫系统设置100%烟气旁路,保证脱硫装置在任何情况不影响烧结机的安全运行;4)脱离设备年利用小时8000小时考虑;5)装置可用率不小于95%;6)装置服务寿命为20年1.1工艺过程按照功能划分,脱硫主工艺系统可以划分为:脱硫剂系统,烟气脱硫系统,硫铵制备系统;公辅设施包括:供配电系统,循环水泵站,采暖通风系统等。
脱硫剂系统将来自液氨槽车的氨水进行稀释或者接受来自焦化厂的氨水,供给后续烟气脱硫系统使用。
烟气脱硫系统包括烟气系统,脱硫吸收系统。
烟气系统将1号2号烧结机烟气通过入口挡板,增压风机引至脱硫塔;来自脱硫剂系统的一定浓度的氨水,在脱硫塔内,通过喷雾反应段,与烟气中的SO2充分反应,生成亚硫酸铵溶液,流入循环液池。
亚硫酸铵溶液通过循环泵送至吸收塔内进行脱硝。
循环液再次由循环泵送入塔中,进行多次往复,当达到一定浓度和PH要求后逐渐排入浊液池,而后由浊液泵输送至后续硫铵制备系统。
经过脱硫脱硝的烟气经过除水雾器计进入净烟囱排放。
硫胺制备系统包括冲氧曝气系统,蒸发浓缩系统,干燥包装系统。
经过过滤器的浊液进入曝气塔,空气经过曝气鼓风机进入曝气塔,亚硫酸铵完全氧化为硫酸铵。
从曝气塔顶部出来的气体返回脱硫塔,溶液进入过滤液缓冲贮槽,用蒸发供料泵打至加热蒸发器,浓缩得到至饱和溶液,硫酸铵结晶后,经离心机分离后再硫化床干燥冷却得硫酸铵产品,进行包装。
分离下的母液流入过滤缓冲罐或结晶器。
1.2计算机控制系统计算机控制系统采用日本横河DCS系统。
所有系统公用1套DCS控制器,1台操作员站,1台工程师站(兼作操作员站),配置1台激光打印机。
钠碱法脱硫案例
钠碱法脱硫案例钠碱法脱硫是一种常用的烟气脱硫技术,主要应用于燃煤锅炉、发电厂等工业领域。
下面列举了十个以钠碱法脱硫为题的案例,详细介绍了每个案例的具体情况和效果。
1. 案例一:某发电厂采用钠碱法脱硫技术对燃煤锅炉烟气中的二氧化硫进行处理。
通过调整烟气温度和烟气流速,以及钠碱溶液的浓度和流量,成功将烟气中的二氧化硫浓度降低至国家排放标准以下,达到了脱硫效果。
2. 案例二:一座钢铁厂在钠碱法脱硫过程中遇到了钠离子浓度过高的问题,导致脱硫效果下降。
经过调整钠碱溶液的配比和循环使用率,成功降低了钠离子浓度,提高了脱硫效果,同时减少了钠离子对环境的影响。
3. 案例三:某化工厂的燃煤锅炉烟气中含有大量的氯化物,采用传统的钠碱法脱硫技术效果不佳。
经过改进,引入了氯化物吸收剂和湿式电除尘技术,成功实现了烟气中氯化物的高效脱除,保证了环境排放达标。
4. 案例四:一家石化企业的燃煤锅炉烟气中含有大量的颗粒物和重金属元素,采用钠碱法脱硫后,烟气中的颗粒物和重金属元素得到了明显的去除。
同时,在脱硫过程中,钠碱溶液中的钠离子还能与烟气中的氯化物结合,形成稳定的氯化钠,进一步减少了氯化物的排放。
5. 案例五:一座大型发电厂在钠碱法脱硫过程中出现了脱硫效率低的问题。
通过增加钠碱溶液的喷射速度和增加脱硫剂的投加量,以及优化烟气流动分布,成功提高了脱硫效率,达到了国家排放标准要求。
6. 案例六:某化肥厂的燃煤锅炉烟气中含有大量的氨气,采用钠碱法脱硫后,不仅能够去除烟气中的二氧化硫,还能将氨气与钠离子结合,形成氯化钠和氮气,减少了氨气的排放。
7. 案例七:一座新建的燃煤电厂采用钠碱法脱硫技术,通过对脱硫塔的设计和改进,实现了脱硫效果和设备性能的最佳匹配,大大提高了脱硫效率和运行稳定性。
8. 案例八:某钢铁厂的燃煤锅炉烟气中含有大量的硫化物,采用钠碱法脱硫后,不仅能够去除烟气中的二氧化硫,还能将硫化物与钠离子结合,形成硫化钠,有效减少了硫化物的排放。
氧化铁脱硫剂在钢厂焦化脱硫应用的原理
氧化铁脱硫剂在钢厂焦化脱硫应用的原理下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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钙基脱硫剂盛钢桶内脱硫的应用
脱硫剂加入一炉后小平 台喂线 、 吹氩一连铸 。
2 钙基脱硫 剂理化指标 . 3
3 . 终点高 s s≥0 l%) .I 2 ( ] . 5 钢水的脱硫效果 [ 0
( ) 钢水 中硫 的变化 1
t j
七m 。
—— . 硼夯与应用 —一 i . I
霪 ◎ ◎ ④年 第@ 总 @ 期 第昼期
图 1 。
表 3 试验各工序环节的钢水【 】 S变化 /.0 % 00 1
3 . 终点低 s .2 2 钢水 的脱硫效果 对 于转炉终点 [] S < 00 5 . %的钢水 , 1 加入钙基脱硫 剂后在 炉后各个 工序环 节的钢水及钢包渣 中硫含量变化见表 5表 6 、 。
表 5 试验各工序环节的钢水【】 S 变化 /.0 % 00 1
后, 利用挡渣球 控制 出钢过 程下渣量 ; 出钢过程 中盛
钢桶 内先加人脱氧剂及铁合金进行脱氧合金化 , 在合
金加入后加入钙基脱硫剂 ; 利用 高温钢水强 大的搅拌 动能 , 使钙基脱硫剂 与钢 水快速混匀 、 化成渣 , 熔 发生
脱硫反应 , 获得 良好的“ 渣洗” 脱硫效果 。
钢水 “ 渣洗” 脱硫工艺流程如下 : 转炉冶炼一 出钢过程盛钢桶 内脱氧合金化 、 钙基 3 脱硫 效果 . 2
立 了采用 钙基脱硫 剂在钢水 罐 内进 行渣洗脱 硫 的设
3 试 验 结果 及 分 析 31 试 验 炉 次 总体 情 况 .
