连续重整装置事故汇编
大庆石化炼油厂催化重整装置 “6.12”氢压机厂房闪爆事故
大庆石化炼油厂催化重整装置“6.12”氢压机厂房闪爆事故2007年6月12日2时39分,大庆石化公司炼油厂催化重整装置氢压机厂房发生闪爆着火事故,造成循环氢压缩机J-203中体断裂,南侧入口缓冲罐、曲轴箱及部分仪表、电缆损坏,氢压机厂房受损。
一、事故经过2007年6月12日2时33分,大庆石化公司炼油厂催化重整装置当班压缩机操作工陈月潭听到运行的循环氢压缩机J-203声音异常,立即汇报当班班长张文涛。
张文涛带领操作工董岩、刘忠立赶到氢压机厂房,确认声音异常后,决定立即切换备用压缩机J-202。
同时,陈月潭到隔音室联系钳工。
操作工董岩关闭J-202放空阀后,去一楼检查冷却水系统,刘忠立在班长指挥下打开J-202入口阀门。
稍后,J-203附近出现异常声音,班长决定将J-202入口阀门关闭。
此时,异常声音突然增大,J-203南侧入口缓冲罐附近发生泄漏。
班长张文涛意识到现场已经极其危险,无法进行机组切换,马上组织现场人跑步回到操作室,对装置进行紧急停工处理。
2时39分,氢压机厂房发生闪爆着火。
二、事故原因分析1、事故的直接原因大庆石化公司炼油厂催化重整装置岗位操作人员确认J-203有异常后,在切换备机J-202时,采用氢气直接置换J-202系统内的空气,压力升高后,J-202系统内的空气窜入正在运行的J-203南侧入口缓冲罐内,在罐内发生爆燃。
爆燃造成了缓冲罐接管焊口部位及出口法兰泄漏。
泄漏逐渐扩大,约2时39分入口法兰垫片呲开,致使大量氢气外泄,19秒后达到了爆炸极限发生爆炸。
爆炸造成了压缩机南侧中体断裂、入口法兰开裂、支撑板固定螺栓断裂、地脚螺栓拔出。
2、事故的间接原因1)催化重整车间违反《炼化企业生产装置操作规程管理规定》,没有按照已批准实施的操作规程制订岗位操作卡片。
大庆石化公司炼油厂2006年1月1日颁布实施的新版《催化重整车间操作规程》第五章“专用设备操作规程”第5.1节“往复式压缩机的开、停操作”中,明确要求氢压机启动前要用氮气置换,并写明了详细的氮气置换程序。
某石油化工公司抢修施工 发生一起触电事故
事故案例/案例分析某石油化工公司抢修施工发生一起触电事故2004年9月17日23时左右,某石油化工公司建安总公司抢修公司,在某石化分公司60万吨/年连续重整装置的抢修施工作业中,发生一起触电事故,造成2人死亡。
一、事故经过抢修公司和电气公司都是建安总公司所属的基层单位,抢修公司主要负责对该石化分公司的生产装置进行生产保运和抢修工作,电气公司负责该石化分公司动力配电和日常维护、抢修工作。
2004年9月17日15时左右,电气公司连续重整装置维护点点长邓某根据该石化分公司下达的设备抢修计划,安排本班电工秦某在下班前到连续重整装置内E-107换热器处,安装两台临时照明灯。
秦某接到指令后,在本维护点仓库内行灯变压器被别人取走的情况下,没有继续寻找,也没有请示点长,擅自将防爆型36V行灯的灯罩打开,换上230V/100W的灯泡。
16时左右,秦某带领刘某(实习生)到现场,通过现场配置的防爆开关箱,安装了一台220V固定式探照灯和一台220V手提式防爆行灯,没有临时供电线路上安装漏电保护器。
18时左右,抢修公司根据该石化分公司抢修计划,安排王某、孙某等四人,执行连续重整装置E-107换热器抢修作业。
21日30分左右,电气公司值班人员接到抢修公司作业人员电话:施工现场使用的行灯罩碎了,需马上更换。
电气公司值班人员白某、张某到现场更换。
没能及时发现行灯使用非安全电压问题,错过了消除事故隐患的良机。
22时30分左右,天降大雨,地面积水,抢修作业仍继续进行。
23时左右,王某在水中移动手提式行灯时,忽然触电倒地。
孙某发现其倒地后,没意识到其是触电,便上前扯拽行灯,也被电击倒。
经送某医科大学附属二院抢救无效,2人于当日晚死亡。
二、事故原因(一)直接原因电气公司电工秦某安全意识淡薄,在安装临时照明灯时,违反了用于临时照明的行灯,其电压不超过36V、临时供电设备或现场用电设施必须安装漏电保护器及《电气安全工作规程》的有关规定,擅自决定将220V的交流电压接至照明行灯,既未安装漏电保护器,也未向在场的用电人员详细交待注意事项。
连续重整事故预案
连续重整装置是炼油厂中重要的工艺设备,其主要作用是将直馏汽油中的异构烃进行重整,提高汽油辛烷值。
然而,在连续重整装置运行过程中,可能会发生各种事故,如火灾、爆炸、泄漏等,严重威胁到人员安全和设备完好。
为提高事故应急处理能力,降低事故损失,特制定本预案。
二、预案目标1. 确保事故发生时,能够迅速、有序、高效地进行应急处置,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。
2. 建立健全事故应急预案体系,提高事故应急处理能力。
3. 增强员工安全意识,提高员工应对突发事件的能力。
