离心机组维修

合集下载
相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
• 主要原因:主电源初级变压器配置偏小,启动时 负荷太大。
四、维修案例
变压器真空断路器 额定电流为125• 根据上述情况,用户将冷冻、冷却水泵的
供电电源和机组的电源分开。水泵单独供 电,减少了机组主电源变压器的负荷,开 机正常。
四、维修案例
• 4.3、导叶不能全部开启 • 【故障描述】: • 离心机组导叶开度只能开到47%,不能全部打开 • 机型:LSBLX2200
• 轴承:轴承的热量由油带走,再采用高 压冷媒冷却润滑油。冷媒蒸发后回蒸发 器。
2.3.2回油系统
回油系统是将混入制冷剂中的润滑油分 离,以提高制冷剂的纯度,并将分离 后的润滑油送回油箱.
• 泄漏入冷媒中的油最后会集中一个地 方:悬浮在蒸发器冷媒上,形成富油 层。
2.3.3油提纯系统图
2.3.4回油系统示意图
蒸发器
2.1制冷系统:制冷剂在压缩机、冷凝器、节 流、蒸发器内的热力循环
1.压缩过程:压缩机吸入低压制冷剂蒸气,将其压 缩成高压气体排至冷凝器
2.冷凝过程:来自压缩机的高压制冷剂蒸气在冷凝 器中冷凝成液体
3.节流过程:制冷剂液体通过节流孔板,压力降低 至蒸发压力
4.蒸发过程:节流后的制冷剂液体在蒸发器中蒸发 成气体,同时吸收被冷却物体的热量
注意:清理交流接触器时,建议用吸尘器。如果用 毛刷清理,使用时要从里往外刷,尽量避免清扫时杂物再 次掉进电气元件里面。
四、维修案例
四、维修案例
4.2、开机时出现用户空开跳闸 机型:LSBLX2800 • 【原因分析】: • 1)、离心机组自身故障,电气原件短路; • 2)、机组及电气线路绝缘不合格,漏电; • 3)、电器元件功率太小,负荷太大。
导叶开度设定为100%, 但是实际开度只能达到 47%
四、维修案例
• 【原因分析】: • 1)、导叶有问题不能正常动作;
• 检查导叶:将导叶连接杆拆开,用手调节导叶未见异常 ,导叶能在0~100%之间正常调节,判断导叶机构没有 问题。
• 2)、导叶电机部件故障;
• 检查导叶电机机械部位见异常,判断导叶电机部件没有 问题。
•【处理结果】: 更换时间继电器KT2,机组故障解决后运行10天正常
四、维修案例
【处理方案】: 1)、短接主控制柜接线板7#、8#线,但故障未能排除; 2)、万用表测量交流接触器内主板,未见异常; 3)、检查控制线路正常,主板输出正常; 3)、用螺丝刀压住接触器动作按钮,强制交流接触器吸 合。发现KM3可以按下去,而KM2按不下去。通过转动 KM2、KM3之间的互锁机构,KM2可以按下去,而KM3 又按不下去。为此可以判断交流接触KM2、KM3之间的互 锁机构造成机组故障。拆下交流接触KM2、KM3之间的互 锁机构,发现里面有非常多颗粒的黑色粉末,组成互锁机 构不能有效工作。
离心机组维修培训
一、机 组 结 构 简 介
蒸发器 电控箱
压缩机
主电机
冷凝器
冷却水出水 冷却水进水
外形只作示意,请以实物为准
冷冻水进水 冷冻水出水
1.1机组实物图(正面)
1.1机组实物图(背面)
1.2离心压缩机内部结构
1.3部分局部图片-叶轮
叶轮材料为高强度 铝合金,铣加工制 造而成,强度高, 抗腐蚀性强; 经过 了叶型检测、动平 衡、超转速等一系 列严格的测试,高 效可靠。
四、维修案例
互锁机构 拆开互锁机构
四、维修案例
互锁机构 内有铜屑 和杂物
主要原因: 交流接触KM2、KM3之间的互锁机构内有杂物被卡
死造成机组故障。
四、维修案例
【处理结果及总结】: 清除互锁机构中颗粒的黑色粉末或杂物,涂抹适当
润滑油,使互锁机构能够灵活有效动作。再次开机,启动 柜故障消除。 互锁机构中的黑色粉末及杂物是在安装启动柜和接线时没 有做好防尘措施掉进去的,安装时需要注意。
四、维修案例
• 【处理方案】: • 1)、离心机组模拟测试良好,说明主机没
有问题; • 2)、用兆欧表测量机组和电气线路绝缘情
况,数值均正常;
四、维修案例
• 3)、启动主电机后,主电源初级变压器跳开, 分析是初级变压器功率偏小。
• 检查发现用户主电源初级变压器断路器,额定电 流为1250A。机组和水泵的功率为480KW和 140KW,根据功率计算出机组和水泵运行时的 总电流将近1100A。由于机组在启动时的电流很 大,所以出现初级变压器负荷太大跳闸的情况。
• 主要原因:
• 导叶电机电压变送器故障,导致导叶不能正常开 启。
四、维修案例
• 【处理方案】: • 更换同型号的导叶电机电压变送器 • 【处理结果及总结】: • 更换导叶电机电压变送器,机组正常工作,导叶
能从0~100%之间正常调节。
四、维修案例
• 4.4、低压保护 • 【故障描述】:
• 变频离心机组在运行时出现 “压缩机低压保护”故障 。
四、维修案例
• 【处理方案】: • 1、油泵功率为1.75KW,先手动启动油泵测量
电流为3.27A,听油泵运转声音正常,判断油泵 本身正常。
