高温点处理方案

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进风巷高温点处理方案
10月7日四点班17:04时,进风巷中部一氧化碳传感器出现35ppm,在14分钟后回风巷外口一氧化碳传感器出现12.5ppm,救护队员在入井检查后发现回风巷470米处(过煤柱面回风巷9米)有裂隙、高温现象,采用温度计检查温度达到50℃。

8日八点班救护队员在采用自喷漆对高温点喷记号时出现明火现象,随即用手将火扑灭,再采用温度计检查温度达到121℃,高温点的长度为4米、宽度为2米。

针对存在的安全隐患,矿安排维修队对高温点以上(机头方向)30米、以下(机尾)方向10米进行喷浆堵漏,救护队员对高温点、1#、2#、3#观察孔每小时检查一次、回风巷观察孔2小时检查一次,由救护队员对进回风巷喷浆段进行裂隙、温度检查。

通过检查没有发现其它地点存在35摄氏度以上现象,现场一氧化碳检定器、便携仪、取样分析结果均无发现CO现象。

为有效控制高温点,防止高温范围扩大及采面在回采至该段时的安全,拟采用以下处理方案:
一、喷浆堵漏。

对高温点前后巷道浆皮裂隙情况进行排查,对于裂隙地带进行重新喷浆,目前发现高温点以里喷浆段还存在裂隙,具体喷浆位置由通风科确定。

喷浆完毕后喷浆机不回收,加强进、回风巷喷浆段的检查,发现有脱皮、裂隙的立即进行喷浆堵漏。

二、在高温点处施工一个观察孔。

钻孔角度为垂直巷道顶板向原煤柱面停采线方向,深度为见煤柱面采空区顶板,钻孔内预埋4分管,4分管上布置直径为8mm小孔。

根据打钻时的温度判断出相应高温点的位置。

三、注凝胶。

1.注凝胶地点:高温点(宽2米、长4米)前后5米,合计14米。

2.注凝胶方法:方法○1采用KHY-50型钻机,直径为50mm的钻杆,钻孔施工后孔内预埋一寸半(37.5mm)管子。

方法○2用YT-28型风动凿岩机施工钻孔,钻孔内预埋4分注浆管。

3.注凝胶材料:碳酸氢钠或碳酸氢铵+水玻璃+水,比例根据钻孔深度确定。

(目前我矿没有碳酸氢铵,有碳酸氢钠4吨)。

碳酸氢钠+水玻璃+水,按照1:1:5的比例凝固时间为20秒。

由于水玻璃每桶重量达到330kg,在通过二部皮带机头时无法通过,所以将水玻璃放在二部皮带机头风门前,然后装入25kg的胶壶中,放在皮带上面打倒车运至使用地点。

4.钻孔位置:在距需要治理的位置向外4米处开始施工钻孔,终孔位置穿过煤柱面采空区顶板1.5米,分别位于进风巷向煤柱面采空区方向3米、1.5米和进风巷正上方,,每排布置三个钻孔,排间距2米。

四、注氮气。

1.采面回采至距煤柱面停采线80米处开始向煤柱面采空区注氮气。

○1.完善注氮管路。

目前170二部皮带机头至出煤巷口处(需重新铺设)、二部皮带至高温点(可采用乙烯管或将排水管改为注氮管)、一部皮带局部地点无注氮管路。

从目前治理和采面回采至该地段时的
安全情况,应该铺设一趟注氮管路。

(现在即开始实施)
○2.注氮钻孔设置。

在进风巷向煤柱面停采线方向施工注氮钻孔,采用KHY-50型钻机,直径为50mm的钻杆,钻孔施工后孔内预埋一寸半(37.5mm)管子,终孔位置为煤柱面停采线处,钻孔的间距为10米,超前采面100米施工钻孔、80米提前进行注氮气,使煤柱面采空区惰化。

2.采面过煤柱面采空区期间不间断的通过钻孔向采空区注氮气。

3.采面回采至原煤柱面停采线附近时根据巷道受动压区影响情况,当喷浆出现脱皮、裂隙现象时立即进行喷浆堵漏。

五、采空区注黄泥浆
1.完善注浆管路。

目前从出煤巷一部皮带机头至回风巷喷浆段处没有注浆管路。

(现在即开始实施)
2. 采面回采至煤柱面采空区时加快推进速度,开始执行采空区随采随灌的措施。

六、其它
1.提前构筑通风设施,编制应急预案,当进风巷出现自燃现象时调整采面的通风系统,调整为轨道巷进风、皮带巷回风。

构筑通风设施的地点有斜进风巷、斜回风巷、一部出煤巷。

2.采面甩斜,加快推进度,工作面开始铺洒阻化剂。

3.调整通风系统降低采面的风量,风量控制在800m3/min以内。

4.进、回风巷所设置的观察孔每周取样检查次数不低于3次。

5.采面上隅角一氧化碳情况瓦检员每班检查1次。

6.安排专人每周3次检查进、回风巷喷浆段裂隙、脱皮、温度情况。

关于进、回风巷均出现一氧化碳的分析
1.进风巷出现一氧化碳的时间16:55、最大值时间为17:04,回风巷外口出现一氧化碳的时间为17:10、最大值时间为17:18。

可以看出进风巷在出现一氧化碳15分钟后回风巷开始出现一氧化碳,根据风量、风速、断面计算,进风巷在出现一氧化碳13分钟后回风巷会出现一氧化碳,与进、回风巷一氧化碳传感器监测出一氧化碳时间基本吻合。

可以判断出不属于监测系统故障而引起的一氧化碳。

2.机电二队、机电三队当班的烧焊均不在出现一氧化碳的时间段内,但机电二队17:00左右在二部机头紧皮带,如果出现皮带与滚筒摩擦起热将会出现一氧化碳。

3.煤体在自热阶段会先后释放出CO,此次CO传感器监测到的正是煤体内部释放出的,由于煤体内部温度逐渐增高、压力变大,形成火风压,使原来的进风状态短暂的转变为出风,煤体内部的CO被带出。

在监测到CO后就立即采取了措施对喷浆段的裂隙进行封堵,所以造成后来传感器未监测到一氧化碳。

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