试验在不影 响转炉生 产的条 件下进行 , 试验炉次 全部执行现有工艺制度和操作规程 。 试验共进行了 l 5 炉次 , 中终点 钢水f1 .1%的为 9炉 , 点钢水 其 s≥0 5 0 终 『 < .1%的 6炉。终点钢水 以及加入非金属脱氧剂、 SO 5 1 0 钙基脱硫剂情况见表 2 。
烧结烟气脱硫工业应用实例
包头钢厂烧结机采用ENS半 干法脱硫工艺,因其铁矿为含 氟矿,脱硫除氟装置投资太高, 以脱氟为主,脱硫为辅,在不 经过改造的情况下不适合其他 企业使用。
1.14 LIFAC半干法
炉内喷钙-炉后增湿活化脱 硫技术自1986年在芬兰3MW机 组上进行中试以来,很快在世界 各国得到应用。 1996年,作为我国火电厂脱 硫的示范工程,南京下关电厂两 台125MW机组从芬兰IVO公司 引进了配套的LIFAC_FGD装置。
(3)工艺布置灵活、节地、投资节省、运营成本 低、二次污染小、副产物综合利用价值高的技 术将成主流
(4)由中小型烧结机向大型烧结机扩展
(5)工业化应用加速
国外应用现状
20世纪80年代德国鲁奇公 司开发出第一代流化床脱 硫技术 德国从wulff公司在LurgCFB技术基础上开发研制 了一种回流式烟气循环流 化床烟气脱硫工艺RCFB 丹麦FLS(F.LSmith)公司采 用循环流化床工艺开发了 气体悬浮吸收烟气脱硫工 艺GSA
•以循环流化床原理为基础,通过吸收剂在反应塔内多次的 再循环,使烟气中酸性气体与吸收剂充分接触,提高了吸 收剂的利用率 •具有半干法工艺的优点,Ca/S(摩尔比)为1.1-1.2时,可达 到湿法工艺的脱硫效率(95%以上) •工艺与鲁奇公司之间的差别仅在于吸收塔体的结构 •吸收塔中的烟气和吸收剂颗粒在向上运动时,由于脱硫塔 出口设置了回流装置,约有30%的粉尘在塔内产生回流,, 增加了烟气与吸收剂的接触时间,使脱硫过程得到了极大 改善,提高了吸收剂的利用率和脱硫效率
1.10 旋转喷雾干燥法
喷雾干燥法脱硫工艺具有技术成熟、工艺流程较为简单、系统可靠性 高等特点,脱硫率可达到85%以上。工程投资和运行费用比石灰(石灰石) 法要低一些。 我国先后在沈阳黎明公司、四川白马电厂、山东黄岛电厂建成处理烟 气量为5000于300000m3/h的喷雾干燥脱硫装置,
燕山钢铁高炉精脱硫工艺流程
燕山钢铁高炉精脱硫工艺流程燕山钢铁公司是中国最大的钢铁厂之一,在钢铁生产过程中,高炉精脱硫技术起着至关重要的作用。
本文将介绍燕山钢铁公司高炉精脱硫工艺流程的详细步骤,以及每个步骤的目的和操作方法。
一、原料准备1. 原料选择:燕山钢铁公司常用的高炉原料主要包括铁矿石、焦炭和石灰石。
2. 原料质量控制:为了确保高炉精脱硫效果,原料需要经过严格的质量检验,包括化学成分、粒度和含水率等指标。
二、高炉运行参数调整1. 气流调整:通过控制高炉的风速和风量来调整气流分布,以提高脱硫效果。
2. 温度控制:调整高炉炉温,使之达到最佳的精脱硫温度范围。
三、喷煤技术应用1. 喷煤方式选择:燕山钢铁公司采用居中喷煤技术,将煤粉均匀喷向高炉炉身,以增加还原剂和吸附剂的接触面积。
2. 煤粉质量控制:煤粉需要经过精细的加工和筛分,以保证其颗粒大小和燃烧性能的稳定性。
四、脱硫剂投加1. 脱硫剂选择:燕山钢铁公司常用的脱硫剂为石灰石,其主要成分是氧化钙(CaO)。
2. 脱硫剂投加方式:将石灰石通过喷射设备均匀投入高炉炉缸内,以使之与炉渣和燃烧产物充分混合反应。
五、化学反应过程1. 吸附反应:石灰石中的氧化钙与高炉炉渣和燃烧产物中的SO2发生反应,生成硫酸钙(CaSO4)。
2. 吸附剂再生:石灰石经过一段时间的吸附反应后,会生成硫酸钙,在一定的温度下进行脱硫剂再生,以释放出SO2。
六、温度控制和熔渣处理1. 炉渣控制:调整炉渣的含碱度和碱功,以提高脱硫效果。
2. 温度控制:控制高炉内部的温度,确保脱硫反应能够在适宜的温度范围内进行。
七、脱硫效果检测与控制1. 环境监测:通过对高炉烟气中SO2浓度的检测,以评估脱硫效果,并及时调整工艺参数。
2. 数据分析:通过对脱硫效果数据的分析,优化高炉操作参数,提高脱硫效果。
燕山钢铁高炉精脱硫工艺流程包括原料准备、高炉运行参数调整、喷煤技术应用、脱硫剂投加、化学反应过程、温度控制和熔渣处理以及脱硫效果检测与控制等环节。
钢渣脱硫案例分析报告
钢渣脱硫案例分析报告近年来,随着环境污染问题的日益严重和环保意识的提升,钢铁行业面临着更加严格的排放标准和要求。
其中,钢渣脱硫技术被广泛应用于钢铁生产过程中的炼铁工段,以降低炼铁炉烟气中的二氧化硫(SO2)排放浓度。
一、案例背景某钢铁企业是国内知名的大型钢铁制造商,其炼铁工段采用高炉炼铁工艺。
