氨制冷系统排气废热回收利用技术

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氨制冷系统排气废热回收利用技术

(解工晶品科技青岛有限公司)

氨制冷系统工作时,氨压缩机排气温度较高,以青岛地区为例夏季可达110℃左右,春秋季节可达100℃左右,冬季可达90℃左右,该温度数值远高于生产加工、洗浴用水的温度。合理设计回收利用该废热,可为企业带来显著的经济效益。

以目前普遍使用的170(8ASJ17)制冷压缩机为例,在蒸发温度-35℃,冷凝温度35℃工况下,制冷量为162kw,轴功率为84kw,总冷凝排热量246kw。制冷压缩机的冷凝排热量是随着季节变化的,在冬季排热量最少,根据多个食品加工厂冬季制冷系统运行参数计算,冬季每台8ASJ17压缩机排气高品位热量可回收热功率约27kw,两台该型号压缩机的制冷系统废热回收,预计可每小时生产升温10度(温度不超过20度)的温热水7-10吨(可用于原料解冻或生产),或55度热水0.6-0.8吨左右(用蓄水箱收集储存可用于洗浴)。

氨制冷系统废热回收利用技术对氨制冷系统是一项新技术,但在氟利昂制冷系统,对排气废热回收利用已有多个成功实例,均收到了明显的经济效益。

厦门京闽大酒店空调制冷面积48000㎡,主楼28层,福楼17层,制冷系统选用开利19XL5151455CQ离心式制冷机三台,采用R22制冷剂,每台制冷能力为500RT (2022kw),额定工况输入功率410kw。

2003年4月,投资77万元进行制冷系统废热回收利用改造,当年燃油锅炉柴油用量比上年度减少44.6吨,按当时柴油价格计算节省燃油费用20.9万元,2004年全年燃油锅炉柴油消耗量比改造前减少48.3吨。自改造以来,每年节省柴油48吨左右,按目前柴油价格8800元/吨计算,每年节省燃油费42.2万元左右,效益非常明显。

福州市福清阳光大酒店是一家三星级酒店,总建筑面积10000㎡,主楼14层,空调制冷采用两台开利30HR225型活塞制冷压缩机,制冷剂R22,主机名义制冷量698kw,额定工况输入功率180kw。

2004年3月21日进行制冷废热回收利用技术改造,总投资18万元,2004年4月25日热回收系统调试运行,制冷系统运行参数未见变化(说明废热回收改造对制冷系统运行几乎没有影响),当年节省燃油锅炉用燃料柴油18.13吨,节省费用9.6万元。运行数年来,每年较改造前节省柴油18吨左右,按目前柴油8800元/吨计算,年节省费用15.8万元,效益非常明显。

以上两个实例为酒店空调制冷系统的废热利用改造,由于空调系统每年仅5-10月为制冷季节(其余月份为制热运行),而废热利用只在制冷系统制冷运行时产生热回收,因此制冷废热回收利用在空调系统上使用,虽然效益明显,比较氨制冷系统仍有时间局限性。

氨制冷系统在食品加工企业广泛应用,是非季节性的常年运行,进行废热利用改造意义更大。

以青岛地区某食品加工企业为例,该企业加工员工600人,2011年购入燃油锅炉用柴油34.85吨左右(费用30.3万元),用于员工洗浴用水加热和冬季员工宿舍供暖,2011年5-10月非采暖季节购入柴油11.8吨(以目前柴油价格计算需费用10.4万元)用于员工洗浴用水加热。

该企业日常运行两台8ASJ17制冷压缩机,用于生产加工产品的冷冻生产,如果进行热回收技术改造,每年6-10月热回收热量基本能满足员工洗浴用水加热需求,冬季采用热回收技术可减少锅炉燃油费用50%以上,每年经济效益10万元以上,投资费用可在一年内收回,效益非常可观。

热回收所得温热水,还可以用于冬季原料解冻,冬季自来水温度低,原料解冻用水消耗量大,采用废热回收利用技术,可以将较低的自来水温度快速提升到15-20度,增强解冻能力,减少自来水消耗量。

冬季热回收所得温热水,还可以用于车间生产,提高生产效率,其热量散发到车间,可提高车间温度,大大减少空调制热负荷。

近年来,随着国际油价的攀升,我国柴油价格越来越贵,对食品加工企业进行氨制冷系统废热回收利用技术改造,不仅企业效益明显,降低成本,提高产品竞争力,而且低碳、环保,有良好的社会效益。

(欢迎联系本文作者,邮箱xddlc777@)

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