三、事故类型及应急处置措施1. 火灾事故(1)发现火灾时,立即拨打火警电话119,并迅速撤离现场。
(2)现场人员进行初期灭火,使用灭火器、消防栓等消防设施。
(3)关闭火灾区域附近的电源,切断火灾蔓延途径。
(4)配合消防部门进行灭火和救援工作。
2. 爆炸事故(1)发现爆炸时,立即拨打应急电话,报告事故情况。
(2)迅速撤离现场,避免人员伤亡。
(3)关闭事故区域附近的电源、气源,防止次生事故发生。
(4)配合消防部门进行救援和事故调查。
3. 泄漏事故(1)发现泄漏时,立即关闭泄漏源,防止泄漏扩散。
(2)使用堵漏工具进行堵漏,必要时进行紧急切断。
(3)设置警示标志,提醒周围人员注意安全。
(4)配合环保部门进行泄漏处理和事故调查。
4. 其他事故(1)根据事故类型,采取相应的应急处置措施。
(2)加强现场监控,确保事故得到有效控制。
(3)配合相关部门进行事故调查和处理。
四、应急响应1. 事故发生后,立即启动应急预案,成立事故应急指挥部。
2. 指挥部负责事故应急处置工作的全面协调和指挥。
3. 根据事故情况,组织相关人员开展救援、疏散、隔离、警戒等工作。
4. 加强与相关部门的沟通协调,共同应对事故。
五、总结与评估1. 事故结束后,对应急处置工作进行总结,分析事故原因和教训。
2. 修订和完善应急预案,提高事故应急处理能力。
3. 加强员工培训,提高员工应对突发事件的能力。
连续重整事故预案
一、总则1. 编制目的为有效预防和应对连续重整装置可能发生的各类事故,确保人员安全、设备完好、生产稳定,最大限度地减少事故损失,特制定本预案。
2. 编制依据依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《石油化工企业安全生产规程》等相关法律法规及行业标准。
3. 适用范围本预案适用于连续重整装置在生产、检修、试验等过程中发生的各类事故。
4. 工作原则(1)以人为本,安全第一;(2)预防为主,综合治理;(3)统一领导,分级负责;(4)快速反应,协同应对。
二、事故风险分析1. 主要风险(1)火灾爆炸:连续重整装置存在高温、高压、易燃易爆物质,一旦发生泄漏、跑料等,易引发火灾爆炸;(2)中毒窒息:装置内存在有毒有害气体,如硫化氢、苯等,泄漏可能导致人员中毒窒息;(3)设备损坏:由于操作不当、设备老化等原因,可能导致设备损坏,影响生产;(4)环境污染:事故泄漏可能导致环境污染,影响周边生态环境。
2. 风险等级根据事故风险分析,连续重整装置事故风险等级为重大风险。
三、应急组织机构及职责1. 应急领导小组负责组织、协调、指挥事故应急救援工作,决定应急救援措施,发布应急指令。
2. 应急指挥部下设综合协调组、现场救援组、医疗救护组、后勤保障组、信息宣传组等,负责具体实施应急救援工作。
3. 各组成员职责(1)综合协调组:负责应急信息的收集、汇总、上报,协调各部门、单位应急救援工作;(2)现场救援组:负责现场事故处置、人员疏散、物资调配等工作;(3)医疗救护组:负责事故现场伤员的救治、转运等工作;(4)后勤保障组:负责应急物资、装备的保障,确保应急救援工作顺利进行;(5)信息宣传组:负责事故信息的发布、舆论引导等工作。
四、应急响应程序1. 预警(1)当发现连续重整装置存在安全隐患时,立即启动预警机制;(2)根据事故风险等级,及时向应急领导小组报告。
2. 应急响应(1)应急领导小组接到预警信息后,立即启动应急预案,成立应急指挥部;(2)应急指挥部根据事故情况,发布应急指令,组织各部门、单位开展应急救援工作。
典型事故汇编
一、装置运转过程中常见问题1、反应器压降上升过快主要原因:1)预加氢原料经过碱洗:原料中携带有Na+,会在催化剂床层顶部结盖,导致反应器产生压降;2)原料酸值或氯含量太高:对常压装置、中间储罐以及预加氢系统腐蚀,产生Fe化物,带到反应器而产生压降;3)Fe2+形成压降机理:Fe2+与H2S反应生成FeS而积存在催化剂床层入口的颗粒之间,而FeS具有强的脱氢活性,在FeS旁极易发生油的脱氢缩合并形成焦炭,最终FeS与附在上面的焦炭形成很硬的壳,压降增加。
4)掺炼二次加工油:原料中含有二烯烃,容易形成结焦前聚物;5)原料罐底油(含大量固体颗粒)带入反应器;6)原料储罐无N2保护:原料含有微量的烯烃,就可与空气中氧反应生成胶质。
7)炉管物流汽化:在加热炉炉管中进料全部汽化,而存在进料中Na+、Fe2+有机或无机酸盐,胶质以及其他固体杂质无法汽化,一部分随气流进入反应器,沉积在催化剂床层的上表面,而另一部分附着在炉管内壁上,进一步受热分解,随着运转时间延长,也被逐渐被带到床层顶部;8)炉管局部超温,:如(1)附着在炉管内壁上物质,会降低炉管传热效率,出现局部热点;(2)火嘴燃烧火焰对炉管冲击,均会导致炉管积炭,所积的炭又被物料被带到催化剂床层的顶部。