然而,由于高炉炼铁过程中产生的炉烟气中二氧化硫排放浓度较高,不符合当前环保要求。
因此,为了达到环保标准并确保企业经营持续发展,该企业决定引进钢渣脱硫技术进行二氧化硫脱除。
二、脱硫技术选择在面临多种钢渣脱硫技术选择时,企业经过调研和对比,最终选择了湿法钢渣脱硫技术。
该技术具有硫酸钙(CaSO3)和硫酸钙(CaSO4)生成量大、脱硫效果稳定等优点,适用于高炉炼铁炉烟气中的二氧化硫脱除。
三、技术实施1. 设备安装:企业根据工艺要求和设备选型,对钢渣脱硫设施进行布置和改造。
设备包括进料系统、喷淋系统、烟气处理系统等。
2. 设备调试:完成设备安装后,企业组织专业技术人员对设备进行调试和优化,确保设备正常运行和脱硫效果稳定。
3. 操作培训:为了确保设备正常运维和操作过程中的安全性,企业对操作人员进行培训,包括设备操作、维护和故障处理等内容。
四、效果评价1. 二氧化硫排放浓度:企业在钢渣脱硫设备投入运行后,通过在线监测系统对炉烟气中的二氧化硫浓度进行实时监测。
结果显示,二氧化硫排放浓度从原先的超过国家排放标准的数十毫克/立方米降至几毫克/立方米以下,大幅度减少了二氧化硫对环境的污染。
2. 设备运行稳定性:经过一段时间的运行,企业的钢渣脱硫设备运行稳定,连续运行时间逐渐增加,设备故障和停机时间明显减少,有效提高了钢铁生产的连续性和生产效率。
3. 脱硫剂消耗情况:脱硫剂消耗量作为评价钢渣脱硫技术效果的重要指标之一。
通过进行脱硫剂消耗的核算和分析,企业发现采用湿法钢渣脱硫技术后,不仅可以有效降低炉烟气中的二氧化硫浓度,还能显著减少脱硫剂的消耗量,实现了成本的降低。
转炉钢水炉外脱硫剂成分优化及应用实践
Ci w enoea o. ha e T h li nP dt nN c ogs drus c
转炉钢水炉外脱硫剂成分优化及应用实践
张 伟 王忠 刚 刘 忠建 李树 云
(、 1 型钢炼钢厂 , 山东 莱芜 2 12 ; 、 7 16 2 莱钢棒材厂 , 山东 莱芜 2 12 ) 7 16
摘 要: 为提 高脱硫 率 , 用转 炉 出钢 过程 中钢 渣 混冲 的 良好动 力 学条 件 , 过 伴 随钢 流添加 脱 硫 剂 , 利 通 达到 降低 钢 中硫 含 量 的 目的 。 经 多次 工艺试 验 . 化的 脱硫 剂成 分为 C O 6 % A2 3 3 % S 2 8 粒度 1 一 2 l, 优 a 0 10 2 i %。 O O 0 mT 加入 量 7 k/ 放 钢过 程脱 硫率 达 3 . , l g, t 2% 4 精 炼 脱硫 率达 9 %。 为生产超 低硫 钢提 供 了基础 条件 。 6 关键 词 : 炉 ; 转 炉外脱 硫 ; 脱硫 剂 ; 分优化 成
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表 1铁 水 成 分 %
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表 2脱 硫 荆 成 分 设 计
浅析脱硫剂在宝钢湿法脱硫工艺中的应用
浅析脱硫剂在宝钢湿法脱硫工艺中的应用摘要:本文以宝钢在生产过程中的脱硫实践数据或监测结果为依据,对湿法烧结脱硫工艺中多种脱硫剂的优缺点进行了详细的比较,同时亦对钢渣作为新型脱硫剂的前景和可能进行了展望,并对其优点进行了分析、比较和研究。
关键词:烧结脱硫;脱硫剂;钢渣一、主流湿法脱硫剂的优缺点分析目前国内湿法烧结烟气脱硫技术工业化应用日趋多元化,但使用的主要脱硫剂基本分为CaO、CaCO3、氨、MgO等,原理都是通过脱硫剂水溶后的碱性中和废气中的SO2。
其中石灰石-石膏法、氨-硫铵法、MgO法、双碱法-浓碱法中的脱硫剂最具代表性。
1.石灰石-石膏法该技术最为成熟,脱硫效率高,多广泛应用在发电领域。
其脱硫剂为石灰石浆液,反应器为吸收塔,脱硫效率一般在95%以上,副产物为CaSO3(强制氧化后可生成石膏)。
该法原料价格便宜,系统运行稳定,装备容易制造。
其缺点主要表现在:一是二次污染较为严重。
在减排1 吨SO2 的同时会排放0.7 吨温室气体CO2,产生“烟囱雨”现象;二是运行费用较高。
该法一次性投资大,需增设水处理设施,系统庞大复杂,占地面积大,不太适合预留场地不足的企业;工艺扩展性有限,对烧结工况的适应性相对较差,无法有效脱除SO2 以外的有毒有害物质;三是日常检修维护量大,设备易结垢、磨损、腐蚀,且副产物综合利用价值有限。
这是因为烧结烟气SO2 含量、气量、温度变化大,浆液PH 值要及时调整,否则脱硫效率、设备寿命、运行费用均会受到影响;同时对环境亦存在影响,不宜在人口稠密地区建设。
