五级旋风预热器撒料装置改造
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
五级旋风预热器撒料装置改造
余耀玲 张国峰 豫南水泥有限公司(
463200)
1 原因分析
河南省豫南水泥有限公司,日产700t 熟料
生产线,1993年9月投入生产,主机配置为Φ3.2m ×10m 中卸烘干磨,Φ3m ×48m 回转窑,五级旋风带RSP 分解炉,两台Φ2.4m ×13m 水泥磨等。
1996年
对预热器混合磨等进行改造,2002年又对供料、供煤、预热器、篦冷机等进行改造,使熟料从日产700t 提高到900t 。
但仍然存在一些问题,主要是:系统阻力大,稳定生产时高温风机入口阻力高达7000Pa;热损失大,出C1废气温度高达410℃;高温风机转速1420r pm 、电流高达58A 。
熟料质量也不理想,三天强度优等品率小于70%。
经多次组织技术人员现场探讨分析,认为造成上述问题的主要原因是:进入各级预热器筒体的生料分散不均匀,热交换率低,造成入窑生料分解率低,加重了窑系统的热负荷。
原设计的台式撒料装置虽已改成1000mm ×400mm 的可调节插入式的板式结构,但插入短时起不到生料分散作用;插入长时,对生料分散有一定效果,但由于截面风速变化大,气流碰撞及湍流严重,形成局部阻力大,造成各级预热器出口气压过高,为了保证入窑生料的分解率只有控制较高的出口温度,造成耐热钢板变形,分散效率更低。
因此,要提高产量,提高生料分散率与降低系统阻力是问题的关键。
2 改造措施
经过反复对所使用的板式撒料装置进行使用观察后,决定将三、四、五级预热器撒料装置板式结构改造成中间凸起的弧形盒式结构,如图1。
2003年1月定检期间,在不改变预热器外部结构、投资很少的情况下,完成改造。
3 改造效果
改造后经两年多的生产,熟料产量提高到960t/d,熟料三天强度提高1.5MPa,二十八天强度增进曲
线合理,大窑避免了由热工制度不稳造成预热器堵
塞的工艺性停车。
图1 撒料装置改造示意图料管 2、板式调节阀 3、预热器筒体表1 改造前后运行参数及经济技术指标
名称
改造前
改造后
熟料产量900t/d 960t/d 入窑分解率85%93.5%C1出口温度410℃360℃Mc 出口温度900℃870℃C1负压-7000Pa -6500Pa 高温风机转速1420r pm 1390r pm 高温风机电流58A 56A 吨熟料煤耗197kg 192kg 吨熟料电耗37.1kwh 36.2kwh 熟料优等品率66%77%f -Ca O 合格率85%93%熟料三天强度
28.3MPa
29.8%MPa
经过技术改造,每年可增加收入320多万元,节约用煤217t,节约用电18万kwh 。
熟料强度提高,增加了混合材掺量,降低了水泥成本和水泥综合电耗。
3
32005年1期
河南建材
© 1994-2006 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. 。