浅谈钻井现场井控问题的认识-郑述全(川东钻探)

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管理疏忽问题,主要表现在闸门挂牌及开关状态错误液面 报警器未设置好、关井压力提示牌未及时更新、钻台上未准 备回压阀抢装工具等;
安装问题,主要表现为固定压板与管径不匹配、手动操作 杆夹角较大及固定不牢、固定压板螺栓未上紧及缺并帽。
一.井控装备良好
改进措施:
1. 钻井试修队在动用井控装备工作完成应及时按井控要 求标准将井控装备、闸门等恢复至正常位置。基层队干 部应进一步加强工作责任心,高度重视日常检查工作, 按照公司相关规定,严格落实岗位预检查、值班干部巡 查、HSE周检等制度,及时主动发现并整改问题,严格 做到查出的问题立即落实专人进行整改把管理疏忽问题 解决在日常工作中,消除井控隐患。
四.依据井下情况处理得当
➢ 事故发生经过 2001年4月29日4:28,钻至井深4875.59m时发生
溢流,泥浆池液面上涨1.2m3。4:34关井,关井后测量 泥浆池液面上涨了4.3m3,4:50观察立压14MPa,套压 16MPa;计算地层压力为102.4MPa。 5:00开节流阀 卸压,立压降至2.5MPa,套压降至8MPa,卸压过程中 又溢流17.7m3,总溢流达22.7m3。5:15关井观察,立 压为27MPa,套压为33MPa,关下旋塞。20:30配密度 为2.20g/cm3的高密度钻井液300 m3,准备压井
二.物资器材准备充分
例2:天东5井井喷事故
➢ 构造:下川东明达构造北高点 ➢ 基本情况:
直径244.5mm套管下至2985.21m,井口装有环形防喷器和 双闸板防喷器,该井发生二次井喷失控。 ➢ 钻达层位:飞三~飞一(H2S含量97.76 g/cm3) ➢ 发生事故井深:3570.72m
二.物资器材准备充分
这两个例子说明:
防喷器控制系统必须按规定安装好,定期检查保养,如果 发生溢流,不能实施关井,如同未装防喷器进行钻井作业, 发生溢流容易酿成井喷失控。
一.井控装备良好
2016年1-6月公司现场井控问题集中在安装、维护保养、 管理疏忽三个方面,其中维护保养问题最多共47个,占问题 总数的37.90%;其次是管理疏忽,共40个,占问题总数的 32.26%;安装问题共34个,占问题总数的27.42%。
一.井控装备良好
2.基层队要加强对手动操作杆安装和固定,在安装过 程中要安排经验丰富的大班或干部进行把关和验收高度 重视设备设施安装质量。安装前由技术负责人进行所有 管线的压板、地脚螺栓、管线的连接螺栓、钢圈等进行 专项清理,杜绝出现不匹配及不规范问题。 3. 各钻井队、试修队要高度重视井控装备的维护保养工 作,队干部要认真巡检,注重细节,在日常工作中安排 、督促到位,严格检查,确保井控设备设施灵活好用。
一旦发生溢流,是否能控制井口、关住井,防喷器控制系统 是要害;能否压井,节流管汇、液气分离器、防喷管线是关 键。因此任何一个组成出现问题,都有可能导致井喷失控。
井 控 装 备
一.井控装备良好
例1:BP公司美国墨西哥海湾钻井平台,发生溢流后,由于防喷
器控制系统不起作用,无法关井,溢流导致井喷失控着火。
二.物资器材准备充分
第二次井喷: 2月22日钻水泥塞至井深3093m,钻井液密度1.49 g/cm3,
粘度为46s,25日通井至井深3569.3m时发生井漏,漏速为 48m3/h,在井深3412m注入桥浆堵漏,共堵漏2次,注入量分 别为25m3和21m3,,起钻至井深2854m,正挤压力13MPa, 5min后降为零,挤入密度为1.43 g/cm3的钻井液19m3,16: 25~24:00观察,套压升至5.3MPa,关井至26日22:44,抢 配钻井液,套压最高升至18.2MPa,开1#管线间断泄压,保持 套压在12.7~13.2MPa,22:45井口钻杆氢脆断落,井口发生 巨响,发生强烈井喷,井口失控
