立磨操作常见故障及处理分析
立磨常见问题及处理
立磨常见问题及处理 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT立磨常见问题及处理立磨操作相对来说工艺原理简单些,但恰恰是目前水泥厂有效运转率提不高的一个系统。
如何稳定料层。
料层厚,物料有效粉磨稍有下降,成品率下降,主电机电流大,差压升高。
料层薄,振动大,吐渣大。
不同磨机料层控制厚度不同,料层厚度一般是±20mm 但在其控制范围内上述现象是一致的。
稳定料层是操作立磨的关键。
料层通过压力增减或喂料量增减来控制,喷水量一般是在料层稳不住时作为手段。
如何稳定差压和主电机电流。
差压是反映磨内气流阻力大小的参数,在正常工况下其变化,可从磨盘物料的增多和气流中粉尘浓度增加两个方向上去理解。
是喂料与成品动态平衡的反映。
一般地在主电机电流平衡、料层平稳、振动平衡时,差值高说明磨机能力发挥出来了。
压差在上升时,同时伴随主电机电流上升、选粉机电流上升。
一般地通过喂料量来适应差压值,动工作压力影响料层、动风在正常负荷时空间不大,会引起磨内风速变化、选粉转速与细度有影响。
工作压力高,磨机电流高。
料层厚,磨电流高。
但料层过薄时,磨主电机电流波动大,瞬间易过流。
磨机的振动磨机振动是立磨存在的一个现象,振动过大会造成磨盘和磨辊衬板及附属设备的损坏。
引起因素较多,如入磨物料粒度不均匀、磨辊和磨盘衬板磨损严重、风量及风温的波动、研磨压力过高或过低、磨内异物、料层过厚或过薄、蓄能器压力不当、刮料板磨损导致的刮料腔积料多引起的风量分布不均、喂料量波动大等。
常见问题立磨入料溜子堵料。
入磨三道锁风阀或回转阀跳停。
磨机差压降低,选粉机电流降低,相应地出磨风温升高,磨机振动持续在较高的水平上波动。
这种振动不同于磨内异物引起的突发性振动,即瞬间出现很高的峰值,是较正常值高1-2mm/s的振幅上持续振动。
堵的部位不同,如回转下料器卡料、其上方或下方出磨溜子堵料。
主电机电流异常升高30%,如果料层厚度正常,则预示刮料腔内有积料可能。
立磨故障
21.斗提机跳停
原因:斗提失去备妥,斗提底部有积料,斗提跑偏,低速调停,喂料过多。
处理方法:通知电工恢复备妥,清理积料,调整头尾轮,检查斗提,控制喂料量。
处理方法:增加喂料速率,增加粉磨压力,降低选粉机转速,调整系统风量。
11.磨机震动太大。
原因:喂料不均,喂料突然变细,磨盘料层过薄、过厚,入磨物料过干,内循环量过大,金属进入磨机,测震元件失误,液压站加载压力不平衡,辊皮或衬板松动,喷口环堵塞严重,三刀锁风阀卡死,系统风量不均,碾磨压力不均,选粉机转速过高,入磨风温瞬间波动大。
处理方法:均匀喂料,稳定入磨物料粒度,调整喂料速度或选粉机转速和通风量,增加磨内喷水,适当增加选粉机转速,检查金属探测器,磁铁分离器工作是否正常,练习热控校正,重新调整,停机紧固,清理,调节相应的喂料量,调节相应的挡板,重新设定相应的碾磨压力,降低选粉机转速,稳定好风温。
12.磨机进出口压差过大
处理方法:检查袋收尘器滤袋是否破损,检查系统漏风情况,检查气体温度是否过高,检查增湿塔喷水情况,系统拉风量过大。
6.皮带秤保持最大值不能调节;皮带秤恒定值不变。
原因:被异物卡住,物料过多电气原因,皮带太松打滑,机旁定频按钮按下。
处理方法:停皮带秤取出异物,调整棒闸开度或出料挡板高度,减少物料出料量,张紧皮带,放开按钮。
处理方法:停车换油,换油泵,检查更换轴承,加足润滑油或放油,加热,疏通管路,加大流量,停车疏通油路,停车加油或者检查油泵。
9.系统内点气体压力不正常。
原因:系统内阀门位置不合适,电气仪表故障,差压管堵塞。
处理方法:调整系统内阀门开度。
立磨生产过程中出现的各类问题及解决方法(全)
立磨生产过程中出现的各类问题及解决方法(全)1.立磨差压高的原因及处理措施1)喂料量大,粉磨能力不够。
处理:根据磨机功率,适当减产。
2)产品太细,内部循环负荷值高。
处理:降低选粉机转速。
3)选粉机可能堵塞。
处理:停磨检查。
4)选粉机导向角太窄或者长度太长,限制了料子顺利通过出口。
5)挡料环过高,造成内部循环负荷高。
处理:停磨调整。
6)刮料板断或掉,未形成回料。
物料挡板断或掉,形成大量回料。
处理:停磨检修。
7)磨内气流量小,影响物料通过选粉机。
处理:磨机风机加大抽风量,调节风机进口风门。
8)入磨压力管发生堵塞,入磨压力(负压值)返回变小,造成磨内差压显示值偏高。
处理:通知仪表工进行处理。
9)入磨风温太高、风速太快,物料在磨盘上无法形成料层,悬浮在磨内,造成压差高。
处理:调节增湿塔温度或调节外风(或循环风),降低入磨风温,减缓风速。
10)操作中外风利用太多或回料(拉链机)侧门被打开,致使入磨压下降,减缓了磨系统的内循环,加大了外循环的回料,使其富集,造成磨内差压变高。
处理:操作中调节磨系统的内循环,加大外循环的回料,关闭各门,杜绝漏风现象的发生。
11)物料的研磨性很差,物料难磨,造成磨内压差很高。
处理:减产运行或适量增加研压或现场检查压力罐。
12)立磨长时间运行,使磨内石英晶体含量增大,致使物料难磨,差压升高。
处理:减产运行或把这部分物料排出磨外。
2.立磨振动大的原因及处理措施正常操作中没有维持立磨合理料层和料面形状,就会引起立磨振动。
经实践分析,我们认为引起立磨振动原因以及处理措施有以下几个方面:1)磨内进入异物引起振动。
来自磨内和磨外的金属异物,如导风叶片,检修后遗留工具等。
若是较小金属则可提起磨辐、降低抽风,由回料下料口处拿出;若是较大金属则要开磨门取出。
2)料层过厚引起振动。
入磨物料量过大f料层变厚一研磨能力降低一物料不能及时被研细一磨内存留不合格粉料较多,而系统风量又不足,喷环风速减小一不能将合格粉料及时带出系统外f磨腔内循环浓度加重一粉状物料又回到磨盘上一加厚料层。
立磨常见故障及原因
立磨常见故障及原因分析
一、立磨故障汇总
1、2002年5-7月,铜陵MLS4531磨先后出现磨盘3号衬板脱落、2#辊架断、磨辊倒、选粉机轴承座脱落等故障;
2、2002年6月,池州MLS4531磨辊密封风管关节轴承脱落,磨辊腔进灰,测压软管坏,2#辊三角架迎风侧护板脱落;
