电力集团有限公司不安全事件典型案例汇编

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广州发展电力集团有限公司

不安全事件典型案例汇编

广州发展电力集团有限公司

二〇一三年十一月十一日

目录

案例一:运行操作分心,误停循泵跳机 (2)

案例二:系统不熟无票动火,烧坏电缆保护跳机 (3)

案例三:年久失修爬梯腐蚀,疏于检查人员坠落 (5)

案例四:漏氨处理不及时,事态扩大人疏散 (7)

案例五:设备轮换操作不当,阴沟翻船机组跳闸 (9)

案例六:工作票管理混乱,汽带水外泄烫人 (11)

案例七:擅自扩大作业范围,误改逻辑导致跳机 (14)

案例八:无票消缺误发信号,干扰调节排放超标 (16)

案例九:基建期技术监督缺位,大范围金属材料错用 (18)

案例十:违规作业吊重物,粉管坠落酿险情 (20)

案例十一:野蛮施工监管不力,挖断光缆通讯中断 (22)

案例十二:画面参数存歧义,理解不清误操作 (24)

案例十三:控制逻辑不完善,规定不明险伤人 (27)

案例十四:制造质量存隐患,检修漏项断叶片 (29)

案例十五:燃料沟通机制不畅,来煤过湿频繁堵磨 (31)

案例一:运行操作分心,误停循泵跳机

一、事件经过及处理过程

2009年9月1日16:35,某发电厂运行人员陶×做#1机组定期工作,分别投入#1、#2循环水泵入口旋转滤网运行,16:59陶×在DCS上分别停运#1、#2循环水泵入口旋转滤网时,点错设备,误停#1、#2循环水泵,造成#1机真空低保护动作跳机。

二、原因分析

直接原因:机组正常运行中,运行人员点错设备,误操作将#1、#2循环水泵停运,造成#1机真空低保护动作跳机。也是此次事件发生的主要原因。

三、总结

本次不安全事件暴露出该发电厂个别人员操作时精神不够集中、思想松懈、操作随意等问题,运行操作的一个小小错误会酿成严重的后果,它警示我们,很多良好的运行操作习惯需要继承,例如:单人操作时的手指口述法,操作前的“四对照”(设备名称、编号、位置、拉合/启停方向),操作中的“三核对”(设备名称、编号和位置),完成一项操作,确认监视参数正常再执行下一个操作,等等;若条件允许,应尽量采取监护操作方式;此外,优化DCS操作画面,视觉上突出重要设备亦十分必要。

案例二:系统不熟无票动火,烧坏电缆保护跳机

一、事件经过及处理过程

2009年9月3日,某发电厂检修部门收到一张“#2炉烟囱烟气挡板连杆受阻修整”工作任务单,要求割除与#2炉烟囱烟气挡板执行机构连杆与限位装置有碰撞的一块槽钢,并有关于工作时做好防火花飞溅措施的内容。

9月4日9:30,检修负责人吴×等4人在没有办理工作票和做好相关防范措施的情况下,对碰撞限位装置的槽钢进行动火割除,10:02由于温度过高,造成位于割除点旁边约25mm处的烟囱烟气挡板控制电缆受热熔化,短路引起保护动作,造成#2机组跳机。

二、原因分析

1.直接原因:动火作业未做好相关安全防护措施,造成重要保护控制电缆受热熔化短路,导致保护动作跳机。

2. 间接原因:a)作业人员、工作任务单审核人员对现场设备情况不熟悉;b)工作票制度执行不够严格,运行设备动火作业未办理工作票和动火票,未明确工作负责人和动火监护人。

此次事件中,间接(管理)原因是导致事件的主要因素,直接原因为次要因素。

三、总结

本次不安全事件暴露出该发电厂生产人员对设备情况不够

熟悉、作业人员安全意识淡薄、工作票制度执行不够严格等问题。警示我们决不能放松对日常消缺工作和工作票的管理,时刻注意对员工安全意识的培养和引导;同时,再一次提醒各厂应做好隐蔽工程竣工后的建档工作;此外,养成作业前认真做好现场环境检查和风险评估亦十分重要。建议各厂按照安规的相关要求,整理和发布必须使用工作票进行检修工作的设备清单作为工作指引。

四、附件(照片)

控制电缆套管

#2炉烟囱烟气挡板执行机构连杆与限位装置有碰撞,需要割除一部分槽钢。

案例三:年久失修爬梯腐蚀,疏于检查人员坠落

一、事件经过及处理过程

2010年2月11日11:20左右,某厂终沉池潜水排污泵管道加装阀门施工现场,检修人员陈×从竖井工作爬梯自上而下,当下行至爬梯第五级,双手抓爬梯第一个梯级时,第一、二级梯级两侧直管距第二级梯级约120mm处突然断裂,陈×由工作爬梯上坠落受轻伤。

二、原因分析

1.直接原因:工作爬梯第一、二级梯级两侧直管锈蚀严重,开工前未对工作爬梯进行仔细检查,受力后断裂,是导致检修人员坠落井中受伤的直接原因。

2.间接(管理)原因:企业对附属设施检查维护不到位,存在管理死角。

此次事件中,间接(管理)原因是导致事件的主要因素,直接原因为次要因素。

三、总结

此次事件警示我们,应把附属设施的检查、维护工作纳入日常管理,使之制度化;同时,加强人员安全意识培养,上下爬梯避免双手同时抓同一梯级,作业前必须根据工作现场的工作条件、工作环境进行风险分析,仔细检查并采取相应的防范措施。

四、附件(现场图片)

断裂处

案例四:漏氨处理不及时,事态扩大人疏散

一、事件经过及处理过程

2011年9月5日,6:08和6:14某发电厂氨站气化器区氨泄漏测点分别发出了2次报警,运行值班员正在二期抄写定期运行日志数据表,没有听到报警声(在一期监视屏)。约6:33,氨站值班保安员闻到氨站周边有较大的氨味,向保安班长报告,保安班长约6:40电话向发电厂值长报告情况,值长对此信息未引起重视,未安排处置。7:46相邻某公司运行人员向发电厂值长报告氨站附近闻到浓烈氨味,7:47值长将情况告知环保运行值班员,但未按《液氨泄漏应急处置方案》要求向值班领导汇报。运行值班员得知信息后立即安排巡检员到氨站检查。约7:50巡检员到现场查实后向环保运行值班员确认泄漏信息,值班员立即联系检修人员到现场协助处理。约8:10,现场确认泄漏点,约8:15泄漏点隔绝。在此期间,相邻某公司因受浓烈氨味影响,安排人员撤离。因现场处置不及时,液氨泄漏后一个多小时才得到控制,扩大了事件的影响。

二、原因分析

1.直接原因:氨站缓冲罐A压力表管法兰密封胶垫安装时剪裁不当,开口孔径偏小并严重偏斜造成局部受压不均,在运行中胶垫薄弱部分受压损坏脱落,是造成氨气泄漏的直接原因。

2.间接(管理)原因:a)氨站液氨泄漏报警系统存在报警

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