2.氨-硫铵法氨法脱硫技术成熟,脱硫效率可达90%以上;脱硫剂为5%氨水,反应器为喷淋塔,副产物为硫酸铵。
其工艺布置较为灵活,工况适应性强,反应速度快,副产物综合利用价值相对较高。
但与其他工艺相较,仍存在诸多不足:一是投资高。
二是运行成本较高。
原料所用浓氨水需外购,且其运输、贮存要求较高;系统防腐蚀要求较高,特别是对改造项目,需耗资数千万元对原烟囱内衬重新进行防腐处理,否则从脱硫塔顶部直排的脱硫烟气极易使塔周围空气呈酸性。
九江钢铁平米烧结机脱硫工程工艺技术方案
九江钢铁平米烧结机脱硫工程工艺技术方案1. 引言脱硫是钢铁冶炼过程中必不可少的环节之一。
在九江钢铁厂的烧结机生产线中,脱硫工艺技术方案的选择和优化对于提高产品质量、降低环境污染、节约能源具有重要意义。
本文将详细介绍九江钢铁厂平米烧结机脱硫工程工艺技术方案。
2. 脱硫工艺技术方案2.1 脱硫方法选择针对九江钢铁厂平米烧结机的脱硫需求,综合考虑经济性、技术可行性和运营方便性,决定采用湿法脱硫方法。
2.2 湿法脱硫流程湿法脱硫是通过将含二氧化硫的烟气与脱硫剂接触进行化学反应,将硫化物转化为易溶于水的硫酸盐,从而实现脱硫效果。
工艺流程如下所示:1.烟气净化:将烟气由烟囱引入除尘器进行除尘处理,去除烟气中的固体颗粒物。
2.脱硫剂制备:选择合适的脱硫剂,如石灰石、石膏等,进行制备。
3.氧化剂投加:将适量的氧化剂加入脱硫剂中,促进脱硫反应的进行。
4.脱硫剂喷射:将脱硫剂溶液通过喷射器均匀喷射到烟气中,使其充分与烟气接触。
5.反应与吸收:脱硫剂与烟气中的二氧化硫进行反应,生成易溶于水的硫酸盐,从而实现脱硫。
6.脱硫产物处理:处理脱硫后的产物,如硫酸盐和废水。
7.排放与循环利用:处理后的烟气通过烟囱排放,废水进行处理后可循环利用。
3. 工艺参数及设备选型3.1 工艺参数在九江钢铁厂平米烧结机脱硫工艺中,以下是部分关键工艺参数的设定:•脱硫效率:目标脱硫效率为90%以上,确保烟气中二氧化硫的排放浓度符合环保要求;•脱硫剂投加量:通过试验和实践确定适宜的脱硫剂投加量,以保证脱硫效果的同时,尽量减少脱硫剂的浪费;•氧化剂投加量:适量的氧化剂可提高脱硫剂对二氧化硫的氧化效果,但过量投加会造成资源浪费,需要合理控制。
3.2 设备选型根据九江钢铁厂平米烧结机的生产情况和脱硫工艺要求,确定以下设备的选型方案:•脱硫剂喷射器:选择高效喷射器,具备均匀喷射、稳定工作和耐腐蚀等特点。
•氧化剂供应系统:确保氧化剂供应的稳定性和可靠性,采用自动控制系统进行调节。
比莱钢厂冶炼钢轨钢的脱硫技术
比莱钢厂冶炼钢轨钢的脱硫技术在印度的比莱(Bhilai Steel Plant)钢厂,为了生产优质钢,已实现了对高炉铁水和转炉钢液中含硫量的最优化控制。
为了将钢包中高达0.04%-0.08%的硫去除,对后序工序的含硫量变化进行了分析。
包括铁水罐和钢包脱硫的反应效率检测以及铁水脱硫后扒渣程度。
利用铁水脱硫后炉渣的及时和合理去除,以及钢包加入300-500kg合成渣脱硫,已使成品钢轨钢液中的硫含量降到0.015%以下。
在比莱钢厂的第二炼钢车间已安装了一套2机架脱硫设备,先在铁水中喷入CaC2和镁基反应物使含硫量降至0.01%以下,然后进入转炉冶炼。
高炉铁水首先进入混铁炉保温和混匀,之后倒入铁水罐经脱硫处理后送入转炉吹炼。
利用新安装的脱硫设备对所有炼钢用铁水全部进行脱硫处理。
至今,每天处理炼钢铁水超过66炉。
以前钢包采用合成渣脱硫,而今通过喷入Mg+CaC2脱硫,减轻了钢包脱硫的负担,实现了铁水脱硫和钢液脱硫的平衡。
1 改进前后的脱硫效果1.1 改进前实践以前冶炼钢轨钢均采用BOF-ARU-LF-RH-CC工艺。
需要控制含碳量为0.60%-0.65%钢液中的硫含量在0.025%以下。
为了补充冶炼期间烧损的碳量,不得不在转炉出钢时加入700-800kg石油焦作为增碳剂,使钢液含碳量达到规定值。
然而,含硫石油焦的加入却使钢液的含硫量升高,造成钢轨钢含硫量的超标。
冶炼钢轨钢时各工序含硫量变化见图1。
由图1可见,钢包加入石油焦后钢液中的平均含硫量为0.024%。
为了进一步脱硫,转炉出钢时必须在钢包中加入铝酸钙合成渣(CaO·SiO2)进行再脱硫。
对于转炉中钢液含硫量特别高的情况,可冶炼其他钢种,或进行深度脱硫,但会多消耗处理时间,影响钢厂生产效率。
图1 钢轨钢各工序硫含量变化1.2 改进后实践改进后的脱硫实践规定,高炉铁水进入转炉炼钢前必须经过脱硫处理,以保证铁水的低硫含量。
为了成品钢液含硫量符合要求,必须保证优化整个精炼过程。
钢铁厂烧结机废气脱硫脱硝除尘超低排放技术比选与应用分析
钢铁厂烧结机废气脱硫脱硝除尘超低排放技术比选与应用分析摘要:烧结是钢铁厂运行过程中的一个重要步骤,主要基于烧结机进行。