3、2002年11月,池州MLS4531选粉机轴承座脱落,2003年7月、2004年10月、2005年5月再次脱落;
4、2004年9月、2005年11月辊皮脱落;
5、2003年10月,3804煤磨4#辊端盖脱落;
6、2004年5月3804煤磨张紧杆断、2005年3月-9月,3309原料磨多次张紧杆断;
二、常见故障
1、振动大,常见原因
(1)磨盘上落入异物
(2)磨辊上炕、下炕
(3)料层过后或过薄
(4)磨内元件脱落
(5)撞击板间隙过大或撞击板间卡异物
(6)挡料环脱落,料层不稳(7)三道阀不工作
(8)振动监测仪失真
2、磨机差压过大,常见原因(1)磨内物料过多
(2)出入口挡板故障
(3)漏风严重
(4)差压变送器故障
3、密封风机压力过低
(1)过滤网堵塞
(2)三角带断
(3)测压元件坏。
立磨在生产中出现的几个问题和解决办法
立磨在生产中出现的几个问题和解决办法1、拉紧站油缸频繁漏油1.1 原因分析(1)在预均化堆场布的料中只有粉煤灰和石灰石,由于没有粘土的掺入,立磨内的物料料粒之间粘附力减弱,料层的稳定性差,振动几率加大。
再加上循环风机的叶片磨损,风机叶轮的动态平衡不好,导致风机的抽力不稳定,使磨机内的物料忽多忽少,在操作上迫使操作员不断地通过压差及出口温度调整喂料量,以保证磨内物料量及料层的稳定。
调整的喂料量很难与波动的风量相一致,导致磨内物料量变化大,料层不稳定,磨机振动频繁,致使拉紧缸多次漏油。
(2)拉紧缸的密封圈由于使用的时间长而老化现象严重,需要更新。
(3)拉紧力设定范围不合理。
原来的设定范围是12~14 MPa ,这个设定范围太窄,而且这个范围相对于现在的物料来说偏高。
拉紧力设定的范围窄,不但使拉紧缸内的氮气囊的缓冲能力减弱,而且使拉紧站的油泵在很短的时间内频繁启停,严重时会导致拉紧站的电机烧毁。
设定拉紧力偏高会使拉紧缸内的油压一直很高,这样高的油压给已经老化了的密封圈带来较高压力,再加上入磨物料中的铁矿石粒度过大(有的超过130 mm) ,这样大块的铁矿石不但使磨机振动加大而且会使拉紧力出现大的波动,大于14 .MPa 的较高的压力经常出现,这样瞬时较大的压力不断地冲击着密封圈,这就更增加了拉紧缸密封圈漏油的机会。
1.2 解决办法(1)把进厂的铁矿石进行预破碎,降低铁矿石的人磨粒度。
(2)焊补循环风机叶片,并调整好它的动平衡,保证平稳的排风量,同时也减少风机的振动,降低循环风机的电流。
(3)根据物料的易磨性来确定合理拉紧力参数,由原来的12 ~14]V[Pa 改为9~12]VIPa 。
将原来的石灰石、粉煤灰预配料改为石灰石、粉煤灰、粘土三组分预配料,因为有粘土的加入,增加了料层的稳定性,提高了磨机的稳定性。
(4)由于温度过高或过低、排风量的过大或过小、喷水量的多与少、研磨压力的升高或降低等都会引起磨机的振动,所以在操作中必需避免上述现象的发生,优化参数以确保磨机稳定运转。
立磨液压系统常见故障和处理
立磨液压系统常见故障和处理立磨液压系统运行过程中会出现各种故障,如磨辊升不起来或无法加载加压,也可能出现储气罐氮气囊破裂损坏、液压系统振动不稳定等问题。
本文分享立磨液压系统9种故障现象及对应解决办法。
1.蓄能器储气罐氮气囊破损,出现“砰砰”声音,管道产生冲击振动。
用专用压力表检测诊断储气罐氮气囊压力是否降低或严重为零,如果是压力降低或为零,说明氮气囊出现渗漏损坏。
主要原因:氮气囊质量不好、储气罐进出口阀损坏、液压油内杂质导致氮气囊破损压力波动产生振动冲击和“砰砰”噪音。
解决办法:更换专业厂家制作的质量优良的氮气囊或更换损坏的储气罐进出口阀并改进菌型阀结构提高阀杆强度、清理液压管道杂质并采用过滤精度不大于5μm的滤油机过滤,添加液压油达到NAS7级。
2.液压管路法兰漏油。
主要原因:密封件老化损坏或安装不正压出毛边或两法兰不平及法兰错位螺栓松动、管道有应力法兰不同心导致法兰漏油。
解决办法:定期(12个月检查一次)更换老化密封件;安装密封件时要摆正、完全放入沟槽内,防止挤压受力损坏密封件而失效;调整管道两片法兰同心并平行,均匀紧固连接螺栓并固定管道牢靠防止摆动漏油。
3.油泵和过滤器工作正常情况下,磨辊升辊正常,降辊时磨辊不降或出现升降辊都不动故障。
主要原因:液压油没有进入油缸有杆腔,导致无法加压,不能降磨辊。
升降辊都不动主要原因是液压油没有进入油缸无杆腔和有杆腔,导致无法加载,不能升降辊。
解决办法:经分析检查三位四通电磁阀因磨损或油脏卡住,阀芯只能一侧工作,另一侧不能工作,或者两侧都不能正常换向工作。
磨损的三位四通电磁阀更换新件;油脏导致卡住,拆卸、清洗三位四通电磁阀,并过滤液压油,油缸正常工作,升降磨辊都正常。
4.四个磨辊中有两个可以升辊到限定位置,另外两个磨辊升辊速度较缓慢,在设定时间内(120s)不能升辊到位。
主要原因:根据已经有两个磨辊可以升起来状态,诊断液压系统没有问题,检查没有其他机械问题。
立磨机常见故障与解决方法
立磨机常见故障与解决方法立磨机在使用过程中所出现的故障,可按如下进行处理故障一:不出粉或出粉少产量低产生原因:(1)锁粉器未调整好,密封不严,造成粉倒吸。
(2)铲刀磨损大物料铲不起。
排除方法;(1)检查和调整好锁粉器密封,发现漏气处应堵住。
(2)更换铲刀故障二:成品粉子过粗或过细。
产生原因:(1)分析机叶片磨损严重,不起分级作用。
(2)风机风量不适当。
排除方法:(1)更换叶片并适当关小风机进风量能解决过粗。
(2)过细应该提高进口风量。
故障三:主机电流上升,机温上升,风机电流下降。
产生原因:(1)给料过量,风道被粉料堵塞,管道排气不循环,气流发热使之主机电流,机温升高,风机电流下降。
排除方法:(1)减少进料量,清除风道积粉。
(2)开大余风管闸门,进机物料温度控制在6%以下。
故障四:主机噪音大并有较大振动。
产生原因:料硬冲击大,或无料层。
(2)磨辊磨环失圆变形严重。
排除方法:(1)减少进料粒度。
(2)更换磨辊磨环。
故障五:风机振动产生原因;(1)风叶上积粉或磨损不平衡。
(2)地脚螺栓松动。
排除方法:(1)清除叶片积粉或更换叶片。
(2)拧紧地脚螺栓故障六:分析机油箱发热。
