溶剂脱沥青装置加工渣油分析

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( 1) wenku.baidu.com渣油组分中的轻组分含量低于原混合
原料; ( 2) 溶脱装置采用的抽提溶剂是混合 C4 组 分,其中 C3 等轻组分含量比较高( 约 3% ) ,导致 溶剂的选择性变差。
3. 2 洗涤油的收率经济预算
目前装置实际加工原料是: 减压渣油、洗涤油
和Ⅰ套焦化装置重蜡油的混合渣油。改变生产原
料进装置后,考察加工纯渣油( 阿曼和巴士拉) 的
3. 3 能 耗
生产装置的能源消耗是衡量经济效益的一个 重要 指 标,能 耗 低 则 生 产 成 本 低,产 品 的 利 润 升 高。相关能耗数据见表 5。
表 5 溶脱装置能耗( 标准油) 对比 Table 5 Compare of energy consumption( reference oil)
1 原料性质 在满 足 DOA 质 量 ( 运 动 黏 度) 合 格 的 前 提
下,考察溶脱装置加工阿曼、巴士拉混合渣油的产 品收率。纯渣油与原混合原料物理性质见表 1。
从表 1 可以看出,两种原料的性质相差较大, 纯渣油的残炭值和运动黏度都比原混合原料高; 特别是在温度为 150 ℃ 时,纯渣油的运动黏度高 达 110. 0 mm2 / s,是原混合原料运动黏度的 2 倍 多。在密度相近的条件下,通过四组分分析可以 推测出: ①与原混合原料相比,纯渣油的胶质、沥
deasphalting unit
项目 流量 /t·h -1 洗涤油浆量 /t·h -1 P101 出口流量 / t·h - 1 剂油比 V102 进料温度 / ℃ V102 顶压力 / MPa T102 背压 / MPa T102 顶压力 / MPa
原混合原料 23. 32 42. 75 67
4. 0 ~ 5. 0 130 ~ 140 3. 9 ~ 4. 2
关键词: 溶剂脱沥青 渣油 脱沥青油 脱油沥青
溶剂脱沥青是从减压渣油中制取高黏度重质 润滑油发展起来的技术,目前为止已有 60 余年的 历史。随着世界范围内原油资源重质化、劣质化 速度的加快和对轻质油品需求的不断增加,溶剂 脱沥青工艺作为渣油加工的重要手段,日益受到 重视[1-2]。
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 ( 镇海炼化) 溶剂脱沥青装置( 以下简称溶脱装 置) 原设计以减压渣油( 渣油、催化裂化油浆和洗 涤油按一定比例混合) 为原料,设计处理能力为 0. 60 Mt / a,年运行时间 8 400 h,以混合 C4 组分作 为抽提溶剂,采用超临界萃取技术回收溶剂,可生 产脱沥青油( 以下简称 DAO) 和脱油沥青( 以下简 称 DOA ) ,DAO 作 为 蜡 油 加 氢 装 置 的 原 料,而 DOA 主要作为化肥的原料,同时也用于沥青调合 原料。由于镇海炼化渣油库存量较高,尝试利用溶 脱装置加工纯渣油,考察装置的处理能力及产品质 量,为重油轻质化技术的发展提供依据。
33. 92 62. 76
洗涤油 1 168 56. 72 43. 85
重蜡油 50 100
原混合原料 1 635 52. 23 47. 33
以纯渣油的收率不变估算洗涤油的 DAO 收 率为 56. 72% 。根 据 公 司 核 算 单 位 提 供 的 结 算
价,加工 1 t 洗涤油的经济效益为 76. 02 RMB ¥ , 当处理量为 48 t / h 时,基本能平衡公司洗涤油产 量,此时经济效益为 3 649 RMB ¥ / h。
情况下,洗涤油则不进装置,其收率数据见表 4。
表 4 洗涤油作原料时溶脱装置的收率 Table 4 Yield of solvent deasphalting unit while
washing oil as feedstock
项目 原料 /t·d -1 DAO 收率,% DOA 收率,%
纯渣油 417
of pure residue and mixed feedstock kg / t
项目 水 新鲜水 凝结水 电 1. 0 MPa 蒸汽 燃料气 热出料 合计
纯渣油 - 0. 21 0. 00 - 0. 21 5. 90 4. 46 25. 92 - 1. 02 35. 06
