含铁尘泥脱锌实验研究
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带来较 大影 响 。
挥 发 分 灰 分 S 灰 分中 z n
为了控 制入 炉锌 负 荷 , 般 有 三 种 方 法 , 是 一 一 控制人 炉铁 料 的锌含量 , 是 目前 控 制高 炉 锌 负荷 这 的主要 方法 ; 二是 隔断 法 , 即不 回收利 用 含铁 尘 泥 , 这 主要 对 于一些 干法灰 等 含锌 较 高 的 回收料 ; 是 三 对 含铁 尘泥进 行脱 锌处 理后 再 利用 , 目前 主要 在 这
锌。
关键 词 : 铁 尘泥 ; 含 烧结 ; 脱锌
U 日 舌 l J
杭钢也 积极 探索 含铁尘 泥 脱锌 处 理新 工 艺 , 在 实验 室 通 过焙 烧 、 结 含 铁 尘 泥试 验 , 索 脱 锌 的 烧 探
可能性 。
钢铁 企业 在生 产过 程 中 , 产 生大 量 的含 铁 含 会 碳 含锌尘 泥 , 成 本和 环保 考 虑 , 般 会 回收 利 用 , 从 一 用 于烧结 、 铁 。但 同时它 也 含有较 高 的 Z 、 b等 炼 nP 有 害元 素 , 如果 不 经 处 理 直接 使 用 , 方 面 由于 其 一 粒度 细 , 亲水性 差影 响烧 结 生产 ; 一方 面 r 另 Z n在 高
的含锌 量 。
洞” 状侵 蚀 。锌 富集 的恶 性 事 件 : 使 高炉 顺 行 急 会
剧 恶 化 , 风 率 增 加 , 重 影 响 高 炉 产 量 , 加 消 休 严 增
表 1 转炉 污泥化 学成 分
%
耗, 缩短 一代 高炉 的寿命 。
杭钢 目前 年 产 含 铁 含 碳 含 锌 尘 泥转 炉 污 泥 和
l实验 原 料 和 方 法
1 1 焙 烧和 烧结杯 实 验用原 料成 分 .
本次试 验 用转 炉 污 泥 、 斯 灰 等 含 铁 尘 泥 , 瓦 焦
炉 内部循 环 富集 , 积在 高炉 上 部炉 衬 表 面引起 结 沉
瘤 , 重 时还会 侵入 炉衬 之 间破坏 炉 衬 或 引起 风 口 严
在试验 中 , 首先对 含铁尘 泥 中的转 炉 污泥 预处 理 , 管 式 炉 内进行 焙 烧 脱锌 脱 锌 , 在 固定 管 式 炉温 度为 15 o 研究 不 同焙 烧 时间 , 同还原 剂 、 2 0C, 不 添加 剂及添加 剂用量 对脱锌 的影 响 , 定 了合理 的还 原 确
剂 、 加 剂 及其 用量 和 预 处理 方 法 , 添 并通 过 烧结 杯 烧结转 炉污泥 和瓦斯灰试 验确定 其脱锌 率 。
到 了所有 物料 5 .6 0 8 %。
些有 条件 的大 厂所应 用 , 马钢 和莱 钢 等 。 目前 如
国内 回收利 用 的方 法 主要 有 火 法 的转 底 炉 法 和 回
转 窑法 、 湿法 的水力 旋流 器法 。
2 8
全
表 3 烧 结杯脱锌 试验 用原料含 锌量
20 月 三 0 年8 第 期 1
20 月 三 0 年8 第 期 1
冶全
2 7
含 铁 尘 泥 脱 锌 实 验 研 究
王 志 远 何 明 杰 俞 晓 林2
( 州钢铁 集 团公 司 1 炼铁 厂 ; 2 技 术质 量 处 杭 . . 杭 州 30 2 ) 10 2
摘
要: 通过 管 炉焙烧 试验 和烧 结杯 试验 , 究如 何 降低 杭 钢 含 铁含 碳 尘泥 的含锌 量 。 试验 表 明 : 研 当煤粉 为还 原剂 时 , 锌效 率 比焦粉做 还 原剂 时更 高 ; 脱 当煤粉 外 配 2 % , 烧 可 以脱 除含铁 含 碳 尘泥 9 . 0 焙 1 6 %的锌 , 5 当有 催化 剂存 在 时 , 脱锌 效 率更 高。 经过预 处 理措 施后 , 过烧 结 也 能脱 除 一定 含 量 的 通
瓦斯 灰各 约 55 t 3 3万 t并 直 接 用 于烧 结 。 .万 和 . ,
而 由于受 含锌 较高 的用料 结 构 影 响 , 目前杭 钢 高 炉 人炉 z n负荷 已达 到 1 8~2 5g t铁, 远 超 过技 . . k/ . 远 术标 准规 定 的 0 1k/ . 对 高 炉正 常 生产 和 长 寿 .5 g t 铣,
对转 炉污泥 脱锌 率的影 响 。
弧 ∞ ∞ 昕 踮
2 焙烧 试 验
在本试 验 中 , 首先通过 管炉焙 烧 试验 考 察不 同 还 原剂和催 化剂及其 用量 对含 锌尘 泥 的脱 锌 效 果 ,
确定合 适 的脱 锌还原 剂和催 化剂及 其用量 。
%
∞ ∞∞∞ ∞∞ 柏∞ ∞m0
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
12 试验 方法 .
