气态悬浮焙烧炉两种燃烧站的应用比较
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
130
应 用 科 学
科 20 1O宰年薷第7蟊期
气态悬浮焙烧炉两种燃烧站 的应用 比较
王 志英 (中国铝业重庆分公 司,重庆 408403)
摘 要 Smith公 司 与Jaspe 司燃 烧站在气态悬 浮炉 (GSC)上的应用进行对 比分析 ,指 出两套燃烧站 系统在技术 f=、应 用上的区别及各 自 的利弊 。 关键 词 气 态悬 浮炉 ;燃烧站 ;煤气检漏 中 图分类 号 TF821 文 献标 识码 A 文章 编号 1673~9671一(2010)041—0130—02
图1气态悬浮焙烧炉工艺流程图 气态悬 浮炉共有 四套燃烧站 :主燃烧站V19以煤气为燃料 ,是气态 悬浮炉的主要热发生源 ;V08是点火燃烧站以煤气为燃料 ,为V19主燃烧 站 的点火提供明火 ;T11为干燥热发生器 以煤气做为燃料 ,用于提高废 气 温度 ,避免废气温度低于酸露点对 电收尘造成腐蚀 ;T12为起动热发 生站 ,主要用于气态悬浮炉 的烘炉 ,提高衬体温度 ,以柴油做为燃料。 、 3样炉使用的燃烧站为丹麦Smith ̄司提供的技术及设备 ,甜炉为德国 Jasper' z ̄司提供的 ,这两家公司的燃烧站在许多方面有不 同之处 ,也各有 利弊。 湿AI(OH) 进.3,AO2文丘里 冲散预热 ,经过PO1、PO2完成干燥 、预 热后进.KPo4高温焙烧 ,高温AL0 通过PO3进入cOl—C04J ̄行4级旋风冷 却和一级流化冷却 ,产品进入氧化铝贮运系统。焙烧所需热量 由煤气提 供 ,从AO7进入的燃烧空气与高温氧化铝进行热交换 ,在氧化铝被冷却 的同时空气被预热至81X)--900% ,进入 主炉PO4与煤气燃烧 ,产生的高 温烟气对 氢氧化铝干燥预热后经电收尘排人大气 。 1 两种 燃烧 站对 比 1.1 燃 料 及 烧 嘴 Smith燃烧站使用发生炉煤 气为燃料 ,热值低 (QL=5.4MJ/Nm,)。 JasperS.烧站 以焦炉煤气为燃料 ,热值较高 (QL=15.6 ̄U/Nm,),约为发 生 炉煤气热值的3倍 ,氢气含量高,燃烧速度快 ,煤气消耗量少 ,故煤 气管道 、烧嘴尺寸较小。 单支烧 嘴的结构也发生改变 ,与Smith相 比,Jaspe境 嘴 出口由圆锥 面变为球面 ,孔数 由l6眼变为17眼,其中烧嘴球 面最前端有一跟 ,防止 煤 气 杂质 堵 塞 孔 眼 。 1.2 V19流 量 控 制 方 式对 比 ’ Smith主燃烧站V19有 12支烧嘴 ,分上 下二层在主炉PO4均匀分 布, 每支烧嘴均装有手动控制 阀门,煤气流量控制主要 由计算机通过调节主 管道上 的V02阀来实现。在燃气进行低流量调整 时需操作工在现场调整 烧嘴阀门 ,由于中心与现场通讯不便造成操作与命令的滞后性 ,会 导致 炉温较大波动 ,尤其是V19起动初期 ,有时会 因温度波动报警导致燃烧
特别是当V19煤气用量较小时,通过这3支可调节煤气流量 的烧嘴来 保证其它烧嘴的煤气喷出速度 ,防止烧嘴 的喷出速度降低 ,将烧嘴烧坏 或产 生 回火 现 象 。
1.3 起动热发生器T12
表 1
名称 燃料 流量大小 Smith 柴油 0-630kg/h
流量计 无
控制方式 计算机手动
生 泄 漏 。 Jasper"  ̄ 煤气安全检漏在点火前一次完成 ,点火前 ,V02、V03、
V0 4为关闭状态,V05为打开状态 ,点火时,V02打开 10%。燃料送至V03 阀前 ,关闭Vo5进行检漏 ,如压力开关PSH不 高报说明V03未发生泄漏 , 如高报说 明V03泄漏通过后 ,V03检漏打开V03再关闭 ,使V03与vo425间 充满煤气 ,在规定时间内如压力开关Ps坏 低报说 明V04、V05未能发生 泄漏 , ̄JV03将打开 ,等待现场最后确认起动。如低报则说明V04 、V05 有泄漏 ,燃烧站立即停止下一步工作。以上可看出Jaspe 司在点火前检 漏全部完成 ,以防止泄漏 ,Smith ̄司点火前 ,灭火后各检漏一道阀门, 它可发现燃烧站长期运行停车后 ,阀门粘上煤焦油或其它原因关 闭不严 所造成安全隐患 。