9)装置意外停工:循环压缩机停机,进料泵停或装置突然停电,炉管中没有介质流动,没有及时用炉膛蒸汽给炉管降温,会导致炉管积炭加剧。
10)加热炉改造:改造后的加热炉热负荷不能完全满足生产要求,为此炉膛长期非常高的温度下操作,导致炉管结焦加剧;11)反应器改造:由于预加氢催化剂活性水平提高很快,炼厂在对预加氢装置扩能改造时,保持预加氢反应器尺寸不变,导致进入反应器的物料线速度过快,在反应器顶部湍流过于剧烈,导致反应器顶部瓷球或催化剂松动破碎,而产生压降。
12)加热炉改造:改造后的加热炉热负荷不能完全满足生产要求,为此炉膛长期非常高的温度下操作,导致炉管结焦加剧;解决措施:1)级配装填:采用不同尺寸和不同活性的拉西环形状保护剂组合装填在催化剂床层上面,由床层顶部向下,保护剂尺寸逐渐减小,空隙率逐渐减小,让整个保护剂床层都发挥作用;此外保护剂活性是逐渐增强,是为了防止刚进入催化剂床层物质反应剧烈,进一步缩合生胶;2)优化积垢篮设计:长度,个数以及排列布局来增加物流进入催化剂床层的流通面积,同时容纳尽可能多的大颗粒的固体杂质。
石化装置停工大检修典型的检修改造事故汇编
石化装置停工大检修典型的检修改造事故汇编Ⅰ、人身事故(一)、高处坠落事故1、炼油厂第一作业部“5.5”摔伤事故2005年5月5日,炼油厂第一作业部烷基化装置进行开工前设备气密检查,9:40分,车间职工章某踩在距地面不到1.5米的管线上,检查换热器E-3005浮头漏点,检查完下来时,由于风力较大,使得身体失去重心,摔落在地上,造成轻伤。
事故原因分析:烷基化装置操作工章某安全意识不强,作业前没有认真检查作业周围环境,以及施工现场设备设施情况。
下来时由于风力较强,使得身体失去重心,摔落在地上,造成轻伤。
2.炼油厂第八作业部“11.30”摔伤事故2005年11月30日21:40分,装车四台9道、10道对好槽车后,开始装槽车。
23:30分,四台九道装至第七个槽车时,因当晚风力较大,操作人员重心不稳,在踩踏槽车表面时脚底出现打滑,造成操作工张某顺槽车表面滑落摔至地面。
送往医院检查,诊断为左侧肋骨骨折。
事故原因分析:操作人员安全意识不强,没有充分认识到梯子和槽车罐体间的距离存在滑落摔伤的风险。
(二)、中毒事故1.动力厂一供水“10.13”急性中毒事故1980年10月13日20:40分,动力厂一供水颐和园取水站,在启动2#水泵时,引起电压瞬间波动,使运行中的加氯机压力水突然中断,氯气大量泄漏,短时间,室内充满氯气。
加氯岗位一名职工接到值班长通知后,未采取任何防护措施和佩戴防毒面具,迅速跑进氯气库去关氯气瓶阀门,被强烈的氯气呛出,为了恢复加氯机的运行,再次冲入加氯库被呛得身体疲软,无法支持。
被当班通知紧急送往医院,经诊断为氯气中毒,住院治疗。
事故原因:(1)值班长在下达操作命令时,忽视危险操作项目的安全注意事项的提醒。
(2)操作人员自我保护意识淡薄。
2.动力事业部“10.6”天然气中毒事故2002年10月6日23时5分,动力事业部一电站运行人员在进行天然气系统检查时发现有异味,但未发现漏点,返回向班长进行了汇报,班长立即意识到天然气系统的静密封点泄漏,决定再次进行寻找,在逐点检查过程中,由于在泄漏现场工作的时间较长,吸入了过量天然气和炼油厂尾气的混合气,23点20分晕倒在返回操作室的途中,经送人民医院抢救确诊为天然气中毒。
大庆石化公司炼油厂催化重整装置氢压机厂房闪爆事故
大庆石化公司炼油厂催化重整装置氢压机厂房闪爆事故文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]大庆石化公司炼油厂催化重整装置“6.12”氢压机厂房闪爆事故2007年6月12日2时39分,大庆石化公司炼油厂催化重整装置氢压机厂房发生闪爆着火事故,造成循环氢压缩机J-203中体断裂,南侧入口缓冲罐、曲轴箱及部分仪表、电缆损坏,氢压机厂房受损。
现将事故情况通报如下:一、装置简介大庆石化公司炼油厂催化重整装置于1965年建成,原设计能力为10万吨/年。
此后,经过两次大的技术改造。
2002年10月,在原有两台循环氢压缩机的基础上,新增一台循环氢压缩机,采用两开一备方式运行。
现该装置由30万吨/年催化重整、12万吨/年抽提装置联合组成。
二、事故经过2007年6月12日2时33分,大庆石化公司炼油厂催化重整装置当班压缩机操作工陈月潭听到运行的循环氢压缩机J-203声音异常,立即汇报当班班长张文涛。
张文涛带领操作工董岩、刘忠立赶到氢压机厂房,确认声音异常后,决定立即切换备用压缩机J-202。
同时,陈月潭到隔音室联系钳工。
操作工董岩关闭J-202放空阀后,去一楼检查冷却水系统,刘忠立在班长指挥下打开J-202入口阀门。
稍后,J-203附近出现异常声音,班长决定将J-202入口阀门关闭。
此时,异常声音突然增大,J-203南侧入口缓冲罐附近发生泄漏。
