2-降低棒材轧辊烧辊频次--轧钢准备作业区(高秋喜)

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外圈 压力
1 21
21
2 22
22
3 23
22
4 23
23
5 20
20
6 24
24
7 21
21
8 23
23
9 22
23
对策实施后,轴承内外圈压力差小于2MPa,符合标准。
对策实施
对策实施二:轴承在安装前要进行打压实验,并更换破损 的油管和分配器
实施方法:轴承在安装前要进行打压实验,油管破损漏油、分配器不过油,要 进行更换。轴承在安装前要抹上润滑脂,防止刚上线的轧机轴承无润滑,上线 运转的轧机也定期为轴承加油。
活动 个人综合能力 质量意识
前 4 3
后 5
自信心
5
个人综合能力 5 4 3 2 1 0
质量意识
QC知识
团队精神 自信心
制图人:岳培培
3
4 3
4
5 5
团队精神
活动前 活动后
QC知识
2018年3月21日
下步计划
通过本次活动小组成员提高了运用QC工具分析问题、解决问题的能力,增
加了对QC工具的了解,增强了团队的凝聚力。本次QC活动之后,我们小组计
人 岗位工操作 水平参差不 齐 培训少 轴承封闭不 严 轴承磨损 烧辊 机 轴承裂纹 轴承配合表 面被破坏 润滑失效 装配过盈量 大 压力分配不 均
油管破损漏 油、分配器 不过油

末端因素统计 培训少
培训少
轴承封闭 不严
末端 因素
装配过盈 量大
装配压力 分配不均
油管破损 漏油、分 配器不过 油
针对末端因素,制定了要因确认计划 表:
划将围绕严细工艺操作标准,量化操作细节,提高轧辊装配工标准化操作水
平开展下一轮PDCA循环,降低轧机压下系统事故率。
*
THANK YOU
28
5
20 17
6
23 26
7
21 25
8
23 19
9
22 25
确认标准 确认方法
安装轴承时,分布在轴承的 内圈(装轴)和外圈(装孔 )上压力相差不大于2MPa 现场检测 确认人
确认结果 杨辉
内外圈压力之差大于2MPa 确认时间 2018.1.15
要因确认
确认五
油管破损漏油、分配器不过油
轴承在安装前要进行打压实验,结果如下:
*
存在的问题
通过本次自主管理活动,小组成员成功利用了QC的理论和方法,分工协作,成功的降 低了棒材轧辊烧辊频次,提高了我们解决工作中实际问题的能力,提高了小组成员的综合 素质,将对我们分析解决其他问题大有帮助。 此外,小组各成员从质量意识、自信心、团队精神等方面进行了自我评价,感受到了 自身综合能力的提升。
确认结果 马建国
轴承内圈和轧辊轴径之差在 0.3-0.5mm范围内,符合标准 确认时间 2018.1.10
要因确认
确认四
装配压力分配不均
确认结论
要因
安装轴承时,对分布在轴承的内圈(装轴)和外圈(装孔)上压力进行测量:
轧机
确认过程 内圈 压力 外圈 压力
1
20 23
2
22 18
3Fra Baidu bibliotek
23 26
4
24 18
刘洪斌
马建国 杨辉
2018.1.5
2018..10 2018.1.15
装配过盈量大 装配压力分配 不均 油管破损漏油、 分配器不过油
5
现场检测
组装后试压20MPa不能漏油
高秋喜
2018.1.20
制表/图:岳培培 时间:2017/12/28
要因确认
确认一
培训少
确认结论
非要因
对2017年12月对轧钢准备作业区职工装配轧辊的操作技能进行考查,考查情况如下:
对策实施后,上线使用的轧辊润滑正常,符合标准。
综合效果检查
各措施实施后,小组成员对作业区烧辊频次进行跟踪记录,结果如下:
6
4
2
6 2
0 活动前
制图人:岳培培
活动后
2018年3月21日
烧辊频次已由平均每月6次降低到平均每月2次,达到预期目标。
效益计算
经 济 效 益
无 形 效 益
维修一架烧辊的成本是2000元。每年降低烧辊48次,节约成本 96000元,其中:吨钢效益:350元/吨;机时产量:150吨/小时。 更换轧辊时间10分钟,每月节约时间创效: Q=10/60*48*350*150=42万元 总创效约为51.6万元。
小组简介
课题名称
小组名称 小组类型
降低棒材轧辊烧辊频次
成立日期
2017.12
轧钢准备作业区轧机组 现场型 组长 高秋喜
小组成员
活动日期
5人
QC教育时间
2017.12—2018.3
12学时
活动频次
4次/月,出勤率100%
制表:岳培培 时间:2017年12月5日
小组成员概况
姓 名 高秋喜 刘洪斌 年龄 48 44 学 历 初中 中技 职称 技师 技师 组内职务 组长 组员 组内分工 对外沟通 原因分析
2018.2
2018.3
为计划进度
为实际进度
制表人:岳培培
时间:2017年12月8日
选题理由
公司要求
2018年根据钢铁市场形势,降本增效,为公司创造利润。
结合我厂实际要求,轧钢准备作业区降低轧机维修成本。 10
2017年每月烧辊频次统计
厂部要求


