选烧厂主抽风机转子三元流节能技术改造

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改造实施中不确定的风险,4台烧结机主抽风机节 能改造项目先选取 4#烧结机 1#、2#主抽风机作为前
设计计算中得以体现,其三元流叶轮的三维模型见 期试点,上线数据验证达到节能指标后,再在其他系
图 3。因此,设计的叶轮也能更好地满足工况要求, 统主抽推广。
效率显著提高。
图 2 三元流叶片各部位适应流体的真实流态
161300 155000 217300 522366.25
1#抽烟机 2#抽烟机 3#抽烟机 4#抽烟机 1#主抽烟机 2#主抽烟机
7500 7500 13500 14000 14500 14500
T20004/1430(10kV/2000kW) TD143/694(10kV/2000kW) K8002240J(10kV/3350kW) T40006/1730(10kV/4000kW) T61006/1730(10kV/6100kW) T54006/1730(10kV/5400kW)
(2)各主抽风机在系统中耗电情况见表 2。
张和平(1972—),男,高级工程师,735100甘肃省嘉峪关市雄关 东路 12号。
2 节能改进原理及工业试验方案
2.1 节能技术原理 应用射流一尾迹三元流动理论,将叶轮内部的
三元立体空间无限地分割,通过对叶轮流道内各工 作点的分析,建立起完整、真实的叶轮内流动的数学
关键词 主抽风机 三元流节能改造 降低电耗 DOI:10.3969/j.issn.16746082.2019.09.078
酒钢选烧厂目前有 1#、2#、3#、4#烧结机,其对应 口形成硬冲击,导致流道不畅,叶片形状为直叶片,
的主抽风机转子均采用传统二元流技术设计的离心 同一截面上流速分布不均匀,易产生紊流,风机叶轮
依据三元流动理论设计出来的叶片形状为不规则曲 问题。但在改造为三元流叶轮过程中,由于受结构
面形状,叶 轮 叶 片 的 结 构 可 适 应 流 体 的 真 实 流 态 所限,新风机转子质量将增重 12% ~18%。为避免
(图 2),能够控制叶轮内部全部流体质点的速度分 布,叶轮出口 为 射 流 和 尾 迹 (漩 涡 )的 流 动 特 征,在
(1)主抽风机设备的配置规格及技术性能参数 见表 1。
表 1 选烧厂烧结主抽风机配置规格型号
系统名称
1#烧结机 2#烧结机 3#烧结机
烧结机规格 /m2
130 130 130
抽烟机名称
规格型号
转子直径 ×长度 转子吨位
/mm×mm
/t
电机型号
电压 /V
1#抽烟机 2#抽烟机 3#抽烟机
TD143/7500 TD143/7500
4513% ~6548%,降低烧结主抽风机电耗是节能
降耗的主攻方向,值得广大烧结工程技术人员研究。
1 主抽现状及配置参数
国内传统二元流技术设计的离心鼓风机叶轮旋
转时,充满叶片之间的气体在叶片的推动下随之高
速运转,使气体获得大量能量,在惯性离心力的作用
图 1 传统二元流叶轮的三维模型
下气体的动能和压能增加,从蜗形外壳流出,出口具 有 一定静压的风流[1]。风机旋转时气流与叶片 进
L3N3000
2500×3900 2500×3900 3400×4200
6.5 T20004/1430(2000kW) 10000 6.5 TD143/694(2000kW) 10000 12.4 K8002240J(3350kW) 10000
4#抽烟机
SJ140001.0417
/0.8847
3600×4200
5912 4651 75838 98068 145711 132422
65.48 49.01 45.13 53.24
模型[2]。通过这一方法,对叶轮流道分析可做得十 换,该方案除经济型可取外,由于采用原有风机旧
分准确,反映流体的流场、压力分布也最接近实际。 轴,所以转子和轴瓦轴向及径向安装尺寸不会出现
14.3 T40006/1730(4000kW) 10000
转速 /(r/min)
1500 1500 1000
1000
4#烧结机
265
1#主抽烟机
SJ145000.86
/0.69
3820×5700
2#主抽烟机
SJ145000.86
/0.69
3820×5700
18 T61006/1730(6100kW) 10000 1000 18 T54006/1730(5400kW) 10000 1000
251
总第 605期
现代矿业
2019年 9月第 9期
表 2 选烧厂烧结系统及主抽风机耗电情况
烧结机规格
系统名称
/m2
系统正常电量 /(kWh/d)
抽烟机 名称
主抽风量 /(m3/min)
电机型号
主抽正常电量 /(kWh/d)
系统占比 /%
1#烧结机 2#烧结机 3#烧结机 4#烧结机
130 130 130 265
SerialNo.605 September.2019
现 代 矿 业
MODERNMINING
总 第 605期 2019年 9月第 9期
选烧厂主抽风机转子三元流节能技术改造
张和平
(酒钢集团宏兴股份公司选烧厂)
摘 要 酒钢选烧厂为了降低烧结工序的电力消耗,通过对烧结工序耗能大户主抽风机转子 的结构原理进行分析,引进新技术风机转子的三元流节能设计,通过改造上线实际生产应用,运行 数据验证能大幅降低转子运行的电耗,得出通过三元流节能改造可实现节电率在 13.8%以上。
鼓风机叶轮,风机效率低下只有 78% ~81%;风机 磨损快、主抽风机叶轮更换周期一般为 1~3a;同时
旋转时气流与叶片进口形成硬冲击,导致流道不畅, 运行中噪声大,能耗偏高。传统二元流叶轮三维模
风机叶轮磨损快、运行噪声大,能耗偏高。烧结主抽 型见图 1。
风 机 作 为 烧 结 工 序 耗 能 大 户,吨 矿 电 耗 量 占 比
ห้องสมุดไป่ตู้
图 4 普通风机集流器
图 3 三元流叶轮的三维模型
三元流转子技术已趋于成熟,已广泛应用到宁 夏钢铁(集团)有限责任公司 SJ21000、唐山东海钢 铁集团有限公司 SJ18500、新疆昆仑钢铁有限公司 SJ18000、山 西 高 义 钢 铁 有 限 公 司 SJ18000等 钢 厂 (同等工况下节电 8%以上),借鉴经验在烧结主抽 风机上推广应用三元流节能技术,可显著提高风机 效率且降低功耗,节能效果显著。 2.2 节能技术改造方案选择
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