电气专业调试报告

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编号:汇能电厂1#机组/电气

陕西神木汇能化工有限公司

发电工程1×30MW+1×150T/h发电机组

调试报告

江苏华能建设集团有限公司

编制时间:2014年6月

科技档案审批单

报告名称:陕西神木汇能化工有限公司发电工程1×30MW+1×150T/h 发电机组调试报告

编号:汇能电厂1#机组/电气报告日期:2014年5月

保管年限:长期密级:一般

调试负责人:王琨调试地点:汇能化工有限公司

调试人员:胡小兰董博

调试单位:江苏华能建设集团有限公司

编写:胡小兰

审核:王琨

目录

1.概述 (3)

2.分系统调试 (3)

3.开机前及升速时的测试 (10)

4.短路状态时的测试 (11)

5.空载状态时的测试 (13)

6.带负荷及72小时满负荷试运中的测试 (17)

7.调试中发现问题及改进意见 (18)

8.调试结论 (18)

1、概述:

陕西神木汇能化工有限公司发电工程,发电机、主变压器及厂用电系统的单体试验、分系统及整套启动调试,由江苏华能建设集团有限公司负责。在业主、安装、监理等有关各方的大力协作配合下,于2014年3月15日完成发电系统倒送电,经5月1日至8日发电系统空负荷测试,于2014年5月9日 1 时 52 分并网发电,于 6月10 日完成满负荷连续72小时试运,又接着完成了24小时试运,后即转入商业运行。

在本报告中,列举出各项分系统、整套调试、检验的详细数据,并作了逐项分析、判断,得出明确结论。凡有出厂数据可供对比者(如发电机空载、短路特性)均一一对比分析。各测试、检验项目(如极性、绝缘电阻、相序、电压、电流、差流、残压、轴压、灭磁、同期、励磁、联锁、传动、保护、信号、手自切换等)均达到了合格,良好的要求。

通过满负荷的连续考验,几次开停、并网,各一、二次设备及其保护、信号、仪表等均良好,无异、未出现放电、过热、误动、拒动、错发信号等。达到了机组投入商业运行要求。

2、分系统调试

2.1发电机控制、保护、信号回路传动试验

(1)发电机出口开关动作分、合闸,指示灯指示正确,后备保护装置显示正常,综合控制系统能发出与之对应的信号。

(2)在同期屏动作合闸时,各同期开关位置正确,并且合闸回路闭锁可靠。

(3)发电机出口开关柜隔离刀控制可靠,信号正确。

(1)差动保护(整定值:纵差 4In )纵差保护:模拟差动保护动作,装置参数显示正确,保护动作能可靠跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与之对应的信号。(2)后备保护(整定值:过流 4.7A 过负荷:3.78A 过压 137V)过电流保护、过电压保护、过负荷保护:模拟各保护动作,装置参数显示正确,保护动作可靠,并且过流及过压保护动作跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与之对应的信号。

(3)接地保护(整定值:3 U0定子接地10V准确发信,转子一点接地 8KΩ,转子两点接地位置变化定值8% )定子接地保护、转子一点接地保护、转子两点接地保护:模拟各保护动作,装置参数显示正确,保护动作可靠,并且转子两点接地保护动作跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与之对应的信号。

2.1.3 分析结论:符合设计运行要求

(1)经检查、试验,确认发电机开关就地合、分闸;远方同期闭锁合闸及保护屏分闸的控制回路,均能可靠、正确动作,且有对应灯光指示和后备保护装置及综合控制系统显示,符合设计和运行要求。

(2)各保护(差动、过流、接地保护等)均能正确动作,有相应保护装置及综合控制系统显示,符合设计和运行要求。

2.2励磁二次回路试验

1)机组未运行时合上直流电源开关2QS,220V直流向调节器供电,此时可用于调节

器静态时的参数设置和试验;机组运行时,合上该开关,220V直流为调节器提供备用电源。

2)机组达到额定转速,永磁发电机输出电压达到额定值时,合上交流电源开关1QS,

永磁发电机向调节器提供工作电源。

3)机组达到额定转速,调节器参数设定完成,机组具备投励时合上励磁输出开关通

道A和励磁输出开关通道B。

4)进行“通道选择”、“手动/自动”、“方式选择”、“减磁/增磁”及“通道投/

退”等开关的操作,检查正确。

2.2.2灭磁开关保护跳闸试验

1)投入发电机保护(差动、后备、接地等)跳灭磁压板,在保护装置加入模拟量,令差动、后备、接地保护动作,灭磁开关自动跳闸。

2)操作台按“紧急停发电机”,灭磁开关自动跳闸。

3)操作台按“发电机灭磁开关”,灭磁开关跳闸。

4)以上跳闸后自动关闭汽机“自动主气门”。

1)机组达到额定转速,合上灭磁开关1KKA、1KKB。

2)操作调节屏“增磁”按钮或电气操作盘“增磁”控制开关,发电机出口电压上升。

3)操作调节屏“减磁”按钮或电气操作盘“减磁”控制开关,发电机出口电压下降。

2.2.4 励磁通道切换试验

1)操作1QK选择A通道运行B通道跟踪,将自动/手动开关3QK切换到“自动“位,待发电机转速升至额定转速时,投入通道投/退开关6QK,检查发电机机端电压升至95%额定电压。

2)检查调节器显示,确认通道A工作,通道B跟踪且电压给定值UGR、励磁电流给定值IFR、触发角ARF三个量基本一致。

3)操作1QK,将通道A切换到通道B,观察调节器显示参数无明显变化,机端电压也没有变化。

4)同理进行返回切换正常。

5)同理进行“手动/自动”、“方式选择”切换正常。

(1)经检查、试验,确认励磁回路的灭磁开关分、合,增、减磁,通道选择及投退、手动自动及双通道切换等,均能可靠操作、正确动作,有对应灯光指示。

(2)各保护(发电机保护动作、定子过压、灭磁连跳等)均能正确动作,有相应灯光指示,符合设计和运行要求。

(3)调节器输出稳定,升降电流、电压平滑无抖动现象,符合设计运

行要求。

2.3同期回路试验

2.3.1 同期屏操作实验

1)操作同期屏同期方式选择开关TQK(手动/自动),能够进行手动与自动同期装置的正常切换,同时装置可正常工作及显示。

2)操作同期开关选择按钮XZ1、XZ2能正确选择需要操作的同期点开关。本工程共设计两个同期开关,分别是110KV线路1117开关和发电机出口301开关。

3)信号复归按钮1FA、同期启动复归按钮2FA、同期启动按钮QDA、合闸按钮HZA

均能够正确执行操作。

4)在同期点开关两侧均无压或一侧有压时,投“同期装置无压投入压板”可执行同期开关合闸操作。

5)投“同期合闸闭锁退出压板”时,无论同期点开关两侧有压或无压均能执行同期开关合闸操作。

6)当机组达到额定转速时,操作升压SYA、降压JYA、加速JAA、减速JIA按钮,均能执行相应的操作。

1)打开“同期装置无压投入压板”、“同期合闸闭锁退出压板”。

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