而在烧结机的运行过程中,会产生大量的烧结废气。
与其他工业废气相对,烧结废气的成分更为复杂,不仅包括SO2和氮氧化物等污染性气体,而且包含大量的粉尘及部分重金属化合物等。
这就需要进一步优化烧结机废气处理方法,以更好地契合钢铁生产领域“超低排放”的目标。
关键词:钢铁厂;脱硫脱硝除尘1 案例概况某钢铁厂为综合性生产厂,年产能为750万t,包括铁水、钢坯和钢材等多种品类。
该钢铁厂主要使用1台320 m2烧结机,利用系数为1.300 t/(m2·h),作业率达90%,并配套建立一个封闭环保料场,主要堆存原材料和各种辅助材料,占地面积为46 750 m2。
在烧结工艺方面,该厂烧结工艺的主要流程是:含铁混合料、石灰石、白云石和焦粉等由胶带机运至配料室,生石灰用密闭罐车运至配料室旁,对烧结料进行一次、二次混合,使其充分混匀,然后进行点火、抽风烧结,烧好的烧结饼从机尾排出,并冷却至120℃以下。
冷却好的烧结饼通过一次成品筛分、二次成品筛分,分粒径大小、分批运往成品矿仓。
烧结机运行过程中,每生产1 t烧结矿,会产生20~40 kg粉尘,并排放大量的SO2、氮氧化物等污染性气体,污染大气环境。
为切实满足超低排放要求,该厂决定,基于该烧结机的排放物特点,对当前可用的几项工艺进行比选,并综合考虑技术水平和成本投资等多个方面,确定最为适宜的工艺条件。
2 技术比选2.1 脱硫技术比选在本环节的工作中,技术人员首先确定脱硫技术应达到的效率。
通过查阅资料可知,在现行要求下,SO2排放值ρ(SO2)应当被控制在35 mg/m3以下。
据此,结合该厂实际情况,确定达标所需脱硫效率最小值为97.08%。
同时,考虑到该烧结机烟气具有SO2浓度变化大、含氧量与含湿量高以及成分复杂等特点,技术人员通过查阅大量资料,对脱硫工艺进行初选。
钢水喷粉脱硫
钢水喷粉脱硫摘要:转炉对钢水的脱硫较困难,一般采用铁水预处理或在钢水中喷吹脱硫剂,脱硫剂的配比组成及喷吹温度非常重要,本文将一些实验数据作一介绍。
关键词:炼钢脱硫剂试验0 引言这是我国某厂进行的钢水喷粉脱硫试验,脱硫剂由五种组员组成,选用12种配比方案,最高脱硫率达85.3%,有一定参考价值。
1 试验概况1.1 粉状材料粉状材料由石灰,萤石,Al2O3,CaSi和铝渣组成。
石灰成分: CaO 94.07%;MgO 0.81%;SiO2 1.2%;P2O5 0.073%;Al2O3 0.21%;R2O3 0.65%;S 0.023%;烧灼 1.87%。
铝渣成分:Al2O3 65~75%;Cl-15%;SiO2 8~12%;Al 5%;Fe 0.5~1.5%;Cu 0.3%;F- 0.5%;S+P<0.001%;烧灼 12%。
粉状材料粒度:石灰和CaF2为0.5~0.75mm;CaSi和铝渣<0.5mm;Al2O3<0.3mm。
1.2 钢液成分 C 0.20%;Si 0.34%;Mn 0.57%;P 0.022%;S 0.050%;Ni 0.16%;Cr 0.21%1.3 试验条件试验温度: 1600℃,1650℃;脱硫剂加入量:钢水重量的1%,2%,3%。
喷吹时间:5,7.5,10min,15min;定硫用INbracarb E200 F仪,分析误差为正负0.0015%。
2 试验结果2.1 用石灰,石灰-CaF2,石灰-CaSi,石灰—铝渣在1600℃和加入量为1%条件下取得的实验结果。
仅用石灰粉脱硫,脱硫效率低,仅达3.0%,并与喷吹时间长短无关。
石灰中添加萤石后,脱硫效率高,并且随萤石加入量增加脱硫效率明显提高。
85%石灰和10%萤石中添加5%CaSi的脱硫剂,其脱硫效率比仅加10%CaF2的效果略低,但比仅加15%CaF2的效果差一倍以上。
石灰中加10%的铝渣几乎未起作用,与纯石灰的脱硫效率差不多,加15%时脱硫效率明显提高。
某钢铁厂的除尘脱硫工艺设计
中
中上 多
中上 多
我们得知:
重力沉降室的主要优点是:结构简单,投资少,压力损失小(一般为 50~130pa),维修管理容易。但它的体积大,效率低,因此只能作为高效除尘的 预除尘装置,除去较大和较重的粒子。
惯性除尘器用于净化密度和粒径较大的金属或矿物性粉尘时,具有较高除尘 效率。对粘结性和纤维性粉尘,则因易堵塞而不宜采用。
除尘器、惯性除尘器、湿式除尘、过滤出尘、电除尘和袋式除尘等。根据常用除
尘器综合性能表:
除尘器名称 适用的粒径 效率/%
阻力/pa
设备费
运行费
范围/ m
重力沉降室 惯性除尘器 旋风除尘器 冲击水浴除
尘器 卧式旋风水
膜除尘器 冲击式除尘 文丘里洗涤
器
电除尘器 袋式除尘器
>50 20~50 5~30 1~10