四.依据井下情况处理得当
➢ 事故处理经过 2001年4月29日22:10,井口打平衡压力24MPa,开旋
塞失败,打压至30MPa开旋塞成功。23:10,2台700型压裂 车串联,采用密度2.20g/cm3的钻井液正循环节流压井,压井 排量为300~500L/min,立压控制在16~18MPa,套压控制在 33~36MPa,注入18m3后,液动节流阀损坏。 23:20改用 手动节流阀控制套压,继续节流压井,压井排量为 300~500L/min,注入3 m3后,压裂车供浆软管憋脱。23:25 关井,立压为38MPa,套压为41MPa,重新连接供浆管线。 23:37开井,继续节流循环压井,压井排量为300~500L/min ,控制立压为31MPa,套压为38MPa,注入
四.依据井下情况处理得当
➢ 3.6 m3钻井液。23:45节流循环压井过程中,发现套压由 38MPa迅速上升到55MPa,准备开防喷闸门防喷泄压,这时 听到手动节流阀一侧发出异声,当即决定撤离节流管汇处的人 员时,发现套压升至66MPa,随后手动节流阀一侧爆裂起火 ,火舌长约40m,喷到监督房受阻后呈扇形漫延,宽约25m。 起火后井场发生10余次爆炸,人员全部撤离。4月30日2:00 因火势漫延至钻台,绞车钢丝绳被烧断,大钩游车砸断压井管 线,天然气从钻具内直喷着火。4:00井架从半腰中烧倒,5 :00开始清理现场。
二.物资器材准备充分
例1:85290井井喷事故
➢ 井号:克拉玛依油田八区85290井 ➢ 事故经过:
用6″钻头,钻进至井深2782.94m(设计井深2080m),接单 根时发生溢流,18:20关井。立压为0,套压1.5MPa,钻井 液密度为1.3 g/cm3。组织四次压井,均未成功,在压井期间 发现防喷器闸板(KPY35-21)胶芯损坏,井口喷高达8m左右 ,为降低井口回压,打开放喷管线放喷第五次压井成功。
第一次井喷: 用密度1.33 g/cm3的钻井液,81/2″钻头钻进至井深
3570.72m发生井漏,起钻完,下钻至第八根钻铤时发生井喷 失控后经处理成功后,经测试获天然气产量44.19×104m3/d 经用密度1.35 g/cm3钻井液,浓度为10%的桥浆46m3,密度 为1.35 g/cm3的压井液61m3,压井成功后,在井段 3093~2992.9m注水泥塞。
➢ 基本情况 迪那2井位于东秋立塔克构造带东段迪那2号构造上,由某
石油管理局60601井队承钻,井口安装了20″×13 3/8″×9 5/8″×5 1/2″-70套管头及35-70防喷器组。2000年8月5日开 钻,2001年4月4日四开,钻井液密度1.83g/cm3,4月19日 用 8 1/2″ 钻头钻至井深4742m后将钻井液密度提至 1.85g/cm3。
三.油气显示发现及时
开始刺漏,钻井液喷高5~10m,套压由26MPa,下降至24MPa, 立压由10MPa下降到8.5MPa;10:30半封防喷器严重刺坏,钻井 液带气喷出,喷高15~20m,开1#,2#管线放喷,立压由8.5MPa 下降为2.5MPa;套压由24MPa,下降为11MPa;12:00关环形防 喷,也被刺坏,四条管线放喷;17:10井口一声巨响,小方补心和 大方瓦冲出转盘面,井内钻具被H2S脆断(H2S含量6.15 g/cm3),井 口完全失控。
提纲
一.井控装备良好