因在于煤 粉较 于焦粉含 有较 高 的挥发 份 , 高 温情 在
况 下挥 发 , 以带 有 一 定 的锌 单 质 , 可 因此 在 此选 择 还原 剂 时 , 优先选 择 了煤 粉 , 比为外 配 2 %。 配 0 2 2 焙烧 时 间对 转炉 污泥脱 锌效率 的影响 。 下面 以煤粉 为还原剂 , 外配 2 %研究焙 烧 时间 0
一
由表 1 和表 2可知 , 炉污 泥含 z 转 n为 2 2 % , .2
较高 , 仍 含有铁 5 .5 但 46 %。煤粉 和焦 粉 中 z 含 量 n
较 低 , 灰 分 中仅 为 0 06 其 .0 %和 0 07 .0 %。 由表 3可 知 , 次 烧 结 杯 脱 锌 试 验用 原 料 中 , 该 含锌量较 高 的依 次 为 : 炉 污 泥 、 斯 灰 、 转 瓦 高返 、 铁 屑 、 筛 粉 和 丸红 粉 等 , 中转 炉 污 泥 的含 锌 量 达 球 其
中套上 翘 , 外 锌 在 炉 缸 碳 砖 中 沉 积 , 形 成 “ 另 易 鼠
粉 、 粉及 其他 原料 等均来 自杭 钢 。表 1 转炉 污 煤 是 泥 的化学成 分 , 2是 焦粉 和煤 粉 的工 业 分 析及 其 表
灰分 中 z n的 含量 , 3是 本 次烧 结 杯 试 验 用 原 料 表
挥 发 分 灰 分 S 灰 分中 z n
为了控 制入 炉锌 负 荷 , 般 有 三 种 方 法 , 是 一 一 控制人 炉铁 料 的锌含量 , 是 目前 控 制高 炉 锌 负荷 这 的主要 方法 ; 二是 隔断 法 , 即不 回收利 用 含铁 尘 泥 , 这 主要 对 于一些 干法灰 等 含锌 较 高 的 回收料 ; 是 三 对 含铁 尘泥进 行脱 锌处 理后 再 利用 , 目前 主要 在 这
锌。
关键 词 : 铁 尘泥 ; 含 烧结 ; 脱锌
U 日 舌 l J
杭钢也 积极 探索 含铁尘 泥 脱锌 处 理新 工 艺 , 在 实验 室 通 过焙 烧 、 结 含 铁 尘 泥试 验 , 索 脱 锌 的 烧 探
可能性 。
钢铁 企业 在生 产过 程 中 , 产 生大 量 的含 铁 含 会 碳 含锌尘 泥 , 成 本和 环保 考 虑 , 般 会 回收 利 用 , 从 一 用 于烧结 、 铁 。但 同时它 也 含有较 高 的 Z 、 b等 炼 nP 有 害元 素 , 如果 不 经 处 理 直接 使 用 , 方 面 由于 其 一 粒度 细 , 亲水性 差影 响烧 结 生产 ; 一方 面 r 另 Z n在 高
的含锌 量 。
洞” 状侵 蚀 。锌 富集 的恶 性 事 件 : 使 高炉 顺 行 急 会
剧 恶 化 , 风 率 增 加 , 重 影 响 高 炉 产 量 , 加 消 休 严 增
表 1 转炉 污泥化 学成 分
%
耗, 缩短 一代 高炉 的寿命 。
杭钢 目前 年 产 含 铁 含 碳 含 锌 尘 泥转 炉 污 泥 和
l实验 原 料 和 方 法
1 1 焙 烧和 烧结杯 实 验用原 料成 分 .
