常熟--屏式过热器发生超温爆管的原因分析和预防
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3 爆管后的检查情况
屏过换热管样品内壁氧化皮测厚(出口T91管):
29-28 爆口旁 鼓包处 29-28 爆口旁 未鼓包 处 2927 (1) 2919 (2) 2919 (2) 1228 (3)
Leabharlann Baidu
检测位置
29-28 爆口处
12-2 (3)
03-1 (2)
氧化皮厚 度 (μm)
无
114
109
65
42
2 事件经过
2)第二、三次爆管: 第一次爆管处理结束后于7月26日4:57锅炉点火,9:58机组并网, 14:10发生爆管(机组负荷313MW),16:48机组打闸。第二次爆管距离 并网仅4小时,据锅炉点火也仅9小时。检查发现屏过第19屏,第1根 (编号19-1)换热管下弯头(材质TP347H)向火侧爆管,同时下弯头上 方垂直段(材料为TP347H)一处纵向开裂。爆口呈菱形,变形较大。 第二次爆管检查发现屏过24屏第1根(编号24-1)换热管下弯头处 TP347H外壁发黑,存在严重的超温现象。
3 爆管后的检查情况
5)磁通量检查屏过底部氧化皮堆积情况以及异种钢焊口射线检 查情况如下表。
项目 磁通量检查氧 化皮堆积有信 号 位置 下弯头 附近 第一层 吹灰器 附近 编号(排数-根数) 数量 共8只
29-4、29-19、29-1、19-2、19-5、7-4、3-1、1-1
异种钢焊瘤较 大
30-1、27-2、25-2、24-1、16-1(出口侧)、15-1、15-2、 15-1(出口侧)、14-1、11-2、11-2(出口侧)、7-1、7-2
1 设备基本情况
根据管子的壁温不同, 入口段为φ38×7mm、SA213 T91,屏底部为 φ38×7mm、SA-213 TP347H,出口段为 φ38×8mm、SA-213 T91。 出入口温度分别为438.9℃ 和512℃,每片屏式过热器 均连接有出口和入口集箱 各一只。入口集箱设有节 流孔,节流孔结构如图:
3 爆管后的检查情况
第三次爆管检查情况 1)第3次爆管29-28管爆口与上部及下部的鼓包处都存在明显涨粗,其 中严重鼓包处直径涨粗至42.2mm,轻微鼓包处直径40.3mm,其余区域存 在一定程度地涨粗。爆管处及鼓包处T91都已严重老化。外观未异常的 第3屏第1根管下弯头处TP347H已发生中度老化;其余顶棚下部T91直管 组织未老化。 2)屏过出口段T91管内壁氧化皮厚度见表二。可见除已爆管外其它屏过 出口T91管内壁氧化皮都未超过100μm。
屏式过热器 发生超温爆管的原因分析和预防
华润电力(常熟)有限公司 二零一一年十一月
摘要:本文通过对我公司屏式过热器三次爆管的分析,提出了了预防 屏式过热器爆管的技术措施。
关键词:屏式过热器
超温
爆管
预防
1 设备基本情况
我公司锅炉屏式过热器在7月22日、26日、30日连续三次发生爆管泄 漏。
该锅炉型号为HG1980/25.4-YM1,系哈尔滨锅炉厂有限责任公司引进 三井巴布科克能源公司技术生产的第二台超临界锅炉。以下是锅炉整体 布置图.doc。 屏式过热器布置在上炉膛,沿炉宽方向共有30片管屏,屏间距为 690mm。以下是屏过管屏结构图.doc。
Direction of Flow
d
5.0
a
t nom
lr
dr
1 设备基本情况
每片屏节流孔尺寸分布如下表:
管排入口 管子编号 1-2
Inlet Stub Headers
管子内径d mm 22.5
节流孔dr mm 22.5
3 - 13
2 3 1 Gas Flow 26 27 28
22.5
14
14 – 28
4
5)锅炉启动 时,在机组冲 转前减温水调 门已开启,减 温器出口温度 反 应 有 时 明 显,有时不明 显(如图。此 时 蒸 汽 流 量 低,投减温水 很容易引起汽 温和受热面壁 温波动。
锅炉运行控制情况
并网后旁路快 速关闭
4
锅炉运行控制情况
6)锅炉启动时,一级减温器与二级减温器出口汽温都存在较大幅度地 波动,波动幅度均在30~40℃,从几次启动参数变化曲线分析,二减出 口汽温波动幅度大于一减出口汽温。 7)机组启动后,很快地关闭旁路,引起负荷较大幅度地波动(见上页 图九)。一般应该与机组升负荷配合,缓慢关闭,使得机组负荷平稳增 长。