Hale Waihona Puke Baidu


二.物资器材准备充分



三.油气显示发现及时


四.依据井下情况处理得当
四.依据井下情况处理得当
➢ 当从发现溢流到关井以后,如处理得当,就向好的方向发展, 如处理不当就有可能导致井喷失控,最终导致井报废,甚至着火, 设备被烧毁,人员伤亡。关井以后,正确的处理主要包括以下几个 方面:
一.井控装备良好
4. 对于现场不能进行整改的问题,立即上报公司职能 部门及时组织完成整改工作。
5.作好与现场安全监督的沟通交流,对正在进行安装 固定、整改的井控问题不上报,但钻井试修队应抓紧进 度,尽快完成安装整改工作。
提纲
一.井控装备良好



二.物资器材准备充分



三.油气显示发现及时


浅谈钻井现场井控问题的认识
川庆川东钻探公司 郑述全
2016年10月
前言
安全是衡量一个企业管理水平的尺码,是 企业综合管理水平的体现。
井控安全是石油天然气勘探开发业务中安 全工作的重点。
提纲
一.井控装备良好



二.物资器材准备充分



三.油气显示发现及时


四.依据井下情况处理得当
一.井控装备良好
四.依据井下情况处理得当
二.物资器材准备充分
钻井现场作业,发现溢流关井以 后,当我们关住井弄清井下情况制 定好压井方案,能否及时组织压井 ,重建井底压力平衡,确保井口安 全,物资器材能否及时准备到位是 关键,如不能及时组织压井,就有 可能因关井时间长,井口压力高, 最终因井口泄漏或钻具被氢脆断裂 而导致井喷失控。
二.物资器材准备充分
➢ 事故处理经过:
配密度为1.4 g/cm3,4月23日19:40组织第一次压井将40m3 钻井液全部打入井内,由于钻井液太少,套压仍有8MPa;当日23 :15又配了密度为1.4 g/cm3的钻井液68m3,组织第二次压井打 完全部钻井液后,套压仍有1.8MPa,压井失败,第三次组织了密 度为1.37 g/cm3的钻井液56m3进行压井,打完钻井液后,套压 只降到1.6MPa,第四次压井配密度为1.4 g/cm3的钻井液96m3, 打完全部钻井液后套压只降到1.2MPa,压井又告失败,第五次压 井配密度1.45 g/cm3.的钻井液300m3,连续打入井内,压井成功 。
提纲
一.井控装备良好



二.物资器材准备充分



三.油气显示发现及时


四.依据井下情况处理得当
三.油气显示发现及时
能否及时发现溢流、及时关井,能否控制井口、实施 压井是关键,否则就有可能由溢流造成强烈井喷,无法 关井,最终造成井喷失控。
三.油气显示发现及时
例1:吐孜1井溢流井喷事故。
事故发生经过:
项目
分类问题统计
合计
A
B
C
D
E
F
问题数量
3
34
47
40 124
占比%
2.42 27.42 37.90 32.26
注:A:违章指挥 B:违章操作 C:配套问题 D:安装问题 E:维护保养 F:管理疏忽
一.井控装备良好
维护保养问题最多,主要表现在节流、压井管汇上压力表 未归零、气液控制管线漏油、漏气、考克开关不灵活等;
三.油气显示发现及时
•例2:龙会2井井喷事故
•基本情况: 该井是下川东龙会场的一口探井,设计井深4743m,主探
石炭系。直径244.5mm套管下至井深3913.3m,井口装置 为23~35四通×2+23-35全封+23-35半封+23-35环形
三.油气显示发现及时
•事故发生经过:
用密度为1.75 g/cm3,粘度为32s的钻井液用 8 1/2″ 钻头钻至井 深4418.5m时,发现溢流2m3,出口钻井液密度由1.75 ↓1.65 g/cm3,粘度由32↑45s,发出井喷信号,同时停泵上提方钻杆(钻头 起至井深4411.5m),打开节流阀,关环形防喷器后,关直径 127mm闸板防喷器,当时立压为8MPa,套压为10MPa;7:35关 节流阀,打开环形防喷器试关井,这时立压为10MPa,套压为 26MPa,在这期间,钻井液液面又涨了7m3,溢流量累计达9 m3; 9:45关井,半封防喷器
一.井控装备良好
例2:杏2-J4-320井井喷事故
该井是松辽盆地中央坳陷区大庆 长堰杏树岗背斜构造上钻的一口 调整井钻至井深744m时 停钻处理,钻井液准备加重,停钻时钻井液密度为 1.25g/cm³,加入清水12m³,钻井液密度降至1.18 g/cm³,发现溢流后,关井未成功,导致井喷失控。
一.井控装备良好
➢1、保持好井口; ➢2、确定允许最大井口关井压力; ➢3、及时弄清进入井筒流体介质; ➢4、及时弄清显示的能量大小; ➢5、求得较准确的地层压力; ➢6、要依据井下制定好详细的压井方案; ➢7、准备工作要一次性到位; ➢8、压井施工的过程要视井下情况及时调整。
四.依据井下情况处理得当
案例1:迪那2井井喷失控事 故
吐孜1井用8 1/2 钻头钻进至井深2646.41m时,钻井液量上 涨13.2m3,关井求压,立压为零,套压0↑10MPa,节流循环返 出钻井液约20m3,之后出口不返钻井液出纯气。配随钻堵漏浆。 29日关下旋塞,反压井,环空注密度为1.5 g/cm3的钻井液 23m3,停泵后套压为4.3MPa,关反循环闸门,开下旋塞,立压 为9MPa,10min后,立压上升至14MPa,抢关下旋塞未成功, 立压上升至18MPa,后继续上升至24MPa,一号泵保险阀销子 断裂,爆炸着火,抢关下旋塞,上旋塞,均未成功。
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