产生原因;(1)机油粘度太油厚,螺纹泵油打不上去使上部轴承缺油。
排除方法:(1)检查机油的牌号和粘度是否与要求相符。
(2)检查分析机运转方向故障七:磨辊装置进粉轴承易损坏。
产生原因:(1)断油或密封圈损坏。
(2)长期缺乏维修和清洗。
排除方法:(1)按规定时间及时加油。
(2)定期清洗,更换油封。
一般来说,立磨机粉机配件的工作环境可以说是灰尘比较严重的,所以说机器在长期的使用过程中都会被灰尘累积的无法正常的运行,这就要求人们在一定的时间内要对机器经常地清洗。
立磨机粉机的除尘设备是利用旋转气流所产生的离心力将尘粒从合尘气流中分离出来的除尘装置。
它具有结构简单,体积较小,不需特殊的附属设备,造价较低.阻力中等,器内无运动部件,操作维修方便等优点。
煤立磨的异常情况操作及预案
煤立磨的异常操作及预案一、煤立磨饱磨接近饱磨的现象:1、煤立磨主电机电流比平时要高的多。
2、煤立磨内压差比平时要高的多。
3、最主要的是立磨的入口负压的变化,立磨的入口负压比平要低得多,波动很大,一二百pa到几十pa,那就接近满磨了。
4、有时排渣很多,排出来的煤很多。
5、立磨入口的温度与出口温度的差比平时要大的多.6、磨盘料层很厚,有时波动也很大.煤立磨饱磨的原因分析:能造成煤立磨满磨的原因如下:1、煤立磨操作员的技术不够成熟。
2、煤立磨台时过高。
3、煤立磨系统拉风不够。
4、煤立磨选粉机效率低,或者说对煤粉细度要求过高。
5、原煤水分大,原煤中杂质多含沙量过大。
6、煤立磨袋收尘的压差比平时高。
二、煤立磨饱磨的预防措施:1、提高煤立磨系统操作员的技术水平。
2、适当的控制煤立磨台时。
(主电机电流、磨内压差、入磨的负压等参数允许的情况下适当的加台时)3、系统的拉风量必须跟的上.(操作中,在要求磨机台时及煤粉细度的同时,系统的拉风量也必须的跟上。
)4、控制煤粉细度在正常范围。
(操作中煤粉细度要求过高时,选粉机的效率也降低了,磨内的回粉量也就加大了,也就影响到了磨机台时;磨机台时过高,系统拉风量在不够,在不断提高选粉机的转速,那就快饱磨了.)5、控制原煤的水分及灰分。
(原煤水分过大时,所用的热量也必须加大,热量不够它就对选粉机的效率有影响;原煤中的杂质、煤矸石、沙子过多时,这些东西易磨性太差,象原煤中的沙子一样,反复的在磨内翻腾,因为细度不够,选粉机就不容易把它选出去,磨内的风也足以把沙子吃起,所以也排不出来,造成磨内压差越来越大,料层越来越不稳。
)6、煤立磨收尘压差高时,及时找出原因,及时处理。
(煤磨收尘压差高的话,如果操作员在不注意拉风,磨内风量会减小,也就影响到了磨机台时。
)三、煤立磨饱磨的应急处理方案:1、如果入磨负压只是比平时小很多时,主电机电流也不超负荷,可以大幅度的减料来调整;如果入磨的负压时有时无,这时就必须停止喂料,注意时刻观察入磨的负压及主电机电流。
水泥原料立磨设备问题分析及解决方案
水泥原料立磨设备问题分析及解决方案磨机轰鸣,粉尘弥漫,在这片工业的乐章中,水泥原料立磨设备扮演着至关重要的角色。
然而,岁月的痕迹和技术的局限,让这些问题逐渐浮现,成了我们不得不面对的难题。
今天,就让我们深入分析这些问题,并提出针对性的解决方案。
一、问题分析1.设备磨损严重立磨设备在长期运行过程中,物料与磨盘、磨辊的摩擦,使得设备磨损严重。
尤其是磨盘和磨辊,磨损速度较快,影响了设备的稳定性和生产效率。
2.粉尘污染问题水泥原料立磨设备在运行过程中,物料破碎产生的粉尘,容易造成环境污染。
这不仅影响了员工的健康,也对周边环境造成了影响。
3.设备故障率高由于磨损、污染等因素,立磨设备的故障率较高,影响了生产的连续性和稳定性。
4.能耗问题立磨设备在运行过程中,能耗较高,尤其是磨盘和磨辊的驱动系统,能耗占比较大。
这不仅增加了生产成本,也对环境保护不利。
二、解决方案1.优化设备设计针对设备磨损严重的问题,我们可以从设备设计入手,采用耐磨材料,提高磨盘和磨辊的耐磨性能。
同时,优化磨盘和磨辊的结构,减少磨损。
2.改进生产工艺为了解决粉尘污染问题,我们可以改进生产工艺,采用封闭式生产,减少物料破碎过程中产生的粉尘。
同时,加强通风和除尘设备的使用,降低粉尘浓度。
哎哟,这个解决方案听起来不错。
不过,设备故障率高的问题怎么解决呢?3.强化设备维护针对设备故障率高的问题,我们需要加强设备的日常维护和保养。
定期检查设备,发现磨损严重的部件及时更换,避免因磨损导致的故障。
同时,提高员工的操作技能,减少误操作。
4.降低能耗(1)优化设备驱动系统,提高电机效率。
(2)采用变频调速技术,实现电机转速的精确控制。
(3)加强设备散热,降低设备运行温度,减少能耗。
5.创新技术应用当然,我们还可以探索新的技术应用,如:(1)采用先进的磨盘和磨辊材料,提高耐磨性能。
(2)引入智能控制系统,实现设备的自动优化运行。
(3)开展设备故障预测研究,提前发现并解决潜在问题。
原料立磨操作及异常情况处理
原料立磨操作及异常情况处理一、原料立磨安全操作注意事项:1、严禁磨机断料运行;2、磨内通风前,密封风机必须开启;3、烘磨或冷磨时升降温要平缓;4、长时间停磨后,烘磨时间要相对延长,开始喂料量和研磨压力也要相对低一些;5、严禁磨盘上无料或料太少时向磨内喷水;6、注意观察废料仓料量,磨机运行后,最好将仓内物料放空。
7、要防止石灰石仓料位出现“HH”报警造成紧急停车或满仓;8、防止系统出现正压,特别是利用热风炉开磨时;9、切勿原料磨主电机与其他主机设备同步启动;10、启动EP风机、循环风机前,一定要确认风机挡板关闭;11、窑尾电收尘尘必须由现场荷电,紧急情况时中控可以停止荷电;12、注意观察入库斗提电流变化;13、加减风、料要平缓;14、页岩、铁质原料断料或进错料时,一定要及时通知质控处协调处理。
15、增湿塔物料含水分大时,一定要外排。
并安排人员检查增湿塔喷水雾化情况。
二、原料立磨运行中常常会出现以下异常情况,作为操作员要冷静及时正确处理好,争取把损失减小到最小。
1、页岩仓、铁粉仓堵料或断料页岩、铁粉断料后,立即通知现场人员处理。
如10min内仍不能处理好,则停止喂料,磨辊顶起,必要时停磨处理;2、磨主电机跳停迅速打开旁路挡板,适当打开618风机挡板,降低循环风机入口挡板,保证磨入口微负压状态,检查跳停原因,通知相关人员处理。