含有大量的粉尘,面粉,采石场等的作业引起的,火山爆发的火山灰。 粉尘其过之一是污 染大气,危害人类的健康。飘逸在大气中的粉尘往往含有许多有毒成分,如铬,锰,镉,铅, 汞,砷等。当人体吸入粉尘后,小于 5μm 的微粒,极易深入肺部,引起中毒性肺炎或矽肺, 有时还会引起肺癌。沉积在肺部的污染物一旦被溶解,就会直接侵入血液,引起血液中毒, 未被溶解的污染物,也可能被细胞所吸收,导致细胞结构的破坏。此外,粉尘还会沾污建筑 物,使有价值的古代建筑遭受腐蚀。降落在植物叶面的粉尘会阻碍光合作用,抑制其生长。 粉尘其过之二是爆炸危害。相传,早在风车水磨时代,就曾发生过一系列磨坊粮食粉尘爆炸 事故。到了 20 世纪,随着工业的发展,粉尘爆炸事故更是屡见不鲜,爆炸粉尘的种类也越 来越多。据统计,1913~1973 年间美国仅工农业方面就发生过 72 次比较严重的粉尘爆炸事 故。1919 年俄亥俄州一家淀粉厂发生粉尘爆炸,厂房几乎全部被毁,有 43 人丧生。日本 1952~ 1975 年共发生重大粉尘爆炸事故 177 次,累计死亡 75 人,受伤 410 人。 1977 年美国路易 斯安那州一座现代化粮库发生爆炸,造成一半以上粮食简仓被毁,连办公大楼也未幸免,36 人死亡,直接经济损失达 3000 万美元。英国和加拿大在化工和造纸等行业中也发生过多起 粉尘爆炸事故,仅英国就 243 次,死伤 204 人。
湛钢焦炉出焦除尘烟气脱硫改造实践
湛钢焦炉出焦除尘烟气脱硫改造实践2.宝钢湛江钢铁有限公司炼铁厂焦化单元,广东湛江 5524076)摘要:干法烟气脱硫技术在焦化烟气、钢铁工业炉、玻璃窑炉、耐材炉窑烟气等工业装置中推广使用,并且取得了良好的效果。
脱硫技术采用钙基脱硫,具备脱硫效率高,钠基脱硫技术产生的脱硫灰便于处理,脱硫技术运行稳定,在钢铁行业推进超低排放改造过程中,地面装煤除尘、推焦除尘容易成为生产节奏的阻碍,实施简单脱硫系统,在降低排放的同时,也是解放受限的出炉节奏。
本文首先简要介绍了企业现状,然后探讨了干法烟气脱硫技术运用实施。
关键词:出焦除尘;干法脱硫;SO2浓度;超低排放作者简介:张凯(1995年-),男,湖北省荆州市,专科,研究方向:环境除尘应用。
引言钢铁行业是我国的重要支柱产业,是国民经济发展的基础工业。
我国的钢铁产能、产量均位居世界第一。
目前钢铁企业的高能耗、高污染是引起环境空气质量居高不下的因素之一,同时拥有铁前工序的钢铁企业为保证原料、成品的高效转运,现场会配置适应的环境除尘和工艺除尘系统,以保证现场岗位粉尘浓度、排放限值浓度达标排放,解决现场存在的污染问题。
1 生产现状湛江钢铁炼铁厂焦化单元现有1#炉组(1A、1B)、2#炉组(2A、2B),3#炉组(3A、3B),共六座,每座焦炉均为65孔复热式单集气管三吸气管顶装焦炉。
每个炉组分别设置1套出焦除尘地面站,共3套出焦除尘设施。
钢铁企业超低排放指标限值SO2≤30mg/m3,出焦排放口于2019年配置污染物在线监测设备,并于生态主管部门联网,列入国控源管控。
现1#/2#/3#焦炉出焦除尘系统,1#/2#烟气量为350000Nm3/h,3#烟气量为400000Nm3/h,均未配备脱硫装置,出焦除尘SO2出口浓度无烟气脱硫措施,只能通过控制小时出炉数来调整SO2出口浓度,无法满足焦炉高负荷生产需求。
当每小时出焦数大于5炉时,SO2浓度高达至超标临界点,出于环保管控要求,需要人为控制小时出炉数,导致焦炉无法实现长期高负荷连续生产,出焦除尘的SO2人为环保管控成了焦炉高产提升的瓶颈。
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第二节常用脱硫剂及脱硫指标一、常用脱硫剂经过长期的生产实践,目前选用作为铁水脱硫剂的主要是Ca、Mg、Na等元素的单质或化合物,常用的脱硫剂主要有:Ca系:电石粉(CaC2)、石灰(CaO)、石灰石(CaCO3)等Mg系:金属Mg粉Na系:苏打(Na2CO3)二、常用脱硫剂反应特点1.电石粉碳化钙脱硫反应为用CaC2脱硫有如下特点:1)在高碳系铁水中,CaC2分解出的Ca离子与铁水中的硫有极强的亲和力。
因此CaC2有很强的脱硫能力,在一定的铁水条件下,用CaC2脱硫,脱硫反应的平衡常数可达6.9×105,反应达到平衡时,铁水中硫含量可达4.9×10-7。
2)用CaC2脱硫,其脱硫反应是放热反应,有利于减少铁水的温降。
3)脱硫产物CaS,其熔点24500C,因此脱硫后,在铁水面上形成疏松的固体渣,有利于防止回硫,且对混铁车内衬浸蚀较轻,扒渣作业方便。
4)由于电石粉脱硫能力强,故用量少,渣量也较少。