原混合原料 - 0. 19 0. 00 - 0. 19 5. 90 3. 88 19. 40 - 1. 68 27. 31
看不见 看不见 438 420
1. 4 2. 4 22. 0 24. 8
纯渣油


53. 1 46 320. 0 3. 10 1 018. 3
56. 9 34
4. 76 5. 30 932. 2 933. 7
看不见 看不见 518
0. 5 0. 1 5. 0 6. 6
分析表 6 数据可知: ( 1) 加工纯渣油得到的 DOA 产品的软化点 较低,针入度较大,运动黏度较小,说明 DOA 产品 中轻组分含量高; ( 2) 加工纯渣油得到的 DAO 产品的 500 ℃ 体积馏出量少,但密度和残炭值均比加工混合渣 油的产品低,说明得到的 DAO 馏分比较窄; ( 3 ) 加 工 纯 渣 油 时,溶 剂 与 DOA 分 离 效 果 较差。
第3 期
胡勇刚等. 溶剂脱沥青装置加工渣油分析
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度( 即抽提温度) 降低了 5 ℃ 。F101 出口温度增 加了 3 ℃ ,F102 出口温度增加了 4 ℃ ,导致炉子 温差增加了近 10 ℃ ; ②为了保证抽提效果,剂油 比从 4. 48 提高至 5. 5,也增加了燃料消耗。
( 2) 蒸汽。纯渣油物性比原混合原料物性 差,胶质和沥青质等重组分含量高,增加了溶剂与 DOA、溶剂与 DAO 分离的难度,因此标定期间蒸 汽单耗( 标准油) 为 4. 46 kg / t,原混合原料蒸汽单 耗为 3. 88 kg / t,增加了 0. 58 kg / t。 3. 4 产品质量
DAO w( 硫) ( 荧光法) ,% 残炭,% 密度 / kg·m - 3 馏程 /℃ 初馏点 10% 馏出量 / mL 350 ℃ 500 ℃
原混合原料 ⅠⅡ
58. 3 56. 1 24 29
420. 0 360. 0 3. 67 3. 01 1 038. 1 1 037. 7
2. 31 2. 05 5. 09 5. 01 944. 5 944. 2
从表 5 数据分析得出,溶脱装置处理纯渣油 时,装置的综合能耗( 标准油) 为 35. 06 kg / t,劣于 设计值( 33. 4 kg / t) 。综合能耗每月比原混合原 料提高了 7. 75 kg / t,主要原因是燃料气和蒸汽的 消耗量增大,具体分析如下:
( 1) 燃料气。加工纯渣油时燃料气的能耗 ( 标准油) 为 25. 92 kg / t,加工原混合渣油时的能 耗为 19. 40 kg / t,燃料气消耗增加 6. 52 kg / t,主要 原因是: ①加工纯渣油时,加热炉( F101) 进料温
收稿日期: 2010 - 12 - 21; 修改稿收到日期: 2011 - 01 - 20。 作者简介: 胡勇刚,高级技师,主要从事渣油加工工艺。 * 联系人: 孙宇,E-mail: sycup911@ 163. com。
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炼油技术与工程
2011 年第 41 卷
常生产,增强 V102 中气、液两相分离效果,对操
物料平衡是反映生产装置平稳运行的一个重
要技术参数,体现装置的生产能力,掌握物料平衡
是生产装置操作的一个关键。考察的纯渣油和原
混合原料的物料平衡数据如表 3 所示。
表 3 纯渣油与混合物料的物料平衡对比
Table 3 Compare of material balance of pure residue
由表 3 分析得知,当溶脱装置的纯渣油加工 量为 1 347. 12 t / d 时,小时平均处理量为 56. 13 t / h 时,DAO 的收率约为 30. 78% ,DOA 的收率约为 69. 22% 。
结合表 1 和 表 3 的 数 据,分 析 溶 脱 装 置 的 DAO 收率偏低的主要原因为:
升至4. 3 MPa; ( 5) DOA 汽提塔( T102) 塔顶压力降
低 0. 06 MPa,以提高 T102 油与溶剂之间的分离效
果; ( 6) T102 背压由 2. 8 MPa 下调至 2. 6 MPa。
