浅谈钻井现场井控问题的认识-郑述全(川东钻探)
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管理疏忽问题,主要表现在闸门挂牌及开关状态错误液面 报警器未设置好、关井压力提示牌未及时更新、钻台上未准 备回压阀抢装工具等;
安装问题,主要表现为固定压板与管径不匹配、手动操作 杆夹角较大及固定不牢、固定压板螺栓未上紧及缺并帽。
一.井控装备良好
改进措施:
1. 钻井试修队在动用井控装备工作完成应及时按井控要 求标准将井控装备、闸门等恢复至正常位置。基层队干 部应进一步加强工作责任心,高度重视日常检查工作, 按照公司相关规定,严格落实岗位预检查、值班干部巡 查、HSE周检等制度,及时主动发现并整改问题,严格 做到查出的问题立即落实专人进行整改把管理疏忽问题 解决在日常工作中,消除井控隐患。
四.依据井下情况处理得当
➢ 事故发生经过 2001年4月29日4:28,钻至井深4875.59m时发生
溢流,泥浆池液面上涨1.2m3。4:34关井,关井后测量 泥浆池液面上涨了4.3m3,4:50观察立压14MPa,套压 16MPa;计算地层压力为102.4MPa。 5:00开节流阀 卸压,立压降至2.5MPa,套压降至8MPa,卸压过程中 又溢流17.7m3,总溢流达22.7m3。5:15关井观察,立 压为27MPa,套压为33MPa,关下旋塞。20:30配密度 为2.20g/cm3的高密度钻井液300 m3,准备压井
二.物资器材准备充分
例2:天东5井井喷事故
➢ 构造:下川东明达构造北高点 ➢ 基本情况:
直径244.5mm套管下至2985.21m,井口装有环形防喷器和 双闸板防喷器,该井发生二次井喷失控。 ➢ 钻达层位:飞三~飞一(H2S含量97.76 g/cm3) ➢ 发生事故井深:3570.72m
二.物资器材准备充分
这两个例子说明:
防喷器控制系统必须按规定安装好,定期检查保养,如果 发生溢流,不能实施关井,如同未装防喷器进行钻井作业, 发生溢流容易酿成井喷失控。
一.井控装备良好
2016年1-6月公司现场井控问题集中在安装、维护保养、 管理疏忽三个方面,其中维护保养问题最多共47个,占问题 总数的37.90%;其次是管理疏忽,共40个,占问题总数的 32.26%;安装问题共34个,占问题总数的27.42%。
一.井控装备良好
2.基层队要加强对手动操作杆安装和固定,在安装过 程中要安排经验丰富的大班或干部进行把关和验收高度 重视设备设施安装质量。安装前由技术负责人进行所有 管线的压板、地脚螺栓、管线的连接螺栓、钢圈等进行 专项清理,杜绝出现不匹配及不规范问题。 3. 各钻井队、试修队要高度重视井控装备的维护保养工 作,队干部要认真巡检,注重细节,在日常工作中安排 、督促到位,严格检查,确保井控设备设施灵活好用。
一旦发生溢流,是否能控制井口、关住井,防喷器控制系统 是要害;能否压井,节流管汇、液气分离器、防喷管线是关 键。因此任何一个组成出现问题,都有可能导致井喷失控。
井 控 装 备
一.井控装备良好
例1:BP公司美国墨西哥海湾钻井平台,发生溢流后,由于防喷
器控制系统不起作用,无法关井,溢流导致井喷失控着火。
二.物资器材准备充分
第二次井喷: 2月22日钻水泥塞至井深3093m,钻井液密度1.49 g/cm3,