5)电石粉易吸潮,吸潮时产生如下反应:CaC2+H2O=CaO+C2H2CaC2+2H2O=Ca(OH)2+C2H2这个反应会大大降低电石的脱硫能力,而且放出的C2H2是属易爆气体,因此在运输和保存电石粉时要采用氮气密封,储料罐必须安装乙炔检测等安全装置,以防爆炸等事故。
6)用电石粉脱硫生成的碳除饱和溶解于铁水外,其余以石墨态析出,喷吹过程中随喷吹气体有少量的电石粉带出,同时还有少量的C2H2产生,这些都会对环境产生污染,故必须有除尘设备。
2.石灰粉脱硫石灰脱硫的反应式为:用脱硫有如下特点:1)在高C和一定含硅量的铁水中,有较强的脱硫能力,在1350℃时,用脱硫,反应达平衡时,铁水中硫含量可达,比的脱硫能力要弱得多。
2)脱硫渣为固体渣,扒渣方便,对铁水缶、混铁车侵蚀较小,但用量较大,故形成的渣量也大,铁损也较高,铁水温降也较大。
3)石灰粉资源广、价格低、易加工,使用安全。
4)石灰粉流动性差、在输送中易堵塞、在料罐中也可能会“架桥”而堵料,且石灰易吸潮,吸潮后其流动性大大恶化,吸潮后会生成,不仅影响脱硫效果,而且会污染环境,因此,石灰的加工运输和贮存都要在干燥条件下进行,一般也采用氮气密封和输送。
3.用Mg粉脱硫用Mg粉脱硫,其反应式为:镁粉脱硫有如下特点:1)Mg有很强的铁水脱硫能力,13500C时,用Mg粉脱硫,反应的平衡常数为3.17×105,反应达到平衡时,铁水中含硫量可达l.6×10-7,大大高于Ca0的脱硫能力。
2)Mg的沸点为ll070C,Mg加入铁水后,变成Mg蒸气,形成气泡,使Mg的脱硫反应在气液相界面上进行,另外由于金属Mg变成Mg蒸气.使得反应区附近的流体搅拌良好,大大增强Mg的脱硫效果。
3)Mg在铁水中有一定的溶解度,铁水经过Mg饱和后能防止回硫,这部份饱和的Mg在铁水处理后的运送过程中仍能起到脱硫作用。
4)由于Mg进入铁水后就会气化,反应非常强烈,因此一般不使用纯Mg,而与其他材料混合一起喷入,目前多与Ca0一起混合后作成混合脱硫剂。
5)Mg的价格昂贵,但因Mg混合脱硫剂只要配比合适,也会使其用量少,而且铁水温降小,渣量少,铁损也少等特点,其综合成本也不一定高,而且由于用量少,处理周期也短,对高节奏的转炉也是有利的,因此Mg脱硫剂已越来越多被采用。
其他脱硫剂,像石灰石(CaCO3)因脱硫效果差而且铁水温降太大,而像苏打(Na2CO3)由于资源短缺,而且脱硫产物呈液态对罐衬侵蚀严重,降温也大,因此这些在铁水脱硫生产中已较少采用。
三、脱硫生产指标对一种脱硫工艺方法或脱硫剂的脱硫效果的评定,目前还没有一个统一的、全面的指标来反映,但在实际生产中仍可根据以下指标来评价其脱硫效果。
1.脱硫效率()式中:——处理前铁水原始含硫量,%——处理后铁水成品含硫量,%此值反映脱硫工艺对铁水脱硫的直接影响,是工艺操作中很重要的工艺参数,值较大,说明此工艺的脱硫效果越好,当然值的大小与原始含硫量有关,如脱硫前原始硫很高,即使值较大,也不能说明成品硫就很低。
此外由于公式中无脱硫剂的使用量,因此该公式并未反映出脱硫剂的脱硫效果。
2.脱硫剂效率(Ks)式中:w—脱硫剂的消耗量,kg/t铁假设在脱硫反应过程中,脱硫剂的效率不变,则:脱硫剂效率Ks的意义是单位脱硫剂的脱硫量,此值虽不能准确地描述脱硫剂的脱硫能力,但在生产操作中有实际意义。
当掌握了一定工艺条件下的经验脱硫数据后,就可以根据要求的脱硫量控制加入脱硫剂的数量。
3.脱硫剂的反应率ηM脱硫剂加入铁水后,并非全部脱硫剂都参与了脱硫反应而起到了脱硫作用,为比较脱硫工艺中脱硫剂参与脱硫反应的程度,可用脱硫剂的理论消耗量和实际消耗量的比值来表示脱硫剂的反应率式中:——脱硫剂的理论消耗量,kg/t铁——脱硫剂的实际消耗量,kg/t铁例如:用电石粉的脱硫剂的反应率式中:64—的分子量32 — S的分子量—电石粉的单耗,kg/t铁—电石粉中的含量,%一般来说脱硫剂的反应率都不高,电石粉的反应率为20~40%,而石灰粉的反应率仅5~10%。
4.脱硫分配比脱硫的产物必须进入渣中,从而使钢中的硫减少,其反应式简化为:。
炉渣的脱硫能力,通常用硫在渣—铁中的分配比的大小来表示,=(S)/[S]式中:—硫在渣—铁中分配比(S)—渣中硫的含量,%[S]—铁中硫的含量,%值越大,说明炉渣的脱硫能力越强,一般而言,象高炉渣由于FeO低,可达100,电炉还原期可达30~50,而转炉渣仅为5~10。
第三节常用脱硫方法及其操作一、铁水罐搅拌法脱硫(KR法)搅拌法是铁水脱硫技术的重要进展,它放弃了传动的容器运动方式,通过搅动来使液体金属与脱硫剂混合接触达到脱硫目的。
搅拌法分为两种形式即莱茵法和KR法。