班长张文涛意识到现场已经极其危险,无法进行机组切换,马上组织现场人跑步回到操作室,对装置进行紧急停工处理。
2时39分,氢压机厂房发生闪爆着火。
三、事故原因分析1、事故的直接原因大庆石化公司炼油厂催化重整装置岗位操作人员确认J-203有异常后,在切换备机J-202时,采用氢气直接置换J-202系统内的空气,压力升高后,J-202系统内的空气窜入正在运行的J-203南侧入口缓冲罐内,在罐内发生爆燃。
爆燃造成了缓冲罐接管焊口部位及出口法兰泄漏。
连续重整注氯系统堵塞事故分析及处理
连续重整注氯系统堵塞事故分析及处理摘要茂名石化1.2Mt/a连续重整装置采用UOP超低压连续重整工艺,催化剂选用国内RIPP的低积碳速率、高选择性PS-Ⅵ催化剂。
本文对装置近期运行中出现的温降减少、辛烷值下降、进行分析,经排查后发现再生注氯系统堵塞。
据此提出了相应的解决方案,并取得了良好的效果。
关键词:连续重整;注氯;堵塞1.前言茂名石化1.2Mt/a连续重整装置以直馏石脑油和加氢裂化重石脑油为原料,生产高辛烷值汽油同时副产氢气,装置分为预加氢、重整、催化剂再生三部分。
重整催化剂是催化重整工艺的核心。
本装置采用国内RIPP的低积碳速率、高选择性PS-催化剂,该催化剂属于Pt-Sn系列双金属催化剂。
首先重整工艺决定了重整催化剂必须具有双功能特性:其中金属功能催化烃类加氢和脱氢反应,主要由Pt提供;酸性功能催化烃类重排反应,主要由含氯氧化铝提供。
重整催化剂一般以活性氧化铝为载体;其次由于催化剂在再生过程中,催化剂上的金属Pt 会出现烧焦聚集,降低催化剂的比表面积,影响催化剂的活性,而氯在高温高氧环境下能有利于金属Pt的重新分散。
根据UOP提供的资料,推荐控制重整催化剂上适宜氯含量为1.1-1.3%。
由于重整催化剂在反应、再生过程中,催化剂上氯会出现损失,因此本装置内设有注氯系统,保证催化剂上氯含量在适宜范围内,保证催化剂的活性、选择性、稳定性处于较高的水平,有利于重整反应的进行。
2.装置运行问题连续重整装置自2013年大修后进入第三生产周期,为满足全厂对高辛烷值汽油和氢气的需求,装置保持长周期高负荷运行,期间出现了很多问题。
本文主要选取2016年6月-2016年7月出现的问题进行分析。
从图1中可以看出自2016年6月下旬开始,连续重整反应总温降开始下降,到7月底,反应总温降已由正常的285℃下降到232℃,连续重整产氢量开始下降,到7月底,总产氢量已由正常的85000Nm3/h下降到75000Nm3/h重整生成油芳烃开始下降,到7月底,生成油芳烃含量由78%下降到72%。
重整第一反应器堵塞事故
重整第一反应器堵塞事故
事故现象
抚顺石油三厂40万t/a连续重整装置第五次开工运行期间,首先发现重整循环氢压缩机K201出入口压差最高达0.39MPa(时间1993年7月12日一8月19日)。
对重整反应系统分段检查,结果发现重整一反K201压差达到0.25~0.30MPa。
停工检查重整第一反应器堵的情况:于1993年8月30日对重整反应系统N2置换合格后,31日在重整第一反应器出入口联接管线加盲板;9月1日卸催化剂,开始卸催化剂有一些氧化铁遇空气自燃,而后采用N2保护,卸下的催化剂中含有氧化铁块。
重整第一反应器装7.45m3,筛出催化剂粉尘和碎催化剂颗粒0.3m3,检查反应器内中心管和外栏约翰逊网间隙,在中下部几乎全部破碎的催化剂堵死,严重影响装置的正常生产。
事故原因
分析原因主要是催化剂粉尘回收系统开的不正常,重整催化剂粉尘是一反上部料斗和再生器上部料斗吹出来的,靠提升氢气吹送到回收系统。
经分析查找其堵塞原因如下:
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连续重整催化剂再生部分注氯线堵塞事故分析
( io e ia f ig& Ch m ia . t — ia n p 7 , Chn S n p cHan nRe nn i e cl Co L d Han nYa g u5 81 1 0 ia)
Ab t a t T ec n i u u a ay i e o mi g u i o i a e n r d p s Cy lM a p o e so sr c : h o t o s tlt rfr n nt f n c c Ha n n r f e y a o t “ ce x” r c s f i UOP I i p p r .nt s a e, h c u e f h o i e f e i g p p l e b o k n a s so l r — d n i ei lc i g i CCR r ic s e ; o n e e s r sa d p e e t e me s r swe e c n e n n we e d s u s d c u t r a u e n r v n i a u e r m v p t o wa d u fr r .