粘度为46s,25日通井至井深3569.3m时发生井漏,漏速为 48m3/h,在井深3412m注入桥浆堵漏,共堵漏2次,注入量分 别为25m3和21m3,,起钻至井深2854m,正挤压力13MPa, 5min后降为零,挤入密度为1.43 g/cm3的钻井液19m3,16: 25~24:00观察,套压升至5.3MPa,关井至26日22:44,抢 配钻井液,套压最高升至18.2MPa,开1#管线间断泄压,保持 套压在12.7~13.2MPa,22:45井口钻杆氢脆断落,井口发生 巨响,发生强烈井喷,井口失控
四.依据井下情况处理得当
➢ 事故处理经过 2001年4月29日22:10,井口打平衡压力24MPa,开旋
塞失败,打压至30MPa开旋塞成功。23:10,2台700型压裂 车串联,采用密度2.20g/cm3的钻井液正循环节流压井,压井 排量为300~500L/min,立压控制在16~18MPa,套压控制在 33~36MPa,注入18m3后,液动节流阀损坏。 23:20改用 手动节流阀控制套压,继续节流压井,压井排量为 300~500L/min,注入3 m3后,压裂车供浆软管憋脱。23:25 关井,立压为38MPa,套压为41MPa,重新连接供浆管线。 23:37开井,继续节流循环压井,压井排量为300~500L/min ,控制立压为31MPa,套压为38MPa,注入
四.依据井下情况处理得当
➢ 3.6 m3钻井液。23:45节流循环压井过程中,发现套压由 38MPa迅速上升到55MPa,准备开防喷闸门防喷泄压,这时 听到手动节流阀一侧发出异声,当即决定撤离节流管汇处的人 员时,发现套压升至66MPa,随后手动节流阀一侧爆裂起火 ,火舌长约40m,喷到监督房受阻后呈扇形漫延,宽约25m。 起火后井场发生10余次爆炸,人员全部撤离。4月30日2:00 因火势漫延至钻台,绞车钢丝绳被烧断,大钩游车砸断压井管 线,天然气从钻具内直喷着火。4:00井架从半腰中烧倒,5 :00开始清理现场。
二.物资器材准备充分
例1:85290井井喷事故
➢ 井号:克拉玛依油田八区85290井 ➢ 事故经过:
用6″钻头,钻进至井深2782.94m(设计井深2080m),接单 根时发生溢流,18:20关井。立压为0,套压1.5MPa,钻井 液密度为1.3 g/cm3。组织四次压井,均未成功,在压井期间 发现防喷器闸板(KPY35-21)胶芯损坏,井口喷高达8m左右 ,为降低井口回压,打开放喷管线放喷第五次压井成功。
第一次井喷: 用密度1.33 g/cm3的钻井液,81/2″钻头钻进至井深
3570.72m发生井漏,起钻完,下钻至第八根钻铤时发生井喷 失控后经处理成功后,经测试获天然气产量44.19×104m3/d 经用密度1.35 g/cm3钻井液,浓度为10%的桥浆46m3,密度 为1.35 g/cm3的压井液61m3,压井成功后,在井段 3093~2992.9m注水泥塞。
➢ 基本情况 迪那2井位于东秋立塔克构造带东段迪那2号构造上,由某
石油管理局60601井队承钻,井口安装了20″×13 3/8″×9 5/8″×5 1/2″-70套管头及35-70防喷器组。2000年8月5日开 钻,2001年4月4日四开,钻井液密度1.83g/cm3,4月19日 用 8 1/2″ 钻头钻至井深4742m后将钻井液密度提至 1.85g/cm3。
三.油气显示发现及时
开始刺漏,钻井液喷高5~10m,套压由26MPa,下降至24MPa, 立压由10MPa下降到8.5MPa;10:30半封防喷器严重刺坏,钻井 液带气喷出,喷高15~20m,开1#,2#管线放喷,立压由8.5MPa 下降为2.5MPa;套压由24MPa,下降为11MPa;12:00关环形防 喷,也被刺坏,四条管线放喷;17:10井口一声巨响,小方补心和 大方瓦冲出转盘面,井内钻具被H2S脆断(H2S含量6.15 g/cm3),井 口完全失控。
