大唐景泰电厂化水调试总结
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大唐景泰电厂化学水处理调试总结
甘肃电力科学研究院罗国甘730050
关键词:水处理反渗透除盐混床调试
大唐景泰电厂是新建电厂,是甘肃首台660MW机组,由甘肃电科院负责其调试工作。化学补给水系统调试于2008年12月开始,至2009年5月基本调试结束,系统投运正常,出水水质符合设计标准及相关规范。整套系统的设备与以往调试过的300MW机组相比,没有增加新设备,调试过程比较顺利,调试中发现的大部分问题都能得到很好的解决,部分问题未给出解决方案,有待通过进一步的工况调整,并作相应的试验,最终解决问题。
系统流程如下:空气擦洗滤池来水→主厂房加热→生水箱→超滤装置→清水箱→清水泵→反渗透装置→淡水箱→淡水泵→阳床→除碳器→除碳水箱→除碳水泵→阴床→混床→除盐水箱→除盐水泵→主厂房凝水补水箱。
系统连接与运行:2套叠片过滤器、2套超滤单元及2套反渗透单元均采用并联连接方式,均不设备用;一级除盐+混床均采用并联连接方式。系统设计出力130t/h。单台超滤装置出力为100t/h,单台反渗透出力为65t/h,一级除盐+混床离子交换设备出力130t/h。
以下就调试出现的主要问题及处理情况逐条进行分析说明。其中包含有设计变更方面内容,也提到了运行中需要注意的问题。下文出现的“甘谷调试”是指07年大唐甘谷电厂化学调试;“辛店调试”指06年山东华能辛店电厂化学调试。
1、反洗跑脂及流量控制。
由于阳、阴、混床反洗均无手动门,不便于控制反洗流量,在安装阶段曾建议厂里增加反洗进水手动门,阳床大、小反洗2个,阴床大、小反洗2个,混床大反洗1个。实际调试过程中发现,阳、阴床反洗时存在跑脂现象。由于进水手动门未能及时加装,只能通过自用水泵出口手动门调节,报告书中提到操作时应缓慢开启,调整反洗流量平稳上升。早期流量计未投入时,阳、阴、混床的反洗流量只能人工判断。
阳、阴床上部配水装置一般是在十字管或圆筒管上开有许多小孔,外面包有滤网或不锈钢丝,也有直接采用绕丝结构的。对于包有滤网的要注意在安装阶段检查滤网包裹的层数,不能太密,否则在反洗时碎树脂容易将滤网堵死。如若在调试阶段将滤网拆除,对于单室床来说则不需要体外清洗,但是要特别注意反洗操作,控制好反洗流量防止跑脂。
2、超滤装置反洗爆管问题。
超滤装置反洗时因反洗进水门开启过慢,时间长达一分钟,造成系统憋压严重。阀门开启的瞬间流量过大,超滤装置受到的冲击力很大,造成组件连接管时常崩开,反洗自动无法投入。每40分钟一次的反洗,需人工点操进行,通过反洗水泵出口手动门调节流量,极大增加了运行人员的操作量。后经过各方讨论,将进水门改成电动慢开门后问题得到解决。
3、系统短接制水问题。
超滤、反渗透系统的调试需要先投入自动控制程序以及流量压力等测点。在早期由于工期紧张,本次调试采用了临时方案,经过短接系统,先进行除盐系统的调试。工艺流程如下:生水箱→(短接)→淡水箱→淡水泵→阳床→中间水箱→中间水泵→阴床→混床→除盐水箱。先制取软化水用于再生阴阳床,得到的一级除盐水用来第二次再生阴阳床,之后的出水用来再生混床,得到的二级除盐水再次再生阴阳混床即可达到出水达标。这个临时方案为现场赢得了宝贵的时间,保证了节点目标顺利完成。但是这种短接方式不宜用于大量制水,一是阴阳床周期大大缩短,通常8-10小时即失效,再生操作频繁。二是早期生水水质未经过超滤处理,可能会造成阳树脂污染。
4、反渗透出力不足问题。
系统初期投运时,反渗透装置出力不足,经过分析判断可能是水温低导致的(生水来水温度在10℃左
右)。反渗透产水对进水水温的变化十分敏感,随着水温的增加,水通量也线性的增加。资料表明水温每增加1℃,水的透过速度约增加2%。之后建议厂里采取有效措施,保持生水加热器的连续运行,向化学制水车间提供30℃左右的生水,问题得以解决。生水温度提升至25℃时,产水量由原来的30t/h左右提升至65t/h,达到了额定出力。