收稿 日期 : 2 1 - 3 1 0 0— 2 7 作者 简介 : 刘 忠成(1 8一 ,男。河北 石家庄 人,助理 工程 师, 04年 毕 业于河 北经 济信 息 学院 ,21 年 毕 业于河 北工 业大 学机 械工 程专 业, 90) 20 00 主要 从 事炼 油工 艺技 术工作 。
Ke r sC niu u aa t fr igu iC R ; P rhoo t ln ;R g nrtr lcig y wo d: ot o s tl i r o n nt C ) n c yc e m ( eclre yee e eeao;Bo kn h
石化装置停工大检修典型事故汇编
石化装置停工大检修典型事故汇编Ⅰ、人身事故(一)、高处坠落事故1、四建公司分包商“5.15”高处坠落事故,死亡1人2011年5月15日下午,四建公司分包商——中国化学工程第十三建设公司2名工人,在北海炼油异地改造工程重整装置构十框架7.6米层铺设钢格板。
钢格板放置在构十框架的西北侧。
19时5分左右,廖某在钢格板堆放处作业时坠落至地面,头部受伤,经抢救无效死亡。
事故直接原因:一是作业通道上临时铺设的钢格板没有固定。
二是廖某未将安全带系挂在旁边设置的生命绳上,且违章用安全带挂钩去拖拽堆放的钢格板。
因脚下的钢格板滑落,廖某随同坠落,导致了事故发生。
事故间接原因:一是廖某安全帽带未系好,坠落时安全帽脱开,头部碰到地面时因没有安全帽防护导致伤害加重。
二是现场管理存在严重漏洞。
现场铺设钢格板的2人均没有参加过相应的安全交底,作业许可证上的作业人员名单中也不包含这两人。
三是现场监督检查不到位。
监管人员没有及时发现并制止通道格板不固定、安全带不系挂等违章现象。
2、河北石油公司承包商“7•27”高处坠落事故2010年7月27日下午,岳阳通达建安公司在河北石油唐山分公司任各庄油库进行防腐作业。
孟某(男,42岁)等3人负责201号罐(1万立方米)罐壁底漆防腐工作。
17时13分左右,由于未将滑板绳系牢,绳扣松开,孟某随滑板由罐顶坠落(落差约16米)。
有关人员迅速将其送医院救治,抢救无效死亡。
事故主要原因是作业人员违反操作规程,高处作业未系安全带。
事故暴露出企业在承包商安全监管方面存在严重漏洞。
3、茂名分公司承包商“6.22”高处坠落事故,1人死亡2010年6月22日16时50分左右,茂名分公司承包商——茂名恒孚防腐工程公司(改制单位)承担炼油分部的石脑油罐(容积1万立方米)喷砂防腐作业,准备收工时,1名作业人员在从罐内脚手架下来的过程中,不慎坠落摔伤,经抢救无效,于6月27日19时15分死亡。
事故的直接原因:脚手架的搭设不符合规范要求,没有搭设上下通道,作业人员直接沿脚手架攀爬时不慎滑落。
380万吨年连续重整装置异常运转的分析与处理
380万吨年连续重整装置异常运转的分析与处理摘要:催化剂再生器飞温是连续重整装置最严重的事故之一,可导致催化剂结焦或失活,致使催化剂报废更换,给企业造成重大经济损失。
本文介绍了浙石化380万吨/年连续重整装置催化剂再生系统遇到高碳剂影响装置正常平稳生产的问题,通过对相应的问题进行分析,最终重整部提出可行性的解决办法。
关键词:催化剂再生器飞温高碳剂1.前言浙江石化有限公司连续重整装置由连续重整和催化剂再生两个单元组成,其中连续重整单元和催化剂再生单元采用UOP第三代超低压连续重整工艺成套专利技术。
根据全厂总流程安排,重整反应采用C7+石脑油进料,并采用UOP超低压连续重整工艺技术,重整催化剂采用UOP的R-334型低密度催化剂。
装置规模:2#连续重整单元380万吨/年,催化剂再生单元3175公斤/时(7000磅/时),操作弹性60〜110%年,开工时数8400小时,运转周期为4年1修。
连续重整装置以预加氢精制石脑油、蜡油加氢裂化重石脑油和柴油加氢裂化重石脑油为原料,最大限度生产富含芳烃的汽油馏分(C6+重整生成油),同时副产高纯度的重整氢、液化石油气、戊烷、C6馏分油、含硫燃料气和酸性水等产品。
所产C6+重整生成油送至芳烃分馏装置作为原料,所产重整氢送至PSA装置提浓后送至高压氢气管网。
2#重整进料组分和进料量调整比较频繁,对重整装置的设备、催化剂影响比较大,导致诸多问题。
目前面临的问题:进料板式换热器E-2101A热端温差变大、重整油烯烃含量高、轻组分含量高导致脱丁烷塔C-2102负荷过高(设计进料量13.599t/h,目前25t/h,负荷:184%)、催化剂出现高碳剂导致再生器超温等问题。
2 装置运行问题及分析2.1 再生器超温经过2023年4月21日02时06分2#重整装置再生器氧氯化区温度开始缓慢升高,4月22日02时开始急剧升高,氧氯化区温度TI-22012最高温度达到580℃,温升80℃,冷却区温度TI-22099最高温度达550℃,温升50℃。
同类装置事故汇编
1 同类装置事故汇编1.1 重整催化剂水中毒事故1.1.1 原料带水现象91 年12 月14 日下午,九江石化铂重整装置预分馏塔操作出现异常,塔顶回流罐液面上升,拔头3 3油量增大,随后出现重整产氢量逐渐下降,由4500Nm /h 下降到2000Nm /h,循环氢纯度由83%上升到96%。
查原因时发现预分馏塔、蒸发脱水塔顶回流罐脱出大量水,从预加氢高分也脱出大量水,分析精制油杂质含量均符合指标,判断重整催化剂水中毒。
1.1.2 事故处理重整系统进明水6 个小时,马上采取调整操作,即重整系统各反降温至430~450℃操作,原料换罐,各塔回流罐加强切水,将分子筛投上,在低温条件下操作半个月后,催化剂活性基本恢复。