3、618风机跳停全开旁路挡板,618风机挡板,查找原因,通知相关专业人员处理。
4、回转阀跳停回转阀跳停后,磨机喂料组联锁跳停,磨辊顶起,三通阀自动打到吐渣仓侧,中控要迅速打开旁路挡板,适当打开618风机挡板,降低循环风机入口挡板,调节热风挡板、循环风挡板,冷风挡板来控制磨出口温度,并通知现场处理。
5、电收尘下拉链机或输送电收尘物料分格轮跳停中控减料运行,立即通知现场检查处理,10min后不能处理好,则停止原料磨喂料组,将三通阀打至废料仓侧,打开旁路挡板、冷风挡板、减小热风挡板,控制磨出口温度。
立磨故障分析以及处理
电磁阀故障
联系相关人员及时处理
4.磨内吐渣量偏多
序号
原因
处理方法
1
喂料量过多
设定合适的喂料量
2
系统通风不足
加强系统通风
3
研磨压力过低
重新设定
4
入磨物料易磨性差且粒度大
根据物料特性调整喂料量
5
选粉机转速过高
调整转速
6
喷口环磨损大
更换
7
挡料环偏低
重新调整
8
衬板,辊皮磨损严重
更换或调整
5.磨主电机跳停
序号
故障分析
处理方法
1
振动高高报
检查测振元件,失灵需重新校正,检查液压站有无压力太高和不平衡,调整好压力,检查磨内是否有大块铁件及硬物,加强物料除铁工作,风料要平稳,设定合适的研磨压力,根据细度要求调整好选粉机转速,根据主电机电流,料层高度及时调整
2
密封风机跳停或压力低低报
通知现场检查密封风机及管道,并清洗过滤网
8
废料仓放料不稳
调整喂料
9
喂料量过大,过小或不均
调整喂料量
10
系统用风量过大或过小
调整相应挡板
11
研磨压力过高或过低
重新设定研磨压力
12
选粉机转速过高
根据细度要求调节
13
出磨温度波动大
稳定出磨温度
2.磨机差压急剧上升
序号
故障分析
处理方法
1
喷口环堵塞
停机处理
2
磨本体漏风大
加强密封
3
喂料量过大
重新调整
4
联系电气检查绕组及检查稀油站运行情况
9
研磨压力高高报或低低报
HRM 1700M立式煤磨操作及常见问题分析
某公司3000 新型干法生产线煤粉制备系统采用合肥中亚水泥机械厂的HRM1700M 立式磨及FGM96—2X8型脉喷袋收尘。
该磨机集粉磨、烘干、分级和气力输送于一体.具有粉磨效率高、电耗低、入磨粒度大、产品细度易于调节、设备工艺流程简单等优点。
本人就具体操作中遇到的一些问题.谈一下自身体会。
1 工艺流程来自预均化堆场的原煤破碎后经皮带输送至原煤仓内.通过螺旋闸门、密封计量式胶带给料机喂入立式煤磨 通过磨排风机产生的负压和风量把冷却机热风吸入磨内并将磨内烘干、粉磨后的煤粉带走。
经过磨内选粉机把不合格的粗颗粒分离下来,落入磨内再粉磨.细颗粒则随风进入煤磨袋收尘器收集为成品煤粉。
经密封式回转卸灰阀、螺旋输送机卸入煤粉仓储存。
经过煤磨袋收尘器净化后的气体由风机排人大气。
工艺流程见图1。
2 设备结构及工作原理2.1 设备的结构特征我公司立式煤磨主要由选粉机、上壳体、下壳体、机架、传动装置、磨辊、磨盘、加压装置、限位装置组成。
选粉机位于磨机顶部.属低阻型回转分离器。
具有选粉效率高、产品细度调节容易等优点它是通过变频调速电机来调整转子转速的.电机转子转速范围为130-1 250r /min 。
上、下壳体和机架均为焊接结构,机架分为左机架和右机架.它除了承受选粉机、上、下壳体和磨辊各四部件的重量外.还承受磨辊施加的外力和振动。
上壳体设有磨辊门和磨门.卸下磨辊门可将磨辊反出机外,方便检修。
磨门则方便磨内检查。
下壳体设有进风口、风环和排渣口。
传动装置是由底座、主电机、联轴器和主减速机组成.主电机通过主减速机带动磨盘转动。
物料是在磨辊和磨盘之间受到碾压而粉碎的.磨辊是由辊套、辊芯磨辊轴、轴承动臂、摇臂、横轴和滑动轴等部件组成。
磨机运行时。
磨辊的碾磨压力由加压装置提供;检修时,拆除动臂于摇臂之间的联接销轴,用液压系统和检修缸可将磨辊反出机外。
磨盘安装在主减速机出轴的推力盘上.工作时随主减速机一起转动,它由盘座、衬板、压块和挡料环组成。
立磨系统及常见故障
原料立磨系统及常见故障第一部分:关于立磨一.立磨的工作原理:经过搭配的物料从进料口送到磨盘上,磨盘在主电机的驱动下转动,由于离心力的作用,物料被分散在磨盘的四周,在磨辊的重力和施加研磨力的作用下,磨辊对物料的剪切力,转化为物料挤压而粉磨,一部分大颗粒掉入喷嘴环,经刮板刮出磨腔,磨辊同时在物料的摩擦力下产生自转;来自窑尾或热风炉的高温废气,经喷嘴环入磨,产生涡流风,对物料进行预热烘干,被粉磨的物料在排风机的抽力下,悬浮起符合某一细度要求的物料进入选粉机;一部分颗粒由于与导向叶片碰撞,物料与物料的碰撞及离心力作用,经重锤阀重新入磨粉磨,合格的物料经旋风筒收集入均化库。
二.立磨在生产中比管磨具有的优越性:1.台时产量高,电耗,能耗低2.工艺操作简单,预热,粉磨,提升于一体,流程短,占地小3.自保性强,配有减速机稀油站,液压站,磨辊润滑,喷水装置等辅助设施。
4.物料研磨在可变压力下5.动静态选粉调节产品质量,具有更高的研磨效率6.维修量小,磨损件小,便于维护保养三.操作指导思想1.磨操作主要是风、料、功三者平衡,发挥立磨最佳工艺参数。
a、风:来自窑尾(热风炉)废气,起预热,烘干,提升功能;依赖磨尾排风机所产生通风量与喂料量是否匹配。
b、料:配料一般使用石灰石、页岩(粘土)、铁粉三者按一定比例入磨。
主要考虑入磨物料的粒度,颗粒易磨性,水分。
c、功:研磨压力来自辊自重,对物料进行剪切力,物料与物料挤压所粉磨,研磨压力大小应该与喂料量相匹配。
2.内循环:指物料在磨盘上粉磨后,经过选粉机收集后,不合格产品重新入磨,调整好选粉机导向叶片及转子转速,使合格物料能够及时出磨,节约磨机有效空间,避免过粉磨现象,提高粉磨效率。
3.外循环:指物料被甩出磨盘,从喷嘴环掉入到刮板腔内的物料,即吐渣料。
外循环大小影响磨喂料,一般控制在设计能力10%以内。
4窑磨配风:磨机热源主要来自窑尾的高温废气,磨机开停对窑系统影响很大(特别是停时,负压难控制,波动大),开停机时,动风幅度要缓和有序(主要是618风机挡板)。
立磨常见问题及处理.
