废盐酸脱吸系统的技术改造

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产中的应用[J]. 聚氯乙烯,2013,41( 3) : 40 - 42.
[编辑: 郝晶]
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重结束。
2. 5 配料控制器与 PLC 的协调工作
3 结语
配料控制器对称重信号具有控制作用。配料控 制器 接 收 到 启 动 信 号 后 开 始 工 作,其 C O AR SE、 FIN E、M 4 3 个端口同时向 PLC 发出高电平信号, PLC 向 3 个添料嘴执行机构发出高电平信号,大中 小料嘴同时向包装袋中填充粉料,当达到包装设定 值时,称 重 控 制 器 C O AR SE、FIN E、M 4 输 出 低 电 平,DISC HAR GE 端子向 PLC 输出高电平信号,称
凝水总管,经常出现总管内冷凝水过多且流量不稳 出现氯化钙循环泵不能备用的问题,保证了系统的
定,若冷凝水不及时排放,会导致脱吸塔再沸器蒸汽 长期稳定运行。
压力、流量波动较大,严重影响系统的稳定运行,对 3 结语
设备、管道造成致命的损害。针对这一问题,将蒸汽 冷凝水管改为独立管线。改造后,再沸器蒸汽压力、 流量很稳定,系统运行平稳,减少了再沸器及其他设 备管道的泄漏[2]。 2. 4 双效换热器易泄漏,对其进行改造
浓酸脱吸塔塔顶出口石墨管口和膨胀节是泄漏 且大大增加了安全隐患。为此,对浓酸脱吸塔进行
最频繁的位置。改造前,浓酸脱吸塔出口石墨管口 技术改造,具体方案是: 在浓酸脱吸塔出口垂直上方
和出口管道由 1 个膨胀节连接,连接方式如图 2 所 2 m( 上一楼层垂直上方 1 m) 处增加 1 个膨胀节,连
示。
成泄漏。
1 盐酸脱吸装置简介
1. 1 盐酸脱吸原理 浓盐酸脱吸 是 在 脱 吸 塔 中 用 蒸 汽 加 热 盐 酸,利
用气液平衡条件下氯化氢在气相中的浓度大于液相 中的浓度的原理,使其从盐酸中脱吸出来; 当盐酸质 量分数达到 20% 左右时形成恒沸酸,无法再脱吸[2]。 为了从质量分数 20% 的盐酸中继续提取氯化氢,需 加入一种介质打破盐酸的恒沸点,使氯化氢从盐酸中 游离出来。氯化钙就是这样一种介质,其吸水性很 强,能够夺取盐酸中的水分,使氯化氢从盐酸中游离 出来。盐酸深度脱吸是在质量分数 20% 左右的盐 酸中按一定比例加入氯化钙,降低稀盐酸的恒沸点 后再加热就能继续脱出大量的氯化氢气体,从而得
图 1 废盐酸脱吸系统工艺流程简图
Fig. 1 Process flow sheet of waste hydrochloric acid desorption system
2 存在的问题及改造措施
垂直距离约 1 m,距地面约 5 m,检修是高处作业,
2. 1 浓酸脱吸塔出口易泄漏,对其进行改造
因检修空间太小也给检修人员带来很大的困难,并
Key words: vinyl chloride; w aste hydrochloric acid; deep desorption; technological improvement Abstract: Process of w aste hydrochloric acid desorption w as introduced. In order to solve the problems that the desorption device easily leaked,calcium chloride easily crystallized and the system ran unstable,improvement w ere carry out on outlet pipe of concentrated hydrochloric acid desorption tow er, steam condensate pipe and double-effect heat exchanger. T hen w aste hydrochloric acid desorption system ran stably,and the production cost reduced.