1.1.3 事故原因1、储运厂原料车间在切换重整原料时,不执行油罐操作规程,重整原料换罐时,未进行切水的原料就送到装置,导致成吨的水进入装置。
2、操作员经验不足,预分馏塔带水操作全部打乱,没有认真分析原因,而采取降温操作的错误方法。
3、操作员责任心不强,回流罐每班切水一次的工作制度不落实,使一个班的时间都未发现,导致催化剂水中毒。
1.2 重整催化剂硫中毒事故1.2.1 事故经过1990 年2 月27 日,抚顺石化公司石油一厂重整装置四台反应器温降突然下降,采样发现重整临氢系统硫化氢含量高达10ppm 以上,经检查是重整尾氢管网氯化铵堵塞,预加氢含硫化氢尾氢窜入重整临氢所致。
1.2.2 事故处理装置立即降温到450℃维持生产,紧急安装一条临时尾氢管线,低温脱硫两周后才恢复正常生产。
1.3 连续重整催化剂结炭中毒事故1.3.1 事故经过2002 年11 月23 日4:00,齐鲁连续重整装置(IFP)重整反应器总温降开始出现大幅下降,一反、二反、三反、四反温降依次降低,其中一反和二反温降下降较快,三反和四反出现明显先升高后降低的趋势。
至11 月24 日13:00 总温降降至最低18℃。
1.3.2 处理过程、切除加氢裂化石脑油(1)因加氢裂化石脑油直接进C101,如果其硫含量高将对重整催化剂活性造成影响,因此首先考虑切除。
连续重整进料硫含量超高事故分析
含有一定 的硫 , 以便利用硫对金属表面的钝化作用 , 防止重整加热炉管 、反应器 内壁及内构件等高温部
区精制石脑油改引加氢裂化重石脑油 , 重整进料硫
位结焦。 目 前 ,大多数连续重整装置的重整进料硫 含量慢慢降低 ,重整反应温降慢慢恢复。 含量 控制 在 ( 0 . 2 5 O . 5)X 1 0 Ⅲ 。如果 硫 过低 , 易 造 2 0 1 1 年8 月 4日, 重整反应部分停止收加氢裂 成反应器壁的结焦, 而过高则会造成催化剂硫中毒。 因此 精制 石脑 油 中硫 的浓度 对 重整装 置 的正 常生 产
Ac c i de n t A na l ys i s o f Su l f ur Ex c e e di ng S t a nda r d i n Fe e d o f C a t a l y t i c Re f o r mi ng Un i t L I U W e n - f e n g ,DUS a n — wa n g
Ke y w o r d s : C o n t i n u o u s c a t a l y t i c r e f o mi r n g u n i t ( C C R ) : S u l  ̄r ; R e i f n e d n a p h t h a
硫在一定的条件下是双( 多) 金属重整催化剂最 持久 的毒物。在某些条件下 ,硫对重整催化剂还有 好处 ,如 重整 装置 开 工时 ,对催 化剂 还要 进行 预 硫
刘 文凤 ,杜 三旺
( 中化泉 州 石化有 限公 司 , 福建 泉州 3 6 2 1 0 3)
摘
要 :简述 了连续重整装置重整反应部分硫 中毒 的现象 ,通过分析得 出罐 区来 的精制石脑油所带溶解氧
事故案例(连续重整装置硫化氢中毒事故)
连续重整装置硫化氢中毒事故1人死亡2016年7月9日,某连续重整装置停工处理,在进行盲板隔离和抽空置换作业时发生硫化氢中毒窒息事故,造成1人死亡。
2016年7月9日8:00左右,某连续重整装置氮气置换完毕,将进行盲板隔离和抽空置换作业。
8:40左右,车间班长罗某在施工现场安排韩某、周某等人分别带领承包商施工人员去确认盲板位置,承包商施工负责人邓某负责分配施工人员。
9:00左右,邓某要求路过施工现场的工艺主管杨某开盲板抽堵作业票,杨某未开。
9:15左右,邓某安排施工人员刘某、程某去分离罐D8201放空管线进行8字盲板掉向作业。
9:20左右,刘某、程某爬上分离罐D8201顶层平台,开始作业。
盲板法兰上部螺栓卸下后,程某站在脚手架上用撬棍撬法兰,刘某站在阀门上提8字盲板。
9:41,8字盲板被拆除,此时盲板法兰处有气体逸出。
刘某、程某急忙解开安全带,撤离脚手架,程某撤离到平台直梯口处晕倒,刘某撤离到地面不久也晕倒。
9:45左右,刘某被现场人员送往医院抢救。
9:50左右,韩某佩戴空气呼吸器爬到D8201顶层平台,发现程某无明显脉搏和心跳,随即就地对其进行心肺复苏。
9:54左右,罗某佩戴空气呼吸器上到平台,发现8字盲板法兰处泄漏,随后关闭了盲板下游阀门,盲板法兰泄漏停止后,协助韩某继续进行心肺复苏。
10:10,消防队和现场人员将程某从平台上救下,接着被120救护车送往医院抢救。
13:40,程某经医院抢救无效死亡。
刘某经抢救后脱离危险,正逐渐康复。
直接原因承包商刘某、程某违章在连续重整装置重整产物分离罐D8201顶部放空线上进行8字盲板掉向作业,高含H2S低压瓦斯反窜,从盲板法兰处泄漏,两名作业人员吸入后中毒,造成程某死亡、刘某重伤。
间接原因(1)违章指挥,违章作业。
一是未办理盲板抽堵作业许可证,承包商负责人违章指挥施工人员进行盲板掉向作业;二是施工人员未按规定要求佩戴空气呼吸器和便携式H2S气体报警仪,违章进行盲板作业。
检修重整反应器 缺氧窒息三人
检修重整反应器缺氧窒息三人
事故经过:8月24日,炼油厂检修公司一队在重整加氢装置检修。
四班进行重整203反应器施工,班长委派电焊工、学徒携带电焊工具进入反应器内施工,施救不当,三人不幸死亡。
事故原因:
1、因203反应器内施工不通风,气焊动火,消耗大量氧气,造成缺氧。