表 2 溶脱装置主要操作条件 Table 2 Main process conditions of solvent
青质质量分数较高,经过溶脱装置可提高 DOA 收 率; 同时也增加了溶剂分离难度,提高了装置的能 耗; ②纯渣油的饱和烃、芳烃质量分数相对于原混 合原料低,势必降低溶脱装置的液体收率。
表 1 纯渣油与混合原料的物理性质 Table 1 Physical properties of pure residue
4结论 ( 1) 纯渣油物性差,胶质、沥青质等重组分含
量较高,所以,DOA 收率高,达到 69% 以上; 加工该 纯渣油时,V102 界位处于 60% ~ 70% 运行,原料与 溶剂容易在抽提器中形成混相,打破抽提平衡;
纯渣油 110. 0 2. 95 18. 97 995. 5 30. 7 23. 3 37. 8
8. 2
2 操作条件优化 由于纯渣油的物性较差,适当调整溶脱装置
相关主要生产运行参数,选择适宜的运行条件,相 关操作参数见表 2。
考察过程中,溶脱装置最高处理量为 56. 69 t /h。由于此次考察的纯渣油的性质比原混合原 料的物 理 性 质 差,由 表 3 可 知,加 工 纯 渣 油 时, DOA 的收率为 66. 52% ,导致抽提器( V102) 的液 位一直处于 60% ~ 70% 的高位运行,为了维持正
2011 年 3 月
炼油技术与工程 PETROLEUM REFINERY ENGINEERING
第 41 卷第 3 期
溶剂脱沥青装置加工渣油分析
胡勇刚,傅钢强,孙 宇*
( 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司,浙江省宁波市 315207)
摘要: 利用溶剂脱沥青装置加工处理高密度的阿曼和巴士拉混合纯渣油,在适宜的操作条件下,考察了装置的 最大处理量和脱沥青油的收率,分析了脱沥青油和脱油沥青的产品性质。结果表明: 溶剂脱沥青装置处理纯渣油 时,由于纯渣油物性极差,导致脱沥青油收率为 30. 78% ,脱油沥青收率为 69. 22% ,装置能耗相比加工原混合原料 时增加了 28. 38% 。
选取溶脱装置两组加工纯渣油和原混合原料数 据,对应的 DOA 和 DAO 的主要物性如表 6 所示。
表 6 产品性质对比 Table 6 Compare of product properties
项目
DOA 软化点 /℃ 针入度( 25 ℃) / ( 1 /10 mm) 运动黏度( 150 ℃) / mm2·s -1 w( 硫) ( 荧光法) ,% 密度 / kg·m - 3
and mixed feedstock
原料 /t·d -1
渣油 洗涤油 重蜡油 合计
1 347. 12 0
0 2 222
417 1 168 50 1 635
DAO 产量 / t 收率,%
684 30. 78 870 53. 21
DOA 产量 / t 收率,% 1 538 69. 22
765 46. 79
2. 80 0. 71
纯渣油 56. 69
0 58 5. 0 ~ 6. 0 125 ~ 135 4. 2 ~ 4. 3 2. 60 0. 65
通过 对 以 上 主 要 运 行 参 数 的 调 整,提 高 了 DAO 产品收率,增强溶剂与 DOA、溶剂与 DAO 之 间的分离效果。
3 结果分析
3. 1 物料平衡
作条件做出如下调整:
( 1) V102 进料温度由 130 ℃ 逐渐降至 125 ℃ ;
( 2) V102 的界位保持在 60% 以上运行,渣油处理
量从 67 t / h 下降至 58 t / h; ( 3) 剂油比由 3. 9 上升
至 6. 0; ( 4) V102 反应压力略有上升,从 4. 15 MPa
and mixed feedstock
项目 运动黏度( 150 ℃ ) / mm2 ·s - 1 w( 硫) ( 荧光法) /% 残炭,% 密度 / kg·m - 3 饱和烃,% 芳烃,% 胶质,% 沥青质,%
原混合原料 46. 50 2. 91 16. 93 996. 1 37. 3 40. 5 16. 4 5. 8
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