5
原因分析
另外一个原因,出现严重的壁温偏差可能与低负荷时工质流量低,在每 根管子内的分布不稳定有关系。 第二、第三次爆管由于爆管管未安装温度测点,可能在启动过程中发生 与最后一次启动相似的情况,管壁温度在没有检测手段的情况下迅速升 高,发生爆管。
5
原因分析
4)异种钢接头焊瘤 #2炉屏过下弯头区T91与TP347H的异种钢接头焊缝存在较严重地焊瘤。第 2次爆管时,爆破与超温管的异种钢接头存在较严重的焊瘤,其中一只接 头焊瘤高度在2~3mm;抽查98只接头存在35只有较严重焊瘤,其中13只有 严重焊瘤,存在严重焊瘤的比例很高。 焊瘤的存在对换热管的冷却相当不利,一是形成局部节流,增加局部流 动阻力,如焊瘤高2.5mm,局部流通面积减少40%,会使流经该管的冷却 蒸汽流量降低,出口汽温与换热管壁温升高。
29-1、28-2、26-1、23-2、22-2、21-1、21-1(出口侧)、 19-1、19-2(出口侧)、19-1(出口侧)、17-1(出口侧)、161、14-1(出口侧)、13-1、13-2、13-1(出口侧)、12-1、 11-1、11-1(出口侧)、10-1、10-1(出口侧)、9-1
共13 只
3
爆管后的检查情况
第一次爆管后,对发生爆管和吹损的换热管进行了处理。检查发现发生 爆管的管屏小集箱内第28根换热管管口存在一个直径约15mm的金属异 物,原因比较清楚。通过对异物进行成分分析,材质为15CrMo,该材质 来源并非屏过系统,最有可能的是一级减温器和低温过热器系统。 第二次的检查情况:
异种钢焊瘤稍 大
第一层 吹灰器 附近
共22 只
3
爆管后的检查情况
6)本次对其它部位管子取样5根,送方天公司检查,内壁存在明显地结 垢,存在不太严重地腐蚀痕迹。没有氧化皮脱落疤痕,无残留氧化皮痕 迹,无氧化皮开裂、起皮的痕迹。
4
4.1锅炉运行控制
锅炉运行控制情况
从锅炉运行参数分析,屏过出口汽温一般控制在510℃左右,个别时段负 荷波动时屏过出口汽温在530℃以上,极个别时候甚至达到540℃以上。在 机组低负荷时屏过汽温也在510℃左右。 4.2锅炉启停参数控制 从二号炉几次爆管的停炉与启动参数控制分析,存在以下问题,容易引起 受热面内壁氧化皮大面积脱落的问题: 1)通风冷却时间长。7月22日第1次爆管后停炉,熄火后吹扫30分钟才停 机,(一般吹扫5~10分钟)。
2 事件经过
第二次爆管处理结束后于7月30 日 6:30 锅 炉 点 火 , 12:48 机 组 并 网 , 20:37 发 生 爆 管 ( 即 组 负 荷 470MW),此时主/再热蒸汽温度控 制在530/560℃运行。停炉后检查 发现屏过第29排第28根(内圈第1 根)出口段T91爆管,爆口距顶棚3 米处。爆口呈菱形,变形较大,明 显减薄。检查发现爆口上方存在严 重鼓包;爆口下方也轻微地鼓包, 爆口如图:
6
结论
1)第一次爆管的原因是由于节流孔异物所致。 2)锅炉厂原有温度测点安装不合理,数量过少,不能监视工况最恶劣 管子的壁温情况。 3)第二、三次爆管原因是由于在机组启动过程种发生流量分配不均, 进而造成低流量管管壁超温爆管,从最后一次启动过程来看,这种流 量不均通过运行及时发现和调整是可以消除的。
51
86
74
65
注:(1)出口段顶棚下5.5米;(2)出口段顶棚下13米; (3)出口段顶棚下3米。
3 爆管后的检查情况
3)用内窥镜检查已爆换热管未 发现异物,管底部以上4~5米 范围内氧化皮脱落80%以上,与 其相邻的29-27管内壁也存在氧 化皮脱落现象,如图:
4)30个入口小集箱采用内窥镜 检查未发现异物;屏过出口T91 管检测不存在明显胀粗;屏过 入口A侧一级减温器用内窥镜检 查正常(对应屏过B侧汇集集 箱);屏过B侧汇集集箱用内窥 镜检查正常。
1)打开全部30排入口集箱手孔、两只汇集集箱放空气管,用内窥镜进 行内部检查,未发现异物,集箱内壁氧化皮生成量较大,局部鼓起。
2)外观检查整个屏过的外部超温情况,发现左数第24排最外圈管不锈 钢管段外壁发黑,对该管进行割除,用内窥镜逐段检查,无外来异物, 发现该管管壁氧化皮脱落严重,并在底部弯头处有少量堆积情况,如下 图。