立磨常见问题及处理立磨操作相对来说工艺原理简单些,但恰恰是目前水泥厂有效运转率提不高的一个系统。
如何稳定料层。
料层厚,物料有效粉磨稍有下降,成品率下降,主电机电流大,差压升高。
料层薄,振动大,吐渣大。
不同磨机料层控制厚度不同,料层厚度一般是0.02D ±20mm但在其控制范围内上述现象是一致的。
稳定料层是操作立磨的关键。
料层通过压力增减或喂料量增减来控制,喷水量一般是在料层稳不住时作为手段。
如何稳定差压和主电机电流。
差压是反映磨内气流阻力大小的参数,在正常工况下其变化,可从磨盘物料的增多和气流中粉尘浓度增加两个方向上去理解。
是喂料与成品动态平衡的反映。
一般地在主电机电流平衡、料层平稳、振动平衡时,差值高说明磨机能力发挥出来了。
压差在上升时,同时伴随主电机电流上升、选粉机电流上升。
一般地通过喂料量来适应差压值,动工作压力影响料层、动风在正常负荷时空间不大,会引起磨内风速变化、选粉转速与细度有影响。
工作压力高,磨机电流高。
料层厚,磨电流高。
但料层过薄时,磨主电机电流波动大,瞬间易过流。
磨机的振动磨机振动是立磨存在的一个现象,振动过大会造成磨盘和磨辊衬板及附属设备的损坏。
引起因素较多,如入磨物料粒度不均匀、磨辊和磨盘衬板磨损严重、风量及风温的波动、研磨压力过高或过低、磨内异物、料层过厚或过薄、蓄能器压力不当、刮料板磨损导致的刮料腔积料多引起的风量分布不均、喂料量波动大等。
常见问题立磨入料溜子堵料。
入磨三道锁风阀或回转阀跳停。
磨机差压降低,选粉机电流降低,相应地出磨风温升高,磨机振动持续在较高的水平上波动。
这种振动不同于磨内异物引起的突发性振动,即瞬间出现很高的峰值,是较正常值高1-2mm/s的振幅上持续振动。
堵的部位不同,如回转下料器卡料、其上方或下方出磨溜子堵料。
主电机电流异常升高30%,如果料层厚度正常,则预示刮料腔内有积料可能。
差压升高,入口负压值降低,磨机振动持续在较高水平如何控制细度。
立磨常见故障及处理方法
故障及其处理:1.磨机振停原因处理方法喂料量过大减小喂料量风量不足加大拉风拉紧装置,拉紧力过高或过低控制拉紧力出磨温度骤然变化检查喂料与检查入磨温度分离器转速过高或过低调整转速入磨粒度过大清除大粒度物料磨内有异物清除异物料层波动过大控制喂料量入磨物料太细加大喂料量、磨内喷水料层过厚或过薄控制喂料量三个拉紧杆预充氮压力过高或过不平衡调整预充氮压力测振元件失灵更换测振元件2.生料跑粗原因处理方法喂料量过大或过小控制喂料量入磨粒度大控制喂料量研磨能力低调整研磨压力分离器转速低调大转速分流风量过大减小拉风入磨物料易磨性不好控制喂料量3.磨内压差过高原因处理方法喂料量过大控制喂料量拉紧力低调整研磨压力分离器转速高调小转速磨出口温度高加大磨内喷水、调大冷风门系统排风不畅停机处理磨内喷水装置失灵停机检修4.循环风机电流波动大原因处理方法碳刷打火停机处理风机挡板失灵停机处理磨内物料波动过大控制喂料量风机叶片变形停机更换风机轴承有故障停机处理外电网波动总降调整5.磨主电机电流波动过大原因处理方法碳刷打火停机处理喂料量变化大控制喂料量三个拉紧杆不平衡调整拉紧力磨内料层波动过大控制喂料量入磨物料粒度变化大控制喂料量分离器转速波动过大调整转速磨内有异物停机清除磨机振幅过高控制喂料量电机轴承有故障停机处理系统温度骤然变化检查喂料量与入磨风温外电网波动总降调整6.立磨排渣过多原因处理方法喂养料量过大控制喂料量入磨物料粒度大控制喂料量风量不足加大拉风拉紧力过低加大研磨压力磨系统漏料严重停机处理喷口环风量过低加大拉风磨内料层过厚控制喂料量物料易磨性不好控制喂料量挡料环过低控制喂料量7.立磨主电机跳停原因处理方法喂料系统停车检修除铁器金属探测仪停检修回转锁风阀停检修循环风机停检修生料输送机组停检修减速机高压泵的供油压力0.5bar调整供油压力减速机润滑油压力0.5bar调整油压力减速机油温大于65度检查油质与冷却水磨辊轴承密封风机停检修密封风机减速机油箱温度75度检查油质与冷却水磨辊轴承密封风压4000Pa检查密封风管分离器油泵及其减速机润滑泵停检修减速机高低压泵停检修磨机振动值过高控制喂料量8.出磨温度过高:调整方法采取磨内喷水增加喂料量打开冷风阀门降低入磨风温9.料层过厚调整方法减少喂料量增加张紧力增加系统排风降低磨机温度10.料层过薄调整方法增加喂料量采取磨内或磨外喷水降低拉紧力11.入磨物料粒度小调整方法采取磨内或磨外喷水加大喂料量适当减少排风量降低拉紧力启磨前磨内用大块铺料12.减速机油温高原因处理方法处理方法冷却水流量不够加大冷却水冷却水压力低调整冷却水压水冷却器堵塞清理冷却水阀门未开打开油过滤器堵塞,油循环不畅清理13.拉紧装置压力下降原因处理方法油路导管泄漏更换油路导管安全溢流阀失灵更换拉紧油站油泵故障检修14.密封空气压力下降原因处理方法密封风机故障检修密封空气管路泄漏更换导管15.成品太细原因处理方法转子转速太高降低转速风流量太低增加风流量。
原料立磨日常故障判断及处理
原料立磨日常故障判断及处理磨机系统的日常故障主要有以下几种:①、液压系统不保压液压系统不保压的主要原因为:液压缸的密封件损坏、系统油站的各液压阀门工作不正常、系统油泵磨损间隙大造成整个系统压力不高、系统中大量的蓄能器损坏等原因。
液压系统不保压的主要特征为系统油温高,油泵工作频率高。
如果是系统油泵磨损大,液压系统的油温不会出现高,但油泵会长时间工作不停止。
处理方法:通过现场检查各液压件的工作温度来判断是那部分出了问题,现场停机后予以更换后可以解决。
②、磨辊工作温度高磨辊的工作温度高主要有以下几个原因:测温热电阻损坏、出磨温度控制过高、磨辊润滑情况不量、磨辊轴承损坏。
在日常的操作维护中要结合磨机系统的工况及现场设备的运行情况来综合判断分析并予以解决。
③磨机的振动大磨机振动大的主要原因有:喂料量过大或过小、磨内进入铁质杂物、耐磨件磨损严重、测震仪表损坏、磨内风量过小、出磨温度控制过高、生料细度控制过细等主要因数。
解决方法根据磨机的运行工况具体问题具体方法解决。