站灭火 ,甚至会造成燃气 突增 ,燃 烧不完全 ,给安全带来极大 隐患 。 Jasper主燃烧站除保  ̄Smith控制方式外 ,还在上层 120 ̄C分布增加三个电 动调节阀 ,可对3支烧 嘴进行小流量调节 ,增强 了中心对V19煤气小流量 的调 节 功 能 ,避 免 了上 述 不利 影 响 的发 生 。
Ja sp er 柴油 O-800k ̄ 有流量计并有 累计 计算机手动和自动
T12为起 动热发生站 ,从上表看出4}}炉有更 多的功能 ,柴油流量有 所增加 ,增强了烘炉能力 ,有利于主炉温度提高 ,使主炉燃烧Leabharlann Baidu更快、 更及时点火 ;增加流量计后,有利于掌握燃料消耗 ;T12'  ̄烧对c01温度 的 自动控制 ,使烘炉可 以自动操作 ,根据烘炉温度调整燃料用量也使烘 炉更 为准确有效进行 。
图2 T1 1点火燃烧站示意 图 Smith ̄司煤气安全检漏系统在点火时 、灭火时判断V04、V05是否泄 漏。点火前 ,V02、V03、V04为关 闭状态 ,点火时 ,V02打开30%,V05 关闭 ,燃料送至V03阀前 ,) ̄1P103压力高报 ,说 明V03发生泄漏 ;灭火前 v05一直关闭 ;灭火 时V03、V04关闭。如P103压力低报说明V04、V05发
1.4 煤气安全检漏对 比 燃烧站 在使 用时为保证安全 ,必 须确 认烧嘴前两道截 止阀不 能发
生泄漏。smith与Jasper;t ̄漏方法不 同。 (以T11为例 ,V19、V08与之相 同
P103为srIli 司检漏压力检测 虚线画出的Ps为4#' J;#Jasper"z}司的检漏压力开关
近几年 国内氧化铝行业建成投用了很 多焙烧炉 ,其 中以气态悬 浮炉 (G.S.C)为主。其 中某厂现有5台气态悬浮焙烧 炉 ,2#炉是我国氧化铝 行业中 首次引进的气态悬浮炉 (G_s_c),也是世界上第一 台使用发生炉 煤气作为燃料的气态悬浮炉 ,设计产 ̄ 1300T/d,负压操作 ,1992年投产 运行 。3#、4#、5#、6屹 态悬浮炉在1994年、2002年 、2004年又相继建 成投产 ,分 别以发生炉煤气 、焦炉煤气做为燃料 ,气态悬浮焙烧炉工艺 流程图如 图1所示 :
应 用 科 学
科 20 1O宰年薷第7蟊期
气态悬浮焙烧炉两种燃烧站 的应用 比较
王 志英 (中国铝业重庆分公 司,重庆 408403)
摘 要 Smith公 司 与Jaspe 司燃 烧站在气态悬 浮炉 (GSC)上的应用进行对 比分析 ,指 出两套燃烧站 系统在技术 f=、应 用上的区别及各 自 的利弊 。 关键 词 气 态悬 浮炉 ;燃烧站 ;煤气检漏 中 图分类 号 TF821 文 献标 识码 A 文章 编号 1673~9671一(2010)041—0130—02
图1气态悬浮焙烧炉工艺流程图 气态悬 浮炉共有 四套燃烧站 :主燃烧站V19以煤气为燃料 ,是气态 悬浮炉的主要热发生源 ;V08是点火燃烧站以煤气为燃料 ,为V19主燃烧 站 的点火提供明火 ;T11为干燥热发生器 以煤气做为燃料 ,用于提高废 气 温度 ,避免废气温度低于酸露点对 电收尘造成腐蚀 ;T12为起动热发 生站 ,主要用于气态悬浮炉 的烘炉 ,提高衬体温度 ,以柴油做为燃料。 、 3样炉使用的燃烧站为丹麦Smith ̄司提供的技术及设备 ,甜炉为德国 Jasper' z ̄司提供的 ,这两家公司的燃烧站在许多方面有不 同之处 ,也各有 利弊。 湿AI(OH) 进.3,AO2文丘里 冲散预热 ,经过PO1、PO2完成干燥 、预 热后进.KPo4高温焙烧 ,高温AL0 通过PO3进入cOl—C04J ̄行4级旋风冷 却和一级流化冷却 ,产品进入氧化铝贮运系统。焙烧所需热量 由煤气提 供 ,从AO7进入的燃烧空气与高温氧化铝进行热交换 ,在氧化铝被冷却 的同时空气被预热至81X)--900% ,进入 主炉PO4与煤气燃烧 ,产生的高 温烟气对 氢氧化铝干燥预热后经电收尘排人大气 。 1 两种 燃烧 站对 比 1.1 燃 料 及 烧 嘴 Smith燃烧站使用发生炉煤 气为燃料 ,热值低 (QL=5.4MJ/Nm,)。 JasperS.烧站 以焦炉煤气为燃料 ,热值较高 (QL=15.6 ̄U/Nm,),约为发 生 炉煤气热值的3倍 ,氢气含量高,燃烧速度快 ,煤气消耗量少 ,故煤 气管道 、烧嘴尺寸较小。 