2、安全制度不落实,未采取安全技术措施。
3、施工中无人监护。
防范措施和教训:1、严格执行受限空间作业管理规定气体检测要求。
2、经辨识为特殊受限空间作业,按四级风险管理。
3、进入受限空间作业人员进行安全教育和培训合格,提高自我保护意识和急救知识。
4、受限空间外准备好超过呼吸器等急救设施。
5、受限空间作业必须安排两名男性人员进行监护。
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连续重整装置事故汇编目录1 同类装置事故汇编 11.1 重整催化剂水中毒事故 11.2 重整催化剂硫中毒事故 11.3 重整反应器结焦事故 11.4 催化剂跑损事故 21.5 催化剂提升管弯头破裂事故 31.6 重整第一反应器堵塞事故 31.7 容器严重憋压事故 41.8 锅炉干锅事故 41.9 装置进水事故 51.10 塔内瓦斯外泄事故 51.11 压控阀冻结设备超压事故 51.12 预分馏塔超压事故 61.13 重整临氢换热器出口管线弯头破裂事故 6 1.14 重整高压分离罐出口线堵塞事故 61.15 盲目进罐油气中毒事故 71.16 盲板管理混乱造成紧急停工事故 71.17 瓦斯罐超压险些爆炸事故 71.18 重整反应器出口法兰焊口断裂事故 81.19 氢压机出口补氮气阀阀芯碎裂事故 81.20 某厂重整车间炉管堵塞事故 81.21 氮气窒息事故之一 81.22 氮气窒息事故之二 91.23 氮气窒息事故之三 91.24 氢气压缩机缸套冻裂 101.25 氢气装瓶机抱轴事故 101.26 预加氢压缩机玻璃看窗破裂事故 101.27 往复式压缩机缸盖紧固螺栓断裂事故 11 1.28 氢压机机身及进出口管线震动大事故 11 1.29 加氢进料泵机械密封泄漏事故 111.30 判断失误严重损坏氢压机事故 121.31 重整压缩机曲轴箱爆炸事故 121.32 九江石化铂重整装置F101闪爆事故之一 131.33 九江石化铂重整装置F101闪爆事故之二 131.34 九江石化铂重整装置F101闪爆事故之三 141.35 九江石化铂重整装置F101闪爆事故之四 141.36 加热炉回火伤人事故之一 151.37 加热炉回火伤人事故之二 151.38 加热炉回火伤人事故之三 151.39 加热炉回火事故之四 161.40 加热炉回火伤人事故之五 161.41 重整炉出口法兰着火事故 161.42 处理堵塞管线引起人烧伤事故 171.43 预加氢催化剂自燃事故 171.44 炉膛气体未分析点火爆炸伤人事故 171.45 加热炉炉膛爆炸事故 171.46 扫线动火互不联系造成爆塔事故 181.47 违章操作造成氢气爆炸着火烧伤人员事故 181.48 装置吹扫中着火致使2人被烧死事故 181.49 高温汽油烫伤人事故 191.50 1993年金陵石化铂重整车间氢贮瓶爆炸事故报告 192 镇海炼化公司部分事故汇编 212.1 1980年11月6日炼油厂成品油码头冒罐跑油事故 212.2 1981年3月7日炼油厂热电站重大停电事故 212.3 1981年4月7日炼油厂热电站锅炉严重缺水造成炉管胀接口泄漏事故 212.4 1982年7月23日炼油厂油品车间油罐爆炸事故 222.5 1982年8月14日炼油厂催化车间跑润滑油事故 222.6 1983年9月17日化肥厂合成车间2#渣油贮罐冒罐事故 23 2.7 1984年6月18日炼油厂油品车间油罐抽瘪事故 232.8 1985年1月11日化肥厂火炬倾斜事故 232.9 1987年6月30日化肥厂4118-K1T烧瓦事故 242.10 1988年1月30日炼油厂油品车间碱液严重烧伤事故 24 2.11 1988年11月5日化肥厂仪表工误操作造成全厂停车事故 24 2.12 1989年9月5日炼油厂排水车间重伤事故 252.13 1990年1月5日化肥厂合成车间现场着火伤人事故 252.14 1990年5月22日炼油厂油品车间氢氟酸灼伤事故 252.15 1991年1月21日机修厂铆焊车间检修工硫化氢中毒事故 262.16 1991年4月25日化肥厂合成车间现场着火伤人事故 26 2.17 1992年10月16日化肥厂常明火炬管线水击落架事故 26 2.18 1993年 7月16日炼油厂丙烷压缩机开关带负荷合闸事故 272.19 1994年4月1日炼油厂一套常减压串跑油事故 272.20 1994年10月6日炼油厂催化车间着火烧伤检修工事故 27 2.21 1995年3月31日炼油厂Ⅰ套常减压着火事故 282.22 1995年5月28日化肥厂合成车间误操作引起停车事故 28 2.23 1995年6月22日仓储公司贮运车间串油事故 282.24 1995年9月10日化肥厂0101-V1-3渣油罐憋压损坏事故 29 2.25 1995年9月19日炼油厂焦化行车工违章作业致人重伤事故 292.26 1996年1月23日炼油厂加氢装置润滑油泵轴瓦损坏事故 30 2.27 1997年1月10日化肥厂合成车间1#气化炉闪爆伤人事故 30 2.28 1997年3月13日炼油厂聚丙烯车间三名职工违章抽烟引起闪燃事故 302.29 1997年6月22日仓储公司贮运车间跑油事故 312.30 1997年7月10日炼油厂加氢裂化F-304爆炸事故 312.31 1998年1月22日炼油厂焦化车间火灾伤人事故 312.32 1998年2月13日炼油厂一车间着火伤人事故 322.33 1999年1月29日仓储公司贮运车间串油事故 322.34 