炉水循环泵电机绝缘处理
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
7.准备好充足的灭火器,检查电机周围无易燃、易爆物品。
8.由于气温过低,将电机及接线盒外壳加上伴热带,接线盒处接两盏碘钨灯,以提高电机本体温度,加快绝缘材料固化。
9.绝缘材料固化时间应大于24小时,期间派专人在现场值班,每隔30分钟测量一次电机绕组引线温度,防止温度过高损坏绝缘或引发火灾。
三、电气试验、连接:
2.详细科学技术内容
#4炉炉水循环泵电机定子绕组引线绝缘处理
2009年01月04日01时40分#4炉炉水循环泵运行中开关零序电流保护动作跳闸。办票后就地检查电机接线盒处焦糊味大,打开接线盒发现电机接线柱及接线盒表面集有黑色粉末,进一步检查发现W相接线绝缘子根部有少量黑色粘稠液体,下部壳体有水流痕迹。取下绝缘子发现接线柱绝缘层严重碳化,但铜导电杆无过热、烧流、变色。测量电机定子绕组绝缘为0兆欧。判断电机定子绕组W相引线绝缘受潮发生单相接地短路故障,电机定子绕组引线绝缘损坏。联系生产厂家上海凯士比泵公司技术人员,发传真、现场照片说明电机受损情况,请厂家分析原因并提出处理方案,到现场配合处理,厂家答复需要返厂维修,维修及运输大约需要25天。
4.关闭泵壳的排出管线上的阀门,然后进行注水,直到水从吸入管线的放空阀中流出。
5.关闭所有阀门,在安装侧取下供水管线,所用原装的闷头法兰和螺纹塞密封泵的注水接头。
二、绝缘处理:
1.将电机W相定子绕组引线碳化绝缘层剥开,清除损坏绝缘层,露出绝缘材料本色。
2.用带电清洗剂对定子绕组引线绝缘层进行清洗,去除表面黑色碳粉及杂质。
5.由于接线盒无法恢复,电缆接头应做外绝缘处理,保证相间及对地绝缘性能可靠。
6.接线盒防水措施可靠。
四、必要的防范措施:
由于现场无法对炉水循环泵进行静水压试验,而泵、电机整套装置充满液体,压力与锅炉系统压力相同,电机W相定子绕组引线绝缘重新处理后的密封能否承受20多兆帕Hale Waihona Puke 统压力无法验证。特制订以下防范措施:
1.用2500V摇表测量测量电机充注状态时绕组的绝缘电阻,应大于200兆欧。
2.用QJ44双臂电桥测量电机UV、UW、VW相间直流电阻,阻值平衡。
3.采用和电机电压相同的试验电压,或对于大于5KV的电机采用5000V。
4.接线端子不应受力,供电电缆必须足够长,已适应泵装置的位移。敷设带有膨胀回路的电缆。
3.用2500V摇表测量电机定子绕组绝缘电阻及吸收比。
4.用QJ44双臂电桥测量电机UV、UW、VW相间直流电阻。
5.用电吹风器将定子绕组引线室吹扫干净、干燥。
6.将定子绕组引线室充满环氧树脂固化剂及云母粉,用预先做好的模具从导电杆套入,推至绕组引线室六角螺母处,用四条螺栓将绝缘材料紧紧的压在引线室,作绝缘处理。
4.机组运行期间随负荷的调整,锅炉系统压力不断变化,应不间断对炉水循环泵参数进行监控,以防止高压水系统泄漏。
5.机组下一检修周期,如时间充裕,应考虑将电机返厂维修、试验,已确保设备的性能。
1.电机运行前、机组运行期间,炉水循环泵接线盒处设置隔离措施。
2.电机运行期间密切观察CSC系统采集数据:高压冷却水温度变化、系统压力变化、电机电流趋势等。
3.机组并网负荷200MW以上,炉水循环泵电机停运后,办票检查电机接线盒处绕组引线渗漏水情况,如发生渗漏,立即拆除电缆用预先准备好的堵板将渗漏处封严,防止发生高压水系统泄漏故障。
由于我公司#4机组停机周期短,电机无法返厂维修,制定以下处理方案:
一.电机冲洗、注水:
1.检查所用冲洗用辅助设备确保其绝对清洁,用清洁的水通过电机下部的起动注水管线进行冲洗电机。
2.通过一条供水管线以5升/分的流量冲洗电机,直到从泵壳的排出管线的泻水阀中流出清洁、干净的水。