提纲
一.井控装备良好
钻
Hale Waihona Puke Baidu
井
现
二.物资器材准备充分
场
井
控
三.油气显示发现及时
安
全
四.依据井下情况处理得当
四.依据井下情况处理得当
➢ 当从发现溢流到关井以后,如处理得当,就向好的方向发展, 如处理不当就有可能导致井喷失控,最终导致井报废,甚至着火, 设备被烧毁,人员伤亡。关井以后,正确的处理主要包括以下几个 方面:
一.井控装备良好
4. 对于现场不能进行整改的问题,立即上报公司职能 部门及时组织完成整改工作。
5.作好与现场安全监督的沟通交流,对正在进行安装 固定、整改的井控问题不上报,但钻井试修队应抓紧进 度,尽快完成安装整改工作。
提纲
一.井控装备良好
钻
井
现
二.物资器材准备充分
场
井
控
三.油气显示发现及时
安
全
浅谈钻井现场井控问题的认识
川庆川东钻探公司 郑述全
2016年10月
前言
安全是衡量一个企业管理水平的尺码,是 企业综合管理水平的体现。
井控安全是石油天然气勘探开发业务中安 全工作的重点。
提纲
一.井控装备良好
钻
井
现
二.物资器材准备充分
场
井
控
三.油气显示发现及时
安
全
四.依据井下情况处理得当
一.井控装备良好
四.依据井下情况处理得当
二.物资器材准备充分
钻井现场作业,发现溢流关井以 后,当我们关住井弄清井下情况制 定好压井方案,能否及时组织压井 ,重建井底压力平衡,确保井口安 全,物资器材能否及时准备到位是 关键,如不能及时组织压井,就有 可能因关井时间长,井口压力高, 最终因井口泄漏或钻具被氢脆断裂 而导致井喷失控。
二.物资器材准备充分
➢ 事故处理经过:
配密度为1.4 g/cm3,4月23日19:40组织第一次压井将40m3 钻井液全部打入井内,由于钻井液太少,套压仍有8MPa;当日23 :15又配了密度为1.4 g/cm3的钻井液68m3,组织第二次压井打 完全部钻井液后,套压仍有1.8MPa,压井失败,第三次组织了密 度为1.37 g/cm3的钻井液56m3进行压井,打完钻井液后,套压 只降到1.6MPa,第四次压井配密度为1.4 g/cm3的钻井液96m3, 打完全部钻井液后套压只降到1.2MPa,压井又告失败,第五次压 井配密度1.45 g/cm3.的钻井液300m3,连续打入井内,压井成功 。
提纲
一.井控装备良好
钻
井
现
二.物资器材准备充分
场
井
控
三.油气显示发现及时
安
全
四.依据井下情况处理得当
三.油气显示发现及时
能否及时发现溢流、及时关井,能否控制井口、实施 压井是关键,否则就有可能由溢流造成强烈井喷,无法 关井,最终造成井喷失控。
三.油气显示发现及时
例1:吐孜1井溢流井喷事故。
事故发生经过:
项目
分类问题统计
合计
A
B
C
D
E
F
问题数量
3
34
47
40 124
占比%
2.42 27.42 37.90 32.26
注:A:违章指挥 B:违章操作 C:配套问题 D:安装问题 E:维护保养 F:管理疏忽
一.井控装备良好
维护保养问题最多,主要表现在节流、压井管汇上压力表 未归零、气液控制管线漏油、漏气、考克开关不灵活等;
三.油气显示发现及时
•例2:龙会2井井喷事故
•基本情况: 该井是下川东龙会场的一口探井,设计井深4743m,主探
石炭系。直径244.5mm套管下至井深3913.3m,井口装置 为23~35四通×2+23-35全封+23-35半封+23-35环形
三.油气显示发现及时
•事故发生经过:
用密度为1.75 g/cm3,粘度为32s的钻井液用 8 1/2″ 钻头钻至井 深4418.5m时,发现溢流2m3,出口钻井液密度由1.75 ↓1.65 g/cm3,粘度由32↑45s,发出井喷信号,同时停泵上提方钻杆(钻头 起至井深4411.5m),打开节流阀,关环形防喷器后,关直径 127mm闸板防喷器,当时立压为8MPa,套压为10MPa;7:35关 节流阀,打开环形防喷器试关井,这时立压为10MPa,套压为 26MPa,在这期间,钻井液液面又涨了7m3,溢流量累计达9 m3; 9:45关井,半封防喷器
一.井控装备良好
例2:杏2-J4-320井井喷事故
该井是松辽盆地中央坳陷区大庆 长堰杏树岗背斜构造上钻的一口 调整井钻至井深744m时 停钻处理,钻井液准备加重,停钻时钻井液密度为 1.25g/cm³,加入清水12m³,钻井液密度降至1.18 g/cm³,发现溢流后,关井未成功,导致井喷失控。
一.井控装备良好
➢1、保持好井口; ➢2、确定允许最大井口关井压力; ➢3、及时弄清进入井筒流体介质; ➢4、及时弄清显示的能量大小; ➢5、求得较准确的地层压力; ➢6、要依据井下制定好详细的压井方案; ➢7、准备工作要一次性到位; ➢8、压井施工的过程要视井下情况及时调整。
四.依据井下情况处理得当
案例1:迪那2井井喷失控事 故
吐孜1井用8 1/2 钻头钻进至井深2646.41m时,钻井液量上 涨13.2m3,关井求压,立压为零,套压0↑10MPa,节流循环返 出钻井液约20m3,之后出口不返钻井液出纯气。配随钻堵漏浆。 29日关下旋塞,反压井,环空注密度为1.5 g/cm3的钻井液 23m3,停泵后套压为4.3MPa,关反循环闸门,开下旋塞,立压 为9MPa,10min后,立压上升至14MPa,抢关下旋塞未成功, 立压上升至18MPa,后继续上升至24MPa,一号泵保险阀销子 断裂,爆炸着火,抢关下旋塞,上旋塞,均未成功。
安装问题,主要表现为固定压板与管径不匹配、手动操作 杆夹角较大及固定不牢、固定压板螺栓未上紧及缺并帽。
一.井控装备良好
改进措施:
1. 钻井试修队在动用井控装备工作完成应及时按井控要 求标准将井控装备、闸门等恢复至正常位置。基层队干 部应进一步加强工作责任心,高度重视日常检查工作, 按照公司相关规定,严格落实岗位预检查、值班干部巡 查、HSE周检等制度,及时主动发现并整改问题,严格 做到查出的问题立即落实专人进行整改把管理疏忽问题 解决在日常工作中,消除井控隐患。
四.依据井下情况处理得当
➢ 事故发生经过 2001年4月29日4:28,钻至井深4875.59m时发生
溢流,泥浆池液面上涨1.2m3。4:34关井,关井后测量 泥浆池液面上涨了4.3m3,4:50观察立压14MPa,套压 16MPa;计算地层压力为102.4MPa。 5:00开节流阀 卸压,立压降至2.5MPa,套压降至8MPa,卸压过程中 又溢流17.7m3,总溢流达22.7m3。5:15关井观察,立 压为27MPa,套压为33MPa,关下旋塞。20:30配密度 为2.20g/cm3的高密度钻井液300 m3,准备压井
二.物资器材准备充分
例2:天东5井井喷事故
➢ 构造:下川东明达构造北高点 ➢ 基本情况:
直径244.5mm套管下至2985.21m,井口装有环形防喷器和 双闸板防喷器,该井发生二次井喷失控。 ➢ 钻达层位:飞三~飞一(H2S含量97.76 g/cm3) ➢ 发生事故井深:3570.72m
二.物资器材准备充分
这两个例子说明:
防喷器控制系统必须按规定安装好,定期检查保养,如果 发生溢流,不能实施关井,如同未装防喷器进行钻井作业, 发生溢流容易酿成井喷失控。
一.井控装备良好
2016年1-6月公司现场井控问题集中在安装、维护保养、 管理疏忽三个方面,其中维护保养问题最多共47个,占问题 总数的37.90%;其次是管理疏忽,共40个,占问题总数的 32.26%;安装问题共34个,占问题总数的27.42%。
一.井控装备良好
2.基层队要加强对手动操作杆安装和固定,在安装过 程中要安排经验丰富的大班或干部进行把关和验收高度 重视设备设施安装质量。安装前由技术负责人进行所有 管线的压板、地脚螺栓、管线的连接螺栓、钢圈等进行 专项清理,杜绝出现不匹配及不规范问题。 3. 各钻井队、试修队要高度重视井控装备的维护保养工 作,队干部要认真巡检,注重细节,在日常工作中安排 、督促到位,严格检查,确保井控设备设施灵活好用。
一旦发生溢流,是否能控制井口、关住井,防喷器控制系统 是要害;能否压井,节流管汇、液气分离器、防喷管线是关 键。因此任何一个组成出现问题,都有可能导致井喷失控。
井 控 装 备
一.井控装备良好
例1:BP公司美国墨西哥海湾钻井平台,发生溢流后,由于防喷
器控制系统不起作用,无法关井,溢流导致井喷失控着火。
二.物资器材准备充分
第二次井喷: 2月22日钻水泥塞至井深3093m,钻井液密度1.49 g/cm3,
粘度为46s,25日通井至井深3569.3m时发生井漏,漏速为 48m3/h,在井深3412m注入桥浆堵漏,共堵漏2次,注入量分 别为25m3和21m3,,起钻至井深2854m,正挤压力13MPa, 5min后降为零,挤入密度为1.43 g/cm3的钻井液19m3,16: 25~24:00观察,套压升至5.3MPa,关井至26日22:44,抢 配钻井液,套压最高升至18.2MPa,开1#管线间断泄压,保持 套压在12.7~13.2MPa,22:45井口钻杆氢脆断落,井口发生 巨响,发生强烈井喷,井口失控
四.依据井下情况处理得当
➢ 事故处理经过 2001年4月29日22:10,井口打平衡压力24MPa,开旋
塞失败,打压至30MPa开旋塞成功。23:10,2台700型压裂 车串联,采用密度2.20g/cm3的钻井液正循环节流压井,压井 排量为300~500L/min,立压控制在16~18MPa,套压控制在 33~36MPa,注入18m3后,液动节流阀损坏。 23:20改用 手动节流阀控制套压,继续节流压井,压井排量为 300~500L/min,注入3 m3后,压裂车供浆软管憋脱。23:25 关井,立压为38MPa,套压为41MPa,重新连接供浆管线。 23:37开井,继续节流循环压井,压井排量为300~500L/min ,控制立压为31MPa,套压为38MPa,注入
四.依据井下情况处理得当
➢ 3.6 m3钻井液。23:45节流循环压井过程中,发现套压由 38MPa迅速上升到55MPa,准备开防喷闸门防喷泄压,这时 听到手动节流阀一侧发出异声,当即决定撤离节流管汇处的人 员时,发现套压升至66MPa,随后手动节流阀一侧爆裂起火 ,火舌长约40m,喷到监督房受阻后呈扇形漫延,宽约25m。 起火后井场发生10余次爆炸,人员全部撤离。4月30日2:00 因火势漫延至钻台,绞车钢丝绳被烧断,大钩游车砸断压井管 线,天然气从钻具内直喷着火。4:00井架从半腰中烧倒,5 :00开始清理现场。
二.物资器材准备充分
例1:85290井井喷事故
➢ 井号:克拉玛依油田八区85290井 ➢ 事故经过:
用6″钻头,钻进至井深2782.94m(设计井深2080m),接单 根时发生溢流,18:20关井。立压为0,套压1.5MPa,钻井 液密度为1.3 g/cm3。组织四次压井,均未成功,在压井期间 发现防喷器闸板(KPY35-21)胶芯损坏,井口喷高达8m左右 ,为降低井口回压,打开放喷管线放喷第五次压井成功。
第一次井喷: 用密度1.33 g/cm3的钻井液,81/2″钻头钻进至井深
3570.72m发生井漏,起钻完,下钻至第八根钻铤时发生井喷 失控后经处理成功后,经测试获天然气产量44.19×104m3/d 经用密度1.35 g/cm3钻井液,浓度为10%的桥浆46m3,密度 为1.35 g/cm3的压井液61m3,压井成功后,在井段 3093~2992.9m注水泥塞。
➢ 基本情况 迪那2井位于东秋立塔克构造带东段迪那2号构造上,由某
石油管理局60601井队承钻,井口安装了20″×13 3/8″×9 5/8″×5 1/2″-70套管头及35-70防喷器组。2000年8月5日开 钻,2001年4月4日四开,钻井液密度1.83g/cm3,4月19日 用 8 1/2″ 钻头钻至井深4742m后将钻井液密度提至 1.85g/cm3。
三.油气显示发现及时
开始刺漏,钻井液喷高5~10m,套压由26MPa,下降至24MPa, 立压由10MPa下降到8.5MPa;10:30半封防喷器严重刺坏,钻井 液带气喷出,喷高15~20m,开1#,2#管线放喷,立压由8.5MPa 下降为2.5MPa;套压由24MPa,下降为11MPa;12:00关环形防 喷,也被刺坏,四条管线放喷;17:10井口一声巨响,小方补心和 大方瓦冲出转盘面,井内钻具被H2S脆断(H2S含量6.15 g/cm3),井 口完全失控。
提纲
一.井控装备良好
钻
Hale Waihona Puke Baidu
井
现
二.物资器材准备充分
场
井
控
三.油气显示发现及时
安
全
四.依据井下情况处理得当
四.依据井下情况处理得当
➢ 当从发现溢流到关井以后,如处理得当,就向好的方向发展, 如处理不当就有可能导致井喷失控,最终导致井报废,甚至着火, 设备被烧毁,人员伤亡。关井以后,正确的处理主要包括以下几个 方面:
一.井控装备良好
4. 对于现场不能进行整改的问题,立即上报公司职能 部门及时组织完成整改工作。
5.作好与现场安全监督的沟通交流,对正在进行安装 固定、整改的井控问题不上报,但钻井试修队应抓紧进 度,尽快完成安装整改工作。
提纲
一.井控装备良好
钻
井
现
二.物资器材准备充分
场
井
控
三.油气显示发现及时
安
全
浅谈钻井现场井控问题的认识
川庆川东钻探公司 郑述全
2016年10月
前言
安全是衡量一个企业管理水平的尺码,是 企业综合管理水平的体现。
井控安全是石油天然气勘探开发业务中安 全工作的重点。
提纲
一.井控装备良好
钻
井
现
二.物资器材准备充分
场
井
控
三.油气显示发现及时
安
全
四.依据井下情况处理得当
一.井控装备良好
四.依据井下情况处理得当
二.物资器材准备充分
钻井现场作业,发现溢流关井以 后,当我们关住井弄清井下情况制 定好压井方案,能否及时组织压井 ,重建井底压力平衡,确保井口安 全,物资器材能否及时准备到位是 关键,如不能及时组织压井,就有 可能因关井时间长,井口压力高, 最终因井口泄漏或钻具被氢脆断裂 而导致井喷失控。
二.物资器材准备充分
➢ 事故处理经过:
配密度为1.4 g/cm3,4月23日19:40组织第一次压井将40m3 钻井液全部打入井内,由于钻井液太少,套压仍有8MPa;当日23 :15又配了密度为1.4 g/cm3的钻井液68m3,组织第二次压井打 完全部钻井液后,套压仍有1.8MPa,压井失败,第三次组织了密 度为1.37 g/cm3的钻井液56m3进行压井,打完钻井液后,套压 只降到1.6MPa,第四次压井配密度为1.4 g/cm3的钻井液96m3, 打完全部钻井液后套压只降到1.2MPa,压井又告失败,第五次压 井配密度1.45 g/cm3.的钻井液300m3,连续打入井内,压井成功 。
提纲
一.井控装备良好
钻
井
现
二.物资器材准备充分
场
井
控
三.油气显示发现及时
安
全
四.依据井下情况处理得当
三.油气显示发现及时
能否及时发现溢流、及时关井,能否控制井口、实施 压井是关键,否则就有可能由溢流造成强烈井喷,无法 关井,最终造成井喷失控。
三.油气显示发现及时
例1:吐孜1井溢流井喷事故。
事故发生经过:
项目
分类问题统计
合计
A
B
C
D
E
F
问题数量
3
34
47
40 124
占比%
2.42 27.42 37.90 32.26
注:A:违章指挥 B:违章操作 C:配套问题 D:安装问题 E:维护保养 F:管理疏忽
一.井控装备良好
维护保养问题最多,主要表现在节流、压井管汇上压力表 未归零、气液控制管线漏油、漏气、考克开关不灵活等;
三.油气显示发现及时
•例2:龙会2井井喷事故
•基本情况: 该井是下川东龙会场的一口探井,设计井深4743m,主探
石炭系。直径244.5mm套管下至井深3913.3m,井口装置 为23~35四通×2+23-35全封+23-35半封+23-35环形
三.油气显示发现及时
•事故发生经过:
用密度为1.75 g/cm3,粘度为32s的钻井液用 8 1/2″ 钻头钻至井 深4418.5m时,发现溢流2m3,出口钻井液密度由1.75 ↓1.65 g/cm3,粘度由32↑45s,发出井喷信号,同时停泵上提方钻杆(钻头 起至井深4411.5m),打开节流阀,关环形防喷器后,关直径 127mm闸板防喷器,当时立压为8MPa,套压为10MPa;7:35关 节流阀,打开环形防喷器试关井,这时立压为10MPa,套压为 26MPa,在这期间,钻井液液面又涨了7m3,溢流量累计达9 m3; 9:45关井,半封防喷器
一.井控装备良好
例2:杏2-J4-320井井喷事故
该井是松辽盆地中央坳陷区大庆 长堰杏树岗背斜构造上钻的一口 调整井钻至井深744m时 停钻处理,钻井液准备加重,停钻时钻井液密度为 1.25g/cm³,加入清水12m³,钻井液密度降至1.18 g/cm³,发现溢流后,关井未成功,导致井喷失控。
一.井控装备良好
➢1、保持好井口; ➢2、确定允许最大井口关井压力; ➢3、及时弄清进入井筒流体介质; ➢4、及时弄清显示的能量大小; ➢5、求得较准确的地层压力; ➢6、要依据井下制定好详细的压井方案; ➢7、准备工作要一次性到位; ➢8、压井施工的过程要视井下情况及时调整。
四.依据井下情况处理得当
案例1:迪那2井井喷失控事 故
吐孜1井用8 1/2 钻头钻进至井深2646.41m时,钻井液量上 涨13.2m3,关井求压,立压为零,套压0↑10MPa,节流循环返 出钻井液约20m3,之后出口不返钻井液出纯气。配随钻堵漏浆。 29日关下旋塞,反压井,环空注密度为1.5 g/cm3的钻井液 23m3,停泵后套压为4.3MPa,关反循环闸门,开下旋塞,立压 为9MPa,10min后,立压上升至14MPa,抢关下旋塞未成功, 立压上升至18MPa,后继续上升至24MPa,一号泵保险阀销子 断裂,爆炸着火,抢关下旋塞,上旋塞,均未成功。