④磨机的外循环量大立磨吐渣多的主要原因有:喂料量过大、研磨压力设定过低、物料的易磨性差、系统风量过小等原因。
解决方法视具体的情况来进行调整,如果研磨压力低要适当提高磨机的研磨压力,如果喂料量过大要适当减少磨机的喂料量。
系统风量过小要适当加大磨机的通风量。
⑤出磨生料细度跑粗出磨生料细度跑粗的原因主要有:选粉机转速过低、研磨压力过小、磨内通风量过大、选粉机叶片变形磨损及选粉机转子间隙过大等原因。
解决方法根据磨机的操作工况具体进行调整,如果在操作上调整已满足不了细度的控制要求,这时要停机对选粉机内部工作情况及磨内耐磨件的磨损情况。
视具体的检查情况来进行相应的解决方法予以解决排除。
四、节能降耗与磨机操作的关系当前国家大力提倡节能降耗,水泥生产企业又是个很大能耗企业。
在日常的工艺操作中,操作人员的技能高低和操作习惯与系统的能耗有很大的关系。
立磨系统的工艺操作指导思想为高产低耗,为达到此目的操作员应做好以下几点:①提高操作技能加强日常的学习,不断提高自己的操作技能,针对自己操作磨机的设备配置,结合物料的特性等因数综合考虑摸索,不断优化磨机的控制参数,做好风料的匹配,不断提高磨机的产能,努力降低磨机的消耗。
立磨常见故障及方案
立磨常见故障及处理一.磨机振动的原因及处理:1.测振元件失灵:磨辊刚降下便出现振动,操作各程序和个参数都正常,而且现场并没有感觉到振动,后经检查发现测振仪松动,重新拧紧,开磨正常。
测振仪松动是常事,这时中控操作画面各参数均无异常,现场无振感。
预防发生此事要求平时巡检多注意,并保持清洁。
2.辊皮松动和衬板松动中控振动偏大,现场发现磨内出现有规律的振动和沉闷的声音,紧急停磨,入磨检查各夹板螺栓均无明显松动,磨内有无异物,一切正常,进磨才发现一辊皮松动。
辊皮松动是振动很有规律,因磨辊直径比磨盘直径小,所以表现出磨盘转动不到一周,振动便出现一次,再加上现场声音辨认,便可判断某一辊出现辊皮松动。
衬板松动,一般表现出振动连续不断,现场感觉到磨盘每转动一周便出现三次振动。
当发现辊皮和衬板有松动时,必须立即停磨,进磨详细检查,并要专业人员指导处理,否则当其脱落时,必将造成严重事故。
囊的预加压力不平衡,或过高或过低3.液压站N2囊不平衡时,则各拉杆的缓冲力不同,使磨机产生振动。
过高、过低则缓冲板能力减弱,也易使磨机振当N2囊的预加载压力要严格按设定值给定,并定时给其检查,防止其漏油、漏气,压力不正常。
动偏大,所以每个N24.喂料量过大、过小或不稳磨机喂料多,造成磨内物料过多,磨机工况发生恶变,很容易瞬间振动跳停。
因废料仓不能使用,开磨时吐渣直接入磨,降磨辊后振动偏大,同时表现料层厚度大,入口正压,这是因为开磨时吐渣多,加上皮带秤喂料,入磨喂料变多而造成。
这时应大量减少皮带秤喂料,等吐渣正常后,再加至正常。
喂料量过小,则磨内物料太少,料层薄。
磨盘与磨辊之间物料缓冲能力不足,易产生振动。
立磨试生产时,因机械需要要求按70%喂料,则喂料偏小,这是试生产中立磨振动大的原因之一。
所以可通过喂入大颗粒物料来保证磨机平稳运行。
不平稳物料使磨内工况大乱,易振动,要实现立磨操作的平稳,其重要因素之一是使物料平均平稳喂入。
5、系统风量不足或不稳当窑减产至200t/h时,磨机一启动便产生大量吐渣,两分钟不到便振动跳停,以为热风口积料多,但清理干净后,磨机仍启动不起来。
立磨系统常见故障及处理
等油温上升,必要时采用外部设备强制加热
检查设定并根据实际情况进行调整 检查更换 检查如有问题及时更换
根据结果更换冷却水阀
检查冷却水系统 堵塞严重更换,酸洗处理 根据加热器控制温度判断是否加热器故障或 控制系统故障,根据结果及时处理 供油泵开停时间1/2 检查如有问题更换 清洗严重更换 更换 取油样并且分析过滤器滤芯和油样中的金属 颗粒或生料含量,如果含有1%的金属颗粒, 说明轴承有问题。 更换 如果三个辊回油温度均升高,则表示磨机工 况发生变化,出入口温度及密封空气入口温 回油温度只有一个辊升高,可能是辊轴承有 问题 检查更换
清扫管道积灰调整挡板使进气量相等
加油 重新排放系统残余空气,在更换了油品出始 启动时必须让油沉淀一段时间,使得油中的 气泡升到油位表面或让混合在油中的空气分 处理密封 更换油品 重新校准联轴器安装精度 重新调整压力安全阀,一般出厂已经调整好 纠正旋转方向 纠正调整 给泵启动注油 检查冷却水系统,同事检查过滤器是否堵塞 堵塞严重更换 根据加热器控制温度判断是否加热器故障或 控制系统故障,根据结果及时处理 根据液压缸上下缸体温差可以判断,对故障 液压缸视情况更换密封 检查电磁阀和其他阀体,进行更换 重新调整压力设定,随着磨耗增加,研磨压 力会出现较大波动,根据实际情况调整 及时调整PLC控制压力设定值,避免泵的频 繁启动 逐一检查每一个氮气囊压力,不足需要补 充,泄露需要更换
3 4
油箱温度过低
温度控制开关设定值不正确 温度控制开关故障
5
循环油泵故障
6
冷却水阀控制温度值设定不合理或温度测量 元件故障
7
冷却水中断或不足
8
油箱温度过高
油冷器堵塞
9
油箱加热器长时间加热不停机
ATOX立磨故障判断原因与处理
1)磨机振动过大(1)喂料不均匀,当入磨的混合料多为粉料时,磨内的负荷率大,导致磨盘上料层薄,甚至磨盘与磨辊直接接触,造成振磨;当入磨的混合料多为块料物料时,造成磨辊的压差不稳定,产生振磨。
解决的方法是稳定入磨物料的粒度,适当调整喂料速度或降低粉磨压力,在保证需要物料细度的前提下,适当降低选粉机转速。
(2)金属件进入磨机,检查金属探测器,磁铁分离器工作是否正常。
(3)窑废气风机损坏引起振动或入磨的窑尾废气压力高,不稳且含尘浓度大使磨内温度过高从而加大了磨内负荷,此时应加大循环风门的开度,增大入磨的循环风门,提高了磨机的入口负压,使磨机运转平衡。
2)磨机生产能力过低可能的原因为:(1)喂料速率低;(2)粉磨压力低;(3)产品细度太细;(4)系统风量低。