图 3 改造后浓酸脱吸塔出口管道 Fig. 3 Improved outlet pipe of concentrated
hydrochloric acid desorption tower
改造效果如下: ①新增的膨胀节分担了原来膨 胀节所承受的压力,脱吸塔出口石墨管口、膨胀节处 再未发生泄漏; ②膨胀节作为一种能自由伸缩的弹
陕西北元化工集团有限公司( 以下简称北元化 工) 100 万 t / a 悬浮法 PVC 装置氯乙烯合成系统会 产 生 大 量 含 汞 废 盐 酸,但 西 北 地 区 盐 酸 市 场 有 限[1],且含重 金 属 汞 的 废 盐 酸 价 格 很 低,特 别 在 冬 季,废盐酸销售更加困难。而废盐酸的回收利用情 况直接影响 PVC 整体产能的提升,因此,废盐酸脱 吸装置显得尤为重要。若将脱吸得到的氯化氢气体 作为氯乙烯生产的原料,既能节约生产成本,又能降 低废盐酸销售压力。
未因存有不流动氯化钙溶液而结晶堵塞。
泵时常不能正常投用。为此进行了如下改进: ①长
2. 3 系统运行不稳定,对蒸汽冷凝水管进行改造
期使用 A 泵,将 B 泵作为备用泵; ②B 泵定期试转 1
压力或温度急剧变化是造成系统泄漏的主要原 次,保证能正常运转; ③B 泵试转以后关闭进出口阀
Fra Baidu bibliotek
因之一。改造前,脱吸系统蒸汽冷凝水并入蒸汽冷 门、常开放净阀,放走溶液并清洗。改进之后,再未
北元化工废盐酸脱吸装置包括浓盐酸脱吸和稀 盐酸脱吸 2 套装置,自投产以来暴露出了许多问题: ①频繁泄漏和检修,脱吸塔塔顶软连接、双效换热器 等多处易泄漏而被迫停车; ②多处氯化钙管道易结 晶堵塞,被迫停车; ③二级冷却器易冻,导致系统憋 压; ④氯化钙循环泵不能备用,被迫停车; ⑤蒸汽流 量、压力波动严重,导致系统运行不稳定,进而易造
2. 6 氯化钙循环泵不能备用,更换备用泵
陕北冬季气候寒冷,氯化钙在温度较低的环境
改进之前,氯化钙循环泵有 2 台,A 泵( 距泵出
中非常容易结晶,一旦氯化钙在管道内结晶,就需要 口总管较远的泵) 、B 泵( 距泵出口总管较近) 定期
停车清理。总结以往经验,根据生产实际,进行了以 切换使用,防止泵不能备用。曾多次发生如下情况:
重新设计后的粉状 PVC 包装机控制系统操作
方便,故障率较之前降低 93% ,包装速度提高到 180
袋 / h,提高了包装速度和包装质量。包装规格为 20
kg / 袋,包装误差准确控制在 ± 20 g,说明包装机控
制系统采用 PLC 与配料控制器协调工作的模式是
可行且可靠的。
[编辑: 郝晶]
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北元化工针对废盐酸脱吸装置易泄漏、易结晶 堵塞、运行不稳定等一系列生产问题,对脱吸塔出口 管道、氯化钙管道中的阀门、蒸汽冷凝水管、双效换 热器、二级冷却器等进行了技术改造,彻底解决了盐 酸脱吸系统泄漏频繁、结晶堵塞频繁、检修频繁、停 车频繁的僵局,实现了长周期、连续平稳运行。第 1 期装置和第 2 期装置 2 套盐酸脱吸装置共可为氯乙 烯合成系统提供 2 200 m3 / h 氯化氢,大幅度降低了 生产成本,减轻了废盐酸销售压力,为氯乙烯合成系 统满负荷、长周期运行提供了保障。
到氯化氢质量分数小于 1% 的酸性废水[1]。 1. 2 工艺流程
来自转化水洗工序组合塔的副产盐酸用泵打入 浓酸脱吸塔,脱吸塔底部由再沸器提供热量,塔顶得 到含饱和水蒸气的氯化氢,经一级冷却、二级冷却、 除雾后送入转化工序。塔底得到质量分数 20% 的 恒沸酸,经过冷却器冷却后送入稀酸罐供稀酸脱吸
使用。质量分数约 20% 的稀盐酸与预热后的氯化 钙溶液( 密度约为 1. 45 kg / L) 混合后进入稀酸脱吸 塔,脱出的氯化氢气体经两级冷却器后输送至转化 工序使用; 脱吸塔中剩余溶液进入提浓塔,氯化钙溶 液提浓后循环使用,脱出的氯化氢和水一起被冷凝, 输送到组合塔作为吸收液吸收转化工序过量的氯化 氢。废盐酸脱吸系统工艺流程见图 1。