7
预防措施
为了避免过热、再热蒸汽系统发生爆管,应从设备和运行两方面进行预 防和控制: 1)定期彻底清理系统能可能存在的异物。7月22日发生的屏过爆管,即为 节流孔堵塞异物所致,虽然在机组投产后进行过彻底的异物清理,但是在 运行过程中其它设备中的焊渣、焊瘤仍然有可能进入系统,尤其是屏过, 屏过入口集箱节流孔孔径较小,极易发生堵塞,所以定期清理十分必要。 2)增加屏过壁温测点。通过几次观察,和历次爆管分析,屏过管排最外 圈管与最内圈管爆管的可能性较大,主要原因是最外圈管受热辐射最大, 最内圈管由于节流孔孔径最小,而且处于集箱端部,最容易发生异物堵 塞,所以,应在每排最外圈和最内圈增加壁温测点。
5
3)壁温检测
原因分析
为了监视机组启动过程管壁温度的变化,第三次检修过程中在屏过出口管 增加了30只温度测点,最后一次启动过程中发现在一台磨煤机和两台磨煤 机运行时,各个管壁温度非常不稳定,尤其是最外圈管,个别管管壁温度 在短时间内达到了585℃,远远超过其它管壁温度,并有进一步升高的趋 势,在这种情况下,运行人员通过调整得到缓解。 发生这种现象与个别管子内氧化皮的脱落堆积有关,一般情况下T91氧化 皮是不容易脱落的,但是在锅炉停运过程吹扫冷却时间过长和启动过程减 温水投入过早和流量过大,造成壁温大幅度波动等情况下,养化皮会发生 开裂,在条件具备时发生脱落。
22.5
12
2
事件经过
1)第一次爆管: 2011年7月22日20:15分左右二号锅 炉屏式过热器发生爆管,23日1:55左 右停机。 爆管位置为左数第7排内圈第一根出 口段,距离顶棚约3米距离,根据爆口 形状判断为长期超温爆管,如图四, 爆管吹损与其相邻另外两根管子,打 开第7排入口集箱检查,发现内圈第一 个管口存在一直径约15mm的异物。
从以上运行控制过程来看,有可能造成管子内壁氧化皮的脱 落。
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原因分析
1)内圈第一个管口存在的异物,是造成第一次爆管的直接原因,异物来 源可能是屏过以前的一级减温器、低温过热器等。 2)从第2次、第3次爆管分析,都属于短期过热爆管,过热的的原因是管 子内部工质流量降低。工质流量的降低的原因可能是换热管发生堵塞, 可能是工质流量分配不均。引起堵塞的原因可能有内壁氧化皮大面积脱 落堵塞,节流孔异物堵塞,从机组启停过程的运行控制来看,具备氧化 皮脱落的条件,而且管子内部内窥镜检查有氧化皮脱落的痕迹,由于屏 过管子内径较小(22mm),少量的氧化皮脱落即可造成通经大幅度减 小,而且通经降低进一步影响流量降低,使脱落的氧化皮更加难以带 走,进而加剧堆积。
2)熄火后焖炉时间较短,为3小时35分。
4
3)停炉时屏过 进出口汽温都 存在较大幅度 地瞬时波动, 大的温度波动 幅 度 稍 高 于 30℃ , 超 过 40℃ 的 很 少 , 但明显是瞬间 波动,个别升 温 速 率 达 到 21.8℃/min , 如图九:
锅炉运行控制情况
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锅炉运行控制情况
4)停炉后存在一级 减温器出口汽温明显 突升,存在减温水完 全关闭后汽温大幅度 回升现象。二级减温 器A侧出口汽温也存 在回升现象。如图。 停炉时,主、再热器 减温水手动门都是在 锅 炉 MFT 后 关 闭 , 这 与 MFT 后 一 级 减 温 器 后汽温较大幅度地回 升是关联的。
3
爆管后的检查情况
第二次爆管后管子内壁的氧化皮状态:
3
爆管后的检查情况
3)对30排全部屏底弯头进行磁通量氧化皮检查,无明显氧化皮堆积;
4)对30排管屏进行管子涨粗检查,外径均在38.5mm范围以内,无明显涨 粗。 5)对19排和24排管子焊口进行了检查,发现 异种钢焊口内部焊瘤,如图。 6)取样化验19-1管TP347H管爆管处与开裂处 组织严重老化,24-1管TP347H未见明显老化现 象; 19-1管爆口前(下行)T91管以发生完全 相变,内壁氧化皮厚0.26mm;爆口后(上行) T91管严重老化,内壁氧化皮厚0.21mm。