5
7
1月 2月
6
3月
8
7
4月 5月
8
8
9 5
4
9月
确认结果 刘洪斌
轴承内无水迹,符合标准 确认时间 2018.1.5
要因确认
确认三
装配过盈量大
确认结论
非要因
对装配的轴承内圈和轧辊轴径之差进行测量:
确认过程
轧机 1 差值 0.5
2 0.4
3 0.3
4 0.4
5 0.5
6 0.4
7 0.4
8 0.5
9 0.4
确认标准 确认方法
轴承内圈和轧辊轴径之差 不大于0.6mm 现场测量 确认人
序号 1 末端原因 培训少 轴承封闭不严 确认方法 检查培训记 录 确认标准 理论培训学时大于16学时/半年, 实作考试成绩≥75分 确认人 高秋喜 确认时间 2018.1.2
2
3 4
现场检测
现场测量 现场检测
轴承内无水迹
轴承内圈和轧辊轴径之差不大于 0.6mm 安装轴承时,分布在轴承的内圈 (装轴)和外圈(装孔)上压力 相差不大于2MPa
6
2
10月
4
11月
4
12月
0
6月
7月
8月
选择课题
降低棒材轧辊烧辊频次
现状调查
现状调查一
小组成员对作业区2017年各月份烧辊频次进行统 计:
2017年每月烧辊频次统计
10
7
5
8
6
7
8
8
9
5 4 2
9月
6 4 4
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月
结论
由图可知,2017年10月烧辊次数最少,共2次,平均烧辊次数 是每月6次。
现状调查
现状调查二
对造成烧辊的原因进行分析并按原因分类统计: 频次 36 24 6 6 比例
调 83.3% 查 91.7% 表
40 35 30 25 20 15 10 5 0 36 100% 120%
原因 接触疲劳 磨损 裂纹 其它
50%
24 83.30%
50%
91.70%
100%
80%
排 列 图
马建国
杨辉 岳培培
46
43 28
中技
中技 大专
高级工
高级工 助理工程师
制表:岳培培
组员
组员 组员
原因分析
措施落实 数据整理
时间:2017年12月5日
小组活动计划表
阶段 计划 内容 2017.12 2018.1
P
D
C
A
选择课题 现状调查 设定目标 分析原因 确定要因 制定对策 实施对策 效果检查 巩固措施 总结打算
经过本次自主管理活动,作业区烧辊次数显著减少,非计划停车时 间显著减少,为企业带来了经济效益,提高了企业的整体管理水 平,有利于树立良好的公司形象。
巩固措施 将自主管理活动中采取的一系列措施加入到日常管理中,对各项要求进行 了检查监督考核,同时将有效的措施统一到规程中,督促职工按标准化作 业,形成系统有效的降低成本体系。
对策实施
对策实施一:安装轴承时,应垫以铜棒或木棒,然后锤击 实施方法:安装轴承时,应垫以铜棒或木棒,然后锤击,严禁用榔头直击轴承, 严禁用榔头直击轴承
对轴承所施加的压力平均分布在轴承的内圈(装轴)和外圈(装孔)上,切勿 单方向施加压力,以防轴承倾斜挤压坏配合表面。 对策实施后,对轴承内圈和外圈压力进行测量,结果如下: 轧机 内圈 压力
确认过程
人员
成绩
高秋喜 刘洪斌 马建国
92 89 88
杨辉
86
确认标准 确认方法
实操考试成绩≥75分 检查培训记录 确认人
确认结果 高秋喜
实操考试成绩≥80分 确认时间 2018.1.2
要因确认
确认二
轴承封闭不严
对更换下的烧损的轧辊轴承内部进行检查:
确认结论
非要因
确认过程
确认标准 确认方法
轴承内无水迹 现场检测 确认人
降低棒材轧辊烧辊频次
案 例
发布人:高秋喜 单位:轧钢准备作业区
概况
要因确认 对策制定 对策实施
目录
PAGE DIRECTORY
小组简介
选题理由
现状调查
效果验证
巩固措施 下步计划
设定目标
原因分析
概况 Introduction
烧辊是制约棒材产能提升的重大问题,发 生烧辊事故后需停车更换新辊,不但制约生 产,而且增加维修成本,影响作业区产量。
5W1H 序号 要因
原则 对策 目标
1
2
措施 负责人 地点 完成时间 安装轴承时, 使车刀前 应垫以铜棒 查询合理 装配压力 间隙角在 或木棒,然 轧钢准备 2018.1.2 高秋喜 的装配方 分步不均 8--10° 后锤击,严 作业区 8 法 范围内 禁用榔头直 击轴承 轴承在安装 油管破损 前要进行打 保证油管、 漏油、分 全长齿错 压实验,并 轧钢准备 2018.1.2 杨辉 分配器完 ≤2mm 更换破损的 作业区 配器不过 8 好 油 油管和分配 器 制表人:岳培培 时间:2018年1月21日
60% 6 6
40%
20%
0%
100%
时间:2017年12月20日
制图/表人:岳培培 结论
由图可知,造成轧机烧辊的主要原因是接触疲劳和磨 损,占83.3%。
目标设定
本次活动 目标
棒材作业去每月烧辊次数≤2次
6 6
4
2 2
0
现状
制图人:岳培培
目标
2017年12月20日
原因分析
我们对“头脑风暴法”的因素进行分层、归纳和整理,做出树图如 下:
100% 80% 60% 40%
确认结论
要因
80%
确认过程
20%
0% 漏油
20%
不漏油
确认标准 确认方法
轴承安装前试压20MPa不能 漏油 现场确认 确认人
确认结果 高秋喜
80%轴承安装前打压存在漏油 现象 确认时间 2018.1.20
要因确认
装配压力分步不均
油管破损漏油、分 配器不过油
制定对策
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