解决的方法为增加喂料速率或增加粉磨压力,降低选粉机转速,加大系统排风量。
反之磨机的生产能力过高时,解决的方法相反。
3)喂料不足当发现喂料仓储料不足时应停机,此时如果继续往外输料有空磨的危险,应向供料装置和磨机喂料,否则会使料床变薄,发生隆隆响声,致使减速机损坏。
4)磨机压差太大此时应立即减少供料,观察压差指示装置。
检查其可能的原因:(1)由于仪表指示传送失误,若磨系统主要运行参数值在正常范围内,通知仪表工去处理,磨不停。
(2)由于喂料装置调速控制失灵导致入磨喂料量过大,若磨机电流有上涨趋势,手动操作相应减少喂料量,并加大磨内总抽风量,磨电流过大时,可迅速大幅度降低分离器转速,尽量避免磨过载跳停,造成再次开磨困难。
(3)磨盘部的喷口环阻塞;若采取措施加大磨内通风,减产量无效果时,入磨负压为正压,且磨机仍振动大,应立即停磨,清堵。
(4)风量过低或不稳定,调整加大磨内抽风量或相应减少喂料量,并叫现场检查系统有无漏风源。
系统风量急剧变化,可能由风管内或预热器旋风筒积灰塌料所致加大磨系统抽风量,开大入磨冷风。
(5)选粉机调整的细度过细。
分离器整定值过高,降低分离器转速。
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立磨操作常见故障及处理磨机振动的原因及处理7.1.1 测振元件失灵池州2#磨有一次开机,磨辊刚降下便出现振动,操作各程序和各参数都正常,而且现场并没有感觉到振动,后经检查发现测振仪松动,重新拧紧,开磨正常。
测振仪松动是常事,这时中控操作画面各参数均无异常,现场无振感。
预防发生此事要求平时巡检多注意,并保持清洁。
7.1.1 辊皮松动和衬板松动荻港1#磨机一次出现中控振动偏大,现场发现磨内出现有规律的振动和沉闷的声音,紧急停磨,入磨检查各夹板螺栓均无明显松动,磨内又无异物,一切正常,后打辅传才发现一辊皮松动。
辊皮松动时振动很有规律,因磨辊直径比磨盘直径小,所以表现出磨盘转动不到一周,振动便出现一次,再加上现场声音辨认,便可判断某一辊出现辊皮松动。
衬板松动,一般表现出振动连续不断,现场感觉到磨盘每转动一周便出现三次振动。
当发现辊皮和衬板有松动时,必须立即停磨,进磨详细检查,并要专业人员指导处理,否则当其脱落时,必将造成非常严重事故。
7.1.3 液压站N2囊的预加压力不平衡,或过高或过低当N2囊不平衡时,则各拉杆的缓冲力不同,使磨机产生振动。
过高、过低则缓冲能力减弱,也易使磨机振动偏大,所以每个N2囊的预加载压力要严格按设定值给定,并定时给其检查,防止其漏油、漏气,压力不正常。
7.1.4 喂料量过大、过小或不稳磨机喂料多,造成磨内物料过多,磨机工况发生恶变,很容易瞬间振动跳停。
池州2#磨因废料仓不能使用,开磨时吐渣直接入磨,降磨辊后振动偏大,同时表现料层厚度大,入口正压,这是因为开磨时吐渣多,加上皮带秤喂料,入磨喂料变多而造成。
这是因大量减少皮带秤喂料,等吐渣正常后,再加至正常。
喂料量过小,则磨内物料太少,料层薄。
磨盘与磨辊之间物料缓冲能力不足,易产生振动,立磨试生产时,因机械需要要求70%喂料,则喂料偏小,这是试生产中立磨振动大的原因之一。
所以可通过喂入大颗粒物料来保证磨机平稳运行。
不平稳物料使磨内工况紊乱,易振动,要实现立磨操作的平稳,其重要因素之一是使物料均匀平稳喂入。
7.1.5 系统风量不足或不稳池州1#磨有一段时间无冷气挡板,当窑减产至200t/h时,磨机一启动便产生大量吐渣,两分钟不到便振动跳停,开始以为热风口积料多,但清理干净后,磨机仍启动不起来,最后才明白,因窑尾废气过来较少,无冷气挡板和循环风管,无法补加风量,磨机因风量不足而振动。
这时只有要求窑加产,并尽量减少磨机喂料量,才能开启磨机,后来补上冷气挡板,这一问题基本解决。
窑磨操作要求一体化。
磨机操作会影响窑,同时窑操作也会影响磨。
有时窑工况不稳,高温风机过来的风量波动,同时也伴随风温变化,使磨工况不稳,易产生振动,这时可通过冷风和循环风挡板的调整,保证磨入口负压稳定,并尽力保持磨机的温度稳定,使磨机工作正常。
7.1.6 研磨压力过高或过低ATOX磨机可以明显感觉到研磨压力上升对磨机振动的影响,当喂料量一定,压力过高,就会产生研磨能力大于物料变成成品所需要的能力,造成磨空产生振动。
相反压力过低造成磨内物料过多,产生大的振动。
MLS磨机研磨压力设定是根据一段时间的喂料量和磨工况而定的,过低时能力不足产量下降,过高易产生振动。
池州1#磨机,因设计和制造原因,研磨压力达到11Mpa时,磨机振动便特别大,操作很困难,所以找准并保持适量的研磨压力对稳定磨机工况有决定的因素。
7.1.7 选粉机转速过高试生产初期,转子转速一般不定在最大。
因为此时喂料量和风量都很少,当选粉机转速过大,易产生过粉磨,使磨内细粉增多,过多的细粉不能形成结实的料床,磨辊“吃”料较深,易产生振动。
所以磨机在没有达到设计的产量时,要求入磨物料的颗粒偏大,易于操作。
7.1.8 入磨温度骤然变化过高或过低当高温风机出口温度发生变化,磨机工况就会发生变化,过高使磨盘上料床不易形成,过低不能烘干物料,造成喷口环堵塞等,料床变厚使得磨机产生异常振动。
出现这种情况通过调整磨内喷水,增湿塔喷水,或掺冷风、循环风、稳定磨机入口、出口的温度,稳定磨机工况。
7.1.9 出磨温度骤然变化或过高或过低立磨一般都是露天的,环境对其影响非常大,当下大雨暴雨,使磨机本体和管道温度骤然变化,出口温度瞬速降低,这时极易造成磨机跳停,必须进行迅速调整:升温、拉风、减料调整至正常。
出磨温度同时受入磨物料多少、成分的变化而变化,变化大时,就需要调整喷水、喂料和各挡板开度来稳定。
出口温度过高,易出现空磨,物料在磨盘上形成不了结实的料床,产生振动,过低易堵塞喷口环等,也易产生振动,这时需要调整入口温度、磨内喷水、也可适量加、减产量。
7.1.10 喷口环堵塞严重当入磨物料十分潮湿,掺有大块、风量不足、喂料过多、风速不稳等都会产生喷口环堵塞,堵塞严重时,使磨盘四周风速、风量不均匀,磨盘上料床也就不平整,产生大的振动。