本次试 验 用转 炉 污 泥 、 斯 灰 等 含 铁 尘 泥 , 瓦 焦
炉 内部循 环 富集 , 积在 高炉 上 部炉 衬 表 面引起 结 沉
瘤 , 重 时还会 侵入 炉衬 之 间破坏 炉 衬 或 引起 风 口 严
在试验 中 , 首先对 含铁尘 泥 中的转 炉 污泥 预处 理 , 管 式 炉 内进行 焙 烧 脱锌 脱 锌 , 在 固定 管 式 炉温 度为 15 o 研究 不 同焙 烧 时间 , 同还原 剂 、 2 0C, 不 添加 剂及添加 剂用量 对脱锌 的影 响 , 定 了合理 的还 原 确
剂 、 加 剂 及其 用量 和 预 处理 方 法 , 添 并通 过 烧结 杯 烧结转 炉污泥 和瓦斯灰试 验确定 其脱锌 率 。
到 了所有 物料 5 .6 0 8 %。
些有 条件 的大 厂所应 用 , 马钢 和莱 钢 等 。 目前 如
国内 回收利 用 的方 法 主要 有 火 法 的转 底 炉 法 和 回
转 窑法 、 湿法 的水力 旋流 器法 。
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全
表 3 烧 结杯脱锌 试验 用原料含 锌量
20 月 三 0 年8 第 期 1
20 月 三 0 年8 第 期 1
冶全
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含 铁 尘 泥 脱 锌 实 验 研 究
王 志 远 何 明 杰 俞 晓 林2
( 州钢铁 集 团公 司 1 炼铁 厂 ; 2 技 术质 量 处 杭 . . 杭 州 30 2 ) 10 2
摘
要: 通过 管 炉焙烧 试验 和烧 结杯 试验 , 究如 何 降低 杭 钢 含 铁含 碳 尘泥 的含锌 量 。 试验 表 明 : 研 当煤粉 为还 原剂 时 , 锌效 率 比焦粉做 还 原剂 时更 高 ; 脱 当煤粉 外 配 2 % , 烧 可 以脱 除含铁 含 碳 尘泥 9 . 0 焙 1 6 %的锌 , 5 当有 催化 剂存 在 时 , 脱锌 效 率更 高。 经过预 处 理措 施后 , 过烧 结 也 能脱 除 一定 含 量 的 通
瓦斯 灰各 约 55 t 3 3万 t并 直 接 用 于烧 结 。 .万 和 . ,
而 由于受 含锌 较高 的用料 结 构 影 响 , 目前杭 钢 高 炉 人炉 z n负荷 已达 到 1 8~2 5g t铁, 远 超 过技 . . k/ . 远 术标 准规 定 的 0 1k/ . 对 高 炉正 常 生产 和 长 寿 .5 g t 铣,
对转 炉污泥 脱锌 率的影 响 。
弧 ∞ ∞ 昕 踮
2 焙烧 试 验
在本试 验 中 , 首先通过 管炉焙 烧 试验 考 察不 同 还 原剂和催 化剂及其 用量 对含 锌尘 泥 的脱 锌 效 果 ,
确定合 适 的脱 锌还原 剂和催 化剂及 其用量 。
%
∞ ∞∞∞ ∞∞ 柏∞ ∞m0
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
12 试验 方法 .
因在于煤 粉较 于焦粉含 有较 高 的挥发 份 , 高 温情 在
况 下挥 发 , 以带 有 一 定 的锌 单 质 , 可 因此 在 此选 择 还原 剂 时 , 优先选 择 了煤 粉 , 比为外 配 2 %。 配 0 2 2 焙烧 时 间对 转炉 污泥脱 锌效率 的影响 。 下面 以煤粉 为还原剂 , 外配 2 %研究焙 烧 时间 0
一
由表 1 和表 2可知 , 炉污 泥含 z 转 n为 2 2 % , .2
较高 , 仍 含有铁 5 .5 但 46 %。煤粉 和焦 粉 中 z 含 量 n
较 低 , 灰 分 中仅 为 0 06 其 .0 %和 0 07 .0 %。 由表 3可 知 , 次 烧 结 杯 脱 锌 试 验用 原 料 中 , 该 含锌量较 高 的依 次 为 : 炉 污 泥 、 斯 灰 、 转 瓦 高返 、 铁 屑 、 筛 粉 和 丸红 粉 等 , 中转 炉 污 泥 的含 锌 量 达 球 其
中套上 翘 , 外 锌 在 炉 缸 碳 砖 中 沉 积 , 形 成 “ 另 易 鼠
粉 、 粉及 其他 原料 等均来 自杭 钢 。表 1 转炉 污 煤 是 泥 的化学成 分 , 2是 焦粉 和煤 粉 的工 业 分 析及 其 表
灰分 中 z n的 含量 , 3是 本 次烧 结 杯 试 验 用 原 料 表