提高水温虽然有助于增加产水量,但过高的温度会导致膜高分子材料的分解以及机械强度的下降,反渗透膜元件的最高使用温度一般为40~60℃。有时为了防止二氧化硅的析出,也可以提高水温,增加溶解度。
6、树脂上托现象。
在阴床调试期间,床体失效后再生进碱时发现床内树脂有整体上托现象,下视窗能明显观察到高度为200mm左右的断层。在辛店调试和甘谷调试中也遇到过这种问题。经多次查找没有发现有报导此问题的文献资料。作者猜想可能是下列原因造成的:
1)碱液浓度过大。此种可能性较低,有资料显示高混树脂分层所需的碱液浓度大于10%,方能使树脂上升。在开始进碱的时候,因为在线浓度计未投入,只能通过计量箱液位下降速度判断。前几分钟有可能进碱浓度偏大,但是前期床内有水,碱液应该被稀释,达不到较高的浓度。大约5分钟后人工调整过的浓度一般都在3-5%之间。因此碱液浓度不会是造成树脂上托的主要原因。
2)再生流量过大。与上面所说类似,早期调试时流量计尚未投用,一般都是人工通过排水量判断,有经验的运行人员一般都会控制在较小的范围内。另一方面流量大会引起树脂乱层,能通过视窗观察到树脂在动,而实际未发现树脂乱层的现象。猜想是前几分钟流量控制不当,给树脂造成一个整体冲击,加之树脂层压实现象较严重,因此造成上托。这种猜想尚需要进一步分析流量数据才能确定。
3)树脂层内夹气。再生过程中一直保持树脂层内有水,因此,气的来源只可能是喷射器来,但是喷射进碱系统是封闭系统,不可能有大量空气被带入。那么,即便是带入少量的空气,是否就能引起树脂上托呢,需要有数据或文献资料支持此观点。
4)树脂未预处理。因调试工期较紧张,树脂未经过漂洗及预处理就直接装入床体内,碎树脂较多。几个运行周期后能观察到压差明显上升,树脂在运行过程中被充分压实。再生时小反洗未能充分松动树脂,导致进碱引起整体上托。
以上分析了几方面的可能性,就单方面而言,可能性都较低,故作者认为是几方面共同作用引起的树脂整体上托现象。具体原因有待日后通过实验验证。
7、混床反洗加酸问题。
在对混床进行调试时常遇到一个难题,就是阴阳树脂的分层。一般电厂的运行规程都是直接反洗分层,可实际上这种操作分层的效果很差。阴阳树脂的分界线十分模糊,且在阴树脂中能观察到阳树脂的存在,这是由于静电作用引起阴阳树脂抱团造成的。特别是新树脂,这种现象尤为突出。一些文献资料及教材提到反洗时适当加入一些NaOH可消除静电,并且由于树脂转型后增大了阴阳树脂的湿真密度差,更利于分层。在更早一些时候,现场调试也是采用这一方案的,但是这种方案由于混床的结构问题,实际操作起来比较麻烦,且效果不稳定。因为混床的进碱口是在中间,加NaOH时,只能开进碱门和反排门,这样碱液就不能直接作用于树脂,而是大量存在于树脂上面的水里。如果不开反排门,转而开正排门,又会因为正排流量过大不易控制水位。从05年山西榆社调试开始,甘肃电科院的姬晓川高工就尝试采用另一全新的方法来分层。考虑到分层失败最主要的原因是静电作用,故舍弃加NaOH改为加盐酸。为了测试修改方案造成的密度差缩小对分层的影响,及所需浓度和盐酸用量,姬高工带领相关调试小组成员做了大量的小型实验,实验证明,盐酸代替NaOH是可行的,且最终的效果更佳。在实际应用时,每台混床分层前加入300升的盐酸,控制浓度在5%左右,在进酸过程中,同时打开反洗进水门,并通过进水手动门调节流量,维持在树脂刚刚能动为宜。待盐酸进完后,不停喷射来水,加大反洗流量,使得树脂充分扬起。这一过程所需时间应当尽可能短些,这样才能保证盐酸作用于树脂。若时间过长,盐酸被稀释到较低浓度,树脂极有可能又会再次抱团。树脂充分扬起后就可以停止反洗了,让树脂自由沉降分层,最后的效果应该是能观察到一条分界十分明显的树脂分界线。
对于盐酸代替NaOH的方案,目前还没有相关的报道,经过这几年的实际应用检验,作者觉得这是一