3.电机注水使用脱气水、冷凝水或锅炉用水,含固体物质量不超过0.25ppm,温度4---50度。
8.由于气温过低,将电机及接线盒外壳加上伴热带,接线盒处接两盏碘钨灯,以提高电机本体温度,加快绝缘材料固化。
9.绝缘材料固化时间应大于24小时,期间派专人在现场值班,每隔30分钟测量一次电机绕组引线温度,防止温度过高损坏绝缘或引发火灾。
三、电气试验、连接:
2.详细科学技术内容
#4炉炉水循环泵电机定子绕组引线绝缘处理
2009年01月04日01时40分#4炉炉水循环泵运行中开关零序电流保护动作跳闸。办票后就地检查电机接线盒处焦糊味大,打开接线盒发现电机接线柱及接线盒表面集有黑色粉末,进一步检查发现W相接线绝缘子根部有少量黑色粘稠液体,下部壳体有水流痕迹。取下绝缘子发现接线柱绝缘层严重碳化,但铜导电杆无过热、烧流、变色。测量电机定子绕组绝缘为0兆欧。判断电机定子绕组W相引线绝缘受潮发生单相接地短路故障,电机定子绕组引线绝缘损坏。联系生产厂家上海凯士比泵公司技术人员,发传真、现场照片说明电机受损情况,请厂家分析原因并提出处理方案,到现场配合处理,厂家答复需要返厂维修,维修及运输大约需要25天。
4.关闭泵壳的排出管线上的阀门,然后进行注水,直到水从吸入管线的放空阀中流出。
5.关闭所有阀门,在安装侧取下供水管线,所用原装的闷头法兰和螺纹塞密封泵的注水接头。
二、绝缘处理:
1.将电机W相定子绕组引线碳化绝缘层剥开,清除损坏绝缘层,露出绝缘材料本色。
2.用带电清洗剂对定子绕组引线绝缘层进行清洗,去除表面黑色碳粉及杂质。
5.由于接线盒无法恢复,电缆接头应做外绝缘处理,保证相间及对地绝缘性能可靠。
6.接线盒防水措施可靠。
四、必要的防范措施:
由于现场无法对炉水循环泵进行静水压试验,而泵、电机整套装置充满液体,压力与锅炉系统压力相同,电机W相定子绕组引线绝缘重新处理后的密封能否承受20多兆帕Hale Waihona Puke 统压力无法验证。特制订以下防范措施:
1.用2500V摇表测量测量电机充注状态时绕组的绝缘电阻,应大于200兆欧。
2.用QJ44双臂电桥测量电机UV、UW、VW相间直流电阻,阻值平衡。
3.采用和电机电压相同的试验电压,或对于大于5KV的电机采用5000V。
4.接线端子不应受力,供电电缆必须足够长,已适应泵装置的位移。敷设带有膨胀回路的电缆。
3.用2500V摇表测量电机定子绕组绝缘电阻及吸收比。
4.用QJ44双臂电桥测量电机UV、UW、VW相间直流电阻。
5.用电吹风器将定子绕组引线室吹扫干净、干燥。
6.将定子绕组引线室充满环氧树脂固化剂及云母粉,用预先做好的模具从导电杆套入,推至绕组引线室六角螺母处,用四条螺栓将绝缘材料紧紧的压在引线室,作绝缘处理。
4.机组运行期间随负荷的调整,锅炉系统压力不断变化,应不间断对炉水循环泵参数进行监控,以防止高压水系统泄漏。
5.机组下一检修周期,如时间充裕,应考虑将电机返厂维修、试验,已确保设备的性能。
1.电机运行前、机组运行期间,炉水循环泵接线盒处设置隔离措施。
2.电机运行期间密切观察CSC系统采集数据:高压冷却水温度变化、系统压力变化、电机电流趋势等。
3.机组并网负荷200MW以上,炉水循环泵电机停运后,办票检查电机接线盒处绕组引线渗漏水情况,如发生渗漏,立即拆除电缆用预先准备好的堵板将渗漏处封严,防止发生高压水系统泄漏故障。
由于我公司#4机组停机周期短,电机无法返厂维修,制定以下处理方案:
一.电机冲洗、注水:
1.检查所用冲洗用辅助设备确保其绝对清洁,用清洁的水通过电机下部的起动注水管线进行冲洗电机。
2.通过一条供水管线以5升/分的流量冲洗电机,直到从泵壳的排出管线的泻水阀中流出清洁、干净的水。
3.电机注水使用脱气水、冷凝水或锅炉用水,含固体物质量不超过0.25ppm,温度4---50度。