水煤浆气化装置事故案例

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3、合成气系统流程存在设计缺陷是间接原因。
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事故教训及防范措施:
1、树立牢固的安全意识,严格做到不安全不 检修,不安全不生产;
2、在危险环境中工作时,应有可行的防范措 施;
3、当发现设备存在缺陷时,应及时采取措施 处理,防止事故出现;
4、检修与工艺人员加强沟通,做好工艺处理, 并执行签字确认制度。
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事故原因:
1、操作人员在发现问题后处理不当是造成事 故的直接原因;
2、处理前未考虑后果,业务能力差,是根本 原因;
3、工艺管理措施不到位是间接原因。
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事故教训及防范措施:
1、完善工艺管理制度,气化炉投料严格按程 序执行,完善票证管理;
2、提高操作人员业务水平及责任心,提高事 故预判能力。
3、管理制度不到位是造成事故的间接原因。
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事故教训及防范措施:
1、加强操作人员的责任心教育,提高安全意 识;
2、通过管理手段避免或减少人员失误带来的 事故,如悬挂警示牌、执行操作票及手指 口述等;
3、禁用未经合格培训人员操作; 4、做好事故预想。
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CO中毒事故
事故经过: X年X月X日,某公司3#气化炉开车前,
4、对DCS报警内容进行分级管理,采用不同 方式处理;
5、从源头上预防渣口堵塞现象
6、四喷嘴气化炉严格执行压力-负荷操作曲 线。
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水洗塔爆炸事故
X年X月X日,某厂气化炉投料后,发 现氧气入炉30S后炉温仍不断上升,班长指 令现场操作人员对气化炉进料系统检查, 发现炉前煤浆进料管线上导淋关闭不到位, 现场操作人员得到中控许可后关闭该阀, 阀门关闭后10S,在洗涤塔内发生爆炸,控 制室紧急停车。事故造成洗涤塔内件被炸 坏,直接损失20万元,气化炉停车2个月。
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6
氧气管线爆炸事故
事故经过: X年X月X日,某厂气化炉开车前,建
立氧气放空流量前,操作人员到气化框架 打开该气化炉氧气总阀(手动阀)的过程中, 阀门发生爆炸着火,造成三人重伤,整个 生产系统停产10天。
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事故原因: 1、氧气管线流程设计存在严重缺陷; 2、对氧气介质的危险性认识不足; 3、对氧气管线存在的隐患未做认真分析。
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事故原因:
1、气化炉渣口堵塞,耐火砖出现缝隙串气, 是直接原因;
2、操作人员责任心不强,在出现3次超温报 警后没有发现是主要原因;
3、管理制度不完善是根本原因。
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事故教训及防范措施:
1、操作人员要加强责任心,克服操作的随意 性;
2、提高操作人员异常情况判断及处理能力;
3、应赋于操作人员紧急停车的权力;
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气化炉下降管变形事故
事故经过:
2011年上半年,某厂两台气化炉运行 过程中出现渣口压差上升且波动大,气化 炉排渣中有较多大块及玻璃丝,提温操作 运行数日后,仍无好转,后出现气化炉托 砖板温度升高现象,气化炉低负荷运行, 数日后,A炉合成气温度升高,超过联锁指 标造成气化炉跳车,停车后检查发现下降 管内大量挂渣堵死,下降管严重变形并出 现穿孔。其它气化炉也数次出现同类现象。
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事故原因分析:
1、 事故的直接原因是操作工误将正在运行 的B#煤浆泵出口导淋阀打开,煤浆泄出, 使进入烧嘴的水煤浆流量、压力瞬间下降, 导致进入气化炉的氧气和炉膛内的高温、 高压工艺气从烧嘴煤浆环隙倒窜到煤浆管 线,达到混合气体的爆炸极限而发生爆炸;
2、此事故是一起典型的误操作责任事故。事 故的根本原因是操作人员麻痹大意,责任 心丧失;
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事故教训及预防措施: 1、完善氧气管线流程,增加安全设计; 2、对新改进的流程要进行充分的安全论证; 3、对氧气管线管理要严格; 4、现场操作之前预想异常后果。
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煤浆管线爆炸事故
事故经过: X年X月X日,某厂因运行的B炉锁渣阀泄漏,
计划将其切换至A炉运行,于当日安排对A炉系统 进行倒炉前检查,为防止A炉的煤浆管线堵塞、 积水而影响切换,当日8时30分左右,当班班长 与一名操作工一起到现场A煤浆给料泵的出口排 液,2人错误来到正在运行的B泵处,开启该泵出 口导淋阀,因阀太紧于是找到民工帮助开阀。阀 门打开后导致高压煤浆喷出,排放管线受压反弹 变形,将一民工挤压在变形的排液管线与管道支 架之间而不能逃生。随即煤浆管线发生爆炸,该 民工死亡。现场作业的6人不同程度受伤。
水煤浆气化装置 事故案例
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1
事故发生的主要原因
物的不安全状态+人的不安全行为=事故
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2
人身伤害事故
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3
闪蒸汽烫伤事故
事故经过:
X年X月X日,某厂气化装置投料后, 中压闪蒸器底部堵塞,造成黑水无法排到 真空闪蒸器,操作人员在设备内带压情况 下打开设备锥底排放阀,对锥底进行疏通, 当底部疏通后由于导淋阀无法及时关闭, 操作人员紧急撤离,一名操作人员撤离到 厂房角落窗口处,因厂房内充满蒸汽被烫 伤。
维修人员在倒通气化炉工艺气大盲板过程 中,有较多气体外泄,造成3名维修人员中 毒,入院治疗。
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事故原因:
1、3#气化炉系统合成气切断阀内漏,合成气 总管内合成气反串外泄是造成维修人员中 毒的直接原因;
2、维修人员在发现合成气外泄情况下,未采 取防范措施继续作业,安全意识差,是根 本原因;
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15
设备损坏事故
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16
气化炉串气鼓包
事故经过:
X年X月X日,某厂中班技术人员在对 DCS画面检查时,发现A炉壁温有两点超温 严重,随即通知班长及车间值班人员,车 间值班人员想用红外测温仪测温时,发现 测温仪损坏,此时中控主操发现气化炉渣 口压差较大,班长将情况向调度及领导汇 报,接指示后提高炉温至1450℃操作,同 时指令现场操作人员到现场实测壁温,操 作人员到现场后发现气化炉燃烧室下部已 烧红、鼓包,班长接通知后,立即紧急停 车。事故造成生产系统停车30天。
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4
事故原因: 1、违章指挥、违章操作是事故的直接原因; 2、员工安全意识欠缺是根本原因; 3、黑水管线设计存在缺陷是间接原因。
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5
事故教训及防范措施: 1、杜绝违章指挥及违章操作; 2、作业前对现场安全状况进行评估; 3、有事故预案; 4、对易出现堵塞的流程进行改进,增设防堵
设施。
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