1999年3月21日炼油厂油品车间泵房火灾事故 332.35 1999年11月22日炼油厂重油催化检修现场跑油事故 33 2.36 1999年11月26日炼油厂油品车间丙烯栈台火灾事故 33 2.37 1999年12月15日炼油厂重油催化检修现场瓦斯外泄事故 332.38 2000年3月30日炼油厂一车间火灾事故 342.39 2000年4月20日炼油厂二电站CFB锅炉设备损坏的事故 35 2.40 2000年9月29日炼油厂油品车间重伤事故 352.41 2001年3月15日一车间“3.15”火灾事故 352.42 2001年3月31日重一F-501闪爆 362.43 2001年7月24日炼油厂化验职工李一平死亡事故 363 重整装置长期稳定运转中常见问题与相关事故 383.1 重整装置预处理单元腐蚀问题及相关事故 383.2 重整装置的积碳问题与相关事故 413.3 重整催化剂氮中毒问题 443.4 重整原料油的切割与保护问题 453.5 原料中硫的控制问题与催化剂硫中毒事故 463.6 重整反应系统水环境控制问题与相关事故 473.7 催化剂氯失调问题与相关事故 483.8 对突发事故的处理原则和方法 501 同类装置事故汇编1.1 重整催化剂水中毒事故1.1.1 原料带水现象91年12月14日下午,九江石化铂重整装置预分馏塔操作出现异常,塔顶回流罐液面上升,拔头油量增大,随后出现重整产氢量逐渐下降,由4500Nm3/h下降到2000Nm3/h,循环氢纯度由83%上升到96%。
查原因时发现预分馏塔、蒸发脱水塔顶回流罐脱出大量水,从预加氢高分也脱出大量水,分析精制油杂质含量均符合指标,判断重整催化剂水中毒。
1.1.2 事故处理重整系统进明水6个小时,马上采取调整操作,即重整系统各反降温至430~450℃操作,原料换罐,各塔回流罐加强切水,将分子筛投上,在低温条件下操作半个月后,催化剂活性基本恢复。
1.1.3 事故原因(1)、储运厂原料车间在切换重整原料时,不执行油罐操作规程,重整原料换罐时,未进行切水的原料就送到装置,导致成吨的水进入装置。
(2)、操作员经验不足,预分馏塔带水操作全部打乱,没有认真分析原因,而采取降温操作的错误方法。
(3)、操作员责任心不强,回流罐每班切水一次的工作制度不落实,使一个班的时间都未发现,导致催化剂水中毒。
1.2 重整催化剂硫中毒事故1.2.1 事故经过1990年2月27日,抚顺石化公司石油一厂重整装置四台反应器温降突然下降,采样发现重整临氢系统硫化氢含量高达10ppm以上,经检查是重整尾氢管网氯化铵堵塞,预加氢含硫化氢尾氢窜入重整临氢所致。
1.2.2 事故处理装置立即降温到450℃维持生产,紧急安装一条临时尾氢管线,低温脱硫两周后才恢复正常生产。
1.3 重整反应器结焦事故1.3.1 事故经过及处理85年11月8日,上海石化芳烃厂重整第四反应器底部的催化剂卸料管出现了不畅通的现象,于16日开始采用木锤敲击振荡卸料(反应器底部共有10根催化剂卸料管).29日在提升器中发现了小焦块,到86年2月15日出现了大量的焦块,之后又发展并导致10根卸料管几乎均不畅通的恶劣情况。
由于连续使用木锤对催化剂卸料管敲击达3个月之久,导致了10根卸料管与下面的催化剂收集器顶盖连接焊口出现了裂缝,以致H2泄漏,并产生小火。
当时正值装置运行考核,为了考核的需要,不到情况紧急不可停工,必须坚持到86年3月25日。
美国UOP专家也与中方技术人员的看法一致。
总厂领导高度重视该问题,会同厂部、车间领导一起召开现场会,研究探讨,决定选择不停车,在临氢状态下对催化剂卸料管进行补焊。
首先采取用凿子将催化剂卸料管上裂缝尽量凿小,然后用N2吹扫裂缝外再加以补焊,但此方法效果不佳,因为H2泄漏量依然较大,测爆亦不合格。
最后经过大家共同探讨,决定先预制一只包箍(能套装在催化剂卸料管上),并在包箍上引出一段管子,加上阀门。
具体抢修是首先将包箍装在卸料管的裂缝外,打开阀门,使H2从短管内泄出,包箍外部用N2吹扫,然后将包箍接缝以及与卸料管的镶接处进行焊接,补焊完毕,关闭阀门。
通过各方面共同努力,终于完成了在临氢状态下补焊催化剂卸料管这一危险性较高的艰巨任务,从而保证了重整装置考核的顺利完成。
1.3.2 事故原因有关反应器结焦原因,经过中、美专家共同探讨研究,终于在装置运行中得到解决。
问题的症结是原料中无硫存在,金属表面活性大,导致严重结焦。
1.3.3 采取措施(1)、停止使用脱硫保护床FA-313A/B,使反应器进料走FA—313A/B旁路;(2)、向反应器内注硫,进料中的硫控制在0.2~0.3ppm左右;(3)、硫控制了反应器内催化剂的金属表面活性,避免了反应器内的结焦;(4)、在开停工、事故停车中,反应器的温降不要大起大落,严加控制。
1.4 催化剂跑损事故1.4.1 事故经过1990年1月28日,镇海炼化重整车间CB一6催化剂第二周期开工。
下午16:00在进行催化剂升温干燥时,发现循环氢压缩机201出口压力迅速增加,由0.80MPa上升至1.65MPa,立即切换压缩机后,出口压力仍为1.65MPa。
经检查,反202入口压力为1.65MPa,并且其入口有撞击声,判断为反202出故障。
紧急停工后,打开反202入口大盖,有瓷球及CB一6催化剂,反201内已无催化剂,炉202炉管内也充满了催化剂和瓷球。
在处理炉202炉管内催化剂和瓷球时,采用了爆破吹扫法,为回收CB—6催化剂,将爆破口对准反202内,由于冲击力集中在一处,造成反202耐热衬里破损二处,一处为300×300mm,另一处为700×100mm。