开车以来,多次出现双效换热器泄漏,被迫停车 检修且检修困难,为此给双效换热器增加了 1 条旁 路。若双效换热器泄漏严重,就切换至旁路管道,进 行抢修,检修完毕后再切回双效换热器,避免了停车 检修,大大降低了检修成本,减轻了废酸销售压力。 2. 5 系统憋压,对二级冷却器进行工艺改进
由于北元化工只有 1 台二级冷却器,冷却介质
Improvement of waste hydrochloric acid desorption system
LI Pengzhi,HAN Tiesheng,QIAO Zhiping,XU Ke ( Shaanxi Beiyuan C hemical Industry Group C o . ,Ltd. ,Yulin 719319,C hina)
下技术改造: 将多处氯化钙管道的止回阀移至靠近 使用 B 泵且 B 泵出现故障时,准备切换至 A 泵,A
总管道约 100 mm 处。改造后,流动的热溶液可传 泵却因出口管道结晶堵塞不能备用,被迫停车。其
热至止回阀与流动管道之间的短节,短节再未出现 原因是低温环境下,A 泵出口阀门和出口总管之间
结晶堵塞; 管道不用时将氯化钙溶液放净并清洗,再 管道较长,氯化钙长时间不流动易结晶堵塞,导致 A
接方式如图 3 所示。
图 2 改造前浓酸脱吸塔出口管道 Fig. 2 Original outlet pipe of concentrated
hydrochloric acid desorption tower
塔顶出口管道为 DN 300、长 9 000 mm 的钢衬 聚四氟乙烯管道,压力全部集中在膨胀节处,导致膨 胀节承受压力过大而出现泄漏。膨胀节与上一楼层
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回收与利用
聚氯乙烯
2016 年
性补偿元件,提高了管道对环境温差和机械振动的 至 0 ℃ 以上且上升速度较快时为化冻完毕。实践证
承受能力。③新增膨胀节在楼层上方 1 m 处,检修 明,改造效果很好,再未出现因二级冷却器堵塞而导
方便,避免了高处作业,减少了安全隐患。
致的系统憋压。
2. 2 氯化钙管道易结晶堵塞,对阀门进行改造
* [收稿日期]2015 - 03 - 04 [作者简介] 李鹏智( 1983—) ,男,助理工程师,2005 年 7 月毕业于西安工业学院高分子材料与工程专业,现任陕西北
元化工集团有限公司化工二分公司聚氯乙烯分厂厂长,从事化工企业生产管理工作。
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第1 期
李鹏智等: 废盐酸脱吸系统的技术改造
回收与利用
[参考文献]
[1] 李芳芳,邵瑞波,赵乾祖. 盐酸深度脱吸装置在 PVC 生
为 - 26 ℃ 冷冻盐水,长时间运行后低温氯化氢与水 会形成 HC l·nH2 O 乳状物堵塞二级冷却器,导致 系统憋压。因此进行了如下改进: 每 3 天关闭 1 次 二级冷却器回水,化冻 1 次,待二级冷却器温度上升
产中的应用及改进[J]. 聚氯乙烯,2012,40( 7) : 44 - 46. [2] 曹海洋,徐林波,龙旦平. 盐酸深度脱吸技术在 PVC 生
第 44 卷 第 1 期 2016 年 1 月
聚氯乙烯 Polyvinyl Chloride
Vol. 44,No. 1 Jan. ,2016
废盐酸脱吸系统的技术改造
李鹏智* ,韩铁生,乔志平,徐柯 ( 陕西北元化工集团有限公司,陕西 榆林 719319)
[关键词] 氯乙烯; 废盐酸; 深度脱吸; 技术改造 [摘 要] 介绍了盐酸深度脱吸工艺流程,针对脱吸装置易泄漏、氯化钙易结晶、运行不稳定等问题,对浓酸脱 吸塔出口管道、蒸汽冷凝水管、双效换热器等进行了改造,改造后脱吸装置运行平稳,并降低了生产成本。 [中图分类号] T Q 124. 2; X781. 2 [文献标志码] B [文章编号]1009 - 7937( 2016) 01 - 0042 - 03
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