• 2、检查油泵过载保护器触电正常,然后更换新 的(从旁边一台机组上拆下)过载保护器后, 故障仍然存在。
四、维修案例
• 3、检查启动柜的电阻串入时间过长检测的时间继电器 KT2,看设定值是否为2~3秒。
补水箱没有自动补水装置 ,需要手动补水
最终结论: 故障原因为水流量不足,是导致机组低压保护的主
要原因。
四、维修案例
• 【处理方案】: • 1)、给水系统补水并排除系统空气; • 2)、重新调整水流开关压差控制器。 • 【处理结果及总结】: • 水系统补足水后故障排除,问题得以解决,机
组正常运行。
四、维修案例
• 4.5、供油温度报警 • 【故障描述】: • 机组在开机运行时出现“供油温度报警” • 机型:LSBLX2800
机组开机运行3 分钟左右,出现 供油温度报警
四、维修案例
• 【原因分析】: • 1)、油冷却器冷却能力降低 • 调整油温调节阀 • 2)、因冷媒过滤器网堵塞而使油冷却器冷却用
冷媒的供给量不足 • 清扫冷媒过滤器网 • 3)、轴承磨损 • 解体后修理或更换轴承
三、电器介绍
三、电器介绍
三、电器介绍
三、电器介绍
机组的电路图
四、维修案例
• 4.1、启动柜故障 • 机型:LSBLX2400G • 【原因分析】: • 可能原因: • 1)、主控制柜接线板7#、8#线接触不良; • 2)、交流接触器主板坏,交流接触器不吸合; • 3)、控制线接线错误; • 4)、机组主板故障; • 5)、启动柜灰尘多,造成元器件短路或失灵。
• 3)、导叶驱动模块故障; • 更换驱动模块后试开机运行,导叶还是只能开到47%,
判断驱动模块没有问题。
四、维修案例
• 4)、主板控制程序故障; • 更换主板开机试运行,导叶还是只能开到47%,
判断主板没有问题。
• 5)、导叶电机电压变送器故障
• 更换导叶电机电压变送器,试开机运行,导叶能 正常开至100%。
2.2压缩机工作过程
2.3 润滑系统
• 润滑系统由油泵、油冷器、过滤器、 压力传感器、温度传感器、油加热器 组成。
• 其作用是为压缩机的齿轮、轴承提供 润滑。
润滑油系统
2.3.1油冷却系统
作用:将电机、轴承在运行过程产生的热 量热量带走。
• 电机:采用高压液体冷媒在电机腔内直 接冷却,冷媒蒸发后回蒸发器。
• 重新开机运行机器未再出现供油温度保护故障,但是供 油温度最高时也达54度,因此打开干燥过滤器检查,未 有发现脏堵现象;
最终结果: 经多次开机运行检
查后未再发现出现供油 温度故障,机组运行正 常。
四、维修案例
• 4.6、油泵过载保护 • 【故障描述】: • 机组调试后运行3天,出现油泵过载保护 • 机型:LSBLX3200G • 【原因分析】: • 油泵自身故障 • 油泵的马达开关故障,缺电 • 时间继电器KT2,故障
三元叶轮
1.4超高效换热管与新型换热器
1.6 回油系统
干燥过滤器 高压气管
含油液管
回气管 回油管
1.7导叶调节机构
步进电机
导叶调节机构
1.8彩色触摸液晶屏
二、系统工作原理
冷凝器
1.压缩过程



油冷却器
冷却水进 冷却水出
2.冷凝过程 3.节流过程
4.蒸发过程
主电动机
压缩机
节流孔
冷水进 冷水出
• 注:启动柜中有两个时间继电器,时间长的为星三角启 动控制时间继电器KT1,时间短的为电阻串入时间过长 检测的时间继电器KT2。
• 判断为启动柜内部时间继电器KT2坏,正常工作时应该 是KT2的UP灯(继电器右上角灯)亮3秒后转到KT1的 UP灯亮,实际当时KT2的UP灯不会亮,主板检测不到 油泵过载保护电阻串入时间过长检测的接通信号没有回 路。
• 3)、节流板孔故障 • 此机组是新机组,节流板故障的情况可以排除。 • 4)、冷冻水水流量不够。
• 检查水流量,发现水系统有空气,检查水系统补水灌, 发现补水灌没有水,补水灌也没有自动补水装置,是靠 人工补水。并且水流开关不能正常检测水流量,缺水时 起不到保护作用。
四、维修案例
补水箱没有水,且箱体体 积偏小,直径为600mm, 高度为高1500mm
• 机型:LSBLX2200V • 【原因分析】: • 1)、冷媒量不够; • 检查冷媒量:从液视镜处观察冷媒已经达到第5个窗口
,说明冷媒量应该足够,判断冷媒量不够可以排除。
四、维修案例
• 2)、换热管水垢热交换不良 • 观察换热管的端温差,发现温差不大在1℃左右,判断
换热管水垢热交换不良可以排除。
四、维修案例
• 【处理方案】: • A、查看事件记录供油温度保护故障主要发生在机器刚
刚起动后的3分钟左右,机器起动后故障不会再出现; • B、查看机组运行时供油温度为39.1度左右,电机绕组
温度为16.4度; • C、查看冷油器截止阀开度为半圈左右,电机绕组截止
阀开度为一圈半左右;
四、维修案例
• D、因此分析为冷油器的冷媒量过少,而电机绕组的冷 媒量偏多,因而将冷油器截止阀开到最大,冷却电机绕 组的截止阀开度开为半圈左右后,供油温度为41度,电 机绕组温度为21度;
相关文档
最新文档