a -- 莱茵法 b-- KR法图9—1 搅拌法脱硫两种方法的最大区别是搅拌器插入铁水深度不同,莱茵法搅拌器只是部分地插入铁水内部,通过搅拌使罐上部的铁水和脱硫剂形成涡流搅动,互相混合接触,同时通过循环流动使整个罐内铁水都能达到上层脱硫区域段实现脱硫,KR法是将搅拌器沉浸到铁水内部而不是在铁水和脱硫剂之间的界面上通过搅拌形成铁水运动旋涡使脱硫剂撒开并混入铁水内部,加速脱硫过程。
武钢二炼钢KR法是利用机械搅拌作用使脱硫剂与铁水混匀达到脱硫目的,因此,脱硫剂利用率高,消耗较低,目前武钢二炼钢KR铁水脱硫的脱硫剂消耗达到5.0kg/t.Fe(CaO 基) 左右,搅拌器寿命达到700余次,耐材消耗0.02kg/吨,脱硫效果[S]可以达到0.001%,脱硫效率≥90%,可以生产和满足不同低硫品种的需求。
1.KR铁水脱硫工艺流程机械搅拌法脱硫就是将耐火材料制成的搅拌器插入铁水罐液面下一定深处,并使之旋转。
当搅拌器旋转时,铁水液面形成“V”形旋涡(中心低,四周高),此时加入脱硫剂后,脱硫剂微粒在浆叶端部区域内由于湍动而分散,并沿着半径方向“吐出”,然后悬浮,绕轴心旋转和上浮于铁水中,也就是说,借这种机械搅拌作用使脱硫剂卷入铁水中并与接触,混合、搅动,从而进行脱硫反应。
当搅拌器开动时,在液面上看不到脱硫剂,停止搅拌后,所生成的干稠状渣浮到铁水面上,扒渣后即达到脱硫的目的。
脱硫前,铁水缶中若有高炉渣,应先扒渣,即脱硫前后要二次扒渣。
下图KR专用罐工艺流程(图9—2):图9—2 KR专用罐工艺流程高炉铁水罐直接KR法脱硫工艺流程:图9—3 高炉铁水罐直接KR法脱硫工艺流程2.原料要求1)高炉铁水条件铁水温度:T≥l2500C铁水硫含量:[S]≤0.060%渣层厚度:处理铁水量:Q=80~90吨/罐·次2)脱硫剂(KC—2#)(1)重量配比:活性石灰:88—90%萤石:12—10%(2)粒度要求:(3)要求新鲜、干净、干燥、不混有杂质、不粉化变质。
3)镁质复合脱硫剂(试行)(1)重量配比:活性石灰 75~80%萤石:15~10%Mg粉:≥10%(2)粒度要求(活性石灰、萤石同KC—2#脱硫剂)(3)Mg:阻燃时间,闪点:6150C左右3.KR铁水脱硫的基本操作1)扒渣操作:(1)脱硫铁水罐由牵引车运载至扒渣位置后,由主控台将罐倾斜至扒渣角度(以铁水不能溢出为准),然后进行扒渣操作。
(2)扒渣机在运转前接通电源并选择好手动或自动操作方法(扭动转换操作手柄),要确认清楚手动(ISW)或自动(3PL)灯光显示和紧急停车手动按钮的位置。
(3)要确认压缩空气的入口压力达到0.6~0.8MPa,操作压力>0.45MPa。
(4)扒渣机运转前,小车的前进端极限应设在零位,后退端极限应设在拾位上,否则不允许运转。
(5)扒渣机的前后行程5-6米,高度为0.9米,左右旋转角度为12.50。
(6)当罐内铁水中带有大于600kg的渣块时原则不能强行扒渣,应将铁水返回到混铁炉。
(7)铁水在搅拌前后都要进行扒渣,罐内渣子扒到铁水裸露。
2)卷扬操作(1)运行前必须检查主操作台电源转换开关、确认钢丝绳及抱闸正常,进行试运转后方能使用。
(2)铁水罐必须对准扒渣的中心线,方可进行倾翻铁水罐操作。
(3)机旁操作卷扬时,只许挂脱勾操作,倾斜操作应在主控制台进行。
3)搅拌操作(1)首先试灯检查,确认操作台上的所有工作信号是否正常。
(2)确认铁水缶中心线对准搅拌器中心线,正负误差。
(3)准确测铁水液面高度,并对搅拌器进行预烘烤3—5分钟(新搅拌器在使用前50次在予烘烤后进行浸泡烧结5—10分钟)。
搅拌器浸入铁水深度350~600mm 搅拌时间为3-9分钟,转速80~120转/分。
(4)铁水液面在3000~3700间可方可拉钟操作,搅拌过程中注意观察电流及转速波动情况和相关信号反应,并在搅拌结束前3分钟实施必要的均匀减速,但减速后下限转速应≥78转/分。
(5)加入脱硫剂时转速比所需速应低2—5转,距投料剩余100kg时,均匀增速达所需速度,并依据火花飞溅及亮度情况,进行适当的减速调节。
(6)每处理一罐要对搅拌器进行确认,搅拌器耐火材料损坏或脱落≥50mm时或有槽沟、孔眼凹坑情况必须进行热修补后才能使用。
(7)处理硫含量超过标准时,当铁水后温≥1250℃时,经厂调同意可进行二次脱硫。
二、混铁车喷粉脱硫武钢三炼钢厂的铁水脱硫设备是在混铁车内喷粉脱硫设备,于1996年投产。
1、混铁车喷吹脱硫的工艺特点三炼钢是250t转炉配板坯铸机的全连铸厂,由于转炉吨位大,每炉需要铁水量大,因此采用混铁车运输铁水,采用鱼雷缶式混铁车运输铁水有如下优点:(1)混铁车一罐可存放运输300t铁水,比用铁水罐运输,保温性能好,运输量大。
(2)鱼雷罐式混铁车的稳定性好,在铁路上运输比铁水罐安全。
由于三炼钢铁水运输距离长,所以从保温和安全出发,选用混铁车运输。
铁水脱硫方案的选择,一是脱硫方法,二是脱硫容器的选择。