单支烧 嘴的结构也发生改变 ,与Smith相 比,Jaspe境 嘴 出口由圆锥 面变为球面 ,孔数 由l6眼变为17眼,其中烧嘴球 面最前端有一跟 ,防止 煤 气 杂质 堵 塞 孔 眼 。 1.2 V19流 量 控 制 方 式对 比 ’ Smith主燃烧站V19有 12支烧嘴 ,分上 下二层在主炉PO4均匀分 布, 每支烧嘴均装有手动控制 阀门,煤气流量控制主要 由计算机通过调节主 管道上 的V02阀来实现。在燃气进行低流量调整 时需操作工在现场调整 烧嘴阀门 ,由于中心与现场通讯不便造成操作与命令的滞后性 ,会 导致 炉温较大波动 ,尤其是V19起动初期 ,有时会 因温度波动报警导致燃烧
特别是当V19煤气用量较小时,通过这3支可调节煤气流量 的烧嘴来 保证其它烧嘴的煤气喷出速度 ,防止烧嘴 的喷出速度降低 ,将烧嘴烧坏 或产 生 回火 现 象 。
1.3 起动热发生器T12
表 1
名称 燃料 流量大小 Smith 柴油 0-630kg/h
流量计 无
控制方式 计算机手动
生 泄 漏 。 Jasper"  ̄ 煤气安全检漏在点火前一次完成 ,点火前 ,V02、V03、
V0 4为关闭状态,V05为打开状态 ,点火时,V02打开 10%。燃料送至V03 阀前 ,关闭Vo5进行检漏 ,如压力开关PSH不 高报说明V03未发生泄漏 , 如高报说 明V03泄漏通过后 ,V03检漏打开V03再关闭 ,使V03与vo425间 充满煤气 ,在规定时间内如压力开关Ps坏 低报说 明V04、V05未能发生 泄漏 , ̄JV03将打开 ,等待现场最后确认起动。如低报则说明V04 、V05 有泄漏 ,燃烧站立即停止下一步工作。以上可看出Jaspe 司在点火前检 漏全部完成 ,以防止泄漏 ,Smith ̄司点火前 ,灭火后各检漏一道阀门, 它可发现燃烧站长期运行停车后 ,阀门粘上煤焦油或其它原因关 闭不严 所造成安全隐患 。
站灭火 ,甚至会造成燃气 突增 ,燃 烧不完全 ,给安全带来极大 隐患 。 Jasper主燃烧站除保  ̄Smith控制方式外 ,还在上层 120 ̄C分布增加三个电 动调节阀 ,可对3支烧 嘴进行小流量调节 ,增强 了中心对V19煤气小流量 的调 节 功 能 ,避 免 了上 述 不利 影 响 的发 生 。
Ja sp er 柴油 O-800k ̄ 有流量计并有 累计 计算机手动和自动
T12为起 动热发生站 ,从上表看出4}}炉有更 多的功能 ,柴油流量有 所增加 ,增强了烘炉能力 ,有利于主炉温度提高 ,使主炉燃烧Leabharlann Baidu更快、 更及时点火 ;增加流量计后,有利于掌握燃料消耗 ;T12'  ̄烧对c01温度 的 自动控制 ,使烘炉可 以自动操作 ,根据烘炉温度调整燃料用量也使烘 炉更 为准确有效进行 。
图2 T1 1点火燃烧站示意 图 Smith ̄司煤气安全检漏系统在点火时 、灭火时判断V04、V05是否泄 漏。点火前 ,V02、V03、V04为关 闭状态 ,点火时 ,V02打开30%,V05 关闭 ,燃料送至V03阀前 ,) ̄1P103压力高报 ,说 明V03发生泄漏 ;灭火前 v05一直关闭 ;灭火 时V03、V04关闭。如P103压力低报说明V04、V05发
1.4 煤气安全检漏对 比 燃烧站 在使 用时为保证安全 ,必 须确 认烧嘴前两道截 止阀不 能发
生泄漏。smith与Jasper;t ̄漏方法不 同。 (以T11为例 ,V19、V08与之相 同
P103为srIli 司检漏压力检测 虚线画出的Ps为4#' J;#Jasper"z}司的检漏压力开关
近几年 国内氧化铝行业建成投用了很 多焙烧炉 ,其 中以气态悬 浮炉 (G.S.C)为主。其 中某厂现有5台气态悬浮焙烧 炉 ,2#炉是我国氧化铝 行业中 首次引进的气态悬浮炉 (G_s_c),也是世界上第一 台使用发生炉 煤气作为燃料的气态悬浮炉 ,设计产 ̄ 1300T/d,负压操作 ,1992年投产 运行 。3#、4#、5#、6屹 态悬浮炉在1994年、2002年 、2004年又相继建 成投产 ,分 别以发生炉煤气 、焦炉煤气做为燃料 ,气态悬浮焙烧炉工艺 流程图如 图1所示 :