这时需要停磨清理,再次开磨时要注意减少大块入磨,增加风量,减少喂料,同时保持磨工况稳定,防止喷口环堵塞。
7.1.11 入磨锁风阀影响当锁风阀堵塞,无物料入磨,则造成空磨因而会产生大的振动。
当锁风阀漏风,也会产生异常振动,池州1#磨试生产时,有一次用热风炉开磨,中控感觉风量正常,但磨机启动即跳停。
入磨检查发现料床非常不平整,最后发现三道锁风阀不锁风。
本来靠EP风机拉风,阻力就比较大,再加上锁风阀漏风,便产生“短路”,使从喷口环通过的风减少,从而影响料床平整,产生振动,所以锁风阀一定要定时巡检、保养,保证其锁风的效果。
7.1.12 磨内有异物或大块平时要注意磨内各螺栓是否松动,各螺栓处出是否脱焊,包括锁风阀。
荻港和池州都曾出现三道锁风阀壁板脱落,而引起磨机振动。
当发现有大铁块在磨内时,应及时停磨取出。
即使它不引起振动跳停,也会对磨机造成伤害,例如对挡板环的损坏。
池州1#磨曾出现此现象,因磨机产能大,一般铁矿不容易发现,最后破坏了挡板才知道。
大块入磨,除了可能堵喷口环外,还有可能打磨辊,产生振动打,所以要杜绝大块入磨。
7.1.13 磨辊掉架、撑架、“上炕”、或“下炕”这些现象在MLS磨机才会出现,出现这此现象磨机多会跳停,掉架、撑架须专业机修人员指导重新安装。
“上炕”“下炕”须卸压,通过加枕木,打辅传来扶正磨辊。
7.2 立磨细度跑粗的原因及处理7.2.1 粉装置的转速调整不当调整选粉装置转子转速是最普通的调整细度的方法,也是最重要的一种方法。
通常改变细度:首先想到的是调整其转速,跑粗时则增加转速。
7.2.2 通风量过大在试生产中,用热风炉或窑投料较少时,磨机内部通风小,选粉机转速设定为70-80%,细度基本就可以达到。
随着窑尾热风的增加,磨内通风增加,EP风机挡板加大,细度就会上升,这时应逐渐加大选粉机转速,保证细度合格。
在荻港和池州新线中,出现一种情况,当窑投料至满负荷,窑尾风量很大,甚至出现EP风机开到100%,磨入口还会正压,这时细度容易变大,即使选粉机加至极限也不能使细度合格。
这时可以考虑开磨旁路挡板,但这种方法比较危险,易使磨机跳停。
所以必须小心翼翼,每开1%就得观察较长时间,保证磨机平稳运行,在一定的范围内可降低细度,这种方法仅限于风量过大时。
7.2.3 研磨压力小ATOX磨机压力可在中控给定,一般开磨时压力设定为最小,随着产量上升,必须逐渐加压,否则因为破碎和碾磨的能力不足,而产生跑粗现象。
MLS磨机在调试中也是把压力给定,一般为8Mpa,当产量增加,根据磨机状况逐渐加大压力,保证产量,同时也保证质量。
7.2.4 温度影响磨机出口温度快速上升,或保持较高的温度,出磨物料也可能跑粗,因为温度上升的过程中,改变了磨内流体速度和磨内物料的内能,增加细料做布朗运动,出现偏大的物料被拉出磨体。
这可能是窑尾风温、风量变化或入磨物料水份变化而形成的。
这时可调节磨内喷水解决。
磨机与增湿塔串连的工艺线,可调节增湿塔喷水,在风量允许的情况下,可掺循环风或冷风。
7.2.5来料不稳或过多入磨不稳易使磨内工况紊乱,风速、风量波动,造成间断跑粗。
解决方法:稳定入磨物料量,保证适量的研磨压力,或适量降低产量。
7.2.6 入磨物料易磨性差入磨物料强度和硬度大,或物料颗粒直径大,难以破碎和粉磨,加上停磨循环次数增加,最终表现为磨内物料过多,解决方法:a.改善入磨物料的易磨性和直径b.适量加压c.适量降低产量。
7.2.7 设备磨损严重磨机长时间运转后,选粉装置叶片、磨辊辊皮、磨盘衬板、喷口环等都会受到不同程度的磨损,这种磨损可导致磨机细度跑粗。
如荻港磨机运行半年时间后磨机产量就会下降。
这就是因为辊皮和磨盘、衬板磨损严重,造成破碎和碾磨能力下降。
通常产量低要增加压力,但这时张紧站压力越高,开磨机就会越困难。
最好方法是更换辊皮或衬板,同时改善入磨物料易磨性和大小。
选粉装置、喷口环等平时要注意维护,损坏严重时要及时更换、修补。
7.2.8 设备故障而产生跑粗荻港1#磨试生产时,0.08㎜方孔筛筛余达30%左右,从操作上根本没法降低,后来打开选粉机观察,发现动态叶片装反了,倾斜角不对,采用反转选粉装置转子,细度仍然不理想,最后不得不改正动态叶片,细度才有所好转。
池州二线ATOX磨3月份选粉机坏,出现物料跑粗,在无法恢复选粉装置的一段时间内,操作员采用控制压力、风量、温度,使其细度降至21%左右,基本可供窑煅烧。
通常细度跑粗并不是某一种原因造成,同样降低细度也不是只用一种方法,可找出跑粗主要原因,针对这个原因,采取方法,并且可使用别的方法来弥补此方法不足,以达到降低细度的目的。
7.3 入磨物料堵塞的原因及处理不管是三道锁风阀还是回转阀堵塞后,清理都非常危险,十分费力,严重地制约生产。
堵塞的原因和处理方法主要有下列几项:7.3.1 料粘度大,潮湿易积料原料磨入磨物料由多种成分组成,每种成分水份、粘性都不同。
如:池州配料中的粘土粘性很强,含水量多;荻港早期使用的铁粉、粉煤灰水份多、粘性大,容易积料。
矿山早期开采的石灰石层地存表面一层,非石灰石物质含量偏高,这批物质颗粒小,粘性强,水份大时容易积料。
这些易积料的物质入磨时,因在锁风阀翻板上(或叶片上)和溜壁上逐渐积结,最终造成堵塞。
这种现象在各基地均出现过:池州雨季严重时一度出现磨机运转3、4个小时,锁风阀便出现堵塞,清理时间长达十小时左右。
针对这种情况,采取如下方法解决:a.抓源头,控制采购入厂的辅材成分的水份b.控制矿山开采、初采时期,注意做好“转场”或“排废”,尽量采用高品位的石灰石 c.不让入磨物料受潮:对各堆场加盖大棚,入仓和入磨皮带加防雨罩;并烘干辅材d.在质量允许的情况下,改用不易堵塞的辅材。
如:池州雨季尽量多采用干燥的砂岩,少用易粘结的粘土。
在荻港把铁粉、粉煤灰改成铁尾砂和煤矸石,防堵效果很好。
7.3.2 锁风阀自身结构弊端回转锁风阀需要入磨物料在此处滞留片刻,因此最易产生积料。